汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理

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汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理

摘要:某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动

凝气式机组,额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,一直存在推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,

导致机组无法长期满负荷运行,影响到电厂设备安全及经济效益。经过认真分析,找到了推力轴承工作瓦块温度偏高的主要原因,采取措施进行处理后,机组带

50MW负荷运行,工作瓦块温度由121℃降至83℃,效果明显,恢复了机组满负荷

运行能力,解决了3号汽轮机推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,保证了该电厂

机组的安全稳定运行。

关键词:汽轮机;推力轴承;推力瓦温度

1概述

某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式

机组,型号:N50-6.1/475;额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。该机组前

轴承为径向推力联合轴承,由轴承壳体、推力瓦块组件和径向轴承瓦块组成。推

力轴承瓦块组件分正负两组,分布在转子推力盘的两端,每组有11个瓦块,瓦

块安装在持环上;推力瓦块背部有平衡块,通过平衡块的摆动,使轴向负荷平均

分布于各推力轴承瓦块上,从而使推力瓦块表面的负荷中心都处于同一平面内,

每一个推力轴承瓦块均承受着相同的负荷。机组正常运行时,工作瓦块受力,所

以工作瓦块温度高于非工作瓦块温度。

该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,推力轴承工作瓦块

温度一直偏高(数据详见表1),最高时达到121℃(汽轮机厂家设计值:115℃

报警;130℃跳机)。为了控制工作瓦温度不超标,该机组经常保持负荷在40MW

左右运行。

表1:3号汽轮机推力轴承瓦块温度数据

2推力轴承工作瓦温度高原因分析

2.1推力盘与推力轴承工作瓦端面位置不平行

2022年4月份,该电厂3号汽轮机临停检修,现场拆检推力轴承组件,发现

工作瓦右侧半边瓦块(见图2-1:#3、#4、#5、#6、#7、#8)均有磨损,其中有3

块瓦块磨损比较严重(见图2-1:#4、#5、#6),左侧半边瓦块没有出现明显的

磨损(见图2-1:#1、#2、#9、#10、#11),机组运行中瓦块温度比较高的是#4

瓦块(见图2-2:对应#2测点位置)。

图2-1 图2-2

现场测量推力盘与工作瓦背面的壳体距离,发现右侧比左侧(从机头往机尾看,左手为左侧,右手为右侧)小0.34mm;推力盘与推力轴承壳体左右距离不等,说明推力盘和推力轴承工作瓦存在端面位置不平行的情况。由于该类型机组径向

推力联合轴承瓦壳与轴承座设计是圆柱面配合,不是球面配合,推力轴承壳体不

能调整中心(见图2-3)。机组运行中,就会导致推力盘与推力轴承工作瓦面间

隙不均匀,这是导致工作瓦右侧半边瓦块出现磨损的原因之一。

图2-3

2.2推力轴承供油量不足

2022年7月份,该电厂3号汽轮机临停检修期间,现场再次拆检推力轴承组件,发现推力轴承工作瓦所有的瓦块均有磨损痕迹,而且磨得比较均匀(见图2-4)。另外,现场对工作瓦块仔细检查,发现每个工作瓦块进油孔(孔径:6mm)

被瓦块乌金面挡住了约二分之一,油槽靠瓦块边缘一侧铣低了约1.5mm(见图2-5),这样进入工作瓦块油槽的润滑油会有一部分直接泄漏到瓦面外,导致进入

瓦面的润滑油量偏少,瓦块油膜形成不良,从而出现工作瓦块温度偏高的现象。

图2-4 图2-5

2.3前轴瓦瓦壳中分面扬度与前轴颈扬度偏差大

现场检查测量发现:前轴瓦瓦壳中分面扬度与前轴颈扬度偏差大,前轴瓦瓦

壳中分面扬度为1.65mm/m,前轴颈扬度为0.69 mm/m,两者扬度偏差为0.96mm/m。扬度偏差大会造成推力盘与推力轴承工作瓦垂直方向间隙不均匀,工作瓦块运行

中出现偏磨,可能会造成瓦块温度偏高。

3主要处理措施

3.1调整径向推力联合轴承的定位

3.1.1对轴承壳体调整垫片进行修配(见图3-1),重新调整轴承壳体的位置,修磨后测量垫片安装位置的间隙为0.03mm;

3.1.2垫片回装完毕,检查测量推力盘与工作瓦背面的壳体距离:左侧

0.32mm,右侧0.29mm,左右侧距离偏差为0.03mm,达到汽轮机厂家设计要求。

图3-1

3.2增加推力轴承供油量

3.2.1将推力轴承工作瓦进油槽至瓦块边缘的距离由2.5mm改为5mm,瓦块

进油孔面积扩大,减少对瓦块进油量的影响(见图3-2红框所示);

图3-2

3.2.2取消原工作瓦块进油口出油侧的泄油槽结构,进油槽增加进油倒角

(2×45°),能让更多的润滑油进入瓦块接触面,形成良好的油膜(见图3-3);

图3-3

3.2.3将径向推力联合轴承下半的进油孔由原先的Φ24mm加工至Φ60mm,孔深68.1mm,增大联合轴承进油面积;径向瓦进油孔由原先的Φ24mm改小为

Φ16mm,减少径向瓦进油量;整个联合轴承进油得以重新分配,径向瓦侧进油量减少,推力轴承工作瓦侧进油量增加,更有利于工作瓦块的润滑和冷却(见图3-4)。

图3-4

3.3其他措施

3.3.1针对前轴瓦瓦壳中分面扬度与前轴颈扬度偏差大问题,和汽轮机厂家沟通确认:由于推力盘与推力轴承工作瓦接触情况及机组振动情况良好,故此次检修不调整轴承座下部垫片及轴承座扬度;

3.3.2复测推力轴承推力间隙为0.43mm,符合汽轮机厂家设计要求(厂家设计值:0.35-0.45mm);

3.3.3推力盘与推力轴承工作瓦涂红丹粉检查接触情况良好。

4处理结果

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