变频改造--节能降耗

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
要因: 从以上确认中,得出造成冲渣
水能源浪费的主要原因有2个:
1.水泵能力过剩 2.冲渣水泵连续运行方式不合理
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
试验一
经过小组分析研究,决定改变水泵运行方式:在高炉出 渣时,启泵向高炉供水。在不出渣时停泵。 经过一周试运行,效果如下:
1、日节电700kwh左右,节电效果不明显. 2、岗位工劳动强度增大,原一周启、停泵一次,现日启 停泵15次左右。 3、水泵故障率明显升高,设备维护费用增加。 4、设备及管道磨损严重依然没有解决。




渣水含渣量大
出渣间歇能源浪费




芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
要因确认一
末端因素:岗位工操作技能 确认方法:现场确认 标准要求:对水泵电流随时进行调节,以节电
岗位工上岗前都经过岗位培训,在水泵运行时,操作人 员都能根据高炉冲渣水压力需要及时调节水泵运行电流,出 渣时电流控制230A左右,出渣间隙电流控制210A左右。
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
原年耗电与压缩后目标年耗电对比 图表
120 100
80 万kwh 60
40 20
0
下降38.5万kwh
119
80.5
原年耗电
目标年耗电
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
结果:方案失败
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
变频改造 节能降耗
2009年4月
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
一、QC小组概况
小组名称
活动课题
小组成立日期 小组类型 组长 副组长 技术组织 人数
动供工段QC小组
变频改造 节能降耗
攻关型 李青凯 詹守国
2008年7月
出渣间歇时,水泵仍在运行,仅出铁间隙理论日浪 费电量:3400kwh/24*8=1133kwh。
四、目标值确定
小组经过以上调查和分析研究,确定本次活 动的目标值(见下图表):日节电按1200kwh,
年运行按350天计,年节电:1100kw.h*350天=38.5 万kwh。
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
活动时间 职务
08年7月~09年3月 工段长
职务
电气段长
邱明
职务
能源主管
7
韩蕾

吴尚龙 男
陈俊

晋七英 女
电工班长 电工 电工
冲渣班长
初中 高中 初中 高中
实施 实施 实施 实施
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON Hale Waihona Puke BaiduIPES CO.,LTD
二、选题理由:
冲渣水泵
冲渣供水 冲渣水池
冲渣回水
高炉出渣口
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
三、现状调查
1、高炉冲渣用水特点 高炉出渣时,要求水压0.25-0.30MPa,单次出渣
约1小时。出渣间隙,可停水,约0.5h。日理论可停水时 间8小时。 2、目前配用冲渣水泵情况
共计3台水泵,正常一台24小时连续运行,单台水 泵功率为160kw,额定电流249A,水泵扬程49m。实 际操作中根据用户压力需要,使用水泵出水阀门控制流量, 降低电流在210-230A左右。水泵日平均耗电3400kwh。 资料统计年耗电119万kwh。 3、存在问题
水泵能力偏大,由于使用出水阀控制压力,局部水 头损失较大,设备及管道磨损严重。
结论:要因
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
要因确认三
末端因素:水泵运行方式 确认方法: 现场考察分析研究 标准要求:按照用户需要进行供应
单台水泵24小时连续运行,高炉出渣间隙不需用水 时水泵仍在运行,电能白白浪费。
结论:要因
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
要因确认四
末端因素:渣水含渣量大 确认方法: 现场考察 标准要求:不含渣
冲渣池滤渣定期清理,滤渣效果较好。渣水几乎 不含渣,符合标准要求。
结论:非要因
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
六、解决方案
针对以上两个要因,小组经过不断分析尝试,共进行 了两次试验,即:
第一次:通过启、停水泵节电,节电效果不明显,且带 来许多负面影响,试验失败。
第二次:通过变频调速改造水泵,获得成功。
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
结论:非要因
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
要因确认二
末端因素:水泵能力过剩 确认方法:现场确认和理论分析 标准要求:设备按照需求合理匹配
现配用的水泵出水压力可达到0.49MPa,实际冲渣时 水压仅需0.25-0.3MPa即可,运行时通过水泵出水阀调节 总管水压,降低水泵电流,但控制能力有限,且造成局部 水头损失较大,部分做功浪费。
公司 要 求
公司要求节能降耗,压缩成本
生产现状
水泵运行方式及供求匹配不合理, 造成冲渣水电能浪费
经济效益 选题
解决冲渣水能源浪费,降低电耗, 降低冲渣水运行成本
变频改造 节能降耗
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD
高炉冲渣水工艺流程示意
五、原因分析
小组经过讨论,将造成电量浪费的因素从
人、机、料、法 四个方面表述如下图所示:
芜湖新兴铸管有限责任公司(动力能源部)
WWUHUUHUXIXNIXNIXNIGNGDUDCUTCITLIELEIRIORNONPIPPIEPSESCOC.O,L.,TLDTD


岗位工操作技能
水泵能力过剩
冲 渣
相关文档
最新文档