龙岗63井固井卡钻
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龙岗63井固井卡钻
一、基本情况
1、井身结构(完钻井深:7403.00m)
二、事故发生经过
8月26 日20:00下送尾管到位、H7402.38m。
开泵泵通、泵压5MPa,管柱上提最大悬重200吨、下放150吨。
~22:30循环,排量4L/s:泵压4~5MPa。
~23:55投球、坐挂。
~8月27日7:06循环,压力22MPa,排量10L/S。
~7:19上提至悬重148吨,钻余0.7m,正转倒扣,扭矩4KN.m,正转14~15圈时,悬重降为146吨,继续正转25圈停转,释放扭矩,不回转。
上提,悬重146吨,继续上提1.5m,悬重维持不变,确认倒扣成功。
下放,悬重146吨,至钻余0.03m,悬重降为143吨,确认喇叭口位置不变。
上提,悬重升至146吨不变,上提高度 1.5m,再次确认悬挂器与送入工具分开。
下放钻具,坐一只吊卡,钻余0.6m(为防止挂扣:悬挂器与送入工具离开0.3m)。
开泵循环,泵压25.9MPa,排量10.8L/S。
~8:15循环钻井液,泵压24.7MPa,排量10.8L/s;反憋回压检查回凡及管柱的密封可靠性;
~08:44停泵,上提钻具1~2厘米,关封井器,憋压,钻台压力表4.7MPa (录井显示3.9MPa),稳压5 分钟,压降0.6MPa至4.1MPa。
~10:20固井准备;
~13:13 固井施工、卸水泥头。
施工中各参数正常。
~13:23上提钻具,悬重自36吨(指重表基重)升至164吨,停止上提,发现悬重异常,钻具出现挂卡(送入钻具重量146吨);
从注水泥浆开始到发生卡钻事故时间为131分钟。
采取措施:
~13:46下放钻具至139吨,上提至147吨,正转30圈,扭矩升至12KN.m 观察,释放扭矩,回转30圈;再次上提至161吨检验,未脱;下放至146吨,正转30圈,扭矩升至12KN.m观察,释放扭矩,回转30圈;上提至182吨,仍未脱;反复3次无效;
加大处理力度:下放钻具至146吨,正转40圈,扭矩18KN.m观察,释放扭矩,回转40圈,上提至200吨未脱;反复2次无效;下放至146吨,转动40圈,扭矩18KN.m,不释放扭矩,上提至210吨未脱,释放扭矩,回转40圈;反复2次无效;
再次加大处理力度:下放钻具至146吨,正转45圈,扭矩22KN.m,不释放扭矩,上提至224吨未脱;反复3次无效。
~13:50泥浆泵反蹩,压力31MPa,蹩入量0.7方,压力不降,泄压;
~14:00水泥车反蹩,压力40MPa,蹩入量0.94方,压力不降,泄压;
~15:00上提钻具,卸88.9mm短钻杆(3.0m)和变扣接头(0.5m),接一根101.6mm单根;下放至146吨,转动52圈,扭矩25KN.m,不释放扭矩,上提210吨未脱;不释放扭矩,下放至120吨,再上提至210吨,未脱;释放扭矩,回转52圈;反复3次无效;下放至130吨,上提至146吨,转动52圈,扭矩25KN.m,不释放扭矩,上提至210吨未脱;不释放扭矩,下放至80吨,再上提至210吨,未脱;释放扭矩,回转52圈;反复3次无效。