#5机组B前置泵自由端轴承烧毁

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6.有待改进
1、此次抢修的时间较长,检修人员疲劳对检修步骤没有很好注意、只看了两端机封的动环接触面较好,没有及清洗检查静环的接触面,待安装完自由端的机封动环后,清洗静环后发现静环结合面有许多细小裂纹,想拉出动环时已受泵体温度热胀影响已不好拉出,所以只更换了静环处理,本是要整付更换的,存在机封滴水现象,不过只要通过一段时间磨合即可,不影响运行。
4、从电脑里调出的曲线可以看出,运行没有及时发现问题,及处理不及时,轴承温度从12:15就开始52℃缓慢上升,到12:30分才到96℃,中间持续有15钟的时间,从12:30到12:40分钟才烧毁轴承。
5、巡检不到位。
5.良好实践
1、维护部抢修人员加班加点连续作业,在抢修过程中能吃苦耐劳。
2、在抢修过程中出现问题及时查找原因、分析、总结、吸取教训。
2、有限公司仓库备件不能搞零库存,以免影响抢修。
7.其它
检修事件报告单
(编号20080905000)
报告部门(Reported by):中电(江西贵溪)电力工程有限公司二期项目部
单位(Plant)
中电(江西贵溪)电力工程有限公司
1Hale Waihona Puke 事件名称(Event)#5机组B前置泵自由端轴承烧毁处理
2.发生时间(Date)
2008年09月02日
事件描述(Description)
4.事件原因(Reasons)
1、有限公司为了减轻检修、运行的工作量,在#5机组调停时,进行了改造,由厂家自行负责安装了自动补油器,检修只提供了相关的工器具及消耗品,在#5机调停结束后设运行时,就一值存在自动补油器渗油现象,(一)是自动补油器的油位定位圈渗油
(二)是底部有的接头存在渗油,
我们也曾向有限公司反映多次,有限公司也多次联系厂家反映此事,只要自动补油器上下贮油杯有油,就能保持轴承室有正常油位即可。有一次厂家来了只到机房看了,说目前还没有更好的材料耐油耐温的定位皮圈,也未作出任何处理。为了机组运行的效率,只作出了效果不好,等停机后取消。
产生渗油的原因有:
(一)自动补油器的定位皮圈材质不行,一不耐油、二不耐温,运行中产生变形,造成从定位圈处渗油,
(二)厂家安装工艺也存在问题,有的底部接头不紧,产生渗油,在此次解体中还发现生料带将补油管道有一半被堵现象,
2、从中可以看出该产品技术不够成熟,材料不好,安装工艺差,
3、从底部安装位置不佳,若油室中有水分水重油轻,只靠贮杯¢2MM与大气相通,靠大气压来实现补油及油室中油温较高,存在油汽现象内部的压强也较高,通大气的¢2MM气孔有杂质堵和补油不畅现象,造成轴承室断油。
3.事件过程(Process)
3.1事件发生过程(现象、状况)
2008年09月02日12:40运行值班人员在主控室发现#5机组B前置泵自由端冒烟,巡检员及时赶到现场发现是自由端轴承烧毁冒烟,并及时打闸退B汽动给水泵组,更换前置泵自由端轴承。
3.2处理过程(方案、措施、技术数据)
2008年09月02日12:40停#5机组B汽动给水泵组,并执行相关安措,并投入电动给水泵组,运行正常后,13:40分接到值长通知,赶到现场后发现自由端轴承座外表油漆已烧黑,一股焦味。14:30及时上票,组织人员进行抢修,16:00全部安措执行完毕,具备检修作业条件后,对自由端轴承进行解体,发现轴承箱是干的没有一滴油,轴承、并帽,止退圈、垫圈、轴套都有不同情度损坏,轴承、轴套、轴承垫圈均已有不同烧熔变形,咬死在转子上,无法正常取出,及时上动火票用火焊割刀割除剔出轴承,发现内圈已咬死在轴颈上,,需拆出转子上车床处理,连夜对泵进行解体,并通知起重协作,上车床车出轴承内圈,发轴颈损伤,有许多滚珠熔化后的集结点,需车光处理,已是零晨04:00,因仓库没有轴套、轴承垫圈等备件,03是上午需领料,用火焊割料加工轴套及垫圈,14:30分能到加工好的材料,并对泵体各部件进行清理,做泵盖垫子等,通知起重协作加班对泵组进行组装,更换自由端机封静环,轴承、轴套、轴承垫圈,泵盖中分面高压垫子及轴承冷却水、机封静环冷却水,动环密封水各接头0型圈,24时前置泵组装工作结束,随后盘动转子检查、转子灵活无卡涩。交票运行拆安措对前置泵进行试运,00:30试运正常后消票,文明生产清理现场,01:00所有工作结束。
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