QC方法控制长输管道半自动下向焊焊接的质量

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QC方法控制长输管道下向焊

焊接质量

翔龙集团西气东输二线至

地方支线工程项目部

2012年5月24日

QC方法控制长输管道半自动下向焊焊接质量

一、小组情况简介

1、课题名称:

QC方法控制长输管道下向焊焊接质量

2、小组名称:

长输管道焊接质量QC小组

3、小组成员概况:

成立时间:2012年4月15日

本次活动时间:2012年4月21日~2012年5月20日

5、选题理由:

随着我国石油、天然气开发利用的发展,长输管线建设在近年来形成了一次新的高潮。西气东输的顺利建设投产,必将带动其下游二级管网的建设,

根据参考多条中小管径长输管道的建设经验,在广泛采用的下向焊施工中,焊接缺陷的产生是影响管道施工质量、进度的最大最关键的因素。如何控制长输管道的施工质量,也就是如何控制管道的焊接质量问题,我们建立这个QC活动小组,对长输管道焊接中易产生的缺陷进行预防和控制。

6、活动容简介:

a、认真学习质量管理的有关知识,举办焊接知识讲座、讨论。

b、在ISO9002质量认证体系的正常运作中,深入推行全面质量管理。

c、根据我公司有关质量管理的方针,做好现场质量管理工作,严格执行“三检”制,落实“三按”生产和“三分析”活动。

d、运用统计方法查找焊接施工中的问题,进行质量培训。

e、对焊接的电流、电压、焊接速度等焊接参数进行控制。

7、预定目标

焊接质量:一次合格率96%以上,线路试压无渗漏,试压一次成功;

技术效益:积累施工经验,提高长输管道焊接质量及进度;

经济效益:降低不合格率,提高施工进度,增加施工效益;

8、实现目标的可行性分析

a、随着我公司QHSE体系的运行,质量意识已深入每位施工人员心中;

b、建设单位对质量的要求不断提高,要求我们也要达到一个新的质量水平;

c、参加施工的人员参加过多条管线的施工,具有相应的施工资格和施工经验;

d、小组部分工细致,相互配合多年,相互默契,组长、副组长管理经验丰富,确保小组活动有序有深度;

e、所有施工人员都通过建设单位和监理单位的严格考核后才能上岗;

二、活动简介

1、工程简介:

西气东输二线东、至地方支线工程是省重点天然气项目,对省东部民生经济发展具有重要意义。本标段线路约58公里,采用管径Φ508mm 管壁厚分别为8mm、10.3mm材质为L415MB。管道焊接手工向下焊,根焊所采用的焊材为E6010/Ф3.2纤维素焊条;填充、盖面的焊材为E6010/Ф4.0纤维素焊条。管道无损检测采用100%UT、15%RT检测,UT一级合格,RT二级合格。施工地区为平原,施工时间为4月到10月,施工时施工区为干燥的天气季节,但阴雨天温差较大,时有大于5m/s的阵风。

2、管材化学成分、物理性能分析

3

焊接接头形式:对接;坡口形式:V型;钝边1.4±0.2mm 坡口角度:60°±2°,对口间隙:1.5~2.5mm;焊高:<1.6mm

4、主要的焊接缺陷

针对本月施工前十天中最常出现的的焊接缺陷进行统计:

6、对策措施

根据对现场实际情况的的详细论证、分析,小组人员发挥每个人的作用,制定相应的对策措施。

1、最终检验结果

通过对产生焊接缺陷原因的分析,按制定的对策措施对质量控制点的实施

焊接一次合格率通过不同方法的检测分别都有了不同程度的提高,全部达到了当初预定的目标。通过对本工程施工前期中发现的较易发生的焊接缺陷进行分析,针对其产生的原因制定相应的对策措施,大提高了管道焊接施工的质量和进度,提高了企业的形象,缩短了施工工期,节约了施工成本。

通过分析,制定合理完善的焊接工艺,对焊工进行针对性的强化培训讲座,使焊工从理论到实践都有了新的提高。

3、存在的不足

如何更好的预防焊接缺陷的产生,对一些重要的质量要素的合理控制,减少人为因素对质量的影响,在本次活动涉及过少。

四、下步活动方向

针对半自动下向焊接技术发展更新快的特点,不断学习、推广、应用新的技术,新的材料、新设备,深入开展QC活动,研究提高焊接质量的新措施,从而进一步达到提高进度、效益,降低成本的目的。

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