水泥企业氮氧化物减排

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水泥企业氮氧化物减排方案调查情况
1 脱氮装置的结构与原理——伯利鸠斯“多级燃烧技术” 通过燃料、 空气及生料的多级燃烧以达到降低废气中 NOx 气体含量的目的。 脱氮流程图 见图 l。影响 NOx 浓度的主要因素:主燃烧区温度、主燃烧区氧气浓度、主燃烧区氮气的浓 度、气体在主燃烧区的停留时间、燃料中氮元素的含量等。熟料煅烧过程中 NOx 的生成情况 见图 2。
图1
脱氮流程图
图2
熟料煅烧过程中 NOx 的生成
伯力鸠斯设计的 MSC 分解炉增加了脱氮燃烧器和顶部三次风管,见图 3。

图3
伯力鸠斯设计的 MSC 分解炉
(1)通过对窑尾烟室用煤,在窑尾烟室和分解炉底部形成还原气氛。分解炉底部及窑尾烟室 的 O2 含量最低下降到 O2 相应的 CO 气体含量增加。 (2)分解炉下部三次风入口与顶部三次风入口之间也在还原气氛下,通过调整风量及喂煤量 的操作达到目的。 (3)窑尾烟室至下三次风入口区域内的还原气氛,不仅使得已生成的 NOx 得到还原,还抑制 了新的 NOx 生成,可使 NOx 排放浓度进一步降低。 (4)上三次风管以上区域因项部三次风的加入,形成氧化气氛,保证 CO 及燃料的完全燃烧。 因此,多级燃烧情况会直接受到顶部三次风管挡板开度的影响。 2 脱氮燃烧器的调试 2.1 调试前准备工作 (1)现场对脱氮燃烧器检查,并对出口通道、辅溜管、撒料箱结皮进行清理及上三次风挡板 进行检查确认,使其具备开机条件。 (2)运行中每天对中控操作画面打印保存,以作对比分析使用。 2.2 成立调试跟踪小组 组长:公司分管工艺领导;组员:分厂领导、工段负责人、工艺技术人员、窑操作员。 2.3 调试安排 (1)中控操作员认真作好脱氮装置使用时操作参数的监控与记录,根据实际窑况和脱氮装置 使用方案进行操作调整; (2)中控操作员每天 8:00 打印一张操作画面,保留存档; (3)现场班组加强窑尾检查,检查结果及时反馈到中控并作好相应记录; (4)使用期间各操作员对使用状况进行跟踪分析,每周形成一份书面报告报工段汇总; (5)电仪专业人员加强对窑尾、三级筒出口、高温风机出口 5 台分析仪的运行监控,保 证监测数据准确。 2.4 操作调整 (1)窑尾脱氮燃烧器投入使用后,给定喂煤量 lt/h,每隔 24 小时增加 0.5 吨,最大喂煤 量不超过窑头用煤的 10%。使用期间密切关注窑尾结皮情况; (2)调试期间,上三次风挡板逐步打开,根据回转窑运行情况逐步关小下三次风挡板; (3)结合窑尾及 C3 出口气体分析数据和物料分解情况逐渐调整主辅溜管分料, 保证燃料 完全燃烧。 (4)据预热器出口 O2 含量合理调整窑尾主排用风。 3 调试前后主要参数对比(见表 1) 表 1 调试前后主要参数对比 三 次 上 挡 板 开
时 间
用煤量 /(t/h)
窑尾温 度 /℃
窑尾 O2 含量 /%
窑尾 NOx /ppm
C3 出 口 O2 含量 /%
C3 出 口 NOx/ ppm
炉出 口温 度 /℃
C2 下 506 风 料 机出 (辅: 口 NOx 主) /ppm
窑喂料 量 /(t/h)

度 /% 使 用 前 1100~ 6.5~ 860~ 3.5~ 450~ 875~ 460~ 0:10 1150 7.5 880 4.0 550 880 550 1130~ 6.5~ 800~ 3.5~ 410~ 875~ 1180 7.5 900 4.0 460 880 1150~ 1200 1160~ 1210 1180~ 1230 6~7 650~ 3.0~ 400~ 875~ 750 4.0 450 880 350~ 3.0~ 300~ 870~ 480 4.0 350 875 250~ 2.5~ 250~ 870~ 350 4.0 330 875 420~ 520 400~ 500 330~ 400 330~ 380
0
0
720
1
2:8
20
720
使 用 后
1.5
3:7
30
720
2
5~6
4:6
40
720
2.5
4~5
4:6
40
720
4 调试状况分析 (1)脱氮燃烧器使用前后窑喂料量不变,为 720t/h,熟料质量指标均控制较好,使用前三 次风挡板开度 50%, 二级筒下料全部由主管道入炉, 窑尾温度 1100~l l50℃, 含量 6. O2 5~ 7.5,NOx 浓度 860~880ppm,C3 出口 O2 含量 3.5~4.0,NOx 浓度 450~550ppm。分析中 所列数据,为窑正常运行时平均值,窑工况波动、窑内温度高低引起的 NOx 浓度变化未作考 虑。 (2)烟室喂煤 l.5t/h 以内,三次风上挡板开度 20%时,系统 NOx 浓度变化不明显,烟室 喂煤 2t/h 以上,三次风上挡板开度 30%,下三次风挡板相应关小,NOx 有明显下降趋势, 从参数可以看出,窑尾 NOx 约下降了 500ppm,三级筒出口约下降了 200ppm,506 出口约下 降了 l50ppm。 (3)随着烟室喂煤量的增加,窑尾温度有所上升,窑尾负压减小,从现场检查,窑尾结皮也 有所增多,影响窑内通风,需加强现场清理。 (4)本次脱氮装置使用后,分解炉出口温度能控制在 870~875℃,较使用前降低 5℃,煤耗 基本没有变化,吨熟料实物煤耗约为 l46~152kg,与以前使用脱氮装置煤耗上升有所不同, 这主要同操作有较大关系:窑尾喂煤后,分解炉温度能偏低控制,尾温较高时,也可适当减 窑头煤,根据熟料质量控制入窑物料分解率和窑内煅烧温度。 (5)从参数可以看出, 脱氮装置使用后, 窑尾 O2 含量虽有所下降, 但仍然偏高, 4%~ 在 5%左右,处于富氧环境,不能有效抑制 NOx 生成,因此,使用脱氮装置时,系统风量控制 还有待探讨。 5 总结 从以上分析可以看出,本次脱氮装置调试比较成功,取得了预期效果,系统 NOx 浓度明 显下降,窑工况稳定受控,为今后正式投入使用积累了关数据和一定经验,虽然在使用过程 中也暴露出一些新的问题,如窑尾温度升高,结皮增多,富氧环境下操作不能有效抑制 NOx 生成,系统风量控制,二级筒入炉主、辅管道分料比例,入炉三次上、下部风量调节等,还 有待进一步调整和优化,但我们有理由相信,经过不断探索,不断总结,不断改进,脱氮装 置的使用会取得更加理想的效果,为公司清洁化生产和环境保护发挥重要作用。 来源:《四川水泥》

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