浅析合成氨液氮洗工号冷量平衡与节能技术改造

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浅析合成氨液氮洗工号冷量平衡与节能技术改造

摘要合成氨的生产过程主要包括造气、净化、压缩和合成等。合成氨工业是化工行业的能耗大户,能源费用是其生产成本中的重要组成部分。目前,节能降耗成为合成氨技术发展的主要趋势之-。对此,本文介绍了合成氨液氮洗工艺原理,分析了液氮洗工号的运行现状,并提出了节能改造措施。

关键词合成氨;液氮洗;冷量;节能改造

1 液氮洗工艺原理

液氮洗是合成氨装置中与甲醇洗工艺配套最为合理的工艺流程,液氮洗过程是将气体逐渐冷却与冷凝,最后用液氮吸收残余的CH4和CO。原料气中H2、N2、CO、CH4冷凝温度(101.3kPa)分别为20.27,77.35,81.00,111.60K。CO、CH4和N2的冷凝点高于H2,所以气体中各组分冷凝时,H2得到有效分离。在液氮洗涤塔中,由于CO冷凝热与N2蒸发热基本相同,所以洗涤过程视为在恒温恒压下进行[1]。

2 液氮洗工号的运行现状

2.1 冷量外损的运行现状

液氮洗净化工艺气所需冷量,主要利用板式换热器回收液氮洗涤塔尾液节流产生的冷量,将高压氮液化成低温液氮,同时降低原料气温度,原料气中CO、CH4等杂质液化后,在液氮洗涤塔中由液氮自塔顶到塔底,将塔底进入的原料气中杂质洗去,塔顶送出合格的合成氨原料气,经配氮合格后进人氨合成工号,洗去杂质后的液氮,作为尾液节流制冷为系统提供冷量,维持系统冷量平衡。其中,4116-TDCV-19、LCV-2阀通过节流向系统提供冷量,节流后的尾液,经过板式换热器回收冷量后,送往锅炉燃烧。按工况运行情况,开大4l16-TDCV-19阀可以增加节流制冷量,但对液氮洗板式换热器改造后,换热能力加强,4l16-TDCV-19阀开度在30%情况下可以满足装置100%负荷运行的需求,继续开大4116-TDCV-19阀将使得整个液氮洗系统出现过冷现象,在此种工况下,为维持41l6-C1塔液位的平衡需打开底部排放阀(PC-1609),这样就造成了部分系统冷量和尾液的双重浪费。

2.2 导致原料气消耗高的运行现状

液氮洗尾气的主要有效燃烧气体为CO、CH4、H2,正常生产中,回收冷量后送往锅炉作为燃料燃烧,氮气作为惰性气排放。如果将其部分尾气并入天然气压缩机人口,替代天然气将会产生更大的经济效益,从热值、价格和产氨量三个方面对尾气合理利用经济效益进行计算,若将尾气代替天然气则每天节约天然气消耗约3.0万元,若将尾气折合成氨产量,则每天增加的效益约为4.98万元,相对于锅炉燃烧将产生更大的经济效益,而且会辅产CO2,惰性气氮气也将作为

氨合成的原料气得到有效利用[2]。

3 节能改造

3.1 低压液氦洗节能改造

改进后的液氮洗装置主要包括高压氮气换热器、l#合成气换热器、2#合成气换热器、氮洗塔及相应的氮气制冷循环系统等。高压氮气依次经过高压氮气换热器、1#合成气换热器和2#合成气换热器冷却后,分成3部分:一部分经节流进入混合器作为配氮用;一部分继续冷却至低温后进入氮洗塔作为塔顶洗涤液用;还有一部分进入制冷循环系统,经高压氮气换热器、1#合成气换热器换热冷却后进入氮气膨胀机,经膨胀冷却后依次返回2#合成气换热器、1#合成气换热器、高压氮气换热器复热。原料气经过1#合成气换热器和2#合成气换热器冷却后,进入氮洗塔底部,在氮洗塔中被塔顶流下的液氮洗涤净化,出塔顶的合成气经混合器配氮、复热后出装置,作为产品送入下道工序。进入制冷循环系统的氮气,复热后经氮气压缩机压缩至洗涤用氮气的压力,并入高压氮气管网,实现氮气的循环利用,即增压后的氮气进入冷箱形成氮气制冷循环,为系统提供冷量,进一步达到节能的目的[3]。

3.2 消除尾液排放的改造

甲醇洗工号在天然气改造后出现了冷量不足,将尾液中冷量传递给惰性组分,送人甲醇洗将十分安全、有效。经工艺分析,液氮洗中高压氮之所以液化,是获取了尾液中冷量,生产液氮越多,消耗尾液越多,即多余尾液可以用来生产液氮(开大TDCV-19阀),这样尾液可以全部变为尾气,送锅炉燃烧,消除排放(PC-1609处于关闭状态),富余生產的液氮通过减压送往甲醇洗汽提塔作为气提氮,代替部分气体氮,降低整个气体氮温度,为甲醇洗提供冷量。技改投用后的运行效果:首先,进行抽液氮实验,结果和分析一样,尾液排放全部关闭,系统持续运行一周冷量平衡,其次,进行技术改造,将液氮洗工号多余液氮引入甲醇洗工号气提氮管线中,再次,过几个月后,甲醇洗冷量紧张,进行了抽液氮操作,使甲醇洗工号4000m3/h气提氮温度平均降低了40℃,由于方案细化,培训到位,操作一次成功,完全关闭了尾液排放,平均节约尾液排放量(气相)250m3/h,为锅炉节煤创造了有利条件,同时节约了低压蒸汽消耗。

3.3 尾气回收再利用的技术改造

为了节约压缩功耗,进行了适当的提压操作,将尾气压力由原来的0.15MPa 提高到3.0MPa,提压操作后,对整个液氮洗平衡无影响,按期进行了技术改造,其技改流程对液氮洗尾气进行加压后送往系统原料气(天然气)压缩机入口,实现了尾气中有效组分的再利用。尾气回收利用后,装置能耗得到下降。装置负荷保持氧气流量恒定条件下,尾气向系统并人5000m3/h后,天然气单耗下降30m3/t.NH3,中间产品CO2增加600m3左右,其主要原因尾气并入系统后,入炉天然气总量增加,原料天然气消耗减少,尾气中的CH4CO生成部分H2和CO2,进而体现出氨产量减少,单耗下降,CO2产量增加;按照98%负荷计算每日可

节省原料天然气约28200m3,达到了可观的经济效益[4]。

4 结束语

本文通过对合成氨液氮洗工号冷量平衡以节能改造的分析,解决了液氮洗尾液排放和尾气送锅炉燃烧的现状,使装置冷量和资源合理利用,降低了合成氨装置的综合能耗。然而,节能降耗是-项长期工作,需要在未来的工作继续进行研究。

参考文献

[1] 张旭,颜立伟,李云,等.合成氨液氮洗深冷净化过程模拟及分析[J].化工进展,2010,(S1):484-488.

[2] 刘化章.合成氨工业节能减排的分析[J].化工进展,2011,(6):1147-1157.

[3] 任多胜.大型合成氨装置液氮洗工艺流程的优化[J].大氮肥,2011,(02):81-83.

[4] 王士荣.合成氨系统节能降耗改造及工艺流程模拟的研究[D].武汉:武汉工程大学,2012.

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