题目:汽轮发电机组轴瓦大面积脱胎的补焊

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汽轮发电机组轴瓦大面积脱胎的补焊*
安华
(重庆南川爱溪电力有限公司408400)
摘要:在汽轮机检修工作中,轴瓦乌金损坏进行修理是常有的事,如果重新浇铸,不但时间长、耗资大,而且工艺水平要求高,稍有不周还可能导致瓦胎变形或损坏。

本文介绍南川东胜电业有限公司12MW机组轴瓦大面积损坏后,采用补焊的成功经验。

关健词:汽轮机轴瓦修补
一、轴瓦脱胎的原因分析:
我厂3#机4#轴瓦,在我厂安装运行一年后的首次大修中发现上瓦有严重脱胎,乌金成块状脱落的现象,脱落面积达140×104㎜2,占整个瓦面的31.83%,其位置和形状如图所示。

根据检查情况分析,造成脱胎的原因可能是:
1、在轴瓦浇铸时对瓦胎加热温度不够或过高,使底锡挂得不好或过热而氧化;
2、乌金中含有杂质,使乌金层产生晶界和夹渣;
3、乌金本身材质不合格,达不到使用条件的要求;
4、瓦胎在浇铸前的清洁卫生太差,有灰尘、油污及其它杂物等。

使乌金根本无法与瓦胎亲合;
5、浇铸前的底锡挂得不好或锡的质量太差;
6、在运行机组中,由于中心不正造成振动或轴瓦单向受力;
7、由于轴承刚度不够,运行时产生横向振动造成对瓦面的冲击载荷增加;
8、由于润滑油的油质太差,油内有杂质,使轴瓦造成机械损伤而引发脱胎;
9、由于安装工艺不当,人为造成机械损伤,给脱胎创下隐患。

二、处理的工艺措施:
1、轻轻用木棒敲击乌金,根据声音判断脱胎部位;也可先将轴瓦浸入煤油之中,取出擦干表面,用手挤压乌金,若发现瓦胎与乌金结合面有煤油挤出,则说明乌金已脱胎;也可以先将轴瓦表面油擦干,在乌金与瓦胎结合面边缘涂上粉笔,若有油浸出,则粉笔就会变湿润,这样就可以准确判断其脱胎部位,然后把脱落的乌金彻底清除。

2、将与原同型号ChSnsb11—6的锡基合金用喷灯熔化成直径为8mm长400mm的乌金条,注意熔化乌金时温度不宜过高,并将锡用火焰加热熔化成6㎜长300㎜的锡条。

准备好氯化锌(ZnCL2)溶液、锡条、乌金条、电烙铁、小焊枪和所有工具等。

3、用之65—70℃,10—15%的Na2CO3溶液刷洗掉油污,再用凝结水清洗,然后用钢丝刷和丙酮将瓦胎刷洗干净。

4、用汽油喷灯把脱胎的瓦胎面烧一遍,以清除残留在针孔里的石墨和油垢,然后用喷灯火焰加热瓦面到250——300℃左右,将氯化锌涂在瓦胎面上,用锡条摩擦加热面,锡条溶化后,薄薄地覆盖于瓦面,直到全部瓦面挂匀为止。

挂上的锡应成银白色,如果所挂底锡呈黄色或黑色,表示温度太高,应将所挂底锡刮掉,重新挂锡。

5、挂锡后接着补焊巴氏合金,时间不可放置太长,以免氧化。

由于脱胎面积较大,我们将其分成400㎜2的若干小块,一块一块地补焊后连成整体,补焊时,先用火焰加热挂锡的瓦胎面,并用巴氏合金摩擦,同时用电烙铁加热巴氏合金,巴氏合金熔化并能与锡熔在一起时,便填加巴氏合金,同时向前移动,第一遍堆焊薄薄的一层,不宜太厚,一般为1.5—2㎜为最佳,以后用同样的方法堆焊直到厚度符合要求为止。

焊后将二者衔接处再熔一次。

在堆焊过程中,一定要控制温度,若发现所熔巴氏合金有坑时,立即停止加热,切忌过热。

6、为消除补焊应力,补焊时,在轴瓦曲面两侧,分段补焊,使后一焊段的终点与前一焊段的起点重合。

每补焊完一段焊波,待巴氏合金凝固后用0.4磅的木榔头沿补焊波施焊方向轻击一遍,若有脱节的情形,立即再重新补焊,若无异常便接着下一小块,补焊厚度达到要求后,用喷灯把补焊的确良巴氏合金再均匀加热到150—200℃,放轩在烧热功当量的3000W的电炉上方20mm处缓冷,以消除应力。

7、焊后用0.4磅的园头木榔头全面调皮击一遍,以便发现补焊中是否还有脱胎现象,合格后即可进行修刮。

及刀形样板检查,最好放在转子轴径位置上刮研,直到合格为止。

三、结论
焊后经过几年来的运行考验,运行参数全部达到规程之规定,完全符合设计要求,在每次的大修时,详细检查了补焊轴瓦,效果良好,完全没有脱胎的迹象,并用同样的方法处理了多台机组的轴瓦,现以接受了运行的考验,达到了设计要求。

*此文已在全国小火电杂志上发表过。

作者简介:安华(1963-),男,汉族,毕业于重庆大学热能动力专业,热机工程师,现任重庆南川爱溪电力有限公司锅炉专业工程师。

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