氯酸盐分解槽结构改造
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e x p e c t e d r e q ui r e me n t .
电解槽 出槽部 分 淡盐水进 入 氯酸盐 分解 槽 。在
分解槽 内 , 加 入 过量 的 3 1 %( 质量分数 ) 盐酸, 与 淡
制 降膜蒸 发 器 。另 外 , 盐 水 中氯 酸盐 含 量偏 高 , 在 螯
合树脂酸再生时会产生次氯酸, 从而损伤螯合树脂。 许多氯碱企业 电解液 中氯 酸盐 的含量长期居高 不 下, 既影响了生产厂家的经济效益 , 又制约了生产能
造, 同时调整相关工艺参数 等, 使 氯酸盐 分解效果达到预期要求。
[ 中图分类号] T Q 1 1 4 . 2 6 2
Mo d i ic f a t i o n o n s t r u c t u r e o f c hl o r a t e de c o m po s i t i o n t a n k
力 的进一 步提 高和 扩大 。
盐 水 中的氯 酸 钠 发 生 氧 化 还 原 反 应 , 除去氯酸根 。
同时通过控制 分解槽 内温 度及延长淡盐水滞 留时 间, 为氯 酸盐 的充分 分解 提供 最佳条 件 … 。
盐水 中氯 酸盐 含 量 偏 高时 , 部 分 氯 酸盐 透 过 离 子膜 进入 阴极 室 , 造 成 碱 中 氯酸 盐 含 量 偏 高。 碱 中
b e f o r emo d i i f at c io n 注: 每2 4 h 测1 次o
2 改造实施过程
N a C I O 在分解槽内反应式如下: N a C I O 3 + 6 H C I N a C l +3 C 1 2 + 3 H 2 0; ( 1 )
Na CI O3+2HC1
改造前 B套装 置阴极液 中氯酸 盐含量如表 3
所示。来自百度文库
从表 2 、 表3 数 据对 比发 现, 分解槽投入运行 后, 蒸汽及 高纯盐 酸均在 消耗 , 氯酸盐 分解率 却几乎
12
第1 1 期
马
斌等: 氯 酸 盐分解槽 结构 改造
解反 应 的概 率增 加 。
所示 。
表 4 改 造 后 氯 酸 盐 分 解 数 据 表
MA Bi n,ZHANG Fu h ua
( X i n j i a n g H u a ai t H e a v y C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . ,O r a m q i 8 3 0 0 1 9 ,C h i n a )
i n u n i t A b e f o r e mo d i f i at c i o n %
图 1 改造前氯酸盐分解槽结构
F i g . 1 S t r u c t u r e o f c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n t a n k b e f o r e mo d i f i c a t i o n
针对 该情 况 , 从影 响氯 酸 盐分解 的诸 多 因素 着
手, 对设备进行结构改造, 同时对相关参数进行试验 及修 订 。
表 2 改造前 A套装置阴极液 中氯酸盐质量分数
Ta b l e 2 Ch l o r a t e on c t e n t i n c a t h o l y t e
解槽 及后 续蒸 发 系统 的不锈 钢 设 备 和 管道 , 缩 短设
华泰 公 司生 产线 分 为 1 、 2 、 3 装置 , 在3 装 置 离子 膜工 序 A、 B线 安 装 有 2台氯 酸 盐 分 解 槽 , 规
格: 2 6 0 0 X 5 6 9 4 , = 2 6 . 9 m。 。设 计 的工艺 流程
[ 作者简介 ]马
副 主任 。
( 约1 5 m 。 / h , 单 台) 进行氯酸盐 的分解反应。主要
目的是通过降低 阳极侧含氯盐水 中氯酸盐 的含量 ,
来减少进入 阴极侧 ( 即碱液 ) 中氯酸盐的含量 , 控制 进人烧碱装置降膜 管中氯酸盐的含量 , 消除氯酸盐 对降膜设备的腐蚀 。
为: 对 电解槽 阳 极 侧 电解 后 约 1 / 1 0的 含 氯 淡 盐 水
备使用周期 , 增加维修 费用 , 同时影 响成品碱 的品 质。降膜 固碱 中氯酸盐质 量浓度为 0 . 3— 0 . 6 g / L 时, 这些氯酸盐在 2 8 7 o C 以上可以逐渐分解 , 放出新 生态 氧 。这 种 新 生 态 氧 与 镍 制 降膜 蒸 发 器 发 生 反 应, 生成氧化镍层。这种氧化镍层在高温下很容易 溶于浓碱而被带走。如此反复作 用, 会腐蚀破坏镍
第4 8卷
第1 1 期
氯 碱
工 业
2 0 1 2年 1 1月
C h l o r — A l k a l i I n d u s t r y
Vo 1 . 4 8,No . 1 1 No v .,2 01 2
【 电 解】
氯 酸 盐 分 解 槽 结 构 改造
马 斌 , 张伏 华
T a b l e 3 Ch lo r a t e c o n t e n t i n c a t h o l y t e i n u n i t B b e f o r e mo d i ic f a io t n %
样 分析后 发现 , 分解槽 进 口淡盐水 中 N a C I O 质 量浓 度为 1 4~l 6 g / L时 , 出 口淡 盐 水 中 N a C I O 质 量 浓
Ke y w o r d s :c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n t a n k;s t r u c t u r a l mo d i f i c a t i o n;d e c o mp o s i t i o n r a t e A b s t r a c t :T h e b a d d e c o mp o s i t i o n r a t e o f c h l o r a t e i n t h e d e c o mp o s i t i o n t a n k f o r i o n — e x c h a n g e me mb r a n e c a u s t i c s o d a p l a n t w a s d i s c u s s e d .T h e s t r u c t u r e o f c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n t a n k wa s mo d i f i e d
度也在 l 4— 1 6 g / L 。表 1 为氯酸盐分解槽改造前氯 酸盐分 解数据表 ( 各取 2 0 1 0年 7月 、 9月 共 l 2天 的
分析结果 ) 。
表1 改 造 前 氯酸 盐 分 解 数 据 表
T a b l e 1 Da t a o f c lo h r a t e d e c o mp o s i t i o n
所示 。
因内部高低错落搭配的挡板作用 , 在进入 内部 的淡盐 水量 及 出 口处 淡 盐 水 量 几 乎 不 变 的情 况 下
( 一般保持淡盐水在氯酸盐分解槽中的液位为 7 0 % 左右 , 以保证盐水停留时间达到 2— 3 h ) , 流体流动 属 定态 流动 。若 流道 面 积急 剧 变 小 , 含氯 淡 盐 水 的 流体阻力剧增 , 氯酸盐在分解槽内滞留时间延长 , 分
N a C 1 +1 / 2 C 1 2 +H 2 0+C I O 2 。
( 2 )
因式 ( 2 ) 不 可能完 全避免 , 只能 尽量 使式 ( 2 ) 最
小程度地发生。为了让分解槽内反应最大程度地按 期待的反应式 ( 1 ) 进行 , 车 间从以下几方 面对设备 进行了改造和参数修订。 2 . 1 加大分解槽 内挡板面积, 减小溶液过流面积 , 延 长物 料停 留时 间 , 增加 分解反应 概率 改造前 A套装 置阴极液 中氯酸盐含量如表 2
( 新疆华泰重化工有限责任公司, 新疆 乌鲁木齐 8 3 0 0 1 9 )
[ 关键 词]氯酸盐 分解 槽 ; 结构改造 ; 分解率 [ 摘 要】 探讨离 子膜 法烧碱装置 中使用 的氯 酸盐 分解槽 分解效果 不佳 问题 , 对 氯酸盐 分解槽进行 了结 构改 [ 文献标 志码 ] B [ 文章编号]1 0 0 8 — 1 3 3 X ( 2 0 1 2 ) 1 1 — 0 0 1 1 — 0 3
为0 。分解槽未发挥任何分解作用。因 N a C l O 的
溶解 度 比 N a C I 的 溶解 度 高 , N a C I O ,不 断 积 累 会 降
改造前 内部结 构如 图 1 所示 。
低N a C 1 的饱和量 , 同时会增 加电解槽 阴极 3 2 % 碱 液中 N a C I O , 的含量( 即进槽盐水 中的 N a C I O 浓 度 高, 阴极碱液中的 N a C I O 。 浓度就会升高 ) 。为保证 本装 置及后 续 车 间生产 装 置 的正 常 运 行 , 要 求进 槽 盐水 中的N a C I O 。 质量浓度维持在不高于 1 0 g / L …。
1 改造前现场状态
1 . 1 改造 前生产 装 置
氯酸盐质量浓度不高于 0 . 3 L时, 氯酸盐对金属 的危害性 不 明显; 但 当氯 酸盐 质量浓 度达 到 0 . 6 g / L , 甚 至高 达每升 几克 时 , 其 危害 性就 会爆发 , 不 仅 大 量消耗 氯气 和烧碱 , 增 加 电耗 , 而 且会严 重腐 蚀 电
T a b l e 4 Da t a o f c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n a f t e r mo d i i f c a i t o n
改造的具体做法 : 割取 4 . 5 m m厚的钛板 , 加工 成合适的形状 ( 尺寸 2 6 0 0 m m× 7 8 0 m m) , 与原挡
3 装 置 2套离 子膜 系统 的 2台氯 酸盐 分解 槽 自 2 0 1 0年 1 1月 开 始 投 用 。投用 后 单 台投 入原 料 : 盐
水 流量 1 5 m 。 / h , 盐水温度 9 0℃ , 加酸 6 O L / h 。取
注: 每2 4 h测 1 次。
表 3 改 造 前 B套 装 置 阴 极 液 中 氯酸 盐质 量分 数
板通 过钛螺 栓 固定 连 接 。原 高度 8 5 0 m m 的挡 板 向 槽底 部延 长 至 1 6 3 0 mm, 溶液 过流面积减少 2 . 0 3
a nd he t r e l a t i v e pr o c e s s p a r a me t e r s we r e r e g u l a t e d.Th u s,t he c h l o r a t e d e c o mp os i t i o n e fe c t r e a c h e d he t
斌( 1 9 7 9 一) , 男, 工程师 , 2 0 0 3年毕业 于新疆农业大学机械系 , 现任新疆 中泰 化学华 泰电解车 间设 备
[ 收稿 1 3 期 ]2 0 1 2— 0 4— 0 4
1 l
氯 碱 工 业
2 0 1 2. j 丰 .
1 . 2 改造 前实 际运 行情况
电解槽 出槽部 分 淡盐水进 入 氯酸盐 分解 槽 。在
分解槽 内 , 加 入 过量 的 3 1 %( 质量分数 ) 盐酸, 与 淡
制 降膜蒸 发 器 。另 外 , 盐 水 中氯 酸盐 含 量偏 高 , 在 螯
合树脂酸再生时会产生次氯酸, 从而损伤螯合树脂。 许多氯碱企业 电解液 中氯 酸盐 的含量长期居高 不 下, 既影响了生产厂家的经济效益 , 又制约了生产能
造, 同时调整相关工艺参数 等, 使 氯酸盐 分解效果达到预期要求。
[ 中图分类号] T Q 1 1 4 . 2 6 2
Mo d i ic f a t i o n o n s t r u c t u r e o f c hl o r a t e de c o m po s i t i o n t a n k
力 的进一 步提 高和 扩大 。
盐 水 中的氯 酸 钠 发 生 氧 化 还 原 反 应 , 除去氯酸根 。
同时通过控制 分解槽 内温 度及延长淡盐水滞 留时 间, 为氯 酸盐 的充分 分解 提供 最佳条 件 … 。
盐水 中氯 酸盐 含 量 偏 高时 , 部 分 氯 酸盐 透 过 离 子膜 进入 阴极 室 , 造 成 碱 中 氯酸 盐 含 量 偏 高。 碱 中
b e f o r emo d i i f at c io n 注: 每2 4 h 测1 次o
2 改造实施过程
N a C I O 在分解槽内反应式如下: N a C I O 3 + 6 H C I N a C l +3 C 1 2 + 3 H 2 0; ( 1 )
Na CI O3+2HC1
改造前 B套装 置阴极液 中氯酸 盐含量如表 3
所示。来自百度文库
从表 2 、 表3 数 据对 比发 现, 分解槽投入运行 后, 蒸汽及 高纯盐 酸均在 消耗 , 氯酸盐 分解率 却几乎
12
第1 1 期
马
斌等: 氯 酸 盐分解槽 结构 改造
解反 应 的概 率增 加 。
所示 。
表 4 改 造 后 氯 酸 盐 分 解 数 据 表
MA Bi n,ZHANG Fu h ua
( X i n j i a n g H u a ai t H e a v y C h e m i c a l I n d u s t r y C o . , L t d . ,O r a m q i 8 3 0 0 1 9 ,C h i n a )
i n u n i t A b e f o r e mo d i f i at c i o n %
图 1 改造前氯酸盐分解槽结构
F i g . 1 S t r u c t u r e o f c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n t a n k b e f o r e mo d i f i c a t i o n
针对 该情 况 , 从影 响氯 酸 盐分解 的诸 多 因素 着
手, 对设备进行结构改造, 同时对相关参数进行试验 及修 订 。
表 2 改造前 A套装置阴极液 中氯酸盐质量分数
Ta b l e 2 Ch l o r a t e on c t e n t i n c a t h o l y t e
解槽 及后 续蒸 发 系统 的不锈 钢 设 备 和 管道 , 缩 短设
华泰 公 司生 产线 分 为 1 、 2 、 3 装置 , 在3 装 置 离子 膜工 序 A、 B线 安 装 有 2台氯 酸 盐 分 解 槽 , 规
格: 2 6 0 0 X 5 6 9 4 , = 2 6 . 9 m。 。设 计 的工艺 流程
[ 作者简介 ]马
副 主任 。
( 约1 5 m 。 / h , 单 台) 进行氯酸盐 的分解反应。主要
目的是通过降低 阳极侧含氯盐水 中氯酸盐 的含量 ,
来减少进入 阴极侧 ( 即碱液 ) 中氯酸盐的含量 , 控制 进人烧碱装置降膜 管中氯酸盐的含量 , 消除氯酸盐 对降膜设备的腐蚀 。
为: 对 电解槽 阳 极 侧 电解 后 约 1 / 1 0的 含 氯 淡 盐 水
备使用周期 , 增加维修 费用 , 同时影 响成品碱 的品 质。降膜 固碱 中氯酸盐质 量浓度为 0 . 3— 0 . 6 g / L 时, 这些氯酸盐在 2 8 7 o C 以上可以逐渐分解 , 放出新 生态 氧 。这 种 新 生 态 氧 与 镍 制 降膜 蒸 发 器 发 生 反 应, 生成氧化镍层。这种氧化镍层在高温下很容易 溶于浓碱而被带走。如此反复作 用, 会腐蚀破坏镍
第4 8卷
第1 1 期
氯 碱
工 业
2 0 1 2年 1 1月
C h l o r — A l k a l i I n d u s t r y
Vo 1 . 4 8,No . 1 1 No v .,2 01 2
【 电 解】
氯 酸 盐 分 解 槽 结 构 改造
马 斌 , 张伏 华
T a b l e 3 Ch lo r a t e c o n t e n t i n c a t h o l y t e i n u n i t B b e f o r e mo d i ic f a io t n %
样 分析后 发现 , 分解槽 进 口淡盐水 中 N a C I O 质 量浓 度为 1 4~l 6 g / L时 , 出 口淡 盐 水 中 N a C I O 质 量 浓
Ke y w o r d s :c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n t a n k;s t r u c t u r a l mo d i f i c a t i o n;d e c o mp o s i t i o n r a t e A b s t r a c t :T h e b a d d e c o mp o s i t i o n r a t e o f c h l o r a t e i n t h e d e c o mp o s i t i o n t a n k f o r i o n — e x c h a n g e me mb r a n e c a u s t i c s o d a p l a n t w a s d i s c u s s e d .T h e s t r u c t u r e o f c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n t a n k wa s mo d i f i e d
度也在 l 4— 1 6 g / L 。表 1 为氯酸盐分解槽改造前氯 酸盐分 解数据表 ( 各取 2 0 1 0年 7月 、 9月 共 l 2天 的
分析结果 ) 。
表1 改 造 前 氯酸 盐 分 解 数 据 表
T a b l e 1 Da t a o f c lo h r a t e d e c o mp o s i t i o n
所示 。
因内部高低错落搭配的挡板作用 , 在进入 内部 的淡盐 水量 及 出 口处 淡 盐 水 量 几 乎 不 变 的情 况 下
( 一般保持淡盐水在氯酸盐分解槽中的液位为 7 0 % 左右 , 以保证盐水停留时间达到 2— 3 h ) , 流体流动 属 定态 流动 。若 流道 面 积急 剧 变 小 , 含氯 淡 盐 水 的 流体阻力剧增 , 氯酸盐在分解槽内滞留时间延长 , 分
N a C 1 +1 / 2 C 1 2 +H 2 0+C I O 2 。
( 2 )
因式 ( 2 ) 不 可能完 全避免 , 只能 尽量 使式 ( 2 ) 最
小程度地发生。为了让分解槽内反应最大程度地按 期待的反应式 ( 1 ) 进行 , 车 间从以下几方 面对设备 进行了改造和参数修订。 2 . 1 加大分解槽 内挡板面积, 减小溶液过流面积 , 延 长物 料停 留时 间 , 增加 分解反应 概率 改造前 A套装 置阴极液 中氯酸盐含量如表 2
( 新疆华泰重化工有限责任公司, 新疆 乌鲁木齐 8 3 0 0 1 9 )
[ 关键 词]氯酸盐 分解 槽 ; 结构改造 ; 分解率 [ 摘 要】 探讨离 子膜 法烧碱装置 中使用 的氯 酸盐 分解槽 分解效果 不佳 问题 , 对 氯酸盐 分解槽进行 了结 构改 [ 文献标 志码 ] B [ 文章编号]1 0 0 8 — 1 3 3 X ( 2 0 1 2 ) 1 1 — 0 0 1 1 — 0 3
为0 。分解槽未发挥任何分解作用。因 N a C l O 的
溶解 度 比 N a C I 的 溶解 度 高 , N a C I O ,不 断 积 累 会 降
改造前 内部结 构如 图 1 所示 。
低N a C 1 的饱和量 , 同时会增 加电解槽 阴极 3 2 % 碱 液中 N a C I O , 的含量( 即进槽盐水 中的 N a C I O 浓 度 高, 阴极碱液中的 N a C I O 。 浓度就会升高 ) 。为保证 本装 置及后 续 车 间生产 装 置 的正 常 运 行 , 要 求进 槽 盐水 中的N a C I O 。 质量浓度维持在不高于 1 0 g / L …。
1 改造前现场状态
1 . 1 改造 前生产 装 置
氯酸盐质量浓度不高于 0 . 3 L时, 氯酸盐对金属 的危害性 不 明显; 但 当氯 酸盐 质量浓 度达 到 0 . 6 g / L , 甚 至高 达每升 几克 时 , 其 危害 性就 会爆发 , 不 仅 大 量消耗 氯气 和烧碱 , 增 加 电耗 , 而 且会严 重腐 蚀 电
T a b l e 4 Da t a o f c h l o r a t e d e c o mp o s i t i o n a f t e r mo d i i f c a i t o n
改造的具体做法 : 割取 4 . 5 m m厚的钛板 , 加工 成合适的形状 ( 尺寸 2 6 0 0 m m× 7 8 0 m m) , 与原挡
3 装 置 2套离 子膜 系统 的 2台氯 酸盐 分解 槽 自 2 0 1 0年 1 1月 开 始 投 用 。投用 后 单 台投 入原 料 : 盐
水 流量 1 5 m 。 / h , 盐水温度 9 0℃ , 加酸 6 O L / h 。取
注: 每2 4 h测 1 次。
表 3 改 造 前 B套 装 置 阴 极 液 中 氯酸 盐质 量分 数
板通 过钛螺 栓 固定 连 接 。原 高度 8 5 0 m m 的挡 板 向 槽底 部延 长 至 1 6 3 0 mm, 溶液 过流面积减少 2 . 0 3
a nd he t r e l a t i v e pr o c e s s p a r a me t e r s we r e r e g u l a t e d.Th u s,t he c h l o r a t e d e c o mp os i t i o n e fe c t r e a c h e d he t
斌( 1 9 7 9 一) , 男, 工程师 , 2 0 0 3年毕业 于新疆农业大学机械系 , 现任新疆 中泰 化学华 泰电解车 间设 备
[ 收稿 1 3 期 ]2 0 1 2— 0 4— 0 4
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氯 碱 工 业
2 0 1 2. j 丰 .
1 . 2 改造 前实 际运 行情况