电脱水器
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采出液的性质,不但处理后的效果不好,而且经常跳
闸,不能够连续使用,影响了正常的生产运行。因此,
我们小组对原有电脱水器进行了严密的运行跟踪和资 料录取,再经过认真的归纳整理和综合分析,对原有 的电脱水器运行不平稳和处理效果不好的原因进行了 归纳和分类。
三、现状分析 2、原因分析
通过对原有的电脱水器运行不平稳和处理效果不
深入的分析和研究,努力从工艺及设备方面,找出影响三元采出 液脱水水质的真正原因,从而对传统的工艺或设备进行改进,提
高脱水效率。
二、选题理由及目标
采出液处理站采用的是两段脱水工艺流程,二段电脱 水器开始采用的是四层平挂电极,见聚阶段电脱水后
达到油中含水低于 0.5%、污水含油量低于 3000mg/L
日期
二、选题理由及目标
二、选题理由及目标
课题目标: 1、脱水器平稳运行
2、脱后污水含油小于3000mg/L
脱后油中含水小于0.3%
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
三、现状分析 1、现状
目前采出液处理站的电脱水器已经不能适应三元
1
电脱水器 结构
2006.6—3
李 江
要因
2
采出液性 质变化
2006.6—3
李金龙
要因
3
控制因素
200Hale Waihona Puke Baidu.6—3
邵永辉
要因
4
环境因素
1.加强采出井的管理 2.严格控制加热炉出口温度,保证处理效果
2006.6—3
吴 江
要因
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
通过对因果图的分析,我们找出了四条主要因素: (1)、电脱水器结构:由于杏中的三元采出液易造成平挂电极淤积 物严 重,使两极板间的有效距离缩小,进而降低脱水效率;同时,由 于电脱水的中间层较厚,且易导电,容易电场垮掉。 (2)、采出液性质的变化:随着三元采出液中碱、聚合物和表活剂 等化学含量的升高,以及悬浮物含量的升高,给采出液的处理带来了 很多困难。 (3)、控制因素:液位控制不合理,一是容易造成处理效果不好, 二是容易垮电场;处理量控制不合理,使得采出液在电场中不能得到 处分作用,导致处理效果不好。 (4)、环境因素:来液量的变化以及来液温度的变化,都会对电脱 水器的稳定运行以及处理效果造成影响。
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
五、制订对策
根据现状存在的问题,我们工艺小组逐条制订了翔实的对策及实 施计划。 对策实施计划表
序号 项目 影响因素 极板及绝 缘棒附着 淤积物 结垢、淤 积物严重, 中间层变 厚 液位、流 量控制不 合理 来液变化 以及温度 变化 对策 1.运行设计院工艺室新型电脱水器 2.采取防垢措施 3.定期对设备进行清淤工作 1.运行设计院工艺室新型电脱水器 2.采取防垢措施 3.定期对设备进行清淤工作 4.将中间层放出 1.更换新型仪表 2.提高岗位员工的素质,加强合理控制 验证时间 负责人 结论
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
四、要因验证
针对上述四个影响因素,我们进行了小组分工, 利用一个月左右的时间,查阅档案、结合设计人员 以及岗位员工,再加上实际运行,我们对分析的原 因进行了验证。
四、要因验证
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
七、措施效果检查
经过小组的一次PDCA循环,我们在杏二中采出液处理站的电脱水器 上实施了对策,上述对策措施实施后,取得了显著的效果,完成了预计 目标。 处理效果如下图3所示:
电场难以稳定,脱后油中 含水20%以上。
2006.6—3
邵永辉
要因
4
环境因素
来液变化 以及温度 变化
处理效果变差
2006.6—3
吴
江
要因
绘制人:李 江
绘制时间:2006年4月20日
从要因验证表中可以看出,我们找出的四条主要原因是正确的, 全部符合实际情况。
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
的技术指标。随着表活剂的返出,出现了脱水电场运
行不稳,污水含油量上升并有超标现象。同时,电脱
水器内部极板上结垢严重,影响了脱水效果。
化学剂含量mg/L
二、选题理由及目标
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 氢氧化钠 水中表活剂 聚合物浓度
20 02 年 2月 20 02 年 5月 20 02 年 20 8月 02 年 11 20 月 03 年 2月 20 03 年 5月 20 03 年 20 8月 03 年 11 20 月 04 年 2月 20 04 年 5月 20 04 年 20 8月 04 年 11 20 月 05 年 2月 20 05 年 5月 20 05 年 8月
好的现状情况的分析归纳,我们分析出了原有的电脱
水器运行不平稳和处理效果的主要因素是采出液中化 学含量的升高和电脱水的结构不适应,其次是环境因 素和岗位控制的影响。因此,我们充分发挥小组成员 的智慧,有针对性地开展小组活动,分头调查,集思 广益、群策群力,并绘制了电脱水器运行不平稳和处 理效果不好的因果分析图。
1
电脱水器结构
极板及绝 缘棒附着 淤积物
脱水效果不差,频繁垮电 场,严重时,电场运行不 到4小时就垮
2006.6—3
李
江
要因
2
采出液性质变 化
结垢、淤 积物严重, 中间层变 厚
脱水效果变差,电场难以 稳定,且垮电场后难以恢 复。一起仪表损坏严重。
2006.6—3
李金龙
要因
3
控制因素
液位、流 量控制不 合理
低于0.12%,水中含油低于1000mg/L。在设计处理量5m3/h时,组
合电极电脱水器单位净化油电耗为 0.6kWh/m3 ,原平挂电极电脱 水器的单位净化油电耗为 0.7kWh/m3 ,组合电极Ⅰ、Ⅱ型电脱水
器单位处理量电耗低于原试验平挂电脱水器。
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
图3-1 组合Ⅰ型电脱水器脱后 油中含水及水中含油曲线
图3-2 组合II型电脱水器脱后 油中含水及水中含油曲线
七、措施效果检查
质量效果:截止到 9 月中旬,在试验温度 50℃~ 55℃,破 乳 剂 为 SP1003C , 破 乳 剂 加 入 量 为 30mg/L , 油 水 界 面 控 制 在 0.48m~0.90m之间,处理量为3.1m3/h~6.6m3/h的条件下,电脱 水器运行平稳。试验结果表明,在油水界面控制平稳的情况下, 组合Ⅰ、Ⅱ型电脱水器能够进行有效的油水分离,脱后油中含水
要因验证表
序号 项目 影响因素 现状 杏二中的平挂电极 及绝缘棒的淤积物 达50mm—150mm, 严重影响脱水效果, 且难以清除。 设备内部结构,淤 积物严重,中间层 变厚,难以处理, 电场难以稳定。液 位计、流量计以及 电动阀等仪器经常 损坏。 由于仪表仪器的损 坏,液量不稳定等 因素,使得液位不 能合理控制,导致 垮电场 温度低于50度时, 脱出后的油中含水 在15%以上。液量 变化造成液位变化 大。 影响程度 验证时间 负责人 结论
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
八、制定措施巩固提高
制定严格的操作规程,合理控制电脱水的运行; 继续跟踪新型电脱水试验的进行; 进一步提高员工的技术素质和实际操作水平。
新型电脱水器在处理三元 采出液中的效果分析
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
二、选题理由及目标
六、执行措施
制定对策后,我们积极对存在的技术问题进行攻关,积极组织实施 措施方案,取得了好的效果。 一是运行设计院工艺室设计的新型电脱水器。其结构如下图1所示:
图1
新型电脱水器结构示意图
六、执行措施
电场情况如图2所示:
图2-1长短电极板相间布置竖挂电极板结构简图
图2-2 竖挂电极与平挂电极组合布置形式结构简图
三、现状分析 2、原因分析
采出液性 质的变化 悬浮物升高 化学含量升高 中间层较厚 电脱 水器结 构不适应 平挂极板 结构严重
采出液温度变化 总来液的变化
技术水平低 实际操作能力低
处理量的控制
液位控制
设备不适应
电 脱 水 器 运 行 不 平 稳 和 处 理 效 果 不好
环 境
员工因素
控制因素
三、现状分析 2、原因分析
随着三元复合驱技术的日趋成熟,大庆油田面临着工业化推 广的阶段,但对于三元采出液的处理工艺及设备,目前仍然采用 的是传统的联合站处理工艺及设备。由于三元采出液的特殊性质, 再根据杏二中三元采出液处理站的现场运行情况,可以看到传统 的许多工艺及设备,已经不能够适应三元采出液的处理。为此,
我们小组重点选择了一处三元采出液处理设备——电脱水器进行
六、执行措施
二是采取清垢及加药防垢等措施,减少设备内部结垢以及淤积 物。2005年我们对电脱水器进行了开罐清淤,同时我联合设计院加
入了一种新型的防垢药剂,减少淤积物在设备内部沉积。
三是更换了新型仪表。2005年改造期间,我们更换了针对三元 采出液的新型界面仪,使得界面控制更合理、更准确,保障了处理 的效果。 四是运用加热炉,合理控制采出液的温度。我们将采出液在进 入电脱水器之前进入加热炉加热,保证电脱水器进口温度在50℃55℃,为脱水创造有利的温度条件。 五是加强员工技术教育,提高员工操作水平。我们利用每周 “两课一考”的机会,挑选技术素质高,实践经验丰富的岗长以及 技术人员进行理论知识及实际操作培训,并定期对培训内容进行考 试,考试成绩与奖金直接挂钩。
闸,不能够连续使用,影响了正常的生产运行。因此,
我们小组对原有电脱水器进行了严密的运行跟踪和资 料录取,再经过认真的归纳整理和综合分析,对原有 的电脱水器运行不平稳和处理效果不好的原因进行了 归纳和分类。
三、现状分析 2、原因分析
通过对原有的电脱水器运行不平稳和处理效果不
深入的分析和研究,努力从工艺及设备方面,找出影响三元采出 液脱水水质的真正原因,从而对传统的工艺或设备进行改进,提
高脱水效率。
二、选题理由及目标
采出液处理站采用的是两段脱水工艺流程,二段电脱 水器开始采用的是四层平挂电极,见聚阶段电脱水后
达到油中含水低于 0.5%、污水含油量低于 3000mg/L
日期
二、选题理由及目标
二、选题理由及目标
课题目标: 1、脱水器平稳运行
2、脱后污水含油小于3000mg/L
脱后油中含水小于0.3%
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
三、现状分析 1、现状
目前采出液处理站的电脱水器已经不能适应三元
1
电脱水器 结构
2006.6—3
李 江
要因
2
采出液性 质变化
2006.6—3
李金龙
要因
3
控制因素
200Hale Waihona Puke Baidu.6—3
邵永辉
要因
4
环境因素
1.加强采出井的管理 2.严格控制加热炉出口温度,保证处理效果
2006.6—3
吴 江
要因
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
通过对因果图的分析,我们找出了四条主要因素: (1)、电脱水器结构:由于杏中的三元采出液易造成平挂电极淤积 物严 重,使两极板间的有效距离缩小,进而降低脱水效率;同时,由 于电脱水的中间层较厚,且易导电,容易电场垮掉。 (2)、采出液性质的变化:随着三元采出液中碱、聚合物和表活剂 等化学含量的升高,以及悬浮物含量的升高,给采出液的处理带来了 很多困难。 (3)、控制因素:液位控制不合理,一是容易造成处理效果不好, 二是容易垮电场;处理量控制不合理,使得采出液在电场中不能得到 处分作用,导致处理效果不好。 (4)、环境因素:来液量的变化以及来液温度的变化,都会对电脱 水器的稳定运行以及处理效果造成影响。
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
五、制订对策
根据现状存在的问题,我们工艺小组逐条制订了翔实的对策及实 施计划。 对策实施计划表
序号 项目 影响因素 极板及绝 缘棒附着 淤积物 结垢、淤 积物严重, 中间层变 厚 液位、流 量控制不 合理 来液变化 以及温度 变化 对策 1.运行设计院工艺室新型电脱水器 2.采取防垢措施 3.定期对设备进行清淤工作 1.运行设计院工艺室新型电脱水器 2.采取防垢措施 3.定期对设备进行清淤工作 4.将中间层放出 1.更换新型仪表 2.提高岗位员工的素质,加强合理控制 验证时间 负责人 结论
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
四、要因验证
针对上述四个影响因素,我们进行了小组分工, 利用一个月左右的时间,查阅档案、结合设计人员 以及岗位员工,再加上实际运行,我们对分析的原 因进行了验证。
四、要因验证
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
七、措施效果检查
经过小组的一次PDCA循环,我们在杏二中采出液处理站的电脱水器 上实施了对策,上述对策措施实施后,取得了显著的效果,完成了预计 目标。 处理效果如下图3所示:
电场难以稳定,脱后油中 含水20%以上。
2006.6—3
邵永辉
要因
4
环境因素
来液变化 以及温度 变化
处理效果变差
2006.6—3
吴
江
要因
绘制人:李 江
绘制时间:2006年4月20日
从要因验证表中可以看出,我们找出的四条主要原因是正确的, 全部符合实际情况。
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
的技术指标。随着表活剂的返出,出现了脱水电场运
行不稳,污水含油量上升并有超标现象。同时,电脱
水器内部极板上结垢严重,影响了脱水效果。
化学剂含量mg/L
二、选题理由及目标
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 氢氧化钠 水中表活剂 聚合物浓度
20 02 年 2月 20 02 年 5月 20 02 年 20 8月 02 年 11 20 月 03 年 2月 20 03 年 5月 20 03 年 20 8月 03 年 11 20 月 04 年 2月 20 04 年 5月 20 04 年 20 8月 04 年 11 20 月 05 年 2月 20 05 年 5月 20 05 年 8月
好的现状情况的分析归纳,我们分析出了原有的电脱
水器运行不平稳和处理效果的主要因素是采出液中化 学含量的升高和电脱水的结构不适应,其次是环境因 素和岗位控制的影响。因此,我们充分发挥小组成员 的智慧,有针对性地开展小组活动,分头调查,集思 广益、群策群力,并绘制了电脱水器运行不平稳和处 理效果不好的因果分析图。
1
电脱水器结构
极板及绝 缘棒附着 淤积物
脱水效果不差,频繁垮电 场,严重时,电场运行不 到4小时就垮
2006.6—3
李
江
要因
2
采出液性质变 化
结垢、淤 积物严重, 中间层变 厚
脱水效果变差,电场难以 稳定,且垮电场后难以恢 复。一起仪表损坏严重。
2006.6—3
李金龙
要因
3
控制因素
液位、流 量控制不 合理
低于0.12%,水中含油低于1000mg/L。在设计处理量5m3/h时,组
合电极电脱水器单位净化油电耗为 0.6kWh/m3 ,原平挂电极电脱 水器的单位净化油电耗为 0.7kWh/m3 ,组合电极Ⅰ、Ⅱ型电脱水
器单位处理量电耗低于原试验平挂电脱水器。
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
图3-1 组合Ⅰ型电脱水器脱后 油中含水及水中含油曲线
图3-2 组合II型电脱水器脱后 油中含水及水中含油曲线
七、措施效果检查
质量效果:截止到 9 月中旬,在试验温度 50℃~ 55℃,破 乳 剂 为 SP1003C , 破 乳 剂 加 入 量 为 30mg/L , 油 水 界 面 控 制 在 0.48m~0.90m之间,处理量为3.1m3/h~6.6m3/h的条件下,电脱 水器运行平稳。试验结果表明,在油水界面控制平稳的情况下, 组合Ⅰ、Ⅱ型电脱水器能够进行有效的油水分离,脱后油中含水
要因验证表
序号 项目 影响因素 现状 杏二中的平挂电极 及绝缘棒的淤积物 达50mm—150mm, 严重影响脱水效果, 且难以清除。 设备内部结构,淤 积物严重,中间层 变厚,难以处理, 电场难以稳定。液 位计、流量计以及 电动阀等仪器经常 损坏。 由于仪表仪器的损 坏,液量不稳定等 因素,使得液位不 能合理控制,导致 垮电场 温度低于50度时, 脱出后的油中含水 在15%以上。液量 变化造成液位变化 大。 影响程度 验证时间 负责人 结论
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
八、制定措施巩固提高
制定严格的操作规程,合理控制电脱水的运行; 继续跟踪新型电脱水试验的进行; 进一步提高员工的技术素质和实际操作水平。
新型电脱水器在处理三元 采出液中的效果分析
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
目
一、小组概况 二、选题理由及目标
录
三、现状分析
四、要因验证 五、制定对策
六、执行措施 七、措施效果检查 八、制定措施巩固提高
二、选题理由及目标
六、执行措施
制定对策后,我们积极对存在的技术问题进行攻关,积极组织实施 措施方案,取得了好的效果。 一是运行设计院工艺室设计的新型电脱水器。其结构如下图1所示:
图1
新型电脱水器结构示意图
六、执行措施
电场情况如图2所示:
图2-1长短电极板相间布置竖挂电极板结构简图
图2-2 竖挂电极与平挂电极组合布置形式结构简图
三、现状分析 2、原因分析
采出液性 质的变化 悬浮物升高 化学含量升高 中间层较厚 电脱 水器结 构不适应 平挂极板 结构严重
采出液温度变化 总来液的变化
技术水平低 实际操作能力低
处理量的控制
液位控制
设备不适应
电 脱 水 器 运 行 不 平 稳 和 处 理 效 果 不好
环 境
员工因素
控制因素
三、现状分析 2、原因分析
随着三元复合驱技术的日趋成熟,大庆油田面临着工业化推 广的阶段,但对于三元采出液的处理工艺及设备,目前仍然采用 的是传统的联合站处理工艺及设备。由于三元采出液的特殊性质, 再根据杏二中三元采出液处理站的现场运行情况,可以看到传统 的许多工艺及设备,已经不能够适应三元采出液的处理。为此,
我们小组重点选择了一处三元采出液处理设备——电脱水器进行
六、执行措施
二是采取清垢及加药防垢等措施,减少设备内部结垢以及淤积 物。2005年我们对电脱水器进行了开罐清淤,同时我联合设计院加
入了一种新型的防垢药剂,减少淤积物在设备内部沉积。
三是更换了新型仪表。2005年改造期间,我们更换了针对三元 采出液的新型界面仪,使得界面控制更合理、更准确,保障了处理 的效果。 四是运用加热炉,合理控制采出液的温度。我们将采出液在进 入电脱水器之前进入加热炉加热,保证电脱水器进口温度在50℃55℃,为脱水创造有利的温度条件。 五是加强员工技术教育,提高员工操作水平。我们利用每周 “两课一考”的机会,挑选技术素质高,实践经验丰富的岗长以及 技术人员进行理论知识及实际操作培训,并定期对培训内容进行考 试,考试成绩与奖金直接挂钩。