石油化工典型事故汇编

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全国范围石化企业火灾爆炸事故案例汇总讲解

全国范围石化企业火灾爆炸事故案例汇总讲解

全国范围石化企业火灾爆炸事故案例汇总讲解案例一:上海某石油化工公司炼油厂液化气爆炸一、事故概况及经过1988年10月22日凌晨,上海某石油化工公司炼油厂小凉山球罐区发生液化气爆燃事故,死亡25人,烧伤17人,直接经济损失9.8万余元。

10月21日23时40分,该厂在三区14号球罐开阀放水,违反操作规程,没切换开关,阀门全部打开,致使液化气随水外溢达9.7吨,通过污水池扩散到罐区西墙外,与工棚明火相遇,在连续沉闷的爆炸声中,南北350米、东西250米的地带燃起熊熊大火。

毗邻球罐区的10多间简易工棚代为灰烬,围墙内建筑受到破坏,变压器、电缆、电讯仪表等严重损坏,变电室房顶开裂,一扇铁门飞出60多米远。

二、事故原因分析这是一起违章操作,纪律松驰,管理混乱,领导上的官僚主义引起的重大责任事故。

班长在接到门岗保安人员发现异常气味的报告后麻痹大意,保安队书记、保卫科、值班室等接到门岗电话后不及时处理,贻误了时机。

当班的7个工人中,3个拨葱做饭,后又有2人关门睡觉。

球罐区民工安炉灶,各级领导熟视无睹,无人制止。

案例二:某石化公司炼油厂储油罐爆炸起火一、事故概况及经过1993年10月21日18时15分,南京某石化公司炼油厂油品分厂罐区发生爆炸,引起310号油罐燃烧,造成2人死亡,直接经济损失约39万元。

1993年10月21日13时许,某石化公司炼油厂油品分厂半成品车间工人黄某某在当班期间,发现310号油罐油面高度已达14.21米,接近警戒高度14.30米,黄马上向该厂总调度进行了报告,并向总调度请示310号油罐汽油调合量。

根据总调度的指示,黄某某进入罐区将油切换至304号油罐。

13时30分许,黄在给31O号油罐作汽油调合流程准备时,本应打开310号罐D400出口阀门,却误开了311号油罐D400出口阀门。

15时许,黄开启11A号泵欲对310号油罐进行自循环调合,由于错开了311号B400出口阀门,实际上此时310号油罐不是在自循环,而是将311号罐中的汽油抽入310号油罐。

中石化事故案例

中石化事故案例

2012年5月21日下午,四建上海石化项目部分包商——上海连通实业有限公司4 名员工在上海石化厂区大堤路与卫六路交叉处,使用25吨汽车吊进行穿管作业 (吊装管道直径为100mm,长约9米)。13时10分左右,当被吊管道上升约9.5米 高时,管道与管架发生碰撞,管道滑落至地面后反弹,砸到路过此地的另一家 分包商——上海东海华庆工程公司职工王某头部,经医院抢救无效死亡。
吉林松原石化厂 厂房发生闪爆引发火灾 造成3死8伤 中石化沧州炼油厂爆炸,事故造成一人受伤 山东省青岛经济技术开发区的中国石油化工股份有限公司管 道储运分公司输油管线起火爆炸 62人 死亡 136人受伤
(一)黄河钻井总公司四公司32562队机械伤害事故 1、事故经过:2012年1月24日,黄河钻井总公司四公司32562队在樊4-54井 钻进接单根作业,安全副队长王江波操作刹把,因鼠洞内钻杆节箍位置不合 适,副司钻刘伟调节液压大钳升降气缸至合适位置,见习技术员马艺发现钳 牙脱出,右手伸入液压大钳准备复位钳牙,此时刘伟已操作液压大钳转动, 马艺右手被液压大钳挤压断裂。 (二)渤海钻井总公司国际钻井事业部4016队起吊事故 1、事故经过:2012年1月29日,渤海钻井总公司国际钻井事业部4016队在渤 76-斜95井,进行设备拆卸搬迁施工,工程运输二公司吊车驾驶员王涛、4016 队技术员耿延海等4人吊装井架运输架。在放下运输架、起升吊钩时,吊钩挂 住运输架底座槽钢内侧,造成运输架倾倒,技术员耿延海躲避不及,被运输 架砸成重伤。
2000年7月24日11:05,吉化集团吉林市北方联合化 工厂无水乙醇车间发生一起重大事故,死亡2人,重 伤1人,经济损失2000元。联合化工厂无水乙醇车间 于7月23日19:40停车检修。7月24日8:00在乙醇车 间调度会上,车间主任李东基、副主任于洪研究决 定,在新系统成品进料管线上增加一条返料管线。 施工前,于洪组织车间技术员张淑娟、化工工长孙 玉凤、化工班长陈宏颖等人制定了清洗方案,办理 了动火证。 8:30,孙玉凤带领工人按清洗置换方案 对管线进行了清洗置换,并加堵了盲板。10:10, 经分析工杨彩霞用测爆仪分析合格。

炼化企业检维修施工作业典型事故案例汇编

炼化企业检维修施工作业典型事故案例汇编

警钟长鸣前言石油化工行业是一个危险性较大的行业,具有易燃、易爆、有毒有害、高温、高压、深冷、腐蚀性强等许多潜在危险因素。

由于石油化工生产过程中存在的固有危险性和特点,决定了安全生产在石油化工生产中的重要性和地位。

大检修年往往“全面检修”,各生产装置要按计划全面停工检修。

由于装置检修、改造工作量大,任务重,交叉作业多,施工作业队伍和人员多且素质参差不齐,现场管理难度大,在装置停工、检修和检修后的开工过程中是安全事故多发和易发的特殊时期。

因此,全面落实好装置停工、检修和检修后开工过程中各项安全措施,防止发生各类事故,实现安全、优质、文明的完成大修任务,确保生产装置停工检修和开工过程的安全,一项重点工作。

事故是一面镜子,是最好的安全教育素材,可以让大家真切看到由于人的不安全行为、物的不安全状态以及管理漏洞给人类活动造成的严重后果。

为进一步提高全体员工和施工人员安全意识,警示员工和施工人员,做到警钟长鸣,收集、整理了某石化公司从1990年至2010年期间在检维修期间(包括日常检维修、大检修和开停工)所发生的典型事故(包括部分事件,文中统称事故)案例112起,并汇编成册。

从事故发生类别看,112起事故中人身伤害事故58起(不含着火爆炸人身伤害事故,含高处坠落事故12起,触电事故12起,起重吊装事故9起,烫伤事故7起,物体打击事故6起,窒息事故4起,机械伤害事故3起,溅伤事故2起,滑跌事故1起,砸伤1起,撞伤1起),占52%,火灾、爆炸事故38起,占34%,其他事故16起,占14%。

可见着火爆炸事故和人身伤害事故在检维修作业及开停工过程中频发,需要重点预防。

本事故汇编按着火爆炸事故、中毒窒息事故、高处坠落事故、触电事故、起重吊装事故、灼烫事故、其他人身伤害事故、生产事故事故、设备事故等分为9个章节,每个章节前面都对相应类型的事故进行了统计分析,提出了“提示与分析”,包含事故原因分析、重复性事故提示、预防措施等方面,特别是重复性事故,比如动火作业含油保温着火事故、焊花引燃事故、油(气)未清除着火事故、闪燃伤人事故;受限空间作业中毒窒息事故;高处作业不系安全带坠落事故;电气作业电击和电伤事故;起重吊装站位不合理造成起重伤害事故;能量隔离不到位造成的烫伤事故;交叉作业造成的物体打击事故;开停工过程中忽视安全、忽视警告、缺乏检查确认、误操作造成的生产和设备事故等,应该格外关注和重视。

化工安全事故案例

化工安全事故案例

化工安全事故案例化工安全事故是指在化工生产过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡、环境污染和财产损失。

这些事故往往给企业和社会带来巨大的影响,因此对化工安全事故进行案例分析和总结,对于预防类似事故具有重要意义。

案例一,美国切尔诺贝利核电站事故。

1986年4月26日,苏联切尔诺贝利核电站4号反应堆发生严重核泄漏事故,导致大量放射性物质泄漏,造成数千人死亡,并对周边地区造成长期的环境污染。

事故的原因主要是操作人员在进行实验时忽视了安全规程,导致核反应堆失控。

同时,核电站的设计和管理也存在严重缺陷,加剧了事故的严重性。

案例二,中国天津港爆炸事故。

2015年8月12日晚间,中国天津港发生两起大规模爆炸事故,造成173人死亡、数百人受伤,数十亿人民币的财产损失。

事故的原因主要是存放在港口的危险化学品管理不善,违反了安全规定,加上高温天气和不当的消防处理,最终导致了爆炸事故的发生。

案例三,日本福岛核电站事故。

2011年3月11日,日本东北部发生9.0级地震和海啸,导致福岛核电站发生核泄漏事故。

这次事故导致大量放射性物质泄漏,对周边地区造成了严重影响。

事故的原因主要是核电站设计不符合地震和海啸的安全标准,同时应急预案和设备也存在严重缺陷,导致了事故的发生和扩大。

这些化工安全事故案例都给我们敲响了警钟,提醒我们在化工生产中要高度重视安全问题。

首先,企业要加强安全管理,建立健全的安全生产制度和规范操作流程,严格执行各项安全规定。

其次,加强员工安全教育和培训,提高员工安全意识和应急处置能力。

最后,加强监管和检查力度,及时发现和纠正安全隐患,确保化工生产安全稳定。

总之,化工安全事故案例的分析对于我们认识事故的原因和规律,提高安全管理水平,预防和减少事故的发生具有重要意义。

希望广大化工企业和从业人员能够引以为戒,不断提升安全意识,确保化工生产安全稳定。

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总

化工典型安全事故案例汇总目录目录................................................................. 1.第一章火灾事故案例 (4)一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4)二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5)三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6)四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23爆燃事故 (7)五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9)六制度不全操作不当引发爆燃事故“ 20RR.9.28”燃爆事故 (11)七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12)八锅炉长期高负荷运行弓丨发火灾事故............................... .13 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾.. (15)十一起氧气管道燃爆事故 (16)十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19)十二中石油兰州石化爆炸事故 (20)第二章爆炸事故案例 (22)一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22)二大庆石油化工总厂20RR.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23)三山东德齐龙化工集团有限公司“ 7.11 ”爆炸事故 (25)四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27)五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28)六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29)七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31)八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32)九山东博丰大地工贸有限公司“ 7.27”爆炸事故 (33)十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34)十^一南京化工厂爆炸事故 (34)十二大连输油管道爆炸事故......................................... .36 第三章中毒事故案例.. (38)一河南濮阳中原大化集团有限责任公司“ 2.23”较大中毒窒息事故 (38)二莘县化肥有限责任公司“ 7.8”液氨泄漏事故 (39)三淄博市周村区“ 5.21 ”危化品槽罐车中毒死亡事故 (43)四山东阿斯德化工有限公司“ 8.6” 一氧化碳中毒事故 (44)五山东滨化集团化工公司“ 4.15”氮气窒息事故 (45)六山东晋煤同辉化工有限公司“ 4.21 ”事故 (46)七苯中毒事故案例 (48)八制度不执行,入罐作业酿事故 (49)九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (50)十二氧化硫中毒事故案例 (52)第四章国外化工安全事故案例 (55)一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故 (55)二美国路易斯安那州 SonatERploration公司油气分离厂火灾爆炸事故 (57)三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故 (61)四日本甲醇精馏塔爆炸事故.6.5五美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故 (66)六韩国幸福公司的 ABS树脂厂火灾爆炸事故 ........................... .68 七日本一合成氨装置爆炸事故.. (69)八印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故 (70)九墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故 (70)十西班牙液化丙烯罐车爆炸事故 (73)十一美国联合碳化物公司氮气窒息事故 (76)十二印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故 (78)十三日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故 (83)十四塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故 (84)第一章火灾事故案例一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故20RR年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。

石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编

石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编

石化装置停工大检修典型的检修改造事故汇编Ⅰ、人身事故(一)、高处坠落事故1、炼油厂第一作业部“5.5”摔伤事故2005年5月5日,炼油厂第一作业部烷基化装置进行开工前设备气密检查,9:40分,车间职工章某踩在距地面不到1.5米的管线上,检查换热器E-3005浮头漏点,检查完下来时,由于风力较大,使得身体失去重心,摔落在地上,造成轻伤。

事故原因分析:烷基化装置操作工章某安全意识不强,作业前没有认真检查作业周围环境,以及施工现场设备设施情况。

下来时由于风力较强,使得身体失去重心,摔落在地上,造成轻伤。

2.炼油厂第八作业部“11.30”摔伤事故2005年11月30日21:40分,装车四台9道、10道对好槽车后,开始装槽车。

23:30分,四台九道装至第七个槽车时,因当晚风力较大,操作人员重心不稳,在踩踏槽车表面时脚底出现打滑,造成操作工张某顺槽车表面滑落摔至地面。

送往医院检查,诊断为左侧肋骨骨折。

事故原因分析:操作人员安全意识不强,没有充分认识到梯子和槽车罐体间的距离存在滑落摔伤的风险。

(二)、中毒事故1.动力厂一供水“10.13”急性中毒事故1980年10月13日20:40分,动力厂一供水颐和园取水站,在启动2#水泵时,引起电压瞬间波动,使运行中的加氯机压力水突然中断,氯气大量泄漏,短时间,室内充满氯气。

加氯岗位一名职工接到值班长通知后,未采取任何防护措施和佩戴防毒面具,迅速跑进氯气库去关氯气瓶阀门,被强烈的氯气呛出,为了恢复加氯机的运行,再次冲入加氯库被呛得身体疲软,无法支持。

被当班通知紧急送往医院,经诊断为氯气中毒,住院治疗。

事故原因:(1)值班长在下达操作命令时,忽视危险操作项目的安全注意事项的提醒。

(2)操作人员自我保护意识淡薄。

2.动力事业部“10.6”天然气中毒事故2002年10月6日23时5分,动力事业部一电站运行人员在进行天然气系统检查时发现有异味,但未发现漏点,返回向班长进行了汇报,班长立即意识到天然气系统的静密封点泄漏,决定再次进行寻找,在逐点检查过程中,由于在泄漏现场工作的时间较长,吸入了过量天然气和炼油厂尾气的混合气,23点20分晕倒在返回操作室的途中,经送人民医院抢救确诊为天然气中毒。

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总

化工典型安全事故案例汇总目,录目,录 (1)第一章火灾事故案例 (5)一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (5)二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (6)三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (7)四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故8五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (10)六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故12七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故. 14八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (15)九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (17)十一起氧气管道燃爆事故 (18)十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (20)十二中石油兰州石化爆炸事故 (22)第二章爆炸事故案例 (24)一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (24)二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析25三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (27)四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (29)五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (31)六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (32)七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (33)八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (35)九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (35)十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (36)十一南京化工厂爆炸事故 (37)十二大连输油管道爆炸事故 (38)第三章中毒事故案例 (40)一河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”较大中毒窒息事故40二莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (42)三淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故.. 45四山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故46五山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (47)六山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (48)七苯中毒事故案例 (51)八制度不执行,入罐作业酿事故 (52)九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (54)十二氧化硫中毒事故案例 (55)第四章国外化工安全事故案例 (58)一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故58二美国路易斯安那州Sonat Exploration公司油气分离厂火灾爆炸事故60三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故 (65)四日本甲醇精馏塔爆炸事故 (69)五美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故 (70)六韩国幸福公司的ABS树脂厂火灾爆炸事故 (72)七日本一合成氨装置爆炸事故 (73)八印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故 (74)九墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故 (75)十西班牙液化丙烯罐车爆炸事故 (78)十一美国联合碳化物公司氮气窒息事故 (81)十二印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故 (84)十三日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故88十四塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故 (89)第一章火灾事故案例一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总一、天津港爆炸事故2015年8月12日晚,位于天津市滨海新区天津港口的一家仓库发生爆炸。

起初只是一场火灾,但随后多次爆炸,爆炸能量相当于2.9吨TNT炸药,造成173人死亡、797人受伤,161人失踪。

这次爆炸波及范围广、影响深远,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

经过初步调查,该起事故是由于存储过多的危险化学品引起的。

天津港爆炸震惊了全国,引起了人们对于工厂生产和储存危险化学品的安全问题的高度关注。

二、茅草坪瓦斯爆炸事故2003年11月20日,河南省安阳市茅草坪田家庄发生瓦斯爆炸事故,造成148人死亡、114人受伤。

当时,当地一家煤矿发生瓦斯爆炸,瓦斯燃烧后引发了更大的二次爆炸,导致事故规模扩大。

该事故发生的原因是煤矿的安全措施不足,工人违规操作,同时煤矿生产的压力和产量的要求过高,导致了安全隐患积累。

该事故给人们敲响了警钟,引起了对于煤矿和矿山安全问题的重视。

三、九江船坞起重机事故2019年3月31日,江西省九江市一家船坞内的起重机突然坍塌,造成10人死亡、3人受伤。

经过初步调查,事故原因是起重机超载导致结构失稳。

此次事故让人们看到了工业设备安全管理的重要性,要求企业加强设备维护和保养,并完善安全制度。

四、三亚苏州湾花园酒店腐蚀性气体泄漏2010年7月17日晚,海南省三亚市苏州湾花园酒店发生腐蚀性气体泄漏事故,导致一名工作人员当场死亡、多人受伤,给周围居民带来不小的影响。

事故责任方在该事件中被判定缺乏严格的标准操作和安全管理程序,导致了安全隐患。

该事故也反映了企业对于化学品储存、管理、作业、运输等环节的重视程度不足。

企业应该加强对于危险化学品的管控和管理,并严格履行相关安全制度,以保障人民群众的生命财产安全。

五、2013某化工厂爆炸2013年4月6日,江苏省盐城市一家化工厂发生爆炸事故,造成了很大的人员伤亡和财产损失。

经过初步调查,事故原因是化工厂储存不当,出现泄漏,最终引起爆炸。

石化装置典型的开停工事故汇编

石化装置典型的开停工事故汇编

石化装置典型的开停工事故汇编Ⅰ、人身事故1、镇海炼化炼油五部“9.24”硫化氢中毒事故,二名检修工受伤2009年9月24日,镇海炼化炼油五部Ⅱ加氢裂化按照计划拆除装置界区及装置内所有盲板,准备开工,其中包括与低瓦线相连的放空罐顶V1034出口总管的盲板,盲板位于放空罐顶蝶阀阀前法兰处。

9:00左右,工艺技术员崔某在现场与建安公司施工人员进行了交底,施工人员开始拆除V1034至低压瓦斯线盲板作业。

9:30左右,松开法兰大部分螺栓后,盲板与阀板间积聚的含烃液体溅出,铆工张某、钱某吸入少量气体后立即感到不适,经医院检查治疗,身体逐渐恢复正常。

事故直接原因:放空管线上蝶阀内漏,低压瓦斯在阀与盲板间积聚并冷凝,法兰松开后液体溅出,其中携带的硫化氢气体也随之释放,作业人员吸入后中毒。

事故间接原因:技术人员安全意识不强,工作考虑不周,未对低瓦线拆除盲板作业认真进行危害识别,对蝶阀内漏,盲板与蝶阀间积聚含烃液体及内含硫化氢估计不足,在安排拆盲板作业时,未要求施工作业人员采取防硫化氢中毒保护措施。

2、中原石化承包商“9.22”窒息事故,昏迷2人2011年9月22日,中原石化有限责任公司新建MTO装置进入开车阶段。

下午16时30分,车间安排第十建设公司的1名分包商员工进入装置急冷塔C-2101更换垫片,在更换过程中窒息晕倒,监护人随之进入塔内施救也窒息晕倒。

两人随即被塔外人员救出,1人完全恢复,另1人也基本康复。

事故直接原因:一是急冷塔C-2101与分离工段K-3001系统连接管线没加盲板,而是用两道阀切断隔离。

在进入塔内作业过程中,下游单元分离工段正在对K3001系统进行氮气置换。

在升压过程中,氮气经两道隔离阀反窜到反应再生单元的分离塔,然后进入与之相连的急冷塔。

因塔内氮气逐步积聚,氧气含量逐渐降低,致使两人相继因缺氧而晕倒。

二是在开工物料已经进入装置后,车间管理人员在未办理进入受限空间作业证的情况下,仅凭氧含量分析合格报告单就匆忙安排工人进入受限空间作业。

石油化工行业典型事故案例汇总

石油化工行业典型事故案例汇总

事故案例一
事故案例一
事故案例一
事故案例一
我们的废油装车静电接地要注意哪些问题?
பைடு நூலகம்019年10月交流
事故案例二
事故案例二
我们的硫酸罐如果修补要注意哪些问题?
事故案例二
事故案例三
事故案例三
事故案例三
事故案例三
事故案例三
我们在碰到受限空间内动火作业要注意什么?
中国石油大连石化公司第一联合车间60万
重整脱砷罐“3.14”床层爆裂事故调查报告
事故原因及性质
在事发前整个作业过程中,可燃气体、氧含量始终在合格范围内, 事发后现场也未检测到可燃气体,事故调查组排除了现场化学爆炸的 可能性,确认反应器内部催化剂床层发生物理性爆裂。
直接原因
因催化剂结焦严重反应器内形成不规则的半封闭空间,加之反应 器底部持续通入氮气(管道充氮气压力0.6MPa),大连石化公司对 R-101反应器内脱砷剂硫化过程产生结焦形成局部封闭空间、卸剂过 程中反应器底部通入的氮气是否通畅没有确认,在卸剂过程中,半封 闭空间内的压力突然释放,发生物理性爆裂,将反应器内作业人员冲 至反应器顶部,造成其头、胸多处骨折、多发肋骨骨折,经抢救无效 后死亡。
间接原因
大连石化公司对反应器脱砷剂硫化后床层异常增高,进行卸剂 施工前工艺处置措施审核不严。对R-101特殊受限空间施工作业过程 中使用氮气吹扫(压力0.6MPa)工艺处置形成局部封闭空间的潜在 风险认知不到位,没有向作业单位提供安全的作业条件。
事故处理:技术部、生产部、设备部、安环部人员被处分。
3. 公司对此类电气系统可能出现的工艺风险认识不足 4. 公司与医疗救护单位的应急救援联动机制不畅。
宁波环洋化工有限公司关于“6.23”事故

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总化工行业是一个高风险的行业,安全事故时有发生。

为了更好地总结和学习化工安全事故案例,我们进行了一些案例的汇总和分析,希望能够从中吸取教训,加强安全管理,防止类似事故再次发生。

1. 爆炸事故。

2015年,某化工厂发生了一起严重的爆炸事故,造成多人死亡和大量财产损失。

经调查发现,事故原因是操作人员在操作过程中未按照标准操作程序进行,导致化学反应失控,最终引发爆炸。

这起事故提醒我们,严格执行操作规程和操作程序,加强员工安全意识培训至关重要。

2. 泄漏事故。

另外一起化工安全事故是由于管道泄漏引起的。

2018年,一家化工企业的管道发生泄漏,导致有毒气体泄露,造成周边居民中毒。

事故调查发现,管道泄漏是由于设备老化和维护不到位导致的。

这次事故提醒我们,加强设备的定期检查和维护,及时发现问题并及时修复,是防止类似事故发生的关键。

3. 化学品泄露。

在某化工厂,由于操作人员操作不当,一种高毒性化学品泄漏,导致了严重的安全事故。

虽然事故中没有造成人员伤亡,但对环境造成了严重影响。

这次事故提醒我们,化学品的储存和操作必须严格按照规定进行,操作人员必须经过专业培训,严格遵守操作规程。

4. 火灾事故。

化工厂的火灾事故也时有发生。

2017年,一家化工厂因为电气线路故障引发了严重的火灾,造成大面积的厂房损毁。

调查发现,电气线路的老化和维护不到位是导致火灾的主要原因。

这次事故提醒我们,加强电气设备的维护和定期检查,及时发现并处理隐患,是防止火灾事故的重要措施。

总结。

通过对这些化工安全事故案例的分析,我们可以看到,大多数安全事故都是由于人为操作不当、设备老化、维护不到位等原因导致的。

因此,加强员工安全意识培训,严格执行操作规程,加强设备的定期检查和维护,都是预防化工安全事故的关键。

同时,化工企业需要加强安全管理,建立健全的安全生产管理体系,确保安全生产工作得到有效实施。

希望通过这些案例的汇总和分析,能够引起大家对化工安全的重视,加强安全管理,共同努力,减少化工安全事故的发生,为化工行业的可持续发展保驾护航。

化工安全事故案例(5篇)

化工安全事故案例(5篇)

化工安全事故案例(5篇)第一篇:化工安全事故案例低压系统保护线断线引起的人身事故淮南市某居民楼发生一起人身触电伤亡事故,一居民在淋浴时触电死亡。

该居民楼为TT接地系统,变压器出线端、每个单元电能表集控箱均未安装剩余电流动作保护器,每户居民室内装有保护器,相线、中性线、保护线三线进户。

系统接线见左。

当发生触电事故后,该单元所有用户的保护线有220V的电压,3室的冰箱、淋浴器的外壳均有220V的电压,当断开该单元电能表集装箱内的低压主断路器,或单元电能表集装箱内的9室低压断路器时,该单元所有保护线电压消失,3室的冰箱、淋浴器的外壳也不带电。

经事后调查发现。

(1)该单元的PE线接地被剪断,造成PE线未能与接地体连接,未能接地。

(2)根据现场分析,可以推断出:9室的相线在未进入9室前与PE 线相碰,造成整个单元PE线带电,220V的电压通过PE线引起3室电器的外壳带有220V的电压,死者在洗浴时,手握潮湿带电的淋浴头,人身被水淋湿,阻抗下降,造成触电,无法摆脱电源,瞬间死亡。

通过这次触电死亡事故,暴露出如下问题:①PE线与接地体的连接被人为的剪断,造成PE线的功能全失,暴露出低压系统的检修未能开展,存在认识的误区:高压系统需要定期的维护,380、220V系统定期的检修工作不重视,但每年因低压触电死亡的人数,却远远超过高压系统,很多低压触电事故完全可以通过定期的检修得以避免。

②该配电变压器、单元集装箱未安装分级BCD(剩余电流动作保护器),在触电发生时未能立刻自动切断电源。

虽然每户居民都装有保护器,但因该保护器未能正确动作。

暴露出该低压在改造时存在隐患。

③该幢居民楼未采用等电位连接,在触电发生时,未能降低接触电压。

近几年由于城网改造、低压系统发展很快,因此在考虑低压系统的设计中,一定要按照规程设计、施工、验收。

同时应将低压维护列为每年的大修维护中,保证我们的客户能够用上安全优质的电能。

第二篇:化工安全事故案例序言化工是一个高危行业,高温、高压、易燃、易爆、易中毒、易烧伤等危害有害因素和时刻伴随在化工生产过程中。

石化装置停工大检修典型事故汇编

石化装置停工大检修典型事故汇编

石化装置停工大检修典型事故汇编Ⅰ、人身事故(一)、高处坠落事故1、四建公司分包商“5.15”高处坠落事故,死亡1人2011年5月15日下午,四建公司分包商——中国化学工程第十三建设公司2名工人,在北海炼油异地改造工程重整装置构十框架7.6米层铺设钢格板。

钢格板放置在构十框架的西北侧。

19时5分左右,廖某在钢格板堆放处作业时坠落至地面,头部受伤,经抢救无效死亡。

事故直接原因:一是作业通道上临时铺设的钢格板没有固定。

二是廖某未将安全带系挂在旁边设置的生命绳上,且违章用安全带挂钩去拖拽堆放的钢格板。

因脚下的钢格板滑落,廖某随同坠落,导致了事故发生。

事故间接原因:一是廖某安全帽带未系好,坠落时安全帽脱开,头部碰到地面时因没有安全帽防护导致伤害加重。

二是现场管理存在严重漏洞。

现场铺设钢格板的2人均没有参加过相应的安全交底,作业许可证上的作业人员名单中也不包含这两人。

三是现场监督检查不到位。

监管人员没有及时发现并制止通道格板不固定、安全带不系挂等违章现象。

2、河北石油公司承包商“7•27”高处坠落事故2010年7月27日下午,岳阳通达建安公司在河北石油唐山分公司任各庄油库进行防腐作业。

孟某(男,42岁)等3人负责201号罐(1万立方米)罐壁底漆防腐工作。

17时13分左右,由于未将滑板绳系牢,绳扣松开,孟某随滑板由罐顶坠落(落差约16米)。

有关人员迅速将其送医院救治,抢救无效死亡。

事故主要原因是作业人员违反操作规程,高处作业未系安全带。

事故暴露出企业在承包商安全监管方面存在严重漏洞。

3、茂名分公司承包商“6.22”高处坠落事故,1人死亡2010年6月22日16时50分左右,茂名分公司承包商——茂名恒孚防腐工程公司(改制单位)承担炼油分部的石脑油罐(容积1万立方米)喷砂防腐作业,准备收工时,1名作业人员在从罐内脚手架下来的过程中,不慎坠落摔伤,经抢救无效,于6月27日19时15分死亡。

事故的直接原因:脚手架的搭设不符合规范要求,没有搭设上下通道,作业人员直接沿脚手架攀爬时不慎滑落。

石化行业同类事故汇编

石化行业同类事故汇编

5同类装置典型事故案例现跑料,致使事故进一步扩大。

(5)主操在控制室观察到V-202A液位出现下降,没有通知班长和外操去现场检查,思想麻痹,缺乏工作责任心,对事故的发生未起到有效的监控作用。

(6)车间管理松懈,没有认真吸取1997年3月10日苯乙烯罐罐体爆裂事故的教训,岗位人员交接班制、巡回检查制执行不认真。

对于新设备投用的管理不规范、不到位,现场管理工作中存在着较大的漏洞。

5.2.3 应吸取的教训和采取的防范措施(1)严格按照事故“四不放过”原则进行事故处理,对全体职工进行教育,使广大职工从中吸取事故教训,提高安全责任心。

(2)严格执脱水操作规定,严格规定脱水操作不离人,完善脱水操作方法。

(3)严格执行交接班制度、巡回检查制度,完善巡检管理制度,细化巡检路线,内容及要求。

5.1 事故经过1999年2月25日10时40分,加氢车间当班主操邓某打开画面,准备进行乙烯罐切换操作。

就在这时,火炬气回收C—302报警铃声动阀,查看C—302报警原因。

约5分钟后,乙烯外送压力报警,压力、流量急剧下降,邓某再返回画面,发现原来B罐出口阀未开,导致乙烯泵抽空,他随即补救措施,将B、C罐出口阀打开,但为时已晚,事故导致下游装置停车。

5.1.2 事故原因分析(1)当班主操在进行重大操作时精神不集中,麻痹大意,时事故发生的直接原因;(2)切换罐未能严格执行工作票制度,安全监督管理不力。

5.1.3 应吸取的教训和采取的防范措施(1)加强培训,从提高职工安全生产意识入手,加强职工责任心,职工素质教育。

(2)加强安全生产监督管理,使车间各项管理制度具体落实到位。

5.2 加氢尾油罐一、福建炼化重大液化气跑损事故1、事故经过10月22日11时7分,福建炼化油品车间至码头的672号液化气装船管线(长约6500米)位于码头主引堤上的Dg200波纹补偿器突然爆裂,跑损113吨。

2、事故原因事故管线发生爆裂前,安全阀已经起跳,但由于判断失误,又将安全阀前后隔离阀关闭,致使管线薄弱点爆裂,导致液化气跑损。

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总化工行业是一个高风险的行业,由于原材料的特殊性以及生产过程中存在的各种危险因素,化工安全事故时有发生。

本文汇总了一些近年来发生的化工安全事故案例,旨在通过这些案例的分析,总结出事故发生的原因和教训,以期能够引起相关从业人员的重视,提高安全意识,减少化工安全事故的发生。

1. 2015年天津港危险化学品仓库爆炸事故。

2015年8月12日晚间,天津港危险化学品仓库发生爆炸事故,造成173人死亡,数百人受伤,引发了全国范围内的关注。

经过调查,事故原因主要是管理混乱、违规操作、违法建设等多重因素导致的。

此次事故给我们的启示是,对于危险化学品仓库的管理必须严格执行相关法规,确保安全生产。

2. 2016年山西临汾化工厂泄漏事故。

2016年10月,山西临汾市一家化工厂发生氢氟酸泄漏事故,导致多人中毒。

事故原因是由于设备老化、维护不到位以及操作不当所致。

这次事故提醒我们,化工企业要加强设备的维护和管理,确保设备的安全运行,同时加强员工的安全培训,提高操作技能。

3. 2017年河北邢台化工厂爆炸事故。

2017年4月,河北邢台市一家化工厂发生爆炸事故,造成多人死亡、伤亡。

初步调查显示,事故是由于企业违法违规生产、安全管理不到位所致。

这次事故再次提醒我们,企业要遵守相关法规,加强安全生产管理,不得以牺牲安全为代价谋取利益。

4. 2018年江苏化工厂溶剂泄漏事故。

2018年7月,江苏省一家化工厂发生溶剂泄漏事故,造成环境污染,影响了周边居民的生活。

事故原因是由于企业在生产过程中对环境保护措施不到位,导致了溶剂泄漏。

这次事故提醒我们,企业要加强环境保护意识,严格执行环保法规,确保生产过程中不对环境造成污染。

5. 2019年广东化工厂火灾事故。

2019年12月,广东一家化工厂发生火灾事故,造成大面积厂房受损,直接经济损失巨大。

经过调查,事故原因主要是由于企业在防火措施上存在疏漏,导致火灾发生后无法及时控制。

国内外化工安全事故案例汇总

国内外化工安全事故案例汇总

国内外化工安全事故案例汇总近年来,不幸的化工安全事故在国内外频频发生,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。

下面将对一些近年来发生的重大化工安全事故进行汇总。

国内化工安全事故案例:1.2005年11月,江苏南京爆炸案:江苏南京江宁区化工厂发生爆炸,造成至少7人死亡,上百人受伤。

事故原因是厂内储存的危险品未按规定进行分类、分堆、储存,导致含氯碱性物质溶液发生爆炸。

2.2024年8月,新疆哈密爆炸案:新疆哈密华新化纤公司发生爆炸,2人死亡,6人受伤。

事故原因是操作人员在操作蓄电池时不慎引爆了可燃气体。

3.2024年8月,天津港爆炸事故:天津港发生集装箱化学品仓库爆炸,造成173人死亡,多人失踪,数千人受伤。

事故原因为违法储存大量危险化学品,有的化学品储存超过规定限额,导致爆炸发生。

4.2024年3月,江苏连云港爆炸事故:江苏连云港化工园区发生爆炸,造成78人死亡,94人受伤,82人失联。

事故原因是储存过量化学品的厂房未经审批,同时储存、运输等环节违反安全规定。

国外化工安全事故案例:1.1984年,印度博帕尔毒气泄露事故:印度化工厂泄露大量有毒气体,导致至少2.5万人死亡,千万人受伤。

事故原因是操作失误和设施缺陷。

2.2005年,美国得克萨斯州瑞克温爆炸事故:美国化学品厂发生爆炸,造成15人死亡,180人受伤。

事故原因是操作失误和安全管理不善。

3.2024年,日本福岛核泄漏事故:日本福岛核电站因地震和海啸导致核泄漏,造成数千人死亡,数万人被迫撤离。

事故原因是地震和海啸造成核电站设施破坏,导致核泄漏。

4.2024年,黎巴嫩贝鲁特港爆炸事故:贝鲁特港发生巨大爆炸,造成至少200人死亡,数千人受伤。

事故原因是存放在港口的火药库发生意外爆炸。

以上仅是一部分国内外化工安全事故的案例,这些事故给人们敲响了警钟,提醒我们化工企业和有关部门要高度重视化工安全,加强安全管理,合理规划生产、储存和运输环节,确保人民群众生命财产安全。

石化事故选编

石化事故选编

石化事故选编2007-09-17 19:03:22 来源:评论:0前言石油化工生产具有高温、高压、易燃、易爆、易中毒、易腐蚀、连续性、连锁性等特点,人所共知。

为了更好地提高电气车间的防事故能力,确保炼油厂安全生产,杜绝人身事故,消灭设备事故,这里特地选取编了广州石油化工总厂的部分事故,供大家学习参考。

这些教训是用鲜血和生命换来的,需要牢牢记住,时刻启迪我们强化安全管理,从严治内。

希望能起到“前车之覆,后车之鉴”避免重蹈覆辙,防患予未然。

电气事故钢纤穿电缆、全所停电1、一九七八年七月十九日、电工车间为改变8# 变电所(加压水泵房变电所)对9#变电所(珠江取水泵房变电所)原设计不合理的供电方式,需在8#变电所增设两台高压开关柜、供9#变电所两个进线回路电源。

于是,请来十名民工挖埋地电缆。

当天下午,已挖出了总降变电所至8#变电所两条进线电缆,但还有两条由8#变电所至9#变电所的电缆未挖出。

当时正值建厂初期管理混乱、隐蔽工程没有竣工资料,而且该段电缆又未铺河沙和红砖,使工作人员无法判断该处有无电缆,便用钢钎继续挖土。

十五时二十分在8#变电所东侧电缆沟,民工用钢纤插穿了去9#变电所1回路电缆,造成单相接地,使 8# 变电所停电3小时35分,9#变电所停电23小时。

事故原因:隐蔽工程没有竣工资料,对电缆去向不明显是造成这次停电事故的主要原因。

伤自开后盖、停电又死人2、一九八零年九月二十一日上午八时四十分,省工业安装公司六处承包我厂气柜工程,电工李泓茂等三人在我厂4# 变电所13#、 17#高压柜施工,为工程接电源。

由于李违反操作规程,私自拆开13# 柜后盖板检查、处理问题过程中,造成母联短路,触电死亡的重大事故。

这起事故使我厂总降1#主变压器低压引线部分烧断跳闸,引起全厂电压瞬时波动,一联合蒸馏装置减压系统和催化裂化装置停车,柴油泵房停电,二联合车间硫磺回收和污水脱硫全停,1# Co锅炉停炉,空压站1#、3#、5#机停车。

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第一篇重大典型事故本篇从中国石化总公司成立^一年来各石化企业上报的 1143例事故中,选择了 47例重大典型案例。

其中人身事故5例、火灾事故11例、爆炸事故17例、设备事故8例、生产事故6例。

共计死亡94人、重伤41人,直接经济损失2320万元。

这些事故之所以称为典型,是这些案例虽然只占1143例的4.1%,而重伤人数、死亡人数和直接经济损失却分别占十一年事故总和的18.0%、6.7%和64.0%,可谓其严重性;二是这些事故的发生起因,有违章指挥、违章操作、违反纪律,有技术素质差,有设备管理不善或者有缺陷,究其原因大都与人为因素有关,尤其是三违事故占了49%,这说明管理松弛,有章不循,违章作业仍是事故发生的主要原因,是安全生产的大敌,这是我们安全工作要抓的重点,搞好安全工作的关键所在;三是事故的发生有的在生产现场,有的在生产辅助系统,有的在后勤服务系统,有的在外包施工单位,这说明企业的各个环节,各个方面都可能发生重大恶性事故,这些事故作为典型很有代表性;四是事故的表征各有不同,有的是骤然爆炸,有的是无情大火,有的是因腐蚀酿成事故,有的是因剧毒使人丧生,这些案例足以说明石油化工行业的生产特点及安全生产的特殊地位。

通过这47例重大典型事故的介绍,殷切期望读者温故而知新,从中吸取教训,在今后的工作和生产中引以为鉴;深刻地了解石化行业的事故特点和事故起因,高度重视安全生产,主动地有针对性地做好事故预防,避免类似事故重复发生,以确保安全生产。

1. 苯乙烯试车发生爆炸1983年12月10日,兰州化学工业公司合成橡胶厂苯乙烯车间新建的绝热式乙苯脱氢装置(15C),在化工试车过程中发生重大爆炸,造成4人死亡、5人重伤、13人轻伤。

直接经济损失21万元。

事故原因在装置的化工试车过程中,由于乙苯供料中断20分钟, 在恢复供料时,后系统尾气放空管道已经冻堵憋压,尾气(主要成分为氢气)串到油水分离器中,与脱氢液混相跑料,在厂房内形成了氢气与空气混合爆炸性气体。

在乙苯中断过程中,前系统温度变化,导致乙苯过热器上部的一个 Dg25试压排气管法兰漏料,自燃着火,为事故提供了着火源,引起了厂房空间爆炸。

这次事故也暴露出设计、施工、操作、管理上的问题。

设计对泄压面积考虑不周;施工中对管道吹扫不彻底;操作人员培训不够深入,缺乏对问题的应急处理能力;没有一个完整的审核批准的方案。

2. 八四一一”爆炸火灾1984年1月1日凌晨5时32分,大连石化公司石油七厂催化车间气分装置发生一起重大爆炸火灾伤亡事故。

气体分馏装置于1983年12月24日开车,为丙烷脱沥青装置生产溶剂丙烷。

开车前,整个系统是在0.588MPa压力下停放。

开车后, 系统提高到正常操作压力1.715MP&直到事故前,装置生产正常。

1月1日5时26分左右,在岗工人突然听到气分塔区发出泄压的尖鸣声,4名操作员相继迅速赶到现场查找原因。

开始,均认为是蒸汽泄漏,操作员便首先关了脱丙烯塔底重沸器的蒸汽入口控制阀,又关了气分伴热蒸汽总阀。

但声音和漏汽量却不减。

此时,值班的车间副主任赶到现场,与大家一起寻找原因。

突然,泄压声由尖鸣变为沉闷,在场的人感到全身发凉,液化气味很浓,透不过气来。

车间副主任便和两名操作员摸出装置,到距装置 60多米远的门岗打电话,向总厂值班室报告。

同时,当班班长在操作室一边命令紧急熄火停炉,一边拿起电话向厂部调度室汇报。

话音未落,巨大的爆炸就发生了。

气分装置和催化装置的吸收稳定区域顿时一片火海。

从听到泄压尖鸣声,到发生爆炸,历时6分钟。

大火燃烧1小时18分钟,于6时50 分才被扑灭。

这次事故燃烧面积达5760m2,破坏面积为4万多m2。

爆炸产生的冲击波,东北方向波及到距厂 10公里的金州重型机器厂,西南方向波及到6公里外的大连纺织厂,使721户民房受到不同程度的损坏。

此次爆炸事故,在大连地震台测到 1.2级和0.8级两次震波。

爆炸火灾使气体分馏装置摧毁;催化裂化部分装置及吸收稳定区部分空冷和管架倒塌,设备受到严重破坏;3个泵房和三机”厂房、4个配电室倒塌;催化裂化操作室、重整车间仪表室部分受到破坏,仪表被毁坏;东侧的热电站油泵房1#、2#、3#锅炉顶盖建筑结构遭到严重破坏;新建尚未投入运行的电站升压站房屋损坏;电站3台锅炉的联合烟道被震塌;全厂一度停汽,发电机组停运,各生产装置被迫停产。

此次爆炸火灾事故还造成85人伤亡,其中5人死亡、18人重伤、62人轻伤。

直接经济损失达252万元。

事故原因由于管线焊口断裂,致使大量液化气丙烷泄出,迅速扩散,遇到加热炉明火引起空间爆炸。

气分装置脱丙烯塔与该塔底重沸器之间连接的© 300mm管线接出一个© 100 x 80r的变径管。

在变径管的小头,接焊出© 80mm勺丙烷抽出线。

变径管缩口处的焊口,由于低周疲劳而产生断裂,使压力为l.715MPa、温度为54C的丙烷液体喷出,在空间急剧气化。

形成的爆炸混合性气体,沿催化塔区管排的通道由北向南迅速扩散,与距泄漏点162m的催化装置炉201明火相遇,引起爆炸着火。

此处焊口发生断裂,其原因有两条。

(1)焊接质量低劣,有严重的夹渣和未焊透现象。

整个焊缝有3个气孔,其中有一个气孔直径达 2mm,有的焊肉厚仅为l~2mm。

(2)在开车、停车扫线、试压等运行中的压力、流量变化,是造成焊口低周疲劳的外部原因。

教训(1)在安排装置检修时,不是按劳动定额安排工作量和工期,单纯从产、销需要上提出工期要求,因此检修质量得不到保证,给安全生产留下隐患。

(2)工艺管道的管理薄弱,施工标准不高。

在此事故中,气分装置液化气管道共发现28处断口,其中就有24处从焊口处断裂的,占85.7%。

(3)从领导到职工,对液化气的危害性、危险性认识不足,尤其对瓦斯、液化气管道的管理重视不够,没有必要的防范措施。

(4)对低周疲劳致使管线断裂,从概念和危害上缺乏理论知识和认识,因而也没有采取相应的技术措施。

3•去火炬管线倒塌汽车打火成灾1984年1月23日16时50分,燕山石油化学工业公司向阳化工厂第二聚丙烯装置去火炬放空管线,在横跨燕山岗北路的架空处断裂倒塌,气体外漏。

一辆212吉普车强行通过瓦斯区,由于空气不足熄火。

当再次发动打火时,引起爆炸着火。

当场烧死5人,烧伤11人, 烧坏吉普车I辆、后三轮摩托车2辆、自行车7辆。

直接经济损失达 3.03万元。

事故原因(1)火炬系统管理不善。

开车过程中,长明灯点子一天没有点着,也不认真查找原因。

在长明灯没有点燃的情况下,操作人员错误地向火炬管线排放液态丙烯。

液态丙烯在放空管线内急剧气化,大量吸收热量,使管线的温度突然降低。

钢材遇冷收缩,牵动本来就不牢固的支架,引起去火炬管线倒塌断裂。

(2)去火炬放空管线倒塌部分全长 168.3m,共有24道焊口,其中有8道焊口由焊缝处断开。

经检查和化验分析发现,各焊口都存在未焊透、夹渣和气孔,弯曲和抗冲击性能不好,韧性贮备极低等情况。

(3)倒塌部分共有10个管架,原设计为T型水泥架。

实际上,从厂东围墙往东连续6个管架在施工中改成钢制单脚型管架,而且管托与管架又都焊在一起,起不到滑动补偿作用。

当有可燃气排放时,温度的变化使管线产生一定的伸缩,同时牵动支架左右摆动。

加之,管线支架的地脚螺栓埋入地下,腐蚀严重,支撑点少而且单薄。

在长期的外力作用下,6个钢制管架除1个弯曲变形外,其余5个全部倒塌。

(4)管架找正用的不是垫铁,而是红砖,这样就大大减弱了其稳定性,极易失去平衡而倒塌。

4.茶炉烧干锅爆炸伤亡多1984年3月11日22时04分,兰州炼油厂第三单身宿舍 3号茶炉发生爆炸。

该炉壳体崩飞,茶炉房被摧毁,4人死亡,3人受伤。

3月11日,兰州炼油厂劳动服务公司的一名女临时工在岗负责烧茶水炉。

20时左右,她擅自脱岗到离茶炉房约 30m远的同志家还刷子。

闲坐至21点50分左右时,该女工与同志家的人都听到茶炉放水时的气压声响很大。

该女工走到窗前(窗户靠茶炉房一侧)听了听声音后说,可能是水少了,要回去加水了。

随即离开同志家回茶炉房。

过了十几分钟(约22时04分),茶炉房发生了爆炸。

容量为1.684m3 的3号茶炉炉底板与壳体的焊缝崩开,整个壳体崩飞到西南方向50m 远处;烟囱崩飞到东面偏北方向的 47m处;与3号炉并排的东侧1 号、2号两台茶炉被崩,向北移位2m多,撞在墙上;整个茶炉房被摧毁,爆炸物波及的半径约15m;距茶炉房6m远,南侧3间平房的北侧墙体、窗户及部分屋顶遭到破坏;距茶炉房12m远,北侧4间平房的门窗也被损坏。

该女工被崩砸死在茶炉房内;两名去打开水的工人被砸死在与茶炉一墙之隔的打水间;另一名工人被砸死在打水间外的路上;3名在宿舍的工人被崩飞的土块砸成轻伤。

事故原因该茶炉1983年投用,最大充水量为1684kg,只有一个 1/2英寸排汽泄压管。

泄压管孔径小,给事故埋下隐患。

该女工违章擅自离岗长达2小时,致使茶炉烧干。

当她回去发现烧干炉时,又盲目将大量冷水加入炉内。

冷水遇炉内高温后,急剧汽化,压力骤然升高,排汽管来不及泄压而造成憋压,使茶炉底板同壳体焊缝脆化断裂发生爆炸。

5•设备腐蚀酿成火灾1985年4月17日,辽阳石油化纤公司化工二厂二甲酯车间71# 装置氧化工段氧化塔发生一起重大火灾事故,直接经济损失26万元。

17日10时35分,化工二厂71#二甲酯装置氧化工段的一个氧化塔(反应器)和两个氧化物料罐之间,突然发出一声沉闷的响声,瞬间黑烟腾起,火焰蹿出四、五米高,火势越来越大,最严重时火焰高达30余米。

大火将氧化工段112台大小仪表、设备及3000余米各种电缆不同程度地烧损和破坏,还烧掉105吨氧化混合物料。

大火历时 50分钟才被全部扑灭,经3天奋力抢修才恢复生产。

事故原因引进设备氧化塔在正常生产过程中,其本体空气分配管焊口突然破裂,反应物料高速喷出,因静电引起着火。

6. 汽油进水罐引起空间爆炸1985年7月22日8时35分,燕山石化公司合成橡胶厂一成品车间后处理工段发生一起爆炸着火事故,造成 2人死亡、4人重伤、 14人轻伤,942m2的厂房倒塌,部分生产设备被砸坏。

直接经济损失 17.5万元。

事故原因(1)疑聚操作工在给热水罐补水操作中违反补水量不能超过釜顶冷凝水量”及保证水中间罐溢流管有水流出,防止将油送到热水罐”的有关规定。

长时间没有注意水中间罐液面的变化,以致将水中间罐的水基本抽空,造成水中间罐的溶剂油被送入热水罐。

这是发生此次事故的直接原因。

(2)凝聚操作人员在操作中没有遵守随时注意水中间罐油层情况,注意及时往油中间罐顶油”及星期一白班应顶油一次”的规定,在25天内没有及时顶油,使水中间罐存油 2.19m3,为此次事故的发生增加了可能性。

(3)洗胶岗位操作工经验不足,在发现热水罐有油气时未能及时切断补水阀门,以致进油时间过长,造成大量油气弥漫。

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