GK1C型机车故障的原因分析与解决方法
浅谈GK1c型内燃机车柴油机起动困难的故障判断与处理策略
浅谈GK1c型内燃机车柴油机起动困难的故障判断与处理策略摘要:分析装载PLC机的GK1c型内燃机车的特征,根据检修实践,有针对性地对导致内燃机车柴油机起动困难的相关部分、燃油系统、调速器三个内容分析器故障原因,从技术层面进行判断并给出相应的处理策略。
不但能够吸取更多的内燃机车维修经验,减少了机车库停实践,并且还给未来使用部门迅速判断相似故障进行了参照。
对于柴油机起动困难这一常见问题进行有效地处理。
关键词:GK1c型内燃机车;柴油机;起动困难;故障判断;处理策略一、GK1c型内燃机车柴油机起动困难故障判断与处理策略导致柴油机出现起动困难的因素非常多,依照GK1c型内燃机车的特征来对故障问题进行技术判断,大致上包含三个内容,也就是电气部分、燃油系统、调速器。
在现场故障排查过程中,依照上述三个内容原因探究相应的可能,需要遵守由简入深、先内后外、先电和器的原则开展,不然极易引发故障的严重化,对于问题的迅速处理没有任何帮助。
1.电气部分。
第一,故障情况。
关闭闸刀开关SK、总控开关FSM、单极自动开关1FS、3FS,PLC机开始工作,主机完成程序的初始化,让输入、输出端接受控制。
司机调速控制器手柄放在零位,方向控制器手柄放在中间位,开启燃料油泵扳钮开关2S1,在开启柴油机启动按钮1SB1,柴油机无法正常起动。
第二,故障原因判断。
GK1c型内燃机车使用PLC机最主要的特征为机车的控制过程通过程序手段储存在储备器中,替代以往的继电器计行控制,减低了电器辅助触点。
程序起动后,PLC机会依照现场输入信号(按钮、开关、司机控制器触点、继电器触点、靠近开关或别的传感器信号),根据事先编入的程序对执行机构(例如电磁阀等)的动作开展控制。
在启动的时候,柴油机无法正常起动,第一步需要由电气部分开始研究。
电气部分原因引发的柴油机起动困难过程中,需要明确判断PLC机出现故障还是外围电路出现故障,这是GK1c型内燃机车的不通过之处。
GK1c型内燃机车柴油机起动困难的故障判断分析与处理
GK1 T p f Dis l L c mo i eS a tn f iu t y e o e e o o t t r i g Difc ly v F R n h W AN Yu L u U e z u G I n J
( a s o tDe a t n )ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱTr n p r p rme t
维普资讯
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本钢 技 术
20 0 6年 第 2期
G 型 内燃机车柴油 机起 动 困难 的故 障 Kc 判断分析 与处理
付 仁挂 王 珏 李 军
( 输部 ) 运
擒 耍。 根据装蕊 P C机的 G I L Kc 型内燃机车的特点 , 结合检修实际 , 有针对性 地从 弓起 内燃机车起动田赡的电气 I
部分 、 燃油 系统 . 调遣器三方面原因加以技术分析 . 并掘出处理方法 .不仅 丰富 了内燃机 车检修经验 ・ 缩短 了机车
库停时 问, 同时 . 也为今后运用部 门快速捧除类似故障掘供参考。
美■ 婀 。 L P C机 , 内燃 机 车 l 动 困难 , 析 , 理 起 分 处
An l ssa d Tr a me f Tr u e S o i g o a y i n e t nto o bl ho tn f
A src Ths tx co dn o l d te c a a t i i ft e GKI y e dee o o t i tr f t e P C bt t a I i e t ac r ig t o h h rce s c o h a rts C t p i II mo v sat o h L s c e s
ma hn c ie.c mbn h h c ofxp y ial o iet ec e kt i h sc l y,am t n lzn heC U ftedee O o tv osa t h if ut i a ay ig t a lSo h is l c mo iet tr ed fi l a l t c eetiiy p r 。fe y tm , e rb x, n u fr r n l g meh d l rct a t u ls se g a o a d p t owad ha di t o .No nt n ih d t e dee o o tv c n to y e r e h isllc mo ie c c e kn x re c h c ige p in e.s o tnt emoo c ced tb s Oso i . tt esmet e h re h try l aa a et t ptme a h a i me,b ta o m d s ft escin u h a eu eo h eto t x lq ikyf rt eatri i lrb e kd wn t r vd h eee c . oe p uc l o h fet e mesmi ra o o po iet erfrn e a
GK1C机车电气故障判断与处理
GK1C机车电气故障判断与处理摘要:本文主要阐述GK1C型内燃机车总体概况,针对该机车在实际运用过程中所发生的电气故障,进行分析判断,并提出建议。
供机车运用及检修单位参考。
从而减少机车故障临修时间,提高机车作业效率。
关键词:内燃机车;电气故障;分析作者简介:李友江(1966),男,韶钢物流部机务管理,机车司机高级技师前言GK1C型内燃机是韶钢铁路运输主要动力。
该机车是铁道部资阳机车厂生产的。
一九九六年至今韶钢先后引进了18台GK1C型内燃机车。
实践证明,该机车具有作业效率高;运转费用低;检修时间少;定员少的优点。
为我公司铁路运输作出了巨大的贡献。
但在运用的过程中也时常发生一些故障。
本人根据多年的实践经验总结,摸索一套快捷的故障判断方法。
1机车总体概况机车分为电气控制系统,柴油机动力系统,液力传动系统,机车走行部,制动系统等主要部分。
1.1电气控制系统通过设置在操纵台,控制柜和各电气箱中的电路,开关及控制器等。
对机车进行起动、照明、显示等控制。
其中控制电路的核心是可编程控制器,简称PC机。
输入PC机的信号共有38路。
包括司机的指令信号和机车状态检测信号。
输入信号用X表示。
PC机的输出控制信号共有33路。
这些输出控制信号经固体继电器放大后推动电空阀、接触器动作或作为其它电器的控制电源。
输出控制信号用Y表示。
1.2柴油机部分机车采用6240ZJ废气涡轮增压中速柴油机。
其功率为990KW。
由电机启动。
调控采用302A全制液压式调速器。
司机可通过远程控制柴油机启动、调速、停机等动作。
1.3液力传动部分液力传动系统主要是根据操纵需要,将柴油机的功率传递到机车动轮,使机车产生牵引力。
从柴油机到轮对的功率传递路线如下:柴油机第一万向轴液力传动箱第二万向轴二级车轴齿轮箱第二、三轮对。
第三万向轴一级车齿轮箱第一、四轮对。
2机车常见电气故障分析机车常见电气故障判断基本方法——中间检查判断法机车故障判断的必要条件:只有全面系统掌握机车各部分的构造、原理、各部件之间的相互联系,才能对故障作出正确的判断。
gk1c型机车液力传动箱故障处理及维护保养
gk1c型机车液力传动箱故障处理及维护保养
1. 故障处理:当机车液力传动箱出现故障时,首先应停车检查,确定故障原因,可采取以下措施进行处理:
(1)液压系统故障:检查油位、液压管路及电磁阀是否有堵塞,同步器、行星齿轮等部件是否有损坏,及时更换;
(2)变速齿轮箱故障:检查变速齿轮箱油位、油质是否符合
要求,行星齿轮、轴承、油封等部件是否有损坏,及时更换;
(3)挡位传动机构故障:检查挡位机构中的阻尼盘、离合器
是否损坏或磨损过度,需要更换;
(4)油泵故障:检查油泵是否工作正常,若出现异常声音及
压力下降,需要更换或修理。
2. 维护保养:为确保机车液力传动箱的正常运行,需要进行定期的维护保养,包括:
(1)定期更换变速齿轮箱及液压传动箱油,注意油品和油量
的标准;
(2)定期检查液压泵、行星轮齿及轴承等部件的磨损情况,
并及时进行更换或维修;
(3)定期检查液力传动箱密封件的情况,如有老化或损坏需
及时更换;
(4)机车液力传动箱在启动和停止运行时应注意慢速调整油门,避免过快过猛的加速或减速,以免对液力传动箱造成损害。
维护保养的常规周期是10000公里或半年,但具体周期应根据机车使用情况进行调整。
在维护保养过程中需要注意安全,使用专用工具和设备,避免误操作造成人员和设备损伤。
GK1c内燃机车非正常停用分析及预防
GK1c内燃机车非正常停用分析及预防作者:梁晓东来源:《科学与财富》2017年第28期摘要:为了避免GK1c内燃机车非正常停用情况的发生,本文首先阐述了GK1c内燃机车所具有的特点,然后分析了内燃机车非正常停车的主要原因,即电气故障,机油故障,以及燃油故障等,最后针对上述常见故障,提出了保证内燃机车正常运行的预防措施。
关键词:GK1c内燃机车;非正常停用;原因分析;预防措施GK1c内燃机车是在GK型内燃机车上改进发展而来的系列产品,有着非常广泛的应用,比如铁路、冶金、石化以及港口等领域,内燃机上装载一台中速柴油机,额定输出功率900kW。
由于内燃机车运行在各种工况下,尤其是运行在比较恶劣的工矿时,柴油机工作环境恶劣,十分容易引起内燃机车的非正常停车。
1.GK1c内燃机车所具有的特点GK1c内燃机车在原有型号所拥有的特点与优点上,结合内燃机车在工况企业实际运行的情况,针对原有车型存在的缺点与不足,对原有内燃机车做出了相应的改进,是现在的GK1c 内燃机车具有更加优良的性能。
(1)通用性更强,维护更方便GK1c内燃机车采用相对比较成熟的结构部件,包括液压液力传动件,转向架,齿轮箱,热交换器,散热器,以及车体车架等,通过自下而上的慧鱼设计模式设计生产出来的GK1c内燃机车,将成熟标准化批量生产的产品的优点展现的淋漓尽致,即零件间的通用性更强,内燃机车的日常维护也更加方便。
(2)换向灵活方便可靠GK1c内燃机车采用液压液力传动机构,内燃机车能够在行进过程中进行换向操作,内燃机车在行进过程中执行换向操作时,机车会自动快速平稳降速,然后迅速改变方向,变换成反方西运行,整个过程一般持续时间9秒左右,因此GK1c内燃机车在换向过程中十分的方便灵活,性能可靠。
(3)采用可编程逻辑控制器GK1c内燃机车应用可编程逻辑控制器(PLC)代替传统的继电器控制系统,采用集成芯片里的门电路代替继电器的触电结构,能够明显简化内燃机车的电气线路,减少机械触点的误操作情况,提高了内燃机车控制线路的可靠性。
GKIC型内燃机自动停机故障分析与处理
GKIC型内燃机自动停机故障分析与处理摘要:本文主要解析了GKIC型内燃机容易自动停机的原因,并介绍了这种类型的机车发生了自动停机之后,所应该采取了有效策略。
同时,为了很好的延伸这种类型机车的使用寿命,本文还为一些相关企业提出了一些能够有效维护机车的方法,以及一些正确的操作技术。
关键词:GKIC;内燃机;自动停机一、概况目前,有不少的公司或多或少的都购买的有这种类型的机车,特别是那些工矿类型的企业。
这种类型的工矿用液力传动调车的内燃机,其功率可以高达900KW,将它放入地磅上称一称,发现其重量是92t,其整体长14.9m。
这种类型的机车当其调整到最快的速度的时候,其调车的速度可以达到35km/h,小运转的速度更是达到了75km/h。
这种类型的机车有其自身特别独特的优势,那就是它可以频繁的转换方向。
正是因为它具备了这个良好的技能,所以这种类型的机车便能够随时随地自由的变换方向,一直保持比较良好的调车能力。
不过,这种类型的机车却容易经常发生自动停机的问题。
随着这种机车使用的时间在不短的加长,这种问题还会越来越突出。
每次只要一出现这种故障问题,我们只需要重新启动就能够正常工作,但是这样却会严重的影响调车的正常工作。
而且经常出现在发生问题以后,工作人员不能够清晰而准确的向上级部门报告故障情况以及机器上面各个仪器所显示的数值,也无法准确的说出PC机信号的情况,让专业的修车人员上车察看问题的时候,这种类型的故障却又消失的无隐无踪,而且所有的仪器表上面都会显示出正常的数值。
正是这种情况,经常会为我们的维修人员带来很多不必要的困扰。
二、故障分析根据故障发生的实际情况上来看,这种类型的故障应该划分为软故障,这种类型的故障有一个特别大的特点,那就是特别难以查找。
2.1 燃油系统如果机器里面的燃油压力比较低,那么就会使得无法正常的为机器提供燃油,这样柴油机在工作的时候很有可能会因为过载的原因,而使得出现自动停机。
在实际操作的时候,我们可能会发现燃油压力值表示为170KPa,虽然这个数值有点偏低,但是它却属于一个比较正常的范围里面。
GK1C型机车PRS1烧损故障分析与预防
摘 要 : 介绍 了G K 型机 车 P R S 1的工 作过程 , 通 过对 G K。 0 6 6 9号等机 车 的 P R S 1烧
损 故 障进行 分析 和验 证 , 提 出 了预 防 烧 损 的措 施 , 取 得 了很 好 的 效 果 。 关键词: G K 。 型机 车 ; P R S I ; 辅 助 发 电 机 中 图分 类 号 : 2 6 9 . 5 文献标 识码 : B
一 H1 、 H 2 一l 0 0 线, 回到 蓄 电池 负 端 ; 虽然 P R S 1也
图 1 P RS 1 l l 一 作 原 理
断电 。由于启动 发电机为感性 负载 , 断电过 程 中产 生
自感 电动 势 , 并 且 自感 电 动 势 的 正 、 负 极 性 与 电 源 的 极性 相反 , 柱 1 为正 、 柱 3为 负 。所 以 , 二 极 管 V 此 时 变 为 正 向导 通 状 态 , 从 启 动发 电机 M G的 H 2端 流 出
得 电, 但是 , 在 熔体 F u和 二 极 管 V 串联 的支 路 中 ,
由 于 二 极 管 V此 时 处 于 反 向 截 止 状 态 , 所 以 这 条 支
的电流经 过 二 极 管 V 和 熔 体 F u 回到 M G的 c 1端 ( R C支路 中的 电流很快 衰减为 0 ) , 形成续流作用 。
障状 态下 , 如果 短路 电流 的强 度 和 持续 时 间 尚未 引 起 二极 管 V 的 P N结过 热 时 , 熔体 F u就 已熔 断 , 则 二极 管 V的单 向导 电性 不 一 定会 被 永 久破 坏 , 在 撤 除外 加 电压后 , 其性 能仍 可恢 复 ; 如 果 熔体 F U熔 断
GK_1C_型机车走车时不能换向的原因分析及解决措施
GK1C型机车走车时不能换向的原因分析及解决措施伍胜利(广东湛江港务局,广东湛江524027)中图分类号:U262.46文献标识码:B文章编号:1003-1820(2002)01-0023-02收稿日期:2001-02-06,修回日期:2001-09-06作者简介:伍胜利(1968-),男,湖南人,工程师。
图1换向控制局部电路1前言湛江港铁路公司4台GK1C型机车于1998年1月投入使用。
使用初期,该型号机车多次出现走车时不能换向的故障,严重影响调车作业。
为此我们针对这一故障产生的原因进行分析,并提出解决措施。
2故障分析GK1C型机车是液力传动内燃机车。
当方向控制器ADD的手柄置于前进位(或后退位)时,PC机Y0(或Y4)有输出,放大后推动机车方向前电空阀1YV(或机车方向后电空阀5YV)动作,改变风路,推动换向控制阀阀芯动作,对机车前向变扭器(或后向变扭器)充油,使机车前向(或后向)前进(见图1)。
通过对机车换向系统工作原理的分析,不难看出引起机车走车时不能换向的原因有以下几点:(1)方向控制器ADD触头接触不良¹由于触头频繁动作,易引起触片弹性降低,触头不能及时回位造成接触不良;º由于触头表面镀银容易氧化,或者触点间有灰尘、杂物积聚,也会造成接触不良。
(2)前、后向电空阀1YV、5YV不动作或漏风¹电空阀线圈烧坏或接线柱松动,造成阀芯不动作;º阀芯调整螺母松动,导致阀杆过长,阀芯动作不到位(见图2);»顶针不在上阀中或者变形引起上阀不能紧贴阀座,引起风从排风口排出;¼上阀座密封垫裂开漏风,造成风不能进入液力换向阀。
第1期(总第335期)内燃机车2002年1月图2 电空阀构造简图1)阀杆;2)线圈;3)上阀;4)顶针;5)下阀;6)弹簧;7)阀体;8)阀座。
(3)放大块烧坏造成电空阀线圈无电,电空阀不动作(4)液力换向控制阀中的换向阀芯被异物卡滞,造成阀芯不动作(5)液力换向控制阀中的换向阀/O 0型圈密封不良或损坏造成阀芯不动作3 解决措施(1)在每次中检时,打磨方向控制器ADD 触指,紧固其接线端子,检查排插是否松动。
GK1C型机车液晶显示器故障分析处理的思路与对策
位 置
V
透 明 隔 离 点
图 1 液晶显示器原理
图 2 电阻 式触摸屏 工作原理
() 1当机 车遥控 运 转微 机控 制器 将 液 晶显 示 屏
2 液 晶显 示 器故 障解 决 办法
21 液 晶 显示屏 全 黑 不亮 .
显示的数据 , 通过 串口通讯 ( D 9 经 B 插头座) 送到液 晶显示器 C U P 数据运算单元 , C U 经 P 处理后 , 将要 显示 的数据 分配 到液 晶显示 屏 的各个 显 示单元 中 , 进而 在液 晶显示 屏上显示 出机 车状态数 据 。 ( ) 系 统 运 行 中 , 摸 屏 接 受 到 外 力 ( 手 2当 触 人 触摸 )相应控制 区的电阻率发生变化后 , , 向触摸 屏编码控制单元发 出信号 , 并将 其变化传输给显 示 器 C U进 行 处 理 , P P C U根 据 源 程 序 菜 单 的规 定 将处 理结果给出变化的控制指令 , 使液 晶显示屏
进行 分析 , 出了液 晶显示器故障分析 处理的思路 与对策 , 提 建议 购入一 些液晶显示 器易损备 件对液 晶显 示器进
行 修 复使 用 。
【 关键词】 机车
液晶显示器
故障分 析
Th n i g a d Co n e m e s r sf rLo o o ieLCD i kn n u tr a u e c m t o v GK1 u t Fa l C
控制继电器动作的三极管9 1, 0 2 三极管损坏更换三 极管, 三极 管 没有 损坏 检查 继 电器 。当前 面检查 的
7 一
一
第 3 卷 2 1 年第 2 总第 18 O 02 期( 5 期)
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GK1c型机车预热锅炉超温保护装置动作的原因分析及解决措施
水泵 电机 8 M有 电运转 , 风机 电机7 M全 电压起 动 , 转速升 到额
2故障原 因分析
2 . 1预 热锅 炉 的控 制 图l 为预热锅炉控制 电路的原理 图。 预 热锅炉控制 电路包括 : 内
停止预热锅炉加热工 作。 在 停炉 时, 首先将转换开关2 S A S h - 于“ 断” 位, 切断燃料油泵 电机9 M的电源 , 燃料油泵停止泵油 , 锅 炉熄火 。 等 待5 mi n 后, 再将转换开关1 S A S 置于“ 断” 位。 切断风机 电机 7 M、 水泵
【 摘 要l对G K 型机 车进行预 热锅炉打 温操作 时, 由于预 热锅 炉水循 环不 良, 致使超 温保 护装置 动作。 对预热锅 炉控制 电路进行 分析, 找到 了 预 热锅炉控 制 电路 的设 计思路, 对超 温装置进行 解锁 处理, 故障获得 了解 决。 【 关 键词 】 G K 型机 车 预热锅 炉 控 制 电路 超 温保护 装置 分析
1 I 8 F s 7 2 5 —2 K 肝 7 2 7 B Ⅲ 一t
上安 装 的8 5  ̄ C水 温 继 电器 动 作 , 接通 水 温 控 制 接 触器 1 KMP 电路 , 水 定值并投入正常运转。 再将转换开关2 S A S 置于“ 通” 位时。 电路 : 1 4 1 温控制接触器1 K MP 动作 , 断开循环水泵 、 锅炉风机 、 燃料油泵 电源 , 4 s AS一 7 0 3 —1 9 F S一 7 2 9 —2 S AS一 7 3 1 —9 M 一7 0 0 —1 KMP一 1 0 0 锅炉停止运转 。 同时接通水温高 指示灯 电路 , 红灯 亮。 ( 2 ) 要排 除水循 接通 。 燃料油泵 电机9 M有 电投入运转 , 当燃油压 力达 到1 5 0 0 k P a 时, 环管路空气 , 必须利用预热锅炉本身 的循环水泵 , 运转排气 。 将预热 手按点火按钮S B F, 1 0 s 内应点火 。 预热锅炉 开始加热工作 。 若1 0 s 内 锅炉 通断 电源后 , 循环水泵仍然无法继续运转 。 检查发现水泵 电机 没有点火 , 应放松点火按钮S B F , 然后再次点火 。 预热锅炉 内水温上 电源 不 通 。 升g U 6 0  ̄ C时, 或司机操纵 台上柴油机水温表指示4 0 " C以上 时 , 即可
GK1c型机车实际运用中冷却风扇故障的分析及处理
图1 不 。 所
() 2 如机 车运 用 过 程 中 , 度 调 节 阀失 温 灵, 同时 备 有 电 控 冷 却风 扇 ( 由温 度 继 电器 控 制 风 扇 电空 阀 ) 从 而 控 制 充 量调 节 阀开 。 度 , 证机 车 油 水 温 度 适 当 。 制 过程 如 图 保 控
2 示 。 所 ’
() 3 同时 , 了增 加 可 靠性 , 设有 第 三 为 还 套 方 案 , 用 “ 迫 冷 却 ” 关 来 人 工 控 制 采 强 开 冷却风扇 。 制过程如图3 控 所示 。 三种 控 制 方案 按设 计 思路 理 应 保 证 机 车 实 际运 用 时 , 冷 却 风 扇 的 控 制 不 会 出 对 现 问题 , 由于 下 列 实 际运 用 中 的 具 体 原 但 因 , 会 出 现 前 言 中所 出现 的 问题 。 仍 1. 1温 度调 节阀故 障 。 用不 良 作 () 能 恒 温 元 件 失 灵 。 1可 () 2 内部 导 阀 、 阀卡 死 在 开 启位 。 板
图1
2防治对策
( ) 务 员应 急 处 理 时 , 甩 掉 控 制 风 1乘 可 缸 至 温 度 调 节 阀 的进 风 管 ; 是 , 时 控 制 但 此 风缸 的风 压 下 降很 快 , 响 其 他控 制 用 风 , 影 故 只能 较 短 时 间 可 为 , 从 根 本 解决 , 得 要 还 在结构上作一些改进 。
1原因分析
GK1 型 内 燃 机 车 中 冷 却 风 扇 控 制 装 置 c
采用三套方案 : ( ) 充 量 偶 合 器 控 制 ( 通 过 温 度 调 1变 即 节 阀 和 充 量调 节 阀 自动 控 制 ) 整 套 方 案 控 , 制过程如下 : 当柴 油 机 高 温 水 出 口温 度 达 到 调 节 范 围 (4~8 7 2℃) , 度调 节 阀 中的 恒 温元 件 时 温 动 作 , 温 度 调 节 阀 出 风 口打 开 , 立 起 使 建 2 5 a~4 0 a 风 压 , 风 压 一 路 进 入 4 kP 0 kP 的 此 充 量调 节 阀 , 动充 量 调 节 阀 中 的滑 阀 , 推 打 开 充 油 口向偶 合 器 充油 ; 口水 温越 高 , 出 温 度调 节 阀 出 口风 压越 大( 最大 为3 2 P ) 充 9k a, 量 调 节 阀的 充 油 口也 相 应 增 大 , 合 器 的 偶 充油度 增加 , 冷却 风扇 的转速 增加 。 则 反 之 , 冷 却风 扇 的 转 速 减 小 。 则 即一 定 的 水 温 就 有 一 定 的 调 节 风 压 , 就 有 一 定 的 充 油 也 度 , 应 就 有一 定 的 风 扇 转速 。 下 列 流 程 相 如
GK_(1C)型内燃机车自动停机故障分析与处理
符合正常运用 的需 要 。如仍 有 自动停 机故 障 的发 生 , 燃油系统故障可以排除。
12 机油 系统 .
为了防止零部件的直接 接触 , 减少磨损 , 证柴 油 保 机可靠工作并延 长使 用寿命 , 型机车 柴油 机正 常运 该 转时设 有柴油机运 转保 护。其 中,0 P ~10 P 油压 8K a 0K a
全, 防止某一瞬间燃油压力 波动 , 导致柴油 机过载 而 自 动停机 , 及 时 清洗 燃 油粗 滤器 , 换燃 油 精 滤 器 滤 要 更
芯, 检查燃油系 统密 封状 态 , 排掉 燃油 系统 中的空 气。 经过以上一系列工作的实施 , 燃油压力稳定在 2 0 P , 2 K a
从 21 0 0年 1 0月开始 , 4台 G 。 K 型机车都出现过 自 动停机故障 , G 。 0 2 # 而 K 0 1机车 出现 自动停机故 障较 型 频繁 。因此 , 对该 机车的运用状态进行 了跟踪 。
机车是工矿用液力传动调车内燃机车 , 率为 90 W, 功 9K 计算整备重量 9 t长 1 .m。机 车最 大速度 , 车工况 2, 49 调 时为 3 k / , 5 m h 小运转工况时为 7 k / 。当机车 以小于 5m
1 1 燃 油 系 统 .
如果燃油压力过低 , 使得燃 油供应不 足 , 么 在柴 那 油机某一工 作瞬 间 , 由于过 载而导 致 自动停 机。在 实
5 m h的速度通 过 曲线 时 , 以通 过 的最 小 曲线半 径 k/ 可 为 7 m。液力传动 内燃机车最 大 的优点就 是适合 频繁 0 换向 。港区内线路复杂、 曲线较多 , 曲线半径较小 ; 且 再
GK1c型机车柴油机缸头横臂导杆断裂故障分析及对策
畅, 增压 器压 缩 的新 鲜空 气不 能定 时定 量地 从 进气 门进 入气 缸 , 致增 压器 导 进 气道 帆 布套 出现 一胀 一缩 现 象 。 而气 门不 能按 时打 开 、 闭 的故 障因素 可能 是 4缸 内 的气 门弹簧 折 断 、 关 气 门横 臂导 杆折 断 、 门 间隙调 整不 正 常 、 门座 下 陷 、 气 气 缸头 内部 有裂 纹等 ,
于是 决 定打 开气 缸盖 罩盖 进行 检查 。
2 检 查 、 析 及 处 理 分
打 开 4缸 气缸 盖罩 盖 , 现排 气 门 的气 门横臂 导杆 断 裂 。如前 所述 , 发 气 门横 臂导 杆折 断后 排气 门 不能 按时 打开 , 导致 进气 支 管发红 , 增压 器进 气道
帆布 套一胀 一 缩 。
气 会倒 窜 入进 气 支 管 呢?废 气 管 路 与 进 气 支 管 相 连 接 的部 件 只有 进 气 门 , 因此 町能的 原 因有 : 进 气 门 不能 按 时关 闭或进 气 门关 闭不 严 , 致燃 烧 后 ① 导 的高 温 高压废 气 一 部 分从 排 气 门排 出 , 一 部 分 从 进 气 门经 气 缸 盖 进 气 道 另 倒 窜 入进 气 支管 , 使进 气 支管 发 热 发 红 ; 排 气 门不 能 按 时 打 开 , ② 导致 燃 烧
器 涡 轮机 一 大气 。
由此 进 、 排气 通路 分析 可 知 , 于 叶 冷 器 的存 在 , 进 气 支 管 进 入 的空 由 I 从
气 温 度较 低 , 4缸进 气 支 管 温度 超 过 了常 规 温 度 , 成 支 管 发 热 发 红 , 而 造 初
步分 析该 故 障 由气 缸 内燃 烧 后 的高 温 高压 废气 引起 。 为什 么 高温 高 压 的废
GK1c型内燃机车柴油机起动困难故障的判断分析与处理
编 程 器 图 形 显示 器
计 算机 其 他设 备
继
篓 蹇羹蓉
荚 镪 点 量 l叮-I
号
图 1 PLC机硬件结构示 意图 PLC机对于每一路输入和输出信号都 有相应 的指示灯显 示 , 根据这些指 示灯 的工作状态 ,就可判 明有无输入 、输 出信号 。
合上 闸刀开关 、总控开关 、单极 自动开关 ,PLC机 开始工 作 ,主机 进行 程序初始化 ,输入端 、输 出端接受控制 。司机 调 速控制器手柄置于 零位 ,方 向控制 器手柄 置于 中间位 ,扳 动 燃 料 油 泵 扳 钮 开 关 ,再 按 下 柴 油 机 起 动 按 钮 5秒 钟 ,柴 油 机 不 能 正 常 起 动 。 1.1.2 故障原因分析及处理方法
关 键 词 :PLC机 ;内燃 机 车 ;起 动 困难 ;处理 中 图 分 类 号 :TH 17 文 献标 识 码 :A
柴油机起动困难是 内燃机车 的常见故 障 ,GK。 型 内燃 机 车 与 东 方 红 <5>型 内燃 机 车 相 比有 如 下 特 点 :一 是 应 用 了 日本 三 菱 公 司 的 FX2N一80MT—D 型 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (简 称 PLC)作 为电气控制 系统核 心部 件 ;二 是柴 油机上使 用 了 302Y—Z型全制 式液 压调 速器 。PLC机和 调速器 是 属于 高 精 密 、高 技术 含量 部 件 ,也 是 引 起 柴 油 机 起 动 困 难 的 关 键 性 部件 。GK, 型内燃 机车 自 2003年 投入使 用 以来 ,多 次 出现 起 动 困 难 的现 象 ,严 重 地 影 响 了 机 车 的 正 常 运 用 。 为 此 ,我 们总结两年来的机车故障处理经验 ,针对柴油 机起动 困难 故 障产生的原因进行技 术分 析 ,并 提 出处理方 法 ,为今后 快 速 排除类似故障提供参考 。 1 故 障判 断分析 与处理
GK1C型内燃机车柴油机压转速致停机的原因分析
GK1C型内燃机车柴油机压转速致停机的原因分析摘要:本文结合运用和检修实际,通过对控制机构、机车1档走车、风泵泵风与调速器调速等影响,对引起内燃机车柴油机压转速致停机的几种原因的分析,找出故障原因,为今后出现类似故障提供了判断和检修的方向。
关键词:GK1C型内燃机车柴油机压转速停机原因分析柳钢GK1C型内燃机车投用已有十余年,随着设备的使用年限的增加,在运用中不可避免会出现故障影响机车的正常使用,而柴油机压转速停机则是内燃机车众多故障中的一种形式。
柴油机压转速是指,柴油机在基准转速下随外界参数变化时,柴油机转速下降低于基准转速的情况,是调速器正常动作的一个必经过程,也是一个正常现象。
但柴油机有压转速停机的现象,如果频繁出现,轻则造成柴油机部件的非正常磨耗,影响其使用寿命;重则会造成柴油机大部件的损坏,并影响行车安全。
以下结合运用、检修相关经验,列举几个故障引起柴油机压转速致停机的原因:(一)、机车1档走车、风泵泵风时引起的柴油机压转速停机。
GK1C型内燃机车柴油机起、停机的实现,是靠调速器停车电磁阀的电磁联锁DLS线圈控制。
DLS线圈电路原理:当司机按下操纵台上的起机按钮45秒后,起动接触器主触头得电闭合,接通DLS线圈起机电路,使停车电磁阀吸合,为起机做好准备。
安装在柴油机末端有一个(0.8-1)Mpa低油压保护继电器,柴油机起动后,只要满足油压条件,该低油压保护继电器闭合,柴油机正常起机。
反之,当柴油机的机油压力低于0.8Mpa时,低油压保护继电器断开,DLS线圈失电,柴油机停机。
在很多非正常停机故障中,我们发现实际引起故障的并不是低油压保护继电器本身的动作值变化所致,而是在1档走车、风泵泵风的情况时出现柴油机压转速致停机的现象。
GK1C型内燃机车柴油机的最低转速为480r/min,当外界负荷增加时,如1档走车、风泵泵风,一般会压低转速30-50 r/min,曲轴转速瞬间下降,机油出口压力瞬间降低,压力低于低油压保护继电器的动作值时,DLS线圈释放,停车电磁阀开放,将调速器动力活塞下方的工作油排除,通过共有拉杆将高压油泵的供油齿条拉回到停油位而使柴油机停机。
浅谈GK1C型机车燃油泵电机组故障原因分析及处理
浅谈GK1C型机车燃油泵电机组故障原因分析及处理摘要:通过对GK1C型机车燃油泵电组的线圈电路、电机电路、电机、燃油泵等故障原因进行分析探讨,如何快速查找故障并能够及时处理。
关键词:GK1C型机车;电机故障;燃油泵不转;电路故障;分析及处理名词解释:“GP5”为功率放大模块也称为驱动模块的代号,它的主要组成部件叫固态继电器。
作用是:一是将110V高压电路与24V低压电路之间进行电气隔离,以保护24V的低压部分电器;二是把从PC机输出来的小电流、低电压信号进行功率放大,以推动接触器、电控阀等负载。
“PC机”为机车上所有信号反馈的接受、处理的装置。
信号包括机车上的各油压、风压、接触器等信号的反馈。
为了保证PC机工作正常,机车上装有两套专供控制用的电源变压调整器(1APS和2APS),将直流电源110V变换为直流24V。
两套都装在控制柜内,一套工作,另一套使用。
1、前言随着柳钢在钢、铁、材产量的不断发展,尤其是各种设备的不断更新,作为钢铁冶金企业的一个重要部门----铁运公司,为适应企业的快速发展,提高运输效率,从2000年底开始引进GK1C型内燃机车,到目前为止,先后共引进了19台该类型机车,极大地提高了铁运公司工作效率。
但在运用这十几年中也发现一些常见的小故障,常常也制约着机车的运用,比如燃油泵电机组故障。
2、问题提出GK1C型机车的燃油泵电机组是给机车上的柴油机提供燃油的,在启机时或者在运用中燃油泵不转都会停止给柴油机供给燃油。
在没有燃油供给时柴油机都会自动停止运转,柴油机就不做功,机车就会停机。
所以燃油泵电机组发生故障不转就会造成机车无法做功,就会影响机车的正常运用。
3、燃油泵电机组GK1C型机车的燃油泵是齿轮油泵,由直流电动机直接驱动。
泵和电动机用连轴器、弹性套和销相联组成的燃油泵电机组。
为保证机车运行的可靠性,机车上并联地装有两台燃油泵电机组,两台均可单独工作,用截止阀和止回阀控制油路。
正常工作情况下仅需一台油泵工作,另一台备用。
GK_(1C)型机车闸瓦偏磨的原因分析及改进思路探索
GK_( 1C)型机车闸瓦偏磨的原因分析及改进思路探索摘要:根据GK_(1C)型单侧制动机车试运实际情况看,经常发生闸瓦偏磨现象,这种情况应当积极改进。
对此,本文从GK_(1C)型机车制动装置原理展开分析,并找出发生闸瓦偏磨的原因,在此基础上采取有效措施予以优化,旨在解决偏磨问题。
关键词:GK_(1C)型机车;闸瓦偏磨;原因;优化措施引言:在机车制动过程中,若是存在非常严重的偏磨,则闸瓦会紧靠轮缘一侧,从而导致轮缘、闸瓦发生损伤。
与此同时,闸瓦偏磨现象的出现,将会导致车轮踏面与闸瓦之间的接触面减小,从而导致机车制动力降低,进而增加制动距离。
此种情况达到一定程度后,整块闸瓦便会直接无法再次使用,不仅浪费了材料,也导致用户运营成本明显提升。
一、GK_(1C)型机车基础制动装置分析基础制动装置的作用可知,主要就是向闸瓦传送增大的制动缸力,进而产生制动力用制动机车,该装置是保证机车安全运行的重要基础。
由GK_(1C)型基础制动装置作用原理可知,机车开始制动后,在总风缸作用下,压缩空气通过减压阀的作用,进入到制动缸,如图1所示,为该基础制动装置作用原理,图2为基础制动装置结构简图。
由其结构可知,包含了防尘罩组装、制动缸装配、调整器装配、闸瓦托、闸瓦,此外,还有杆系,如叉杆、横杆、吊杆、竖杆、衬套、销。
该装置整体结构简单、重量轻,在实际运行过程中,工作可靠,对运用和后续检修提供了极大便利,尤其是该装置构架下部具有非常大的空间,这为闸瓦的调整、更换工作提供了极大便利[1]。
图1基础制动装置作用原理图图2基础制动装置结构简图二、GK_(1C)型机车发生闸瓦偏磨的原因综合来看闸瓦偏磨现象,主要有三种,即左右偏磨、上下偏磨、内外侧偏磨。
其中上下偏磨情况,为了保证闸瓦与踏面上下间隙均匀,可以通过调节闸瓦托倾角,使得螺杆得到合理调整,从而实现。
而左右偏磨、内外侧偏磨由于形成原因不同,所以对应的解决方法也不尽相同。
本文研究的主要是左右偏磨。
GK1C型机车一起列车管不充风故障的原因分析及处理-论文
3通列车 管 2 , 使 列 车 管减 压 后 得 不 到补 风 。但 是 无 紧急制动指 令 时 , 即 8阀不 得 电的情 况 下 , 中继
阀 8管一8 A 一8 0 一 自阀 8管一 E x大 气 ; 总 风遮 断
阀处于 开启 状态 , 使 总风 管 3通列车 管 2, 列 车管达
到定压 。
示灯亮 同时蜂 呜器报 警 。
当机 车总风缸 压力 高 于 7 0 0 k P a时 , 机 车 正 常
带载 , 机车 总 风 缸 压 力 低 指 示 灯 不 亮 蜂 呜 器 不 报 警; 当机车 总风 缸压 力低 于 6 0 0 k P a 时, 机 车卸 载 , 机车 总风缸压 力低指 示灯亮蜂 呜器报 警 。
3 . 3 . 2 机车 空压机 电机 熔断 器断路报 警 系统 试验 以I 空压机熔 断器 为例 , Ⅱ空压 机熔 断器 参 照 I 端 空压机 熔断器进 行试验 。机 车柴 油 机起 机后 , 辅 助发 电正 常 , 闭合 空 压 机 自动 控 制 开关 , 空压 机
4 效 果
通过 上述技 术 改 进 可 以有 效 防 止 机 车 由于 总 风缸 压力 低 造 成 的 故 障 , 2 0 0 9年 我段 机 车全 部 安 装 了这套装 置 , 基本 上杜绝 了机 车 由于 总风缸 压力 低而 引发 的在线故 障 , 具有很 大 的社会 效 益和 经济
效益。
【 上接 第 3 9页 】 机械 的试 验 和 机 车 下 的 电器 试 验 、 机 械 限度 的 检 查 。为 了提高机 车的技术 整备 质量 , 也可 以把 上 述 要求纳入 提职 、 晋级 和岗位培训 考试 的 内容 。 ( 4 ) 落实 机 车 整 备 制 度 , 开展机车保养活 动。
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( 宝钢集 团广东韶关钢铁有 限公 司 , 广东 韶关 5 1 2 1 2 3 ) 摘 要: 针对 G K 1 C型 内燃机车在韶钢 生产 中遇到的疑难故障 , 包括 空气 压缩机低 压安全 阀 、 圆柱 电空 阀以及 柴油
机气 缸套故障. 经过 对故 障原 因的详细分析 以及解决 方案 的研 究 , 提 出对 压缩机 低压安 全阀与 圆柱 电空阀实施 周 期性检修 以及利用进水加压 实验检修柴油机气缸套 , 方案实施后有效降低 了压缩机低压 安全 阀与 圆柱 电空 阀的故 障发生率 , 提高 了柴油机检修效率.
总第 2 1 7期
2 0 1 7年 8月
南
方
金
属
Su m . 21 7
S 0UTHERN METALS
Au g u s t 2 0 1 7
文章 编 号 : 1 0 0 9— 9 7 0 0 ( 2 0 1 7 ) 0 4— 0 0 6 1 —0 3
G K 1 C型 机 车 故 障 的原 因分 析 与解 决 方 法
Ab s t r a c t :T h i s p a p e r f o c u s e s o n t h e d i f i c u l t f a u l t s o f GK1 C d i e s e l l o c o mo t i v e u s e d b y S G I S,i n c l u d i n g f a u l t s o f a i r C O B— p r e s s o r l o w p r e s s u r e s a f e t y v a l v e ,e l e c t i r c c o n t r o l c y l i n d e r v a l v e ,a n d a i r c y l i n d e r o f d i e s e l e n g i n e .A f t e r a d e t a i l e d a n a l y s i s o n t h e c a u s e s o f t h e ma l f u n c t i o n s a n d t h e s t u d y o f t h e s o l u t i o n,i t i s s u g g e s t e d t h a t p e io r d i c ma i n t e n a n c e w i l l b e a p p l i e d t o t h e c o mp r e s s o r l o w p r e s s u r e பைடு நூலகம்s a f e t y v lv a e a n d e l e c t r i c c o n t r o l c y l i n d e r v a l v e ,a n d t h e a i r c y l i n d e r s l e e v e o f d i e s e l e n g i n e w i l l
HE J i a — d o n g
( B a o s t e e l G r o u p G u a n g d o n g S h a o g u a n I r o n a n d S t e e l C o . , L t d . , S h a o g u a n , G u a n g d o n g , 5 1 2 1 2 3 , P . R.C h i n a )
关键词 : G K 1 C型机 车 ; 故障 ;原因分析 ; 周期性检 修 ; 进水加压实 验
中 图 分 类 号 :U 2 6 0 . 9 5 文 献 标 识 码 :B
An a l y s i s a nd So l ut i o n o f Se v e r a l Di ic f ul t Pr o b l e ms o f GK1 C Lo c o mo t i v e
d u c e d a n d t h e e ic f i e n c y o f ma i n t e n a n c e o n t h e d i e s e l e n g i n e i s i n c r e a s e d . Ke y wo r d s :t y p e GK1 C l o c o mo t i v e ;f a u l t ;c a u s e a n ly a s i s ;p e i r o d i c ma i n t e n a n c e;w a t e r i n l e t p r e s s u r e t e s t
箱上 , 其调 整压 力 0 . 4 5 MP a . 在使 用 中 , 当一 级 压力
U 日 I J 舌
超 过此 值 时 , 安 全 阀开启 , 一方 面将 超压 的空气 排 向 大气 ; 另一方 面借 其 喷气 响声 引起乘 务人 员注 意 , 以
b e t e s t e d b y i n c r e a s i n g t h e i n l e t wa t e r p r e s s u r e . Af t e r t h e i mp l e me n t a t i o n o f t h e s o l u t i o n,t h e f a u l t r a t e i s e f f e c t i v e l y r e —