降低聚丙烯生产丙烯单耗的措施及效果
聚丙烯工艺丙烯单耗偏高的原因分析及应对措施
聚丙烯工艺丙烯单耗偏高的原因分析及应对措施摘要:丙烯单消耗是聚丙烯生产过程中一个重要的经济技术指标.结合生产实践,从工艺和设备两个方面对造成丙烯消耗较大的原因进行了分析,提出了解决措施,使丙烯消耗大幅度下降。
关键词:聚丙烯;丙烯单耗;消除措施丙烯单耗是一吨聚丙烯在工业中的消耗量,它是聚丙烯装置的一个主要经济指标。
丙烯单耗的多少,将对聚丙烯装置的生产成本及经济效益有直接的影响;并能精确地反应出该设备的驾驶水准。
结合生产实践,找出造成丙烯消耗偏高的原因,提出了解决措施,使丙烯消耗大幅度下降。
1丙烯压缩机1.1丙烯压缩机停止运行的影响聚丙烯装置中,丙烯压缩机的功能是,将通过安全过滤器,并通过低压丙烯洗涤器洗涤,压缩成1.9 MPaG的丙烯气,并将其输送给高压丙烯洗涤器。
当丙烯压气机停止运转时,在2.0吨/小时的较低压力下,丙烯气不能再被回收,仅由袋口滤清器上的排出口到排出系统中。
它不仅影响了设备的正常运转,而且使丙烯消耗增大,从而影响了经济效益。
1.2丙烯压缩机故障的分析经分析,压缩机的停机原因多为一、二次出口温度过高,或气门发生故障。
产生此现象的最基本的原因是,在丙烯压缩机所压缩的丙烯气体中,以聚丙烯细粉末为主,并以激活剂 TEAL为主。
1.3解决丙烯压缩机故障的措施针对丙烯压缩机的压缩丙烯气中存在的聚丙烯微粒及激发剂 TEAL的问题,采取了以下几种处理方法。
(1)用不锈钢材料制成的滤筒替换袋式过滤器,以延长其使用寿命并防止其破碎。
(2)增加滤清器,并对滤清器进行定时清洗。
优势在于可以做到一次打开一次关闭,当压力差超过0.02 kPa时,可以在滤筒清洗时进行开关动作;这就防止了清洗过程中走弯路,导致粉末进入丙烯压气机组,从而导致高温高联锁停机。
(3)当聚丙烯用量变化时,由于激活剂是自动调节的,所以要相应地变化激活剂的用量。
为了使压缩机气体不含有激活剂,应适当减小激活剂FIC111的用量,防止过多,并应尽量减少在低压丙烯洗涤器塔中的激活剂用量,使气体不含有激活剂。
单环管聚丙烯装置丙烯单耗高原因分析
山 东 化 工 收稿日期:2020-10-14作者简介:冯士强(1991—),河南潢川人,助理工程师,从事聚丙烯生产工作。
单环管聚丙烯装置丙烯单耗高原因分析冯士强(中韩石化炼油三部,湖北武汉 430080)摘要:丙烯单耗是聚丙烯装置的一项重要经济技术指标。
本文根据实际生产在工艺、设备等方面分析了丙烯单耗高的原因,并给予了相应的解决对策并实施,从而大大降低丙烯单耗。
关键词:聚丙烯;丙烯单耗;解决对策中图分类号:TQ325.1+4 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2020)02-0142-02 中韩(武汉)石油化工有限公司聚丙烯装置采用Spheripol单环管工艺,原设计能力为7万t/a,经过2004年扩能改造后生产能力达到10万t/a。
丙烯单耗是指每生产1t聚丙烯所消耗的丙烯量,是聚丙烯装置的一项重要经济技术指标。
丙烯单耗的高低,直接影响聚丙烯装置的生产成本和经济效益;同时也能准确反映出装置的开车水平。
本文根据实际生产查找出了丙烯单耗高的原因,并给予了相应的解决对策并实施,从而大大降低丙烯单耗。
1 丙烯压缩机PK3011.1 丙烯压缩机停机影响丙烯压缩机PK301在聚丙烯装置中的作用是将来自袋式过滤器F301、经过安全过滤器F302、经过低压丙烯洗涤塔洗涤后的丙烯气压缩至1.9MPaG送入到高压丙烯洗涤塔T301中去。
丙烯压缩机一旦停机,就会造成2.0t/h的低压系统丙烯无法回收,只能通过袋式过滤器顶部PV311排放至排放系统。
既影响装置平稳运行,又造成丙烯单耗的增加,影响经济效益。
1.2 丙烯压缩机停机原因分析通过查阅设备停机台账,发现丙烯压缩机PK301停机的大部分是由一、二级出口温度高高或气阀故障造成的。
造成这种现象的最根本原因就是丙烯压缩机PK301压缩丙烯气中含有杂质,杂质的主要成分是聚丙烯细粉和活化剂TEAL。
1.3 丙烯压缩机停机解决对策针对丙烯压缩机PK301压缩丙烯气中含有聚丙烯细粉和活化剂TEAL,聚丙烯装置给予了如下解决措施。
聚丙烯装置节能降耗措施及方法
聚丙烯装置节能降耗措施及方法摘要:现阶段,我国部分厂商的聚丙烯装置仍存在物耗过高的问题。
对此,为解决此问题相关技术人员提出优化生产工艺技术、扩大聚丙烯装置的出料管径、加强车间管理等方法来控制生产物耗。
同时,技术人员还针对此类问题提出从水电方面节约能源耗损的方法,并对其耗能占总整个聚丙烯装置的数据进行分析,从而的出每阶段节能降耗的效果,实现对整个装置能耗的有效控制。
关键词:聚丙烯装置;节能降耗;措施及方法引言:目前,我国社会发展正在朝着绿色节能环保的方向前进。
随着相关政策的发布,很多行业都积极贯彻落实绿色保护可持续发展理念的号召,全面改进原有的生产措施,完善生产技术手段,进而实现企业节能降耗的根本目的。
在石油化工行业,在实际的运作和生产过程中,聚丙烯装置是最为重要的设备之一,是能够直接推动石油化工的生产效率的装置,同时聚丙烯装置也是整个企业进行节能降耗改造最为困难的装置。
一、降低聚丙烯装置物耗的措施(一)增大气相出料管线的半径一般情况下,石油化工企业会使用环管工艺和气相工艺的方法来生产聚丙烯材料,在气相法的生产模式下,聚丙烯生产装置会使用几根Z211C的出料管线连气相发生器和预聚合反应器,此出料管曾经在03年的工业技术整体改革时将直径缩短为原来的二分之一,在改革之后确实可以极大的增加气相材料之间的预聚合反应的时间,与改造前的预聚合反应提升约2.3倍。
但是Z211C出料管线改造之后也存在一定的缺陷,即它在很大程度上限制预聚合反应温度的提升,进而使得聚丙烯生产原材料的气体形态极易堵塞在出料管线的喷射口中,导致聚丙烯反应装置会经常性的出现运行故障。
同时,随着出料管的半径减小改造之后还出现另外一个问题,即聚丙烯装置的丙烯气相流速问题,在改造之前输料管的丙烯的实际喷射流速为1.96m/s,而改造之后的输料管向反应炉内喷射的气体流速却增大到5.59m/s[1]。
通过技术人员的全面排查之后发现,造成气体流速增大的主要原因在于Z211C出料管线与气化反应器的出料阀的距离很近,原材料气化会产生大量的温度,进而引发聚丙烯原材料的气化分子易在气化反应器出料处聚集。
降低聚丙烯生产丙烯单耗的措施探究
降低聚丙烯生产丙烯单耗的措施探究摘要:随着社会的不断发展,资源越来越紧缺。
各行各业在生产的过程中开始追求资源的最大化利用,提高生产效率,增加经济效益。
在聚丙烯的生产中,降低丙烯单耗是提高经济效益的关键。
为了实现降低丙烯单耗的目标,各公司采取积极的措施解决丙烯单耗过高的问题。
文中会分析影响丙烯单耗的因素,并提出相应的措施来降低丙烯单耗。
关键词:降低丙烯单耗聚丙烯生产因素措施为了适应经济发展的需要,各石化公司根据自身的生产情况,制定了相应的改进措施。
大部分的石化公司开始引进国外先进的聚丙烯生产装置来改善生产环境,经过一段时间的实验生产,聚丙烯生产装置到目前取得了一定的成效,丙烯单耗已经相比较国内生产装置的丙烯单耗要低很多。
石化公司的聚丙烯生产不仅降低了丙烯原料的损耗,还很好地解决了环境污染问题,提高了石化公司整体的经济效益。
一、影响丙烯单耗的因素(一)聚丙烯生产装置开工停工聚丙烯生产装置在每次开工和停工期间都会释放大量的气体,排放的气体虽然可以进行一定的回收处理,但是大部分的气体还是被排放到大气中,这种气体的长期排放会严重地影响环境。
装置停止工作还会产生大量的热量,消耗丙烯资源,经常的开工停工会消耗更多的资源,增加了丙烯单耗的数值。
(二)在线混合器经常性堵塞在线混合器是聚丙烯生产装置中一个重要的部分,它直接决定了催化剂的输送和丙烯原料混合的效果。
催化剂和丙烯原料在混合器的帮助下混合产生聚合物。
每天在线混合器都要不停地运转和工作生产出更多的聚合物,长时间的工作,造成在线混合器经常出现堵塞的情况,混合器被堵塞整个生产程序都会被迫停工,切换其他的混合器。
每次切换混合器都会耗费大量的催化剂和丙烯原料,造成资源的浪费。
(三)细粉过多,影响设备寿命在聚丙烯生产的过程中产生过多的细粉物质,容易将设备的管线装置堵塞,阻碍机器的正常运作。
当细粉堵塞设备时,要采取紧急抢修措施,将所有的材料切向火炬来对机器进行疏通,在这个疏通的过程中,大量的丙烯资源会被白白浪费,增加了丙烯单耗。
聚丙烯装置节能降耗措施及方法
聚丙烯装置节能降耗措施及方法作者:弋军孟卫博李晓来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第01期摘要:随着改革开放,科技的进步,中国的众多石油化工企业的技术越来越纯熟,聚丙烯装置的节能物耗问题得到了极大的改善,本文着重于聚丙烯装置物耗比高的原因,以及降低聚丙烯装置物耗的措施几方面进行讨论。
关键词:聚丙烯;节能消耗;技术改造;优化操作1 聚丙烯装置物耗偏高原因分析中国石油化工公司大多使用的装置为聚丙烯反应装置系统,整个系统有两大装置组成,一个是液相环管反应器,另一个是气相流化床反应器,中国在1999年整个石油化工产业改革,经过装置扩能改造之后,聚丙烯装置反应系统的生产能力得到了很大的提升,从前大生产能力大约为40kt/a,改造之后可以达到60kt/a,因为聚丙烯反应装置系统的装置规模比较小,生产能力比较低,很多企业为了降低物耗,减小能耗,提升行业间的竞争能力,在细节管理方面和核心技术方面都进行了改造和强化,使得目前的石油化工产业越来越能创造较好的经济效益。
很多产业在生产聚丙烯树脂时装置物耗特别大,而且在生产时非计划停车的出现,造粒系统的停车都会影响聚丙烯装置的物耗,使得聚丙烯反应装置系统的物耗增加。
在聚丙烯反应的聚合工作的开车和停车,丙烯高压回收塔的底部的管线的堵塞都会导致聚丙烯反应装置的物耗升高,还有丙烯回收压缩机经常出现故障,所以为了减小聚丙烯反应装置的物耗,提高装置平稳运行的技术就是降低物耗的关键,通过以上的分析,总结出为了使聚丙烯反应系统的物耗降低,要做到对管理和考核加大力度,对员工岗位培训做到认真周到,对工艺和设备不断的创新改造才能最大程度的降低聚丙烯的物耗。
2 降低聚丙烯装置物耗的措施2.1 增大出料管线的半径聚丙烯反应装置中的预聚合反应器和环管反应器中间连接着一根Z211C出料管线,中国在2003年整体技术改革使曾经将这根管的半径减小为原来的二分之一,它的半径减小之后确实使得预聚合反应停留时间大大的增加,改造后的预聚合反应停留时间与原来相比大约增加了2.2倍,但是这项改造也有一定的缺点,它限制了预聚合反应的温度提升,从而使得物料容易在出料管线堵塞,这样聚丙烯反应装置就会经常出现故障,而且出料管的半径减小还带来了另外一个问题,丙烯的流速最开始为1.94m/s,现在增大变成了5.67m/s,因为Z211C出料管线和环管反应器的出料阀的位置离得很近,所以当反应装置的温度变大使主催化剂活性中心很容易在环管反应器出料阀处聚集,造成了结块,结块会影响环管反应器出料,如果环管反应器出料受到影响,可能导致整个聚丙烯反应系统停车,将会大大的损失丙烯的原料,增大聚丙烯的物耗,所以为了不让环管反应器出料阀出现堵塞,并且为了保持装置运行正常,2006年的技术改革将出料管线的半径由原来的二分之一增加为四分之三,在管径扩大之后,丙烯的进料流速大大减小,避免了因为丙烯的进料流速比较快都环管反应器出料阀的影响,所以出料管线的半径最好要增大,使得出料流畅,不影响反应的进行。
生产过程应用工序管理模式,降低丙烯单耗
生产过程应用工序管理模式,降低丙烯单耗镇海石化工业贸易有限责任公司李振军前言镇海石化工业贸易有限责任公司聚丙烯装置是一套利用间歇式液相本体法工艺(也称“小本体”法)来生产粉料聚丙烯的装置,其装置初建于1995年,最初年设计能力20000t/a,几经扩建,生产规模不断扩大,其设计加工能力达到32000t/a,实际生产能力已达到50000吨/年。
随着近几年丙烯价格的上涨、间歇本体法装置原料短缺,国内同行业都非常重视对丙烯单耗的控制,根据行业年报反馈,该装置在“小本体”聚丙烯生产行业中其生产规模和各项生产主要指标均处于中游水平。
因此要想在市场上具有竞争力,就必须不断通过现有条件,寻找丙烯单耗偏高的环节,强化过程管理,寻找各个环节中存在的问题,依靠科技进步,优化生产,逐步解决各个环节的问题,降低丙烯单耗。
一、现状和分析1、该套装置生产工艺特点镇海石化工业贸易有限责任公司聚丙烯装置采用间歇式液相本体法工艺生产,单线生产配备8台12 m3聚合釜和6台14 m3闪蒸釜。
每台聚合釜反应周期约3至5小时,反应后的丙烯通过高压回收利用,经冷凝器冷凝后通过计量罐继续投用,进入闪蒸后的丙烯通过气柜,经尾气压缩机压缩后进行回收利用。
具体生产工序如图1:图1 小本体聚丙烯生产工序该装置共有6个生产工序组成,相对于规模较大的其他聚丙烯生产工艺,“小本体”生产工艺是一种简单、成熟的PP工业生产方法,设备少、技术简单,操作方便,因此“小本体”生产工艺比较不重视自动化控制技术,目前在国内针对该类型自动化控制还处于逐步推广阶段,由于自动化程度低,自动控制仍为单回路的仪表控制,手动操作较多,人为因素影响大,生产极易产生波动。
2、该套装置单耗控制情况镇海石化工业贸易有限责任公司聚丙烯装置丙烯单耗近几年有了非常大的突破,从最初1.2t/tPP下降到了2011年的1.0265t/tPP,下图2为镇海石化工业贸易有限责任公司聚丙烯装置近几年的单耗变化情况。
降低聚丙烯装置丙烯单耗的措施及其效果
降低聚丙烯装置丙烯单耗的措施及其效果近年来,聚丙烯市场需求旺盛,产能快速增长。
随着市场竞争的加剧,国内聚烯烃行业面临包括来自中东产品低价冲击、产品结构不合理等重大挑战。
传统石油化学工业的发展也正面临着前所未有的挑战,其赖以生存的原料石油和天然气属于不可再生资源,随着不断的开发,储量不断减少,原料面临短缺。
而原料短缺将会导致其价格上涨,使得石油和天然气加工的综合效益下降。
本研究针对陕西延长石油集团产业结构调整和丙烯资源短缺的迫切要求,以延长石油延安炼油厂的100kt/a聚丙烯装置为对象,分析了延炼聚丙烯装置丙烯单耗高的原因是Z203堵塞频次高,PK301运行工况不稳定,E301设计不合理、冷却效果差,装置开、停工过程中丙烯排放量大,电解制氢系统脱盐水排放量大,闪蒸线易造成挂料堵塞,原料丙烯中毒物引起聚合反应异常等,并针对每个原因提出了降低丙烯单耗的应对措施。
结果表明,通过对聚丙烯装置丙烯单耗高的原因的优化措施,延长石油延安炼油厂聚丙烯装置丙烯单耗同比有所降低。
本研究降低了丙烯单耗,减少了加工成本,对于延安炼油厂实现精细化工战略和产品由炼油型向高附加值化工型转型具有重要的现实意义。
对其他同类聚丙烯装置的设计及操作优化也具有重要的指导意义和参考价值。
聚丙烯三线装置降低原料单耗研究报告
1 引言
2.1 Spherizon工艺简介
榆能化一期项目填平补齐工程40万吨/年聚丙烯(三线)装置采用LyondellBasell公司 开发的Spherizone聚丙烯工艺技术,主要包含催化剂计量和输送、原料精制、预聚合、 多区循环反应聚合、聚合物脱气单体回收和再循环、气相共聚、汽蒸、干燥和挤压造 粒等 工序,其工艺流程如图 1 所示,由界区输送的原料丙烯在丙烯干燥塔(T722A/B)进行 脱水干燥,精制后的丙烯送到丙烯进料罐(D330)中,再由丙烯进料泵(P330)加压至 4. 5 MPa左右,分别进入预聚合反应器(R210)及多区循环反应器(R230)
力50吨,能够生产均聚物、无规共聚物和抗冲共聚物全范
围的聚丙烯本色粒料产品,共计183个产品牌号
2
降低生产可控成本,提高企业经济效益,是企业生产经营 的中心课题之一
榆能化一期项目填平补齐工程聚丙烯(三线)装置2022年全
3 年装置生产聚丙烯417522.655 t,装置累计单耗为1.0124
t/t
4
7_聚丙烯(三线)装置降低原料单耗研究报告
关键词:降低单耗;聚丙烯;措施
聚丙烯(三线)装置降低原料单耗 研究报告
1
1 引言
榆能化一期项目填平补齐工程聚丙烯(三线)装置采用
LyondellBasell公司开发的Spherizone聚丙烯工艺技术,
1 年生产能力40万吨,年操作时间8000小时,每小时生产能
面对日趋激烈的市场竞争,对聚丙烯产品成本控制提出了 更高的要求
今年来,围绕着这一课题,装置进行节能降耗,制定相应
5 节能减排措施,从而达到"节能降耗、减污增效"的目的,
对提高产品的市通过不断摸索调整和工艺优化,装置的单耗大幅降低,截止11月底,单耗达 到1.0010 t/t 与此同时通过深入研究发现生产运行过程中的各种技术瓶颈问题是造成高单耗的原因,并 且给出相应的解决办法来实现 通过高标准精细化管理、持续优化工艺参数、总结优化检修前物料倒空及开车置换方案、 优化提升装置运行管理 2 聚丙烯生产工艺概述
聚丙烯装置丙烯单耗高的原因分析及改进
聚丙烯装置丙烯单耗高的原因分析及改进发布时间:2021-09-06T09:39:52.497Z 来源:《科学与技术》2021年第4月第11期作者:王婷[导读] 本文研究的主要目的是为了明确在经济发展迅速,化工企业蓬勃发展的当下,聚丙王婷天津石化烯烃部技术质量科天津市滨海新区 300270摘要:本文研究的主要目的是为了明确在经济发展迅速,化工企业蓬勃发展的当下,聚丙烯装置控制丙烯单耗的重要性,并通过对当前工作现状以及工作中现存的问题进行详细分析,提出一些策略来减少丙烯原料耗费情况。
帮助工作单位提升工作质量,保障工作效率,为其未来健康平稳发展奠定良好的基础。
关键词:聚丙烯装置;丙烯单耗;原因分析自改革开放以来,我国经济发展迅猛,化工行业获得众多机遇,现已成为我国经济体系中不可或缺的支柱产业,但不断发展的同时,也带来了诸多挑战。
日新月异的社会需求,使得企业内部工作压力越来越大,很多新型的技术手段和管理体系不断实行,带来了更高利益的同时,也提出了更高的条件。
在当前市场饱和,技术手段已经暂时达到最先进状态的前提下,如何在原有工作模式下减少原料损耗,变成为了提升工作效率的主要途径,这也是相关单位现阶段最亟待解决的问题。
所以针对丙烯单耗问题的优化工作势在必行,相关工作单位必须认真对待,以便于更好的服务社会,服务群众。
一、丙烯单耗现状随着当前聚丙烯生产厂家数量的不断增多,现阶段聚丙烯对市场的占有率显得越来越重要,所以各个生产厂家对于聚丙烯工作的降本增效工作特别重视,尤其是降低丙烯单耗。
丙烯材料其消耗情况一定程度上直接决定了行业发展的上限,而且在政策帮扶下全国丙烯消耗量正在逐年呈下降趋势。
至1999年已经降到稳定上限,全国绝大部分工厂都可以合理的进行聚丙烯工作[1]。
但部分厂家其硬件设施配备不完善,聚丙烯设施没有良好的进行降耗工作,使得成本造价异常的高,尤其在夏季,原材料浪费量巨大,带来了诸多不必要的成本损耗,丙烯单耗量不断提升,已经高于现如今的平均水平。
聚丙烯装置丙烯单耗高的原因分析及改进措施
工业生产化 工 设 计 通 讯Industrial ProductionChemical Engineering Design Communications·178·第44卷第10期2018年10月聚丙烯装置丙烯单耗为生产1kg 聚丙烯粒料所需的丙烯原料。
由于装置运行中存在的各类问题,导致丙烯单耗高,丙烯单耗高不仅消耗较多的原料丙烯,对环境造成污染。
1 影响丙烯单耗的原因分析1.1 在线混合器(Z203)堵塞、切换频繁在线混合器Z203是催化剂输送和丙烯原料混合的关键部位,由于受到环境温度、主催化剂注入等温度的影响,Z203极易堵塞,造成聚合反应不稳定,严重时会造成环管密度下降迅速,聚丙烯黏料切排放至低压排放系统,造成丙烯的浪费。
1.2 循环水质差,导致E208、E301堵塞由于循环水水质较差,内含凉水塔填料、淤泥等杂质,关键换热设备极易堵塞。
E301堵塞后需停工处理,E208堵塞后引起第一环管反应器波动,严重时需停工处理。
停工清理E301和E208,每次都需开、停工切排放,造成大量丙烯浪费。
1.3 回收丙烯压缩机(PK301)故障停机回收丙烯中含有白油、TEAL 、氧化铝、聚丙烯等杂质,导致一级、二级排气温度过高,联锁停机。
低压系统需维持运行需在袋式过滤器顶部PV311处排放丙烯,造成大量浪费,污染环境,装置损失较大,影响平稳生产。
1.4 细粉产生多,造成设备管线堵塞细粉产生太多,造成设备管线堵塞。
经常需要切换、清理,期间造成丙烯浪费,影响装置平稳运行。
2 改进措施2.1 加强工艺纪律管理,维持在线混合器(Z203)平稳运行(1)规范主催化剂配制方案[1],制定了详细的主催化剂配制过程,严格控制主催化剂配置过程中的各时间段控制,确保主催化配置准确。
(2)加强D108倒料及切换步骤。
(3)调整P113出口温度、E201出口温度、D201温度参数(表1)一致,有效防止Z203堵塞。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施单环管液相本体聚丙烯是化工领域中一种重要的合成塑料材料,其生产过程需要大量的能源消耗。
为了降低生产成本,提高经济效益,应采取一系列的节能措施。
本文主要从生产工艺流程、设备优化、能源利用和管理等方面探讨单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施。
一、生产工艺流程的优化1、改进催化剂的配比和反应条件选择合适的催化剂组合是影响单环管液相本体聚丙烯生产速率和质量的重要因素。
应该根据工艺需要调整不同的催化剂组合比例,以达到较高的产量和品质标准,避免浪费和失效。
同时,在反应条件方面,应根据设备技术水平和原料质量的差异进行调整,以减少反应条件下的能量损耗。
2、采用高效的分离技术分离工序是单环管液相本体聚丙烯生产过程中的重要环节。
现代化的分离技术能够快速分离固体、液体和气体混合物,减少反应物的损失,并降低设备运行能耗。
比如,采用高效的离心分离、膜分离、蒸汽压缩等技术,可以有效地实现产物的分离和回收,减少能源损耗。
3、采用先进的自动化控制技术采用先进的自动化控制技术可以实现自动化数据采集和能源管理,提高生产效率和质量稳定性,降低废料率、色差率和失效率。
这可以通过实现全自动控制系统、自动测量仪表以及强化生产质量管理等措施来达到。
二、设备优化方面的措施1、加装先进的蒸汽再生换热器加装蒸汽再生换热器可以使废气产生的热量得到充分利用,实现废热回收。
在单环管液相本体聚丙烯装置中,加装蒸汽再生换热器可以有效降低炉温和产生废气量,减少能源损耗。
2、改进低效设备和技术单环管液相本体聚丙烯装置中的一些设备和技术可能是低效的,造成能源消耗过大。
通过改善气体压缩机、离心机、泵或反应器,或改进生产工艺技术等,可以实现节能的目的。
三、能源利用方面的措施1、采用新能源新能源可以替代传统的化石燃料,从而减少燃料消耗。
例如,采用太阳能、风能等可再生能源来供电或加热,可以实现燃料的降低和能源的清洁使用。
2、应用废热发电废热发电技术可以将废热转化为电能,从而提高能源利用效率。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施【摘要】单环管液相本体聚丙烯装置是一种常见的化工装置,为了降低能源消耗、提高生产效率,需要采取一系列节能降耗措施。
本文从引入节能理念的必要性出发,结合原理分析、操作优化、设备更新、能源管理和维护保养等方面,深入浅出地探讨了单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施。
通过对各个方面的详细分析和解读,旨在为相关研究人员和生产从业者提供参考和借鉴。
结合实际案例和数据,总结了目前节能降耗措施的效果和存在的问题,展望了未来在该领域的发展方向和趋势。
通过本文的阐述,可以为单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗提供理论指导和实践支持。
【关键词】单环管液相本体聚丙烯装置、节能、降耗、原理分析、操作优化、设备更新、能源管理、维护保养、引言、简介、研究背景、正文、结论、总结、展望。
1. 引言1.1 简介本文旨在通过浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施,探讨如何提高设备的能效和降低能耗,从而达到节能减排的目的。
单环管液相本体聚丙烯装置是化工行业常见的生产设备,其能耗问题一直备受关注。
在当前节能环保的大背景下,如何有效管理和优化这类设备的能源消耗,具有重要意义。
在本文中,将从原理分析、操作优化、设备更新、能源管理和维护保养五个方面来探讨单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施。
通过深入分析每个环节的问题和挑战,提出可行的解决方案,为相关企业和研究机构提供参考和借鉴。
通过本文的研究,希望能够为单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗工作提供一定的理论指导和实践经验,推动相关行业在节能减排方面的持续发展和进步。
1.2 研究背景目前,国内外相关研究对单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施已经有了一定的积累和总结。
仍存在一些问题亟待解决,如设备运行效率低、能源利用率不高、维护保养不到位等。
针对单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗问题,开展深入研究具有重要意义。
本文旨在通过对单环管液相本体聚丙烯装置的原理分析、操作优化、设备更新、能源管理和维护保养等方面的探讨,提出一系列有效的节能降耗措施,以实现生产过程中的节能减排目标,降低生产成本,提高经济效益。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施单环管液相本体聚丙烯装置是一种广泛使用的多联合聚合物生产装置。
随着环保意识的提高和国家对能源消耗的限制,如何对该装置进行节能降耗是目前急需解决的问题。
一、优化装置结构,减少能源损耗单环管液相本体聚丙烯装置的结构优化是其节能降耗的重要措施。
例如,对装置的热交换器、回收塔和蒸气压缩机等进行结构优化或改进,减少能源损耗和热量损失,提高转化效率和产量。
另外,优化装置的进料、出料和循环流程,避免物料积聚和淤积,降低泄漏和能源损耗,也是优化装置结构的有效方法。
二、采用新技术新材料,提高能效新技术和新材料的应用是现代化装置节能降耗的有效手段之一。
例如,采用低能耗的压缩机技术替代传统的压缩机,采用先进的制冷设备和高效节能的加热装置,可有效减少能源消耗和排放,提高装置的能效。
同时,使用高效节能的新材料如新型隔热材料、高温耐受性材料、耐腐蚀材料等,可以有效地减少热损失和侵蚀,提高装置的生产效率和可靠性。
三、严格管理运行,避免浪费严格管理和科学运营是单环管液相本体聚丙烯装置节能降耗的重要因素。
加强装置的日常维护、保养和检修,及时解决设备故障,保证装置正常运转和高效生产。
对装置的生产系统、信息系统和管理系统进行优化和升级,提高生产计划的精确度和可靠性,避免生产过程中的浪费和损失。
四、加强员工培训,提高管理水平加强员工培训和提高管理水平,是单环管液相本体聚丙烯装置实现节能降耗的关键之一。
在管理中注重以人为本的理念,加强员工安全教育和技术培训,提高员工技术水平和安全意识。
通过开展各类技能竞赛、岗位轮换、职业规划等,激励员工创新意识和自主管理能力,提高整个装置的运作效率和安全性。
综上所述,单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施包括优化装置结构、采用新技术新材料、严格管理运行和加强员工培训等。
随着相关技术和管理水平的不断提高,装置的能效和产量将得到进一步提升。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施1. 引言1.1 背景介绍单环管液相本体聚丙烯装置是一种常见的化工生产设备,主要用于聚丙烯的生产过程中。
随着我国经济的快速发展,对聚丙烯等塑料产品的需求日益增加,因此对生产设备的节能降耗要求也越来越高。
在单环管液相本体聚丙烯装置的生产过程中,存在着能源消耗较大、废热排放严重的问题,需要采取有效的节能降耗措施来提高生产效率,降低生产成本,减少环境污染。
通过对单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施进行深入研究和分析,可以有效改善设备的能源利用效率,提高生产效率,减少生产成本。
本文将对单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施进行浅析,探讨如何通过优化操作参数、改进设备结构、提高废热利用率、技术改进与设备更新、员工培训与意识提升等措施来实现节能降耗目标,为我国化工生产提供参考和借鉴。
1.2 研究意义单环管液相本体聚丙烯装置是一种常见的生产设备,其节能降耗对于企业的经济效益和环境保护具有重要意义。
通过对装置的节能降耗措施进行研究,可以有效减少企业的能源消耗,降低生产成本,提高企业的竞争力。
节能降耗措施的实施可以减少二氧化碳等温室气体的排放,对于缓解环境污染、保护生态环境具有积极的意义。
通过研究单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗,可以促进该行业的发展和进步,推动技术创新,提升产业水平,为实现可持续发展做出积极贡献。
研究单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗具有重要的现实意义和深远的发展意义。
2. 正文2.1 单环管液相本体聚丙烯装置概述单环管液相本体聚丙烯装置是一种常见的化工生产设备,主要用于聚丙烯的生产。
其结构简单,运行稳定,生产效率高,被广泛应用于化工行业。
该装置一般由容器、管道、泵等组成,能够将原料在一定温度和压力下进行反应,最终得到聚丙烯产品。
在单环管液相本体聚丙烯装置中,原料先经过加热设备升温,然后在高压下进入反应容器进行聚合反应,最后通过冷却装置冷却凝固后得到产品。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施单环管液相本体聚丙烯装置是化工生产中使用的一种重要设备,其生产效率和质量对化工企业的生产经济效益有着重要的影响。
在化工生产中,节能降耗一直是企业追求的目标,那么如何降低单环管液相本体聚丙烯装置的能耗呢?下面我们来分析一下。
1. 优化运行参数单环管液相本体聚丙烯装置的运行参数会直接影响设备的能耗。
优化运行参数可以降低设备的能耗并提高生产效率。
在生产过程中,可以适当减少反应器内的空气曝气量,这样可以减少设备的反应器泵功率,节能效果显著。
此外,对于反应器的调节器和控制器也要进行优化调整,合理设置控制点位,减少设备的过剩发热和浪费现象。
2. 采用高效节能设备在设备的选型和改造中,可以采用高效节能设备来替换低效设备。
例如,采用节能型变频器替代传统的启动型变频器,可以显著降低设备的能耗。
在设备的改造上,可以增加传热面积和改进传热方式,从而提高设备的传热效率,减少传热过程中的能量损失。
3. 减少工艺水分流量工艺水在生产过程中扮演着重要的角色,但是过高的水分流量会导致能源的浪费。
因此,可以通过减少工艺水分流量来节约能源。
平时可以对水分流量进行实时监测和调节,避免水分流量过大或者过小造成的能源浪费。
此外,可以适时地对水流量进行调整,适当减少设备中的水流量,从而减轻设备的运转负担,达到节能降耗的目的。
4. 采用先进的控制系统在设备的运行和维护方面,可以采用先进的控制系统来控制设备的运转和故障检测。
例如,采用智能控制系统代替传统的机械操作,使得设备的运转更加稳定,故障检测更加准确,并且可以及时地对设备进行调整和优化,进一步降低能源消耗。
综上所述,通过优化运行参数、采用高效节能设备、减少工艺水分流量以及采用先进的控制系统等措施,可以有效地降低单环管液相本体聚丙烯装置的能耗,进而提高化工企业的生产效益。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施一、提高设备利用率1. 合理安排生产计划。
通过合理的生产计划安排,避免由于频繁的开停机操作而导致设备能耗的增加。
合理安排生产计划可以有效降低单环管液相本体聚丙烯装置的能耗,提高设备利用率。
2. 完善设备维护管理。
定期对设备进行维护,保障设备的正常运转,减少因设备故障而造成的停机时间,提高设备利用率。
二、优化工艺流程1. 精简工艺流程。
通过对生产工艺流程的优化,减少不必要的能源消耗,提高生产效率,降低生产成本。
单环管液相本体聚丙烯装置在工艺流程上的精简可以有效降低能耗。
2. 采用先进的生产工艺技术。
引进先进的生产工艺技术,提高产品质量和产量,降低生产过程中的能源损耗。
三、优化设备配置1. 采用节能型设备。
选择采用节能型设备,减少设备的能耗,降低生产成本。
2. 提升设备自动化控制水平。
加强对单环管液相本体聚丙烯装置的自动化控制水平,减少人工干预,减少人为原因引起的设备能耗增加。
四、加强能源管理1. 完善能源管理制度。
建立健全的能源管理制度,对于影响能源利用和消耗的环节进行全面监控和管理。
2. 推行能源节约技术。
引进先进的能源节约技术,如余热回收技术、新型节能设备等,有效降低单环管液相本体聚丙烯装置的能耗。
五、加强员工培训1. 加强员工节能意识培训。
通过加强员工节能意识的培训,提高员工的节能意识和技能水平,减少人为原因造成的能源浪费。
2. 开展能源管理技术培训。
开展相关的能源管理技术培训,提高员工的能源管理技术水平,降低设备的能耗。
通过上述对单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施的浅析,可以看出,在当前环境保护和资源节约的形势下,化工企业需要不断探索和实践节能降耗的措施,以期能够实现可持续发展。
需要强化企业的责任意识,积极应对国家能源政策的要求,推动企业节能降耗工作的深入开展,促进节能减排工作的落地实施。
相信随着化工企业对于节能降耗重视程度的提高,单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施将不断完善,为实现节能减排目标贡献力量。
降低聚丙烯成本实验报告
一、实验背景聚丙烯(PP)作为一种重要的热塑性塑料,广泛应用于包装、建筑、家居、电子等领域。
然而,近年来,受原材料价格上涨、环保政策趋严等因素影响,聚丙烯的生产成本不断攀升,给企业带来了巨大的经营压力。
为了降低聚丙烯生产成本,提高企业竞争力,本实验对降低聚丙烯成本进行了研究。
二、实验目的1. 分析影响聚丙烯生产成本的主要因素;2. 探索降低聚丙烯生产成本的途径;3. 通过实验验证降低聚丙烯生产成本的效果。
三、实验方法1. 文献调研:收集国内外关于聚丙烯生产成本降低的研究成果,分析现有技术的优缺点。
2. 数据分析:收集我国聚丙烯生产企业的生产数据,分析生产成本构成,找出影响成本的关键因素。
3. 实验验证:选取具有代表性的聚丙烯生产企业,对其生产过程进行优化,降低生产成本。
四、实验结果与分析1. 影响聚丙烯生产成本的主要因素(1)原材料价格:聚丙烯生产成本中,原材料价格占比最大,受原油价格、国际市场供需关系等因素影响较大。
(2)能耗:生产过程中,能耗占比高,包括电、蒸汽、燃料等。
(3)人工成本:人工成本在聚丙烯生产成本中占一定比例,受劳动力市场供求关系、企业福利政策等因素影响。
(4)设备折旧:设备折旧是企业固定成本之一,与设备投资、使用寿命等因素相关。
2. 降低聚丙烯生产成本的途径(1)优化原材料采购策略:通过建立稳定的供应商关系,降低原材料采购成本;同时,利用期货、期权等金融工具规避价格波动风险。
(2)降低能耗:提高设备运行效率,采用节能技术,降低能耗;加强能源管理,提高能源利用率。
(3)降低人工成本:优化生产流程,提高劳动生产率;加强员工培训,提高员工技能水平。
(4)降低设备折旧:合理规划设备更新换代,提高设备使用寿命;加强设备维护保养,降低设备故障率。
3. 实验验证(1)选取一家聚丙烯生产企业作为实验对象,对其生产过程进行优化。
(2)优化原材料采购策略,降低原材料采购成本。
(3)采用节能技术,降低能耗。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施单环管液相本体聚丙烯装置是一种常见的聚合物加工设备,在工业生产中应用广泛。
在当前环保、节能的趋势下,如何优化该装置的运行,降低其能耗成为一个重要的问题。
本文将从以下几个方面分析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施。
一、优化流程稳定性在单环管液相本体聚丙烯装置的生产过程中,采用优化的流程控制技术可以有效降低能耗。
例如,对生产流程进行详细分析、制定优化方案,对生产过程中的参数进行优化调整,以此来降低材料和能源的消耗。
同时,还可以借鉴信息化技术实现智能化的生产管理,减少过程中人为因素的作用,提高流程稳定性以及产品质量。
二、维护设备效率设备的维护和保养对于保持设备的效率是非常重要的。
定期维护和清洗单环管液相本体聚丙烯装置可以有效减少设备的能耗。
特别是对于液相本体聚丙烯装置内部的冷却系统和加热系统,应当定期清洗和维修,以提高其热效率,减少能耗。
三、选用高效节能设备随着科学技术的不断进步,新型高效节能设备不断涌现。
因此,选择节能设备来替代旧设备也是节能降耗的一种有效手段。
比如,可以选择新一代的反应釜,其加热速度更快、能耗更低。
另外,也可以选择具备自动化调节功能的加热、冷却系统,以适应生产过程中的变化,减少不必要的能耗消耗。
四、进行能源回收利用对于单环管液相本体聚丙烯装置生产过程中产生的废料和废水,可以通过各种手段来进行能源的回收和利用。
例如,废气可以通过干燥处理后用于工程锅炉燃烧,废水可以通过沉淀、过滤等技术进行处理,以减少能源浪费,提升资源的利用率。
综上所述,单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施包括优化流程稳定性、维护设备效率、选用高效节能设备以及进行能源回收利用等。
只有采用多种手段相结合的方法,才能实现能源的节约、环境的保护、生产效率的提高以及企业的可持续发展。
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
浅析单环管液相本体聚丙烯装置的节能降耗措施
随着环保意识的提高和能源消耗的不断增长,节能降耗已成为企业发展的必然趋势。
单环管液相本体聚丙烯装置是一种大型化工生产设备,具有能耗大、品位低、设备复杂等特点,因此要采取一系列措施来降低能耗。
一、采用高效换热器
液相本体聚丙烯装置中的换热器是直接影响能源消耗的关键设备。
采用高效换热器可以降低换热器的热阻,提高热传导效率,减少热量损失,从而达到节能的目的。
同时,还可以减小设备的占地面积和投资成本,使得企业节能降耗的效果更加明显。
二、优化运行控制
运行控制是液相本体聚丙烯装置的又一个重要方面。
优化运行控制可以通过调整进料流量、控制反应温度、控制催化剂进料量等方式,来降低能耗,提高生产效率。
此外,还可以采用在线监测和控制技术,实现精细化操作,避免因不良操作而造成的能源浪费。
三、基于能源管理实现节能
采用能源管理系统是实现节能的重要手段。
通过监测、分析和评估液相本体聚丙烯装置的能源消耗情况,可以发现设备存在的能源浪费问题,并制定相应的节能改善措施。
同时,还可以对设备进行巡查、维护和更新,优化设备的运行,使得能源利用效率得到提高。
四、推广清洁能源
推广清洁能源是实现环保和节能的有效途径之一。
液相本体聚丙烯装置可以通过采用太阳能、风能等清洁能源替代传统燃煤、燃油等化石能源,来降低二氧化碳排放和能源消耗,实现可持续发展。
同时,还可以推广应用新型绿色催化剂等技术,来实现清洁生产和低碳经济的目标。
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1.4 原料 丙烯性 质不 稳定 。含水 量大 原 料 丙 烯 性 质 不 稳 定 ,含 水 超 标 (设 计 小 于
100×10一,实 际 分 析 数 据 在 50×10-6-300×10 ), 导 致 操作 波 动 大 ,装 置 运行 稳 定性 差 。设 计 时 未充 分 考虑 水含 量超标 的情 况 ,导 致精 制脱水 系统偏 小 。 由于丙烯原料性质不稳定 ,特别是丙烯含水严重超 标 ,增 大 了操 作 难 度 ,加 之 装 置本 身 控制 先 进 、精度 要 求 高 ,所 以导致 聚丙 烯反应 系统 停工 8次 (其 中仪 表 联 锁启 动导 致停 车 4次 、F301下 料 阀堵塞 停 工 2 次 、反应弱调整操作导致结块停车处理 2次 )。 1.5 其它 因素
每 次 开 停 工 HV3101切 排 放 2h,按 照 PK301处 理量 2350kg·h 计算,本改造项 目投用后 ,回收丙烯 量 :6 X 2 X 2 X 2350= -56400kg,若 以 每 t丙 烯 8500元 计 ,节 约成 本 :56.4 X 85130-479400元 ,经济 效益可 观 。
作者 简介 :满雄位 (1972一),男 ,甘肃武威人 ,大学本科 ,工程师 ,主要研究方 向 :聚烯烃及树脂合 成 ,E-mail:qhmxw@163.eom 收稿 日期 :2013.05.16
第 8期
满雄位等 :降低聚丙烯生产丙烯单耗的措施及效果
73
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新 上 主要 管 线 球 阀
文献标识码 :B
文章编号 :1671-9905(2013)08—0072-02
庆 阳石 化 公 司 1O万 t·a- 聚 丙 烯 装 置 采 用 意 部切 向火 炬 系统 ,大 量丙烯 被 白 白从火 炬 上燃烧 掉 。
大 利 Basell公 司 的 Spheripol一1I代 聚丙烯 工 艺 技术 , 设 计生 产能 力为 l0万 t·a 聚丙 烯 ,年操作 8000 h, 可生产均聚物 (37个牌号 ),于 2010年 l0月一次投 料 成功 ,目前 只 生产 T30S一种 产 品 。经过 一年 多 的 连续生 产运 行 ,装置运 行情 况 良好 ,尤 其是 通过 对装 置优化工艺操作和技术改造等措施后 ,丙烯单耗 已 经 达 到 1.02tpr·(tPP)~,达 到 国 内 同 等 装 置 先 进 水 平 ,为庆 阳石化 公 司节约 了丙烯 原料 ,减少 了环 境污 染 ,提 高 了经济 效益 。
多将引起工艺系统的堵塞和设备使用寿命降低 ,影 响装 置 的长 周期 运转 ,增加 了产 品的消耗 。2010年 , 因细粉堵塞设备造成装置非计划停工 1次 ,2011年 因细粉 太多 ,多 次造 成 E502、E503两 个板 式换 热器 换热效果差 ,针对实际情况 ,对预聚部分相关工艺参 数 进行 了调 整 ,具 体 情况见 表 3。
1.3 细粉产 生太多。造成设备管线堵塞 细粉产 生太 多 ,造 成设 备管 线堵 塞 ,严 重影 响设
备 的使用寿命 。201 1年就因为细粉产生多 ,造成干 燥 器 E503堵塞 ,对 E503进行抢修 4h,所 有物料全
2.1 改 进工 艺流 程
为 了进 一 步 降低 聚丙 烯 装 置 的丙 烯 单耗 ,减 少 装置 在开 、停 工期 间切排 放时排 往火 炬丙 烯量 ,运行 部采取了如下措施对装置进行改造 。新配制一条管 线引 自聚丙烯装置的高压排放罐 ,将开 、停工期间切 排 放 时的气相 丙烯 经 PV3402定 压至 0.05~0.08MPa, 进 入 低 压 脱 气 罐 F301,继 而通 过 高 、低 压 丙 烯 循 环 回收 系统 ,达 到对 装置 开 、停 工期 间排放 丙烯 进行 回 收之 目的 ,改造后 流程 图见 图 l。
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图 1 改造 后流 程 图
墨
介质代号 P
介质名称 丙烯
2010年 12月 至 2011年 7月 1O万 t·a 聚 丙 烯装 置停 车 情况 见表 1。
表 1 10万 t·a 聚丙 烯 装置 停车 次数
第 42卷 第8期 2013年 8月
化 工 技 术 与 开 发
Technology & Development of Chemical Industry
Vo1.42 No.8 Aug.2013
降低聚丙烯生产丙烯单耗 的措施及效果
满雄位 ,高青松 ,高 岗岗,王 林 ,王文放 ,缪恕 国
1 影响丙烯单耗 的 因素分析
1.1 聚 丙 烯装置 的 开停工 装置在每次开 、停工期 间 ,切排放产生大量气相丙
烯 ,虽 然一部 分进人气柜可 以回收 ,但 由于受 到回收能 力不足和管网压力的影响,仍需将大量丙烯排往火炬 燃烧(每次长达 2h),从而造 成丙烯资源严重浪费。
1.2 在 线混合 器切 换频繁
(中国石油庆阳石化公 司 ,甘肃 庆阳 745002)
摘 要 :庆 阳石化聚丙烯装置 的丙烯单耗 高 ,不但浪费了丙烯资源 ,增加生产成本 ,还污染环境 。对丙烯单耗
的因素进Байду номын сангаас 了分析 ,提出了相应措施 ,收到了明显效果 。
关键词 :丙烯 单耗 ;聚丙烯 ;措施效果
中图分类号 :TQ 325.14
由于装置开工时间短 ,员工队伍年轻 ,素质参差 不 齐 ,实践 经 验 不 足 ;同 时 由于 该 装 置 Spheripol一1I 代聚丙烯工艺技术复杂 ,操作要求精度高 ,这些也是 影 响丙烯 消耗 的 因素 。
2 改进 措 施 [141
在线 混合 器 Z203A/B是 催化剂 输送 和丙 烯原料 混合 的关 键部 位 ,在正 常生产 中 ,催 化剂 和丙 烯混合 后会 从 这 里开 始反 应 生成 聚 合物 颗粒 ,所 以 Z203A/ B极 易发 生堵 塞 现象 。在 每次堵 塞 后进 行切 换要 浪 费 大量 丙烯 和催 化剂 。