加氢裂化和制氢装置开工重点难点分析及对策
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加氢裂化和制氢装置开工重点难点分析及对策
赵鸿宾
(大港石化公司二联合车间,天津,300280)
摘要大港石化加氢裂化和制氢联合装置于08年7月22日一次开车成功。
本文简要总结了装置开工准备的重点工作和开工过程中出现的难点
问题以及采取的措施及对策,浅析了加氢裂化和制氢装置安全开工应注意的
问题。
关键词:加氢裂化制氢开工重点
1 前言
100万吨/年加氢裂化和4万立方/小时制氢装置是我公司500万吨/年完善配套工程的主要装置,装置投资大,系统临氢、危险性高,流程和控制比较复杂,开工难度大,经济效益和社会效益好。
加氢裂化采用美国UOP最新技术,为单器双剂全循环工艺,最大限度生产燃料油,转化率达99.5%。
制氢装置采用烃类水蒸气转化法制氢,工艺比较成熟,原料气为炼厂干气和天然气。
两套装置于07年12月中交,进入开工阶段,于2008年7月22日顺利投产,装置开工时间长。
系统临氢,压力高,在开工过程中容易发生氢气泄漏、反应器飞温、催化剂损毁、硫化氢中毒等事故,因此把握开工中的重点和难点问题,才能避免各类事故的发生。
1 加氢裂化装置开工重点问题及对策
1.1工艺管线吹扫工作非常重要,必须严格把关。
在施工过程中,管线中残存了大量的铁锈、焊渣等杂物,如果在吹扫阶段不能除去,将堵塞调节阀,严重影响开工进度。
加氢裂化和制氢装置从07年9月底开始管线吹扫,车间和施工单位一起制定了详细的吹扫方案,重点管线采用爆破吹扫,专人负责检查清洁度,打靶合格方可验收签字。
由于吹扫把关严格,开工比较顺利。
1.2、气密过程中,静密封点多,高压空冷等关键部位容易出现泄漏
气密过程中,需要检查的密封点包括阀门、盲板、法兰、液面计等,这些密封点数量众多,装置的高压部分气密要求严,且气密等级高,发现泄漏后要求泄压处理,因此气密时间长。
加氢裂化在催化剂硫化过程中技术人员重点监测了高压空冷,经仔细检查发现空冷A-101一根管束泄漏硫化氢和氢气,公司决定停工置换,联系厂家动火堵死该管束,再次升压未发现漏点。
开工中还出现循环氢压缩机入口管线压力表开裂,大量循环氢泄漏,分馏系统脱丁烷塔再沸器法兰泄漏、柴油生汽器法兰泄漏热油现象,由于发现及时,采取带压堵漏等方法进行了处理。
1.3、由于仪表系统在开工时可能调试不稳定,容易发生高压串低压事故。
开工时仪表系统没有调试到最佳状态,可能会出现误指示。
由于仪表错误指示,使高分过量排油造成低液面,或使冷高分过量排酸性水,界面过低导至冷液面降低,或仪表故障导致高分液控阀门全开。
可能引起高低压连接管线振动严重,装置连锁停工,低分压力猛增,导致超压爆炸事故。
开工之前,应联系仪表认真调试仪表系统,加强DCS和现场实际指示的对照,同时作好事故预案,提高员工处理事故的能力。
1.4、临氢系统容易发生氢气泄漏,导致恶性事故
临氢系统的压力非常高,系统内静密封点多,开工初期很容易发生氢气泄漏,如果是高温部位,就会着火。
7月20日原料油泵启动后,原料油混氢和热高分气换热器E-102泄漏,大量氢气呲出,通过及时停泵、系统泄压才避免一起氢气爆炸事故。
开工过程中,必须加强巡检,进行多次气密和热紧。
发现氢气泄漏,立即进行蒸汽掩护,由于开工硫化后,系统有硫化氢存在,要注意防止硫化氢中毒。
氢气着火,不能急于灭火,防止闪爆,立即切断泄漏部位。
如果泄漏部位不可切断,或切断十分困难可能危及操作者人身安全时,应停工处理。
如果漏点接近火源或处于炉子上风向,应立即启动2.1MPa/min泄压紧急停工。
1.5 开工切换进料后,提量提温要缓慢进行,
由于催化剂活性高,要先提量,观察反应器温度变化后再决定是否提温,严格控制反应器升温速度,防止飞温。
按照0.1℃/次进行提温,通过转化率确定最佳操作温度。
1.6、开工过程中,需要施工动火的项目多,必须作好动火施工的安全措施.
在开工中,设计和施工及设备等问题不断暴露,需要动火施工才能解决,开工期间系统已经引入了氢气和开工油,具有很大的危险性,在加氢裂化开工期间,进行了10多次动火作业,其中热高分液位计抽出线改造和高压空冷堵漏是特级动火,其他为一级动火。
由于系统临氢,虽然动火前系统进行了卸压、置换,但不可避免存在死角,并且动火点与系统无法进行盲板隔离,在采取了动火施工规定措施外,我们还采取了氮气保护、水置换等措施,保证了动火施工的顺利进行,为开工赢得了时间,保证了安全。
2 制氢装置开工重点难点问题及对策
2.1 制氢转化炉是关键设备,炉管内装填转化催化剂,集加热炉和转化反应器功能于一体,我装置采用了新型的无下尾管的管系结构。
在两次热氮运过程中炉管出现了弯曲,第一次14根炉管出现了较为明显的弯曲,第二次在基本相同的部位发生了弯曲,通过专家检查,设计进行了变更,1、对上集合管东侧三处限位增加了钢板减少了横向移动空间。
2、在原料气线上增加恒力弹簧吊架3、在连接炉管和配重的钢丝及滑轮上抹上黄油减少摩擦。
弯曲的炉管返厂校直后,第三次热氮运炉管没有发生弯曲。
由于是新型结构的首次大型工业应用,设计单位也没有经验,造成转化炉上集合管及转油线处没有按照预想进行膨胀,并且限位不够,造成管系位移过大。
在操作上,我们应该注意以下1、在升温过程中,对炉管的膨胀、配重的升长要严格监测,发现问题及时分析。
2、在热氮运过程中,转化炉火嘴要尽量多点,及时调节火嘴,保证炉膛温度均匀。
3、要选择最佳水碳比,水碳比过小容易造成催化剂破碎,开工初期水碳比一般控制高些。
2.2加氢催化剂硫化过程温度的控制
由于注硫过程为放热反应,加氢反应器床层有温升,而注硫过程中又要求控制反应器床层温升,控制温升的方法首先就是控制注硫速度,其次要控制开工炉出口温度。
注硫后管线吹扫一定要彻底,因为DMDS为毒性物质,吹扫不彻底将容易造成中毒。
2.3转化中变还原过程配汽控制
要求转化中变升温到蒸汽露点以上后,将引入管网蒸汽,此时需要打靶合格,逐段暖管,并放净管线内的存水,严禁液态水进入转化炉,同时,配汽过程一定要缓慢,以防止转化床层温度的骤升骤降及蒸汽顶原料气(氮气)的事故发生。
2.4转化中变还原过程配氢的控制
要求严格控制氢气的配入量,使系统的水氢比介于4~7之间,维持转化中变的还原气氛同时又防止中变催化剂的过还原。
由于该过程中,氢气的配入量为手动控制,可操作性较差,这就需要操作人员要有足够的耐心且对配氢手阀的操作要前后一致,防止手阀反向后阀门虚扣造成配氢量的波动,影响还原过程的顺利进行。
2.5制氢引原料气及调整操作
制氢装置引原料气并调整出合格产品后代表着装置开工结束,转入正常生产。
在此过程中,所有操作条件的确定应按照与设计院共同确定的条件进行,还要考虑如下因素:
①要考虑到催化剂刚刚还原结束,活性还没有达到最佳,因此生产负荷不能太大,转化水碳比也要控制得比正常生产时大一些。
②协调好前后各部分的关系。
脱硫温度没升到时不要急于将转化联入,否则会因硫脱除不干净造成转化催化剂中毒。
③在操作调整过程中,绝不能出现超温、超压及损坏设备的事故发生。
所有反应器的温度和压力控制都不能超过设计温度及设计压力,尤其要保证转化炉出口温度不超过820℃,保证原料压缩机出口压力在正常控制指标范围之内,还要防止发生机泵长时间抽空、出口蹩压、润滑或冷却不好造成的设备损坏。
④在操作调整过程中,因生产负荷低且不平衡,锅炉汽包液位会有很大波动,因此汽包液位将是制氢操作控制的一个重点部位,应防止汽包液位出现干锅或液位过高蒸汽带水的事故发生。