底盘案例

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底盘前轴总成开发介绍与常见问题分析

底盘前轴总成开发介绍与常见问题分析

2021.13科学技术创新底盘前轴总成开发介绍与常见问题分析施鸿炜1,2(1、东南(福建)汽车工业有限公司,福建闽侯3501122、福州大学,福建福州350108)1前轴总成介绍前轴总成(AXLE ASSY FRONT )属于汽车动力系统中传动与制动系统部件。

由于汽车使用工况多变导致前桥的受力情况比较复杂,除承受垂直载荷外,还承受纵向力、侧向力及其力矩。

一端连接汽车避震,一端通过驱动轴与离合器连接,一端连接汽车轮胎,是汽车中非常重要的零部件之一,属重保件,有任何不良将导致车毁人亡的严重后果。

1.1前轴总成分件构成介绍前轴总成由其重要分件:制动器(又名刹车夹)、轴承、HUB(又名轮毂)、羊角(又名转向节)、刹车盘构成;其中还包含一些非重要分件如:档泥板、油封、组立螺栓、油管等。

1.2前轴总成工作原理通过发动机将扭力、转速输出给驱动轴,再传递给前轴总成,传递给轮胎,达到扭力输出,汽车行驶。

当驾驶人员踩刹车时,刹车油路中供油,推动制动器中油压缸,制动器夹住刹车盘,轮胎随同被夹住,从而达到汽车刹车功能。

1.3前轴总成的对手件们驱动轴:连接离合器变速箱进行动力输入;轮胎:扭力输出,转化为汽车行驶;转向机:控制车辆转向方向,增大方向盘传到转向传动机构的力和改变力的传递方向;避震器与稳定杆:麦弗逊独立底盘悬架特色之一,在车辆过坎与急转弯时作用,使底盘更好操控性和乘车舒适性。

图1与图2为前轴总成在汽车底盘中的布置状况与自身的组成成分,前轴总成作为汽车底盘重要组成部分,承担承重、支承、转向的功能,属于汽车上重保零部件。

前轴总成除了承受汽车的重量外,还承受地面和车架之间的垂直载荷、制动力、侧向力以及侧向力所引起的弯矩等,所以其开发过程的项目管控与品质管控尤为重要。

2前轴总成开发与项目管控重点本次车型之前轴总成开发流程,包括前轴总成设计、分件设计及制造、单品试验确认、整车试验确认、生产线安装调试使用及总成PPAP 确认等主要步骤。

汽车底盘修理之案例1

汽车底盘修理之案例1

汽车底盘修理之案例1汽车底盘修理之案例 1 一汽丰田卡罗拉轿车抬起离合器踏板时,车身抖动严重(1)故障现象一汽丰田卡罗拉轿车,行驶里程为11.85万公里。

车辆起步时踩下离合器踏板,当慢慢抬起离合器踏板时,车速提高不柔和、不平稳,而是车身严重抖动,直到离合器完全接合为止。

在车辆行驶过程中变换挡位时,也能感觉到出现离合器的抖动现象。

(2)故障原因发动机飞轮松动(3)故障诊断这是离合器接触不良的较典型故障现象。

根据可能的故障原因,进行相应的检查:首先检离合器踏板的自由行程,正常。

反复踩、抬离合器踏板,没有发卡、迟滞现象,说明分离轴承进退灵活,工作正常。

拆下变速器,检查变速器的输入轴花键,良好,检查离合器盖上的固定螺栓,没有松动。

拆下离合器压盘总成,从动盘上的膜片弹簧、扭转减振器、从动盘毂花键均正常,摩擦片厚度也合适。

用手前后扳动飞轮,发现飞轮有轴向窜动现象。

检查飞轮紧固螺栓,已经松动。

拆下飞轮固定螺栓,发现螺栓的螺纹已损坏。

询问驾驶人,驾驶人说该车前段时间更换过曲轴后油封,可能在装配飞轮螺栓时,不小心损坏了螺纹,使螺栓的紧固力矩不足,导致螺栓逐渐松动。

更换飞轮新螺栓,并在螺纹上涂上密封胶后按规定力矩紧固飞轮螺栓。

装复离合器、变速器后试车,离合器不再抖动,故障排除。

汽车底盘修理之案例 2 速腾轿车车辆行驶时车前下部有异响(1)故障现象速腾轿车,行驶里程为12万公里。

驾驶人说,车辆行驶一段距离后,车辆的前下部发出有节奏的“轰、轰”声音,车辆的速度越高,异响声音的频率也越快。

在车内前排乘员侧的位置两脚明显有振动感。

(2)故障可能原因右传动轴内球笼损坏(3)故障诊断首先上路试车,当异响出现后,摘下变速器挡位,踩下并抬起离合器踏板,该异响没有变化,说明故障不在离合器和变速器。

将车开回修理厂,用举升器举升车辆,使车辆在没有负荷的情况下低速运转,没有异响出现。

用异响听诊器查听两前轮轴承,没有杂音。

将车辆的前、后轮轮胎对换,路试后异响仍旧存在。

新能源汽车底盘课件ppt

新能源汽车底盘课件ppt

底盘材料
新能源汽车底盘由传动系统、行驶系 统、转向系统、制动系统和电源管理 系统等组成。
底盘材料主要包括金属、复合材料等 ,不同材料对底盘的重量、刚性和耐 久性有较大影响。
底盘布局
底盘布局分为前置前驱、中置后驱、 后置后驱等类型,不同类型的底盘布 局对车辆性能和驾驶感受有较大影响 。
底盘主要部件
传动系统
燃料电池系统
该车型采用了先进的燃料电池系统,具有高效率和低排放的特点。
悬挂系统
针对燃料电池车的特性,对悬挂系统进行了优化设计,提高了车辆的操控性能和舒适性。
车身结构
采用轻量化车身结构,减少了车身重量,提高了车辆的能效。
THANKS
谢谢
底盘轻量化技术
材料轻量化
介绍用于底盘轻量化的新型材料,如高强度钢、铝合金、 钛合金等,以及材料的选择原则和加工工艺。
结构优化设计
分析底盘结构优化设计的理论和方法,包括拓扑优化、尺 寸优化和形状优化等,以及在新能源汽车底盘中的应用实 例。
轻量化制造工艺
探讨用于底盘轻量化的制造工艺,如激光焊接、液压成型 和注塑等,以及工艺的特点和应用范围。
电动转向与电动制动技术
探讨电动转向系统的结构、工作原理和性能特点,以及电动制动系 统的组成和工作原理。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
底盘智能化技术
线控系统
介绍线控系统的基本组成和工作原理,以及在新能源汽车底盘中的 应用。
自动驾驶技术
分析自动驾驶技术的原理、系统组成和关键技术,以及在新能源汽 车底盘中的集成方案。
底盘控制策略
探讨底盘控制策略的基本原理、算法和控制逻辑,以及在新能源汽车 中的应用和优化方向。
的行驶方向。
类型

汽车底盘结构设计技术的创新提升整车刚性

汽车底盘结构设计技术的创新提升整车刚性

汽车底盘结构设计技术的创新提升整车刚性随着汽车工业的发展,底盘结构设计技术逐渐成为提升汽车整体性能的重要因素之一。

本文将介绍汽车底盘结构设计技术的创新和提升整车刚性的方法,并探讨其对汽车性能和安全性的影响。

一、创新的底盘结构设计技术底盘结构设计技术的创新主要体现在以下几个方面:1. 材料选择与优化设计:高强度材料的应用和优化设计是提升整车刚性的关键。

采用高强度钢材或复合材料可以减轻底盘结构的重量,并增加刚性。

在底盘的重要结构部件上采用适当的材料,可以提高整车在行驶过程中的稳定性和安全性。

2. 结构刚性增强:通过改进底盘结构的布局、加强关键连接部位和优化支撑结构,可以增加底盘的刚性。

例如,采用X型支撑结构或增加车身底部加强筋等方式,可以提高整车的抗扭和抗弯刚度,进而提升悬挂系统的工作效果。

3. 防振减噪设计:底盘结构的创新还包括减少噪音和振动的设计。

通过在悬挂系统和底盘连接部位安装减震器、减振垫等装置,可以有效减少底盘的振动和噪音,提升乘坐舒适性和驾驶品质。

二、创新底盘结构对整车性能的影响创新的底盘结构设计技术对整车的性能有着显著的影响。

1. 提升车辆操控性:刚性增强的底盘结构可以提高车辆的悬挂系统工作效果,减少车身的倾斜和侧倾,从而提升车辆的操控性能。

驾驶者可以更加轻松地控制车辆的转向和制动,提高行驶安全性。

2. 增加行驶稳定性:底盘结构创新所带来的提高刚性和减少振动的效果,可以减小车辆在高速行驶或紧急情况下的不稳定性。

这些技术的运用使得汽车更加稳定,降低了翻滚和失控的风险,提高了行驶的安全性。

3. 优化燃油经济性:底盘结构的创新设计可以减轻整车的重量,降低了车辆的阻力,从而降低了燃油消耗。

此外,通过减少振动和噪音,底盘结构创新还可以提高车辆的动力传递效率,提高燃油利用率,优化燃油经济性。

4. 加强安全性能:通过创新的底盘结构设计技术,车辆在碰撞、侧翻等意外情况下能够提供更好的保护。

高强度材料和刚性增强的底盘结构可以吸收和分散碰撞能量,保护车内乘员的安全。

奇骏底盘异响维修案例

奇骏底盘异响维修案例

奇骏底盘异响维修案例近日,一位车主找到了我们的汽车维修店,反映他的奇骏底盘出现了异响问题。

经过初步检查,我们发现车辆底盘出现了明显的异响,特别是在行驶过颠簸路面时更为明显。

为了解决这一问题,我们展开了系统的排查和维修工作。

首先,我们对车辆进行了全面的检查,包括底盘悬挂系统、减震器、悬架等部件。

经过检查,我们发现车辆的减震器出现了损坏,导致了底盘异响的问题。

减震器是车辆悬挂系统中的重要部件,它的主要作用是减少车辆在行驶中因颠簸路面而产生的震动,提高行驶的舒适性和稳定性。

一旦减震器出现了问题,就会导致车辆底盘出现异响、颠簸感增强等现象。

针对这一问题,我们向车主做了详细的解释,并提出了维修方案。

首先,我们需要更换车辆的减震器,并对悬挂系统进行全面的检查和调整。

在确定了维修方案后,我们立即开始了维修工作。

首先,我们对车辆进行了底盘解体,拆下了损坏的减震器,并进行了全面的清洗和检查。

随后,我们根据车辆的型号和配置,为其配备了专用的原厂减震器,并进行了安装和调整。

在安装完成后,我们对车辆进行了全面的路试,确保底盘异响的问题得到了彻底解决。

经过我们的维修工作,车辆的底盘异响问题得到了有效的解决。

车主在试车后对我们的维修工作表示了满意,并对我们的专业和细致表示了赞扬。

我们也为能够帮助车主解决问题感到非常高兴。

在这个案例中,我们通过对车辆底盘异响问题的维修,展现了我们的专业技术和丰富经验。

我们不仅仅是为了解决车辆出现的问题,更重要的是希望能够让车主感受到我们的诚意和用心。

在今后的工作中,我们将继续努力,为更多的车主提供优质的汽车维修服务。

除了这次的案例,我们在日常工作中还遇到了很多类似的底盘异响问题。

通过我们的努力和专业技术,我们成功解决了许多车辆的底盘问题,赢得了车主的信赖和好评。

我们相信,只要我们坚持以客户为中心,不断提升自身的技术水平和服务质量,我们一定能够为更多的车主解决各种汽车维修问题。

在今后的工作中,我们将继续加强团队的技术培训,提升维修工作的效率和质量。

《履带式底盘设计》课件

《履带式底盘设计》课件

支撑轮用于支撑履带,减少行走过程中的 振动和冲击。支撑轮的位置和数量根据底 盘结构和行走需求而定。
履带式底盘的设计原则
稳定性
底盘设计应确保在各种 地形和工况下的稳定性
,防止倾翻和滑移。
效率与可靠性
设计应注重提高行走效 率和可靠性,降低故障 率,确保长期稳定运行

机动性
底盘应具备良好的机动 性,能够快速响应操作 指令,适应不同地形和
详细描述:优化履带式底盘设计,降低其能耗,例如优化 传动系统和动力系统,提高能量利用效率,减少燃油消耗 和排放。
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总结词:减少排放
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总结词:循环利用
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详细描述:优化履带式底盘设计,使其易于拆卸和回收利 用,提高资源的循环利用率,降低对环境的负担。
基于成本优化的履带式底盘设计
总结词
降低制造成本
01
02
详细描述
通过优化设计,降低履带式底盘的制造成本 ,例如采用低成本材料、简化制造工艺、优 化零部件结构等。
总结词
提高生产效率
03
总结词
降低维护成本
05
06
04
详细描述
优化履带式底盘设计,提高生产效率 ,例如采用标准化的零部件和模块化 的结构,简化生产流程,降低生产成 本。
性能。
履带结构优化
根据底盘结构和行走需求,对履带 结构进行优化设计,如履带宽度、 节距、履带块数目等,以提高履带 适应性和行走稳定性。
履带连接方式
选择合适的履带连接方式,如螺栓 连接、卡扣连接等,以确保履带的 可靠性和装配方便性。
驱动轮设计
驱动轮材料
01
选择具有高强度、耐磨和耐冲击性能的驱动轮材料,如铸钢、

汽车底盘异响两例

汽车底盘异响两例

汽车底盘异响两例作者:王振龙来源:《汽车维修与保养》 2018年第8期案例1:2009年长安福特蒙迪欧致胜行驶异响故障现象一辆2009年福特蒙迪欧致胜,搭载2.3L电喷发动机、手自一体变速器,行驶里程为120 000km。

在静止状态启动发动机时,该车右前部位偶尔出现“咔啦…”几声轻微的金属敲击声,在颠簸路段行驶时,该部位出现有节奏的“咔啦…咔啦…咔啦…”异响。

故障诊断与排除笔者通过询问车主得知:该车无重大碰撞事故,车况良好,在某次高速行驶路过一凹坑时出现该异响故障。

接车后,我们关闭四门及车窗玻璃,在不平整的路面进行路试,低速行驶时,汽车前部间断传来异响。

为精确定位异响位置,使汽车右侧单独驶过路面上凸起的减速带,当右前轮以中、高速驶过时会有异响传出,当左前轮单独驶过减速带时,无异响。

汽车在加减速、匀速、发动机熄火滑行时,异响部位及音质未发生明显变化。

据此推断:故障范围在右前轮悬架、扭力杆、减振器等处。

将故障车车举升起来,检查右前部位相关螺栓、下摆臂胶套、球头、转向拉杆球头、制动分泵浮动销等部件,没有发现松旷、老化等现象。

双手抓住轮胎外圆以径向、轴向晃动前轮,轮胎定位良好,无轴承、球头松旷现象。

经上述检查,该车右前处底盘部件状态良好,那么异响到底在哪里发出?至此,诊断工作陷入僵局。

我们重新梳理后发现,该车异响呈现下述规律及特点:1.在平路加速行驶时,故障车右前部偶尔出现轻微的“咔…咔…咔…”异响,在颠簸路行驶时,出现异响的几率比平整路段多,说明右前轮处行驶系及悬架系统故障概率大。

目测右前减振器无漏油现象,经拆检,减振器上支撑转向轴承运转良好,无松旷现象。

用手按压减振器伸缩杆没有阻力(该减振器为单向阻尼式,伸缩杆向下压缩时阻力较大,松手后,自动上升),故断定该减振器损坏,但更换后故障依旧。

2.发动机怠速运转,踩住制动踏板,变速器挡位在P-R-ND-P变换时无异响,发动机熄火再次启动时,右前部偶尔出现几声“咔…咔…咔…”异响,由此推测该异响可能与发动机振动有关。

SuperMap GIS全空间三维数字底盘及案例

SuperMap GIS全空间三维数字底盘及案例
战线1: BIM-GIS, BIM融合,小场景、 优秀数据单位,未来愿景
战线2:规划CIM,极致效果、海量模型 (城市模型)、功能、未来愿景
战线3:测绘/国土,极致效果、海量地 形(DEM、影像)、功能、未来愿景
SuperMap GIS 伟景行W,睿城传奇R.ArcGIS Skyline、ArcGIS
P13
战线1: BIM+GIS 数字化管理与运营平台
• BIM+GIS六大方向,疫情、消防、农业、应急、环境、交 通、军事、教育等
P14
战线2:CIM平台 多规合一/工程建设项目业务协同平台
一个平台 指 雄 安 新 区 规 划 建 设 BIM 管 理 平 台 ( 一 期),包括数据层、应用支撑层、应用层, 覆 盖 现 状 空 间 ( BIM0 ) — 总 体 规 划 (BIM1)—详细规划(BIM2)—设计方案 (BIM3)—工程施工(BIM4)—工程竣工 (BIM5)六大环节的展示、查询、交互、 审批、决策等服务,实现对雄安新区生长 全过程的记录、管控与管理。 一套标准 指数据管理标准体系。研究编制覆盖规划、 建筑、市政和地质等四个专业的《数字雄 安规划建设管理数据标准》,并结合XDB (雄安新区规划建设BIM管理平台(一期) 数字化交付数据标准)数据转换标准实现 新区规划建设管理六个BIM阶段数据的全 流程打通,为数字空间现实化以及现实空 间数字化制定准绳。
对雄安新区生长全过程的记录、管控与管理
P15
战线3:自然资源(国土/测绘)
《自然资源调查监测体系构建总体方案》2020.1.22
1、以空间信息、人工智能、大数据等先进技术为手段,构 建高效的自然资源调查监测技术体系 2、依托基础测绘成果和各类自然资源调查监测数据,建立 自然资源三维立体时空数据库和管理系统,实现调查监测 数据集中管理

奇骏底盘异响维修案例

奇骏底盘异响维修案例

奇骏底盘异响维修案例奇骏底盘异响是一种常见的汽车故障,对于车主来说,这种异响不仅会影响驾驶体验,还可能会引发一些安全隐患。

在本文中,我们将介绍一起奇骏底盘异响的维修案例,希望能够对遇到类似问题的车主提供一些帮助。

一位车主将他的奇骏送到了我们的维修店,反映车辆在行驶过程中出现了明显的底盘异响,尤其是在通过颠簸路面时更为明显。

经过初步检查,我们发现了底盘悬挂系统的问题。

首先,我们对车辆进行了抬升,并进行了底盘部件的检查,发现了悬挂弹簧与底盘连接处存在松动的情况。

这种松动很可能是导致底盘异响的原因之一。

接下来,我们对悬挂弹簧进行了更加细致的检查,发现了弹簧表面存在明显的磨损和生锈痕迹。

这说明弹簧在长时间的使用过程中已经出现了一定程度的损坏,这也是导致底盘异响的重要原因之一。

为了解决这个问题,我们决定对悬挂弹簧进行更换,并对底盘连接处的松动进行紧固处理。

在更换了新的悬挂弹簧之后,我们再次对车辆进行了路试,发现底盘异响的情况得到了显著改善,但是仍然存在一些微弱的异响。

经过进一步的检查,我们发现了车辆的悬挂支架部件存在一些松动的情况,这也是导致底盘异响的原因之一。

针对这个问题,我们对悬挂支架部件进行了重新的紧固处理,确保每个连接处都没有松动。

在确认了底盘异响完全消失之后,我们对车辆进行了最终的检查,并进行了相关的路试,确认车辆底盘异响的问题已经完全解决。

通过这个案例,我们可以得出一些经验教训。

首先,底盘异响可能是由多个部件的问题共同引起的,需要进行系统性的检查和维修。

其次,对于底盘悬挂系统的维护和保养工作至关重要,定期的检查和维护可以有效地避免底盘异响等故障的发生。

最后,及时发现并解决底盘异响问题,不仅可以提升驾驶体验,还可以确保行车安全。

综上所述,奇骏底盘异响是一种常见的汽车故障,但是通过系统性的检查和维修,完全可以解决这个问题。

希望本文的案例能够对遇到类似问题的车主提供一些参考和帮助。

典型案例5(汽车底盘构造与维修)

典型案例5(汽车底盘构造与维修)

典型案例案例:CA1091型汽车颠簸时发动机前后窜动。

1 .故障症状:汽车行驶在不平道路上时,发动机出现前后窜动的现象;变速操纵杆及手制动操纵杆自动向前后摆动;发动机悬置螺栓也容易松动;汽车行驶时有速度不均的感觉。

2.故障原因:传动轴花键轴与滑动叉经电弧焊后收缩过紧,滑动叉在花键轴上抱死,使主传动轴不能伸縮。

3.故障分析:传动轴花键轴与滑动叉配合间隙松旷,有些修理人员习惯用电弧焊的方法在滑动叉表面烧出三道斜筋(每隔120°烧一道),使其冷却产生收缩,以达到减小配合间隙的目的,这是一种非正常的修理方法。

特別是操作者为了省事,在未拆卸传动轴的情况下施工.容易造成滑动叉抱死在传动轴花键轴上,使传动轴不能起伸縮作用,且从外表不易发现。

传动轴前端与变速器第二轴凸缘相连,变速器又通过离合器壳与发动机相连成一体,并用悬置螺栓固定在车架上,而后桥则通过钢板弹簧悬挂在车架上,汽车行驶时,因路面不平而产生跳动,钢板弹簧受到振动时后桥相对于车架上下移动。

由于后桥绕后钢板弹簧前支架销作弧形摆动,这样传动轴的倾斜角和长短都应随车辆的跳动而经常发生变化。

汽车传动轴装有伸缩花键轴,这样就能使传动轴的长度随时改变,不致损坏有关机件。

若传动轴花键轴与滑动叉烧结在一起,汽车遇到颠簸,当后桥与车架靠近时,主传动轴就会推动变速器及发动机向前移动,当后桥与车架距离变远时,主传动轴又将变速器及发动机向后拉动,故出现上述现象。

4.故障判断:遇到上述现象,可初步判断为传动轴不能伸缩,可拆掉主传动轴与主减速器主动齿轮凸缘的连接螺栓,作进一步检査。

若主传动轴前端的花键轴不能从滑动叉中抽出,则说明是此故降。

5.故障排除:在行车途中发现这种故障,可从车上卸下传动轴花键轴及滑动叉,再用锤子轻轻敲击烧焊处。

若传动轴花键轴能从滑动叉中抽出,可在其间加些润滑脂,装复后供应急使用,若仍不能将主传动轴抽出,应更换传动轴花键轴及滑动叉总成。

(机器人竞赛课件)底盘结构

(机器人竞赛课件)底盘结构

底盘在机器人竞赛中的重要性
稳定性
良好的底盘设计能够提高机器 人的稳定性和操控性,确保在 竞赛中能够准确执行任务。
性能
合理的底盘结构有助于提 高机器人的性能,如速度、 负载能力和机动性。
安全
稳固的底盘能够降低机器 人倾覆或翻倒的风险,保 障竞赛中的安全。
底盘结构的分类与特点
轮式底盘
由轮子组成,具有良好的移动性 和灵活性,适用于多种地形。
底盘材料与制造工艺
材料选择
铝合金
铝合金具有轻量、高强度、 耐腐蚀等优点,是机器人 底盘常用的材料之一。
不锈钢
不锈钢具有高强度、耐磨 损、不易变形等优点,适 合用于需要承受较大负载 的机器人底盘。
工程塑料
工程塑料具有重量轻、绝 缘性好、耐磨、耐腐蚀等 优点,适合用于对重量有 要求的机器人底盘。
制造工艺
悬挂方式选择
悬挂系统能够提高机器人在行驶 过程中的稳定性和通过性,常见 的悬挂方式有独立悬挂和整体悬
挂等。
减震设计
减震设计能够减小机器人行驶过程 中产生的冲击和振动,提高机器人 的舒适性和稳定性。
调整机构设计
调整机构能够根据不同的地形和任 务需求对悬挂系统进行调整,以适 应不同的行驶环境。
转向系统设计
复合式底盘
结合了轮式、履带式和足式底盘 的特点,具有更强的适应性和稳 定性,但设计较为复杂。
履带式底盘
由履带组成,具有较强的越障能 力和稳定性,适合在崎岖不平的 环境中工作。
足式底盘
模仿动物的腿部结构,具有较好 的适应性和机动性,适用于需要 高机动性的任务。
Part
02
底盘结构设计
底盘基本结构
STEP 02
THANKS

案例五汽车底盘维修经典案例

案例五汽车底盘维修经典案例

案例五一、高速行驶是方向盘震动1、原因分析汽车在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头,甚至方向盘抖动,出现这种情况的原因有如下几点⑴前轮定位角失准,前束过大。

⑵前轮胎气压过低或由于轮胎修补、异常磨损等原因引起动不平衡。

⑶钢圈变形、制动鼓平衡性差。

⑷传动系统零部件安装松动。

⑸传动轴弯曲,动平衡差,车桥变形⑹减震器故障。

⑺主减速器异常磨损或间隙过大。

高速振摆有两种情况,一是随着车速的提高振摆渐强烈,二是在某一较高车速出现振摆,并引起方向盘抖动,过了这一车速则振动明显降低,后一种情况,称之为共振。

2、检查方法可先架起驱动桥,前轮加塞安全三角木,启动发动机并逐步换入高速档,使驱动轮达到原来出现摆振的速度。

由于此时前桥处于静止状态,若车身或方向盘仍然出现抖动,则为传动系统引起的振摆,可从传动轴、主减速器及后桥的其它零部件上查找原因;若达到原先摆振的速度,汽车不出现抖动,则基本可确定是前桥部分存在故障,可用车轮定位仪检查车轮定位和前束是否符合要求,检查轮胎是否变形过大和用轮胎平衡机检查车轮动平衡情况。

在平时处理这种高速摆振时,某些型号的车辆,在某一特定车速范围出现共振现象,如更换新钢圈、新轮胎后,故障现象消失,但行驶1万公里左右,又会出现同样故障,经更换大规格钢圈和轮胎后,故障则完全消除。

从中可以推断,原车配置的钢圈和轮胎可能偏小,在车辆满载及超载情况下,载荷超过了钢圈和轮胎的承载能力,导致钢圈及轮胎变形,引起车辆共振。

公交车由于超载情况比较普遍,此类情况更易发生。

二、转向沉重1、原因分析转向沉重的原因较多,但通常有以下几点:⑴轮胎气压不足,尤其是前轮气压不足,转向会比较吃力。

⑵助力液压油不足,助力泵至方向机的油路有皱褶,导致方向机供油不足。

⑶转向助力泵损坏或型号不对,导致供油不足。

⑷方向机内部发卡。

⑸前轮定位不准,如主肖后倾角过大,转向就会沉重。

2、诊断及处理按照先易后难的原则,先检查轮胎气压、助力油壶的油量是否符合要求,再检查油路是否有皱褶,一般来说,如果是⑵、⑶、⑷这三种原因引起的故障,转向时都会有异响。

最新底盘维修案例2

最新底盘维修案例2

底盘维修案例26、中后桥换挡故障现象:当QY50C汽车起重机停放在道路上时,中后桥左右换挡,中后桥外侧轮胎左右相距近100毫米后桥外胎中后桥外胎图4-5中后桥轮胎故障分析:中后桥使用平衡梁作为平衡悬架和前后定位,而中后桥和中后桥后桥平衡悬架为平行四边形结构。

由于没有使用横向推力杆,在所有正常情况下,大约有10毫米的横向运动该故障表明,中后桥的左轮胎与右轮胎之间的距离接近100毫米,这可能是由于平衡梁的中心轴与中心轴套之间的间隙较大,导致中后桥左右摆动加大造成的。

故障原因:1。

停车时起重机未拉直造成中后桥错位;2,中后桥钢板弹簧左右移动幅度大;3、平衡梁两端轴承损坏; 4,平衡梁的中心轴和中心轴套之间的间隙过大: 1的排除方法。

启动发动机,沿直线向前行驶一段距离,然后停止。

发现中、后桥的错位没有消除,表明与停止状态无关2.检查中后桥钢板弹簧,无松动异常,表明钢板弹簧正常。

3.拆下平衡梁两端的轴承盖,检查两端轴承是否正常。

4.检查平衡梁的中心轴和中心轴套之间的间隙。

发现中心轴和中心轴套磨损严重,间隙大,左右摆动剧烈。

更换套中心轴后,应进行故障排除-供应商:邓再标7、前桥制动器不返回故障现象:QY25C汽车起重机抬起制动踏板后,制动器不能立即松开或缓慢松开,导致自动起动困难或无法行驶故障分析:QY25C汽车起重机车轴均采用轴环驱动制动蹄。

通常,在号制动器的情况下,制动鼓由回位弹簧复位。

制动鼓不返回可能是由于制动阀和继动阀未排气,或者是由于回位弹簧故障或制动传动机构卡住。

故障原因:1。

制动阀损坏且不排放气体;2,继动阀损坏,无排气;3、闸瓦制动间隙太小;4.回位弹簧失效和变形;5、制动传动机构故障: 1故障排除方法。

松开制动踏板,在车轴制动室发现排气声音,表明制动阀和继动阀正常;如果没有排气声音,制动阀和继动阀中至少有一个损坏。

检测制动阀和继动阀是否损坏的方法是松开连接制动阀和继动阀的气管。

如果此时制动气室有排气声,则继动阀正常。

汽车底盘异响故障诊断方法

汽车底盘异响故障诊断方法

CATALOGUE目录•汽车底盘异响简介•底盘异响故障分类•底盘异响故障诊断方法•底盘异响故障排除•底盘异响故障预防•案例分析01010203异响的诊断流程检查底盘是否有明显的破损或螺栓松动等现象,排除明显原因导致的异响。

初步检查原地测试路试检测使用诊断设备将车辆停放在平地上,进行原地转向、加速、减速等操作,以检测底盘异响的情况。

在路试中仔细监听底盘异响的情况,结合驾驶员的反馈和路面情况进行分析和判断。

使用专用诊断设备对底盘进行检测,通过数据分析和比对,确定异响的来源和原因。

01传动系统异响故障原因通过试车、听诊和检查来确定故障位置,对相应部件进行检修或更换。

诊断方法预防措施诊断方法检查刹车片厚度、刹车盘平整度及刹车管路密封性,对相应部件进行更换或修理。

故障原因制动系统异响通常由刹车片磨损、刹车盘不平整或刹车管路漏气等原因引起。

预防措施定期检查制动系统,及时更换磨损件,保持刹车盘平整。

制动系统异响行驶系统异响转向系统异响诊断方法预防措施故障原因01通过听觉感知来判断异响部位及故障原因。

详细描述听诊法要求诊断者具备丰富的经验和对汽车底盘各种异响的熟悉和了解。

通过听取异响声音,判断异响部位及可能故障原因。

通常需要将车辆举升后,对各个部件进行听诊,包括悬挂系统、制动系统、传动系统等。

总结词通过触觉感知来判断异响部位及故障原因。

详细描述触诊法要求诊断者具备经验和对汽车底盘结构的了解。

通过触摸相关部件,感受其振动、温度等异常情况,判断异响部位及可能故障原因。

例如,在行驶过程中,可以通过触碰制动盘表面温度来判断制动系统的工作状态。

总结词详细描述仪器诊断法01传动轴发出异常噪音变速器异常噪音离合器噪音传动系统异响排除制动器发出尖锐噪音制动拖滞引起的噪音制动系统异响排除检查车轮的磨损情况,轴承是否完好,轮胎气压是否合适,车轮螺栓是否紧固等。

悬架系统发出异常噪音检查悬架系统的各部件是否完好,减震器是否工作正常,平衡杆胶套和球头是否磨损或损坏等。

底盘维修案例汇总

底盘维修案例汇总

1.道奇轿车变速器无高档一辆‘93款道奇捷龙车,无前进挡,倒挡正常。

检查自动变速器油脏黑,并带有烧焦气味,决定大修。

拆下分解后,发现前进挡离合器组烧蚀。

更换大修包及烧蚀的离合器片,装复后装车,一切基本正常;但当车速大约40—70km/h时,有时加油门变速器会出现打滑现象,但故障指示灯正常。

根据以上现象,初步判断为离合器接合不良或制动器油压有时不足。

经拆检发现滤网中还缠有棉纱等杂质,彻底清洗后故障消失。

2.丰田皇冠无高速一辆丰田皇冠3.0轿车,发动机起动容易,运转平稳,但当发动机中速再加速时,进气道就发出“空、空”声,再继续加油就熄火。

经测量燃油压力在正常范围内,喷油嘴供油量也没问题。

用万用表测量节气门位置传感器信号电压,发现无电压输出。

原来发动机电脑接收不到节气门位置信号,无法正确判断发动机当前负荷,也就无法输出正确的喷油信号,便启用电脑中的中速“跛行”程序,造成发动机无高速和一加油就熄火的故障现象。

更换新的节气门位置传感器后,故障排除。

3.别克车ABS灯亮一辆94款别克(BUICK)轿车,仪表板上的ABS故障指示灯点亮,ABS系统不起作用,制动抱死。

采用人工调码的方法读出故障代码41,其内容是右前轮液压电磁阀或线路故障。

用万用表测量ABS总泵的电磁阀线路,发现有1根线与其他任何一根线都不相通(正常电磁阀脚线之间是相通的),由此可以判断这根线便是故障代码41所指的开路线。

拆下ABS总泵并分解,从其底部拆开便会看到四个电磁阀(分解时注意不要损伤密封圈)。

打开ABS总泵后,便看到有一根线端已明显断开。

用1根电线把开路端焊接起来,然后再用万用表的欧姆挡测量原来开路的线与其他各线是否相通,结果相通。

将ABS总泵重新安装好,按规定的方法清除故障代码,添加制动液,并对ABS系统进行放气(注意:一定要按规定放气顺序对各轮进行放气,否则空气无法排净,影响ABS系统工作效果),然后试车,ABS系统功能恢复正常,故障排除。

全向运动底盘控制方法

全向运动底盘控制方法

全向运动底盘控制方法1.引言1.1 概述全向运动底盘是一种具有多自由度的机械结构,能够实现在各个方向上自由移动的能力。

全向运动底盘的控制方法在许多领域具有重要的应用价值,例如机器人技术、自动化装配线以及智能交通系统等。

本文旨在探讨全向运动底盘的控制方法,以及分析其在不同领域的应用前景。

通过研究全向运动底盘的原理和控制方法,可以帮助我们更好地了解和应用这一技术,进而推动相关领域的发展。

在接下来的章节中,我们将首先介绍全向运动底盘的原理,包括其结构和工作原理。

然后,我们将重点讨论全向运动底盘的控制方法,包括传统的操纵杆控制、无线遥控、视觉导航等多种方式。

通过比较各种控制方法的优缺点,我们可以深入了解如何选择合适的控制方法来实现所需的运动效果。

总结全向运动底盘的控制方法是本文的一个重要部分。

我们将对不同的控制方法进行总结和评价,并提供一些实际应用案例。

这将有助于读者更好地理解和应用全向运动底盘的控制方法,以满足不同场景下的需求。

最后,我们将展望全向运动底盘在未来的应用前景。

随着智能化技术的不断发展,全向运动底盘在机器人领域、智能交通系统以及医疗护理等多个领域都有着广阔的应用前景。

我们将探讨这些潜在的应用场景,并展示全向运动底盘技术在未来所可能带来的巨大价值。

综上所述,本文将详细介绍全向运动底盘的控制方法及其应用前景。

从全向运动底盘的概念到具体的控制方法,我们将全面解析这一技术,并探讨其在不同领域的应用潜力。

希望本文能对读者有所启发,为相关领域的研究和应用提供有价值的参考。

1.2文章结构文章结构是指文章的整体组织框架,它对文章内容的有序展开起着重要的指导作用。

本文将按照以下结构进行阐述全向运动底盘控制方法:1. 引言1.1 概述在这一部分,我们将简要介绍全向运动底盘的概念和背景,以及它在机器人和自动化领域的重要性。

1.2 文章结构本文将按照以下结构展开对全向运动底盘控制方法的探讨:- 全向运动底盘的原理- 全向运动底盘的控制方法- 展望全向运动底盘的应用前景1.3 目的本文的目的是介绍全向运动底盘的控制方法,以及探讨其在机器人技术和自动化领域的应用前景。

底盘维修案例2

底盘维修案例2

底盘维修案例2六、中后桥移位故障现象:一台qy50c汽车起重机停在路面上时,中桥与后桥左右错位,中后桥外侧轮胎左右相差近100mm。

后桥外侧轮胎中桥外侧轮胎图4-5中、后桥轮胎故障分析:中后桥采用平衡梁作为平衡悬挂和前后定位,中后桥和中后桥均衡悬架为平行四边形结构,由于没使用纵向升力杆,所有通常情况下存有10mm 左右的纵向窜动。

此故障表明中后桥左边轮胎左右相差近100mm,可能将原因就是:均衡梁中心轴与中心轴套间隙过小引致中后桥左右转动激化引发的。

故障原因:1、起重机停车时没有摆正导致中后桥错位;2、中后桥板簧左右窜动大;3、均衡梁两端轴承损毁;4、平衡梁中心轴与中心轴套间隙过大。

确定方法:1、启动发动机,沿直线向前行驶一端距离后停放,辨认出中后桥错位未消除,说明与停车状态没有关系。

2、检查中后桥板簧,没有松动异常情况,说明板簧正常。

3、拆下平衡梁两端轴承盖,检查发现两端轴承正常。

4、检查平衡梁中心轴与中心轴套间隙,发现中心轴与中心轴套磨损严重,间隙较大,左右摇摆厉害。

更换中心轴套后,故障确定。

――提供者:邓在标七、前桥刹车不压板故障现象:一台qy25c汽车起重机抬起制动踏板后,制动不能立即中止或中止缓慢,以致汽车起步困难或行车无力。

故障分析:qy25c汽车起重机车桥均采用领从式制动蹄,一般在不刹车情况下刹车锣由压板弹簧登位。

刹车锣不压板既可能将就是制动阀、继动阀不排气引发,也可能将就是压板弹簧失灵或刹车传动机构卡滞引致的。

故障原因:1、制动阀损坏,不排气;2、继动阀损毁,不排气;3、刹车蹄刹车间隙过大;4、回去位弹簧失灵变形;5、刹车传动机构失灵。

排故方法:1、松开制动踏板,发现车桥制动气室处有排气声,说明制动阀和继动阀正常;如果没有排气声,表明制动阀和继动阀至少存有一个损毁。

检测制动阀和继动阀与否损毁的方法就是:抬起相连接制动阀和继动阀的气管,此时如果在刹车气室处为排气声,表明继动阀正常。

蔚来悬挂优化案例

蔚来悬挂优化案例

蔚来悬挂优化案例在蔚来「866」车型时期,蔚来的底盘被车主们调侃为「薛定谔的悬挂」。

这是因为,NIO OS 的系统更新会影响悬挂的使用体验,不同小版本的更新,悬挂的表现、风格都不相同。

这一现象一直被蔚来老用户吐槽。

在 ET7 交付时,也曾有部分老用户担心仍会出现「薛定谔的悬挂」。

但这一次,ET7 并没有让用户失望。

「ET7 在舒适模式下,依旧有一种魔毯的感觉,平稳舒适,但却不松散,和家里的 S 级迈巴赫感觉完全不同,更不要说和 ES8 那个弹跳得过于厉害的悬挂比了。

」「ET7 的底盘强于 866 很多,配合上电车的特性,在底盘层面上与 56E 同档次水平。

」这是蔚来 ET7 首批用户的真实反馈。

收获好评的背后,要归功于自主研发的悬架控制系统。

据蔚来整车工程高级总监肖柏宏介绍,ET7 搭载的智能底盘主要由两部分构成:一是智能底盘域控制器 ICC(Intelligent Chassis Controller),这也是未来这套智能底盘的关键;二是自主集成开发的底盘硬件系统。

蔚来 ICC 将全面搭载在蔚来 ET7、ET5、ES7 等 NT2.0 平台产品上,ET7 已于今年 3 月开启交付,ET5 和 ES7 也将在今年年内完成交付。

随着汽车智能化水平的不断提升,智能底盘域控制器在整车开发的各个环节的作用变得尤为关键,承载了软硬件解绑和软硬件定义的重任。

伴随着集中式电子电气架构的发展趋势和进化,底盘域控制器也已成为智能底盘开发的必争之地。

01、打破国际垄断,全栈自研让整车开发更高效全栈自研,一直是造车新势力们的核心武器。

从自动驾驶,到智能座舱,再到芯片、电池等零部件,造车新势力们坚持把「灵魂」掌握在自己的手中。

于车企而言,全栈自研带来的好处是,能够获得绝对自主权,从而带来技术和产品开发效率的全面提升。

自研整车底盘域控制器亦是如此。

过去,国际 Tier 1 把控着底盘控制技术的核心,为车企提供「黑盒子」底盘解决方案。

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汽车底盘案例2012.10.20长城哈弗ABS故障报警灯常亮一辆行驶里程约21000KM,搭载了GW2.5TCI共轨柴油机的08款长城哈弗两驱SUV车。

车主反映:当点火开关处在ON位臵时,ABS故障报警灯常亮。

接车后,点火开关处在ON位臵时,ABS故障报警灯常亮。

用长城车专用的元征X-431故障诊断仪,读取ABS系统故障码,无故障码。

将车辆举升,用诊断仪进入ABS系统,选择“执行原件测试功能”,一人在驾驶室内踩制动踏板并操纵诊断仪,另一人试着转动车轮,按照诊断仪的测试流程,依次检查ABS油泵电动机以及8个两位两通电磁阀的工作情况。

通过检查发现ABS油泵电动机及8个控制电磁阀工作正常;连接诊断仪试车,发现4个车轮速度传感器的数据流十分接近。

上述检查,初步说明ABS系统的4个车轮速度传感器、ABS油泵电动机、8个控制电磁阀及其电路都正常。

考虑到ABS ECU故障率较低,ABS故障报警灯常亮故障可能源于其控制电路。

该车安装了BOSCH公司8.0版本的ABS系统,ABS系统电路图如图1所示,组合仪表系统电路图(部分)。

分析电路图,可以看出ABSECU的22#针脚(控制ABS报警灯)与组合仪表的26#针脚相连接。

用万用表的电阻档测量其电阻,发现上述导线断路,查找维修手册中的线束连接图,发现ABS故障报警灯控制线路是从ABS ECU经过车前部绕至车身右侧,通过线束中间连接插头C08 (位于右A立柱旁边,连接仪表线束与前舱线束,如图3所示)接至仪表。

C08插头(接前舱线束侧)针脚排列如图4所示。

拔下C08插头,发现C08插头连接ABS ECU的针脚(554、棕黑)虚连接,重新固定后,故障排除。

故障总结该车故障排除并不复杂,但是需要特别说明的是:哈弗车ABS、EBD故障报警灯的控制方式与常见车型有所不同!常见车型的ABS故障报警灯采用ABS ECU控制其搭铁回路(图5a),当ABS ECU输出低电位时,ABS故障报警灯亮;反之,ABS故障报警灯熄灭。

当ABS故障报警灯控制电路出现断路时,ABS故障报警灯不可能亮。

参考图2,哈弗车的安全气囊报警灯、预热指示灯、系统故障指示灯、OBD指示灯以及4WD指示灯都采用了上述控制模式。

而长城哈弗车的ABS、EBD故障报警灯控制电路(图5b)与上述不同。

参考图2,由于ABS 报警灯、EBD报警灯采用了公共外搭铁,当ABS ECU的22#针脚输出高电位时,ABS故障报警灯亮;当ABS ECU 的22#针脚输出低电位时,ABS故障报警灯熄灭;当ABS ECU的22#针脚与组合仪表的26#针脚(ABSECU 的12#针脚与组合仪表的29#针脚)之间的线路断路时,ABS故障报警灯(EBD故障报警灯)仍然会常亮!大众捷达ABS泵频繁工作的检修一辆行使里程约49000km,装配了BJG 发动机的大众捷达轿车。

车主反映:该车当低速行驶时,转动方向盘并轻踩刹车时,车辆左前方会发出有规律的“哒哒”声。

接车后:举升车辆,检查左侧悬挂、半轴、刹车等部件,未发现异常。

再次试车,仔细聆听,发现异响来自ABS泵附近。

将ABS泵插头拔掉,响声不再出现。

判定响声是由ABS系统发出的。

试车过程中发现ABS故障灯偶尔也会点亮,ABS控制单元中存储有故障码00287,含义为右后速度传感器(G44)信号超范围。

读取ABS系统数据块中各车轮的转速,发现在轻踩刹车时右后轮的转速与其它三个车轮的转速相差很大:10km/h、10km/h、10km/h、70km/h。

拆下右后轮进行检查,发现右后轮速传感器与靶轮之间有轻微干涉,导致右后轮发出错误的轮速信号,ABS控制单元收到此错误信号后误,ABS系统开始工作,此时出现的响声为ABS系统中电磁阀工作的声音。

调整后轮ABS传感器与靶轮的间隙,试车系统恢复正常,故障排除分析及检修雪铁龙轿车右前制动盘拖滞发热故障一辆行驶里程超300000km的东风雪铁龙DC7140 型轿车。

该车在行驶中出现右前轮经常发热现象,制动效果变差,摩擦片磨损过快,增加了车辆运行使用的费用。

由于右前轮制动盘发热,而导致温度升高,甚至有制动盘受热变形,踩制动发抖、爆裂和轮胎爆炸的现象。

1.制动盘发热导致不良的后果东风雪铁龙DC7140 型轿车采用真空助力X 型双回路液压制动系统,带紧急制动助力功能和机械制动2 种系统。

前轮为盘式制动器,后轮为鼓式制动。

制动片的摩擦材料是用无石棉有机材料粘接而成的复合摩擦衬片,一般可经受的最高温度约315°C。

制动盘的材料为铸铁,其直径的公称尺寸为220mm,磨损量≤2mm。

车辆在炎热的夏季使用时,由于天气温度高,右前轮制动盘发热现象越来越严重,特别是在中午时分,或在交通堵塞的路段以及下坡时频繁制动,制动盘发热现象更为突出,以致制动盘冒烟带来一系列不良后果。

1)制动盘发热,超过制动器的耐热极限,制动摩擦片受热变质,表面碳化,摩擦表面间的摩擦系数相应下降,致使制动力矩急剧下滑,制动效能大大减退,制动的稳定性和可靠性降低,使制动距离相应延长,破坏原有的技术性能,从而影响行车安全。

2)制动盘发热,使制动摩擦片膨胀,制动摩擦面间隙减小,导致与制动盘拖滞,产生制动力矩,阻碍汽车的行驶,从而降低了发动机的动力性,增加发动机燃油消耗。

不仅增大运输成本,而且降低了运输效率,影响运输任务的顺利完成。

3)制动盘发热,是汽车制动性能变坏,摩擦片与制动盘间磨损加剧,制动器各机件提前损坏,缩短了维修周期。

增加了维修费用,导致成本加大,影响了经济效益。

4)制动盘发热,温度升高,还会引起制动盘爆裂及轮胎的爆炸。

2.发热的原因分析与排除措施制动盘发热是制动器拖滞的必然结果,而造成拖滞的原因,一般从以下5 个方面去考虑:一是制动踏板无自由间隙;二是制动总泵不回油;三是制动橡胶管路老化内部膨胀,影响制动液的回流;四是制动卡钳活动卡滞,制动缸不回位;五是制动蹄片间隙调整不正确。

首先观察车辆制动发热的情况,判断是前部发热还是后部发热,或者是对角线的过热。

举升车辆,对车辆进行检查,右前制动盘发热,其他正常,两后轮制动片间隙大。

由于右前轮制动盘发热,应对前制动器的工作状况进行检查。

用举升机举升车辆,转动车轮,检查右前轮轮毂轴承是否有卡滞现象,如果轮毂轴承损坏,则轮胎摆动,使得部分摩擦片与制动盘长期接触摩擦产生热量,导致制动盘发热。

接下来,检查制动盘和制动片的间隙和制动钳是否活动自如。

如果制动钳卡滞不能活动自如,也会造成制动片单边长期接触摩擦产生热量,也导致制动盘发热。

之后,检查制动钳的制动缸回位是否良好,如果制动缸回位不好会导致制动盘和制动片的间隙过小,制动盘和制动片长期接触产生热量,导致制动盘发热。

下面具体对东风雪铁龙富康988 -DC7140 型轿车制动系统的部件检查、测量。

1)对制动盘的摆动量测量测量制动盘的摆动量方法:用百分表的接触点臵于制动盘的边缘的10mm 处,转动制动盘一圈。

制动盘摆动量大于0.05mm,更换新的制动盘。

装配在制动鼓上的制动盘的许可的跳动量应小于0.05mm,如果制动盘摆动量超标则更换制动盘。

2)对制动钳检查制动钳的制动油缸不回位,无法释放制动压力,而对比左前轮,左前轮可以释放制动压力。

这说明故障在制动钳至制动总泵这段。

首先使故障再现,断开制动总泵的制动管路使制动液泄漏,这时再看制动钳的制动油缸是否回位,如果不回位则制动钳及管路损坏,反之则制动总泵及真空助力器以及制动踏板有问题。

此时右前轮制动解除,说明制动钳至制动总泵是良好的。

3)对制动踏板检查制动踏板是否卡滞,制动灯开关安装位臵是否正确,连接位臵是否正确有无脱离的现象。

制动踏板与真空助力器的自由间隙为2mm(标准2~3mm),制动灯开关位臵正确。

如果调整不正确,制动踏板总成向前运动,使车辆制动无法彻底解除,造成制动盘过热现象。

4)对制动总泵的检查动力油缸活动自如没有卡滞现象,油缸回位良好,进油通畅,出油正常,回油良好,制动总泵活塞可以回到制动总泵的卡环处,回位正常。

如果制动总泵活塞不能回位,会使制动活塞前移,出油口被制动活塞的密封圈遮挡,制动液被制动活塞压出制动总泵,传至制动分泵进行制动,而制动解除后,制动液不能回到制动总泵,仍有一部分制动液留在管路中继续施压,使制动器过热。

5)对真空助力器的检查首先检查真空助力器的密封是否良好。

其次对真空助力器指点高度进行检查,固定支座与制动踏板轴的距离为88mm(符合标准)。

真空助力器坐A 与推杆B 的距离位24mm(标准距离位22.3 mm),故障就是由于推杆B 过长造成的。

说明推杆过长使制动总泵活塞前移,致使制动片与制动盘摩擦产生热量,制动盘过热,制动拖滞。

维修手册中助力器推杆是可调整的(见图1),实际是不能调整的,该车用的真空助力器与维修手册不同,真空助力器推杆(B)是固定尺寸,不能进行调整,这说明真空助力器内部损坏,致使推杆过长,按厂家规定应更换真空助力器。

为了替客户节约费用,经反复研究,在制动总泵和真空助力之间加适当的垫片(见图2),轻轻用手压踏板,直至感到阻力,然后检查踏板的行程,把制动踏板游隙控制在0~3mm,经反复试车制动反映灵敏又不拖滞。

另一方面,由于夏季的到来,天气炎热,地面温度很高,加上频频制动,拖滞次数的增加,热量来不及散发,因此,超过了摩擦片经受的最高温度315°C,使摩擦片及制动盘磨损加剧,制动效能变差,导致制动盘发热。

这是造成制动盘发热的客观原因。

效果分析:对真空助力器推杆进行调整,重新安装制动系统,对制动液排除空气,调整两后轮制动鼓调整间隙。

跟踪用户使用和反映,不但制动盘不热了,制动性能也比以前好很多。

实践证明,由于制动盘的温度改善,提高了制动盘的使用寿命,节约了维修费用,提高了经济效率,达到了节支增效的目的。

同时,提高了车辆行驶的安全性,保证了车辆的正常运行。

结束语:采用以上的方法和步骤,终于将东风雪铁龙富康988 -DC7140 型轿车右前制动盘过热的故障排除了。

造成这一故障的主要原因是真空助力器的推杆过长,致使制动总泵活塞前移,制动总泵活塞的密封圈挡住出油口,使得制动液无法回流到制动总泵。

因为东风雪铁龙DC7140 型轿车是采用真空助力X 型双回路液压制动系统,残余的制动液的压力同时作用在右前轮和左后轮,由于后制动是鼓式制动,回位是靠制动片弹簧拉动,而前制动是靠制动卡钳密封圈变形回位的,回位的力小于后轮。

所以全部残余的制动液的压力都作用在右前制动卡钳上,而造成右前制动盘制动后拖滞过热。

通过对真空助力器和制动总泵之间增加垫片使总泵活塞回位,制动液回流正常,就彻底解决了右前制动盘制动后拖滞过热的故障制动阀制动不能解除的检修制动解除时,制动阀排气慢或不排气,制动出现拖滞。

故障原因: 调整螺栓拧紧过多,致使排气间隙过小或无间隙,造成制动解除时,排气不畅或不排气的现象。

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