高氨氮废水处理工艺
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高氨氮废水处理工艺
随着国民经济及科技的发展,我国化学制造业、石油加工业以及半导体等行业规模得到快速发展,与此同时,氨氮废水的排放量也日益增加。氨氮为影响地表水环境质量的首要指标之一,大量氨氮废水排入水体,能够引起水体富营养化、导致水生动物死亡,不仅污染环境还会对人体产生毒害作用。因此,氨氮废水处理,尤其是高氨氮废水的处理在国内外都受到极大的关注。目前,对于氨氮废水处理主要有化学沉淀法、吹脱法、折点氯化法、离子交换法、生物处理法等技术。其中,吹脱法多用于处理中高浓度的氨氮废水,吹脱出的氨可有效回收利用,并且设备操作简单、处理效果稳定、运行费用低,在国内外得到广泛应用。
一、废水来源与水质水量
上海某集成电路研发中心,聚焦集成电路主流技术路线,致力于解决重大共性技术的研发及服务支撑问题,并为自主可控产业链建设提供公共的装备和材料验证平台。在企业研发试验过成中,产生一股高氨氮废水,废水量为6m3/d,具有高氨氮、高F-及高H2O2浓度等特点。设计进水水质及排放要求见表1。
二、工艺流程设计
2.1工艺选择项目为该废水的预处理,主要去除废水内含有的氨氮,经取样分析,废水内氨氮主要以铵离子(NH+4)的形态存在,对于该类废水,常采用氨氮吹脱的处理工艺。然而,传统吹脱法具有能耗较高、容易造成二次污染、氨去除率低等缺点。为了解决以上问题,根据废水水质及相关工程经验,采用“二级吹脱+硫酸吸附冶处理工艺,工艺流程见图1。
2.2工艺原理
吹脱法的基本原理是气液相平衡和传质速度理论,是以废水中氨气浓度与空气中物质的
浓度差为推动力的一个传质过程。当pH为中性时,NH3-N主要以铵离子(NH+4)形式存在,并在水中保持平衡,当pH值为碱性,NH3-N主要以游离氨(NH3)状态存在。吹脱法即是将气体通入含氨氮的碱性废水中,在气液相互接触过程中,使水中溶解的游离氨从液相扩散转移至气相并随着气体流动被带走,从而达到去除氨氮的目的。
相关研究表明,吹脱塔的吹脱效率与废水温度、pH、气液比有密切关系。随着pH、温度及气液比的增大,对氨氮的吹脱效率和吸收效率呈增长趋势,一般来说pH值要提高到10.8~11.5,水温不低50℃,水力负荷为2.5~5m3/m2h,气水比为2500~5000范围,吹脱除氨效率可达90%以上。
2.3工艺流程说明
鉴于企业生产废水属于间歇性排放且水量较小,因此采用先收集再集中处理的方式,系统设计规模1m3/h,每天运行6h。
废水由车间输送管道排入原水箱,由提升泵将废水打入pH调整槽,向其中投加NaOH,调节废水pH在10.5~11.5范围,之后进入中间水箱,再由提升泵将废水打入换热器,通过同热水热量交换,将废水温度提升至55℃后进入吹脱塔。
为了提高氨氮的去除效率,采用二级吸附塔串联的设计,同时在塔内设置填料,以促进空气和水的充分接触。根据传质种类及性质的不同,分为废水路、气路及吸收液回路,其各运行模式如下:
(1)水路:废水首先进入一级吹脱塔,再由提升泵将废水打入二级吹脱塔。在吹脱塔内,废水从塔的上部淋洒到填料上形成水滴并流向塔底,同时用风机从塔底吹入空气,使气水充分接触,游离氨从水中逸出被空气带走。进过处理的废水集中在二级吹脱塔底部,由排放水泵排入含氟废水处理系统。
(2)气路:通过废水风机从二级吹脱塔底部向塔内送气,形成与废水的一次脱氨处理,含有氨的废气从二级吹脱塔顶部排出,从一级吹脱塔底部进入二级吹脱塔,再从顶部排出进入吸附塔,采用吸收液对废气内氨进行吸收,经过净化的气体由风机吸出,形成一个密闭循环系统,从而防止了NH3的外溢造成的二次污染。
(3)吸收液采用pH在1~2的硫酸溶液,通过吸附塔循环将吸收液从吸附塔顶部输送至吸附塔,同从底部进入的含氨废气充分接触,从而吸附废气中的氨形成硫酸铵溶液。吸收液的循环过程是硫酸铵溶液的浓缩过程,当吸收液中的硫酸铵达到一定浓度后,将吸收液排入硫酸铵收集箱委外处理。
三、主要设备参数
(1)原水箱:1座,FRP材质,φ1600×1800(mm),有效池容:3m3,HRT:12h。配套提升泵2台,1用1备,Q=1.5m3/h、H=35m、N=0.46kW;超声波液位计1台;DN25电磁流量计1台。
(2)pH调整槽及中间水槽:1座,FRP材质,φ1500×2300(mm),其中淤pH调整槽:有效池容1m3,HRT:1h,配套NaOH加药泵2台,1用1备,Q=0.5L/min,P=1MPa,N=0.37kW;搅拌机1台,R=150rpm、N=0.75kW;pH计一套。于中间水槽:有效池容2m3,HRT:2h,配套提升泵2台,1用1备,Q=1.5m3/h、H=35m、N=0.46kW;差压液位计1台;转子流量计1个。
(3)板式换热器:1台,板片SUS316材质,换热面积0.98m2,加热范围15~55℃,配套压力变送器1套;比例调节阀1个。
(4)一级吹脱塔:1座,FRP材质,φ800×H7300(mm),内装填鲍尔环填料3m3,配套提升泵2台,1用1备,Q=1.5m3/h、H=35m、N=0.46kW;压差液位计1台。
(5)二级吹脱塔:1座,FRP材质,φ800×H7300(mm),内装填鲍尔环填料3m3,配套提升泵2台,1用1备,Q=1.5m3/h、H=35m、N=0.46kW;压差液位计1台;DN25电磁流量
计1台;废气风机,1台,FRP材质,风量4000m3/hr,风压2500Pa,功率5.5kW;出水氨氮检测仪1套。
(6)吸附塔:1座,FRP材质,φ800×H7300(mm),内装填鲍尔环填料1.5m3,配套提升泵2台,1用1备,Q=3m3/h、H=25m、N=1.5kW;pH计一套;压差液位计1台;硫酸加药泵,2台,1用1备,Q=0.85L/min,P=1MPa,N=0.37kW。
(7)硫酸铵收集箱:1座,FRP材质,φ2100×H2900(mm),有效池容:10m3。配套提升泵2台,1用1备,Q=10m3/h、H=25m、N=2.2kW;超声波液位计1台。
四、运行要点及效果
该污水处理系统吹脱塔为2级串联,调试时,主要调节废水的pH、进水温度、气水比及硫酸铵浓度等指标,整个系统采用PLC控制,全自动运行,主要控制点如下:
(1)在pH调整槽,通过pH计同NaOH加药泵联动,控制NaOH加药量,控制废水pH 在11.5~11.8范围;
(2)废水经过板式换热器,同热水源进行换热,通过温度变送器同比例调节阀联动,调节热水水量,从而控制废水温度在55℃;
(3)吹脱塔内,控制气水比在1500~3000范围内;
(4)在吸附塔,通过液位控制硫酸铵溶液的排放。运行时,先在吸附塔内补充自来水至中液位,同时投加H2SO4,使吸收液pH维持在1.5~2范围,随着吸收液吸收氨的量的增多,吸收液pH会升高,需继续补充H2SO4,当吸附塔底部吸收液达到高液位,开启自动排放阀,将吸收液排入硫酸铵收集箱。
在管路设计时,为了保证出水效果,在氨氮检测仪前段及后端各增加自动阀,控制废水的排放与循环:当排放废水氨氮达标时排入含氟废水处理系统;当排放废水不达标时,将废水排入中间水池,循环处理。
系统自2019年6月调试运行以来,运转稳定。运行时,实际废水氨氮浓度在450~600mg/L,经过吹脱处理,最终排放废水氨氮浓度在10以下,去除率达到97%以上,完全达到设计要求,同时产生15%硫酸铵废液约65L/d。
五、效益分析
该工程占地55.5m2,总投资199.7万元(不含土建费用),系统运行总费用280.8元/d(不含人工费及硫酸铵废液处理费用),其中药剂费173元/d,电费77.8元/d,折合吨水成本为
46.8元/m3。
六、结论
实际运行结果表明,采用“二级吹脱+硫酸吸附冶工艺处理高氨氮废水是稳定可行的,运行中,原废水氨氮浓度450~600mg/L,经过吹脱处理,排放废水氨氮浓度在10mg/L以下,去除率达到97%以上。
系统运行时,控制进入吹脱塔废水pH在11.5~11.8范围、进水温度55℃、气水比1500~3000范围,吹脱产生的氨用硫酸吸收,避免造成二次污染。
采用PLC控制,整个系统全自动运行,无人值守,运行稳定高效,操作维护简单。(