新型防爆铁沟浇注料与单铁口高炉出铁主沟储铁式结构改造实践

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单铁口高炉出铁沟长寿化技术改造与实践

单铁口高炉出铁沟长寿化技术改造与实践

单铁口高炉出铁沟长寿化技术改造与实践章荣会1赵勇2刘守宽3张圣辉3朱磊4(1 北京联合荣大工程材料有限责任公司,2南京联合荣大工程材料有限责任公司,3北京联合荣大工程材料技术研究院,4沙钢集团淮安钢铁公司炼铁厂)[摘要] 本文提出用改进了防爆性能的耐火浇注料整体浇注单铁口高炉出铁沟,并同时将出铁主沟改造为储铁式结构,从而大幅度延长铁沟寿命,并彻底改变单铁口高炉出铁厂的工作环境。

一.前言现代大型高炉出铁沟一般都是采用低水泥结合Al2O3–SiC –C 质浇注料。

该材料使用安全寿命长,消耗少,施工维修方便,是高炉的稳产、顺产重要保证。

由于消耗少,维修少,使用稳定,因此,现代大高炉炉前出铁场环境整洁,绝没有小高炉炉前出铁场的乌烟瘴气和混乱不堪。

一般大高炉都有2个以上的出铁沟,因此当其中一条铁沟必须重新造衬或必须修补时,只要堵住该条铁沟的出铁口后,就可以对该条铁沟进行浇注、养护硬化、烘烤干燥等。

与此同时,其他出铁口出铁正常,不影响高炉的正常生产。

但容积为1000m3以下的中小型高炉一般设计为单个出铁口,因此不可能保证一般浇注料施工所需要的养护、烘烤时间。

所以,目前的单出铁口的中、小型高炉铁沟一般还是采用沥青或树脂结合Al2O3–SiC –C 质免烘烤捣打料捣打铁沟内衬。

由于采用树脂或焦油结合,捣打料捣打施工后不必烘烤或略加短时间烘烤即可立即直接过铁水,可以满足中、小高炉的使用工艺要求。

但因为捣打的沟衬耐火材料一般只是沟底表面一层相对密实,而表层以下及沟帮部位都很疏松,不耐冲刷,因此捣打料存在使用寿命太短的问题,一般只有1~7天,最短的甚至1班一修。

因此,铁沟修补频繁,炉前工人劳动强度太大,且高热的环境又造成很多不安全因素,还有沥青与树脂的烟尘有毒有害问题!因此如何有效地解决单铁口高炉出铁沟寿命的问题备受关注。

北京联合荣大工程材料有限责任公司为此曾开发能够快硬快烘的树脂结合Al2O3–SiC –C质浇注料(专利:铁沟面烘烤浇注料及单铁口高炉出铁沟浇注料造衬工艺,专利号2006100869258),替代捣打料来解决单铁口高炉出铁沟使用寿命短的问题,并在一些高炉进行了应用。

单铁口高炉浇注贮铁式主沟的生产实践

单铁口高炉浇注贮铁式主沟的生产实践

单铁口高炉浇注贮铁式主沟的生产实践李刚(河北敬业集团第一炼铁厂)摘要:河北敬业集团自2011年新1#高炉第一次采用浇注贮铁式主沟,目前已经发展到单铁口高炉三座高炉采用,新建大高炉全部采用的格局,浇注贮铁式主沟以强大的生命力代替了原来的免烘烤料工艺,在解放炉前生产力,提高炉前的劳效方面发挥着重要作用,单铁口高炉浇注贮铁式主沟的日常维护和检修管理不同于原来的旱沟管理,只有管理跟上,才能最大限度的发挥浇注式主沟的优势,减少其负面影响。

关键词:炉前;贮铁式主沟;检修1 前言随着中小高炉冶强的提高,高炉的炉前组织影响较大。

而由于近几年铁矿资源的影响,各厂为降低生铁成本,纷纷采用低品位的劣质矿,高炉吨铁渣量大幅度增加,大多上升至吨铁400kg以上,这对炉前的出铁间隔提出了更高要求,一旦铁口不能及时打开,轻则出现料慢顶温高,损失煤气的热能,燃料比升高,重则高炉出现憋压悬料事故,直接影响冶炼行程。

河北敬业集团共有14座高炉,其中第一炼铁厂全部为单铁口高炉,这种影响现象更为明显,2010年8月份以前,炉前影响是第一炼铁厂生产组织过程中最大的矛盾。

为了解决这个主要矛盾,释放生产力,第一炼铁厂引进两种方式改进炉前工艺:第一种方案是旱沟采用双撇渣器运行,减少了在线修撇渣器三个小时不能出渣铁的炉前巨大影响。

第二种方案是炉前采用浇注贮铁式主沟。

至2012年底,第一炼铁厂的炉前影响大大降低,18次铁全年运行正常,另外形成了对单铁口浇注式主沟的一系列的程序化的管理,保证了该工艺的安全、稳定运行,每次修补通铁量平均达到了13万吨以上,较好的能达到16万吨,在使用该工艺的同行中属较好成绩,收到了良好的经济效益和社会效益。

2 浇注贮铁式主沟的施工管理浇注沟的第一次的施工改造最为重要,影响到以后的正常使用及寿命。

2.1 浇注沟施工工器具要求浇注沟一般结构为:外部定型钢壳、砌砖、浇注料、沟模具及浇注用具。

下面对这几部分的工艺要求做一下阐述。

单铁口高炉出铁管理及浇注式主沟维护实践

单铁口高炉出铁管理及浇注式主沟维护实践

单铁口高炉出铁管理及浇注式主沟维护实践罗茂春;张红启;崔学锋【摘要】莱钢股份炼铁厂2#高炉自2006年大修投产以来,在出铁管理、铁口操作及浇注式主沟维护方面逐步探索、改进,实现了单铁口高炉炉前生产高效率,浇注式主沟稳定运行,为高炉强化冶炼创造了有利条件。

【期刊名称】《科技风》【年(卷),期】2012(000)005【总页数】1页(P105-105)【关键词】高炉;单铁口;炉前;浇注式主沟【作者】罗茂春;张红启;崔学锋【作者单位】莱钢股份炼铁厂2#高炉车间,山东莱芜 271104;莱钢股份炼铁厂2#高炉车间,山东莱芜 271104;莱钢股份炼铁厂2#高炉车间,山东莱芜 271104【正文语种】中文莱钢股份炼铁厂2#高炉第二代炉役于2006年5月28日开炉,有效容积933m3,单铁口,出铁场矩形布局,东侧布置5个罐位,西侧为水渣沟。

炉前主要设备有全液压开口机、DDS型矮式液压泥炮、炉前行车、小型风动残铁开口机。

大修改造时,出铁场进行了平坦化改造,除尘系统改造,顶吸罩加大,增加侧吸,铁口上方增设水冷环形平台,流铁沟实行全封闭侧吸,大大改善了炉前的作业环境,实现了安全环保生产。

大修投产以来,随着生产指标的不断提升,对炉前生产组织节奏要求更加紧凑。

为适应当前高冶强、高产量的需要,2#高炉不断强化炉前设备管理,提高岗位操作水平,加强出铁生产组织。

在出铁管理、铁口操作及单铁口浇注式主沟使用维护方面取得了很大进步,实现了大炉容、单铁口渣铁及时排放,高炉全风率得到明显提高。

高炉全风时,必须在40分钟内打开铁口,如因铁水灌的影响,必须在对罐10分钟内打开铁口,减少高炉憋风现象,促进炉况顺行。

出铁时间必须控制在60~70分钟,过短会造成高炉渣铁排放不充分,过长造成炉内渣铁不能及时排放,同时影响后续生产组织。

为保证炉内渣铁的顺利排放,结合莱钢老区生产组织现状,必要时组织二次开口。

1)打开铁口先见渣,渣后铁口大喷,严重亏铁时;2)出铁时间低于40分钟;3)铁口过浅,见渣大喷,严重亏渣时。

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新型防爆铁沟浇注料与单铁口高炉出铁主沟储铁式结构改造实践The practice of transforming the main trough of blast furn aces with single taphole into iron store structure with ne w anti-explosive castable refractory(北京联合荣大工程材料技术研究院)[摘要] 开发了一种防爆性能优异的Al2O3–SiC –C质铁沟浇注料,并用此浇注料整体浇注单铁口中小高炉出铁沟,同时将出铁主沟改造为储铁式结构。

450m3高炉铁沟改造实践表明:出铁沟整体浇注并将出铁主沟改造为储铁式结构后,主铁沟无修补通铁量可达12万吨以上,由于新型铁沟浇注料具有优异的防爆性能,主沟套浇修补可以在高炉定期休风期间的6~12小时时间内完,支沟的临时套浇修补可以在两次出铁间隔之间安全完成。

该技术彻底改善了单铁口高炉炉前作业环境,并大幅度降低铁沟维护劳动强度。

[关键词]中小高炉,单铁口,铁沟,浇注料,防爆[Abstract] A newly researched anti-explosive castable refractory is d eveloped and applied for lining the whole trough of middle and small sized blast furnaces with single taphole, while the main trough is tr ansformed into iron store structure. Result from the practice of a 45 0m3 BF shows that during the interval time of two repairing operation the main trough can sustain 120000 tons iron of continuous passing t hrough and the surface recasting repairing operation for the main tro ugh can be arranged and finished during the interval time, generally 6~12 hours, of a normal preventive overhaul of the blast furnaces, du e to the excellent anti-explosive performance of the new castable. Th e temporary surface recasting repairing operation for the branch trou ghs can be finished during the interval time of a normal stop up and next opening of the taphole. By using the new technology the front pl atform operation environment of the blast furnaces with single taphol e can be revolutionarily improved and the intensity labor of maintain ing for the trough has been reduced in vast scale.[Key word] middle and small size blast furnace, single taphole, trou gh, castable refractory, anti-explosive一、前言现代大型高炉出铁沟一般都是采用低水泥结合Al2O3–SiC –C 质浇注料[1~4]。

该材料使用安全,寿命长,消耗少,施工维修方便,是高炉稳产、顺产的重要保证。

大高炉都有2个以上的出铁沟,因此当其中一条铁沟必须重新造衬或必须修补时,只要堵住该条铁沟的出铁口后,就可以对该条铁沟进行浇注、养护硬化、烘烤干燥等。

与此同时,其他出铁口出铁正常,不影响高炉的正常生产。

但中小型高炉一般设计为单个出铁口,因此不可能保证一般浇注料施工所需要的养护、烘烤时间。

所以,目前的单出铁口的中小型高炉铁沟一般还是采用焦油、沥青或树脂结合Al2O3–SiC –C 质免烘烤捣打料捣打铁沟内衬[4~6]。

但因为捣打的沟衬密实性差、结构疏松、不耐冲刷,因此捣打铁沟的使用寿命一般只有3~7天,有的甚至只有1天寿命,每天都要修补落铁点,修补劳动强度极大。

大高炉用低水泥结合Al2O3–SiC–C 质浇注料配料中有超微粉和分散剂[5-8],因此流动性好、耐火度高,浇注体致密性好、强度高,因此铁沟抗侵蚀、抗冲刷、使用寿命长,通铁量高。

但常规的大高炉用低水泥结合Al2O3–SiC–C 质浇注料不适用于单铁口高炉出铁沟的浇注与修补,因该材料浇注后必需要时间养护且不能过快速度升温烘烤,否则会出现强度过低和浇注体爆炸事故。

而单铁口高炉实际工况是每天需要出铁15~18次,小修小补只能在两次出铁间隔的大约30~60 min内完成,高炉定期休风一般每2~3个月一次,但每次休风时间也只有6~12小时,无法满足常规低水泥结合Al2O3–SiC–C质铁沟浇注料的施工时间要求。

即使是铁沟在首次基建(有足够的烘烤时间)采用了常规低水泥结合Al2O3–SiC–C质铁沟浇注料,但在后续使用过程中也只能恢复使用捣打料进行修补,关键是没有适用于单铁口高炉铁沟快节奏生产的快硬防爆Al2O3–SiC –C 质浇注料。

二、防爆Al2O3–SiC–C 质浇注料在总结经验与大量实验的基础上,北京联合荣大工程材料有限责任公司研发出了一种新型的防爆Al2O3–SiC –C 质铁沟浇注料。

该浇注料的最大特点是能快速升温而不爆裂,并能够在热态基面上施工,因而可以实现后续维修维护时在高温热态基面上进行套浇的工艺,满足中、小型单铁口高炉铁沟的快节奏生产工艺要求。

防爆试验的方法是将浇注料浇注成100×100×100mm的试块,大约1小时后即脱模(已硬化),立即将湿试块直接放入已经保温在800℃的马弗炉中,30mi n后打开炉门观察。

防爆试验显示:新型防爆Al2O3–SiC –C 质铁沟浇注料湿试块放入800℃的马弗炉30min后没有任何裂纹,并已经烧红。

而用于大高炉的普通低水泥结合Al2O3–SiC –C 质铁沟浇注料湿试块则在放入马弗炉后2~3min内粉碎性爆炸!本公司研制的系列快干防爆Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料性能如表1所示:三、出铁沟整体浇注与主出铁沟储铁式改造图2 改造后的储铁式主沟结构示意图 1-出铁口,2-主出铁沟,3撇渣器预制横梁,4出铁支沟 图1 传统的非储铁式主沟结构示意图 1-出铁口,2-主出铁沟,3撇渣器横梁,4出铁支沟 传统的单铁口高炉出铁沟纵向剖面示意图如图1所示。

其最大特点是旱沟,即铁沟出完铁水以后,沟内不存铁水。

在结构上表现为撇渣器出铁口沟底标高c 几乎接近于撇渣器前端进铁口处主沟沟底的标高b 。

整个铁沟由焦油、沥青或树脂结合Al 2O 3 –SiC –C 质捣打料捣打构筑而成,撇渣器过梁一般也是由捣打料捣制而成。

由于沟底不存铁水,因此铁水从高炉冲出时,总是直接砸在沟底捣打料上,并造成落铁点沟底严重冲击损坏。

除落铁点铁水冲击损坏之外,旱沟必须的清理残渣残铁工艺也对铁沟造成严重的机械破坏。

清沟时的洒水冷却造成耐火材料急冷急热破坏,也是造成传统捣打旱沟寿命短的重要原因。

在研制出上述快硬防爆Al 2O 3 –SiC –C 质铁沟浇注料的基础上,借鉴大高炉储铁式主沟结构,本案尝试整体浇注单铁口高炉出铁沟,并将出铁主沟改造为储铁式结构。

储铁式出铁主沟的改造设计原理如图2所示:首先抬高撇渣器出口端沟底的标高点c 使其远高于撇渣器进铁口处主沟底的标高点b 。

主铁沟从出铁口向撇渣器方向约1米处开始,沟底标高大幅度下沉,改变原来坡度均匀下降的设计,使得沟底坡度减小,以便在高炉每次出完铁水后主沟内能够存留足够的铁水。

按照本方案改造设计的主铁沟中,铁水从出铁口喷出并落入铁沟时,铁水不是直接落在沟底耐火材料上,而是落在了储存的铁水表面(含渣液),这将给沟底耐火材料以极好的缓冲,对延长落铁点耐火材料寿命有极大好处。

传统捣打铁沟的另一问题是撇渣器使用寿命也不长,一般为1个月,所以大部分设计为正副两组,以便出现问题时快速切换。

撇渣器的损坏主要是过梁,经过一段时间的使用以后,过梁下部被冲刷掉,并造成过渣。

本方案采用防爆Al2O3–SiC –C 质铁沟浇注料整体浇注撇渣器,但撇渣器过梁采用可更换的预制块。

由于过梁可快速更换以及沟底浇注料的长寿命,因此,新型撇渣器无需再备“副撇渣器”,这不仅可节省了成本,还为出铁场节省了可贵的炉前作业空间。

四、使用实践与效果2008年9月,利用沙钢集团淮钢特钢公司450m3高炉大修之际,北京联合荣大工程材料有限责任公司对其铁沟进行了整体改造:拆除原捣打铁沟残衬,将全部铁沟(包括主沟与支沟)用防爆Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料进行整体浇注,主出铁沟改造为储铁式结构。

采用单一撇渣器,并将撇渣器改为可更换预制过梁式,同时废止原水冷横梁系统。

整体浇注铁沟投入使用后,主沟安全使用69天,出铁约12万吨。

炉前作业现场显示:采用储铁式主沟之后,高炉喷出的液态炉渣几乎全部落入主沟内,熔渣保持熔融状态,并及时从出渣口排出,炉前操作完全避免了捣打旱沟每次出铁后大量清理主沟内的冻结的残渣残铁的艰苦作业,也无需每次出铁后向主沟内铺撒黄沙或焦粉。

在此期间,主沟没有经过任何修补,只有支沟大约每隔十天左右需要对沟底局部进行修补。

支沟修补就是简单清理沟底残铁与残渣,然后用搅拌好防爆浇注料直接铺垫,利用沟底预热对新补浇注料进行烘烤,同时在沟内燃烧木柴简单烘烤,支沟修补必需在两次出铁间隔的大约30min时间间隔内完成。

主沟安全使用69天后,利用高炉休风间隔,对出铁主沟进行了首次维修。

首次修补时发现,主沟的耐火材料侵蚀平均厚度大约100mm,落铁点位置侵蚀厚度也不超过150mm,撇渣器预制横梁的侵蚀与磨损也很少。

热修具体操作过程包括:用风镐对主沟内表面的残渣与残铁进行清理后,将原来的主沟模具放入主沟内,用防爆Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料填充模板与主沟残衬之间的缝隙(大约100~150mm宽),并用振动棒震动密实。

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