锅炉多管除尘器改造方案报告

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锅炉多管除尘器改造方案报告**站1#、2#炉多管除尘器改造方案

集团公司技术部:

我厂**站1#、2#炉为多管除尘器,除尘效果很差,经过多次检修仍不能达到环保排放要求。为了减少烟尘排放,经过烟道改造,由4#炉静电除尘器进行二次除尘以达到排放要求,但收4#炉引风机、除尘器、烟道流通面积的限制,1#、2#炉只能启动一台,致使在冬季最冷时期,**站4台锅炉不能同时启动,同时对4#炉的出力产生一定的影响,这对供热质量产生了较大的影响。为了保证**站4台锅炉能够同时启动,我厂计划对**站两台7MW锅炉除尘器进行改造,由现有的多管除尘器改造为冲击水浴式脱硫除尘器,改造后两台7MW锅炉烟气不再由4#炉除尘器进行二次除尘,保证4#炉的出力。具体改造方案如下:

冲击水浴式脱硫除尘工作原理

1、除尘原理:含尘烟气进入除尘器后通过扁而宽的下行通道,通道内装有数组高雾化喷头,使该烟道中形成高雾化的区段,烟气短时间内在雾化区段中穿行,烟尘与SO2有了充足的机会与吸收液接触,烟尘被吸收液吸附形成微团,SO2与吸收液反应完成第一次脱硫。然后高速冲击水中,并

翻过通道墙底部,改变运行方向及大部分尘粒和烟气由于惯性作用仍按原方向运行,而被水量吸收,烟气翻过隔墙时以高速从隔墙水面间的罅隙中掠过水中,烟气冲击水面激起大量水滴和泡沫,并和烟气混合,一部分粒径很小,仍随烟气运动的尘粒被水滴和泡沫吸附。烟气改变运行方向进入小室,在小室内烟气首先冲向矮墙,一部分粘有尘粒的水滴和泡沫将粘附在矮墙上,逐步积累增大而落入水中,另一方面被激起的水浪碰撞在墙上又形成新的水滴和泡沫,从而增加对烟尘的吸附量,完成一次除尘。整个装置中设多块高重叠度的除尘脱硫板,微团随烟气切向进入装置主体的底部,在离心力的作用下,完成一次除尘。在这次除尘中,较大的微团被分离,较小的微团沿装置螺旋上升,进入除尘脱硫板。在除尘脱硫板上方装有布液喷头,对除尘脱硫板进行布液,吸收剂在除尘脱硫板叶片上均匀形成水膜,高速烟气逆向与吸收液相触,吸收液被气流喷散,与烟气再次接触,形成二次成形及脱硫,成形后的微团以仰角自叶片射出,沿着螺线轨迹甩向塔壁,完成二次除尘。如此经过多块除尘脱硫板净化后,烟气中的烟尘和SO2的含量已达标,经过处理后的洁净烟气进入脱水板,经脱水板的脱水及挡水圈的作用,烟气的含湿量达到标准,最后达标的烟气被排入大气中。

2、脱硫原理

根据化学吸附动力学的双模理论烟气主要通过化学吸

收和物理吸收完成,当烟气中的SO2与水面接触后,溶解与水中成亚硫酸:

SO2+H2O→H2SO3,容得SO2与H2SO3均能与碱性飞灰,起中和反应,代表反应式如下:

CaO+SO2→CaSO3

CaO+H2SO3→CaSO3+H2O

亚硫酸盐在沉淀池内自然氧化成硫酸盐沉淀与沉灰同时清出:

CaSO3+O2→CaSO4,碱性氧化物利用碱性飞灰脱硫,将除渣碱性水和锅炉碱性排污水引入沉灰池,如PH值达不到要求必须加入碱液和石灰,一般循环水PH值达到9-11脱硫效率80%以上。

综上所述:本除尘器经改造后可实现烟尘去除率达到99.5%、SO2去除率达85%以上,工艺成熟,技术可行,该除尘脱硫设备运行后能够保证锅炉烟气稳定达标排放,均符合国家及石家庄地方环保相关标准要求。

二、实施方案:具体方案要对现有除尘器进行拆除,在现有除尘器的位置上安装两台冲击水浴式脱硫除尘器,并对相应的烟道进行改造、更换。原有的4#炉沉淀池烟尘的沉淀量较小,每年只需要清淤一次,增加1#、2#炉后烟尘量将增加很多,为了保证沉淀池的沉淀效果,需要对原有沉淀池再挖深1米,并加装除灰抓斗,已满足烟尘沉淀及沉淀池清淤

的需要,

三、方案费用:

原有两台除尘器拆除: 1 万元

购置安装冲击水浴式除尘器两台: 14 万元

烟道重新制作安装: 4 万元

脱硫沉淀池改造: 6 万元

合计: 25 万元

此方案妥否,请公司领导批示。

***热源厂

XX年12月1日

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