350MW机组给水温度降低的原因分析及治理

合集下载

300MW机组给水温度低的原因分析

300MW机组给水温度低的原因分析

量 增加 , 而用 于蒸 发的热量 减少 , 所 以锅炉需 要的燃 煤量增 加 , 锅 炉 的煤耗将 大 幅上升 假 定 锅 炉燃煤 量 不变 , 由于 提 高水 温的 热量 增加 , 所 以锅炉 蒸 发量 降
低, 锅 炉 的煤耗 也将大 幅上 升 。 2 . 2锅炉 给水 温度 降低 后 , 为保 证锅炉 蒸 发量不 变 , 锅炉 需要 的燃煤 量增 加, 相 应的需 要的 热风量 也需要增 加 , 锅炉 给水温度 低于设 计温 度过多 时 , 受 锅 炉 给煤 系 统 、 风烟 系统 的 限制 , 锅 炉 的负荷 率将 受到 影 响 。 2 . 3锅炉 给水 温度 降低 后 , 为保证 锅炉 蒸 发量 不 变 , 锅炉 需要 的燃煤 量 和 热风量 增 加 , 烟 气量 也相 应增 加 , 锅炉 过热器 可 能 出现 超温 现象 , 送、 引风机 电 耗 增加 , 影 响设备 安 全运 行 。 2 . 4锅炉 给水 温度 降 低后 , 省煤器 因传 热温 差提 高 , 吸 热量 增加 , 省煤 器
调 试好 该 电动 门 。 3 . 3运 行维 护分 析
后的烟 温 降低 , 排烟 温度 降低 , 如 果低 于露点 温度 , 可能造 成 空预器 低温腐 蚀 。 3原 因分 析 为 便于 查找 方 法的 系统 性和 全在 性 , 我 们从 高 加本体 和 高加 系统 进行 剖
3 . 2 . 2 水 侧三 通 阀可靠 性 高加水 侧 的 自动 保护 装置 的作用 是 当运 行 中任 一 台高压 加热器 水侧 钢管
断裂 及水 位急 剧升 高等 现象 出现 时 , 能迅速 可靠地 切 断高加 水侧 , 并且保 证 向 锅 炉不 问断供 水 。 如果 高加 水侧 自动保 护装 置 的部件 可靠性 差 , 出现三通 阀卡 涩或 阀 门严 密性差 等现象 。 导 致部份 给水短 走给水 旁路 , 影响 给水温度 。 解 决方 法 是加 强对 水侧 自动 保护 装置 的维 护和 检查 。 3 . 2 . 3 管 道保 温材 料

给水温度降低的因素浅析

给水温度降低的因素浅析

给水温度降低的因素浅析摘要:给水温度是火力发电厂的一个重要经济指标,本文主要从高压加热器本体,高压加热器系统,高压加热器运行维护三个方面分析影响给水温度降低的因素,提高高压加热器运行管理水平。

1.概述现代大容量火力发电厂都采用具有蒸汽中间再热的给水回热加热循环,用以提高热经济性。

因为采用汽轮机的抽汽来加热凝结水和给水,这部分抽汽不再排入凝汽器中,因而可减少在凝汽器中的冷源损失。

同时给水回热加热提高了热力循环吸热过程的平均温度,使换热温差减少,单位蒸汽在锅炉中的吸热量降低了。

所以可有效提高机组的经济性。

给水最终加热温度的高低对机组的经济性有直接的影响。

造成给水温度低的原因分为急剧和缓慢下降两种情况,引起急剧下降的原因较单一且现象直观明显,并不难查寻原因。

再者,发生高加给水温度急剧下降的情况概率极少。

而影响给水温度缓慢下降才是带有普遍性的问题且原因较复杂。

因此以国产300MW机组为例,阐述如何查找影响高加给水温度降低的方法。

为便于查找方法的系统性和全在性,将查找影响高加给水温度降低的方法分成为:①高加本体的分析,②高加系统的分析,③高加运行维护的分析。

三个方面进行原因查找。

2.高加本体的分析300MW机组回热加热器系统中的高压加热器一般均采用福斯特.惠勒高压给水加热器。

这种加热器是卧式的表面式的加热器,与传统的立式布置的高压加热器相比,它具有很多特点只有掌握它的结构特点与运行特性,才能保证福斯特.惠勒高压给水加热器安全经济地运行。

在高压加热器筒体内部加热蒸汽和被加热的给水是通过加热器内的金属表面来实现热量传递的。

针对高加本体影响给水温度的因素加以分析并提出解决办法。

2.1.高加水室隔板密封性高压加热器的水室靠焊接的水室隔板将水室分成进水室和出水室。

如果水室隔板焊接质量不过关,势必导致部份高压给水“短走旁路”,而不流经加热钢管。

这样这部份给水未与蒸汽进行热交换,造成给水温度编低。

解决办法是厂家提高制造质量,焊接工艺采用亚焊。

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理350MW超临界机组是一种高效、大容量的电站发电机组,其给水流量波动是一项重要的问题,会直接影响到机组的稳定性和安全性。

本文将从原因与处理两个方面进行探讨。

一、给水流量波动的原因1. 水质问题:给水中的杂质、化学物质等会对流量计、阀门等设备造成堵塞或者损坏,导致给水流量波动。

水中的溶解氧、氯离子等成分也会对水质造成影响,从而影响到给水流量的稳定性。

2. 管道震动:在给水管道中,如果存在管道的松动、振动或者共振现象,都会导致给水流量的波动。

特别是在高温、高压下,管道的振动更容易导致给水流量不稳定。

3. 控制系统故障:给水系统中的控制阀、调节阀等设备故障,或者自动控制系统的失灵,都容易导致给水流量的波动。

尤其是对于超临界机组这种高效、大容量的机组而言,控制系统的稳定性尤为重要。

4. 外部环境影响:在电站建设的周边区域,如气候变化、水源变动、气温波动等外部环境因素,都会对给水流量造成影响,从而导致给水流量的波动。

1. 提高水质稳定性:针对水质问题,可以加强水处理工艺,采用适当的过滤、除盐、软化等手段,保证给水中的杂质、化学物质的去除,以及水质的稳定性。

加强对水质的监测与调控,及时发现异常情况,并采取相应的措施加以处理。

2. 加强管道固定:在管道工程施工中,应加强对管道的固定,减少管道的振动和共振现象的发生。

对于受热膨胀影响较大的管道,应加强对管道的支架、补偿器等设施的设计与安装,以减少管道的冲击和振动。

3. 完善控制系统:对于给水系统中的控制阀、调节阀等设备,应定期进行检验与维护,确保其正常运行。

加强控制系统的自动化和智能化程度,提高控制系统的稳定性和灵活性,及时发现并处理控制系统的故障。

4. 外部环境监测:建立完善的外部环境监测系统,对周边区域的气候变化、水源变动、气温波动等因素进行监测与预警。

并根据监测结果,制定相应的应对措施,以减少外部环境对给水流量的影响。

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理一、引言给水系统是超临界机组正常运行的重要保障系统之一,给水系统的流量波动对机组的安全稳定运行具有重要影响。

对于350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理,需要深入研究分析,找出问题的根源,采取有效的措施进行处理,保障机组的安全稳定运行。

二、给水系统的工作原理给水系统是将水从水箱或水处理设备中抽出,通过给水泵将水送入锅炉,供给锅炉内的各种设备使用,并最终转化为蒸汽,驱动汽轮机发电。

给水系统主要由给水泵、给水加热器、再热器、锅炉、再热器回水系统等组成。

给水泵是给水系统的关键设备之一,它的工作状态和性能直接影响到给水系统的正常运行。

给水泵负责将水从水箱或水处理设备中抽出,经给水加热器加热后送入锅炉。

给水加热器通过对给水进行加热,提高了水的温度,使水的温度与锅炉内的蒸汽温度相适应,消除了给水在进入锅炉时所受的冷热冲击,同时也能减少水泵功率,进一步节约了能源。

1. 设备故障给水系统内的各种设备可能会因为故障导致给水流量波动。

给水泵因为叶轮磨损、泵体内部结垢等问题可能会导致泵的流量减小或增大,进而影响给水系统的正常运行。

给水加热器因为管道堵塞、换热面积不足等问题也会导致给水流量的波动。

2. 控制系统失效给水系统内的控制系统如果出现失效,则可能会导致给水泵、给水加热器等设备的状态无法及时调整,进而导致给水流量的波动。

给水泵的启停控制系统出现故障,可能会导致泵的启停频繁,从而引起给水流量的波动。

3. 运行参数调整不当4. 输水管道堵塞输水管道的堵塞也是导致给水流量波动的原因之一。

当输水管道因为结垢、积泥等问题而造成堵塞时,流入锅炉的水流量会明显减小,同时也会增加给水泵的负荷,从而引起给水流量的波动。

四、处理方法1. 对设备进行定期检查和维护定期对给水系统内的各种设备进行检查和维护,及时发现并处理设备的故障,可以有效地减少给水流量的波动。

对给水泵进行轴承及叶轮的检查和更换,清洗给水加热器管道等措施,可以有效地减少设备故障对给水流量的影响。

350MW超临界机组给水系统运行优化及存在的问题分析

350MW超临界机组给水系统运行优化及存在的问题分析

350MW超临界机组给水系统运行优化及存在的问题分析发表时间:2018-08-21T14:00:39.327Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:门生麒华贵春景宁涛[导读] 摘要:同类型机组调试期间给水泵系统出现一些问题,如给水泵入口滤网堵塞;除氧器高Ⅲ值液位开关误动,引起四段抽气跳闸,给水泵失去汽源;高压加热器入口三通阀门故障导致给水管路振动。

(国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司宁夏中卫 755000)摘要:同类型机组调试期间给水泵系统出现一些问题,如给水泵入口滤网堵塞;除氧器高Ⅲ值液位开关误动,引起四段抽气跳闸,给水泵失去汽源;高压加热器入口三通阀门故障导致给水管路振动。

对于现场的此类问题,加强各系统试运行后的滤网清理工作,将辅汽作为小汽轮机的备用汽源,当四段抽汽汽源不定时,作为第一备用汽源及时投入,防止小汽轮机出力不足,将电泵、汽前泵等设备滤网排污口安装在最低点,阀门安装在易于操作的位置。

关键词:350MW超临界机组;给水系统;运行优化;问题1、给水系统概述每台机组配置2台50%汽动给水泵。

两台机组公用一台30%电动定速给水泵,仅作为机组启动时使用。

1.1系统简介该机组配套的锅炉给水泵汽轮机为杭州汽轮机股份有限公司生产的2×50%的单缸、轴流、反动式、凝汽式汽轮机,小机排汽直接进入空冷凝汽器。

汽轮机有两个汽源,一个正常工作汽源,蒸汽压力较低;另外一个备用汽源,蒸汽压力较高。

无论工作汽源或备用汽源,均由调节器控制,汽源的切换由调节器自动控制完成。

给水泵驱动给水泵汽轮机正常工作汽源采用四段抽汽,启动用汽源采用辅助蒸汽。

水泵汽轮机配供盘车装置及其控制系统,盘车装置的投入与脱开为自动,并当给水泵汽轮机无润滑油时盘车装置不运行,并提供手动盘车装置。

给水泵汽轮机的控制采用电-液调节系统(MEH)控制机组的转速(功率),使其在规定的范围内运行。

MEH系统与DCS系统联网,实现对汽轮机转速的控制,来调节给水泵的流量。

350MW汽轮机运行中高加水位异常原因分析及处理

350MW汽轮机运行中高加水位异常原因分析及处理

350MW汽轮机运行中高加水位异常原因分析及处理摘要:探讨350MW汽轮机运行中,由于高压加热器疏水调节阀自动失灵、控制气源故障、阀芯卡涩或脱落,电接点水位计失灵,DCS系统故障,高压加热器钢管胀口松弛、断管或破裂泄漏以及事故疏水阀不严、疏水调节阀漏量太大等原因造成高压加热器水位过高或过低等现象、危害以及应采取的不同处理措施,及时消除故障,保持高压加热器在正常水位运行,保证机组安全经济运行。

关键词:350MW汽轮机;运行;高压加热器;水位1 高加汽水系统介绍350MW汽轮机一般配有三台高压加热器加热给水,疏水采用逐级自流方式,各高加汽侧安装事故疏水调节阀,当加热器水位高至水位保护高二值时,事故疏水调节阀自动开启,将疏水排入凝汽器疏水扩容器。

正常运行中,高加系统各加热器水位保持在规定范围内,不能过高或过低。

水位过高会淹没钢管,减少蒸汽和钢管的接触面积,影响热效率,严重时造成汽轮机水击事故;水位太低,部分蒸汽经过疏水管排挤下一级抽汽,降低了机组热效率,同时,汽水冲刷疏水管,降低使用寿命。

为了在高加漏泄等事故情况下迅速切除高加,防止扩大事故,高加都设有水位保护。

机组运行中,经常发生高加水位波动大现象。

要迅速查明原因并及时处理。

若高加漏泄,应申请或紧急停高加,以免冲刷损坏漏点周围的设备或扩大事故。

2 高加水位高原因分析及处理原则2.1 高加疏水调节阀自动失灵、控制气源故障、阀芯卡涩或脱落。

疏水调节阀的调节原理:调节阀由阀体和气动执行机构组成,当高加水位变化时,装在加热器上的控制水位计发出水位变化信号,经过电子控制系统的动作,由气动执行机构操纵疏水调节阀动作,改变疏水流量,使高加保持一定水位。

图(一)调节阀自动控制画面运行中在DCS系统监视和操作疏水调节阀:如图(一)A——调节阀自动控制状态M——调节阀手动控制状态P——实际水位反馈值S——水位自动设定值O——水位变化后,调节阀阀位变化指令值F——实际阀位反馈值正常工作过程是:调节阀在自动状态时,用设定值“增”、“减”键设定“S”为某一数值,如188(即要求实际水位保持在188mm处)。

母管制机组给水温度低的原因分析及预防措施

母管制机组给水温度低的原因分析及预防措施

母管制机组给水温度低的原因分析及预防措施发布时间:2021-05-18T02:44:15.922Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:马云辉[导读] 再经过给水泵加压和高压加热器进一步加热,送入锅炉省煤器,开始新一轮的循环。

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司内蒙古鄂尔多斯市017000摘要:本文简要介绍了电厂给水系统的构成,结合三炉两机母管制机组存在给水温度偏低和过低的现状,分析了高压加热器运行故障、机组检修、锅炉爆管检修等相关因素对此造成的影响,特别对两炉一机或是有一台高加解列的运行工况下,给水温度过低这一因素进行了专题论述,给出了具体的解决方案,保证了机组的安全、经济运行。

关键词:母管制;给水温度;高压加热器;措施一、给水系统简介给水系统的作用就是为整个汽水循环过程提供具有一定压力和温度的水,具体来说,高压蒸汽经过汽轮机做功后在凝汽器里凝结成水,经过低压加热器加热后,进入除氧器以除去水中的氧气及不凝结气体,提高给水品质,再经过给水泵加压和高压加热器进一步加热,送入锅炉省煤器,开始新一轮的循环。

整个给水过程采用回热循环,高压加热器和低压加热器的热量来源于汽轮机各级抽汽。

由于抽汽的存在,汽轮机做完功后的蒸汽量减少,冷源损失相应减少,热效率得到提高,同时,减少的蒸汽量使得汽轮机末几级叶片流通面积减小、凝汽器换热面积减小,这些都降低了设备的制造成本。

而对锅炉及整个生产过程而言,由于高、低压加热器加热给水,节省锅炉受热面的同时,更可以降低煤耗,降低生产成本。

二、给水温度低的影响2.1给水温度对机组经济性的影响给水温度降低后,若要保证锅炉蒸发量不变,锅炉需要的燃煤量增加,锅炉的煤耗将大幅上升;并且随着锅炉燃煤量增加,相应的热风量也需要增加,给水温度低于设计温度过多时,受锅炉给煤系统、风烟系统的限制,锅炉的负荷率将受到影响。

2.2给水温度对机组安全性的影响给水温度降低后,为保证锅炉蒸发量不变,锅炉需要的燃煤量和热风量增加,烟气量也相应增加,送、引风机电耗同时增加,并且容易引起过热器管壁超温,造成过热器管壁高温腐蚀,严重时造成爆管事故。

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理摘要:350MW机组是发电厂非常重要的设备机器,而给水温度是发电厂重要的经济指标,如果350MW机组的给水温度达不到标准值,那么将会严重影响机组的煤耗,为机组带来很多问题,降低了机组整体的经济性。

因此本文通过阐述350MW机组给水原理,分析影响水温的因素,找出水温降低的原因,并且有针对性地提出了相关的治理策略,从规范运行操作方式、设备维护及管控以及相关技术人员培训等方面提出了有效建议,从而实现提高水温的目的。

关键词:350MW;给水泵;给水温度低;高压加热器引言:在350MW机组中,通常采用从汽轮机中提取的蒸汽用来加热凝结水和给水,加热给水可以提高热循环中吸热过程的平均温度,从而降低传热温差,减少锅炉中每单位蒸汽的吸热量,这是提高机组经济性的一个有效途径。

给水的最终加热温度对机组经济性有直接影响,因此必须要保证给水温度达到设计标准,所以当350MW机组给水温度降低的时候,必须要分析给水温度低的原因,积极采取有效措施。

1350MW机组给水原理350MW超临界机组的给水控制与筛分炉在低负荷时的给水控制类似,即在直流锅炉运行过程中调节蒸汽分离器中的水位和调节水煤比。

在超临界直流机组中,给水调节是在预热段、蒸发段和过热段同时连续进行的,而超临界机组的过热蒸汽温度不能像亚临界钢包炉那样通过喷水降温来保持稳定,喷水降温实质上起到调节过热器和水冷壁之间的工作流分布比例的作用,但不影响最终平衡蒸汽温度参数[1]。

给水在加热段被加热,然后温度升高进入蒸发段,蒸发段的蒸汽和水产生一定的混合物,然后混合物进入过热段,被进一步加热,直到成为过热蒸汽。

在直流锅炉中,水在临界条件下被瞬间加热成蒸汽,蒸汽-水分界线随着运行条件的变化而不断变化。

如果燃料量增加,水提前到达蒸发段,那么相应的过热段就会扩大,为给水段带来压力,容易造成过热;但是如果水量增加,蒸发点后移,那么将会造成蒸汽过热度不足,从而影响工作质量,对电厂运行非常不利,所以控制蒸发端的位置非常重要,必须要保持一定的碳水比,这是直流锅炉的一项重要控制任务。

330MW机组给水温度偏低原因分析及措施

330MW机组给水温度偏低原因分析及措施
度 提高 了 4 2 C。 .1 b 从 增加 蒸冷 器 换热 性 能 出发 , 方孔 进 行 部 . 将 分 封堵 , 以增 大给水 在管 内流速 , 增加 蒸冷 器换热性
a HP 、 6高 压加 热 器半 球 形 水 室焊 在 管 板 . 7 HP 上, 给水人 出 口接管 和人孔 均焊 在半 球形封 头上 , 水 室包 括 1 焊 接 于 内壁 的 流程 分 隔板 、 程 分 隔盖 个 流
高 了5 . 4 C, 3 3 基本 接 近设计值 1 2 1 : 9 . 6( 。
在流 程分 隔板 上 。 0 0年 3月对 6 7号高 压加 热器 21 、 水 室进 行 了解 体 检查 , 现 水室 分 隔板 密 封 垫 片 冲 发 刷严 重密 封 间隙过 大 , 成给水 温度 偏低 。 造 b HP . 6蒸 汽冷却 器 ( 6 i) HP 、 6高压 HP bs 与 7 HP 加 热器 水室 内部结 构 基 本相 同 , 同点是 在 水 室分 不 隔板 预 留 1个 3 0mm×1 5mm 的方 孔 , 成 给水 0 4 形
1 设 备 概况
大 唐 珲 春 发 电厂 3号 3 0Mw 汽 轮 机 是 型 号 3 为 N3 0 1 . 5 5 0 5 0亚 临界 一 次 中 间再 热 冲 动 3—77 /4 /4
凝 汽 式 三缸 两 排 汽 汽 轮 机 。汽 轮 机 热 耗 保 证 工 况
3 原 因查 找
3 1 高 压加 热器 系统检 查 .
显 , 明水 位对 给水 温度影 响较 小 。 说 3 3 高压 加热 器水 室检 查 .
a 进 行 高压 加 热器 水 位调 整 , . 将水 室 石 棉 密 封 垫 片更换 为石 墨垫 片并调 整 了密 封 间隙 。修 后投入 运 行 的 6 7号 高 压 加 热 器 给 水 端 差 分 别 降 低 了 、 6 5 7 9 C, 水 端 差 分 别 降 低 了 1 6 C、 . 2 C、 . 5 疏 .9 19 . 2℃ , 本 接 近设 计 值 , 同工况 3号 机 给 水 温 基 相

电厂高加出口给水温度偏低原因分析及处理

电厂高加出口给水温度偏低原因分析及处理

电厂高加出口给水温度偏低原因分析及处理摘要:针对贵州XXX电厂高加出口给水温度发生偏低问题,从制造、安装、运行调整、检修等方面分析了偏低原因。

在排除了因运行方式、高加堵管造成出口温度偏低的因素后,现场通过改进检修工艺,确定给水温度偏低主要是由高加内部短路造成的。

制定解决方案措施并实施后,提高了给水温度。

关键词:电厂;高加;出口给水温度偏低;分析处理1 概述XXX电厂4台300MW机组,总装机容量1200MW。

1、2号汽轮机是哈尔滨汽轮机厂生产的N300-16.7/537/537型亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸、双排气、单轴、反动式凝汽式汽轮机。

3、4号汽轮机是上海汽轮机厂生产的N300-16.7/537/537型亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸、双排气、单轴、反动式凝汽式汽轮机。

1号机组2003年4月投产,2号机组2003年9月投产,3号机组2004年4月投产,4号机组2004年9月投产。

表2 2011年一厂高加投入率统计(%)2 高加出口给水温度低原因分析由于给水温度的高低对煤耗影响较大,直接影响到汽轮发电机组的经济性,所以部门领导十分重视,多次组织专业人员对高加运行方式、高加疏放水系统、给水旁路及抽汽管路系统、高加三通阀和高加内部进行了检查,分析其对给水温度的影响。

2.1运行方式调整效果分析“给水温度偏低原因分析”,并配合运行对高加水位进行反复试验与调整,将1、2、3号高压加热器的下端差调整在最佳端差,之后又将影响给水温度的原因进行逐一排除,最终排除了高加运行方式的影响。

2.2 抽汽阀门开度、疏放水系统阀门检查分析高加组投运时要求抽汽电动门及逆止门全开,如果因阀门机构卡涩或电动门行程调整不当等导致阀门未全开,蒸汽节流会造成蒸汽做功能力降低,影响给水温度。

现场对抽汽逆止门及电动门开度进行测量核对,排除了抽汽阀门开度的影响。

对高加疏放水系统阀门、安全门严密性进行逐一检查,及时消除了阀门内漏缺陷,保证安全门的可靠性,从而排除了抽汽阀门开度不足、疏放水系统阀门及安全门内漏的影响。

关于给水温度偏低的原因分析及解决方法

关于给水温度偏低的原因分析及解决方法

关于给水温度偏低的原因分析及解决方法作者:孔宁来源:《电子乐园·上旬刊》2019年第01期摘要:本文简要介绍电厂锅炉给水系统组成,结合包头煤化工热电站2×50MW机组存在给水温度较正常设计值偏低的状况,分析了系统中由于空冷凝汽器凝结水过冷却、低压加热器出口温度低、除氧器除氧水温度偏低以及高压加热器运行中的缺陷对给水温度的影响,并进行专题论述,给出具体解决方案,提高给水温度,降低煤耗,保证机组稳定、经济运行。

关键字:给水温度;低压加热器;高压加热器;除氧器一、锅炉给水系统简介从原理上讲,发电机组能量转换流程是一样的,都是用汽水循环过程中热量转化做功来将燃料的化学能转化为电能。

锅炉给水系统的作用在于为整个循环过程提供具有一定温度和压力的水,具体说来高压蒸汽经过汽轮机做功后在凝汽器中凝结成水,然后经凝结水泵输送至轴封加热器、低压加热器进行加热,经过低压加热器处理过的水输送至除氧器以除去水中的氧气,提升给水品质,经给水泵提高压力后,再经过高压加热器进一步加热送人锅炉段,开始下一轮的循环。

包头煤化工热电站2×50MW机组为哈尔滨汽轮机厂生产CZK50-9.8/4.2高压单缸、单抽冷凝式、直接空冷汽轮机,机组设一级调整抽汽和六级非调整抽汽,非调整抽汽供给2台高压加热器、3台低压加热器和高压除氧器。

其中1、2段抽汽分别向#2、#1高压加热器供汽,3段抽汽向高压除氧器供汽,4、5、6段抽汽分别向#3、#2、#1低压加热器供汽,其中4段抽汽还作为低压除氧器的汽源。

为防止汽轮机超速和进水,各级抽汽管道上均设置气动逆止阀和电动闸阀。

高压加热器疏水为逐级回流,最后一级疏人高压除氧器,启动、低负荷时#1高压加热器疏水可进入#3低压加热器,低压加热器疏水也为逐级回流,最后一级低压加热器疏水至热井。

高、低压加热器事故疏水直接至热井。

汽轮机抽汽用来加热凝结水和给水,这部分抽汽不再排入凝汽器,因而可减少在凝汽器中的冷源损失,同时给水回热加热提高了热力循环吸热过程的平均温度,使换热温差减少,单位蒸汽在锅炉中吸热量降低,所以可以有效提高机组的经济性。

给水温度偏低分析及处理

给水温度偏低分析及处理

发电机组给水温度偏低分析及处理王微摘要#1、#2机组投产后,随着机组运行时间的增长,#1、#2机组给水温度逐步降低。

经过认真分析影响给水温度偏低的各种因素,认为是高加水室短路,部分给水通过隔板直接流过,造成给水加热不彻底温度偏低。

针对该问题提出了检修方案,彻底解决#1、#2机给水温度偏低,使机组能在最佳工况下运行,提高其经济效益。

主题词:给水温度偏低分析0、概述二期2×330MW机组,汽机主设备是北京汽轮电机有限责任公司引进法国ALSTHOM公司技术生产的330MW亚临界、中间一次再热、冲动、凝汽式汽轮机,机组型式为单轴三缸双排汽。

回热系统由两级高压加热器(内藏疏水冷却段及一外置式蒸汽冷却器)、一级除氧器和四级低压加热器组成。

高压加热器疏水采用逐级自流进入除氧器,4号、3号、2号低压加热器逐级疏水至低加疏水箱,通过低加疏水泵至主凝结水管道,1号低压加热器疏水到凝汽器。

给水系统采用3X50%电动给水泵,2台运行,1台备用。

1、问题的产生机组在满负荷情况下运行时,采用的是TRL工况。

自2002年9月两台机组开始投入商业运营以来,各工况下的运行参数均能达到设计要求。

随着长时间大负荷的运行,从2003年11月以来,两台机组给水温度比对应工况设计值逐渐降低,造成机组不能在最佳工况下运行,严重影响经济性。

通过采集数据,将给水温度的降低趋势作成如下曲线:另将机组在TRL工况下实际运行参数与设计参数对比情况汇成表1:表1加、#2机#7高加的给水出口温度与工作温度设计值相差较大。

2、问题的分析为了提高机组的效率,保证双机经济可靠地运行,对给水温度偏低的原因进行了分析:⑴对给水系统及抽汽系统的热电偶进行校核,各测试元件工作正常,测量误差均在允许范围之内,未发现设备异常;⑵对高加三通阀严密性做了如下试验:关闭高加出入口三通阀,将高加水侧从系统中隔离出来,给水流经高加旁路,同时泻掉高加水侧的压力,将高加水侧密闭。

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理作者:李杰来源:《科技创新与应用》2016年第13期摘要:某发电集团电厂两台机组投运后,一直存在给水温度偏低情况,给水温度达不到设计值,机组运行经济性能就会降低,不仅影响机组煤耗,同时对机组安全运行也存在隐患。

文章通过对给水温度低进行全面分析、排查,最终确定影响给水温度低的原因并进行处理,使给水温度达到设计值。

关键词:350MW;高加;给水温度低1 概述某自备电厂350MW机组两台,机组于2009年9月投运,随着机组运行时间的增加,出现给水温度不断下降问题,给水温度设计值为275℃,而机组带额定工况运行时给水温度仅为268℃。

该厂高加一共有三台,给水温度的降低,严重影响机组运行经济性,影响汽轮机的效率,增加了发电煤耗,同时给水温度的降低也会使锅炉受热面长时间处于超温运行状态,影响锅炉受热面的寿命,增加了爆管的机率。

2 给水温度低的原因分析及处理为提高给水温度,对机组现状进行综合分析,影响给水温度的原因分为运行操作与设备本体及系统影响两种。

2.1 运行操作2.1.1 连续排空气门开度高加抽空气门的作用是将高加汽侧积聚的不凝结汽体排到除氧器进行除氧,因空气的传热系统远小于钢材,空气在钢管周围开成的空气膜会严重阻碍传热。

在机组正常运行工况下,通过对各台高加连续排空气门分别进行调整,并测温管道温度随之上升或下降,由此确认管道未堵塞,经试验,连续排空气门开度对给水温度没有影响。

2.1.2 高加水位影响在机组带额定负荷情况下,解除高加水位保护,将#1高加水位进行调整,调整采取先调整到高位再调整至低位,通过调整高加水位,给水温度最高仅有0.5℃的变化,可见高加水位并不是影响给水温度的要因。

2.1.3 高加投停在高加投入及退出时,基本均为随机启动。

每次高加投入汽侧时,均能按要求控制给水温升、温降率,水侧投入时,能够先用静压注水,然后再用注水门注水,高加每次投入及退出,均有标准作业票及专人进行监护,所以投停对给水温度的影响不大。

330MW机组给水温度低原因分析及处理

330MW机组给水温度低原因分析及处理

图 2 高加水位控制 图
高 压加 热 器 水 位达 到 高 一值 时 , 来高水位报警 i 达 到
高 二值 , 来 高 二值报 警 , 事故 疏水 阀全开 ; 到高 三值 时把 给
水 旁路 三通 阀打 开 ,抽 汽 止 回阀和 电动 闸 阀 自动 关 闭 , 开 启抽 汽 管道 疏水 阀 , 打开 启停 放水 门 , 解列 高加。 2 0 1 0年 厂 热 力试 验 组 按 照 设计 高 加 水 位控 制 图 , 现
3 3 0 MW 机 组 给水 温 度低 原 因分 析 及 处 理
张世 伟 ( 大 唐珲春发电 厂)
摘要 : 大 唐 珲 春 发 电 厂 针 对 3号 3 3 0 MW 机 组 运 行 中 最 终 给 水 器进 汽 阀 , 确 保 其 处于 无节流 的全开状 态 。检 查 高加放 空 温 度 偏 低 问题 , 通过采取水位调整试验、 高加 水 室 分 隔板 漏 泄 检 查 治 气 系统 , 确 认 空气 门开 度 符 合技 术 要 求 , 进行 空气 门调 整 理、 6号 高加 蒸 汽 冷却 器 水 室 分 隔 板 预 留孔 部 分 封 堵 等 措 施 , 彻 底 解

高 三 值 1 L

高 二 值

高 一值 — = j
正 常 .

— 一

低一值 I 。 J .
低 二值 1 0


支 座 面
பைடு நூலகம்
HP 7 ( 7号 高 压 加 热 器 )
HP 6 ( 6号 禹压 加 热器 )
HP 6外 置 式 蒸 冷 器
冷 却器 ( HP 6 b i s ) 3台倒 立式 u型 管 高压 加 热器 , 均 已装配 高 加 大旁 路 系统 。采 用 出 口压 力 为 2 5 . 5 MP a调 速 电动给 水 泵给 水 。给 水从 给水 泵和给 水入 口三 通 阀通过 , 到达 高 加, 在 其 内部 完 成热 交 换 , 然 后 通过 给水 出 口三 通 阀进 入 锅炉 。加 热器水 位 与切 除水 位 持平 后 , 给水 出入 口三通 阀 在液 位 开 关信号 的指 示下 立即 关 闭 , 使 给水 从 旁路 到达 锅 炉 。 高加 给水 系统 简 图见 图 1 。

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理

350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理350MW超临界机组是目前热电厂中常见的一种发电设备,其给水流量波动是影响设备稳定运行的重要因素。

给水流量波动的原因可能包括机组运行状态、环境因素以及设备自身的问题。

下面将从这几个方面对350MW超临界机组给水流量波动的原因及处理进行详细的介绍。

第一,机组运行状态。

机组运行状态是导致给水流量波动的一个重要原因。

在机组启动和停机的过程中,由于水泵、阀门等设备的开关和调节会引起给水系统中的液体流动产生波动,从而导致给水流量发生变化。

在机组负荷变化的过程中,给水系统会根据需求进行调整,也会引起给水流量波动。

对于机组运行状态导致的给水流量波动,可以通过以下方法来处理。

通过对启停过程进行优化,减少液体流动对给水系统的影响;可以通过优化机组的调度和负荷预测,减少由负荷变化引起的给水流量波动。

第二,环境因素。

环境因素也是导致给水流量波动的原因之一。

天气的变化会引起水源的波动,进而影响给水系统的稳定性。

季节性的变化也会对水源及供水系统产生较大的影响。

针对环境因素导致的给水流量波动,可以通过以下方法来处理。

可以加强对水源的监测和预警,及时调整给水系统的运行。

可以通过提高给水系统的自适应能力,降低环境因素对给水系统的影响。

设备自身问题。

设备自身问题也是导致给水流量波动的原因之一。

水泵的损坏、阀门的漏水、管道的堵塞等问题都会引起给水系统的不稳定,从而导致给水流量波动。

对于设备自身问题导致的给水流量波动,需要及时检修和维护设备,保证给水系统的正常运行。

还可以通过加强设备的监测和预警,提前发现问题并进行处理,以减少给水流量波动对机组运行的影响。

350MW超临界机组给水流量波动的原因可能包括机组运行状态、环境因素以及设备自身的问题。

对于这些原因,可以通过优化机组运行状态、加强对环境因素的监测和预警,以及及时维护设备来处理给水流量波动问题,保证机组的稳定运行。

还需加强对给水系统运行情况的监测和分析,及时发现问题并进行处理,以提高机组的运行效率和安全性。

给水温度低的原因

给水温度低的原因

给水温度低的原因
水温度低的原因有很多,下面将从环境影响、天气条件以及人为因素
等方面详细说明。

其次,天气条件也是导致水温度低的一个重要原因。

在冷季节、寒冷
地区或者高海拔地区,由于气温较低,水体会受到空气温度的影响而降低
温度。

同时,风力较大或者气温骤降等天气现象也会导致水体流动加剧,
从而带走水体表面热量,并使水温度变低。

此外,气候变化也会对水温度
产生一定的影响,例如全球变暖导致海洋温度升高,进而影响内陆水体温度。

另外,人为因素也会导致水温度低下。

例如,水库的蓄水、放水以及
过度灌溉等活动会改变水体的流动状况和水温分布,进而导致水温度变低。

此外,人类排放的工业废水、农业污水和城市污水等也会直接或间接影响
水温度。

一些工业生产过程中涉及的化学物质可能会导致水体传热性能下降,从而降低水体温度。

城市高密度人口、交通运输以及工业活动也会导
致热岛效应,使城市水域温度相对较低。

此外,水温度低下还可能与地球环境的变化有关。

例如,全球气候变
暖所导致的北大西洋暖流减弱,可能影响到北大西洋的盐度和混合过程,
从而使得水温度下降。

太平洋拉尼娜现象也会导致水温度的变化。

总结起来,导致水温度低下的原因有环境影响、天气条件以及人为因
素等多种因素的综合影响。

在了解这些原因的基础上,我们可以更好地预
测和适应水温度的变化,从而采取相应的措施来保护水体生态系统的健康
和可持续发展。

火力发电厂给水流量低停机原因分析及共性问题探讨_刘国弼

火力发电厂给水流量低停机原因分析及共性问题探讨_刘国弼

收稿日期:2019-09-02作者简介:刘国弼(1980—),男,宁夏固原人,高级工程师,本科,毕业于华北电力大学,热能与动力工程专业,主要从事火力发电厂设备故障诊断、电站启动与调试、技术监督与技术服务工作。

摘要:通过对350MW 级机组给水流量低停机事件进行分析,提出事故工况下机组给水系统操作及小汽轮机供汽系统切换注意事项,针对发电厂小汽轮机供汽系统提出设计优化方案,并对设计问题及运行方式进行探讨,指出小汽轮机供汽系统在设计时应充分考虑系统暖管及汽源切换过程中系统稳定性等因素,同时应做好事故预想,在操作过程中严格按照相关规程规定执行,为同类型机组提供参考及借鉴。

关键词:给水;停机;优化中图分类号:TK223.5+1文献标志码:A文章编号:1005-7676(2019)04-0044-04LIU Guobi,QU Honggang,YU Xin(Huadian Electric Power Research Institute Co.,Ltd.,Xi'an 310030,China)Through the analysis of the shutdown event of low feed water flow for 350MW units,the matters needing attentionin the operation of feed water system and the switchover of steam supply system for boiler feed pump turbine under accident conditions are put forward.The design optimization scheme for the steam supply system of boiler feed pump turbine in power plants is put forward,The design problems and operation modes are discussed,and the steam supply of boiler feed pump turbine is pointed out.In the design of the system,factors such as system stability in the process of switching between heating pipe and steam source should be fully taken into account.At the same time,accident expectation should be made,and relevant regulations should be strictly followed in the operation process.The same type of units can refer for thisevent.feedwater;shutdown;optimization火力发电厂给水流量低停机原因分析及共性问题探讨刘国弼,屈红岗,于鑫(华电电力科学研究院有限公司,西安710061)引言近年来,受国内用电量增速下降及发电机组总装机容量不断增长的影响,再加上国家调控可再生能源发电因素,火电机组利用小时数不断降低,各发电企业对机组的安全稳定运行提出更高的要求,机组异常停机不但对电网稳定调节造成影响,对本厂的经济效益也产生很大的影响。

330MW机组给水温度偏低原因分析及措施

330MW机组给水温度偏低原因分析及措施

330MW机组给水温度偏低原因分析及措施
李志才;李家伟;张丽;林树岐
【期刊名称】《吉林电力》
【年(卷),期】2012(040)001
【摘要】针对330 MW机组运行中给水温度偏低问题,通过对高压加热器系统、
水位、水室检查,最终确定了给水温度偏低的主要原因为水室分隔板密封垫片冲刷
严重密封间隙过大;水室分隔板预留孔尺寸偏大.通过更换高压加热器水室分隔板、封堵6号高压加热器蒸汽冷却器水室分隔板部分预留孔等措施,使6、7号高压加热器给水端差分别降低了6.52 C、7.95 C,疏水端差分别降低了1.69 C、1.92 C,基本接近设计值,相同工况3号机给水温度提高了4.21 C,解决了给水温度低的问题.
【总页数】2页(P43-44)
【作者】李志才;李家伟;张丽;林树岐
【作者单位】大唐珲春发电厂,吉林珲春 133303;大唐珲春发电厂,吉林珲春133303;大唐珲春发电厂,吉林珲春 133303;国电吉林龙华长春热电一厂,长春130052
【正文语种】中文
【中图分类】TK172
【相关文献】
1.300MW机组高加给水温度偏低原因分析及处理 [J], 余飞;李喜庆
2.600 MW机组锅炉蒸汽温度和烟气温度偏低的原因分析及解决措施 [J], 李平洋;
刘欣铭
3.330 MW机组电动给水泵效率低原因分析及处理 [J], 丁海丽
4.330MW机组给水温度低原因分析及处理 [J], 张世伟
5.330MW机组给水泵液力偶合器油温偏高原因分析及防范对策 [J], 魏慧瑜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

350MW机组给水温度降低的原因分析及治理
某发电集团电厂两台机组投运后,一直存在给水温度偏低情况,给水温度达不到设计值,机组运行经济性能就会降低,不仅影响机组煤耗,同时对机组安全运行也存在隐患。

文章通过对给水温度低进行全面分析、排查,最终确定影响给水温度低的原因并进行处理,使给水温度达到设计值。

标签:350MW;高加;给水温度低
1 概述
某自备电厂350MW机组两台,机组于2009年9月投运,随着机组运行时间的增加,出现给水温度不断下降问题,给水温度设计值为275℃,而机组带额定工况运行时给水温度仅为268℃。

该厂高加一共有三台,给水温度的降低,严重影响机组运行经济性,影响汽轮机的效率,增加了发电煤耗,同时给水温度的降低也会使锅炉受热面长时间处于超温运行状态,影响锅炉受热面的寿命,增加了爆管的机率。

2 给水温度低的原因分析及处理
为提高给水温度,对机组现状进行综合分析,影响给水温度的原因分为运行操作与设备本体及系统影响两种。

2.1 运行操作
2.1.1 连续排空气门开度
高加抽空气门的作用是将高加汽侧积聚的不凝结汽体排到除氧器进行除氧,因空气的传热系统远小于钢材,空气在钢管周围开成的空气膜会严重阻碍传热。

在机组正常运行工况下,通过对各台高加连续排空气门分别进行调整,并测温管道温度随之上升或下降,由此确认管道未堵塞,经试验,连续排空气门开度对给水温度没有影响。

2.1.2 高加水位影响
在机组带额定负荷情况下,解除高加水位保护,将#1高加水位进行调整,调整采取先调整到高位再调整至低位,通过调整高加水位,给水温度最高仅有0.5℃的变化,可见高加水位并不是影响给水温度的要因。

2.1.3 高加投停
在高加投入及退出时,基本均为随机启动。

每次高加投入汽侧时,均能按要求控制给水温升、温降率,水侧投入时,能够先用静压注水,然后再用注水门注
水,高加每次投入及退出,均有标准作业票及专人进行监护,所以投停对给水温度的影响不大。

2.1.4 加热器端差及温升对标
(1)加热器温升:#1-3高加设计温升分别为32.3℃、41.8℃、31.1℃,而实际运行中#1-3高加温升分别为38.5℃、34℃、27.4℃,目前#2、3高加温升明显较设计值偏低。

#2、3高加存在给水短路或蒸汽短路的情况。

(2)加热器端差:#1-3高加设计上端差分别为-1℃、0℃、0℃,而实际运行中#1-3高加上端差分别为5.5℃、9.9℃、4.7℃,加热蒸汽不能将给水加热到对应压力下的饱和温度,#2最为严重。

#1-3高加设计下端差均为5.6℃,而实际运行中#1-3高加上端差分别为8.2℃、9.4℃、8.6℃,下端差明显偏高。

2.2 设备本体及系统
2.2.1 汽侧蒸汽短路
利用停机机会用内窥镜对汽侧进行检查,未发现有冲刷损坏的情况。

2.2.2 入口三通泄漏
核对炉侧给水温度与高压加热器系统出口给水温度基本一致,说明高加入口三通无泄漏,有个别电厂曾出现联成阀密封面泄漏的问题,造成给水短路,后经将阀门解体密封面重新进行研磨,问题解决。

2.2.3 抽汽管道电动门、逆止门未全开
通过停机将抽汽逆止门解体进行测量,判断没有这种情况。

2.2.4 汽水管道有泄漏
对#1、2、3高加汽水侧放水排空气门进行全面检查,能看到排汽管口的到排汽口看,看不到排汽口的用测温枪检查,经全面排查,目前只有#6机#1高加汽侧安全门有轻微漏汽情况,其它无泄漏。

2.2.5 本体保温材料
现场对高加本体及给水管道进行测温,经测量温度最高点位置为高加本体,所测温度为56℃。

2.2.6 高加堵管率
检查设备档案,#1高加没有发生过漏泄,#2高加堵管率为3.87%,#3高加
堵管率为5.17%,#5机三台高加堵管率均小于10%,堵管率小于10%时不会影响高加效率,故堵管率不是影响给水温度的主要因素。

2.2.7 水室隔板泄漏
利用停机机会,对水室隔板进行检查,检查发现#2、3高加进出口水室隔板有较多水蚀孔,后联系检修将水蚀孔全部进行了封堵,同时发现各台高加内部螺丝仍有退扣,隔板与端面缝隙较大(长期被高压水流冲刷所致),隔板密封面凹凸不平,螺栓孔洞也被冲刷增大情况,其中#2高加水室漏水情况相对比较严重。

由此分析,造成给水温度低的主要原因为高加水室隔板泄漏为主要原因,且#2、3高加相对严重,这也与高加温升及端差参数相对应。

针对高加水室隔板问题,进行有针对性的处理,原水室盖板冲刷损坏,无法再使用,为提高抗冲刷等级,将水室盖板厚度由16mm碳钢更换为20mm不锈钢材料制作,固定螺栓增粗一个等级,材料也为不锈钢,为防止螺丝退落,增加不锈钢止退垫片,由于水室盖板底座密封面损坏,如果整体更换较为困难,故在原盖板底座上增加焊接20mm新底座,盖板底座与盖板之间增加不锈钢垫片。

从表1可以看出,改造前后#1高加出水温度由268.7℃升高至275.2℃,温度同比升高6.5℃,发电煤耗降低0.462g/kwh,两台机组按年发电量56亿kwh 计算,标煤价350元/吨计算,年节约运行费用90.55万元。

3 结束语
(1)给水温度降低,要将影响给水温度的各种因素全部列出,并逐步进行排查,本着先从简单的、容易直观看到效果的入手进行排查。

(2)高加水室隔板泄漏是最终影响给水温度的要因,每次机组有停机机会进行开水室人孔安排专人进行细致检查,发现问题要第一时间进行处理,同时要注意水室顶部容易忽略的区域是否有孔洞。

(3)给水温度对机组经济运行影响较大,通过文章对高加系统的全方位排查、分析,最终找到问题的根源,希望能够起到抛砖引玉的作用,为同类型机组存在的问题提供参考。

参考文献
[1]吴季兰.汽轮机设备及系统[M].中国电力出版社,2006.
[2]中国电力投资集团公司.300MW火电机组节能对标指导手册[M].中国电力出版社,2008.
作者简介:李杰(1984-),男,内蒙古达拉特旗人,助理工程师,从事汽轮机运行工作。

相关文档
最新文档