鞍钢鲅鱼圈烧结节能降耗措施
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鞍钢鲅鱼圈烧结节能降耗措施
为了降低烧结工序能耗,近年来鲅鱼圈利用环冷机热废气进行发电和预热烧结混合料;烧结配矿使用工业含碳废弃物;改造烧结机头、尾密封盖板降低系统有害漏风;主抽风机采用变频控制降低电耗;以及混合料应用工业废水替代新水,使烧结工序能耗大幅度降低,节能效果十分显著。
1环冷机废气余热利用
鞍钢鲅鱼圈烧结现有2台405m2烧结机,每台配备490m2环冷机,其中每台环冷机配置5台冷却风机,每小时冷却风量为2640000m3,其中一、二段废气温度较高,一般在400℃左右,用于余热发电。三段废气温度相对低一些,通常为180-200℃,主要用于烧结预热混合料,点火和点火后的保温。
1.1余热发电
鲅鱼圈烧结开工初期,环冷机高温废气(150-450℃)用于余热锅炉,将高温废气中的余热能转换成蒸汽,供鲅鱼圈分公司厂区内生产使用,该处理方式余热能利用率低,造成能源浪费。
根据《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》和《国家重点行业清洁生产技术导向目录》等关于二次能源综合利用及环境保护相关产业政策的规定,为彻底解决鲅鱼圈分公司烧结环冷机余热废气再利用问题、降低电力成本、减少温室气体排放,决定配套新建烧结环冷余热回收发电系统,将环冷高温废气通过双压式余热锅炉转换成蒸汽,用于汽轮发电机发电。
该项目2009年7月破土动工,2010年10月30日竣工,11月并网发电,新建的26MW发电机组,设计年发电量208GWh。吨矿发电量大于12kWh,每年发电量见表1。
每台环冷机配置1套双压余热锅炉(产生两种参数的中、低压过热蒸汽),2套余热锅炉配置1套低压补汽凝汽式汽轮发电机组(25MW)构成的余热回收发电系统(见图
1),将环冷废气通过余热锅炉产生的蒸汽用于汽轮发电机发电。
年发电量未达到设计产能的原因:1)烧结机产量不饱满,未达到设计的额定工况要求。2)受环境温度影响,烧结环冷烟气温度低,达不到设计的额定工况要求,锅炉产汽量少。
根据生产实际情况,鲅鱼圈分公司制定该项目的生产考核指标为年发电量大于99.80GWh,烧结余热发电的实际发电量能够达到要求。
1.2预热混合料,点火和点火后的保温
鲅鱼圈烧结机设计时,在点火器前预留15m2预热段,将混合料在点火前进行预热,同时点火后保温段也通入热废气。目的是提高混合料温度,降低烧结过程中产生的过湿现象。其热源均为环冷机三段热废气,通过热风机将废气引入到烧结机平台,热废气平均温度在200℃左右,经预热后的混合料温度可达40℃以上。
2烧结配矿使用工业废弃物
鲅鱼圈分公司每年生产工序间产生的固体废弃物量大约在25万吨以上。这些固体废弃物主要包括各种除尘灰、转炉泥、瓦斯泥等10多个品种。它们在原料场经过机械混匀后直接参与混匀矿造堆,然后供烧结使用。经过混匀的工业废弃物不仅含有一定量的TFe,而且还含有一定量的固定碳,其化学成分见表2。烧结使用工业废弃物后,可以降低固体燃料消耗。
由于工业废弃物水分含量较大,冬季不宜使用,通常情况下鲅鱼圈烧结在每年5-10月份使用工业废弃物,配比为3%左右。按等当量碳折算,3%的废弃物相当于1%的燃料配比,烧结使用工业废弃物后技术经济指标见表3。
从表3可以看出:烧结使用工业废弃物后,烧结矿的化学成分变化不大,物理指标略有下滑,但固体燃料消耗下降幅度较大,每吨烧结矿固体燃料消耗降低8.7kg。
工业废弃物配比3%,相当于每吨烧结矿35kg,每年20万吨,可生产烧结矿571.43万吨,可降低燃料消耗4.97万吨,烧结用燃料450元/吨,扣除工业废弃物加工成本
60元/吨,烧结使用工业废弃物后,每年可创效益1036.5万元。
3推广使用新型烧结机头、尾密封盖板
鲅鱼圈烧结机投产已有6年,密封盖板原先采用四连杆重锤方式(见图2),机尾为两道密封板,机头一道密封。随着运行周期的延长,加之设备长期在高温、多灰尘工况条件下,四连杆的绞链已失去灵活性,不能自由转动,使密封板卡死,导致台车本体变形,中间部位下挠,台车底梁和密封板的间隙最高达30mm。密封效果大幅度下降,烧结机系统漏风率由开工初期的43.79%上升到59.68%,上升幅度高达15.89%,不仅影响烧结矿产、质量,而且对烧结生产经济指标也有较大影响。
鲅鱼圈烧结先后于2014年7月和11月利用烧结机检修机会,将两台烧结机头、尾密封盖板由原来的四连杆重锤式改成箱体式柔性密封盖板(见图3),解决了原密封盖板易积灰堵死、不易调整、间隙大和寿命短等诸多缺点。烧结机安装新型机头、尾密封盖板后,烧结技术指标大幅度改善,具体数据见表4。
表4 对比数据显示出,烧结机采用新型密封设备后,烧结技术指标得到了改善,其中台时产量提高幅度较大,每小时增加30t,风机电流降低50A,烧结机系统漏风率降低8.76%,烧结废气温度升高20℃,成品烧结矿物理指标也得到了相应的改善。
烧结机有害漏风率降低,风机无用功减少,电流降低。如果按风机作业率95%、单位电价0.5元计算,安装新型机头、尾密封盖板后每台风机每年节电可创效益432.4万元。
4烧结主抽风机改变频控制
鲅鱼圈2台405m2烧结机各配备2台21000m3/min主抽风机及8700kW电机,正常运行时电耗占整个工序能耗的65%。受市场形势及总产能影响,主抽风机风门最高开70%,经常在50%-60%风门开度运行,导致吨矿主抽风机电耗高(28kWh/t)。建议增加变频运行,降低吨矿电耗。
2014年8月,鲅鱼圈将主抽风机改为变频控制,每台主抽风机各上1台变频器,变频器采用“一拖一手动旁路”配置,在变频器故障或退出运行时,手动切换到工频运行,工频运行采用现有的变频软起动装置起动电动机。每台变频器装置配套1台同步电
动机变频励磁柜及励磁切换装置,根据电动机是否采用变频(或工频)进行切换。当变频器采用旁路工频运行时,励磁切换装置将励磁系统切换到现有的励磁柜,而当变频运行时,励磁切换装置将励磁系统切换到变频器配套的变频励磁柜。
烧结主抽变频投入运行后,节能效果十分显著,吨矿电耗由原来的45.31kWh下降到37.26kWh,扣除系统内电耗,相当于每吨烧结矿降低电耗1.89kWh,按照年产烧结矿770万吨、电价0.50元/kWh计算,烧结主抽风机改变频控制后,每年可创节电效益727.65万元。
5混合料使用工业废水代替新水
烧结工艺过程需要大量的水资源,生石灰消化需要水,
一次混合机需要加水润湿混合料,二次混合机需要补充水强化制粒,返矿需要打水提前润湿,每吨烧结矿需水量在0.15吨左右。2013年下半年,鲅鱼圈烧结将原混合料使用的新水改为工业废水,不仅废物利用,而且还降低了烧结成本。2014年吨矿工业废水消耗量0.147t,烧结矿年产量770万吨,新水价格按2.70元/吨计算,节约新水每年可创效益305.61万元。
6厚料层烧结技术
鲅鱼圈烧结原设计料层厚度750mm,2016年烧结机大修期间,将九辊布料器和刮料板相应提高,最高铺料厚度可达到1000mm。7月份进行不同料层厚度的工业试验,试验结果见表5。
烧结料层从750mm提高到850mm后,为了保证烧结终点正常,适当降低了烧结机机速。从试验结果来看,烧结台时产量增加6t,成品率提高1.5个百分点,转鼓指数提高0.23个百分点,固体燃料消耗降低3.4kg/t,吨矿电耗下降0.7kWh。继续提高料层至950mm,与料层厚度750mm相比,烧结台时产量增加13t,成品率提高2.7个百分点,转鼓指数提高0.38个百分点,固体燃料消耗降低5.7kg/t,吨矿电耗下降1.2kWh。
7结论
1)利用烧结环冷机热废气进行余热发电和预热混合料,吨矿发电量在13kWh以上,