某医药中间体生产废水小试方案
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废 酸: 0.4kg/m3·废水×500 元/吨 = 0.20 元/m3·废水(调节 PH 用) 1.2kg/m3·废水×500 元/吨 = 0.60 元/m3·废水(未预见消耗)
铁 屑:0.8kg/m3·废水×800 元/吨 = 0.64 元/m3·废水 石 灰:2.0kg/m3·废水×200 元/吨 = 0.40 元/m3·废水 Fenton:0.4kg/m3·废水×1600 元/吨= 0.64 元/m3·废水
曝气
曝气
曝气
综合废水小试工艺流程图②
小试处理效果:
出 水⑶ 过滤分离
污泥
项目
⑴
⑵
⑶
PH
~8
8~9
8~9
COD(mg/L) ~2000
941
316
332
COD 去除率(%) /
53.0
84.0
83.4
根据原废水情况,除 COD 外其他指标比较接近排放标准,故不作进一步分析。
四. 处理成本预算:
工艺①物化处理成本: 1.48+0.60 元/m3·废水, 工艺②物化处理成本: 1.88+0.60 元/m3·废水,其中
曝气,静置沉淀⑤ 6.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀,上清液加入混凝剂,投
加助凝剂,静置沉淀⑥ 7.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀,上清液“Fenton”曝气,
调节 PH 曝气,静置沉淀⑦ 8.处理出水加稀释水进行生化处理小试,生化处理可采用活性污泥法 9.生化出水可采用生物炭滤池或者机械过滤设备作为把关单元(二期增设)
小试工艺筛选结果如下:
项 目
工艺过程
PH
COD mg/L
NH3-N 色 度 含盐量 COD 去除率
mg/L
倍
mg/L
%
① 原废水
~8
~2000
Leabharlann Baidu48
320
6000
/
42
1820
9.0
② 混凝沉淀
8~9
1863
28.5
200
/
6.9
1050
③ 催化氧化中曝 7~9
730
13.6
120
/
47.5 63.5
1100
45.0
④ 还原中曝
7~9 737
44.6
150
/
63.1
914
54.0
421
⑤ 还原氧化中曝 7~9
465
/
/
/
79.0 76.7
⑥ 还原混沉
7~9 737(707) /
/
/
63.1(4.0)
还原中曝
914(316)
84.0(65.5)
⑦
7~9
/
/
/
氧化中曝
861(332)
83.4(61.4)
该废废水小试过程中发现,废水加入铁盐后变黑并有沉淀物产生;调节 PH 成酸 性后很快反应成中性;在加入氧化剂后又马上反应形成酸性;因此酸用量需进一步验 证;反应中产生物化污泥比较多须用专业设备进行处理;进行曝气反应产生难闻气味, 恶臭气源的消除须进一步研究解决。
本小试结论仅对该送试水样负责,并可作为该企业同类废水处理工程参考。
螺杆泵 压滤机 后续处理设施
压缩空气
3. 生产废水
格栅
后续处理设施
加 酸 补充填料 “Fenton” 加 碱 沉淀 剂 泵
调节池 微电解塔 催化氧化塔 中和反应器 中和沉淀池(塔)
压缩空气
污 泥 压滤机 污泥池
★☆★推荐处理工艺为工艺 2
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三.根据小试筛选情况,确定小试工艺路线为:
分析原水水质可知,该送试水样不是工艺废水,而是综合生产废水,废水是生产
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综合生产废水小试报告
工艺废水、生产洗涤水和冲洗水的混合水样,废水 COD≈2000mg/L,PH≈8,NH3-N≈ 45mg/L,色度≈320 倍,含盐量<10000 mg/L。一般来说该类综合废水只使用一种可靠
五. 说 明:
经过对原水水质分析可知,该送试水样不是工艺废水,而是综合生产废水,废水
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综合生产废水小试报告
水质比较一般,处理难度不大,但是生产工艺废水和生产洗涤水、冲洗水混合一起综 合处理,一次性投资大、处理成本高,运行管理难度也将加重。经过多次小试工艺筛 选,确定工艺流程,并在进一步物化试验的基础上得出结论:该废水物化处理效果较 为显著,原废水经催化氧化中曝分离后 COD 去除率基本达到 50%以上;经还原中曝分 离后 COD 去除率在 50%以上;废水经还原氧化中曝分离后 COD 去除率接近于 80%;废水 经还原中曝分离+氧化中曝分离后 COD 去除率高达 80%以上;处理出水 COD 在 1000mg/L 以下,最低可达 320mg/L 以下。由于时间仓促,无法进行生化小试,但根据生产原料 和生产工艺等基本情况,参照预处理工艺的处理效果,该废水预处理出水和生活污水、 冷却水等混合后进行生化处理,经兼氧微生物、好氧微生物处理后完全可以达标排放。
六. 工程设计参考工艺路线:
1. 生产废水
加 酸 补充填料 “Fenton” 加 碱
泵
泵
格栅 调节池 微电解池 催化氧化塔
污泥
中和曝气池 中和曝气池
螺杆泵 压滤机 后续处理设施
压缩空气
2.
生产废水
加 酸 补充填料 “Fenton” 加 碱 泵
格栅 调节池 微电解塔 催化氧化塔
污泥
中和曝气池 1 中和曝气池 2
综合生产废水小试报告
综合生产废水小试
一.根据建设单位提供的废水基本资料:
工艺废水水量:~30m3/d 设计水量:50m3/d 工艺废水水质:COD≈2.0×104mg/L, PH<7
二.编制废水处理小试方案如下:
1.原废水水质① 2.废水调节 PH,投加混凝剂,投加助凝剂,静置沉淀② 3.废水调节 PH,投加“Fenton”曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀③ 4.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀④ 5.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,静置沉淀,上清液加入“Fenton”曝气,调节 PH
的物理化学处理工艺即可进行后续生化处理, 从而达标排放; 在此, 为深入研究废水
处理工艺方法,拟定采用两种物化处理工艺作为预处理小试方案。
工艺路线:
加 酸 补充填料
加碱
综合废水⑴ 调节 PH FeC 反应 中和曝气 过滤分离 出 水⑵
曝气
曝气
污泥
综合废水小试工艺流程图①
加酸
补充填料
加药
加碱
综合废水⑴ 调节 PH FeC 反应 “Fenton”氧化 中和曝气
铁 屑:0.8kg/m3·废水×800 元/吨 = 0.64 元/m3·废水 石 灰:2.0kg/m3·废水×200 元/吨 = 0.40 元/m3·废水 Fenton:0.4kg/m3·废水×1600 元/吨= 0.64 元/m3·废水
曝气
曝气
曝气
综合废水小试工艺流程图②
小试处理效果:
出 水⑶ 过滤分离
污泥
项目
⑴
⑵
⑶
PH
~8
8~9
8~9
COD(mg/L) ~2000
941
316
332
COD 去除率(%) /
53.0
84.0
83.4
根据原废水情况,除 COD 外其他指标比较接近排放标准,故不作进一步分析。
四. 处理成本预算:
工艺①物化处理成本: 1.48+0.60 元/m3·废水, 工艺②物化处理成本: 1.88+0.60 元/m3·废水,其中
曝气,静置沉淀⑤ 6.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀,上清液加入混凝剂,投
加助凝剂,静置沉淀⑥ 7.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀,上清液“Fenton”曝气,
调节 PH 曝气,静置沉淀⑦ 8.处理出水加稀释水进行生化处理小试,生化处理可采用活性污泥法 9.生化出水可采用生物炭滤池或者机械过滤设备作为把关单元(二期增设)
小试工艺筛选结果如下:
项 目
工艺过程
PH
COD mg/L
NH3-N 色 度 含盐量 COD 去除率
mg/L
倍
mg/L
%
① 原废水
~8
~2000
Leabharlann Baidu48
320
6000
/
42
1820
9.0
② 混凝沉淀
8~9
1863
28.5
200
/
6.9
1050
③ 催化氧化中曝 7~9
730
13.6
120
/
47.5 63.5
1100
45.0
④ 还原中曝
7~9 737
44.6
150
/
63.1
914
54.0
421
⑤ 还原氧化中曝 7~9
465
/
/
/
79.0 76.7
⑥ 还原混沉
7~9 737(707) /
/
/
63.1(4.0)
还原中曝
914(316)
84.0(65.5)
⑦
7~9
/
/
/
氧化中曝
861(332)
83.4(61.4)
该废废水小试过程中发现,废水加入铁盐后变黑并有沉淀物产生;调节 PH 成酸 性后很快反应成中性;在加入氧化剂后又马上反应形成酸性;因此酸用量需进一步验 证;反应中产生物化污泥比较多须用专业设备进行处理;进行曝气反应产生难闻气味, 恶臭气源的消除须进一步研究解决。
本小试结论仅对该送试水样负责,并可作为该企业同类废水处理工程参考。
螺杆泵 压滤机 后续处理设施
压缩空气
3. 生产废水
格栅
后续处理设施
加 酸 补充填料 “Fenton” 加 碱 沉淀 剂 泵
调节池 微电解塔 催化氧化塔 中和反应器 中和沉淀池(塔)
压缩空气
污 泥 压滤机 污泥池
★☆★推荐处理工艺为工艺 2
第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3页
三.根据小试筛选情况,确定小试工艺路线为:
分析原水水质可知,该送试水样不是工艺废水,而是综合生产废水,废水是生产
第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3页
综合生产废水小试报告
工艺废水、生产洗涤水和冲洗水的混合水样,废水 COD≈2000mg/L,PH≈8,NH3-N≈ 45mg/L,色度≈320 倍,含盐量<10000 mg/L。一般来说该类综合废水只使用一种可靠
五. 说 明:
经过对原水水质分析可知,该送试水样不是工艺废水,而是综合生产废水,废水
第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3页
综合生产废水小试报告
水质比较一般,处理难度不大,但是生产工艺废水和生产洗涤水、冲洗水混合一起综 合处理,一次性投资大、处理成本高,运行管理难度也将加重。经过多次小试工艺筛 选,确定工艺流程,并在进一步物化试验的基础上得出结论:该废水物化处理效果较 为显著,原废水经催化氧化中曝分离后 COD 去除率基本达到 50%以上;经还原中曝分 离后 COD 去除率在 50%以上;废水经还原氧化中曝分离后 COD 去除率接近于 80%;废水 经还原中曝分离+氧化中曝分离后 COD 去除率高达 80%以上;处理出水 COD 在 1000mg/L 以下,最低可达 320mg/L 以下。由于时间仓促,无法进行生化小试,但根据生产原料 和生产工艺等基本情况,参照预处理工艺的处理效果,该废水预处理出水和生活污水、 冷却水等混合后进行生化处理,经兼氧微生物、好氧微生物处理后完全可以达标排放。
六. 工程设计参考工艺路线:
1. 生产废水
加 酸 补充填料 “Fenton” 加 碱
泵
泵
格栅 调节池 微电解池 催化氧化塔
污泥
中和曝气池 中和曝气池
螺杆泵 压滤机 后续处理设施
压缩空气
2.
生产废水
加 酸 补充填料 “Fenton” 加 碱 泵
格栅 调节池 微电解塔 催化氧化塔
污泥
中和曝气池 1 中和曝气池 2
综合生产废水小试报告
综合生产废水小试
一.根据建设单位提供的废水基本资料:
工艺废水水量:~30m3/d 设计水量:50m3/d 工艺废水水质:COD≈2.0×104mg/L, PH<7
二.编制废水处理小试方案如下:
1.原废水水质① 2.废水调节 PH,投加混凝剂,投加助凝剂,静置沉淀② 3.废水调节 PH,投加“Fenton”曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀③ 4.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,调节 PH 曝气,静置沉淀④ 5.废水调节 PH,加入 FeC 曝气,静置沉淀,上清液加入“Fenton”曝气,调节 PH
的物理化学处理工艺即可进行后续生化处理, 从而达标排放; 在此, 为深入研究废水
处理工艺方法,拟定采用两种物化处理工艺作为预处理小试方案。
工艺路线:
加 酸 补充填料
加碱
综合废水⑴ 调节 PH FeC 反应 中和曝气 过滤分离 出 水⑵
曝气
曝气
污泥
综合废水小试工艺流程图①
加酸
补充填料
加药
加碱
综合废水⑴ 调节 PH FeC 反应 “Fenton”氧化 中和曝气