锦屏一级水电站坝基无盖重固结灌浆施工技术探讨
锦屏一级电站大坝坝基f18断层水泥-化学复合灌浆施工工艺
( 1 .L i a n g h e k o u C o n s t r u c t i o n Ma n a g e m e n t B u r e a u , E r t a n H y d r o p o w e r D e v e l o p m e n t C o . ,L t d . , Y a j i a n g 6 2 7 4 5 0 , C h i n a ;
锦屏 一级 电站 大 坝 坝 基 f 1 8断层 水 泥 一化 学 复合 灌 浆施 工 工 艺
黄 辉 , 伍 远 朋 , 刘 顺祥
6 2 7 4 5 0 ; 6 1 0 0 7 2 ) ( 1 .二滩水 电开发有 限责任公 司两河 口建设管理局 ( 筹) , 四川 雅江 2 .四川准达岩土工程有限责任公司 , 四川 成都
摘要: 为了提高n 8 断层的抗渗、 抗变形以及耐久性能并结合该断层区域普通水泥加密固结灌浆完成后的岩体物理性能
检测成果 , 需在断层 区域普通水泥加密 固结灌 浆完成后 再进行 水泥 一 化 学复合灌 浆补强处 理 , 介 绍 了复合灌浆 的施工
工艺。
关键 词 : 水电站 ; 大坝坝基; n 8 断层; 复合灌浆; 施工工艺
o f Da m F o u n d a t i o n i n J i n p i n g Hy d r o p o we r S t a t i o n
HUANG Hu i ,W U Yu a n p e n g ,LI U S h u n x i a n g
2 .S i c h u a n Z h u n d a G e o t e c h n i c a l E n g i n e e r i n g C o . , L t d . ,C h e n g d u 6 1 0 0 7 2, C h i n a )
超高渗透压力下无盖重固结灌浆施工技术研究
[6] E K R B D e xaao n nei o ru d[ P C . epecvt na dt nl gi sfg n C] i u n n t o f I rceig o te 7h n raoa ofr c n o f n oedns f h t P It nt nl ne n e o Si e i C e l
铁
道
建
筑
73
21 0 0年 第 7期
Ra l y En i e ig iwa gne rn
文 章 编 号 :0 319 ( 0 0 0 -0 30 10 —9 5 2 1 ) 70 7 -4
超 高渗 透 压 力 下无 盖 重 固结 灌 浆 施 工 技 术研 究
蔡 海 燕
( 国 水 利 水 电 第七 工 程 局 成 水 公 司 , 都 中 成 6 13 ) 170 பைடு நூலகம்
M e ha is a d Fo nd to Engn e i c nc n u ai n i e rng, e i o t M e i o, 6 M x c Ciy, xc 2 6—
2 90.
[2] T E L Y A E ,E B . ol vmet A T WE L P B, E T S J S L Y A R Si moe ns
收 稿 日期 :0 0 — 修 回 日期 :0 0 ・0 2 1  ̄4 1 4; 2 1  ̄5 1
作 者 简 介 : 燕 (9 7 ) 男 , 蔡海 17 一 , 四川 巴 中人 , 程 师 。 工
+2 9 0洞段 为 研 究 对象 , 用 防 渗无 盖 重 高 压 固结 灌 采
Mehns osre [C] / Po. t It Sm .T 2 cai ms bevd / rc ,5h n. y p C 8
锦屏一级水电站某坝段仓位设计与施工工艺浅谈
1 仓 位 设 计 及 规 划
仓 面设计标准格式包括 以下内容 : ① 仓面情况 。 包括仓面所在坝段 、 坝块 、 高程 、 面积 、 方量 、 混 凝土 级配种类要求 , 仓位施工特点等 : ②仓 面预计开仓 时间 、 收仓 时间、 浇筑历时 、 人仓 强度 、 供料拌 和 楼: ③仓 面资源 配置 。 包括机具 、 工具 、 材料 、 人员数量要求 ; ④仓 面设计 图. 图上标 明混凝土分区线 , 混凝土种类标 号 . 浇筑顺 序等 : ⑤ 混凝土来 料流程 : ⑥ 对仓面特殊部位 如止水 、 止浆片周 围、 钢筋密集、 过流表面等重 要部位指定专人负责混凝土浇筑质量工作 : ⑦对特别重要部位 . 必须编制专 门的施工措施 : ⑧仓面“ 浇筑情况评述 ” . 收仓后 , 由质检人员和监理 工程师对该 仓混凝土浇筑情况进行简要评述 . 对可能存在 的浇筑质量问题提出处 理意见 。 因泄洪深孔结构复 杂 。 为缩短坯层覆 盖时间 . 保证 浇筑温度满足 温控要求 . 顺 水流方向按平铺法进行浇 筑 . 待钢衬两侧 浇筑一层三级 富浆后 、 开始从上游往下游浇筑( 排 出钢衬底板空气 ) 钢衬底部高流态 混凝土 。 本仓位分 6个坯层 浇筑 . 分 层厚度 为 4 O 、 5 5 、 5 5 、 5 5 、 5 5 、 5 5 e m。钢 衬底部 分层为 4 o 、 4 0 、 4 0 、 4 5 、 5 0 e a r 。钢衬底板两 侧与 E L . 1 7 8 6 . 8 5 m混 凝 土面结合处采 用 4 0 e m三级 富浆 . 第2 - 6 层分别采用 5 5 e i n四级配 混凝 土 , 钢衬底部第 1 — 4 层采用二级 配高流态混凝 土、 钢衬底板下一 层( 即第 5 层) 采用 5 0 c m 同强度同等级 自密实混凝土 。
锦屏一级水电站大坝右岸帷幕灌浆施工
2017年第24卷第8期技术与市场技术研发锦屏一级水电站大坝右岸帷幕灌浆施工郑和平(中国葛洲坝集团第二工程有限公司,四川成都610091)摘要:錦屏一级水电站坝高305 m,地质条件复杂,坝基超深防渗帷幕灌浆施工难度大、质量要求高,且属于隐蔽工程。
施工中通过对质量控制、细节进行控制,满足设计要求,为以后类似工程帷幕灌浆施工提供借鉴和参考。
关键词:錦屏一级水电站;超深帷幕灌浆;施工doi:10. 3969/j.issn. 1006 - 8554. 2017.08.0501概述锦屏一级水电站混凝土双曲拱坝坝顶高程1 885 m,建基 面高程1 580 m,最大坝高305 m。
拱坝基础部位的帷幕灌浆平 面布置近似平行拱坝轴线,坝基帷幕孔布置在基础帷幕灌浆平洞廊道内,主帷幕布置2 ~ 3排帷幕灌浆孔、孔距2 m,形成一排 主帷幕孔,河床部分在布置两排副帷幕孔。
帷幕灌浆最大灌浆深度171 m,其中右岸帷幕灌浆包括主防渗线路及厂房1 670 m 高程以上帷幕灌浆,其施工均在1 601 m、1 670 m、1 730 m、1 785 m、1 829 m、1 885 m高程共六层灌浆洞内进行,上层平洞 帷幕深人下层帷幕以下10 m。
地质条件复杂,最大孔深171 m,最大灌浆压力达到6.5 MPa,超深帷幕灌浆施工难度大、质 量要求高,且属于隐蔽工程,质量控制难度突出。
2帷幕灌浆设计控制标准大坝右岸防渗帷幕线上岩体质量分级总体来说,以n级为 主,次为瓜1级,少量为m2级和V1级岩体;第一段绿片岩层,第二段大理岩第1层含较多绿片岩层等岩层为m2级岩体,第 二段第2层大理岩夹绿片岩层为m1级岩体,其余第二段大理岩均为n级岩体;断层破碎带及影响带岩体属汉1 ~ V1级。
2.1帷幕连接右岸帷幕灌浆在五层灌浆平洞中进行,主帷幕孔与下层灌 浆平洞最短距离约5 m;平洞靠山侧设置四排灌浆帷幕浅孔与表2帷幕灌;主帷幕孔连接,浅孔深10m,纵向孔距2m,最大灌浆压力1 ~ 1.5 MPa;先进行下层平洞的浅孔灌浆,然后上层主帷幕伸至下 层平洞底板高程以下5 m,与浅孔帷幕搭接进行帷幕封闭。
大坝坝后坡无盖重固结灌浆施工技术
大坝坝后坡无盖重固结灌浆施工技术浅析摘要:自改革开放以后,我国的水利工程得到大幅度的进行,这也给我国社会主义经济建设打下了良好的基础,而且这样有效的防止各种自然灾害的发生,对我们的用水问题和农业发展都有着较大的帮助。
但是,在水利工程中还是存在着一定的结构质量问题这对水利工程的正常运行有着一定的影响,而且由于这些隐患的存在,也给人们的生活造成了一定的影响。
本文通过对大坝坝后坡无盖重固结灌浆技术进行简要的介绍,讨论该技术当前在我国水利工程中的应用,以供大家参考。
关键词:无盖重水利工程固结灌浆技术在水利工程施工的时候,为了缩短工期,人们在进行水利工程施工就决定取消了对混凝土板的浇筑,采用了无盖重固结灌浆技术,对其进行工程结构进行加固。
我们在进行无盖重固结灌浆技术重要是采用硅酸盐水泥灌浆的方法进行工程结构的稳定,这种施工材料有着较强的防水性,而且施工成本比较低,因此目前无盖重固结灌浆技术已经广泛的应用在水利工程的施工中,并且取得了良好的效果。
下面我们就以某建筑工程为例进行详细的分析。
一、工程中固结灌浆布置简介当前,这种工程固结灌浆技术在水利工程中应用得很多,我们以某工程为例,假设在此水利工程的大坝坝后的岩体的稳定性比较弱,而且由于常年的风化,其中已经出现了一些细小的裂缝,这对水利工程的建筑结构有着严重的影响。
因此,我们为了增强建筑工程的稳定性进行混凝土浇筑,但是由于工期将至,进行混凝土的浇筑工程需要一定的时间,所以这对工程的施工进度有着一定影响,所以我们就采用的无盖重固结灌浆技术,来对其施工结构的加固。
由于在施工工程中,大部分坝提的高度都比较高,一般都在300m 以上,这也给施工工程带来了一定难度,因此为了形成一套的施工体系,我们就对工程的施工方案进行一定程度的优化,以免在进行无盖重固结灌浆施工中出现一定的问题,而且这样也方便及时对出现的各方面问题进行有效的处理,保障工程的质量和工程的施工进度。
当前,在我国无盖重固结灌浆技术还不是很成熟,因此在进行水利工程施工的时候,还存在着一定的问题,因此我们就在对此工程进行施工遇到的各种问题进行详细的分析,并且做出一定的管理措施和施工方案,以便在以后在水利工程施工中更加娴熟的应用。
浅谈锦屏一级水电站左岸坝基fLC13断层处理
5 预 留灌浆廊道
由于 灌 浆 施 工 需 要 在 该 部 位 混 凝 土 盖 重达 到 6 m 后 方 可 进
理 。具体流程为: “ L ” 型台阶状开挖、 刻槽处理一建基面清理一 回 行 , 为避免后期灌浆施工影响大坝混凝土上升工期 , 可在断层上 填 混 凝 土 随 大 坝 一起 浇筑 ( 预埋钢管) 一 在 坝 体 预 留 的廊 道 内钻 方 的坝 体 内预 留灌 浆 廊 道 。灌 浆 廊 道距 建 基 面 最 小 距 离 不 得 小
2 0 1 3 年 I 1 月
建 村 嗣 蒜
水 利 建 设
浅谈锦屏一级水电站左岸坝基 3 断层处理
周 强
( 中 国 水利 水 电第 七 工 程 局有 限公 司 四川 成 都 6 1 0 0 8 1 )
摘
要: 锦屏一级水电站作为世界 第一 高拱坝 , 对坝基基础的整体性 、 防渗能力以及抗 变形能力等 , 均要 求较 高。位 于
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
l 概 述
锦屏一级水 电站混凝土双 曲拱坝 为世 界第一高拱坝 ,坝高
3 0 5 m,坝 顶 高 程 1 8 8 5 m。 断层分布 于左岸 1 0 #坝 段 1 6 1 3 ~ 1 6 2 3 m高程之间 , 起 于坝中附近, 斜 穿下 游 侧 建 基 面 经 坝 趾 向拱
筋,  ̄ b 3 2 m m @2 0 c m 双 向布 置 ,增 设 的钢 筋 网距 原坝 基钢 筋 网
大坝施工所布黄的系统临建。施工废水、 污 水 必须 集 中 收 集 , 统
一
%, 后期灌浆施工完成后对预 留廊道进行 回填 。 施 工所 需要 的风 、 水、 电、 灌浆站 、 照 明等 临建 设 施 就 近 引接 底板坡度 3
锦屏一级水电站左岸基础处理工程高压灌浆塞试验及成果报告
锦屏一级水电站左岸基础处理工程高压灌浆塞试验及成果报告摘要:灌浆工程中的地质情况好坏对灌浆专用器材的适用性有很大影响,其体现是否可以在生产中大规模使用;性价比高低;使用耐用性等。
关键词:灌浆塞,实验,成果及存在问题中图分类号:g424.31 文献标识码:a 文章编号:一、目前国内灌浆塞状况20世纪90年代后,我国水利水电建设处于高峰发展阶段,大大小小的水电站相继承建,基础处理,尤其是灌浆方面(包括固结灌浆、帷幕灌浆、回填灌浆、锚索灌浆等)的施工技术、工艺、设备机具等得到了前所未有的发展,灌浆塞就是其中之一。
从灌浆塞所使用的充堵介质来分主主要分为两大类,一是以水为主要介质的液压塞,另一类为以压缩空气为介质的气压塞。
另外我公司根据国内灌浆施工的实际情况,研制了zsq系列双管液、气压式孔内循环灌浆塞。
经国家近20年重点工程大规模推广应用,创造了巨大的经济效益和社会效益。
另外在孔口封闭器上出现了较先进的可旋转孔口封闭器和振动式孔口封闭器,灌浆塞和孔口封闭器的改进与发明对灌浆技术的提升提供了条件,对灌浆质量的提高起到了助推作用。
二、高压灌浆塞设计(1)高压灌浆塞改进或设计由来锦屏一级水电站左岸基础处理工程为我国最大的基础处理工程标,钻孔灌浆量超过100万米,且工程地质条件异常复杂,工程量大,地质多样性,工期紧张为该工程的显著特点,为实现在保证或提高施工质量的前提下,提高施工工效,降低施工成本成为本工程迫在眉捷需解决的问题,灌浆塞的改进或新式灌浆塞的设计提上日程,能否寻求到、改进或设计出快速、方便、轻捷、耐用的灌浆塞是关系中灌浆质量及灌浆效率能否提高的问题。
为此项目部在2009年至2010年期间根据工程施工实际情况,对灌浆塞多方面进行了优化、改进与设计。
(2)高压灌浆塞设计要求本次高压灌浆塞的设计主要针对本标各施工部位边墙和顶拱采用孔口卡塞进行灌浆的灌浆塞进行设计,根据技术要求,同意采用孔口卡塞灌浆的孔深不超过20m(超过20m孔深的孔须采用孔口封闭器进行灌浆),灌浆最大压力5.0mpa,包括抗力体孔深小于20m 的固结灌浆孔和坝基搭接帷幕灌浆孔,屏浆时间最长为60min,灌浆浆液水灰比有3:1、2:1、1:1、0.8:1及0.5:1五个比级。
[建筑工程施工管理]锦屏一级水电站坝基无盖重固结灌浆施工技术探讨
(建筑工程管理)锦屏一级水电站坝基无盖重固结灌浆施工技术探讨锦屏壹级水电站坝基无盖重固结灌浆施工工艺探讨杨世伟李德勇摘要:锦屏壹级水电站大坝由于基础层混凝土仓面面积大,温控要求严格、间歇期短,固结灌浆施工和坝体混凝土温控存于较大矛盾,主要采取无盖重固结灌浆加有盖重补强固结灌浆及引管的方式进行,本文主要就无盖重固结灌浆主要存于问题进行了分析和探讨。
关键词:锦屏无盖重固结灌浆探讨1、概述锦屏壹级水电站位于四川凉山州盐源县、木里县交界的雅砻江上,是雅砻江水能资源最富集的中、下游河段五级水电开发中的第壹级水电站。
大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程1885m,最大坝高305m,水库总库容77.6亿m3,调节库容49.1亿m3,具有年调节性能,装机容量3600MW,年发电量166.2亿kW·h,。
该水电站以发电为主,兼有蓄能、蓄洪和拦沙作用。
根据前期的固结灌浆试验成果,降低大坝混凝土开裂风险,锦屏壹级水电站固结灌浆主要采取:①于河床及边坡较缓的11#~17#坝段采用无盖重固结灌浆+有盖重补强固结灌浆。
坝体混凝土浇筑前,进行坝基Ⅰ序孔、Ⅱ序孔、Ⅲ序孔的无盖重固结灌浆,待浇筑混凝土厚度达6m 后,且于其强度达到50%设计强度后再对浅表0~5m的岩体于无盖重固结灌浆孔间重新钻孔灌浆。
②其它坝段采用无盖重固结灌浆+引管有盖重固结灌浆,具体为:坝体混凝土浇筑前,进行坝基Ⅰ序孔、Ⅱ序孔、Ⅲ序孔的无盖重固结灌浆,且要求于坝体混凝土浇筑前,结合坝基接触灌浆,对浅表0~5m的岩体于无盖重固结灌浆孔间重新钻孔,采取引管至坝后贴角或监理人指示其它部位,须待其上部坝体浇筑高度大于30.0m,且当相应坝段的横缝接缝灌浆结束3d 后,开始对0~5m段进行引管有盖重加强固结灌浆。
2、固结灌浆施工难点2.1工程量大、工期紧,和混凝土施工形成干扰锦屏壹级水电站大坝基础固结灌浆工程量达25.2万m3,工期紧,和混凝土施工干扰较大。
为利于温控及混凝土防裂,坝体混凝土层间间歇期控制于7~15d,固结灌浆安排于混凝土层间间歇期内施工,壹般分俩期施工。
锦屏一级水电站坝基无盖重固结灌浆施工工艺探讨
Ke r s a fu d t n;c n o i ain g o t g w t o tc n rt o e n ;Jn i g 1 h d o o e t t n y wo d :d m o n ai o o s l t r u i i u o c ee c v t g i p n y rp w rsai d o n h i o
分 布 了 F 、 1 、 1 F 8等 多 条 断 层 和 溶 蚀 裂 隙 , 2 F 3 F 4、 1
( ) 它坝段 采用无 盖 重 固结 灌 浆 +引管有 盖 2其 重 固结 灌浆 , 具体 为 : 体 混 凝 土浇 筑 前 , 坝 进行 坝 基 I 序孔 、 Ⅱ序 孔 、 Ⅲ序 孔 的 无 盖重 固结 灌浆 , 要 求 并 在 坝体 混凝 土浇筑 前 , 合 坝基 接触 灌 浆 , 浅表 0 结 对
浆 主要采 用 的施 工 工 艺 如 下 : 盖 重 固结 灌 浆 在 Ⅱ 无
有年 调节性 能 , 机容 量 3 0 装 6 0 Mw, 发 电量 16 2 年 6.
亿 k ・h W 。该 水 电站 以发 电为 主 , 有 蓄 能 、 兼 蓄洪 和拦砂 作用 。
2 1 工 程量 大 、 紧 , . 工期 与混凝 土施 工形成 干扰 锦屏 一 级 水 电站 大 坝 基 础 固 结 灌 浆 工 程 量 达 2. 5 2万 m , 工期 紧 , 与混凝 土施工 干扰较大 。为利 于 温控及混凝 土防裂 , 体混凝 土层 问 问歇期控 制在 7 坝
重 固结灌 浆 , 浇筑混凝 土厚度 达 6n 后 , 待 l 并在其 强
度达 到 5 %设计 强 度后再 对浅 表 0— 的岩 体在 0 5m 无盖 重 固结灌 浆孔 问重 新钻 孔灌 浆 。
锦屏一级水电站大坝右岸f14断层置换区固结灌浆施工技术
锦屏一级水电站大坝右岸f14断层置换区固结灌浆施工技术锦屏一级水电站大坝右岸f14断层置换区固结灌浆施工技术曾建红(中国葛洲坝集团第二工程有限公司,四川成都 610091)摘要:介绍了锦屏一级水电站大坝右岸坝肩f14断层置换区固结灌浆采用的加引管有盖重加强固结灌浆技术。
关键词:固结灌浆;引管有盖重;锦屏一级水电站;施工技术1 概述锦屏一级水电站右岸坝肩f14断层置换区采用断层加密固结加引管有盖重加强固结灌浆施工技术。
坝体混凝土浇筑前,在上部f14断层置换区回填混凝土盖重高不少于4.6 m的情况下进行了f14断层置换区Ⅰ序孔、Ⅱ序孔、Ⅲ序孔的固结灌浆,并要求在坝体混凝土浇筑前,结合坝基接触灌浆,在固结灌浆孔间重新钻孔,入岩深度为0~5 m(不含预埋管长度),采取引管至坝后贴角(须待其上部坝体浇筑高度大于30 m且当相应坝段的横缝接缝灌浆结束3 d后),开始对0~5 m 段进行引管有盖重加强固结灌浆。
2 灌浆材料固结灌浆采用P.O42.5普通硅酸盐水泥。
在其使用前需进行材质检查,其应满足相关国家规范要求,拌浆水温度不高于40 ℃。
3 钻孔布置3.1 钻孔布置f14断层置换区固结灌浆孔按方格形布孔。
引管有盖重加强固结灌浆孔位布置在无盖重固结灌浆孔之间,矩形布置,具体布置形式见图1。
3.2 施工程序f14断层置换区固结灌浆施工程序为:抬动观测钻孔→抬动观测装置安装→物探测试钻孔及灌浆前测试→固结灌浆孔分序钻灌。
3.3 灌浆孔钻孔(1)孔位放样。
施工部位控制点由专业测量人员放样,实际偏差不大于10 cm。
(2)固结灌浆钻孔允许孔斜不超过1%;在混凝土上钻孔,顺水流方向为避开冷却水管,孔底偏差不应超过20 cm。
图1 固结灌浆典型孔位布置图(3)灌浆孔钻孔主要采用地质钻机和KSZ100型潜孔钻,开孔钻进时,钻具方向与设计孔向必须一致。
(4)钻孔结束后,直接采用风水联合冲洗钻孔,要求返水清净。
钻孔冲洗结束后、灌浆前采取孔口堵塞进行钻孔保护。
锦屏一级水电站左岸抗剪洞固结灌浆施工与监理控制
1 工程概 况
表 l 灌 浆处 理 后 岩 体 物 理 力 学性 质指 标设 计 要 求 表
岩体 岩饼 波纵波 岩体声波纵波 单位透水 岩体完整 类别 速度 Vm m・ 速度 Vm/ ・ _ 率 g L 性系数 p/ s p m s1 /u
锦屏 一级 水 电站左 岸边 坡 断层 、 型岩 脉 、 X 深
第2 9卷第 2期
2 0年 4 月 1 0
四
川
水
力
发
电
Vo . 9.No 2 12 .
Sc u n W ae P we ih a tr o r
A r , 1 p . 2 0 0
锦屏一级水 电站左岸抗剪洞 固结灌浆施工与监理控制
陈 丹 桂
( 葛洲坝集团 第二 工程有 限公 司, I成 都 四JJ 摘 6 09 ) 10 1 要: 锦屏一级水电站左坝肩岩体 卸荷强烈 , 地质条件复杂 , 高程 18 3 18 0 3 n 8 、 6 、184 r抗剪洞施工难度大 , 采取洞周固结
灌浆手段 , 保证了抗剪洞锚固效果及 洞周围岩稳定 。 关键词 : 抗剪洞 ; 固结灌浆 ; 程监理 ; 工 锦屏一级水 电站 中图分类号 :V 4 ;V 5 ;V 1 T 5 3 T 5 4 T 5 文献标识码 : B 文章 编号:0 12 8 2 1 )20 4 -4 10 -14(0 0 0 - 20 0
整 为左 岸边 坡开 挖至 185r 8 n高程 前上 两 层抗 剪
洞 必须施 工 完成 。抗 剪洞 开挖 揭示 围岩 地质条 件 较 差 , 体破 碎 , Ⅳ类为 主 , 分 为 m2 v类 , 岩 以 部 、 其 中 f29断层 带 宽约 1 5— . 4- . 2 om。 经过 洞周 固结灌 浆 后 , 剪 洞 围岩 物 理 力 学 抗 指标 达 到 了灌 后 指标 ( 1 。 表 ) 2 施工 过程 质量控 制
锦屏一级水电站坝基深孔帷幕灌浆问题处理
2 . 2 灌 浆 方 法
考 虑 到 帷幕 灌浆 工程 量 大 、 孔深、 地质 条 件 差 , 帷
幕灌浆 采 用工 效 相 对 较 高 的 “ 孔 口封 闭 、 自上 而 下 分
段 灌浆 ” 法。
1 . 2 右 岸 帷 幕 灌 浆 布 置
由于 深孔 帷幕段 地 质 条件 复 杂 , 灌浆压力大( 6 . 5 M P a ) , 致 使灌 浆施 工难 度较 大 。
开发 中 的第 1 级 。电站 大坝为 目前 世界 在建 的最 高混 凝 土双 曲拱 坝 , 坝高 3 0 5 I n , 水库 总库 容 7 7 . 6亿 I T I , 装
文献标志码 : A Do I : 1 0 . 1 6 2 3 2 / j . c n k i . 1 0 0 1 —4 1 7 9 . 2 0 1 5 . 1 0 . 0 0 2
中图法分类号 : T V 5 4 3
1 工 程 概 况
锦屏 一级 水 电站 是雅 砻 江 中、 下 游 河 段 5级水 电
1 1 3 1 3 0 m
试 验 。 由“ 三检” 方联合 监 理 工程 师 全 过程 旁 站 验 收 ,
收 稿 日期 : 2 01 5—0 3—2 0
作者简 介: 何 向红 , 女, 高级 工 程 师 , 副教 授 , 主 要 从 事 土 木 工 程 专 业教 学 与科 研 工作 。E—m a i l : 7 9 2 2 1 5 8 0 7 @q q . t o m
1 7 8 5 , 1 8 2 9 i n和 1 8 8 5 I n高程共 6层灌 浆平 硐 和坝基 灌 浆 廊道 内进 行 , 上 层 帷 幕 深 入 下 层 平 硐 以下 1 0 i n ,
水电站灌浆检测方法技术及评价标准体系研究
四川中水成勘院勘察公司
2、物探检测方法技术适应性研究
单孔声波
特点:①检测孔布置便利,检测范围广;灌浆前利用I序灌浆 孔,灌后检查孔布置在各环灌浆孔之间,或灌浆异常部位; ②单孔声波测试精度高,采用20cm测点对裂隙反映灵敏;③ 岩体声波波速作为岩体质量等级划分的一个定量指标,与岩 体质量等级关系性好;④声波速度与灌浆后岩体密实程度关 系密切,固结灌浆规范中,推荐采用声波检测方法评价固结 灌浆效果;⑤当岩体裂隙与钻孔小角度相交时,单孔声波对 裂隙反映灵敏度下降,波速可能偏高。 适应性:该方法布置检测孔方便、灵活、针对性强,检测成 果与岩体质量等级对应关系良好,检测成本经济合理,是一 种适应性很强的检测手段、方法。
物探指标相关性研究的必要性
大量物探测试成果中,钻孔全景图像成果客观定性反应隐蔽部位岩体
质量等级,单孔声波波速、对穿声波波速、承压板变模值、钻孔变模 值作为定量指标反应岩体质量等级;以岩体质量等级为基准,综合分
析单孔声波、对穿声波、承压板变模值、钻孔变模值各物探检测指标
相关关系,为灌浆效果物探指标的量化奠定基础。
岩体钻孔变形模量(E0k)与单孔声波(Vp)关系
Eok~Vp关系(综合)(1466点) 60 Eok-Vp数据(大理岩+砂板岩) Eok~Vp关系(大理岩+砂板岩) 50
40
Eok,GPa
y = 0.01101 x R2 = 0.71427
4.08770
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水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术研究
水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术研究1. 引言1.1 研究背景水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术是水利工程建设中的重要环节,对于确保大坝的安全稳定具有至关重要的作用。
随着水利工程建设的不断发展和完善,对于坝基固结灌浆施工技术的要求也越来越高。
过去,大坝坝基固结灌浆施工技术主要以经验和传统方法为主,存在施工质量难以保障、施工效率低下等问题。
有必要对大坝坝基固结灌浆施工技术进行深入研究和探讨,以提高施工质量和效率,确保大坝的安全稳定。
当前,随着科技的不断进步和技术的不断创新,大坝坝基固结灌浆施工技术也逐渐得到改进和提升。
通过深入研究和实践,可以不断优化施工工艺,解决施工中常见的问题,提高固结灌浆施工技术的可靠性和稳定性。
本文将针对大坝坝基固结灌浆施工技术进行深入研究,分析其原理和施工工艺,探讨施工中常见问题及解决方法,同时提出施工技术改进与创新的思路,为未来的研究和实践提供参考与借鉴。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨水利水电工程中水库大坝坝基固结灌浆施工技术,从而提高工程质量和施工效率。
通过分析固结灌浆原理和施工工艺流程,研究施工中常见问题及解决方法,以及施工技术改进与创新,旨在为工程实践提供可靠的理论支持和实用指导。
本研究旨在总结和归纳该施工技术的关键要点,为工程实践提供参考,同时为相关领域的学术研究提供新的思路和方法。
通过本文研究,希望能够为水利水电工程技术的发展和进步做出贡献,提高我国水利设施建设水平,确保水库大坝坝基固结灌浆施工质量和安全性,为国家经济发展和社会稳定作出积极贡献。
2. 正文2.1 大坝坝基固结灌浆施工技术介绍所限制或者其他要求。
感谢理解。
大坝坝基固结灌浆是水利水电工程中常见的重要施工工艺之一。
通过固结灌浆施工,可以有效地提高大坝坝基的稳定性和密实度,确保大坝工程的安全性和可靠性。
固结灌浆是在坝基岩体中注入特定材料的过程,使岩体内部形成固结体,加固土体结构,增强坝基强度和稳定性。
水电站固结灌浆地基加固施工技术
水电站固结灌浆地基加固施工技术随着近年来水电建设的迅猛发展,建设规模越来越大,速度越来越快。
固结灌浆技术广泛应用于抗渗、加固工程中,技术相对成熟,但由于灌浆过程控制管理不到位,容易造成灌浆工程失败。
因此必须在水电站地基加固工程中,注意施工技术,本文讨论了水电站固结灌浆地基加固施工技术。
标签:水电站;固结灌浆;地基加固;施工技术水电站作为生命线工程,对其设计和施工也提出越来越高的要求。
固结灌浆是加固坝基的重要手段之一,它是用适当的压力,将水泥浆或其它化学固化材料灌注到岩体的裂隙、断层破碎带、软弱夹层或洞穴中去,待浆液固化后,增强岩体的完整性和均一性,提高基岩的承载能力和弹性模量,减少变形和不均匀沉陷,同时也降低岩石的透水性。
一、施工工艺1、钻孔。
由于各种孔功能差别,且考虑最佳灌浆效果。
单个钻孔的施工工艺流程为:造孔一洗孔-单点压水试验叶声波检测(检查孔)一灌浆—封孔。
2、洗孔。
洗孔是固结灌浆施工前的一项重要工作内容。
洗孔是在孔内用清水大流量进行冲洗,目的是将残存孔内和粘附在孔壁上的岩粉等杂质冲出孔外,以免堵塞裂隙通道口而影响灌浆质量。
灌浆孔在灌浆前必须进行孔壁冲洗与裂隙冲洗,直至回水澄清,并延续lOmin方可结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通孔不少于2h。
对回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存物厚度不超过20cm。
抬动观测孔、灌前声波检测孔不进行洗孔,抬动观测孔钻至设计深度后,孔内安装直径25mm内管、直径50mm外管,孔口安装百分表对混凝土表面抬动进行监测。
灌前声波检测孔钻至设计深度后进行检测试验。
3、现场灌浆试验。
灌浆施工前,进行现场灌浆试验,在下游第一排选择具有代表性的灌浆孔2个,闸上游1个,下游1个,选定试验孔布置方式,孔深llm,灌浆压力0.1一0.2MPa,灌浆压力应保证地面不抬动,加强闸室右侧闸墩的观测,闸墩不发生位移,通过灌浆试验确定固结灌浆所需的最佳施工参数。
水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术研究
水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术研究【摘要】本研究旨在探讨水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术。
文章首先介绍了固结灌浆施工技术的背景和意义,然后详细阐述了水库大坝坝基固结灌浆施工流程、施工材料选择与要求、施工质量控制以及灌浆施工效果评价。
通过研究发现,固结灌浆施工技术在水库大坝坝基工程中具有较好的可行性,为工程的稳定性和安全性提供了重要保障。
未来的研究可以进一步探讨施工技术的创新和应用,以提高工程效率和质量。
水库大坝坝基固结灌浆施工技术在水利水电工程领域具有重要意义,值得深入研究和推广。
【关键词】关键词:水利水电工程,水库大坝,坝基固结灌浆施工技术,施工流程,施工材料,质量控制,施工效果评价,可行性,未来研究方向。
1. 引言1.1 研究背景水库大坝坝基固结灌浆施工技术是水利水电工程中重要的施工环节,对工程的安全稳定性起着关键作用。
随着我国水利水电工程建设水平的不断提高,对水库大坝坝基固结灌浆施工技术的要求也在不断增加。
对该技术进行深入研究具有重要意义。
目前,我国水利水电工程建设日益增多,水库大坝坝基固结灌浆施工技术作为保证工程质量和安全的重要环节,受到了广泛关注。
目前在实际施工中还存在着一些问题和挑战,如施工工艺不够成熟、材料选用不当等,这些问题都制约着该技术的发展和应用。
有必要对水库大坝坝基固结灌浆施工技术进行深入研究,探索更加科学有效的施工方法和质量控制措施,以提高施工效率和工程质量,确保水利水电工程的安全可靠性。
这也是本研究开展的初衷和动力。
1.2 研究目的本文旨在探讨水利水电工程中水库大坝坝基固结灌浆施工技术,在改善工程质量和提高工程效率方面具有重要的意义。
具体研究目的包括深入了解固结灌浆施工技术的基本原理和方法,探讨固结灌浆施工在水库大坝坝基中的应用情况及存在的问题,总结施工过程中的经验和教训,为改进现有技术提供理论依据。
通过研究水库大坝坝基固结灌浆施工技术,旨在提高工程的安全性、稳定性和可靠性,为水利水电工程的建设质量和效益提供有力支撑,为我国水利工程建设的可持续发展作出贡献。
水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术探讨
水利水电工程水库大坝坝基固结灌浆施工技术探讨摘要:在水利工程的施工过程中采用固结灌浆技术,被最大限度上提高整个坝基的强度以及稳定性,因此在我国各大水利水电工程的施工过程中受到了广泛的应用和重视,固结灌浆技术针对保证水库大坝工程的正常、稳定工作运行有着重要的保障。
关键词:大坝坝基;固结灌浆技术;施工技术引言固结灌浆技术广泛应用于各种建筑领域中,其技术能够使建筑更加稳定牢靠,无数的事实表明,灌浆使用的原材料对于固结灌浆技术有着至关重要的作用,甚至于对整个工程建筑有着重大的影响。
1灌浆材料的选择灌浆的材料的选择性比较大,只要浆液满足凝结固化的特点。
各种地质的工程的要求不同,根据具体情况,选择合适的灌浆材料,不断地做调整。
灌浆材料一般有两种类型,一种是固体颗粒材料,这种类型中包含水泥、粘土、煤灰,另一种灌浆材料是化学物质,例如甲凝和环氧树脂以及氰凝等。
在实施固结灌浆技术时,我们对于浆液凝聚的速度和是否要在浆液中参杂添加剂有很大的要求,既要保证技术的顺利实施也要确保建筑的安全,所以对于灌浆材料的选择就要更加谨慎。
当下比较好的固结灌浆材料是新型高水(高水灰比)固结灌浆材料,和传统的固结灌浆材料比较起来,具有很大的优势:第一,新型高水灌浆材料的首要特点是其中的含水量特别大;第二,新型高水灌浆材料是两种材料通过一定比例混合调配的,这种混合的浆液的流动性能比较好,对于施工过程中的运送过程起着很大的作用;第三,新型高水灌浆材料是本着可持续发展的理念,安全无害的;第四,新型高水灌浆材料浆液的凝固时间是分梁总的,一种是速凝,一种是可调性。
这与传统的固结灌浆材料的凝结时间是不一样的,这种新型材料给建筑施工节省了许多麻烦。
与传统的灌浆材料相比,新型高水灌浆材料有着明显的优越性,既包含传统灌浆材料的优势,又超越传统灌浆材料。
因此,更应该加强对于新型灌浆材料的研究,在其基础上研究出更加便利性能高的灌浆材料。
这样对于未来工程建造不仅会节约建筑经费也会增强工程建筑的稳定性与安全性,避免灾害的发生,对于维护社会稳定做出了巨大的贡献。
锦屏一级水电站大坝坝基固结灌浆技术
锦屏一级水电站大坝坝基固结灌浆技术
王新平
【期刊名称】《云南水力发电》
【年(卷),期】2022(38)2
【摘要】锦屏一级水电站坝基地质缺陷及软弱结构面对坝体应力、渗透稳定、变形稳定及整体稳定影响较大,同时爆破松动和卸荷松弛对岩体也造成一定的损害,需采取可靠的加固处理措施,其中固结灌浆是重要的处理措施之一。
坝基固结灌浆采用无盖重灌浆、有盖重补强灌浆或引管有盖重补强灌浆,较好解决了与混凝土施工的矛盾,灌浆质量满足设计要求,灌浆效果良好。
【总页数】5页(P130-134)
【作者】王新平
【作者单位】雅砻江流域水电开发有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TV543.5
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锦屏一级水电站坝基无盖重固结灌浆施工工艺探讨
杨世伟李德勇
摘要:锦屏一级水电站大坝由于基础层混凝土仓面面积大,温控要求严格、间歇期短,固结灌浆施工与坝体混凝土温控存在较大矛盾,主要采取无盖重固结灌浆加有盖重补强固结灌浆及引管的方式进行,本文主要就无盖重固结灌浆主要存在问题进行了分析和探讨。
关键词:锦屏无盖重固结灌浆探讨
1、概述
锦屏一级水电站位于四川凉山州盐源县、木里县交界的雅砻江上,是雅砻江水能资源最富集的中、下游河段五级水电开发中的第一级水电站。
大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程1885m,最大坝高305m,水库总库容77.6亿m3,调节库容49.1亿m3,具有年调节性能,装机容量3600MW,年发电量166.2亿kW·h,。
该水电站以发电为主,兼有蓄能、蓄洪和拦沙作用。
根据前期的固结灌浆试验成果,降低大坝混凝土开裂风险,锦屏一级水电站固结灌浆主要采取:
①在河床及边坡较缓的11#~17#坝段采用无盖重固结灌浆+有盖重补强固结灌浆。
坝体混凝土浇筑前,进行坝基Ⅰ序孔、Ⅱ序孔、Ⅲ序孔的无盖重固结灌浆,待浇筑混凝土厚度达6m后,并在其强度达到50%设计强度后再对浅表0~5m的岩体在无盖重固结灌浆孔间重新钻孔灌浆。
②其它坝段采用无盖重固结灌浆+引管有盖重固结灌浆,具体为:坝体混凝土浇筑前,进行坝基Ⅰ序孔、Ⅱ序孔、Ⅲ序孔的无盖重固结灌浆,并要求在坝体混凝土浇筑前,结合坝基接触灌浆,对浅表0~5m的岩体在无盖重固结灌浆孔间重新钻孔,采取引管至坝后贴角或监理人指示其它部位,须待其上部坝体浇筑高度大于30.0m,且当相应坝段的横缝接缝灌浆结束3d后,开始对0~5m段进行引管有盖重加强固结灌浆。
2、固结灌浆施工难点
2.1工程量大、工期紧,与混凝土施工形成干扰
锦屏一级水电站大坝基础固结灌浆工程量达25.2万m3,工期紧,与混凝土施工干扰较大。
为利于温控及混凝土防裂,坝体混凝土层间间歇期控制在7~15d,固结灌浆安排在混凝土层间间歇期内施工,一般分两期施工。
分两期施工造成施工不连续,增加了钻灌设备的投入、二次倒运费和人员设备的窝工,同时也延长了单个坝段固结灌浆的净施工工期。
2.2 坝基地质条件比较复杂
坝基岩体受开挖爆破影响,卸荷松弛严重,其间分布了如F2、F13、F14、F18等多条断层和溶蚀裂隙,坝基主要以大理岩为主,其间分布着少量砂岩、绿片岩。
大透水率、大耗浆量孔段较多,在压水、灌浆过程出现串、冒、漏情况给施工带来一定难度。
同时大透水率、大耗量孔段,施工过程中易造成坝体抬动变形,存在一定的风险性。
3无盖重固结灌浆设计
3.1 无盖重固结灌浆的布置及分区
为提高坝基岩体的整体性和承载能力,以适应305m高拱坝基础应力需要,大坝坝基基础岩面全部布置有固结灌浆,共分26个坝段进行。
根据地质条件每个坝段分B、C、D 区。
固灌孔布置原则为:B区间排距为2.0m×2.0m,孔深入基岩25m。
C、D区间排距为3.0m×3.0m,孔深分别为20m和15m。
固结灌浆孔矩形布置,分三序进行施工。
3.2 无盖重固结灌浆总体施工工艺流程
施工顺序如下: 抬动孔→物探孔(物探测试)→Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔→检查孔(物探测试)。
3.3 无盖重固结灌浆施工工艺
根据试验成果,结合坝基地质情况,坝基固结灌浆主要采用的施工工艺如下:无盖重固结灌浆在Ⅱ级、Ⅲ1级岩体中钻灌时采用自下而上分段灌浆法,在Ⅲ2级岩体中钻灌时,Ⅰ序孔采用自上而下分段灌浆法,其后序孔根据现场实际情况,按监理人指示可选用自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法或综合灌浆法。
(1)钻孔。
钻孔要求分序、分段进行,钻孔孔底偏差控制不大于1/40孔深,孔位偏差不超过10cm。
(2)洗孔、压水。
钻孔冲洗分孔壁冲洗和裂隙冲洗,裂隙冲洗采用高低压脉动冲洗,冲洗压力一般采用80%的灌浆压力,压力超过1.0MPa时,采用1.0MPa。
物探孔、灌后检查孔进行“单点法”压水试验,一般灌浆孔段采用简易压水试验,“单点法”压水试验和简易压水的压力为灌浆压力的80%,若大于1MPa时,采用1.0MPa。
采用自下而上分段灌浆法时,各灌浆孔可在灌浆前全孔进行一次裂隙冲洗。
采用自下而上分段灌浆法时,各灌浆孔灌浆前可在孔底段进行一次简易压水
采用孔口封闭法和自上而下分段灌浆法进行灌浆时,各孔段均进行简易压水。
(3)灌浆分段及压力:
灌浆过程中应根据抬动监测情况及时调整灌浆压力,以不发生抬动为原则,基岩抬动变形允许值不大于200μm。
设计灌浆压力参数表见表1。
表1 固结灌浆压力参考表
(5)浆液比级和变浆标准固结灌浆水灰比为2:1、1:1、0.7:1和0.5:1(重量比)四个比级,开灌采用2:1浆液。
浆液变换遵照由稀到浓逐级变换
(6)灌浆结束标准:
1)采用自上而下分段灌浆法时,灌浆段在最大设计压力下,注入率不大于1L/min,继续灌注60min,可结束灌浆。
2)采用自下而上分段灌浆法时,灌浆段在最大设计压力下,注入率不大于1L/min,继续灌注30min,可结束灌浆。
(7)封孔。
灌浆结束后采用全孔一次封孔。
全孔灌完后,采用0.5∶1的浓浆全孔置换稀浆,封孔压力采用该孔所在序的第1段灌浆压力,屏浆30min后结束。
3.5 固结灌浆的质量标准
固结灌浆质量检查采用检查岩体波速、钻孔变形模量和钻孔全景图像测试,并结合钻
孔压水试验、灌浆前后物探成果、有关灌浆施工资料以及结合钻孔取芯资料等综合评定。
3.5.1 灌后透水率标准
固结灌浆检查孔压水试验采用“单点法”,孔数按灌浆孔总数的5%控制。
压水试验孔段合格率在85%以上,不合格孔段的透水率不超过设计规定的150%,且不集中。
防渗帷幕中心线上、下游各3m范围透水率不大于1Lu;其它范围透水率不大于3Lu。
3.5.2 灌后岩体声波标准
无盖重固结灌浆岩体声波标准见表2。
表2 灌浆处理后岩体物理力学性质指标设计要求
4 固结灌浆成果分析
4.1 灌浆成果分析
已施工坝段灌浆成果统计见表3,从表3灌浆成果统计资料可以看出:总体灌浆成果符合递减规律。
表3 无盖重固结灌浆单位注入率统计表
4.2 检查孔压水成果分析
根据灌后检测孔压水成果统计,14~19坝段共完成灌后检查孔114个,压水604段次,合格597段次,合格率98.8%。
具体见表4。
表4 坝基固结灌浆检查孔压水情况汇总表
注:透水率超标孔段单独灌浆处理,重新布孔检测后合格。
4.3 灌后声波成果分析
固结灌浆灌后采用物探的手段进行检测,包括声波波速、变模。
表5 坝基固结灌浆各坝段声波检测情况统计表(Ⅲ1级)
注:本表数据引用《物探简报》。
根据灌后声波检测结果可以看出:在Ⅲ1级岩体中灌后声波值较灌前提高 4.98~26.0%,Ⅱ级岩体灌后声波值较灌前提高2.76%~21.4%。
同时结合《物探简报》,各级岩体灌后变模得到极大提高,岩体整体性和抗变形能力得到充分改善,并满足了设计要求。
5 存在的问题
5.1灌后压水透水率率偏大
14~19号坝段检查孔压水部分孔段透水率超标,主要集中在孔口段0~5m范围。
由于无盖重固结灌浆0~5m段灌浆压力降低,普遍存在冒浆现象,并且对注入量较大孔段采取限流、限量、待凝、等措施,对灌浆质量造成了一定的负面影响。
5.2灌后声波合格率偏低问题
从已施工部分坝段的灌后声波成果可以看出,声波波速未达到设计要求的主要集中在孔口段5m范围和存在地质缺陷部位。
6 工艺措施探讨和建议
无盖重固结灌浆有效的降低了混凝土开裂的风险,减少对混凝土浇筑的工期占压,能够做到快速均匀上升,有效防止地应力回弹,避免仓面裂缝产生。
孔口段0~5m范围采用有盖重加强及引管到下游贴脚,能够保证灌浆质量。
同时避免固结灌浆施工与冷却水管干扰问题。
对于检查孔未达到要求(主要是声波检测)的部位,采取局部加强的措施,特别是15#坝段和16#坝段,采取整体加强的方式进行,补强后经检查,均可以达到设计要求。
无盖重固结灌浆采用了“自上而下分段钻孔、分段灌浆”和“一次性成孔,自下而上分段灌浆”两种施工工艺,均能满足灌浆质量要求,工艺方法及操作都是成功的。
参考文献:
〔1〕孙钊。
大坝基岩灌浆〔M〕。
北京:中国水利水电出版社,2004。
〔2〕王自清。
水利水电工程地层注浆堵水与施工新技术及标准规范〔M〕。
北京:中国知
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〔3〕曹雪然。
钻灌一体化灌浆工艺的研究与应用〔J〕。
黄河规范设计,2010(1):18-19。