哈斯机床电气改造方案

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哈斯机床电气改造方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

HASS(哈斯)机床VF-SERIES 20HP(2019#)

机床电气升级改造方案

概述:

该机床是上世纪90年代末生产的,使用至今已十余年时间。目前主要问题是系统经常死机、自动重启、开不了机,多次维修都未能根治。电气系统老化严重,配件缺失,采购困难,故障后停机时间长,影响生产计划安排。电气柜内线缆散乱、导线外皮老化现象,存在安全隐患;机床刀库中有部分刀爪损坏,不能满足换刀要求,且换刀机构磨损,部件间隙大,换刀不稳定,目前已很少使用换刀机构,直接影响加工效率;由于条件所限,机床精度目前不能补偿,丝杆磨损不补偿将直接影响加工精度,只能降级使用,目前主要用于刷毛刺等粗加工。

通过电气改造,部件升级,可确保机床长时间内无故障发生或故障率极低;将原刀库换新后,机床换刀运行稳定,不用操作者手动换刀,不怕中途掉刀,可提高加工效率;丝杆预紧维修或更换,同时对丝杆进行误差补偿,机床精度能恢复到出厂时精度的7成至8成,这样就能满足一般精加工要求。

改造升级后结果:

机床故障率降低

机床换刀运行稳定

机床精度恢复

提高效益,节省维护时间和费用

方案:

电气部分:根据车间使用习惯,方便工艺加工程序统一化管理,拟采用三菱M70系统对机床电气部分进行更换,原矢量控制主轴驱动和电机更换成三菱伺服驱动和伺服主轴,原安川进给伺服系统更换成三菱进给伺服系统,更换电柜内所有电气元器件和线缆;由于原电柜厚度不能满足新部件的安装空间需求,拟更换加厚电柜,并加装电柜空调系统;设计新操作箱,安装标准加工中心操作面板。

机械部分:重新设计制作刀库支架,将原20T刀库换新;设计制作伺服电机和主轴电机安装过度板,更换联轴器和同步带轮;修复机床导轨和丝杆精度,对无法恢复精度的丝杆或导轨进行更换。

改造前后对比

主要材料清单(一):驱动器采用超小型(回生电阻型)

数控系统三菱M70(B包)8.4寸1套

伺服驱动MDS-D-SVJ3-20带电池3台配外接回生电阻伺服电机HF123-A48(XY) 2台备选HF142/HF154伺服电机HF123B-A48(Z)带抱闸1台备HF142B/HF154B 主轴驱动MDS-D-SPJ3-1101台配外接回生电阻主轴电机SJ-V11-01ZT(MAX8000RPM)1台11KW

操作面板标准加工中心(扫描)面板1块

电柜空调雷柏外装式电柜空调500W1台同飞(备选)三相变压器380/200干式隔离容量20KVA1台

低压电气含接触器、断路器等1套

操作台(箱)设计制作1个

刀库16T或20T1台备选24T机械手刀库支架设计制作1个

加厚电柜设计制作1个

丝杆更换同规格1套视情况而定导轨更换同规格1套视情况而定

注;回生电阻型驱动器优点是:价格低、驱动器综合维修费用低;

缺点是:制动方式原始,制动电阻占用空间大、发热大,不紧凑美

观。

主要材料清单(二):驱动器采用多轴一体式(再生反馈型)

数控系统三菱M70(B包)8.4寸1套

伺服驱动MDS-D-SPV3-160/80带电池1台配电抗器伺服电机HF154-A48(XY) 2台备选HF224伺服电机HF154B-A48(Z)带抱闸1台备选HF224B 主轴电机SJ-V11-01ZT(MAX8000RPM)1台11KW

操作面板标准加工中心(扫描)面板1块

电柜空调雷柏外装式电柜空调500W1台同飞(备选)三相变压器380/200干式隔离容量20KVA1台

低压电气含接触器、断路器等1套

操作台(箱)设计制作1个

刀库16T或20T1台备选24T机械手刀库支架设计制作1个

加厚电柜设计制作1个

丝杆更换同规格1套视情况而定导轨更换同规格1套视情况而定

注;多轴一体驱动器优点是:性价比高、驱动器紧凑美观,布线少、辅助电气元件少,为目前(丽驰等)厂商所采用较多的驱动器;

缺点是:维修费用较电阻回生型高。

预计费用: 12~14 万

预计周期:采购120天施工40天

附件:

主要配件尺寸

主轴电机:

SJ-V11-01ZT

进给电机:

进给驱动器:

MDS-SVJ3-20

主轴驱动器:

SPJ3-110

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