Szorb催化汽油吸附脱硫装置试车方案

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S Zorb装置运行方案的调整

S Zorb装置运行方案的调整

S Zorb装置运行方案的调整摘要:介绍了渣油加氢装置换剂期间S Zorb装置运行情况,对装置运行条件的调整进行了分析总结。

关键词:S Zorb装置,吸附剂1 前言120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置于2010年11月21日建成投产,2014年4月对S Zorb装置进行扩能改造,将加工能力提高至150万吨/年,以满足汽油产品质量升级的需求。

2015年4月中旬至5月中旬,渣油加氢装置停工换剂,期间制氢、3#催化等装置陪停消缺。

停工换剂期间,S Zorb装置性质原料及系统操作条件大幅改变,技术领导及操作人员积极应对,基本完成了换剂期间生产任务。

2 渣油加氢换剂期间S Zorb装置运行条件2.1反应进料汽油性质换剂期间反应进料汽油硫含量明显上升且存在巨幅波动,催化汽油与部分循环汽油混合后硫含量见表1。

表1 反应进料汽油硫含量分析数据根据DCS操作数据记录,停工换剂前装置基本无内循环,换剂期间装置内循环量平均在40T/H,据此分析可知4月中旬后原料汽油硫含量应比反应进料汽油硫含量要高。

另根据4月29日记录装置采样期间无内循环,可以推算原料汽油硫含量在700ppm左右。

同时3#催化装置进行了陪停消缺,巴陵汽油引入原料系统,为平衡罐区液位,原料汽油来量在80T/H 到170T/H之间波动频繁。

2.2 新氢性质换剂期间,制氢装置进行了陪停消缺,S Zorb装置新氢由重整产氢供给,新氢性质发生了明显变化。

见表2。

表2 新氢分析数据从表2中可知,新氢纯度下降了3%左右,大于等于C5组分及总烃含量明显上升。

由于其他耗氢装置包括240万吨/年汽柴油加氢装置、120万吨/年汽油加氢装置进行了停工消缺,造成新氢系统管网压力在1.7~2.0MPa之间波动频繁,对装置平稳操作影响很大。

3 渣油加氢换剂期间S Zorb装置运行应对措施3.1 停工换剂前装置准备措施1、为应对停工换剂期间原料硫含量巨幅上涨情况,4月1日,S Zorb装置吸附剂储罐D113装入新鲜吸附剂18吨;4月8日,向再生器接收器装剂5斗,补入反应器中。

SZorb催化汽油吸附脱硫装置的运行优化及问题处理

SZorb催化汽油吸附脱硫装置的运行优化及问题处理

SZorb催化汽油吸附脱硫装置的运行优化及问题处理摘要:SZorb装置自首次开工已运行3年多,采取优化措施减小水汽对吸附剂活性的影响,对反应器接收器汽提氢流量进行了优化,总结了程控阀故障的原因及处理方法,优化了循氢机停机应急处理和停开工方案,處理了催化汽油硫含量超标和反应进料与产物换热器内漏问题。

关键词:SZorb;吸附脱硫;运行优化;吸附剂;程控阀;汽油硫含量1SZorb装置概述天津石化90万吨/年SZorb装置于2021年5月25日首次开工正常,2021年8月7日按总体安排进行首次检修,2021年10月1日开工正常,装置总体运行平稳。

SZorb催化汽油吸附脱硫装置以催化裂化装置生产的催化汽油为原料,生产硫含量低于10ppm的低硫清洁汽油产品。

2装置运行优化措施2.1减小水汽对吸附剂活性影响的措施吸附剂遇到水汽将发生化学反应生成硅酸锌,降低了吸附剂的活性;生成的硅酸锌易结块堵塞管道,使吸附剂转剂不畅。

采取优化措施一是监控催化汽油原料携带水量;二是控制复原器温度在260℃左右,温度太高会使复原器内复原反应剧烈,产生的水汽分压偏高,易生成硅酸锌【1】;三是控制再生器贫氧操作,过剩氧会使吸附剂形成硫氧化物,硫氧化物进入复原器和反应器经复原产生水;四是提高再生空气罐D-124压力,同时加大枯燥吹扫气排放量,提高枯燥效果。

2.2反应器接收器D-105汽提氢流量的优化调整进入反应器接收器D-105的吸附剂与汽油进行了接触,吸附剂中带有一定量的油气,在D-105底部通入热氢气可以脱除吸附剂上的油气,从而减少闭锁料斗氮气置换时间,还可使D-105中的吸附剂充分流化。

但如果D-105汽提氢流量太大,汽提氢携带吸附剂颗粒会造成D-105脱气线弯头磨损泄漏。

装置D-105汽提氢流量由580Nm3/h逐渐优化降至500Nm3/h,D-105脱气线运行3年多未明显减薄。

2.3更换程控阀时的工艺优化操作局部程控阀所处空间狭小,吊装困难,更换时间较长。

S-Zorb装置运行特点及故障处理

S-Zorb装置运行特点及故障处理

再生器R102
再生器接收器D110
反应器R101 反应器接收器D105
闭锁料斗D106
还原器D102
Lift Gas
再生器进料罐 D107
Lift Gas
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二、S Zorb装置技术特点
循环氢自EH101 去火炬
PV-2401B
XV2420 XV-2423
自D105来
41.3
8.9
24.9
12.4
23.9
33.8
5.8
19.6
26.5
22.8
25.4
18.1
6.7
22.8
24.8
24.8
6.4
18.4
26.8
21.2
24.8
17.8
3.4
26.9
25.8
21.2
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中国石油化工股份有限公司金陵分公司
三、S Zorb 装置常见问题及应对--吸附剂失活
应对:核心是找水。 外源水:物料带入 工艺水:反应系统 再生系统 关键是工艺水的认知
制实现氢氧环境的隔离和吸附剂的输送; (4)再生部分设置内取热系统,用于降低再生器和再生器接收器内部的温度; (5)为了避免工艺物料携带出吸附剂,再生器内通过旋风分离器实现气固分离;
反应器、闭锁料斗、吸附剂储罐等设备则设置精密过滤器; (6)为了降低能耗,反应产物分离部分采用热高分流程。等等。
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加大滤芯的焊接强度是保证滤芯长期正常使用的主要因素 之一;安保滤芯则是滤芯安全的最后一道屏障,其焊接强 度更是尤其关键。
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S - Zorb 催化裂化汽油吸附脱硫技术

S - Zorb 催化裂化汽油吸附脱硫技术

S -Zorb 催化裂化汽油吸附脱硫技术顾兴平(中国石化上海石油化工股份有限公司炼油部,200540)摘要:目前我国炼油工业面临原料劣质化和石油产品质量升级的双重压力,发展加氢技术是降低汽油硫含量最为有效的手段之一。

文章介绍了S -Zorb 汽油吸附脱硫技术的工艺流程、反应机理和技术特点,指出中国石化上海石油化工股份有限公司采用具有脱硫率高、辛烷值损失小、操作费用低的S -Zorb 汽油吸附脱硫技术是切实可行的。

关键词:S -Zorb汽油加氢技术清洁汽油文章编号:1674-1099(2012)03-0059-04中图分类号:TE626.21文献标识码:A收稿日期:2012-04-12。

作者简介:顾兴平,男,1972年4月出生,1993年毕业于江苏石油化工学院石油加工专业,目前从事炼油工艺管理工作。

汽油吸附脱硫技术采用吸附的方式,使汽油与具有特殊结构的吸附剂充分接触,将汽油中的硫醇、二硫化物、硫醚和噻吩类硫化物吸附至吸附剂上,从而降低汽油中的硫含量。

由于该技术具有设备投资低、脱硫率高、不耗氢及吸附剂价格较低等优点,已成为国内外各大石油公司研究与开发的重点课题之一。

S -Zorb 工艺是美国康菲公司开发的一种反应吸附脱硫工艺,它将流化床反应器和连续再生技术相结合,并成功应用于催化裂化汽油和柴油的脱硫,是目前工业化应用较广的吸附脱硫技术。

与传统加氢脱硫技术相比,S -Zorb 技术具有辛烷值损失小、抗爆指数损失小(≤0.5)、氢耗低、液体收率高(碳五以上液体组分的收率>99.2%)、脱硫率高及产品硫含量低(<10μg /g )等优点,完全能够满足生产欧IV 及以上标准汽油的需要,在清洁汽油生产中凸显技术优势。

1S -Zorb 汽油吸附脱硫技术简介1.1反应机理由于S -Zorb 脱硫技术是基于吸附作用原理,与加氢脱硫有着本质的区别,在加氢过程中很难脱除的含硫化合物在S -Zorb 脱硫过程中很容易被脱除。

Szorb催化汽油吸附脱硫装置试车方案(工程科技)

Szorb催化汽油吸附脱硫装置试车方案(工程科技)

**************** 内部资料** 注意保存****************120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置总体试车方案燕山分公司炼油厂2005年12月目录1 工程概况---------------------------------------------------------------------------- 32 总体试车方案的编制依据与编制原则 --------------------------------------- 43 试车的指导思想和应达到的标准 --------------------------------------------- 44 试车应具备的条件---------------------------------------------------------------- 55 试车的组织与指挥体系---------------------------------------------------------- 96 试车进度---------------------------------------------------------------------------- 97 物料平衡--------------------------------------------------------------------------- 108 燃料、动力平衡------------------------------------------------------------------ 119 环境保护--------------------------------------------------------------------------- 1210 安全技术与工业卫生 ---------------------------------------------------------- 1311 试车难点及对策 ---------------------------------------------------------------- 1612 经济效益预测 ------------------------------------------------------------------- 17 附录一120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置开车组成员名单1 工程概况为了保护环境,世界各国对汽车尾气中的有害物质排放量的限制越来越严格。

S_Zorb仪表专业施工方案

S_Zorb仪表专业施工方案

目录1.编制说明 (2)2。

编制依据 (2)3.工程概况 (2)3。

1工程情况简介 (2)3.2工程特点 (3)3。

3主要工作量 (3)3。

4现场情况 (4)4。

施工准备 (4)4.1施工现场准备 (4)4.2施工技术准备 (5)5.施工方法 (6)5。

1施工程序 (6)5。

2施工方法 (6)6.施工技术组织措施计划 (24)6。

1质量要求和质量保证措施 (24)6。

2质量检验计划 (25)6。

3安全技术措施 (25)6.4临时用电安全防护措施 (27)6.5现场文明施工 (27)6.6施工组织机构 (27)6。

7施工技术质量体系 (27)6.8应急预案···················错误!未定义书签。

7.资源需求计划 (30)7。

1人力计划 (30)7。

2机具使用计划 (30)8。

施工进度计划 (30)1.编制说明中国石油华北石化公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置仪表安装工程施工技术方案是根据中国石化工程建设公司SEI设计院的设计图纸和中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司(CPE)的设计图纸,并结合现场实际情况和我公司的资源配备情况进行编制的.为使施工者清晰、明确掌握此工程的特点、施工方法,使人力、资源使用更加合理、施工过程质量得到控制,特编制此方案,并通过此方案的实施,使仪表单位工程质量达到优良.2.编制依据2.1 中石油华北石化公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置仪表专业施工图纸2.2《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131—20072。

3《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-20022。

4《石油化工仪表工程施工技术规范》SH/T3521—20072。

(S- zorb)汽油吸附脱硫装置经常出现问题解决方案

(S- zorb)汽油吸附脱硫装置经常出现问题解决方案

S-zorb装置异常情况解决方案一吸附剂循环故障开工进油正常后,在吸附剂的循环中,闭锁料斗始终收不到D-105中的吸附剂,通过从D-105的压差判断为D-105中无吸附剂,采用转剂线将R-101中吸附剂提升到D-105后,闭锁料斗仍收不到料,通过活动D-105下阀门、调整D-105流化氢气和反吹氢气量后情况少有好转,但D-105到D-106下料仍然不畅通,装置开工进油正常后,停止反应器底部的转剂线,改用三通将反应器中吸附剂转入接收器(D-105)中,但闭锁料斗很难收到D-105中的吸附剂,收料时间最长达到1200秒.调整D-105流化氢气、反吹氢气等仍不见效果,最后在DCS上增加了一个D-105的压差显示,通过该压差判断为D-105中无吸附剂。

为尽快将吸附剂循环正常,再次投用反应器底部的转剂线,采用转剂线将R-101中吸附剂提升到D-105中,但闭锁料斗仍收不到料,最后通过闭锁料斗上位机开阀,将闭锁料斗压力降至燃料气压力、将后路放燃料气,手动开XV2403、XV2402、XV2401,直接用D-105中高压油气吹扫料腿,经过两次吹扫后,逐渐正常。

二烃分析仪问题在反应向闭锁料斗卸料时,由于不畅,不得不提高卸料时间,使得大量油气进入闭锁料斗后排放出来,造成烃分析仪引线中进入大量油,吹烃时间延长,严重时分析仪引线和仪器中满油。

由于分析仪不能正常工作,闭锁料斗无法运行,造成反应器中吸附剂硫含量偏高,不得不将部分产品打循环。

当D-105改用转剂线收料后,反应向闭锁料斗的装剂时间降低,仪表维护现场拆开烃分析仪引线,彻底清理内部积油,并增加一个排液罐,吹烃时间逐渐降低,一般保持在300~600s ,闭锁料斗运转基本正常。

冬季闭锁料斗烃分析仪故障频繁。

因仪表引压管线太长,且电伴热不起作用,导致引压管线内烃冷凝。

三原料油温度低开工初期,原料由催化罐区来,温度最低时只有18℃,一般不超过28℃,未达到设计给出的进料温度在40~70℃之间,造成炉子超负荷运转,能耗加大。

Szorb催化汽油吸附脱硫装置试车方案

Szorb催化汽油吸附脱硫装置试车方案

Szorb催化汽油吸附脱硫装置试车方案**************** 部资料** 注意保存****************120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置总体试车方案燕山分公司炼油厂2005年12月目录1 工程概况---------------------------------------------------------------------------- 32 总体试车方案的编制依据与编制原则--------------------------------------- 43 试车的指导思想和应达到的标准 --------------------------------------------- 44 试车应具备的条件---------------------------------------------------------------- 55 试车的组织与指挥体系---------------------------------------------------------- 96 试车进度---------------------------------------------------------------------------- 97 物料平衡--------------------------------------------------------------------------- 108 燃料、动力平衡------------------------------------------------------------------ 119 环境保护--------------------------------------------------------------------------- 1210 安全技术与工业卫生---------------------------------------------------------- 1311 试车难点及对策 ---------------------------------------------------------------- 1612 经济效益预测 ------------------------------------------------------------------- 17 附录一120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置开车组成员1 工程概况为了保护环境,世界各国对汽车尾气中的有害物质排放量的限制越来越严格。

催化汽油吸附脱硫装置及系统配套施工方案

催化汽油吸附脱硫装置及系统配套施工方案

催化汽油吸附脱硫装置及系统配套施工方案1. 引言催化汽油吸附脱硫装置及系统配套施工方案是针对汽油中硫含量过高的问题进行解决的方案。

硫是一种有害物质,对环境和人体健康都有一定的影响。

因此,为了减少污染物的排放,保护环境,催化汽油吸附脱硫装置及系统配套施工方案应运而生。

2. 催化汽油吸附脱硫装置的工作原理催化汽油吸附脱硫装置主要由吸附器、再生器和催化剂组成。

汽油进入吸附器后,通过与催化剂接触,吸附其中的硫化物。

吸附剂容量达到一定饱和后,需要进行再生。

再生器中的高温气体可以将吸附剂上的硫化物分解,使其恢复再生。

再生后的吸附剂可以重新用于吸附汽油中的硫化物。

3. 催化汽油吸附脱硫装置的优势•有效去除汽油中的硫化物,减少污染物的排放。

•操作简单,设备维护成本较低。

•可以适应不同规模的生产需求。

4. 配套施工方案4.1 设备选型选择适用于催化汽油吸附脱硫的吸附剂和催化剂,确保设备的稳定工作和高效脱硫效果。

4.2 设备布局合理布局吸附器、再生器和催化剂的位置,确保设备之间的连接管道短且紧凑,以减少能耗和操作成本。

4.3 系统安装按照设备供应商提供的安装图纸和技术要求进行安装,确保设备的稳定性和安全性。

4.4 集控系统设计设计一个集控系统,用于监控和控制催化汽油吸附脱硫装置的运行状态,及时发现和解决问题,提高生产效率和设备利用率。

4.5 试车与调试在完成设备的安装后,进行试车与调试工作。

通过严格的检测和调整,确保设备的正常运行和脱硫效果达到设计要求。

5. 施工注意事项在进行催化汽油吸附脱硫装置的施工过程中,需要注意以下事项: - 按照相关安全规范进行施工,确保施工过程中的安全性。

- 保证施工质量,杜绝施工过程中的疏漏和瑕疵。

- 充分沟通和协作,确保各个环节的连贯性和顺利推进。

- 施工结束后,对设备进行彻底清理和检查,确保设备的安全和正常使用。

6. 结论催化汽油吸附脱硫装置及系统配套施工方案是解决汽油中硫含量过高问题的有效工具。

产品精制:S-Zorb催化汽油吸附脱硫技术

产品精制:S-Zorb催化汽油吸附脱硫技术
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工艺操作过程影响因素分析
(二)反应过程操作参数的影响
1.吸附剂的载硫量
S-Zorb 吸附脱硫过程是硫在吸附剂上不断累积的过程。吸附剂的载硫量是由进料中硫 的含量、产品中硫的含量、汽油的进料速率以及吸附剂的循环速率共同决定的。通常,吸附 剂上的硫越少,其活性越高,而且能够从汽油中脱除更多的硫。而吸附剂上的硫越多,其能脱除 的硫就越少。
注意:降低吸附剂上的硫含量会导致辛烷值的损失。
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工艺操作过程影响因素分析
2.反应压力
反应压力的变化对硫的吸附速率和烯烃加氢反应均有影响,在氢油比不变的情况下,提高 反应器压力使氢分压提高,且停留时间延长,均有利于脱硫率的提高,但同时也将增加烯烃的 加氢饱和。烯烃加氢反应是不希望发生的,而烯烃加氢在反应器内和还原器内都会发生,烯烃 加氢反应会降低汽油产品的辛烷值。反之,降低反应压力会导致脱硫率降低,烯烃加氢饱和反 应减少。
1.硫的吸附 硫的吸附反应是 S-Zorb 的主反应,该反应发生在反应器中,通过对硫的吸附可以将汽油 中的硫降低到所希望的范围内。利用吸附剂在有氢气存在的情况下,将汽油中硫原子“吸” 出来暂时保留在吸附剂上,吸附剂有镍及氧化锌两种主要活性成分,在脱硫过程中先后发挥作 用。氧化锌与硫原子的结合能力大于镍,因此镍将汽油中的硫原子“吸”出来后,硫原子即与 镍周围的氧化锌发生反应,生成硫化锌。自由的镍原子再从汽油中吸附出其他硫原子。其反 应过程如下:
NiO(s)+H2
Ni(s)+H2O
除了镍的还原反应外,还有锌的硫氧化物(再生器中第二步反应所产生的含锌化合物)在还 原器内的转变,生成水、氧化锌和硫化锌:
Zn3O(SO4)2+8H2
2ZnS(s)+ZnO(s)+8H2O
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S z o r b催化汽油吸附脱硫装置试车方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN**************** 内部资料 ** 注意保存 ****************120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置总体试车方案燕山分公司炼油厂2005年12月目录1 工程概况 ----------------------------------------------------------------------------- 32 总体试车方案的编制依据与编制原则----------------------------------------- 43 试车的指导思想和应达到的标准----------------------------------------------- 44 试车应具备的条件 ----------------------------------------------------------------- 55 试车的组织与指挥体系 ----------------------------------------------------------- 96 试车进度 ----------------------------------------------------------------------------- 97 物料平衡 ---------------------------------------------------------------------------- 108 燃料、动力平衡 ------------------------------------------------------------------- 119 环境保护 ---------------------------------------------------------------------------- 1210 安全技术与工业卫生 ----------------------------------------------------------- 1311 试车难点及对策------------------------------------------------------------------ 1612 经济效益预测 -------------------------------------------------------------------- 17 附录一 120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置开车组成员名单1 工程概况为了保护环境,世界各国对汽车尾气中的有害物质排放量的限制越来越严格。

降低汽油中硫含量将有效地减少汽车尾气中有害物质的排放量,因此世界各国清洁汽油的硫含量越来越低。

目前,美国市场上汽油的平均硫含量30ug/g,2006年将降低至≯30ug/g(US TIER II-3标准);欧盟等国家汽油的平均硫含量将由2000年的≯150 ug/g(欧洲III类排放汽油标准)降低到2005年的≯50 ug/g(欧洲IV类排放汽油标准)。

2005年7月1日起,我国汽油标准要求硫含量由目前的≯800 ug/g,降低到≯500 ug/g,为了迎接2008年北京奥运会,北京市2005年起要执行相当于欧洲III类排放标准的地方汽油标准。

针对北京市制定的新汽油标准,北京燕山分公司认真研究汽柴油生产方案。

随着大庆油田原油产量递减,燕山分公司加工部分俄罗斯原油以及其他进口原油数量增加,原油含硫量明显增加,汽油硫含量逐年递增,已经难以满足北京地方汽油质量要求。

为了满足北京地方汽油质量标准,生产符合欧III、欧IV 排放的汽油标准,牢固占领北京市清洁燃料市场,取得更大的经济效益,燕山分公司拟建设一套120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置。

2005年1月21日,中石化股份有限公司批准燕山分公司120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置可行性研究报告(石化股份计[2005]31号)。

1.1 装置规模及建设情况汽油吸附脱硫装置采用美国ConocoPhillips公司提供的专利技术工艺包,由北京工程建设公司负责设计。

该装置建设规模为加工量120万吨/年,连续操作,年开工8400小时。

该装置主要由进料与脱硫反应、吸附剂再生、吸附剂循环、产品稳定和公用工程五个部分组成。

该装置占地面积3900m2,布置于现航煤加氢装置北侧,需开土石方约90000m3。

该装置以炼油厂第三作业部、第二作业部生产的催化汽油为原料,生产满足欧III、欧IV标准的清洁汽油。

该装置于2005年4月初开始进行土方爆破以及场平工作。

为了保证工程建设顺利进行,装置早日建成投产,燕化公司成立了120万吨/年汽油吸附脱硫项目工程协调领导小组,综合协调管理项目的质量、进度、投资、安全环保、合同“五大控制”,并对项目建设总目标实施控制。

建设单位按合同委托北京燕山石化工程建设公司对该项目实施监理,在工程建设过程中,履行监理职责;委托燕化质量监督站进行工程质量监督;物装中心负责组织对设备物资的招标采购。

项目实施阶段的监督、管理、组织、协调由公司工程管理部总体负责。

预计2006年6月中旬进行装置中交,2006年7月中旬将进行试车投产。

1.2 原料、燃料、动力供应及产品流向1.2.1 原料1)原料为炼油厂三催化、二催化装置生产的催化裂化汽油,在界区外合并后直接输送至汽油吸附脱硫装置原料缓冲罐。

2)补充氢气直接由系统管网接入装置1.2.2装置加热炉所需燃料气由厂内燃料气管网提供,主要由催化干气吸附废气和天然气组成。

1.2.3 动力蒸汽由厂内蒸汽管网提供,电源从现航煤加氢装置配电间引出,从东风变电所引电缆到航煤加氢装置配电间,净化风、非净化风由三空压站供应。

1.2.4 产品1)再生部分产生的烟气压控送到硫磺回收装置处理,氧含量不合格时经硫磺回收装置烟囱排出,装置内不做处理。

2)稳定塔底生产的精制汽油换热冷却后,压送出装置去汽油罐区。

3)正常操作时装置不产液化气,当原料中轻组分多时,稳定塔顶将有少量的轻汽油组分与催化LPG管道合并;稳定塔顶的燃料气部分用于原料缓冲罐气封,其余送到系统燃料气管网中。

4)装置内低点排凝污油去污油设泵送出装置,开停工中的不合格退油亦可通过原料泵直接先送出装置外。

2 总体试车方案的编制依据与编制原则2.1 编制依据2.1.1 中石化总公司《建设项目生产准备与试车规定》。

2.1.2 中国石化工程建设公司提供的汽油吸附脱硫装置的设计说明书。

2.1.3美国CononPhillps公司编制的《燕山分公司120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置工艺包0版、1版》。

2.1.4 美国CononPhillps公司编制的《燕山分公司120万吨/年S-Zorb汽油吸附脱硫装置操作指南》。

2.1.5 因为S-Zorb汽油吸附脱硫装置为国内首套,目前国内尚无同类装置可做比较。

国外同类装置开工试车总结,待出国培训后才能确定。

2.2 编制原则遵循中石化总公司的“单机试车要早,吹扫气密要严,联动试车要全,投料试车要稳,经济效益要好”的原则编制而成。

3 试车的指导思想和应达到的标准3.1 试车的指导思想3.1.1 S-Zorb汽油吸附脱硫装置具有临氢、高温、高压、易燃易爆的特点,并产生易造成人员伤害的有毒物质,危险程度很高。

为此我们把保证装置的安全做为首要原则,一切工作的安排都有安全保证,以保证试车过程中不发生爆炸、火灾、人员伤亡、设备事故等问题。

3.1.2 试车方案的形成要以尽可能使总体开工费用或损失降低为原则,在这个前提下,编排好试车计划,做好物料平衡工作,按计划使用氢气、燃料气、蒸汽、水、电等,尽快生产出合格产品,达到一次投料试车成功。

3.1.3 投料试车过程中,按设计方案实施,要努力使原料、工艺操作条件尽最大程度地靠近设计值,并在试车成功后尽快组织生产考核,以确定装置是否达到设计要求,和是否实现其设计上的先进性。

3.1.4 根据 S-Zorb汽油吸附脱硫装置在施工阶段暴露出的问题和车间人员缺乏现场实际经验的情况,在开车过程中要尽可能地暴露问题并处理解决,不能回避问题。

通过这一过程使队伍得到锻炼,形成将来能够驾驭这套装置所必备的技能与素质,以在短时期内,使得装置形成真正的生产能力。

3.1.5 环保设施同时投用和考核,以实现装置的开车不对环境产生新的污染。

3.2 试车应达到的标准3.2.1 生产装置连续运行产出合格产品,一次投料试车成功。

3.2.2 投料试车的主要控制点正点达到。

3.2.3 不发生重大的设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故。

3.2.4 安全、环保、消防和工业卫生做到"三同时",监测指标符合标准。

3.2.5 做好物料平衡,燃料、动力消耗低。

3.2.6 控制好投料试车,经济效益好。

4 试车应具备的条件投料试车必须高标准、严要求,严格按照批准的试车方案和程序进行,坚持应遵循的程序一步也不能减少,应达到的标准一点也不能降低,应争取的时间一分钟也不能放过的原则,在投料前严格检查和确认投料试车应具备的条件。

投料试车应具备的条件规定如下:4.1 工程中间交接完成4.1.1 工程质量初评合格;4.1.2 “三查四定”的问题整改完毕,遗留问题处理完毕;4.1.3 影响投料的设计变更项目已施工完;4.1.4 工程已办理中间交接手续;4.1.5 现场施工用临时设施已全部拆除;现场清洁,无杂物、无障碍;4.1.6 设备位号和管道介质名称、流向标志齐全;4.1.7 系统吹扫、试压、气密完;4.1.8 现场消防设施等配套设施已投用。

4.2 联动试车已完成4.2.1 吹扫、清洗、气密、干燥、置换、吸附剂剂装填、仪表联校等已完成并经确认;4.2.2 设备处于完好备用状态;4.2.3 在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件,工业空调已投用;4.2.4 仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕,准确可靠;4.2.5 岗位工器具已配齐。

4.3 人员培训已完成4.3.1 国外同类装置培训以及国内相关培训、实习已结束;4.3.2 已进行岗位练兵、模拟练兵、反事故练兵,达到“三懂六会”(三懂:懂原理、懂结构、懂方案规程;六会:会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障);提高“六种能力”(思维能力,操作、作业能力,协调组织能力,反事故能力,自我保护能力,自我约束能力);4.3.3 各工种人员经考试合格,已取得上岗证;4.3.4 已汇编国内外同类装置事故案例,并组织学习;对本装置试车以来的事故和事故苗头本着“四不放过”•的原则已进行分析总结,吸取教训。

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