无循环高效合成甲烷化技术

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技术背景
煤制天然气的关键在于甲烷化工艺技术。目前,中国已经 建设和将要建设的煤制天然气示范装置,其甲烷化技术主要 依靠引进国外技术,目前商业化的甲烷化技术:
➢ 戴维(Davy)公司CRG甲烷化技术 ➢ 托普索(Topsoe)的TREMPTM甲烷化技术 ➢ Lurgi甲烷化技术
工艺技术、催化剂和循环气压缩机等关键设备均引进。不 仅投资高,同时一定程度上阻碍了行业的长期健康发展。
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技术背景
甲烷化技术发展趋势
煤气甲烷化工艺有两种,即煤气间接甲烷化和煤气直接甲烷化。
① 粗煤气间接甲烷化
第一步 粗煤气通过CO部分变换反应得到H2/CO略大于3的合成气
CO + H2O = H2 + CO2
第二步 合成气经过净化,即完全脱硫和脱除大部分CO2后,(CO、CO2和
H2)发生下面的甲烷化反应,绝大部分CO和CO2转化成甲烷:
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技术背景
第三类工艺需要将甲烷化反应生成气在回收了热量后,大部分通过压 缩机补压后循环到反应器的入口,这种工艺更适合于大型装置上采用。 考虑到甲烷化反应的强放热特性及余热的高效利用,工业上成熟的煤制 天然气的甲烷化一般采用高温绝热反应器,
目前,国内引进的Davy和Topsoe甲烷化工艺都采用高温绝热反应器, 通过循环稀释来控制反应温度。即成熟的甲烷化工艺均采用高温循环机 ,循环机的工作温度为260~320℃。
➢ 不用高温循环气压缩机,高温反应器飞温的可能性大大降低,运 行更加平稳,投资、能耗和运行费用大幅降低,不需再引进国外的 压缩机,使操作更安全、更可靠。以Davy工艺的年产13亿Nm3合成 天然气甲烷化为例,取消循环气压缩机,循环压缩机装机容量为 2900kw,年节电2300万kwh。 ➢ 国产化的催化剂,具有更高的活性、强度和耐高温性能,反应操 作温度可达700℃,可使副产蒸汽品位更高。国产化后,催化剂费用 大幅降低。 ➢ 国产化的新型反应器,使流程更简洁,操作更安全、更可靠,系 统压损进一步降低,通过减少系统压损约5%。
2019年9月11日,国务院公布大气污染防治新方案,部署能源结构调 整,增加清洁能源供应的新任务,认为天然气是煤炭的重要替代品, 国务院要求,2019年京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角 区域基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造 任务。国家将专门制定煤制天然气发展规划,在满足最严格的环保要 求和保障水资源供应的前提下,加快煤制天然气产业化和规模化步伐。
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无循环甲烷化工艺
北京华福工程有限公司、大连瑞克公司和中煤龙化公司三方合 作开发了国产化“无循环甲烷化高效合成技术”。
无循环甲烷化工艺关键技术是:
➢ 无循环甲烷化生产工艺 ➢ 国产甲烷化抗高温催化剂 ➢ SWHF型新型甲烷化反应器
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无循环甲烷化原理
甲烷化反应是剧烈放热的反应,如何有效控制反应温度和迅速移热成为
%
40 0.07 0.42 6.06 3.42 3.96 0.10 0.03 85.94
富CO气组成
压力:2.0MPaG,温度:40℃
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中试装置
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中试装置
消耗指标:
序号 物料名称 规格
1
富氢气
2
富CO气
3
锅炉给水 6.1MPa,158℃
4
蒸汽
3.9MPa,252℃
新型甲烷化反应器集高温反应和换热于一体,采用轴径向或轴向反应 器,可降低用材品质,同时减少压力损失,设备加工制造简单,布置紧 凑合理,将复杂的设备集成于一体,使工艺大大简化。投资和能耗降低。 同时能减小装置占地。为流程的简易化和设备的大型化创造了条件。变 复杂设备常规化。
无循环甲烷化特点
无循环甲烷化高效合成技术实现了工艺技术、催化剂及装备的国产化, 与国际上成熟的循环生产工艺相比,主要特点是:
甲烷化采用固定床反应器。富H2和部分富CO气混合预热后进入一级反 应器,出口温度为650~750℃;一级反应器出口气体降温后,与部分富CO 气混合,进入二级反应器,二级出口温度为650~750℃,二级反应器出口 气体降温后,与剩余的富CO气混合,进入三级反应器。通过控制反应器入 口的氢碳比来控制反应温度。最终控制反应气总的H/C比符合反应化学计 量比。
合成天然 气(SNG)
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无循环甲烷化
➢ 国产甲烷化抗高温催化剂
甲烷化催化剂采用自行研制的高温载体材料,具有高强度、 高活性、抗高温等优点。催化剂起活温度为230-250℃、反应 空速在1-4*104h-1之间;高温(650-750℃)和高水汽浓度下运 行稳定,催化剂使用寿命长(二年以上)。
初步测算,建设年产13亿Nm3SNG装置无循环甲烷化工艺甲烷化 投资约3亿元。相比引进工艺降低约1亿元。
无循环甲烷化特点
无循环甲烷化高效合成技术具有投资省、能耗低、运行稳 定等优势。其实现了工艺技术、催化剂和核心装备的国产化。 采用该技术建设大型煤制天然气示范装置,将彻底改变煤制 天然气装置完全依靠引进技术的局面,使我国的煤制天然气 工艺技术达到国际领先水平。
201910389570.5
一种耐高温催化剂载体及其制备方法:专利申请号:201910389568.8 一种高温反应器及应用该高温反应器的化工系统:发明专利申请号:
201910339691.3 一种高温反应器及应用该高温反应器的化工系统:实用新型专利号
ZL201920477679.4
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污水
6 循环水
0.52/0.35MPa,30/40℃
7
仪表空气 0.8MPa,常温
8
氮气
0.6MPa,40℃
9
还原用氢气
单位 Nm3/h Nm3/h kg/h kg/h kg/h t/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h
了甲烷化技术的关键。
无循环甲烷化的工艺原理是通过控制进入反应器的原料气中氢和CO的 配比来控制反应温度,使反应气氢大量过量,富CO气逐级加入。使生产操 作更安全、更稳定,同时降低了投资和能耗。其工艺过程如下:
将煤气化制得的合成气分为两部分,一部分经变换转化为CO含量较低 的合成气(富H2),另一部分不进行变换(富CO气)。两部分合成气分 别通过脱硫脱碳后,进行甲烷化反应。
4CO + 2H2O = CH4 + 3CO2(g)
(3)
以上的反应,都是在催化剂下进行的。直接甲烷化比起间接甲烷化工艺,
因为少了变换工序,能效率较高;投资相对略低;但从流程复杂性看,差别
不大,直接甲烷化尽管省了变换单元,但甲烷化前必须脱硫,甲烷化后还要
脱除CO2; 从技术成熟性上看,包括甲烷化催化剂,间接甲烷化应用更普遍。
CO + 3H2 = CH4 + H2O(g)
(1)
CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O(g)
(2)
反应(1)比反应(2)更容易进行,速度也更快。
② 粗煤气直接甲烷化(HICOM工艺)
HICOM工艺-粗煤气在经过脱硫后不经变换,由煤气中的CO直接在水蒸汽存
在下发生甲烷化, CO和水蒸汽生成甲烷的反应如下:
天然气行业“十二五”发展目标已基本确立,天然气在能源生产和 消费结构中的比重将翻一番,开展“分布式能源”利用项目将成为未 来发展的重点。据悉,“十二五”期间,中国将继续提高天然气在一 次能源消费中所占的比重,并加速天然气配套基础设施建设,尤其是 分布式冷热电联供利用项目。预计,发电、车用两大市场的迅猛发展 也将推动“十二五”期间天然气消费大幅攀升。预计“十二五”末期 天然气占一次能源消费总量的比例将提高到8%。
此工艺的优势是:流程及控制相对简单,可以有效回收中高压蒸汽、 易于放大,反应器结构简单、造价低。
缺点是:采用循环来控制甲烷化反应温度,由于反应器进料流量增大 ,反应推动力减小,催化剂装填量要显著增加,此外,该工艺必须要增 加循环气压缩机(需进口)及其投资。同时该工艺存在着飞温的可能, 是煤制天然气工厂最大的隐患。气体循环不仅造成了能量的浪费,而且 使生产的安全性、稳定性降低。
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技术背景
甲烷化反应由于是放热放应,撤热有利于反应进行。 根据撤热的方式不同甲烷化有不同的工艺流程,概括起来有以下 三种类型: ➢ 无撤热的绝热甲烷化工艺 ➢ 列管式冷媒撤热的甲烷化工艺 ➢ 循环气外撤热的甲烷化工艺 第一类工艺在合成氨生产工艺中采用,用于处理合成气经脱CO2 以后残余的COx, 西北化工研究院在煤气甲烷化中试装置上采用过, 该工艺要求甲烷化催化剂有非常好的耐热性能,可以耐受600℃以 上的高温。 第二类工艺中科院大连化物所采用,使用导热油作为撤热的冷媒 。此类工艺的优点是反应可以控制在最佳的温度范围内进行、反应 床层的温度梯度小,因而催化剂首次装填量小;缺点是:反应器结 构较为复杂、反应管材质为不锈钢,造价较高;其次,除了给反应 器撤热的冷媒导热油循环系统之外,还需要另外一个回收反应热的 冷剂循环,如锅炉给水-蒸汽循环,因而流程较长。
五级甲烷 化反应
回收反 应热
回收反 应热
回收反 应热
回收反 应热
合成天然气 (SNG)
回收反 应热
六级甲烷 化反应
回收反 应热
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无循环甲烷化工艺
煤 氧 气化 水或蒸汽
变换 热回收I 热回收II
低温甲醇 洗吸收I
低温甲醇洗 再生系统
甲烷化装置
低温甲醇 洗吸收II
首站压缩
SNG脱水
其他组成的模拟试验也都获得了成功,实验室模拟试验结果表明,该工艺 原理是可行和可靠的。
同时进行了长周期的稳定性试验,连续运行8000~8500小时,催化剂性能 稳定,卸出催化剂的微观结构、晶粒度、碳含量等变化微小,预期使用寿命 在2年以上。
2019年4月,北京华福工程有限公司、大连瑞克、中煤龙化三方决定在中 煤龙化建设2000Nm3/h原料气处理能力的中试装置,进一步验证工艺和催化 剂的各项性能,为工程化作准备。
无循环甲烷化
➢ SWHF型新型甲烷化反应器 目前甲烷化反应器由于反应剧烈、强放热,反应温度高(在600℃以
上),均采用带有耐火衬里的绝热反应器,耐火衬里厚,设备尺寸大, 一旦耐火衬里损坏,直接损坏反应器外壁,带来危险,同时高温反应器 出口管道和废热锅炉受高温制约,同样需要衬里或高品质材料,设备加 工制造困难,操作危险性大,压力损失大。
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中试装置
无循环甲烷化煤制天然气工艺已经完成了实验室模拟试验,主要试验内容 包括:模拟不同煤种、不同造气工艺所获得的粗煤气条件,计算出经过变换、 脱硫脱碳后的合成气组成,配制合成气,然后进行多级甲烷化的模拟试验反 应。
模拟试验是甲烷含量7.5%左右的合成气甲烷化反应,试验结果与计算结果 吻合较好,经过五级甲烷化反应后,产品气中甲烷含量为98.2%(干基)。
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知识产权
无循环甲烷化高效合成技术知识产权情况:
一种合成天然气的无循环工艺:专利申请号: 201910391968.2
一种合成天然气的方法:专利申请号:
201910124409.0
一种利用甲醇驰放气生产合成天然气的方法:专利申请号:
201910187296.9 一种耐高温合成 甲烷催化剂及其制备方法:专利申请号:
无循环高效合成甲烷技术
北京华福工程有限公司 2019年6月
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概述
技术背景 工艺原理及特点 中试装置情况 公司业绩介绍
2020/wenku.baidu.com/18
2
行业背景
2019年中国天然气表观消费量达1459亿立方米,而国内天然气生 产所能提供的只有1067.1亿立方米,天然气供应缺口达391.9亿立方米。 迄今,中国天然气生产几乎全部为常规天然气。
目前装置已建成,正在调试优化。预计2019年6月底出产品。
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中试装置
富氢气组成
检验项目 压力
单位 MPaG
100#渗透 气
1.8
温度

O2 (v/v)
%
N2 (v/v)
%
CH4 (v/v)
%
CO (v/v) %
CO2 (v/v) %
CnHm(v/v)
%
CH3OH (v/v)
%
H2 (v/v)
前三级为高温配气甲烷化反应器。后面再串联2~3级中低温补充甲烷化 反应器,即可实现合成气的完全甲烷化,最后一级出口气体经过冷却脱水
后,甲烷含量可达到95~99%。
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装置流程框图
富CO气 (未变换气)
富H2气 (变换气)
一级甲烷 化反应
二级甲烷 化反应
三级甲烷 化反应
四级甲烷 化反应
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