五金连续模PFMEA制程失效模式分析

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

周转产品时确认产品
3
箱内管制卡上注明应 转的工序,如无管制
卡要求责属单位填写
完整后再转序.
6
操作方法列入SOP,
组长领班指导作业员
126
按作业标准书SOP作 业,有经品保检验并
制造14.11.20
有签核的管制卡才可
转序.
操作方法已列入SOP, OK 全检工位采用PIN规检 7 2 2 28
测。
5
攻牙段
预留孔有毛刺
攻牙机锁轴由制造
客户组装成品后产品在 测试及消费都在使用时
导致高压打火
8
攻牙机机座滑轨,锁缚 螺丝松动,攻牙丝攻与 攻牙孔未形成正位度攻 制,丝攻攻牙左右晃 动,攻牙丝攻未能对准 抽牙孔位置,攻牙时挤 压出毛刺.
部指定专人带线组长
唐伟在开机前确认机
座滑轨,锁缚螺丝状
3
况,由工程部制作攻 牙治具与攻牙机的底
伤挤压出毛刺.
掉0.05MM.
定义入子的更换时间 72 (每50万冲次更换一
次)
模具/制造 14.11.30
OK 按规定定期更换入子 6 2 2 24
切断面生锈
影响外观及功能
清洗线清洗产品直接套
严格按SOP作业,以
5
袋,白电油未完全挥 发,残留产品表面,造
3
及由当线组长督促擦 试人员对产品表面水
2
成生锈状况.
3
位.
作业员做好自检.
54
铆合工位指定专门 人员作业.
制造14.11.30
OK
铆合工段已安排专人 作业
6
22
24
折弯边有毛刺
产品在第三道工序折弯
此异常现象通报于模
客户组装后毛刺脱落影 响功能
6
成型时,模具内定位块
具课模具师,模具师
卡死过于偏紧,产品刮
3 进行检讨确定将模具
4
到模具内,以致产品拉
内定位块使用模床磨
预估失效影响
严重度 (S)
预估失效原因
频率O
现行控制措施
难检度 (D)
RPN
建议控制措施
职责任务/完 成日期
影响客户组装人员作业 及消费者安全
8
1.模具剪切刀口磨损冲 制剪切时不够锋利产生 毛边2.模具导向精度不 够,上下模不能完全闭 合,易使模具冲剪冲头 崩缺,刀口剪切时产生缺 损状毛边3.冲床不稳定 导致制程波动使其毛边
份擦试干.
将清冼时间已列入
制程折弯工序下模间隙
保养,折弯成型后半
4
中有废料残留,折弯成
4 成品安排专人查检外
3
型后产生压伤现象
观,判定合格后转入
下一工序.
每日上班前当机台
机冲压工对模具进行
保养点检,并记录于
《设备点检表》,制
程中生产对模具每半
小时使用风枪清理一
48
次,IPQC严格按每15 分钟抽验一次,打包
制造14.11.30
钟巡检一次
位.
表,模具形成周期性
更换垫片.
3
全检工位
铆钉内有毛屑
客户组装后测试时电源 短路致使高压打火
8
螺柱加工中先攻牙倒 角,倒角时边棱残留毛 刺,锁附螺丝后致使毛 刺掉落于机台中。
螺柱厂商改变加工 工艺,由原来的先攻 3 牙后倒角变为先倒角 后攻牙,并对倒角的 规格做定义
8
螺柱厂商将新的加
wenku.baidu.com
螺柱厂商已将新工艺
毛边异常列入重点管
控.
模具/制造 14.11.30
状态 已采取之措施 S
1.已建立模具寿命表
并切实进行管控.2.冲
ok
压课已开始定期对设 备进行保养和点检.3.
8
品保已将毛边异常列
入sip中进行管控.
O D RPN
2 3 48
根据铆合单冲下模
产品经四工序成型,第
内置垫片磨损寿命50
2
铆合段
A,C面铆合不良(包括铆 合力不够)
o-頻 率(1)1/1500K(2)1/150K(3)1/15K(4)1/2K(5)1/400(6)1/80(7)1/20(8)1/8(9)1/3 (10)1/2
D-难检度(1~2)几乎可以肯定地检测出来(3~5)有良好的手段可以检测(6~8)可能检测出来(9)很有可能检测不出(10)很可 能检测不出来
异常产生
5
1.冲压课定期对模具 进行点检(检查冲头 及模具各部件是否正 常)并及时更换磨损 冲头和其它非正常模 具部件2.定期对冲床 进行检修保证其精确

4
1.对模具寿命进行定
义并根据其定期对模
具各部件进行检测确
保各部件精确度及整
160
套模具的导向精 度.2.定期对冲床设
备进行保养与点检保
证其精确度3.品管将
好的产品拆包进行检
OK
冲压课对模具的定期 点检方案已执行,管 4 2 2 16 制卡管制方案已寻入
测,一个栈板重工完
后对其再抽验检测一
次,检测结果确认
OK,在制程管制卡上
签章.
7
铆合段
8
折弯段
9
清洗段
核准:
漏铆铆钉
客户无法组装PCB
铆合工段时作业员漏放
将漏铆螺柱的不良
6
螺柱,清洗线自检不到
3 品挂于机台,并要求
五金连续模PFMEA制程失效模式分析
机 种:
品 名: chassis
客户料号: 完成日期:
序号
制程名称
预估失效模式
1
连续模段
切断面毛边
參與部門: 設計部 工程 部 模具部 制造部 品保
s-严重度 (1)几乎不会对产品有任何影响,即使有影响,客户亦不会注意.(2~3)客户可能会注意,可能会对客户造成装配和使用 上的轻微不便.(4~6)可能会使下道工站轻微的重工.会造成客户的不满意,造成客户抱怨,甚至会导至重工动作发生.(7~8)可能 造成客户很不满意,并导致客户重大抱怨,但不会导致安全事故或违及政府法规.(9~10)导致客户停线或对产品有致命性的功能性 影响,或可能导致安全事故,或违及政府法规.
座间隙一致配套,使
攻牙丝攻与攻牙孔垂
直攻制,自行摆正形
5
成正位度.
开机前或更换丝攻
后攻牙工必须对使用
校验丝攻规定已执
120 攻牙治具校验丝攻. 制造14.11.30
OK 行,产线增设检验预 8 2 1 16
组长督导按SOP作业
留孔毛刺工位
标准作业.
6
连续模段及折弯 段
表面压伤
外观不良
对折弯模具进行清理
影响组装功能
三工序铆合单冲下模垫
制造课通报模具课
6
片因磨损压崩裂,以致 上下模冲压避合不到
3
模具师将模具下模拆 下清理,整修,更换
4
位,产品未完全铆合到
新垫片.
万冲次,由冲压课负
72
责人定量进行检测, 将每天生产数量记录
于模具垫片寿命损耗
模具/制造 14.11.30
每铆合分钟作业员自 OK 检一次,IPQC每15分 6 2 2 24
192
工工艺及倒角规格分 别列入SOP,IQC进料
制造 14.11.30
OK
列入SOP,我司产线增 设接地线铆钉全检工
8
22
32
检验中加严抽检
位(用牙规实配)
4
攻牙段
预留孔漏攻牙
终端客户无法组装
7
备料员将冲压后未攻牙 的产品直接备于清洗线 清洗,未能及时发现而 致使与已攻牙产品混入 一起.
严格要求备料员在
相关文档
最新文档