3.11焚烧厂孤网运行方案
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3.11焚烧厂孤网运行方案
1、 原因目的:
我公司由6.22正式投运以来,由于建设期遗留原因,一直是1177金开线苏能支线单线路上网,缺少备用电源,对垃圾焚烧厂电气系统安全稳定运行存在一定的威胁,现供电公司有条件对1178金溪线苏能支线进行投运,为完成1178金溪线投运前的搭接线及各项试验工作,需要对1177金开线进行停电处理。为了降低停电损失,同时保证厂区内的生产、生活正常供电,经公司研究决定在1178金溪线投运测试停电期间,焚烧厂运行方式采用孤网运行。
2、 组织机构:
为保证汽轮发电机能安全、有序、准确地做好相关的试验工作,特成立试验组织机构。
组长:吴凯 副组长:王殿二 孙先栋
组员:李庆林 唐侠 吴德水 唐风 顾宝华 郭若军 王永成 A、
B、C、D运行值
安全:孙宝林
3、 方案实施前运行方式:
1、#1、 #2汽轮发电机组运行;
2、#1、2、3锅炉运行;
3、#1、2主变运行、110KV1177线运行、110KV1178线待调试投运;
4、110KV母线运行;
5、10KVI、II段母线运行,母联500开关热备用;
6、沼气#3、4机运行;
7、#1炉变、#3炉变、#1机变、#2炉变、#2机变,办公楼变运行,#0备变热备用。
4、 方案实施后运行方式:
1、1#汽轮发电机组运行,2#汽轮发电机组停运;
2、1#炉、2#、3#炉运行;
3、#1、2主变、110KV 1177金开线、110KV母线均由运行改为检修状态,110KV 1178金溪线检修状态不变;
4、10KV I、II段母线运行,母联500开关由热备用改为运行;
5、#1炉变、#3炉变、#1机变、#2炉变、#2机变,办公楼变运行,#0备变热备用,原运行方式均不变。
6、沼气发电机组3#机低负荷(300-500KW)运行,4#发电机停运;
7、1#旁路减温减压器和Ⅰ、Ⅱ级减温减压器投入运行。
5、 准备工作:
1、 将1#汽轮发电机组各备用辅机进行试验,确保备用辅机完好,
尤其是1、2#汽轮发电机交、直流润滑油泵;(由3月10日早班
完成)
2、 运行方式改变前对长期停运行的2#旁路减温减压器和Ⅰ、Ⅱ级
减温减压器进行试运行正常,自动调节装置动作正确;( 3月
10日由早班联系热控专业完成)
3、 对备用柴油发电机接入沼气厂用电备用配电柜,并悬挂明显
牌,进行试启动试验,确认备用正常(3月9日由陈丰、顾宝
华、王永成负责完成)。
4、 确认在事故状态下,3#沼气发电机出口与10KVⅠ段母线开关能
够实现无压合闸或就地手动合闸(提供操作方法),从而接带
焚烧厂厂用电;( 3月9日由顾宝华、王永成负责完成)
5、 检查1#汽轮发电机组低负荷运行时调速系统稳定,无卡涩、跳
动现象;
6、 运行方式改变前将两台锅炉启动燃烧器投入工作位置,以备锅
炉燃烧不稳定,不能满足带厂用电需要时投入运行(由3月10
日早班完成);
7、 提前两日通知办公楼及生活区,严禁在孤网运行期间启停大功
率电气设备(20KW及以上),必须启停时必须得到当值值长同
意;
8、 检查高位消防水箱水位正常(由3月10日早班完成);
9、 3月10日运行A值准备好10KV、110KV接地线各两副(将接地线
与接地杆安装好);
10、 在10日以前准备好3.11夜班设备停役倒闸所需的各项电气倒闸
操作票(由运行D、C值完成,李立海负责);准备好3.11早、中班试验及复役倒闸所需的电气操作票(由运行A、B值完成,夏玉存负责);
11、 孤网运行前联系热控专工,在解网运行后立即将汽轮发电机组
由功率控制改为转速控制;
12、 组织各运行值对本方案进行详细学习。
6、 操作步骤:
1、 停运2#汽轮发电机组:两台循环水泵继续维持运行,循环水
系统运行方式不变(由3月10日中班运行A值完成);
2、 检查两台主变有载调压档位一致,调整10KVI、II段母线电
压一致,同期合上10KV母联开关,两台主变合环,记录合环
电流(由3月10日中班运行A值完成);
3、 将2#主变由运行改为冷备用状态(由3月10日中班运行A值完
成):
4、 将2#旁路减温减压器和Ⅰ、Ⅱ级减温减压器投入热备用或运
行(由3月10日中班运行A值完成);
5、 将400VⅡ段母线由2#炉变接带的正常运行方式,采取合环方
法改为经400V备用段由3#炉变接带(由3月10日中班运行A值
完成)。
注:以上五项自3月10日18:30开始,24:00结束,由组长或副组长与电气专工现场指挥
6、 停运4#沼气发电机组,降低3#沼气发电机组负荷至300-
500KW(由3月11日夜班运行C、D值完成,李立海负责);
7、 逐步降低1#汽轮发电机负荷,同时观察上网电量表,当上网
负荷为0时,拉开1#主变531开关,将1#汽轮发电机组运行方
式由功率控制改为转速控制,控制好1#、3#发电机孤网运
行,三台锅炉维持低负荷约18T/H运行(由3月11日夜班运行
C、D值完成,李立海负责);;
8、 再将1#主变、1177金开线、1177金开线线路压变由运行改为
冷备用状态(由3月11日夜班运行C、D值完成,李立海负
责);
注:以上三项自3月11日1:00开始操作,至6:00结束,由组长或
副组长与电气专工现场指挥
9、 根据调度指令和1178金溪线测试工作需要,维持孤网运行
及完成以下相关电气系统倒闸工作:(16:00以前由运行
B值完成,16:00以后由运行B、A值完成,夏玉存负责);
10、 将1178金溪线线路压变、1178金溪线线路避雷器改运行;
(得到区调同意的无电操作)
11、 将1177金开线线路压变、1177金开线改为运行;(得到区
调通知1177金开线已送电后操作)
12、 许可1177金开线线路压变/1107母线压变二次侧核相,并确
认;
13、 许可1177金开线线路压变/1178金溪线线路压变二次核相,
并确认正确;(得到区调通知1178金溪线已送电后进行)
14、 许可1178金溪线线路压变/1107母线压变二次核相,(验
准)
15、 1177金开线改热备用;(事先,将1177金开线线路压
变/1178金溪线线路压变二次核相正确情况汇报区调,并向
区调要求,1178金溪线与苏能电厂2#主变、1#机组并网运
行,以对苏能电厂1178开关进行带负荷测试---区调同意)
16、 联系电气专业1178金溪线继保投入(线路、并网保护);