发电机逆功率导致汽轮机跳闸的原因分析及处理
汽轮机跳闸事故处置方案
汽轮机跳闸事故处置方案
背景
在发电厂中,汽轮机是核心设备之一,其运行稳定性和安全性至关重要。
然而,偶尔会发生汽轮机跳闸的事故,给发电厂带来不利影响。
原因分析
汽轮机跳闸的原因可能有很多种,常见的有以下几种:
1.燃气供应不足或中断
2.锅炉出水器污垢堵塞、管路泄漏、控制信号异常等原因导致汽轮机进
气压力过低
3.润滑系统故障
4.机组控制系统故障
应急处置方案
当汽轮机发生跳闸事故时,需要迅速采取有效措施进行应急处置。
下面是几个
应急处置方案:
1.马上停止汽轮机运转,确保机组安全
2.评估事故原因,进行维修和改善措施
3.分析事故的后果,制定相应的应对方案
4.组织开展保险索赔工作
预防措施
为了避免汽轮机跳闸的事故,我们需要采取预防措施,如下:
1.定期检查燃气供应系统,确保供气充足、稳定和安全
2.定期对锅炉进行清洗,防止管路堵塞,确保进气压力稳定
3.定期检查润滑系统和控制系统,确保机组运转正常
4.保障设备环境安全,如在空气清洁的场所放置设备,及时更换过滤网
等
结论
汽轮机是发电厂的核心设备之一,其稳定运行是保证供电稳定的重要前提。
对
于汽轮机跳闸事故的应急处置和预防措施,需要发电厂的相关人员密切合作,从事故原因、应急处置到预防措施,全面防范,确保机组稳定运行,避免事故的发生。
某发电机逆功率保护动作跳机原因分析
㊀㊀㊀中国电工网 某发电机逆功率保护动作跳机原因分析周㊀栋(国家电投集团河南公司开封发电分公司,河南开封475002)摘㊀要:针对河南某电厂一起因发电机P T 保险接触不良,造成机组并网后逆功率保护动作,机组跳闸的事件进行分析,查找出逆功率保护动作原因,总结暴露出的问题,并对如何预防此类事故发生提出防范措施.关键词:发电机;逆功率;P T 保险中图分类号:TM 611A n a l y s i s o f T r i p Ca u s e s f o rR e v e r s eP o w e rP r o t e c t i o nA c t i o no f aG e n e r a t o r Z H O U D o n g(K a i f e n g B r a n c ho f S P I C H e n a nP o w e rL i m i t e dC o m p a n y ,K a i f e n g 475002,C h i n a )A b s t r a c t :I n t h e c a s e o f a p o w e r p l a n t i nH e n a n p r o v i n c e ,d u e t o p o o r c o n t a c tw i t h t h eP Tf u s e o f ge n e r a t o r ,t h e r e v e r s e p o w e r p r o t e c t i o na c t i o n of t h e u n i t a f t e rg i r d c o n n e c t i o nw a s c a u s e d .Th e t ri p e v e n t o f t h e u n i tw a s a n a l yz e d .T h e r e a s o n s f o r t h e r e v e r s e p o w e r p r o t e c t i o n a c t i o nw e r e f o u n d o u t ,a n d t h e p r o b l e m s e x p o s e dw e r e s u m m a r i z e d .P r e v e n t i v em e a s u r e s o nh o wt o p r e v e n t s u c ha c c i d e n t s a r e p u t f o r w a r d .K e y wo r d s :g e n e r a t o r ;r e v e r s e p o w e r ;P Tf u s e 收稿日期:2019G02G25作者简介:周栋(1974-),从事发电厂设备维护管理工作.1事件经过及现场处理过程河南某热电厂#2发电机组为发变组单元接线,机组通过主变升压为220k V 后,经222开关接入厂内220k V 升压站东㊁西母线.2018年12月5日,#2发电机组检修后启动.当日1时34分,#2炉点火,4h 后主机冲转,6h 后3000转暖机,7h 后发变组恢复备用于220k V东母,发电机开始并网操作.发电机升压后,检查电气光字牌㊁机组光字牌无相关报警,发电机电压㊁电流正常.当日7时50分11秒,发电机自动准同期并网,机组初始负荷为9.3MW ;7s 后,集控室电气报警,光字牌 3次谐波定子接地㊁过负荷类㊁失步区外告警 点亮,电气二次人员至保护柜检查#2发电机组第二套保护盘保护C P U 告警灯常亮,发出 3次谐波定子接地 动作告警;55s 后,#2发电机组保护盘发出逆功率1 动作告警,光字牌 发电机故障报警 点亮,至跳机前 逆功率1 动作告警间断4次出现.随后检查发电机各参数正常,将机组负荷由6.7MW 手动增加至11.0MW ,复归 发电机故障报警 .286s 后, 发电机故障报警 在最后1次出现后无法复归.450s 后,逆功率保护2动作跳闸,跳主开关㊁励磁开关,联跳汽机.#2发电机组跳闸后,分析逆功率2动作的原因.在查看保护动作报告后,发现第二套保护屏发电机机端电压B 相偏低且相位错误,于是怀疑第二套保护用P T的B 相交流输入存在问题.检查#2发电机组P T ,将发电机P T 柜B 相(共三组柜)分别拉出,确认其一次侧保险正常,二次侧所有端子接线紧固.取出二次保险,观察其导体接触面光洁.导通测量正常后,重新将二次保险送上.当日9时12分,发电机升压进行检查.11m i n 后,发电机静子电压升至额定值,在D C S ㊁发变组第一套保护屏㊁发变组第二套保护屏㊁P MU ㊁计量屏分别检查发电机出口P T 二次电压正常,三相平衡.30m i n 后,发电机再次并网成功.2逆功率动作原因分析(1)#2发电机组的首出跳闸是逆功率2.逆功率保护定值:最小动作功率为-11.30W ,延时t 1为15s ,仅启动发信号,保护在启动故障消失后可返回;延时t 2为120s ,如果保护一直启动至120s ,那么逆功率保护t 2出口跳闸.在#2发变组保护动作报告中,逆功率1㊁2保护动作的模拟量显示发电机B 相电压全部偏低(50V 左右),且相位和A 相电压相同.根据接线实际情况可知,第二套保护和计量屏共用发电机出口2P T .经分析,当2P TB 相接触不良时,第二套发变组保护中的B 相电压为通过计量表计感应的A 相电压,和A 相电压同相位,电压偏低且几乎全为反向,使当前有功功率为负值,导致逆功率保护t 1启动.当2P TB 相接触良好时,B 相电压恢复正常,当前有功功率即为正值,启动故障消失,逆功率保护返回,如此多次出现.当第四次逆功率t 1启动时,2P T 401B相一直处于接触不良的状态,使保护一直启动至120s,逆功率保护t2出口跳闸.而实际上,从#2机组并网后的D C S曲线查出#2发电机有功功率一直为正向,发电机运行正常(发电机测量计电压用1P T㊁第一套保护装置电压用3P T),第一套保护屏事故期间无报警信号,保护正常.由此可判定,#2发电机出口2P TB相保险接触不良是引起逆功率保护t2动作跳闸的原因.(2)#2发电机组跳闸后,现场对发电机2P T的B相二次保险进行了重送,因同时在拉送P T柜的过程中一次侧动静触头的接触状态会有所改变,而其它相关检查正常,故判断2P TB相一次侧动静触头的接触面㊁二次保险与卡槽的接触面都有可能接触不良.#2发电机组检修期间,发电机所有P T一次侧动㊁静触头专门安排了检修,导通测试结果也合格,因此2P TB相一次侧动㊁静触头接触面为故障点的可能性较小;而二次保险在座内存在导体接触面氧化及保险卡槽金属片氧化㊁保险插入不紧的可能,此处为故障点的可能性大.(3)从#2发电机组保护动作报告看,机组并网后第二套保护屏首先出现 3次谐波定子接地 动作报警,同样是因2P TB相接触不良导致机端3次谐波电压升高至1.851V,中性点为0.353V,比值为5.24,大于定值4.466,使保护动作,该保护仅发报警.3暴露出的问题(1)发电机升压后的设备检查不全面,尤其是保护装置的检查.(2)停运时间长的保险,其导体接触面及卡槽金属片可能会产生肉眼不易发现的氧化层,生产人员对此认识不足.(3)保险卡槽金属片在保险常年插拔后弹性会有所下降,可能导致保险插不紧.在送保险时,仅重视保险本身的导通检查是不够的.4防范措施(1)机组并网操作投入励磁后,在D C S画面上观察发电机出口三相电压数值是否正确㊁平衡,三相电流是否接近零,核查光字牌和S O E报警内容,确认无发电机相关报警;同时在第一㊁第二套保护屏及P MU屏处检查发电机不同组别的P T电压数值是否正确㊁平衡,有无相关保护动作,确认后再进行下一步操作.(2)每次检修时,对发电机出口P T的一㊁二次侧保险卡槽金属片进行适度打磨处理,确保其有足够的弹性.(3)每次检修时,对发电机出口P T的一㊁二次侧保险接触面进行适度打磨处理,使其表面光洁.(4)在发变组复备时要对发电机出口P T一㊁二次侧的每个保险进行检查㊁测量,阻值偏大的要进行更换;保险送入保险插座后要逐一对保险插座进行测量,阻值偏大的要重新进行插拔㊁测量,若阻值依然偏大就要查找原因,直到阻值合格.(5)做好发电机出口P T一㊁二次侧接线端子紧固和一次侧动㊁静触头的导通维护工作.参考文献[1]温耿斌.一起保险熔断引起发电机跳闸的故障分析和处理[J].电力安全技术,2013,15(5):28G30.[2]张小兵.一起发电机接地保护动作导致机组跳闸事故的分析和处理[J].华电技术,2011,33(2):37,40.(上接第103页)4结语变电站智能巡视技术是电力巡检模式发展的重要方向,本文提出了 空地一体 智能巡视方式,该巡检系统具有部署快速㊁适应性强㊁采集数据准确㊁定位精度高等显著优点,能有效发现各类常规和非常规的异常和缺陷,并及时处置,从而保障电网的安全稳定运行.参考文献[1]马银戌,刘庆东,鲍慧.变电站智能巡视后台管理系统的设计与实现[J].电力系统保护与控制,2014,42(10):125G129.[2]徐庆峰,夏石伟,何碧静.变电站智能巡视机器人系统的运维分析[J].浙江电力,2014(5):30G32.[3]匙光.承德供电公司变电站智能巡检系统的应用研究[D].保定:华北电力大学,2009.501201915期㊀㊀㊀。
汽轮机跳闸的原因分析及改造措施
启瞬间拉低了 6 k V厂用电压,导致部分设备低电
3 3 4 MW ,最 大功 率为 3 4 2 . 7 MW 。
汽量瞬时增大,造成汽轮机转速快速上升。
( 2 )机 组发生 异 常后无 法及 时掌 握安 全 门的动 作情 况 。 ( 3 ) ’ 由于 机组 跳 闸 ,四段抽 汽逆 止 门联关 ,四 抽 汽源压 力低 。手 动开启 辅 汽至 甲、乙小机 供 汽分
由于热工保护逻辑不完善,造成机组安全油压
降低后 主汽 门关 闭但不跳 闸汽 轮机 ,在安全 油压 建 立后 主汽 门直接 开启 , 容 易造 成汽 轮机 超速 。为此 ,
采取 了以下改造措施。 ( 1 )在 汽轮 机 跳 闸 条 件 中增 加 “ 安全 油 压
<1 . 2 MP a ” 。安 全 油压 压 力 开 关 取 自安 全 油母 管 , 按三 取二逻 辑设计 。
转速为 3 0 0 0 r / m i n ,切换调速油泵 时安全油压下 降。后开 启调 速油 泵 出 口门时 ,安 全油压 恢复 ,主
汽 门突然 开启 ,转 速上升 较快 ,即采取 手动打 闸停
( 2 )在 1 号、2 号机组疏油 门前后增加小 口径 旁路阀,机组启动时将疏油门完全关闭、开启旁路 小阀 ,油泵切换时操作小阀即可。 3 . 3 在安全门处加装动作指示器 之前 ,热控监测安全门的动作情况依靠压力开
动 作情 况。针对 此 问题 ,在 安全 门处加 装 了动 作指
示器 。
3 . 6 修改低旁快开触发条件 上述事故中,低旁实 际已经联开。但是,由于 低旁陕开触发条件为低旁人 H 压力 >4 MP a ,而入
口压 力 < 4 MP a时 快开 指令 立 即消 失 ;因此 ,造
发电机逆功率
发电机逆功率
事故现象:101开关跳闸
1)有功电力指示零位以下;
2)静子电流表指示可能稍降低;
3)无功电力表通常指示升高;
4)功率因数表变得更加滞后;
5)定子电压及励磁回路仪表指示正常;
6)若该发电机所带负荷在系统所占比例较大,频率也要下降。
原因:1 汽轮机的危急保安器误动,关闭主汽门
2 主汽门误动而关闭,发电机失去原动力
保护动作逆功率保护
影响: 1 对发电机,无影响,可长时间运行
2 对系统,缺少部分有功电源,频率下降
3 对汽轮机,无蒸汽运行,后部叶片与空气磨擦过热。
逆功率保护的运行问题
逆功率保护的运行问题及其对策逆功率保护的配置是为了避免由于各种原因导致失去原动力,发电机变为电动机运行而造成汽轮机叶片或燃气轮机齿轮损坏的事故。
另外,在大型火力发电机组中,多采用逆功率元件与主汽门关闭信号构成程序跳闸逆功率保护,以防止机组带负荷解列引起汽轮机超速飞车事故。
并网运行的发电机失去原动力而变为同步电动机运行时,从电网吸收有功功率,机端三相电压及三相电流均仍是对称的,只是功率因数角发生了改变,属典型的对称故障。
但是由于各种原因,以往的逆功率保护元件多取单相或相间电流、电压来实现,存在较大的原理缺陷,不对称故障时有使其误动的可能。
本文就妈湾发电总厂的一次事故对逆功率保护误动原因进行分析讨论,并提出防误动措施。
1 事故经过2005-08-20T07:16:00,妈湾发电总厂300MW3号机组主变高压侧出线C相电缆头发生爆炸接地事故,3号发变组差动保护动作,故障切除时间为72ms。
同时,妈湾发电总厂300MW 5,6号机组程跳逆功率保护,逆功率元件动作报警。
妈湾发电总厂6台300MW机组均采用单元式接线,主变组别为Y N,d11,主变高压侧接220kV系统。
5,6号机组均配置WFB-100微机型发变组成套保护装置,逆功率元件取机端AC相电压和电流。
由于故障为外部单相接地故障,因此程跳逆功率保护,逆功率元件动作报警明显为误动。
2逆功率元件误动作分析2.1 WFB-100发变组保护逆功率元件原理及动作特性保护原理:逆功率保护反映发电机从系统吸收有功功率的大小。
电压取自发电机机端PT;电流取自发电机机端CT。
保护按0°接线,接人U ca和I ca。
有功功率为:P=U ca×I ca×cosФ式中,Ф为电压U ca超前电流I ca的角度。
动作判据为:/P/﹥P set式中,P set为逆功率保护动作整定值。
保护动作特性如图1、图2所示。
保护最大灵敏角Фsen:180°±5°;动作区:不小于175°。
轮轴带发电机主开关跳闸故障分析与处理
本文主要分析轮轴带发电机主开关运行中跳闸故障,找出原因并排除。
一、轴发供电及故障现象船舶发电机轴发(即轮轴带发电机)电力系统电路如图1所示,轴发和侧推可单独工作于主配电板 C 段。
图1 轴发电力系统轴发参数:AC400V,1000kW,三相;侧推参数:电机AC400 V,800kW,三相,外部拖动液压控制的可变螺距螺旋桨。
轴发主开关ACB1和侧推主开关ACB2型号均为MT25H2,2500 A,开关控制模块型号micrologic 2.0A,电站管理单元为丹麦DEIF 公司的PPU(Paralleling and Protection Unit,并车与保护单元)控制器。
侧推启动器原理为自耦变压器降压起动。
故障现象:轴发和侧推主开关合闸后,启动侧推,有时出现轴发主开关跳闸现象,重新合闸后,大多情况下能启动成功且使用正常。
跳闸时,主配电板及PPU 无报警。
由于故障并非一直存在,故障查找分析有一定难度。
二、故障分析主开关出现跳闸,可分为接到分闸信号和未接到分闸信号2种情况:接到分闸信号,PPU 输出分闸信号、手动分闸信号、逆功率保护输入分闸信号等;未接到分闸信号,主开关自身保护环节过载、欠压、短路导致跳闸,或内部机械机构过度磨损及振动引起跳闸。
根据故障现象——跳闸只在侧推启动时出现,说明跳闸原因与启动过程有关,即启动电流过大或过载保护整定值不合适。
操作人员担心如果确实存在启动时电流过大,易导致某些电气部件损坏,以至于不敢使用。
考虑到上述问题及主开关的可靠性较好,先排查启动电流。
三、故障查找侧推电机启动电流过大的可能原因:侧推主电机、启动控制箱内部自耦变压器、降压启动的动作切换开关以及有关接线等电气单元,或变矩桨桨叶缠绕异物、螺距不在零位,导致启动阻力矩较大等外部机械单元,需分别排查确认。
(1)轴承等正常,变矩桨桨叶无异物,螺距零位准确。
启动侧推之前,变矩桨液压油已经充分预热,并提前运转,可排除阻力矩的影响。
某600MW汽轮发电机组停机时逆功率保护拒动原因分析及防范措施
某600MW 发电机组停机时逆功率保护拒动原因分析及防范措施一、事件过程某发电厂1台600MW 发电机组多次出现停机过程中汽轮机主汽门关闭后逆功率未能正确动作跳开发电机出口断路器,某次该机组在汽轮机主汽门关闭后长达2min 多的时间内未能联跳,这已经接近600MW 发电机组所允许的最长逆功率时间。
二、原因分析该发电厂发变组保护采用G60系列保护装置。
由事后的事件记录可以看出,G60-I ,G60-II 均收到了关闭主汽门信号,但此后长达2min 多的时间里,逆功率元件反复启动、返回,始终没能达到控制逻辑所设置的关闭主汽门信号与逆功率同时存在1000ms 的要求,所以发电机逆功率保护没有出口跳闸。
最后,运行人员通过手动紧急停机方式断开了发电机出口断路器。
通过调出同一时刻PMU 数据,发现主汽门关闭后,发电机功率一直持续为-7.0~-8.0MW (保护定值为-6.6MW )。
鉴于PMU 采样精度为0.2级,而保护用电压互感器为3P 级,电流互感器为5P 级,在最不理想的情况下,可能保护装置上采到的功率为-6.6MW 以下,处于临界状态,所以保护的逆功率元件出现了频繁的启动、返回现象。
三、导则回顾根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T 684-2012),300MW 及以上发电机逆功率运行时,在P-Q 平面上,如图6.1所示,设反向有功功率的最小值为P min =OA 。
逆功率保护的动作特性用一条平行于Q 轴的直线1表示,其动作判据为:op P P ≤-式中:P —发电机有功功率,输出有功功率为正,输入有功功率为负;P op —逆功率继电器的动作功率。
a )动作功率。
动作功率P op 的计算公式为:12()op rel P K P P =+式中:K rel —可靠系数,取0.5~0.8;P 1—汽轮机在逆功率运行时的最小损耗,一般取额定功率的1%~4%; P 2—发电机在逆功率运行时的最小损耗,一般取P 2=(1-η)P gn ,η为发电机效率,一般取98.6%~98.7%(分别对应300MW 及600MW ),P gn 为发电机额定功率。
一次逆功率保护动作跳闸分析与防范
一次逆功率保护动作跳闸分析与防范作者:唐颖张林渠来源:《神州·上旬刊》2020年第12期摘要:某电厂一台300MW发电机组在小修工作结束后,因保护定值整定错误导致机组并网正常后,负荷带至10MW时,逆功率保护动作跳闸。
通过查找保护动作原因,总结暴露出的问题,从人员管理和制度执行两方面提出防范措施和整改建议。
关键词:保护定值;发电机;逆功率;防范措施1 事件经过某日16:50分,32号机开机并网。
16:52:06,机组立盘硬光字牌发出TA断线报警。
16:52:58,机组并网后负荷升至10.5MW,汽机跳闸,跳闸首出为发电机故障,同时立盘发出发电机逆功率保护跳闸信号。
20:10,检查发现发变组保护系统中TA配置参数设置错误。
20:25,恢复参数后,机组重新并网。
2检查情况2.1保护装置介绍32号发变组保护装置为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985系列产品。
2.2 装置参数配置情况发变组保护装置参数分为定值参数和TA配置参数,其中定值参数可以通过保护屏或专用笔记本电脑进行查看、修改,由检修人员定期进行检查;TA配置参数只能通过专用笔记本进行查看和修改,由厂家或专业管理人员进行查看和设置。
2.3逆功率保护逆功率保护设两段时限,Ⅰ段经延时发信号,Ⅱ段经延时动作于停机出口;发电机功率保护定值见表1:2.4检查情况(1)查询发变组保护屏故障记录:16:52:06发变组保护A、B屏发出:发电机差动差流报警、逆功率信号报警;16:52:58发变组保护A、B屏逆功率保护动作跳闸。
(2)发电机跳闸原因为逆功率保护跳闸。
经核对现场装置逆功率保护定值为1.5%,机组额定功率为300MW,折算跳闸负荷为4.5MW,跳闸时实际负荷10.5MW。
(3)打印保护动作记录,发现逆功率保护动作时功率方向为负,因此判断发变组保护计算电流存在反向的情况。
(4)对涉及逆功率保护的所有TA接线进行核对和检查,无异常。
2.5保护定值检查情况(1)在保护屏上,对发变组保护装置的所有保护参数进行核查,均正确。
汽轮机跳闸处理步骤
汽轮机跳闸处理步骤哎呀,汽轮机跳闸,这事儿听起来就挺吓人的,但别急,咱们一步步来搞定它。
首先,你得知道,汽轮机跳闸,就跟你电脑突然死机一样,虽然让人措手不及,但总得有办法解决不是?所以,咱们先得冷静下来,深呼吸,然后开始检查。
第一步,得看看仪表盘上那些红红绿绿的灯,看看是不是有哪个灯亮得不对劲了。
这就像是你电脑死机了,你先看看是不是电源线松了,还是哪个键卡住了。
第二步,检查一下汽轮机的转速。
这玩意儿要是突然跳闸,转速肯定得有变化。
就像你开车,突然熄火了,你肯定得看看是不是发动机出了问题。
第三步,得看看是不是温度过高。
汽轮机这玩意儿,就跟人一样,太热了也会受不了。
所以,温度计上要是显示温度飙升,那就得赶紧找原因。
接下来,得检查一下是不是有什么东西卡住了。
就像你吃鱼,突然鱼刺卡喉咙了,那感觉,你懂的。
汽轮机里头要是有东西卡住了,那也会影响它的正常工作。
然后,得看看是不是油压不够。
这就好比你自行车没气了,骑起来肯定费劲。
汽轮机要是油压不够,那也转不起来。
最后,如果这些都没问题,那就得看看是不是控制系统出了问题。
这就像是你手机突然没信号了,你得检查是不是SIM卡出了问题。
好了,检查完了,如果找到了问题,那就得对症下药。
如果是温度过高,那就得赶紧降温;如果是油压不够,那就得赶紧加油;如果是控制系统出了问题,那就得赶紧修复。
处理完这些问题,汽轮机应该就能重新启动了。
就像你电脑死机了,重启一下,大多数问题都能解决。
但别忘了,处理完问题后,还得做好记录。
这就像是你电脑死机了,你得记下是什么时候,怎么死的,这样下次遇到同样的问题,你就能更快地解决了。
总之,汽轮机跳闸虽然听起来挺吓人,但只要咱们一步步来,问题总能解决。
就像生活中的其他难题,只要冷静,细心,总能找到解决的办法。
汽轮发电机组逆功率原因及解决方法
汽轮发电机组逆功率原因及解决方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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逆功率是指发电机组在发电运行过程中,电动机轴特有的转矩和发电机端的负载之间的关系相反,也就是发电机实际转矩小于发电需求需要的转矩。
发电机逆功率原因及解决方法
发电机逆功率原因及解决方法
发电机逆功率是指发电机在发电运行过程中,发生了与供电系统逆流的现象,即发电机将电能反向输入到电网中。
逆功率的产生原因主要有以下几点:
1. 负载变动:当系统负载突然减小或消失时,发电机的输出功率会超过负载需求,导致逆功率的产生。
2. 发电机并网不同步:当发电机与电网频率、相位等参数不同步时,会出现逆功率现象。
3. 逆变器故障:逆变器是将发电机发出的直流电转换为电网所需的交流电的关键设备,当逆变器出现故障或损坏时,可能导致发电机逆功率。
4. 发电机过载:当发电机负载超过其额定功率时,可能会导致逆功率的产生。
为解决发电机逆功率问题,可以采取以下措施:
1. 负载控制:通过合理控制系统负载,避免发电机超过负载需求,减少逆功率的产生。
2. 同步控制:确保发电机与电网的频率、相位等参数同步,避免逆
功率的发生。
3. 逆变器维护:定期检查和维护逆变器设备,确保其正常运行,减
少逆功率的风险。
4. 过载保护:安装过载保护装置,一旦发电机负载超过额定功率,
能够及时切断电源,避免逆功率的产生。
此外,还应定期对发电机进行检查和维护,提高其运行效率和可靠性。
通过合理的发电计划和管理,可以有效预防和解决发电机逆功率问题,确保供电系统的稳定运行。
发电机逆功率现象及处理
发电机逆功率现象及处理一、概述发电机是一种将机械能转化为电能的设备,而在发电机运行过程中,有时会出现逆功率现象。
逆功率现象是指发电机输出的电功率小于其输入的机械功率,也就是说,发电机成了负载而不是源。
这种现象不仅会影响到发电机的正常运行,还可能对整个系统造成影响。
因此,在日常运行中必须及时处理。
二、逆功率产生原因1.负载突然减小当负载突然减小时,由于旋转惯量和磁场能量的存储作用,导致发电机旋转速度和磁通量都不能立即调整到新平衡状态。
这时如果不及时采取措施,则会出现逆功率现象。
2.并网故障当并网故障发生时,由于系统中存在多个发电机并联供电,在一个或多个发电机失去负载后,其他发电机可能会向失去负载的发电机提供反向有功功率,导致逆功率现象。
3.调压器失效调压器是控制发电机输出电压的重要部件之一。
如果调压器失效,则无法保证输出电压的稳定性,可能会导致逆功率现象。
三、逆功率的危害1.对发电机的损害当发电机处于逆功率状态时,其输出电流和输出功率都会变为负值。
这样会导致发电机内部发生过热现象,加速磁场劣化,缩短发电机寿命。
2.对系统的影响逆功率现象会导致系统频率下降,甚至出现系统崩溃。
同时也会影响到其他设备的正常运行。
四、处理方法1.及时检测并排除故障当出现逆功率现象时,必须及时检测故障原因,并采取相应措施解决问题。
例如,如果是由于负载突然减小引起的,则可以通过增加负载或者减小发电机输出来恢复平衡状态;如果是因为调压器失效,则需要更换调压器等。
2.合理设计系统结构在设计系统结构时必须考虑到各种工况下的稳态和暂态特性,并进行合理的参数选择和优化设计。
这样可以有效避免逆功率现象的产生。
3.设置保护装置在系统中设置保护装置可以有效防止逆功率现象的产生。
例如,可以设置过载保护、欠频保护等。
总之,逆功率现象是发电机运行中常见的故障之一,必须及时处理。
在日常运行中,要加强设备维护和管理,预防逆功率现象的发生。
同时,在设计系统结构时也必须考虑到各种工况下的稳态和暂态特性,并进行合理的参数选择和优化设计。
发电机逆功率现象及其解决方法
发电机逆功率现象及其解决方法发电机逆功率现象及其解决方法1. 引言发电机是现代社会不可或缺的重要设备,它们通过转化机械能为电能,为我们的生活和工业运作提供必要的电力支持。
然而,在特定情况下,我们可能会面临一个独特而严重的问题,即发电机逆功率现象。
这一现象在发电机与电网之间的连接中很常见,可能会对电网的稳定性和发电机的正常运行造成严重影响。
在本文中,我们将深入探讨发电机逆功率现象的原因、影响以及解决方法。
2. 逆功率现象的原因逆功率现象指的是发电机在运行过程中,由于负载消耗较小或断电等原因,发电机实际输出的电力小于从电网侧输入的电力,导致功率发生反转。
主要原因可以归结为以下几点:2.1 负载消耗不足当负载消耗不足时,发电机生成的电力超过了实际负载的需求,多余的电力将反向流回电网,导致逆功率现象的发生。
2.2 断电或负载突然变化当遇到突然的断电或负载突然减小,导致负载消耗较小,此时发电机可能无法及时调整输出功率以适应变化,从而导致逆功率现象。
3. 逆功率现象的影响发电机逆功率现象的出现可能会带来以下严重影响:3.1 电网稳定性问题逆功率现象会导致电网中功率流向的不稳定,可能引起电压和频率的波动,进而影响电网的稳定性和正常运行。
3.2 发电机损坏风险逆功率会导致发电机的转子转速提高,可能使发电机超过额定转速,导致发电机损坏甚至发生机械故障。
4. 解决方法针对发电机逆功率现象,下面介绍几种常见的解决方法:4.1 安装逆功率保护装置逆功率保护装置是一种用于检测和保护发电机的设备,能够及时发现逆功率现象并采取相应的措施。
通常,在逆功率保护装置检测到逆功率时,会自动切断发电机与电网的连接,有效防止逆功率发生。
4.2 加装辅助负载通过增加发电机的负载,可以提高发电机的负载消耗,减少逆功率现象的发生。
这可以通过加装电阻器、灯泡等负载设备来实现。
4.3 合理调整发电机输出功率发电机的输出功率应根据负载需求来合理调整。
发电机逆功率运行的现象及处理
发电机逆功率运行的现象及处理发电机逆功率运行的现象,听起来是不是有点儿拗口?其实呢,就是发电机在不正常的情况下反向工作,真是让人哭笑不得。
我们的发电机就像个“调皮的孩子”,非要在不该“出头”的时候“捣乱”。
想象一下,发电机本该咕噜咕噜地发电,却突然开始吸电,简直就像反方向开车,方向盘都快转疯了。
这样一来,大家的电力供应就会受到影响,真是让人感到头疼。
这事儿呢,有时候还真是巧合,发电机跟电网的“感情”出了问题。
你说,一个电网就像大家庭,大家一起用电,一起供电。
可一旦有个小家伙,比如发电机,不听话,开始反向运行,那整个家庭就乱套了。
就像在聚会上,有人突然大声唱歌,打乱了气氛,别人也没法再好好享受音乐了。
发电机这么一逆功率,电流倒流,就像“捣蛋鬼”让大家的工作都停滞,真是让人无奈。
说到处理这事儿,其实也不复杂。
得让大家伙儿都清楚,这可不是小事儿,得认真对待。
问题出在设备本身,可能是一些老旧的电机,或者是技术上的小失误。
检查设备,看看有没有什么故障。
也许是电路的问题,或者是接线松了,别小看这些小细节,往往能决定成败。
想想看,家里的电器,一旦接触不良,立马就得“罢工”,发电机也是如此。
然后呢,要是发现问题,及时采取措施。
比如,把发电机停下来,先别急着把它推上场,先把根源搞清楚。
就像生病了,得去医院检查,不能盲目吃药。
发电机也得“休息”一下,给它个机会,检查一下运行情况。
停机后再启动,它可能就会乖乖地听话。
就像小孩子,给点时间,也许就会乖乖回到正轨。
预防总是比治疗要好。
平时的维护可不能马虎,得定期检查设备,做好保养。
就像爱车,定期保养才能确保它在路上不掉链子。
发电机的运行环境也要保持良好,避免潮湿、灰尘等影响。
如果条件允许,还可以考虑更新设备,科技在进步,老旧的发电机总是要被新生代替的。
换上新设备,就像换上了新的运动鞋,走路都带风。
有些朋友可能会想,这事儿难道不就是发电机的问题吗?电网的稳定性也很重要。
电力系统就像一个精密的钟表,任何小小的零件出现问题,整个系统都可能出故障。
发电机程跳逆功率保护拒动原因浅析
发电机程跳逆功率保护拒动原因浅析和印摘要:我厂两台机组采用北京四方CSC-300 数字式发电机变压器组保护装置,在2020年12月停机过程中均出现逆功率保护拒动情况,现将具体过程及原因进行分析。
一、事件经过2020年12月08日 #2汽轮机打闸,打闸时#2发电机有功功率68.832MW,无功功率64.941MVar。
55秒后#2发变组保护B屏程跳逆功率保护动作,发变组保护A屏程跳逆功率保护未动作。
程跳逆功率保护动作时发电机有功功率-4.028MW,无功功率46.63MVar。
2020年12月28日#1汽轮机打闸,打闸时#1发电机有功功率60.2MW,无功功率13.824MVar。
42秒后#1发变组保护A屏程跳逆功率保护动作,发变组保护B屏程跳逆功率保护未动作。
程跳逆功率保护动作时发电机有功功率-4.791MW,无功功率11.23MVar。
二、保护介绍1、程跳逆功率保护原理:程跳逆功率用于程跳跳闸的逆功率继电器与主汽门关闭触点经与门出口,逻辑框图如下所示:图一程跳逆功率保护保护原理2、程跳逆功率保护定值计算:《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》中300MW及以上发电机逆功率运行时,在P-Q平面上,如下图所示,设反向有功最小值为P min=OA,逆功率保护的动作特性用一条平行于Q轴的直线表示。
图二逆功率继电器动作特性曲线其动作判据为:P≤-P op式中:P——发电机有功功率,输出有功为正,吸收有功为负;P op——逆功率继电器动作功率。
a)动作功率:动作功率P op的计算公式为:P op=K rel(P1+P2)式中:K rel——可靠系数,取0.5~0.8;P1——汽轮机在逆功率运行时的最小损耗,一般取额定功率的1%~4%;P2——发电机在逆功率运行时的最小损耗,一般取P2≈(1-η)P gn,其中η为发电机效率,一般取98.6%~98.7%(分别对应300MW及600MW),P gn为发电机额定功率。
一次1000MW发电机组“程序逆功率保护”跳闸的事故分析
2.1 ETS首出:发电机遮断停机、DEH跳闸停机;
2.2 #1机发变组故障录波器启动信息:发电机程序逆功率保护动作,延时1S跳发电机出口断路器5001开关;
2.3查阅#1发变组保护定值单:
2.4调阅#1发变组保护故障记录:
动作值:P=-14.04MW,T=1020ms,发电机有功功率为负值,据此判断,#1机组因“程序逆功率保护”跳闸。
根据以上信息结合运行操作人员的口述,可以判断事故原因为,工作人员在做开机试验后没有对异常报警信号进行及时复位,运行人员执行开机操作前检查工作不到位,并且在并列后执行投关主汽门压板操作时,没有对回路状态进行测量确认,是造成机组跳闸事故的主要原因。
4事故后处理及防范措施
4.1运行操作票编写内容要规范、全面,对检查项目要具体,对容易造成设备跳闸的操作票上的每一步操作要进行风险分析;特殊操作要进行检查、测量,防止发生异常或事故;
关键词:投压板;关闭主汽门;程序逆功率;防范措施
一般而言,发电机的功率方向应该由发电机流向母线,但是当发电机失磁、汽轮机处于无蒸汽状态运行或其他原因,电功率由发电机送出有功(P为正值)变为送入有功(P为负值),从系统中吸取有功功率,即为逆功率。发电机逆功率保护的配置是为了避免由于各种原因导致失去原动力,发电机变为电动机运行而造成汽轮机叶片损坏的事故。在大型火力发电机组中,多采用逆功率元件与主汽门关闭信号构成程序跳闸逆功率保护,以防止机组带负荷解列引起汽轮机超速飞车事故。本文就某公司一次1000MW发电机组因开机后人员操作问题造成程序逆功率保护动作跳闸的事故进行分析,并提出整改方案和预防措施。
1事故前运行方式及事故经过
1.1事故前运行方式
#1机组小修后开机,开机前做各项开机试验正常,开机并列正常,机组负荷50MW。
发电机逆功率停机事故的原因分析及改进措施
发电机逆功率停机事故的原因分析及改进措施摘要:本文就某热电厂两起与发电机逆功率相关的停机事故,简要阐述了逆功率的概念及逆功率保护的功用,侧重分析了故障发生的原因,并结合电气岗位实际,从运行的角度对相关问题进行了探讨。
关键词:发电机;逆功率;改进措施引言某热电厂第三热电运行车间配置了两台自并励发电机,其额定功率25MW,属于小型发电机范畴,根据保护配置原则和其自身特点,对其进行了相关的保护配置。
在其运行期间,相继发生两起发电机解列停机的事故,其中第一起为发电机逆功率动作,跳开发电机出口开关和灭磁开关,发电机停机。
第二起发电机逆功率启动,热工保护联动跳发电机主油开关,发电机解列停机。
两起停机事故均由发电机逆功率运行所致。
停机导致了外供蒸汽负荷及电网运行的波动,给工业蒸汽和电网稳定造成了重大不良影响。
下面通过对逆功率及其相关保护原理的介绍,结合实际事故案例进行原因分析和问题探讨。
1 两起事故的经过及原因分析(1)主控室喇叭响,监盘人员报602开关跳闸,2#发电机停机。
检查2#机保护机箱,来“逆功率动作”报文。
对2#发电机本体及辅助回路进行检查,并未发现异常情况,初步排除了电气系统故障导致逆功率动作的可能,判断应为发电机失去原动力造成。
经与汽轮机岗位人员核实,事故发生前,汽机值班员发现汽轮机DCS控制台有功表出现无指示故障,随即进行负荷调整。
在调整过程中发电机逆功率保护动作时间达到定值60s,使发电机逆功率保护动作造成开关跳闸。
在常规故障切机程序中,若为汽轮机系统故障,热工保护首先动作,关主汽门,同时向电气保护装置发切机信号,跳发电机出口开关及灭磁开关。
若为电气系统故障致使逆功率动作,首先发逆功率信号,若经60s延时故障仍未消除则保护动作,跳发电机出口开关、灭磁开关,同时向热工保护发关主汽门信号。
经查实,这次事故的原因是汽轮机主汽门发生故障自动关闭,热工保护未动作,所以也没有发切机信号,最终经逆功率保护关主汽门、切机。
又是误操作,逆功率动作,机组非停事故分析!
又是误操作,逆功率动作,机组非停事故分析!一、事件分析机组编号2号停机时间2018年9月17 日13 :36设备简况:内蒙古XX热电厂2号机组为200MW超高压一次中间再热燃煤发电机组,锅炉由东方锅炉厂制造, 锅炉型号:DG670/13.7-20。
汽轮机由哈尔滨汽轮机厂制造,汽轮机型号为:C150/N200-12.75/535/535。
发电机由哈尔滨电机厂制造,发电机型号为:QFSN2-200-2型三相交流隐极式同步汽轮发电机。
事故前工况:2018年9月17日13时20分,#2机组有功负荷184MW,无功负荷1.6MVAR,主汽压力12.51MPa,主汽温度535℃,AGC、AVC投入。
#2炉甲乙引风机变频运行,投自动,甲引风机变频电流302.85A,频率44.41Hz;乙引风机电流变频电流347.37A,频率46.78Hz;甲乙送风机、排粉机、磨煤机、给粉电源运行,#2汽轮机正常运行方式,#2发变组出口202开关合,#2主变中性点合入,厂用标准运行方式。
事件经过:2018年09月17日13时27分54秒,#2炉乙引风机变频器发“重故障”信号,引风机跳闸。
司炉解除甲引风机变频自动,改为手动调节,调整锅炉参数。
司机解机炉协调CCS为DEH功率控制,随即解除DEH功率控制转为阀门控制方式,配合锅炉降负荷,调整参数。
13时30分10秒,#2机负荷172MW,甲引风机变频器发“重故障信号”,风机跳闸。
同时#2炉灭火保护发“引风机全停”信号,MFT动作,#2炉灭火,甲乙送风机、甲乙排粉机、给粉电源跳闸。
#2炉灭火后,汽机司机快减#2机组负荷,配合锅炉维持参数,同时电气人员切换厂用由高备变20B接带,并派出电气人员检查甲乙引风机变频器。
13时31分33秒,机组负荷36MW,主汽压力9.3MPa,主汽温度481℃。
13时32分11秒,#2机主控DEH控制发指令5%,继续降机组负荷。
13时34分05秒,#2机负荷-0.05MW,主蒸汽流量27.75t/h, #2发电机保护发“逆功率”告警信号。
逆功产生的原因危害及治理方案
逆功产生的原因危害及治理方案摘要:柴油发电机房在脱离大电网支持的情况下,由于钻机提升管柱下降过程中的母线能量回馈,容易导致柴油发电机组逆功停机,为了使柴油发电机房能够安全稳定运行,提高机组设备的寿命,保证电气的安全稳定,提出了电负荷平衡系统,用于解决馈能设备对柴油发电机逆功率冲击的问题。
关键词:逆功;发电机房;安全运行1.逆功现象发电机逆功率保护又称功率方向保护,当发电机出现逆功率(外部功率指向发电机,也就是发电机变成电动机工况),逆功率保护动作断路器跳闸。
需要采集三相电压和二相电流信号。
1.对频率造成逆功现象的调整如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。
这时发电机会调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表的指示调整为零即可。
使两台机组的功率指示均为零,这样两台机的转速(频率)基本上一致。
但是,这时电流表仍有指示时,这就是电压差造成的逆功现象了。
2.对电压差造成逆功现象的调整当两台机组的功率表指示均为零时,而电流表仍然有电流指示(即一反一正指示)时,可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮,调整时,视电流表与功率因数的指示进行。
将电流表的指示消除(即调整为零),电流表无指示后,这时视功率因数表的指示,把功率因数调至滞后0.5以上即可。
一般可调整至0.8左右,为最佳状态。
二、折叠功率最佳计算P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率) 。
三、折叠功率亏损情况1、气缸组件磨损过大 ;2、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效;3、PT油泵工作失效;4、正时机构工作不良 ;5、增压器工作失效;6、中冷器过脏;7、气门组件密封不良 ;8、柴油格、空气格过脏。
四、折叠功率不足原因1、空气滤清器不清洁空气滤清器不清洁会造成阻力增加,空气流量减少,充气效率下降,致使发动机动力不足。
应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘,必要时更换滤芯。
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制” 方式变为 目标和给定值为 3 0 0 0 r / m i n的“ 转速
控制” 方式 , 汽 轮机 调 速 汽 门 开始 向下关 闭 , 发 电机
0 8 : 5 5 : 3 1 , 运行人员操作 电气 同期装置进行并 网, 发 电机
用发电机出口断路器辅助节点送出 1 路信号作为发 电机是否并网的依据 , 汽轮机启动挂 闸后 , D E H系统 处于“ 自动 ” 运行状 态 , 在 汽轮 发 电机组 并 网前 , D E H
系统为 “ 转 速控制 ” 方式 , 其 设定点 为给定转 速 。给定
信号突然消失 , 即“ 解列: ’ 信号到来 , D E H系统给定 信号从给定 阀位变 为给定 转速 , 控制方式 由“ 阀位
控制 ” 方 式转 换 为 目标 值 为 3 0 0 0 r / mi n的 “ 转 速 控 制” 方式 , 如 图 7所示 。此 时机 组 实 际 已并 网 , 网上
消失 , D E H 系统从 以 额 定 压 力 下 总 流 量 的 “ 阀位 控
转速与实际转速之差 经比例积分微分 ( P I D) 调节器 运 算后 , 通 过伺服 系 统控 制 油 动机 开度 , 使 实 际转 速 跟 随给定转 速变 化 。在实 际 转速 达 到 3 0 0 0 r / m i n且 同期条件均满足时 , 运行人员操作 同期装置使断路器
第3 5卷 第 3期
2 0 1 3年 3月
华 电 技 术
Hu a d i a n T e c h n o l o g y
V0 1 . 3 5 N o . 3
Ma r . 2 0l 3
发 电机 逆 功 率 导 致 汽 轮 机 跳 闸 的 原 因分 析 及 处 理
邬 青 , 祝 学存 , 赵毅胜 , 张勇 , 陈立杰
变压器组( 以下简称发变组) 2 2 o k V断路器合闸, 机组并
网发电, 控制方式转换为“ 阀位控制” 方式。 0 8 : 5 6 : 0 4 , 电 网周 波 为 5 O . 0 5 H z , 机 组 转 速 为
3 0 0 3 r / m i n 。 D E H系统操作 画面中“ 并 网” 信号突然
闸” 、 “ 发 变组 2 2 0 k V D L断路 器 跳 闸 ” 、 “ 汽 机跳 闸”
D E H系统立 即增加给定值 , 使发 电机带上初负荷避 免出现逆功率。在 机组 已并 网且机组负荷大于 4 % 额 定负荷 后 , 运行人 员投 入 负荷控 制 器 , D E H 系统 转
2 . 2 故 障分 析
D E H 系统在 汽 轮发 电机 组 并 网后 , 控制 方 式 由 “ 转速 控 制 ” 方 式转 换 为“ 阀位控 制 ” 方式 , 如 图 5所 示 。机组 立 即 自动带初 负 荷 , 开 大 汽轮机 调速 汽 门 , 如 图 6所 示 。在带 初负 荷过 程 中 , D E H系统 “ 并 网”
在转 速控制方式下逐渐关小汽 轮机 调速汽门 , 导 致发电机逆功率保护动作 , 造成 了机组 与系统解列 的事故 。通 过分析此 次停机的原 因, 提出了避免发生类似事故 的措施 。 关键词 : 汽轮机跳 闸 ; 汽轮机数字 电液控制系统 ; 发电机并网信号 ; 逆功率保护
中图分类号 : T K 3 2 3 文献标志码 : B 文章编号 : 1 6 7 4—1 9 5 1 ( 2 0 1 3 ) 0 3— 0 0 5 7—0 5
1 汽轮机数字 电液控 制系统概况
某发 电厂汽轮机 数字 电液 ( D E H) 控 制 系统 中采
到3 0 0 0 r / m i n 后定 速 , D E H系统处于 “ 自动” 运行状态 ,
控制方式为“ 转速控制” , 目 标值为给定转速 3 0 0 0 r / a r i n 。
换 为“ 负荷控 制 ” 方 式 。负荷 控制 方式 采 用 P I D无 差 调节 , 稳态 时负荷 等于设 定值 。
等信号发出, 机组跳闸 , 与 电网解列 , 具体如 图 1 一
图 4作为控制系统故 障时 控制汽轮机的后备紧急操作手段。硬手操盘是一个
2 故障现象及故 障分 析
2 . 1 故 障现 象 2 0 1 1 — 1 0一l 8 , 某发 电厂 1机组启 动, 机组转 速达
收稿 日期 : 2 0 1 2— 0 7— 0 8 ; 修 回 日期 : 2 0 1 2—1 0— 3 0
( 1 . 内蒙古乌海市 电业局 , 内蒙古 乌海 0 1 6 0 0 0 ; 2 . 内蒙古华 电乌达热 电有 限公 司 , 内蒙古 乌海 0 1 6 0 4 0 )
摘 要: 某发 电厂机组汽轮机数字 电液控制 系统发电机并 网信 号消失 , 汽轮 机数字 电液控制 系统 目标值无 法正常设 定 ,
功率下降。运行人员在 D E H系统操作画面输入增 大 阀 门指 令无 效 。“ 发 变组 保护 B柜 逆 功率 t l保护
信号 ” 、 “ 发变组保护 A柜逆功率 t l 保护信号” 陆续
发出。0 8 : 5 8 : 0 0 , 发 电机功率降到 一 2 . 8 7 M W, “ 发 变组保护 B柜逆功率 t 2 保护动作” 、 “ 发电机故障跳
硬 接 线操 作盘 , 硬手操盘的 I / O信 号 通 过 预 制 电缆 与D E H系 统控 制 柜 相 连 。硬 手 操 盘 上 有 4个 双 光 柱 指示 表 , 直 观地 监视 汽 轮机 各 调 速 汽 门 的运 行 状 态。 8个 带 灯 按 钮可 对 汽轮 机 调 速 汽 门进 行 操 作 及 对 汽 轮机进 行 紧急 停机 。