SWRCH22A高铝钢转炉LF炉冶炼酸溶铝含量控制的工艺优化

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金工业 学 校 冶 金 机 械 专 业 , 河 北 钢 铁 集 团 宣 钢 工 作 , 话 : 在 电
l8 34 2 3 3 3 9l 7
4 酸 溶铝烧 损 的原 因
3 3
总 第 1 7期 8
( ) 炉 出钢碳 [ I0 1 %命 中率 低 , 钢 水 1转 C] .5 > 使
呈过 氧化 , 降低 铝 的收得 率 , 能保 证进 精炼 的铝 含 不 量 达到 要求 。
来自百度文库
含硅 量 较 高 钢 种 的 钢 包 发 生 回 硅 现 象 ; 炼 冶 S C 2 A前 一个 中包应 为精 炼钢 种 , 防止 冶炼 WR H 2 以 S C 2 A前 几包使 用 凉钢包 或新 钢包 , 免精 炼 WR H 2 避 时间 过 长 , 烧 损 严 重 。 文 献 [ ] 出 : s ] ・ 铝 1 指 [i [ 1 反应 平衡 时 的 s 含 量 在 10 %左 右 , A] i .0 远远 大 于钢种 上 限要求 , 以该反 应达 不到平 衡 , 所 一直 会 向
定 的成果 。 3 S C 2 高铝 钢化 学成 分及 酸溶 铝 的要求 WR H2 A
表 1 S C 2 A 高 铝 钢 化 学 成 分 及 酸 溶 铝 的要 求 WR H 2
Ta . De n o e c lCo b 1 ma d f r Ch mi a mp n n n n e to o e ta d Co t n f Acd -Dis l e u n m n SW RCH2 i - s o v d Al mi u i 2A g - u n m t e Hi h— Al mi u S e l
时效 的作 用 。现在 铝在 许 多特种 钢 和专用 钢 种诸 如 冷镦 钢 、 桥梁 钢等 中都 有广 泛 的应 用 , 而且 其 中的一
些钢 种对 铝含 量还 有严 格 的要求 。在 含铝 钢 的生 产
实践 中 , 由于 铝 的 强脱 氧性 , 的 收得 率 很 不 稳 定 , 铝
钢液 中 Al 的控制 也不 稳 定 , 且 A s 容易 与 [ s 而 l很 O]
( tewok ,Xu n u r n a d Se l mp n Se l r s a h aIo n te Co a y,He e r na d Se lGru b i o n te o p,Xu n u ,He e,0 5 0 I ah a b i 7 0) 1
Absr c : ta t The p oc s e s e o c n r lco t n fa i — d sol d aum ium n S RCH22A i h — au i r e sm a ur st o to n e to cd is ve l n i W hg lm —

前 言
量低 判废 的几 率 增 多 , 仅 影 响 了 正常 的生 产 秩 序 不
而且 影 响到钢 材 的性能 。 因为酸 溶铝 过高 不仅 造 成
在炼 钢生 产 中 , 是强 脱氧元 素 , 铝 大部 分 钢 均采 用铝 或含 铝 的复 合 脱 氧 剂 脱 氧 , 样 不仅 可 以有 效 这
降低钢 中 的氧 , 有 细化 钢 的 晶粒 、 还 改善 韧 性 、 防止
铝 的浪 费增加 成 本 , 且 使 钢 液 中聚 集 的 Al 过 而 0
高 , 加 钢 液 的 二 次 氧 化 , 生 停 留 在 产 品 中 的 增 产 A , 1 O,酸溶 铝 过低 , 会增 加溶 解氧 的含 量 , 不但 造 成 氧化 物 的增加 , 还会 影 响钢 的组 织 性 能 。宣 钢 在 生 产 S C 2 A 高 铝 钢 的过 程 中 , 出 现一 个 中包 WR H 2 曾
关 键 词 : 铝 钢 ; 炉 ; F炉 ; 炼 ; 溶 铝 ; 艺 ; 化 高 转 L 冶 酸 工 优 中 图分 类 号 : F 0 . T 74 7 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 :0 6— 0 8 2 1 )7— 0 3— 4 10 5 0 (0 1 O 0 3 0
P RoCES 皿 S oP
() 2 出钢过程下渣 量大 , 渣层控制偏 厚 ; 出钢完毕
包况 、 一次脱氧 几个 环 节 。强 化 钢水 温 度 管理 , 中 命 转炉终点 温度范 围 , 保精 炼 在 等待 时 温度稳 定 , 确 从 而稳定精 炼过程温 降 , 钢包 渣和钢 液 中的氧含量 都会 得 到降低 , 这就为 喂铝线 过程 中铝 的损 失 和 L F精炼
总 第 17期 8
21 0 1年 第 7期
河 北冶全
HE BEl M ETAL LU R G Y .
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S C 2 A 高铝 钢 转 炉 L WR H 2 F炉 冶 炼 酸 溶铝 含 量 控 制 的 工 艺优 化
安 守福 , 李贵 平 , 张育新 , 海雁 , 贵平 , 刘 孙 任剑 波 , 孙巧梅
增硅 方 向进行 , 际生产数 据也 充分 证实 了这 一 点 。 实
精炼 时 间 与增 硅 量 的对 应 关 系如 图 1 示 , 所 随着 精
炼 时间 的延 长 , 硅量也 逐渐 变大 。 增
0.7 O O.6 0
炉 的挡渣成功率 , 以显著 提高铝 的收得率 。 可
5 4 精 炼 造 白渣 工艺 .
结合 生成 A ( l 0, 一种 熔点 很 高 , 钢水 浇 注 时呈 固 在
态 , 易 在 钢 包 和 中包 水 口部 位 聚 居 , 塞 水 口 ) 容 堵 , 这样 给精 炼炉 操 作 人 员 的 操 作 带来 了一 定 的难 度 。 因此 准确 控 制 钢 水 中 的 Al, 是 保 证 钢 水 内 在 质 s既 量, 又是 保证 钢水 浇注 质量 的重要 环 节 。
中方 坯 A s 量 最 高 为 0 0 6 、 低 为 0 0 4 、 l含 .2 % 最 .0 %
平 均 为 0 0 5 % , 有 5炉 钢 达 到 Al 0 0 % 一 . 19 只 s .2 0 0 %的要 求 , s .4 Al 含量 达标 率 只有 2 % , 3 给公 司 造 成 了严重 的影 响 。针 对转 炉精 炼 过程铝 烧损 较 大情 况 , 钢厂 技能 科 组 织 相关 技术 人 员 和 一 线 职 工就 炼 S C 2 A 冶炼 保铝 问题 进行 研究 摸索 , 得 了一 WR H 2 取
多, 钢水浇注质 量差 等 问题 ; 实践 操作 精 炼 的理 想 渣
量一般要求钢包 顶渣 渣量 <5 0 mm 。一 般下 渣多 钢 水时通过增 加萤石与含铝造 渣剂 的加入量 , 当减 少 适
根据 生 产 实 际 情 况 , 冶 炼 S C 2 的前 在 WR H2 A

个 中包 应 冶炼 低 硅 钢 种 , 免 S C 2 A 使 用 避 WR H 2
( 北 钢 铁 集 团 宣 钢 公 司 炼 钢 厂 , 北 宣 化 0 50 ) 河 河 7 10
摘要 : 针对宣钢在生产 S C 2 A高铝钢 的过 程中钢水酸溶铝常达不到 目标要求 的问题 , WR H 2 制定 了转炉 、
L F炉 控 制 钢 水 酸 溶 铝 的工 艺 措 施 , 得 了 良好 效 果 , 成 功 地 在 其 他 含 铝 品种 钢 生 产 中 得 到 推 广 应 用 。 取 并
及 大气 氧化 。
5 工 艺 措 施
5 1 钢 包 准 备 .
下渣量可 以通过 合适 的挡渣 技术 加 以控 制 。转 炉 下
渣均 为高氧化铁 的氧化渣 , 下渣量 的多少 决定着 该炉 钢 的精炼 效果 的好坏 。根据生产 实践操 作发 现 , 出钢 下 渣多将恶化钢水 精炼 条件 , 导致 钢水 成分 [ ] 会 P 超 标, 合金收 得 率低 , 渣 料 加 入 量 增 加 , 水 夹 杂 物 造 钢
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AnS o f h uu,L iig, h n xn i ia i pn Z a gYu i ,L uHayn,S n Gupn Re a b ,S n Qio i Gu u iig, n f n o u ame i
n te n c n re n a se li o vet ra d LF u n c r a n o u t d, fne ef c o . f r a e a e m de a d c nd c e i fe tg t Ke o ds hgh — au i a se ;c v re yW r : i lm n tel on e tr;LF u na e;s etng;a i —dis l e l i m ;pr c s fr c m li cd s o v d aum nu o e s;O p— tm iai n i z to
2 存在 的 问题
宣钢 炼钢 厂在 一 段 时 间 生 产 S C 2 A 高 铝 WR H 2
钢时 , 由于 As 达 不 到 目标 成 分 要求 , 造成 铝 含 l 常 而
收 稿 日期 :0 1— 4—1 21 0 5
作者 简 介 : 守福 ( 99一) 男 , 理 工 程 师 ,9 4年 毕 业 于 河 北 冶 安 16 , 助 19
转 炉应稳定进站钢水 的钢包顶渣 量 , 精炼 工准 确
判断进站钢水 的下渣量 , 根据下 渣量 确定该 炉钢 的精
炼加料方式 。 由于转炉 出钢 过程 中下渣不 可避 免 , 但
工作 , 流发散 , 钢 出钢 时 间 偏 长 , 出钢 时 间大 多在 4 mi n以上 , 成 钢 水 出钢 过 程 二 次 氧 化 , 格 率 偏 造 合 低, 整个 冶炼周 期稳 定性 差 。 () 5 在渣 流动性 良好 的情 况下 , F精 炼过 程 钢 L 液 中酸 溶 铝 主要 被 渣 中 SO 、 O、 e C 以 i Mn F O、 rO
釜 05 . 0
互 04 . 0
司 00 .3 0O .2 0 01 .
造 渣脱 氧是 精炼 炉 工 艺 的 重点 , 造精 炼 白渣 是 和稳定 钢水 中 的铝 的 前提 条 件 。根 据 第 一 步 的判 断 , 定该 炉钢 造渣料 的加 人量 , 确 在通 电过 程 中加 入
过 程中酸溶铝 的损失 的减少创造 了有 利的条件 。
5 3 准确 判 断 转炉 下渣 量 .
后, 往渣面加入钢包 改性剂 的量不 足 , 铝脱氧严重 。 ( ) 别炉次全过程钢水温度偏高 , 其是 出 3个 尤
钢温 度命 中率较 低 。 ( ) 产 节 奏 控 制 不 好 , 有 做 好 出 钢 口确 认 4生 没
精炼石灰 的加入 量 , 同时 增加 含 铝造 渣剂 的加入 量 , 延长精炼 处理时 问。当下 渣量 大于 5 0mm 时必 须采 用倒 渣处理 , 将钢包顶渣 控制在 合适 的范 围。通过对
挡渣 机进行精 确定 位 、 出钢 口里 口进 行 喷补 维 护 , 对 在出钢过程 中 , 渣 越 多 , 的 氧化 就 越严 重 。挡 渣 下 铝 成功率达 到 9 % 以上 , 的下 渣量 控 制 在 5 k / 以 5 钢 gt 下, 有效地保证 了钢包 内钢 水 的纯净 度 。也 就是说 约 有 1% 的炉次挡渣失败 了 , 0 这些炉次钢 中酸溶 铝最低 的只有几 十 , 的损耗严 重 、 铝 收得 率低 。因此 , 高转 提
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