韶关发电厂10号机组工业水系统的改造

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广东省水利厅关于开展建设项目水资源论证后评估工作的通知-粤水资源[2011]24号

广东省水利厅关于开展建设项目水资源论证后评估工作的通知-粤水资源[2011]24号

广东省水利厅关于开展建设项目水资源论证后评估工作的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东省水利厅关于开展建设项目水资源论证后评估工作的通知(粤水资源〔2011〕24号)各地级以上市水务局、顺德区国土城建和水利局,有关水资源论证资质单位和省取水户:为贯彻落实今年中央1号文件、省委9号文件和中央水利工作会议、省水利工作会议精神,实施最严格的水资源管理制度,进一步落实水资源论证对建设项目取水、用水、退水的各项要求,促进水资源的合理配置和高效利用,根据水利部办公厅《关于开展建设项目水资源论证后评估工作的通知》(办资源〔2011〕329号)要求,经研究,决定开展我省建设项目水资源论证后评估工作(以下简称“后评估”)。

现将有关事项通知如下:一、后评估工作范围和组织方式自2002年5月1日《建设项目水资源论证管理办法》(水利部、原国家发展计划委第15号令)正式实施以来,对水资源论证报告书(以下简称“报告书”)已通过审批或目前建成并投入运行的建设项目开展水资源论证后评估工作。

各级水行政主管部门按照报告书审批管理权限自行组织。

二、后评估主要内容(一)评估建设项目业主对报告书和审批文件的落实情况及其对水资源开发、利用、节约、保护的影响。

(二)分析报告书提出的取用水量、取退水影响分析是否合理,取退水方案是否可行,水资源节约、保护措施是否有效,进而对报告书的科学性、可行性、有效性进行评估。

后评估要重点分析建设项目实际运行情况与报告书提出的取水水源、取用水量、退水量、退水水质及取、退水口的设置等是否相符;实际用水节水情况与报告书提出的用水定额、重复利用率等用水指标是否相符;实际运行中与报告书提出的削减取退水影响、水资源节约保护措施及补偿措施是否相符、是否落实了有关措施;差异较大或未予落实的,应当分析说明原因。

全膜水处理技术在锅炉补给水处理系统中的应用

全膜水处理技术在锅炉补给水处理系统中的应用

第42卷第7期2013年7月热力发电T H E R M A L P O W ER G E N E R A T l0NV01.42N O.7J ul.2013舍膜水处理旌术在锅炉i l铪水处理系饶中的应用[摘要][关键词] [中图分类号] [D O I编号]何健康,郑彩平韶关发电厂,广东韶关512132韶关发电厂2×300M W机组改扩建成2×600M w机组过程中,原全离子交换锅炉补给水处理系统不能满足新机组要求,故采用超滤(U F)+反渗透(R O)+电除盐(E D I)的全膜锅炉补给水处理技术。

实际应用表明,全膜水处理系统出水电导率≤0.15肚S/cm,Si O:含量≤10肚g/L,满足锅炉补给水水质要求;制水成本约2.69元/t,较原系统降低0.11元/t;具有环保、节能、占地小、操作简单等优点。

全离子交换;全膜水处理;补给水处理;超滤;反渗透;电除盐TK223.5[文献标识码]B[文章编号]1002—3364(2013)07—0142—02 10.3969/j.i ssn.1002—3364.2013.07.142A ppl i cat i on of I nt egrat ed m em br ane w a t e r t r eat m ent t echnol ogy i n boi l erm ake-up w at er t r e at m e nt syst e m of Shaoguan Pow e r Pl antH E J i a nkang,ZH E N G C a i pi ngShaoguang P ow er Pl a nt,Sha oguan512132,G ua ngd ong P r ovi nce。

Chi naA bs t r a ct:T he2×300M W uni t s i n S haoguang Pow er Pl a nt w as e nl a r ged t o2×600M W uni t s,but t he or i gi nal boi l er m a ke-up w a t e r t r eat m ent s ys t em w i t h t ot al i on change ca n no t sat i sf y t he r e—qui rem ent of new l y bui l t uni t s.T he r ef or e,t he i nt e gr a t e d m em br a ne boi l er m ake—up w a t e r t r e at—m ent t echnol ogy com bi ned w i t h ul t r a—f i l t r a t i on(U F)。

韶关市人民政府办公室关于印发韶关市人民政府2004年工作要点的通知-韶府办[2004]77号

韶关市人民政府办公室关于印发韶关市人民政府2004年工作要点的通知-韶府办[2004]77号

韶关市人民政府办公室关于印发韶关市人民政府2004年工作要点的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 韶关市人民政府办公室关于印发韶关市人民政府2004年工作要点的通知(韶府办〔2004〕77号)各县、市、区人民政府,市府直属各单位:《韶关市人民政府2004年工作要点》已经十一届二次市政府常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻落实。

韶关市人民政府办公室二○○四年六月十五日韶关市人民政府2004年工作要点根据省政府2004年工作部署和市第九次党代会、十一届人大一次会议精神,政府工作总的要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,全面落实市第九次党代会的工作部署,深化改革,扩大开放,完善市场经济体制,走工业强市、农业稳市、第三产业旺市的道路,积极推进招商引资、城市建设、民营经济三大战略重点,加快我市工业化、城镇化和农业产业化进程,建设粤北经济强市,争当全省山区发展排头兵。

一、切实加强“三农”工作,努力增加农民收入(一)推进农业产业化。

严格执行基本农田保护制度,落实粮食工作负责制,切实保护和提高粮食综合生产能力,确保粮食安全。

进一步优化农业结构,抓好优质稻、优质蔬菜、优质烟叶、特色水果、优质畜禽、优质鱼、竹类等主导产业。

扶持市级30家农业龙头企业进一步做优做大。

发展农产品精、深加工,鼓励国有、个体、私营、外资等多种所有制主体参与农产品加工流通。

开展科教兴农活动,推广农业先进实用技术,推进农业标准化生产。

大力发展林业产业。

抓好森林生态示范村、镇、县建设和市区出口造林绿化工程,全面消灭荒山。

做好林地、林权证登记换发工作,完善林业产权制度,依法保护林主合法权益。

广东某火力发电厂 (4×600MW) 项目建议书

广东某火力发电厂 (4×600MW) 项目建议书

广东某火力发电厂(4×600MW) 项目建议书广东XX火力发电厂(4×600MW)项目建议书申报单位:广东XX投资有限公司编制单位:XX省电力勘测设计研究院目录1 情况简介 (1)2 建设的必要性 (1)2.1广东电网现状 (1)2.2电力需求预测 (3)2.3装机安排 (3)2.4电力平衡 (4)2.5电厂建设的必要性 (6)3 建厂条件 (8)3.1建厂厂址 (8)3.1.1 地区概况及区域特征 (8)3.1.2 厂址条件 (8)3.2供水水源 (9)3.2.1 淡水水源 (9)3.2.2 循环冷却水水源 (11)3.3燃煤供应 (11)3.3.1 神府煤田 (11)3.3.2 脱硫用石灰石供应 (12)3.4交通运输 (12)3.4.1 铁路运输条件 (12)3.5贮灰场 (12)3.6环境保护 (13)3.6.1 概况 (13)3.6.2 当地环境质量现状 (13)3.6.3 环境工程治理措施 (13)3.6.4 环境影响分析 (14)3.6.5 污染物排放总量 (15)3.7接入系统 (15)4 工程设想 (16)4.1电厂总体布置 (16)4.2运煤系统 (16)4.3供排水系统 (16)4.4除灰渣系统 (17)4.5装机方案及主机参数 (17)4.5.1 装机方案 (17)4.5.2 主机技术条件 (17)4.5.2 脱硫系统 (20)5 电厂分期建设规模、机组容量与建设进度的设想 (20)6 投资估算及经济效益分析 (20)6.1.2 投资估算 (20)6.2经济效益分析 (24)6.2.1 经济效益分析 (24)6.2.2 敏感性分析 (25)7 结论 (31)8 主要附件 (33)1 情况简介广东XX火力发电厂位于广东省XX县境内,规模为建设10×600MW超临界燃煤机组,一期工程建设规模为4×600MW机组,本工程由广东XX投资有限公司独资建设。

韶关发电厂10号炉顶棚密封改造

韶关发电厂10号炉顶棚密封改造
陈祖嘉 吴渭林 ( 家电力会 司名 誉安 全专 家 贵 阳 国 500 ) 502 ( 东粤 电资产经 营公 司 广 州 50 0 ) 广 10 8 近年 来 ,通过对 国 内十 几个发 电厂 、供 电局 的 安 全性 评 价 ,了解 到不 少单 位正 在开展 设备 状 态检 修 。状态 检修 就 是应用 先进 的诊 断技术 对设 备进 行 诊 断 后 ,根据 设备 的 技术状 态和 存在 问题安 排检 修 时 间和项 目。从发展 来 看 ,状态 检修 不仅 能更 好地 贯彻 “ 安全第 一 ,预 防为 主” 的方针 .而且可 以避 免 目前 定期 检修 中的一 些盲 目性 ,实 现 减 员增 效 , 进一 步提高企 业 社会效 益 和经 济效益 ,是一项 非 常 有效 的举措 。但 通过 安全性 评 价 ,发 现除少数 单 位 采 用比较科学 的方法 ,在 确保 安全 的基础 上 ,经 过 大量 的调查 研 究 ,并通过 试点 取得 经验之 后 ,再 逐 步扩 大范 围,已取得 明显 的经 济效益 以外 .还有 一 些 单位 由于 承受减 员增 效 的压力 比较 大 ,在开 展 这 项 工 作时 ,缺 乏慎 重的态 度 ,在 技术管 理基 础工 作 还 不具 备条 件的情 况 下 ,随 意延 长了设 备检 修周 期 和 火 量 删减 了 许 多非 常 重要 的检 修 ( 括检 验 ,下 包 同) 目, 至有些 单位 由于 对状 态检修 缺乏 正确 的 项 甚 理解 , 错误 地 认 为状态 检修 就 是可 以随意延 长检 修 周 期 和删减检 修 项 目,以致 设备 因年久失修 ,或者 检 修 项 目不 全 ,设 备 隐患未 能通过 检修 及时 发现 和
墙 管和顶 棚管密 封 的 间隙。 ()穿墙管 经过 的这段 顶棚管 密封鳍 片 应完整 , 2 和 穿墙 管间 留有 2mm 膨 胀 间隙 ()顶 棚密 封层 应改 为顶 棚管 上部先 敷层 厚 为 3 5 的微 膨 胀性混 龋 土 ,然后敷 耐火 混凝 土到要 0 mm 求厚度 ,最后 装设 外层 密封 盒罩 。 改造措施 见 图 l 示 。 所

气动高排抽汽逆止门操作装置冷却系统改造

气动高排抽汽逆止门操作装置冷却系统改造

5第10卷(2008年第7期)电力安全技术1简介在火力发电厂,汽轮机发电机是电厂的心脏。

高压排汽止回阀是汽轮发电机组的配套产品,是保护汽轮发电机组的专用快关闭阀门,是为了防止汽轮机组在突然甩负荷时汽轮机内的压力突然降低,防止再热冷段管冷蒸汽或者水倒流进入汽轮机内,造成正在以3000r /min 高速旋转的汽轮机突然反转,对汽轮机叶片造成破坏。

目前使用的高排逆止门普遍采用气控抽汽式逆止门,存在高排逆止门检修后出现不能全开、关闭不严密以及操作座控制气源泄漏等问题。

目前各电厂大部分是被动的利用停机机会更换密封圈的方法进行处理,甚至有的电厂因为这些故障取消气动阀改用传统的重锤机械摇板式逆止门。

2问题分析气控装置结构如图1所示。

图1气控装置结构逆止门操纵座通过底板固定在逆止门阀体上;操作活塞、连杆、拐臂连接在逆止门阀板转轴上。

高压排汽温度设计为3℃以上(5MW 机组为3℃,沈新火(坪石发电厂有限公司(B )厂,广东韶关512229)气动高排抽汽逆止门操作装置冷却系统改造200MW 机组为317℃,300MW 机组为426℃),因而逆止门阀体温度也在300~426℃。

操作座与阀体之间虽然设计有6mm 左右的树脂板,但隔热板过热损坏和隔热能力有限,通过传导和辐射传热导致操纵缸体温度达到80~100℃。

操纵座6道O 型密封圈采用橡胶材料,橡胶材料在高温下老化速度非常快,老化后脆硬失去弹性而起不到密封作用。

在80~100℃温度下橡胶的老化失效期一般在3~6个月。

O 型密封圈老化脆硬后控制气源的动力不能完全转化为机械动力推动活塞迅速打开或关闭逆止门。

3改造原理和系统设计将高排逆止门操纵座底板设计为直接冷却装置,冷却水采用不高于35℃的除盐水,装置内冷却水流道为迷宫式流道。

取消树脂隔热板,把树脂板的厚度加到底板上,不仅可以不改变原有操作座的其它相关设计尺寸,而且使强度增加,将增加冷却圆孔对底板强度的影响降到最低。

逆止门操纵缸底板在运行中温度达到200℃以上,加装直接冷却的底板,把底板的温度降到比自然温度大3~5℃较低水平,让底板取到隔热作用。

高压缸缸温异常现象的分析与探讨

高压缸缸温异常现象的分析与探讨
22 高压 内缸 上下 内壁 温差拉 大 . 在机 组 冷 态启 动 过 程 中 ,当汽 机 转速 在 20 0 0
1图 2所示 , 采用 垂直 相交 的并 管方 式 。 1中 , 、 均 图 4 根 长 10 0 m 的 管 子 汇 成 1根 ,进 口压 力 为 l 0 m
MP , a 汇流后 管径 增 大 , 流量 为 1 h 图 2中 , 1 总 5t 。 / 管
图 1 高 压 导 管 疏 水 管 并 管 示意 图
经 济损 失 。 直至 2 0 0 8年 1 月 份机 组 大修结 束 , 1 通过
揭 缸检 查 , 然 未能 找到 问题 的症 结所 在 , 仍 大修 后启 动过程 中 , 温差 逐渐 拉 大 的现象 依然存 在 。 缸
图 2 高 排 逆 止 门前 疏 水管 并 管 示 意 图
21 0 1年 2月
V O 4 13 N O. 1
r n 以下 暖机 时 , / 及 mi 出现 高压 内缸 上下 温差逐 渐拉 大 的现 象 , 20 0r n定 速 暖机 过程 中温差 有不 在 0 mi / 断增 大 的趋 势 ,当温 差拉 大至 1 8℃以上时 , 2号轴
和管 2进 口条 件一 样 , 口压 力 均为 00 a 汇流 进 . MP , 5
后总 流量 为 6t , h 管径 不变 。 /
收 稿 日期 :2 1— 3 1 ;修 回 日期 :2 1— 0 2 000 —5 0 0 1— 5
广 西 电 力
GUA NGXI ELECTRl C P 0W ER
林 健 秋
( 韶关发 电厂 ,广东
韶关
523 ) 1 12
摘 要 : 对 韶 关 电厂 1 号 机 组 启 动 过 程 中 出现 高压 缸 缸 温 异 常 的现 象 , 过 对 疏 水 系 统 进 行 分 析 , 出 了原 因 , 出 了解 针 1 通 找 提

空冷式发电机应用冷媒水降温的改造

空冷式发电机应用冷媒水降温的改造
发电机 风 温 , 后 达 到 降 低 发 电 机 定 、 子 运 行 温 最 转
充水源 。但是 , 由于夏 天 气 温 高 和 循 环水 闭环 运 行
而引起的冷却水温度升高 , 致使空气冷却 器人 口风 温满足不 了发 电机 组 安全 运 行 要 求 , 般 是 通过 开 一 大温度较低 的工业水甚至通过降低负荷来解决发电 机风温高的问题 。这样在环保要求较高的今天, 大 量使 用 工 业 水 和 排放 工 业 水 已是社 会 不 再 允 许 的 了, 为此必须寻求新的解决方法。
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Hale Waihona Puke 吴梅 玲 : 空冷 式发 电机 应 用冷媒 水 降温 的改造
节约大量的冷却用水 。改造后采用的外冷方式冷媒
水热 交换 器 汽 轮发 电机 组 冷却 系统 的原 理 图 , 图 见
2。
水温度不均衡等 问题 ; 二是 容易控制冷却水 的温度
1 前 言
小型汽 轮发 电机在运 行 中 , 由于存 在各 种损 耗 ,
会引起发电机各部分温度升高。在实际运行中要求
发 电机定 子铁 芯的温度 最高不 超过 15 , 常运行 0℃ 正 温度要求 在 6 8 c , 子 最 高温 度 不超 过 10 O~ 0【 转 = 2 ℃。
发 电机冷却空气温度仍高达 4 ℃。发电机绝缘温度 3 越高 , 老化 越快 , 命 越 短 , 规 定 冷 却 空气 温度 每 寿 按 升高 1 , 降容 15 运 行 。可 见 , 却 空气 温 度 ℃ 应 .% 冷 过高严重制约发电容量 , 威胁发电机组安全运行。 为了解决由于夏天气温高而引起的冷却水温度 升 高所 造 成 大 量 工 业 水 浪 费 和 机 组 降 负 荷 运 行 问

广东省韶关市乳源瑶族自治县泉水水电厂工程增效扩容改造工程方案设计与分析

广东省韶关市乳源瑶族自治县泉水水电厂工程增效扩容改造工程方案设计与分析

广东省韶关市乳源瑶族自治县泉水水电厂工程增效扩容改造工程方案设计与分析文章针对泉水水电厂在经过34年运行后,在发电量、水能利用、机组设备运行情况、电气设备运行情况方面出现的一系列的问题,经过初步的观察分析及最经济的方案分析,从而总结出比较合理的增效扩容改造方案。

文章为设计者在设计实践中的一些经验,希望从事水利设计方面工作的同行提出宝贵的意见和建议,相互探讨,相互学习。

标签:泉水水电厂;增效扩容改造;方案设计与分析1 概述泉水水电厂是一座以发电为主兼顾防洪的水利工程,1980年投产发电至今已有34年,主机设备运行时间过长空蚀很严重,设备老化严重,出力逐年下降。

水能近年已得不到充分利用,电站存在扩容的空间和需要。

2 项目概况及电站运行现状及存在的主要问题2.1 工程概况泉水水电厂工程位于广东省乳源县境内南水水库上游的支流汤盆水,电站厂房位于乳源县东坪镇境内南水水库末端,拦河拱坝则在其上游约10km处的龙沟咀,工程地址距离乳源县城约22km,距离韶关市约54km。

现总装机容量为4×6MW=24MW,设计水头225m,单机流量为3.2m3/s。

大坝正常蓄水位447m,发电尾水位214.0m。

工程枢纽主要建筑物包括水库大坝、引水隧洞、调压井、引水明管、地下发电站厂房和升压站。

2.2 电站运行现状及存在的主要问题泉水水电厂1980年正式投产发电,受当时制造条件的制约投产初期水轮机效率为85%左右,经过34年的运行,水轮机转轮及过流部件磨损、空蚀比较严重,停机时水轮机渗漏水比较严重,机组转轮效率差,噪音大,效率只能达到80%左右。

辅机设备自动化程度低,设备陈旧,主变压器及发电机设备较现行设备落后,绝缘老化,励磁设备、控制保护屏柜、高低压开关设备、电厂监控系统老化且技术落后,运行不稳定,可靠性较差。

甚于上述问题,泉水电厂进行增效扩容造价是有必要的。

3 电站增效扩容的可行性分析比选水电厂现有机组4台,装机容量为4×6MW=24MW,根据理论计算,多年平均发电量应为1.3亿kW.h,年利用小时为5400h,而近3年实际年发电量仅为1.134亿kW.h,比理论值要少1757万kW.h。

300MW机组高中压负胀差大的原因分析及处理

300MW机组高中压负胀差大的原因分析及处理

300MW 机组高中压负胀差大的原因分析及处理杨锦波(广东韶关发电厂,广东韶关512132)摘 要:分析了韶关发电厂1台300MW 汽轮发电机组高中压负胀差大的主要原因,大修中采取有效的处理措施后,使问题得到圆满的解决。

关键词:300MW 机组;高中压缸;负胀差;热膨胀;汽缸夹层中图分类号:T K 267 文献标识码:B 文章编号:100820198(2005)0420046203收稿日期:20042122271 设备概况 韶关发电厂10号机组于2001年3月投产,汽轮机组是东方汽轮机厂生产的N 300-16.7 537 537-4型(合缸)亚临界中间再热两缸两排汽凝汽式300MW 汽轮机组。

汽轮机的滑销系统及各部膨胀情况为:汽轮机外缸通过横键相对于基础保持2个固定点(绝对死点),一个在中低压轴承箱基架上2号轴承中心线后205mm 处,另一个在低压缸左右两侧基架上低压进汽中心线前360mm 处。

机组启动时,高中压缸、前轴承箱向前膨胀,低压缸向前后2个方向膨胀。

高中压缸与前轴承箱之间的推拉力,靠汽缸下半前端与前轴承箱之间的推拉机构传递。

高中压缸与中低压轴承箱之间的推拉力靠猫爪下面的横向键传递。

转子相对于汽缸的固定点(相对死点)在中低压轴承箱内推力轴承处,机组启动时,转子由此向前后膨胀。

高压内缸相对于高压外缸的死点在高压进汽中心线前475mm 处,低压内缸相对于低压外缸的死点在低压进汽中心线处,高低压内缸分别由死点向前后2个方向膨胀。

2 存在的问题 10号机组自投产以来,运行中高中压缸负胀差长期偏大。

稳定工况下以顺序阀方式满负荷运行时,胀差在-1.50~-2.00mm 之间;当机组降负荷率或蒸汽温降率稍大时高中压胀差往负值方向变化较快,经常接近极限值-3.00mm (高中压胀差范围为:-3~+6mm );曾出现过在锅炉灭火跳机后,重新启动冲转到2810r m in 时,高中压缸胀差达-3.00mm 而被迫停机的情况。

300MW机组运行中振动突增的原因及处理

300MW机组运行中振动突增的原因及处理
的现象。
此2 次振动跳机有一个共同点是: 振动首先出 现小幅波动, 跳动一段时间后, 产生一个阶跃, 振 动突然剧增超过保护值, 振动保护动作跳机。 根据 DCS数据记录, 从振动出现阶跃变化到超过振动保 护动作值时间在 l o s 之内。
2 原因分析
2002- 03- 18T 10 :39:05,机组负荷 295 MW,
若是因为转动部件飞脱引起振动, 则机组跳机后重
新启动到 3 000 r/ min 时就会同现振动异常。该机 组的振动问题显然不在于此。
患, 制订整改措施和计划并实施, 做到闭环管理, 把 隐患消灭在萌芽状态。 3.9 应用现代化的管理手段, 提高安全生产水平 科学技术是第一生产力, 供电企业要有计划地
单阀进汽, 1号轴承X方向 轴振突增至270 gm, Y 方向轴振增大至265 }m, 1 振动保护动作, 跳机。
度的落实。
3.6 强化安全用电管理 在开展常规性安全用电检查的基础上, 加强临 时用电的安全检查, 规范安全用电行为, 采取灵活 多样的方式, 有针对性地开展好安全用电知识的宣 传教育活动, 普及安全用电知识, 着眼提高电力用
3.2 处理措施 (1) 在符合厂家设计标准的前提下, 修刮2号轴 承的下瓦面,对2 号轴承的上瓦中分面进行磨削。 (2) 上抬 1号轴承 0. 05一 08 mm ,单侧垫块 0. 下加垫0.03--0.05 mm , 以增大1号轴承的比压, 提 高稳定性,同时可以降低2 号轴承负荷。 (3) 1号轴承瓦枕下方加垫0 .05 mm , 左侧加垫
扎扎实实地开展 日 常性的设备巡视检查和定期 检修,结合季节特点, 有针对性地开展好春、秋季 安全大检查和安全性评价工作 , 及时发现缺陷和隐
农电安全管理是一项系统工程, 新形势、 新情 况、 新矛盾不断涌现, 但只要花大力气, 从提高领 导认识抓起, 抓反习惯性违章, 抓职工安全教育, 抓 稳定员工队伍, 从普及安全用电常识抓起, 进一步

高加水位运行不稳定的原因分析及改进措施

高加水位运行不稳定的原因分析及改进措施

韶关发电厂#8机组是采用哈尔滨汽轮机厂制造的型号为N200-230/535/535、一次中间再热、凝汽式单轴三缸三排汽口汽轮机,1985年投产使用。

全机共有8段非调整抽汽。

其中1、2、3段分别为3台高加抽汽用汽。

回热加热系统的配置方式为“3大2小”,即3台高加、1台前置式蒸汽冷却器和1台外接式疏水冷却器。

3台高加均为“U”型管表面式加热器,疏水采用逐级自流的方式,#1高加疏水最终至除氧器。

疏水装置为电动式调节装置。

高加水位运行不稳定,据运行日记统计,最多时一个月高加动作8次,高加投入率不高。

1原因分析1.1疏水装置调整性能差高加疏水系统中的疏水装置仍采用KDJ式电动调节装置,这种装置属于80年代的产品,由于其执行机构机械元件多,迟缓率大,很容易出现刹车失灵,产生过调现象。

当高加水位偏高需增大调整门开度时,由于执行机构的过调现象,会使水位降低过多;而当高加水位偏低需减小调整门开度时,往往会使水位又上升过多。

由于水位不稳定,调整门频繁动作,对高加内部及其疏水系统的管道冲蚀增大,甚至会产生振动,调节阀也易冲蚀磨损,经常出现故障,以至造成高加水位调整失灵,引起高加保护动作,或高加无水位运行,特别是汽轮机变工况运行时,高加水位就更加难以控制。

1.2高加疏水至除氧器管道布置不合理投入#2、#3高加疏水,调整至正常后投#1高加时,随即出现水位不断升高甚至满水现象。

而疏水管道为∮219 mm×7 mm,疏水调节阀窗口通流面积79.4 cm2,通流面积足够,造成#1高加疏水不畅的原因是疏水管路压力损失太大,使疏水调节阀压差减小,影响了通流能力。

图1为改造前的高加疏水至除氧器管道布置。

1.3高加疏水至除氧器管道管壁偏薄由于长期被冲蚀,高加疏水至除氧器管道管壁已由原来的8 mm减至4~5 mm,特别是疏水管道弯头处,由于高加水位的波动,磨损特别严重,以致管道及弯头处泄漏而造成高加停运。

2改进措施据上述分析,在2002年#8机组大修时,采取了以下改进措施。

关于闭式灰渣系统堵管的故障排除及改造完善

关于闭式灰渣系统堵管的故障排除及改造完善

关于闭式灰渣系统堵管的故障排除及改造完善作者:熊金华来源:《科技视界》 2015年第29期关于闭式灰渣系统堵管的故障排除及改造完善熊金华(韶关发电厂,广东韶关 512023)[摘要]通过对闭式灰渣系统运行过程中发生堵管的案例进行分析,闸述渣浆泵的流量及扬程选型方法。

[关键词]闭式灰渣系统;堵管;渣浆泵;选型0前言广东省韶关粤江发电有限责任公司10号机组灰渣系统改造项目是将原有的水封排渣槽除渣方式改为刮板捞渣机+渣仓除渣方式,炉渣采用刮板式捞渣机连续排出,排出的渣直接进入渣仓,由汽车外运,空预器、省煤器的排灰仍采用水力除灰方式运行,实现渣水在厂内处理后再循环使用,做到渣水不外排、不进入水工专业的污水处理系统。

改造后的除灰渣工艺流程如图1所示:1堵管故障描述及设备简介设备安装完毕后对渣浆泵用清水进行试运,泵出口压力0.34MPa,达到设计要求。

开启渣水泵向高效浓缩机筒体输入灰水,不到10分钟,渣浆泵出口压力由0.34MPa降至0.03MPa,同时出口流量急剧减少。

拆开进口管道检查,发现渣浆泵进口管道堵塞、渣浆泵叶轮进口被灰渣堵塞。

对进口管道进行清理,并解体渣浆泵,对叶轮毛刺进行打磨处理。

在彻底清理高效浓缩机筒体、渣浆泵进口管及泵体后重新进行渣浆泵试运,打清水正常,出口压力0.34MPa。

高效浓缩机注入灰水后,重复出现堵管故障。

之后在渣浆泵进口加装冲洗水管,重复试运效果仍不理想。

渣浆泵布置在高效浓缩机的底部,进口管为?准150×4的无缝管,出口管为?准108×15耐磨管,渣浆泵具体技术参数如表1。

2故障原因分析2.1 灰渣泵流量选择偏小通过与灰渣系统设计单位沟通了解,当时选择灰渣泵流量为高效浓缩机处理灰渣水量的10%,高效浓缩机的处理量为400m3/h,10%即为40m3/h。

而从试运的情况来看,当浓缩机内部工质为清水时,渣水泵变频设置在25Hz时,渣浆泵全开入口门,高效浓缩机溢流已达最大值,说明渣浆泵全出力无法满足系统要求。

广东国粤韶关综合利用发电新建项目1号机组顺利通过168 h满负荷试运行

广东国粤韶关综合利用发电新建项目1号机组顺利通过168 h满负荷试运行

广东国粤韶关综合利用发电新建项目1号机组顺利通过168
h满负荷试运行
中国能建广东院
【期刊名称】《南方能源建设》
【年(卷),期】2017(4)3
【摘要】2017年7月20日凌晨1时30分,中国能建广东院勘察设计的2×350 MW超临界循环流化床(CFB)大型火力发电工程——广东国粤韶关综合利用发电新建项目1号机组顺利通过168 h满负荷试运行,这标志着中国能建广东院在大型超临界循环流化床发电工程领域再获重要突破。

国粤韶关2×350 MW超临界循环流化床发电工程位于广东省韶关市浈江区犁市镇,
【总页数】1页(P47)
【作者】中国能建广东院
【作者单位】
【正文语种】中文
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高加水位运行不稳定的原因分析及改进综合措施

高加水位运行不稳定的原因分析及改进综合措施

韶关发电厂#8机组是采用哈尔滨汽轮机厂制造旳型号为N200-230/535/535、一次中间再热、凝汽式单轴三缸三排汽口汽轮机,1985年投产使用。

全机共有8段非调节抽汽。

其中1、2、3段分别为3台高加抽汽用汽。

回热加热系统旳配备方式为“3大2小”,即3台高加、1台前置式蒸汽冷却器和1台外接式疏水冷却器。

3台高加均为“U”型管表面式加热器,疏水采用逐级自流旳方式,#1高加疏水最后至除氧器。

疏水装置为电动式调节装置。

高加水位运营不稳定,据运营日记记录,最多时一种月高加动作8次,高加投入率不高。

1因素分析1.1疏水装置调节性能差高加疏水系统中旳疏水装置仍采用KDJ式电动调节装置,这种装置属于80年代旳产品,由于其执行机构机械组件多,缓慢率大,很容易浮现刹车失灵,产生过调现象。

当高加水位偏高需增大调节门开度时,由于执行机构旳过调现象,会使水位减少过多;而当高加水位偏低需减小调节门开度时,往往会使水位又上升过多。

由于水位不稳定,调节门频繁动作,对高加内部及其疏水系统旳管道冲蚀增大,甚至会产生振动,调节阀也易冲蚀磨损,常常浮现故障,以至导致高加水位调节失灵,引起高加保护动作,或高加无水位运营,特别是汽轮机变工况运营时,高加水位就更加难以控制。

1.2高加疏水至除氧器管道布置不合理投入#2、#3高加疏水,调节至正常后投#1高加时,随后浮现水位不断升高甚至满水现象。

而疏水管道为∮219mm×7mm,疏水调节阀窗口通流面积79.4cm2,通流面积足够,导致#1高加疏水不畅旳因素是疏水管路压力损失太大,使疏水调节阀压差减小,影响了通流能力。

图1为改造前旳高加疏水至除氧器管道布置。

1.3高加疏水至除氧器管道管壁偏薄由于长期被冲蚀,高加疏水至除氧器管道管壁已由本来旳8mm减至4~5mm,特别是疏水管道弯头处,由于高加水位旳波动,磨损特别严重,以致管道及弯头处泄漏而导致高加停运。

2改善措施据上述分析,在#8机组大修时,采用了如下改善措施。

火电厂汽轮机事故案例分析(最终)

火电厂汽轮机事故案例分析(最终)
2010-08-31
火电厂汽轮机事故案例分析
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凝结水系统
2、凝结水压力过低现象
深圳前湾电厂1号机组凝结水压力开始一直只能调 至3.0MPa,而凝泵的设计扬程为350m。后经仔细检查, 发现凝结水再循环旁路手动门不严有内漏,将其加紧半 圈后,凝结水压力升为3.5MPa,且再循环旁路阀造成的 噪声也消失了。
4683155热工保护不合理导致振动大跳机热工保护不合理导致振动大跳机在一次中速暖机结束升速3000rmin的过程中出现了4x方向轴承振动大跳机的情况实际振动值177um未达跳机值经检查发现tsi卡件设置了自保持功能也就是保持了上次轴承振动超过跳机的那个定值而在启动之前进行了主机轴承振动大跳机的试验卡件也就保持了一个跳机值当过临界出现另一个方向的振动超过报警值时就触发了主机保护从而造成了汽机误跳
2010-08-31
火电厂汽轮机事故案例分析
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凝汽器真空系统
2、凝汽器真空查漏事例二
大唐国际广东潮州发电有限公司2号机系由哈尔滨 汽轮机有限责任公司制造的CLN600-242/566/566型超临 界一次中间再热三缸四排汽双背压凝汽式汽轮机组,已 于2007年5月25日通过168小时试运后正式投产。 2009年2月18至21日,中试所一行两人去潮州发电 厂进行2号机的真空查漏工作,当时检测的测点47个, 未发现可凝泄漏点。 在检测本体疏水扩容器时,发现高压主蒸汽管道疏 水与扩容器连接部分有水滴出,后拆除保温检查为疏水 管道的弯头处有一砂眼,将砂眼堵塞后真空由之前的三 台真空泵运行-95KPa升至二台真空泵的-97KPa。
火电厂汽轮机事故案例分析
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2010-08-31
循环水系统
3、胶球系统收不到球现象
(1)德胜电厂2号机2008年11月6日-8日,进行胶球 清洗装置收球试验。初次投球时,由于胶球为1号机试 运时浸泡的球,胶球外径已达25.9,而不锈钢管规格 φ 25×0.5mm和φ 25×0.3mm两种。领新球浸泡24小时, 直径为φ 24,A侧胶球清洗装置投入胶球200只,运行30 分钟后收球30分钟,收回200只,收球率为100%;B侧胶 球清洗装置投入胶球200只,运行30分钟后收球30分钟, 收回200只,收球率为100%。A、B侧胶球清洗装置收球 率均大于95%,合格。 (2)一台循泵运行只能收一半,两台循泵运行可继 续收到另外的一半。 (3)胶球装置收球应:先关装球室出口门,再关装 球室入口门,然后再停止胶球泵运行,否则收不到球或 收不全球。

什么是法定职业病

什么是法定职业病

什么是法定职业病?指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

职业危害因素的概念:指工作场所中存在或产生的对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害因素。

主要包括:各种有害化学、物理、生物等因素以及在作业过程中产生或存在的其他职业性有害因素。

职业危害因素的分类A、按危害因素的来源分类:生产工艺过程中产生的有害因素;劳动过程中的有害因素;生产环境中的有害因素。

B、按导致职业病危害的直接原因分类:2002年卫生部颁布的《职业病危害因素分类目录》中将职业病危害因素分为十大类:1、粉尘类2、放射性物质类(电离辐射)3、化学物质类4、物理因素5、生物因素6、导致职业性皮肤病的危害因素7、导致职业性眼病的危害因素8、导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素9、职业性肿瘤的职业病危害因素10、其他职业病危害因素生产工艺过程中产生的有害因素1、化学因素A、生产性毒物:金属与类金属、刺激性、窒息性气体、有机溶剂、苯的氨基硝基化合物、农药B、生产性粉尘:如矽尘、石棉尘、煤尘等2、物理因素A、异常气象条件:如高温、高湿、低温B、异常气压:如高气压、低气压C、噪声、振动;D、非电离辐射、电离辐射3、生物因素如炭疽杆菌、布菌、医务工作者可能接触到的生物传染性病源物等。

劳动过程中的有害因素1、劳动组织和制度不合理,劳动作息制度不合理等2、精神(心理)性职业紧张3、劳动强度过大或生产定额不当,如安排的作业与劳动者生理状况不相适应等4、个别器官或系统过度紧张,如视力紧张等5、长时间不良体位或使用不合理的工具等生产环境中的有害因素1、自然环境中的因素,如炎热季节的太阳辐射;2、厂房建筑或布局不合理,如有毒工段与无毒工段安排在一个车间;3、由不合理生产过程中所致危害。

注:在实际生产过程中,往往同时存在多种有害因素对劳动者的健康产生联合作用。

产生原因:由于长期吸入大量含结晶型游离二氧化硅的岩尘所引起的尘肺病。

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0 引 言
1 原 有工业冷却水系统
韶 关 发 电厂 1 0号机组 系 东方 汽轮 机 厂 生产 的 11 原 有工 业冷 却 水 系统分 析 . N3 0 1 ./3 /3 - 0 —675 75 74型 ( 缸)亚 临 界 中 间再热 合 冷 却 水从 冷 却 塔水 池 经循 环 水 泵 升压 至 01 .6 两 缸 两排 汽 凝 汽 式 汽轮 机 。循 环 水 为 闭式冷 却 系 MP a后 入母 管 ,其 后 一路 直供 凝 结器 、主机 冷 油
() 济性 方面 。 . 组启 动前 准备 阶段 ( 2经 a机 机炉 3 工业水系统改造后 的效果
主要辅 机 , 给 水泵 、 结 水泵 、 如 凝 引送风 机 、 次风 一 机、 磨煤 机试运 以及 除氧器 上水和投 循环加 热 , 锅炉 ( )新 增 的 3号 、4号工业 水泵 的入 口位 于循 1 . a 上水 ) 需两天甚 至更长 时 间, 提供 冷却水 满足辅机 环水 泵进 口滤 网处 ,其 出 口压 力达 到 03MP 。当 要 启动要 求 。b机 组 停运 后 , . 从盘 车状 态一 直 到待 高 1台机 组发 生循 环水 中断 时 ,立 即启 用 3号或 4号
统 ,配 置 二 台循 环水 泵 。机 组 启 动 前 的准 备 阶 段 器 、氢 侧 密 封 冷 油 器 等 用户 ,另 一 路 接 主 厂房 1
和机 组 停 运 后 盘 车运 行 阶段 ,部 分 辅机 ( 给 水 号 、2号 工业 水 泵 ( 率 为 1 2 k ,扬 程 为 3 如 功 3 W 2 泵 ,凝 结 水 泵 , 引 、送 风 机 ,空气 预 热 器 等 ) 的 m,流量 9 2t ,分别 由厂 用 电 3 0V O , 1 b 7 h / 8 1 a O
迫 停运 ,严 重 影 响 设 备 的安 全 运 行 , 同时 也给 机 及化 学制氢提 供所 需 的具有一 定压力和 流量 的冷却
组 运行 带 来 不 稳 定 因 素和 潜 在 的经 济 损 失 。现 从 水 。另 外 ,综 合水 泵房 1号 、2号 工业 水泵 功 率较 机 组运 行 安 全 性和 经 济 性 出发 , 对 原有 的冷 却 水 小 , 出 口一 路与 工业 母 管连 接 ,另一 路 向循环 水 其
环水 泵 , 业 水泵投 入运 行 , 工 提供 工业 冷却 水 。c . 机 ( ) 加 了工 业 水母 管与 主冷 油器进 水联 络 门 2增 组停运 后 , 盘车 状态 下 , 润滑 油泵 连续 运行 中 。 当润 之后 ,在机 组 停运后 ,特 别是 夏季 盘车 情况 下 ,润 如 可 滑油温 高于规 定值 时 , 特别 是夏天 , 仍需启 动循环水 滑油 泵连 续运 行 时 , 果 油温超 过规 定值 , 以开 泵运 行 ( 因主冷 油器 冷却 水只源 自于循 环水进 水母 启此 联络 门作 为 主冷 油器 的冷 却用 水 。 ( ) 组启动 前准 备 阶段和 机组 停运 后盘 车运 3机 管 ) 这 样无 形 中大大 延长 了循 环水 泵运 行 时间 , 。 造 成 了厂用 电大 量浪 费 。 行 阶段 , 过启动 3号或 4号 工业水 泵 为运行 辅机 通 提供 必 需 的工 业冷 却水 , 决 了机 组启 动前 必须过 解
运 行 需 要 冷 却水 ,造 成 循 环 水泵 和 工 业 水 泵 过 早 段 供 电, 1台运 行 , 1台备 用 ) 。工 业 水泵 将 冷 却
的投 入 运 行 , 带来 厂 用 电的 浪 费 ;另 外 ,一 旦 循 水 继续 升压 至 04MP . a后 , 向给水 泵 、凝结 水泵 、 环 水 停运 或 中断 ,辅 机将 会 因为 缺 乏 冷 却 水而 被 引风 机 、送 风 机 、磨煤 机 、空预器 等 机炉 辅机 设备
第2 5卷 第 7期







20 0 9年 7月
Elc r cP we ce c n g n e i g e t i o rS i n ea d En i e rn
Vo1 . No. . 25 7 J 1 0 9 u .2 0 .
7 3
韶 关发 电厂 1 0号机组工 业水系统 的改造
系统 进行 改造 。 泵 提供 启动 时必需 的冷 却 水 ,见 图 1 。
图 1 改造前工业冷却水系统 收稿 日期 :2 0 —0 -1. 09 4 7
作者简介 :周博 (92一) 18 ,女, 东珠海金湾发 电有 限公司助理工程师 广
7 4

力科学与来自工程 20 0 9正
1 存 在 的 问题 . 2 ( )安全 问题 。 循环 水停 运或 者 中断 的情况 1 在 泵失 去水源 。 机组 大部 分重 要辅 机 因冷却 水 中断而
备损坏 等 事故 发生 。
泵供 水 。 ( )新 增 3号 、4号工 业水 泵 出 口接 至工 业水 2 () 3 从工 业水 母 管与机 组主 冷 油器冷 却水 进水
下 , 环 水泵 出 口碟 阀关不 严造 成主 泵房 的工 业水 母管联 络起 到 备用 作用 。 循
被 迫停 运 ,而造 成 锅炉汽 包 干锅 ,严 重 时会造 成设 母 管增 设 联络 门。
压缸 内缸温 度 1 0C以下 , 5 ̄ 停运盘 车这 一过程 , 有部 工业 水泵 , 速恢 复工 业水 系统 的正常供 水 ,为机 迅 避 分主要 辅机仍 然保 持运 行状 态 , 给水泵 、 如 炉膛冷炉 组 的主要 辅机 提供 足够 的冷 却水 , 免 事故进 一步 要启 动 引风机 、 空预器 要连 续运 行 等都 需要 启动循 扩大 的可 能 。
周 博
( 东 珠 海 金 湾 发 电有 限 公 司 ,广 东 珠海 5 90 ) 广 10 0
摘要 :叙述 了韶 关 电厂 1 0号机组 (0 3 0MW)工业冷却水 系统的改造 以及 由此取得 的安全和经济效益 。 关键词 :冷却水;中断 ;安全;经济;改造
中图 分 类 号 :T 2 8 K 2 文 献 标 识码 :A
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