水泵电机振动检修案例

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循环水泵振动大原因查找及处理

循环水泵振动大原因查找及处理

摘要:文章以中宁发电有限公司循环泵运行情况为例,分别从电气、机械等几方面深入探讨循环水泵运行中振动大的原因,并提出处理方法。

关键词:循环水泵振动原因分析处理方法由湖南湘潭电机厂生产的中宁发电有限公司循环泵,型号为YKSL1600-12/1730-1,额定功率1600KW,转速496r/min。

1循泵运行情况简介中宁电厂循环水泵从安装运行开始就存在不同程度的振动现象。

机组持续试运行168H后发生了大幅度振动,因此不得不停工检修循泵。

经现场拆解发现轴承已弯曲,导流片破损,轴承支架已破裂,外接管上法兰处完全断裂,内套管下段法兰处断裂。

这次检修更换了3根株洲、导叶体及轴套部件。

维修后运行六个月设备再次发生大幅振动。

班组快速反应立刻停泵才有效控制了设备损坏程度,但轴承已弯曲,且无法维持正常生产活动。

设备经大修后振动问题未得到改善,因而不得不将所有的备品备件换新,然后重新量测并调整泵筒的垂直度以及泵安装垫板和支持板的水平位置,主要通过电焊的方式来焊接转动部位,由此完成设备的安装工作。

2循泵振动大原因分析2.1电气方面循泵电机内部磁力及其相关电气系统运行状态失衡,设备运行过程中就可能发生振动,并且伴有不同程度的噪音。

异步电动机在工作状态下,由定转子齿谐波磁通相互作用产生的定转子间径向交变磁拉力;大型电机同步运行时,定转子磁力中心位置存在偏差,或各方向上栖息气隙大于限值,很可能使电机运行过程中伴有噪音和周期性振动。

2.2机械方面电机和循环水泵转动部分质量不均衡,安装流程与设计要求不符,机组轴线不完全对称,摆动幅度超出设计限值,电机元部件的刚度和机械强度稍差,而且密封元件和轴承都发生了不同程度的磨损,循泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都可能使设备出现大幅振动,并伴有噪音。

2.3其他方面循泵进水通道结构设计不科学,或循泵结构整体性差,循泵淹没程度与实际要求不符,循泵启停操作不符合设计规程,均可能导致水条件恶化出现涡流,使设备振动幅度加大,严重时可能发生汽蚀。

浅析72LKXB-24型循环水泵振动分析及处理策略

浅析72LKXB-24型循环水泵振动分析及处理策略

浅析72LKXB-24型循环水泵振动分析及处理策略摘要:国华余姚电厂780MW燃气机组配置的循环水泵,型号为72LKXB-24,采用湿井、立式、可抽芯、固定叶斜流泵。

连续运行不到一年的时间,相继出现振动超标的问题。

从设备解体后发现的实际情况分析,造成振动的根本原因是水泵叶轮存在设计缺陷(叶轮上盖板经常开裂叶轮进水造成转子动平衡不好),引起轴的同心度发生偏移,水泵运转时形成拐点,出现偏磨现象。

随着磨损的加剧,振动逐渐上升。

要改变根本问题,必须从设备结构和检修工艺方面进行改造和优化。

关键词: 780MW机组、循泵、振动、偏磨、分析、处理。

一、概况国华余姚电厂两台循环水泵采用扩大单元制冷却水塔循环供水运行方式,即春、夏、秋季采用二泵一机运行,冬季采用一泵一机运行,水源为姚江水,室内布置。

两台循泵于2007年8月安装完成并进入试运行,初始运行状况基本稳定,电机上机架振动保持在50μm左右。

#3机#2循泵在进入2011年6月以后电机上机架振动呈逐步上升趋势,泵体内部伴有轻微的碰磨声。

期间进行了#2循泵上导瓦间隙调整及泵电联重新对中的工作,但振动情况并无改善。

所以,在同年7月和5月以及2014年12月分别对#2循泵进行了解体检修,并对循泵抽芯部件进行了检修,2014年12月对#2循泵电机进行了返厂大修。

二、解体情况如下:1、循泵叶轮上盖板靠近叶轮轴根部位置有50mm长的裂纹,叶轮盖板边缘处裂纹为300mm,叶轮腔室内全部进水。

2、上、中、下轴套、水导轴承赛龙条均严重偏磨、最深处有4 mm。

3、叶轮外壳内表面磨损深度约0.8mm。

三、原因分析根据上述解体情况,经过我公司技术人员和制造厂、检修公司的多次讨论分析,基本确定故障发生是由下述原因导致:1. 轴系有拐点不同心、不垂直从泵整个轴系可以看出,循泵轴系是由电机转子(3米)泵上、下泵轴(9米)组成,其中泵轴是由1只中间联轴器连接,联轴器与泵轴的连接效果将直接影响到轴系的同心度。

两个泵典型故障案例分析,值得借鉴!

两个泵典型故障案例分析,值得借鉴!

两个泵典型故障案例分析, 值得借鉴!一、案例I:循环泵汽蚀破坏某电厂3#机组(25MW)配用二台双吸中开泵作循环冷却泵,泵的铭牌参数为:Q=3240m3/h,H=32m,n=960r/m,Pa=317.5kW,Hs=2.9m(即NPSHr=7.4m)泵装置为一次循环供水,取水口和排出口均在同一水面上。

开车运行不到两个月,泵叶轮被汽蚀破坏穿孔。

处理过程:首先作现场调查,发现泵的出口压力仅0.1MPa,而且指针剧烈摆动,并伴有爆破汽蚀响声。

作为水泵专业人员,第一印象就知道这是由于偏工况运行而造成汽蚀发生。

因为泵的设计扬程为32m,反映在吐出压力表上,读数应字0.3MPa左右。

而现场压力表读数只有0.1MPa,显然泵的运行扬程只有10m左右,即泵的运行工况远离Q=3240m3/h,H=32m的规定工况点,此点的泵必需汽蚀余量已无法预料的增大。

必然发生汽蚀。

其次作现场调试,让用户直觉认知是泵选型扬程过失,为了使泵消除汽蚀,必须使泵的运行工况回到Q=3240m3/h,H=32m的规定工况附近。

方法就是关校出口阀门。

用户对关小阀门非常担心,他们认为现在全开阀门运行,流量尚不充分,致使冷凝器进出温差达33℃(若流量充足,正常进出温差应在11℃以下),若再关小出口阀,泵的流量岂不更小。

为了使电厂操作人员放心,要他们布置有关人员分头观察冷凝器的真空度、发电出力数、凝器出水温度等对流量变化反映敏感的数据,泵厂人员则在泵房逐步关小泵出口阀。

出口压力随着阀门开度的减小而逐步上升,当上升至0.28MPa时,泵的汽蚀响声完全消除,凝器真空度也从650汞柱上升到700汞柱,凝器的进出温差下降到11℃以下。

这些都说明,运行工况回到规定点之后,泵汽蚀现象即可消除,泵的流量恢复正常(泵偏工况发生汽蚀后,流量、扬程都要下降)。

但此时阀门开度只有10%左右,若长此运行,阀门也容易损坏,同时耗能不经济。

解决办法:由于原泵扬程有32m,而新需扬程仅12m,因为扬程相差太远,切割叶轮降低扬程的简单办法已不可行。

重要厂用水泵电机振动故障分析与处理

重要厂用水泵电机振动故障分析与处理

重要厂用水泵电机振动故障分析与处理摘要:某厂2&3号机组SEC系统的6台重要厂用水泵电机(2/3SEC001-004MO)由佳木斯电机股份有限公司供货。

重要厂用水泵组是将设备冷却水系统热量输送到最终热阱大海的动力来源。

在使用过程中,4台电机均产生不同程度的振动值超标缺陷,且历经多次调整(包括更换支撑法兰垫片、支撑法兰机加工、增设临时支撑等措施)后,振动故障仍未消除,影响了设备的安全可靠运行。

关键词:厂用水泵;电机振动故障;处理重要厂用水泵的机械组合常见故障主要有轴承发热、泵体严重振动、动力控制不足、出水不畅、中途停水、转子断条、电机不同步、定子绕组匝间短路等电气类故障。

水泵组件的主体功能主要依靠转子的旋转动作达成,因此,转子才是水泵组件最重要的部分,重要厂用机组振动的信号能够及时地传输检测到的绝大多数故障。

机组设备运转过程中出现降低甚至丧失自身部分工作能力不足以继续运转的现象即可认定为设备故障。

水泵工业运行中常见故障主要有四类,分别是轴封故障、性能故障、机械故障还有磨损和腐蚀现象。

这些常见故障类型往往密切相关,影响维修定性判断。

例如轴封损坏同时会引起机械性能方面的故障,无独有偶,性能故障和机械故障也可能是叶轮部件的磨损和腐蚀。

1机组电机转子故障特点1.1转子不平衡机组作业时水泵转子容易出现故障,常见转子不平衡的原因是部件质量偏离重心,比如材料质地不均匀、运动过程中转子有腐蚀部分、一些零部件松动偏离既定位置等。

此外,转子初始设置的弯曲程度和联轴器放置不平衡等情况也可能会引起机组转子运转不平衡[1]。

转子松动偏离既定位置一般是指机组系统结合缝隙面的间隙或者连接刚性程度不足导致机械组合的阻力抵抗力低、运转过程中振动幅度偏大。

由于既定位置的偏离,机组工作过程中非常细微的不平衡都会伤害系统运转,给机组带来大幅度的振动。

1.2转子不对中转子部件不对中问题也是较为常见的作业故障,诸多部件之间相互有阻挡摩擦都与机组转子不对中有紧密的关系,其中轴承连结处不对中最常见的是出现在电机与水泵之间,这种故障主要类型有平行不对中、偏角不对中和平行偏角不对中。

循环水泵电机振动诊断分析与处理

循环水泵电机振动诊断分析与处理

循环水泵电机振动诊断分析与处理摘要:本文通过对调峰燃气电厂循环水泵电动机的状态监测、诊断分析和检查处理,诊断出转子不平衡和转轴弯曲是循环水泵电动机振动偏大的主要原因,并进一步总结出转子校动平衡时没有带上推力头一起进行是造成转子不平衡的原因,从而为消除这类故障提供了技术依据。

关键词:循环水泵电动机;振动;状态监测;故障诊断;处理循环水泵电动机是发电厂的重要辅机设备,XX厂一期工程共4台,其是否能够正常运行,直接影响到发电机组的安全稳定运行,安全运行意义非常重要。

自投产以来,发现#1循泵电动机的振动值一直偏高,接近最大允许值0.08mm,并且伴有0.015mm左右的变化值。

经过长时间的跟踪监测,运行5个月,发现#1循环水泵电动机的振动有较快向上发展的趋势,加强对该电机的振动情况进行状态监测和分析处理。

一、监测方案#1循环水泵电动机为立式结构,通过推力瓦承受电动机转子和水泵转子的重量,泵体与悬空支承的管道相连,故振动从下往上呈逐渐变大趋势,且容易受到相关设备的影响,所以,确定采用边跟踪测试边诊断处理的监测方法,重点放在监测该电动机上端振动的变化。

二、电机技术参数和测点布置1、电机技术参数#1循环水泵电动机型号YSKL-900-12/1430 ,功率900KW,额定电压6kV,额定转速495R/min。

2、测点分布电机的测点分布见图1。

取该电机图1测点示意图上、下端轴承位置互相垂直的两个方向和轴向共五个点作为监测点。

三、振动监测数据1、经过近1年的监测,测试出各个时期各测点的振动数值(见表1)。

表1各测点振动数值表在少量的2、4、5倍转速频率的谐波频率,此特征表明电动机可能发生如下故障:A、转子不平衡,B、转轴弯曲,C、机座松动。

频谱图中还出现保持架故障特征频率FTFr≌0.4N(L轴的转速) =200 R/min,这主要是因为轴承容易受到径向冲击,激发出保持架的故障特征频率,实际上检查保持架未发现异常。

水泵故障分析和处理典型案例演示

水泵故障分析和处理典型案例演示
因此新叶轮参数定为:
Q:3240m3/h m
H:16
n:740r/min ns:22 新叶轮的6泵型号定为24SA—18D
改造方案及改造后运行工况分析 24SA—18型循环泵汽蚀问题
新叶轮运行工况
单泵运行工况为C点: Q:4104m3/h
HC:8.5m η:60%(查泵性能曲线得)
冷却倍率m=4104/110=37倍,满足要求
吉林省某油田供水Biblioteka 统安装了三台16SAP—9型输水泵,配套电机为Y5 00—4,额定功率560kw,转速n=1480r/min。三台泵二用一备,连续运 行,将蓄水池清水输送到18.5公里外某矿区蓄水池。
泵站设计总流量 ∑Q=64000m3/d=2667m3/h, 单台泵流量 Q=1333m3/h(0.37 m3/s), 扬程 H=95m。
因此实际运行时,只好敞开阀门任其低压运行。这样的话,泵就处于 最大流量断裂工况下运行,此时汽蚀余量之大不可预料,2米的倒灌水 头,难以使泵不发生汽蚀。
处理措施
16SAP—9型输水泵汽蚀问题
从装置特性曲线图可知,即使今后达到最大流量(Q=8万吨/ 天=0.92m3/s)运行,所需要的扬程也只有79米,而现在所选 择的泵性能参数(D2=ф535,Q=0.46m3/s时,H=95m)偏高 了16米,从最终选型方面来考虑,应该选择D2=ф512,Q=0.46 m3/s时,H=79m的性能参数。
双泵运行工况为D点: ΣQ:6012m3/h
单泵Q:0.833m3/s HD:18m η:87%(查泵性能曲线得)
冷却倍率m=6012/110=55倍,满足要求。
改造效果
24SA—18型循环泵汽蚀问题
• 泵不再出现汽蚀现象,叶轮使用寿命达两年以上,大大 降低检修工作量和维修费用;

刍议给水泵电机设备振动异常的原因及解决措施

刍议给水泵电机设备振动异常的原因及解决措施

刍议给水泵电机设备振动异常的原因及解决措施水泵是国民经济生产中的重要设备。

电机设备振动是水泵常见质量病害之一,对于水泵的正常运转有着许多不利影响。

加强水泵电机设备振动研究与防治,是保证工农业生产正常进行的必要举措。

文章围绕水泵电机设备振动有关问题进行探讨,深入分析了水泵电机设备振动的形成原因和造成的影响,进而针对性地提出解决建议。

希望对类似的问题的解决有一定的借鉴作用。

标签:水泵;电机;振动;来源;原因;解决对策;效果引言水泵是工农业生产中十分常见的机械设备,电机是水泵的关键部件。

电机的工作情况对于水泵整体运行水平有着至关重要的影响。

在日常生产中,水泵电机经常会由于某些原因发生异常振动,从而给水泵的安全运行带来威胁。

比如电机和管路长期振动就会导致轴承等零部件加快磨损,连接件发生松动等一系列问题,情况严重时会造成部件扭曲变形,进而发生断裂,引发安全事故。

此外,电机设备发生振动时会产生大量噪音,对周边环境形成噪音污染,长期以往,会威胁到生产人员的身心健康,导致情绪不稳、心理亚健康,导致工作失误多发。

基于这个原因,水泵生产和使用单位把电机振动情况作为衡量水泵电机设备运行质量的一个重要依据。

在日常生产中,密切灌注水泵电机设备发生振动情况,一旦发现问题,立即采取措施,认真寻找引发振动的深层次原因,有针对性地加以解决,保证水泵设备的正常稳定运行。

1 振动对水泵电机的影响及形成原因分析1.1 电机发生振动对水泵电机的影响振动是机械设备中普遍存在的现象。

振动的存在会给设备造成额外的负荷,这种负面影响会逐渐累加,当超过设备承受极限时就会引发故障。

具体到水泵电机,振动会对其产生如下影响:一是会给机械设备造成物理损伤,缩短机械设备使用时限,某些时候还会引发轴承断裂等情况,给周围生产人员和其它设备带来安全威胁。

二是影响水泵系统整体工作效率。

机械发生振动,从能量的角度上看是将一部分能量以机械能的形式作了无用功,从而降低系统整体工作效率。

泵的故障分析及案例

泵的故障分析及案例

01
通过监听泵的运行声音,判断泵的工作状态是否正常。
02
声音分析法可以检测到泵内部的流体流动是否顺畅、轴承是 否正常运转等。
03
声音分析法需要经验丰富的操作人员或专业人员进行分析和 判断。
温度分析法
通过监测泵的表面温度,判断泵的工作状态是否 正常。
温度分析法可以检测到泵内部的热量积累、轴承 过热等情况。
压力波动
泵的压力波动可能由于气蚀、旋转失速或流体 性质变化等原因引起。
效率下降
随着磨损和腐蚀的积累,泵的效率可能逐渐降低。
流体故障
汽蚀现象
当泵的吸入压力低于流体 饱和蒸汽压力时,会发生 汽蚀现象,导致泵性能下 降。
流体泄漏
由于密封件老化、机械振 动或压力波动等原因,泵 的流体可能发生泄漏。
堵塞与腐蚀
泵的故障分析及案例
目录 CONTENT
• 引言 • 泵的常见故障类型 • 泵故障分析方法 • 泵故障案例 • 泵故障预防与维护 • 结论
01
引言
泵的重要性
01
泵是工业生产中不可或缺的重要 设备,广泛应用于化工、石油、 电力、食品等各个领域。
02
泵的主要功能是输送液体,包括 液体物料、水、油等,其性能好 坏直接影响到生产线的稳定性和 产品的质量。
不清洁的流体或腐蚀性流 体可能导致泵内部堵塞或 腐蚀,影响泵的正常运行。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
03
泵故障分析方法
振动分析法
通过监测泵的振动情 况,分析泵内部的运 转状态,判断是否存 在故障。
振动分析法需要专业 的振动测量仪器进行 测量和分析。
振动分析法可以检测 到泵内部的轴承、齿 轮等部件的异常磨损 或松动。
声音分析法

水泵电机振动故障诊断及处理

水泵电机振动故障诊断及处理

和响声大 , 向水平方 向 ( 振 幅分别 为 0 1 m和 0 9m , 径 H) .m 1 . 3 m 0
振 速分别为 7 / 55 m s运 行 8 mms和 .m /, h基本无 变化 , 再检查 基 础振 幅为 OO 2 .1mm, 电机 本体径 向水平方 向振 幅为 00 6 m, .5 m 振

日, 发现该 电机 两端 轴 瓦处振 动大 , 且 可听 并 到强烈 的“ 嗒嗒 ” 响声 ,
经 多 次 试 转 子 , 现 在 发
1 2

监测情况
电机型号 Y 0 — — , 90 2 4 额定功率 50 k 电压 6 V, 5 0 W, k 额定 电
流 5 5 额定转速 19 r i, 9 A, 4 2/ n 两端设有 独立 的轴 承座 , a r 均为 滑 动轴承, 转子为单 鼠笼型铜排转子。
E ma l w n y @l n w n .o - i: a g p a d i dc r n
3高速 液压机 .
P c控 制 系 统 和远 程诊断
图 3 液 压机 主缸 简图
[ 辑 编

其]
圃 设 _ 与 幢 26 5 _ 理 维 0 № 0
维普资讯
速 为 28 m s .m /。
机 两端径 向水 平方 向 1 倍频振动 幅值均 大于 2 频的振 动幅 倍 值, 说明轴承座没有松动 。 5 滑动轴承摩擦故障产生的振动往往在垂直方 向比水平方 .
向要大得多 ,然而该 电机两端 的振动是水平方 向明显大于垂直 方向, 因此轴瓦摩擦也不是引起振动异 常的原因 。 6轴 瓦若发 生松动 , . 所引起 的振动是无 法用动平衡来消 除 的 , 该电机振动 出现异常后 , 但 能够采用动平衡 的疗法将振动降 下去 , 这反过来证 明了轴瓦在轴承座中并没有发生松动。 7找动平衡后 , 年内振动叉异 常 , 明不平衡并非是振动 . 半 说 异 常的根本原因 , 有可能是转子某部件 发生松动及碰摩 , 转 引起 子不平衡量在不断地变化着 。 综 上所述 ,初步判断引起水泵 电机振动异 常的主要原因是 转子部件发生松动及碰摩 。

某电厂4A凝结水泵振动异常分析及处理

某电厂4A凝结水泵振动异常分析及处理

某电厂4A凝结水泵振动异常分析及处理发布时间:2022-01-11T05:33:49.416Z 来源:《当代电力文化》2021年29期作者:叶茂苏万里冯志强[导读] 本文首先简要介绍了火电厂凝结水泵及其电机常见振动原因及处理方法叶茂苏万里冯志强华能武汉发电有限责任公司,湖北省武汉市 430000摘要:本文首先简要介绍了火电厂凝结水泵及其电机常见振动原因及处理方法,然后以某电厂4A凝结水泵在运行过程中出现的异常振动过程进行分析与研究,得出泵体轴系存在松动是引起凝结水泵组振动异常的原因,并成功解决了其振动异常问题。

关键字:凝结水泵;振动异常;轴系松动。

1 设备概况某电厂#4机组为300MW机组,配置有2台凝结水泵组,1台运行1台备用。

2台凝结水泵均由沈阳水泵厂生产,其主要参数:结构,立式筒装式;型号,9LDTN-2C;流量,900m3/h;全压,0.84MPa;转速,1480r/min;轴功率,315KW。

驱动电机由湘潭电机厂生产,其主要参数:型号,YL400-4;功率,315KW;输入电压,6kV;额定电流,36.4A;转速,1482r/min;电机上、下轴承型号,SKF 29422M8和NU222ECP/C3。

电机与泵采用柱销联轴器连接,电机座通过螺栓连接在凝结水泵座上,泵座支撑在圆筒体式吸水井的基础上,扬水管吊装在泵座下部。

2 泵组常见振动原因及处理3 故障现象及分析4A凝结水泵运行时振动逐步增大,测得最大值达到37μm。

为了查明振动原因,2017年6月15日对其进行精密诊断,现场使用听针未发现泵体与电机有明显异音,测振数据及频谱图如表2、图1和图2所示:根据表2可以看出,振动速度最大值位于电机负载侧,其径向振动速度为6.3mm/s,超过合格限值(ISO10816标准4.5mm/s),而其余所测数据均在合格范围内。

再对泵体与电机频谱图(图1、2)进行分析,电机振动频率成分主要为73.9Hz、123.32Hz、174.19Hz,由转速1480rpm,可算出转频为1480/60=24.67Hz。

水泵电机振动检修案例

水泵电机振动检修案例

电动机振动的危害电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。

另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。

电动机振动的十个原因1.转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。

2.铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。

3.联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。

这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。

4.联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。

5.与电机相联的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。

6.电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。

7.安装的问题,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。

8.轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。

9.电机拖动的负载传导振动,比如说电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。

10.交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路,同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。

振动原因及典型案例振动原因主要有三种情况:电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。

凝结水泵电机振动原因分析及处理

凝结水泵电机振动原因分析及处理

机械化工281凝结水泵电机振动原因分析及处理徐毕增(华电浙江龙游热电有限公司,浙江 衢州 324000)摘要:某电厂#3机组凝结水泵C 电机在运行过程中出现振动超标,通过振动频谱诊断和相位测试分析找到凝结水泵C 电机振动超标原因,采取动平衡校正,解决了电机振动大的问题。

关键词:振动;频谱;相位;动平衡1 设备概况 某电厂#3机组为135MW 机组,凝结水系统配备3台凝结水泵,采用2运1备工频运行方式。

凝结水泵C 电机为上海电机厂生产,型号为XM2-315L2-4,额定转速1485r/min,额定功率185kW,额定电压380V,采用立式安装。

2 振动情况 凝结水泵C 在2019年7月2日运行监测过程中,发现电机自由端振动异常(径向4.12mm/S,切向6.71mm/S,轴向1.05mm/S), 切向超出设备警告值(4.5mm/S),决定对其进行跟踪监测。

至12月3日凝结水泵C 电机自由端切向振动已超出危急值达8.26mm/S,径向振动也超出警告值水平,如表1所示。

鉴于电机振动超标,切换设备保持#3机组凝结水系统继续运行。

表1 凝结水泵C 电机动平衡修正前振动通频值电机自由端 电机驱动端轴线 径向 切向 轴向 径向 切向轴向 单位 mm/s (RMS) mm/s (RMS) mm/s (RMS) mm/s (RMS) mm/s (RMS) mm/s (RMS)告警值 4.5 4.5 4.5 4.5 4.54.5 危急值 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 2020/7/2 4.12 6.71 1.05 2.22 3.58 1.09 2020/9/10 4.19 7.61 1.07 2.11 4.04 1.25 2020/12/34.98 8.26 1.09 2.46 4.33 1.433 原因分析通过读取2019年12月3日凝结水泵C 电机自由端轴承频谱数据,发现以下特征:振动由电机基频主导,切向1X 倍频幅值最大为7.799mm/s(如图1所示),径向1X 倍频幅值为4.717mm/s,轴向1X 倍频幅值较低,同时无明显基频谐波,根据机械故障特征频谱初步分析判断该电机存在较严重的不平衡现象。

循环泵振动异常原因分析与处理

循环泵振动异常原因分析与处理

循环泵振动异常原因分析与处理摘要:文章以某厂#7循环水泵振动故障为例,分析了其原因及处理措施。

即笔者根据出现振动的特点,从安装、检修、运行情况和发生振动的经过等实际情况出发,分析振动的原因,排除了设计、安装、水力和制造等方面对振动的影响因素,査明该设备转静子存在严重的不同心是造成振动的根本原因,并据此提出校正电机转静子、泵体部件与泵轮转子中心及规范检修作业等具体处理措施。

关键词:循环泵;振动异常;原因分析;处理措施1问题的背景某厂#1水泵房共有7台循环水泵,向I期2台125MW机组和D期2台250MW 机组提供循环冷却用水,属于单元制的公用系统。

#7循环水泵是2015年9月改造的YJG系列循环水泵,由长沙水泵厂设计生产,型号YJG48-45。

该泵改造前为长沙水泵厂的沅江系列泵,改造后运行正常,但自2021年1月以来该泵振动值一直偏高或超标,频繁发生振动而造成部件损坏,已难于稳定运行。

经过多次处理,但均未根本解决。

此前该泵振动值已发展到0.16mm,只能作为备用泵在紧急情况下投入短时间运行(不超过24小时),尤其在夏季大负荷期间该系统经常处于无备用设备的状态下运行,系统的可靠性大为降低。

所以#7循环泵的振动问题已经对该厂的安全稳定运行构成严重威胁。

2泵改造后的检修与运行概况(1)该泵于2015年9月完成改造并投运,至2002年1月期间只经过2次轴承检查加油外无其他任何检修。

2次检修分别于2017年9月和2018年10月随机组小修时轴承检査加油。

检修记录内容:轴承滚珠转动灵活,油脂干净,并加入了新油。

(2)2021年1月电机大修,汽机检修人员配合找电机静子水平度。

试运转时电机、泵的振动均出现增大现象,泵的振动超出0.08mm的标准。

(3)2021年7月23H,#7循环泵在运行中双列轴承声音异常,且单列轴承温度偏高。

在解体检査时发现盘根室有6条均布裂纹大约170mm左右,底部已裂透,填料衬套与轴磨损严重,填料衬套出现了3条裂纹,并有50cm2左右的裂块脱落。

振动常见问题和实例

振动常见问题和实例

实例1-4725RPM多级离心式给水泵加速度谱
加速度频谱图中7倍转速频率(动叶数量为7片)及其2、3倍频都很明 显,相比之下一倍转速处几乎可以忽略。使用加速度频谱容易导致忽 略转子平衡问题!
问题2
为什么电机的滚动轴承已经严重损坏,而瓦 振位移或者速度值仍然很小?应该采用什么 方法来早期发现滚动轴承的损坏?

答案2
通常电动机的壳体非常坚固厚重,所以其滚动轴承损 坏造成的常规振动位移和速度值增长很小。 对于电动机的滚动轴承应该采用gSE尖峰能量测试技 术来测试和早期发现滚动轴承的故障信号。
解释2
滚 动 轴 承 故 障 发 展 的 四 个 阶 段
第一阶段
只是 g SE有明显指示
第二阶段
g SE明显增大,开始出现轴 承零件共振频率并伴有1X转 速频率边带
实例5-低谱线数和高谱线数频谱对比
400线频谱图中显示频谱成份为 一倍频和二倍频,但是振动总值 不大,电机运行正常,无故障征 兆。
高谱线数的频谱图表明普通频谱图中 一倍频的一根谱线其实为三根谱线的 合成,左右两根高幅值边带表明电机 严重转子条故障。
问题5
使用动圈式速度传感器和压电晶体加速度型
传感器测试的振动频谱、波形有差异吗?如
齿轮啮合频率Fm=N0Z0 =N1 Z =4341.3赫兹
齿轮边带频率Fb=Fm±i N0或 Fm ±i N1
振动频谱中包含机器零部件的机械状态信息
电动机转子动平衡 电动机与大齿轮轴联轴器对中
齿轮箱
电机转速N0=1480转/分=24 . 6667赫兹 压缩机转速N1=6854 .7转/分=114 . 245赫兹
问题11
总线等通讯方式集成振动数据到DCS应用现状 和前景如何?

凝泵电机振动大处理过程总结

凝泵电机振动大处理过程总结

1号机C 凝结水泵电机振动大处理过程简介自2012年6月20日我公司对1号机组组织C 级检修后。

6月12日接运行通知1号机C 凝结水泵电机上端振动大,我专业去人实测振动数值如下:以上测出电机振动最大位置在电机上端东西方向 6月26日凝泵电机吊出后测量凝泵电机支座水平如下:为消除水平度对电机振动的影响,与姚电检修人员决定在凝泵支座上加设不锈钢垫片消除电机水平偏差,以电机轴头放置合像水平测量数据如下:6月30日久源项目部电气专业重新调整凝泵电机水平,并在凝泵电机支架西侧加不锈钢垫、并全面紧固基础下法兰,使用20磅大锤击打不动为止,调整后振动数据如下:之后测量振动任然没有大的变化,后又对泵体底座地步进行架支撑增加刚度等操作均无变化,对电机进行90°旋转无变化;将电机拉至郑州上海电机定点维修站未解体进行检测(第一次带对轮)垂直放置,进行试转电机上部最大振动s也不超标;回厂装复后单电机测振任然不合格,最大东西向s;为再次确认振动源是来自电机或者泵体本身,将#2机组B凝结水泵电机与#1机C凝结水泵电机进行对调(带对轮),#2机B凝结水泵电机在原底座上空试为s ,#2B凝结水泵电机在#1C底座上振动为最大东西s合格,定性判断为问题仍处在电机侧,第二次再次送检,由于原厂定做对轮即将回来,所以是将电机对轮拔下后进行测试,振动上部最大s,原厂对轮到位后装复后带对轮在郑州试转振动为mm/s,再次回厂复装,单电机现场试转最大东西mm/s,合格,进行泵体对轮连接试转,振动最大s振动处理完毕。

以上几种方案试验,及对应因素1、加强底座螺栓,无效果;判断原因应该在转动部分;2、调整水平,无效果;排除底座安装水平问题;3、将电机在泵座上旋转90°,试转仍无效果,振动方向未变化;直观分析问题有可能仍在底座上;4、加强底座刚度,架支撑,无效果、无变化;排除泵体支架因素造成原因;5、更换对轮后振动消除;由于#1C凝结水泵对轮由于碰坏又外加工的,其加工质量以及采用刚才的材质重量与原厂的不一定相同,所以在原厂一套对轮回来后,对其进行更换,结果振动就消除了;通过以上方案的实施,和试验院及检修人员的分析,以及振动处理过程总结,最终确定影响本次#1机C凝结水泵振动的主要原因应该为转子质量不平衡造成,第一次检修后回装振动不合格,主要操作就是电机进行了吹灰;之后再次回装振动大都是在采用外加工对轮的情况下进行的各项调整和试验;直至原厂家对轮回来后并更换完毕后,问题得以解决和消除;值得注意的是,在此问题出现后,通过询问才知道,#1C凝结水泵在之前正常运行中就发生过振动上涨的事情,后都通过对轴承室进行加油进行解决,并未对其进行根本问题的分析;另外我们的凝结水泵电机在试验台上振动并不大,为什么在我们公司的凝结水泵底座上就会比试验台上大一些,说明我们的泵底座也存在问题,可能是设备的固有自振频率所致;从两点可以判断:通过两次电机返厂的振动值与在我公司振动值比对:所以,本次#1C凝结水泵的振动原因,主导原因为转子(对轮)质量不平横所致,经过固有底座问题,进行了放大,导致振动不合格;解决办法:设备的大外形尺寸在定型后很难进行改动,所以要通过改变自身频率来解决此问题很难;从转动方面进行解决严格控制各转机单个振动指标参数,检修中如果电机是在外进行试验,则其标准值最好控制在s以下;以确保在配合上我公司的电机底座后放大后整体振动不会超标。

钢铁水泵工事故案例

钢铁水泵工事故案例

钢铁水泵工事故案例水泵是输送液体或使液体增压的机械。

它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。

今天因大师给大家分享的内容是国内某大型钢铁集团旗下一炼钢厂的炼钢辅助给水泵轴承故障诊断案例。

设备告警2022年1月25日,因联科技诊断工程师张工收到告警信息,提示该炼钢厂2#辅助给水泵运行数据出现异常,发现电机两端振动值急剧上升,加速度峰值最大值达到200mm/s2,包络值峰值最大值突破500mm/s2,并触发增幅报警,达到四级报警。

设备告警详情故障诊断以下是详细分析呈现。

该炼钢厂2#辅助给水泵基础信息:电机额定转速:2965r/min额定功率:55KW可以看出,电机端振动一直在缓慢上升,1月25日振动幅值又上升一个台阶。

电机非驱动端V包络谱显示,存在204.375Hz及其倍频,且存在19.375Hz的边带。

虽然没有轴承型号,但是根据频谱特征,张工分析为轴承存在故障,其中滚动体损伤较严重。

于是,张工立刻联系现场人员告知情况。

当天工厂安排人员现场检查发现电机轴承存在异响且振动大,决定25日下午五点停机准备维修。

后因现场沟通不畅,操作工不知情的情况下于29日又重新开机,最终于2月2日切换备机,停机检修。

检修完成后作为备机未启动。

该炼钢厂于2020年9月安装设备健康智能运维iPHM系统,用来对该厂的关键生产设备进行实时在线监测与预测性维护。

该系统适用于钢铁、水泥等高危、高温、封闭的生产环境,并通过结合机理和数据为泵和风机等重点设备建立了专属的智能应用模型,帮助设备管理者精准判断设备运行状态,提升设备管理水平,保障工厂安全高效生产。

水泵振动分析及处理

水泵振动分析及处理

水泵振动分析及处理以某热电公司脱硫系统3号浆液循环泵组振动大的分析和处理为例,探索引起水泵振动大的原因和处理对策,促使设备稳定运行以保证发电厂生产的安全稳定。

标签:振动原因分析处理对策引言某公司脱硫系统1号吸收塔3号浆液循环泵组(设备构成情况见图1)振动大的问题,3年来一直是某公司设备治理面临的难题之一。

于是成立专门的课题组,对浆液循环泵组的振动情况进行全面检测和处理,成功解决了该泵组振动大的问题。

一、设备振动故障处理情况1.修前检测,初查振动原因首先,对电机、减速机及水泵基础进行检查,排除了因基础浇灌质量差,台板固定不牢,引起共振使设备振动的可能性。

然后,对电机、减速机地脚垫片紧密程度进行检验。

减速机地脚垫片数量远多余3片,用塞尺测量地脚垫片间隙,地脚螺栓处垫片0.05mm塞片不入,间隙符合要求;电机地脚垫片较少较大,地脚螺栓处垫片0.05mm塞片不入,间隙符合要求,排除了设备地脚未垫实引发设备振动的可能性。

最后,测量电机传动端晃度及瓢偏。

因电机和减速机间的1号联轴器处于未连接状态,用百分表法测量电机驱动端轴的晃度和瓢偏,如下:电机传动端联轴器径向晃度0.07mm,端面瓢偏0.06mm;发电机轴端(不装联轴器)晃度0.02mm;电机联轴器与轴中心偏差0.05mm。

大型高速泵联轴器瓢偏和晃度均应小于0.06mm,因此电机联轴器径向晃度超标;电机与联轴器不同心度为0.05mm。

为更好掌握振动原始状态,对不合格联轴器暂未做处理。

2.电机空转,掌握电机振动情况电机空转检测电机传动端、自由端軸承振动,轴承垂直、轴向、水平三向振动值均小于0.02mm,未见异常;检测电机地脚振动,②③④脚垂直振动值<0.02mm,而地脚①垂直振动值达到0.04mm,考虑到更好掌握设备修前状态,暂未对该脚振动进行处理。

除地脚①振动超标外,电机其他振动参数正常,分析认为地脚①振动由垫片不良引起,电机运行状态正常。

3.电机带减速机运转,检测轴承振动减速机与电机按电机联轴器找中心后进行试运,并对各个轴承进行振动检测。

凝结水泵电机振动原因分析及处理方法

凝结水泵电机振动原因分析及处理方法

凝结水泵电机振动原因分析及处理方法【摘要】本文针对某公司#2发电机A凝结水泵电机振动情况进行分析,找出振动的主要原因,论述了振动处理方法。

【关键词】电机;振动;原因;处理1.前言某公司#2发电机A凝结水泵电机型号为:YKSL630-4型电机、额定功率2000KW、额定电压6KV、额定电流225.5A、额定转速1488、上轴承7330+6330、下轴承6236,电机为工频电机,采用外加变频器变频方式运行。

2.凝结水泵电机产生振动经过点检员点检时发现电机运行中冷却器螺丝有很多断裂掉下,南北冷却器每侧26条螺丝(共52条),两侧共断裂28条螺丝。

随后对断裂螺丝进行了更换处理,由于负荷需求,电机在对冷却器处理后,随即投入运行。

由于电机长期运行于35-45Hz之间(1050-1350转之间),于是重点对35-45Hz 段带负荷对电机进行了测振。

接线盒振动值严重超标,最大达到0.353mm,两侧冷却器振动均超标,最大达到0.239mm,本体上中部振动超标,上部最大达到0.110mm,中性点接线盒最大达到0.208mm(电机额定转速为1488r/min,标准振动值为小于0.085mm合格)。

电机冷却方式为水冷,分别悬挂于电机两侧,主要靠螺丝紧固,冷却水管分别接在冷却器的侧面。

由此初步判断为电机冷却器进出水管悬空过长,管路振动引起冷却器长期振动超标,造成螺丝断裂。

对冷却器进出水管路进行加固、增加支撑点,将管路与冷却器相连短管更换为软连接。

经过加固、更换软连接,再次启动后电机冷却器振动有所减小但仍超标。

运行两月后,又发现电机电源电缆接线盒固定螺丝全部断裂,接线盒依靠电缆的支撑没有掉下来,制作槽钢支架对接线盒进行支撑,支架焊接于本体上,接线盒再与支架进行了点焊。

随即对电机解体大修,对冷却器结合面进行打磨调整间隙,转子做动平衡试验,试验不合格,前部端:803g,后端:432g。

调整后前端:6.9g,后端 4.2g(标准:<10g),对前后轴承进行了更换,将冷却器结合面橡胶垫更换为3mm毡垫,对损坏的冷却器紧固螺丝全部更换为高强度钢螺丝,电机单体、带负荷试运行。

给水泵振动故障的处理

给水泵振动故障的处理

某电厂一期两台1.2MW机组配备有国产TD7305.195×12型单壳、多级分段式高压锅炉给水泵3台,流量80m3/h,扬程600m,转速2985r/min。

给水泵转子依靠位于轴承体内的2个滑动轴承支承,其轴瓦采用油环进行自行润滑,并采用外接工业水进行冷却,两端轴承架下部各有三个调节螺钉作调心用。

水泵与电机用齿形联轴器连接,电机转子也是通过2个滑动轴承支承。

此泵在出口段的支承膀支架结合面上开有平行于泵轴线的导向键槽,限制泵体的热膨胀位移只能沿着轴线方向向非驱动端方向移动。

其中1号给水泵由于振动,先后经过4次检查和调整,才彻底消除故障,具体情况如下一、振动故障发生的经过及处理1.第一次振动现象及处理①振动现象1#给水泵运行中发生腰瓦首盖呲水,给水泵、电机腰瓦水平振动突增至0.60mm和0.65mm。

②故障分析及处理过程发现的问题:给水泵腰瓦轴承5条托架固定螺栓断裂(共计8条),齿形对轮联轴器全部咬齿,泵腰瓦上瓦1小块钨金4*4mm脱落,下瓦有碰磨痕迹,腰瓦机械密封轴套严重磨损。

振动原因分析:轴承托架螺丝断裂,造成对轮中心跑偏,齿形联轴器损坏,产生振动。

处理措施:更换新对轮一付,轴瓦补焊修刮,8条螺栓全部更换。

2.第2次振动现象处理①振动现象未开泵出口门前以额定转速运行,电机端瓦轴向振动0.10mm,其它轴瓦各向振动都小于0.05mm。

开泵出口门后,泵腰瓦、端瓦水平振动逐渐升至0.14mm,其它振动合格。

②故障分析及处理过程初步分析认为,电机轴向和泵端、腰瓦水平振动偏大原因为:(1)中心偏差太大,有跑偏现象;(2)轴窜量不合格;(3)转子内部部件不同心。

检查发现,总窜为6.45mm,半窜为4.92mm,严重超标,调整半窜至合格值3.00mm,轴系中心有跑偏现象,找中心至合格,其他参数均未发现问题。

3.第3次振动现象及处理①振动现象未开泵出口门前额定转速运行,电机、泵各轴瓦各向振动都小于0.05mm;开泵出口门后,泵腰瓦水平振动升至0.15mm,其他振动合格。

激冷水泵123P0104电机振动过大事故案例

激冷水泵123P0104电机振动过大事故案例

激冷水泵123P0104电机振动过大事故案例
一、事故现象
2013年5月8日在激冷水泵123P0104试车过程中,该泵电机出现异音,通过便携式测振仪测定电机连轴节侧振动值达到了6.9mm/s(标准中滚动轴承震动不得超过4.5mm/s),并且轴承温度以每1—2秒种1摄氏度的温升剧烈升高,于是紧急停机并通知电气车间进行维修。

二、事故处理要点
1.拆卸联轴器,对电机进行单试确认电机轴承存在问题。

2.因电机检修需要出厂,故将123P0304的电机拆至123P0104。

3.电机安装完成后进行试车,试车合格。

三、原因分析
1.润滑油经过长时间的使用会老化变质,润滑油劣化后轴承发生磨损,由于主轴与轴承采用过盈配合,当发生剧烈摩擦时产生的热量使
间隙变大,从而产生噪音和不正常的振动。

2.电机主轴由于磨损使轴承与轴过盈量减少,发生摩擦后低于设计的热量就会发生跑套现象。

四、事故危害
1.电机“抱轴事故”,损坏电机。

2.由于该泵出口单向阀关不严,因此该泵不能作为备用泵,若电机故障会影响大检修后气化炉的正常开车。

五、事故教训及防范措施
1.对于施工质量严格把关,根据相关标准控制好质量标准。

2.日常巡检注意润滑油质,一旦发现油质出现老化现象立即进行更换。

3.加强职工培训及事故预案演练,对此类事故进行准确判断、正确处理。

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电动机振动的危害电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。

另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。

电动机振动的十个原因1.转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。

2.铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。

3.联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。

这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。

4.联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。

5.与电机相联的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。

6.电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。

7.安装的问题,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。

8.轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。

9.电机拖动的负载传导振动,比如说电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。

10.交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路,同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。

振动原因及典型案例振动原因主要有三种情况:电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。

一 . 电磁方面的原因1. 电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。

2. 定子方面:定子铁心变椭圆(公众号:泵管家)、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。

举例:锅炉房密封风机电机检修前发现定子铁心有红色粉末,怀疑定子铁心有松动现象,但不属于标准大修范围内的项目,所以未处理,大修后试转时电机发生刺耳的尖叫声,更换一台定子后故障排除。

3.转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。

转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。

举例:轨枕工段无齿锯电机运行中发现电机定子电流来回摆动,电机振动逐渐增大,根据现象判断电机转子笼条有开焊和断裂的可能,电机解体后发现,转子笼条有7处断裂,严重的2根两侧与端环已全部断裂,如发现不及时就有可能造成定子烧损的恶劣事故发生。

二 .机械原因1. 电机本身方面:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。

典型案例:厂凝结水泵电机更换完上轴承后,电机晃动增大,并且转、定子有轻微扫膛迹象,仔细检查后发现,电机转子提起高度不对,转、定子磁力中心未对上,重新调整推力头螺丝备帽后,电机振动故障消除。

跨线吊圈扬电机检修后振动一直偏大,并且有逐步增大的迹象,在电机落勾的时候发现电机振动仍然很大,并且轴向有很大的串动,解体发现,转子铁心松动,转子平衡也有问题,更换备用转子后故障消除,原有转子返厂修理。

2.与联轴器配合方面:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。

联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。

这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。

还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。

例如:a、循环水泵电机,运行中振动一直偏大,电机检查无任何问题,空载也一切正常,水泵班认为电机运转正常,最终检查出电机找正中心差太多,水泵班从新进行找正后,电机振动消除。

b、锅炉房引风机在更换皮带轮后,电机试运行时产生振动同时电机三相电流增大,检查所有电路和电器元件没有问题最后发现皮带轮不合格,更换后电机振动消除,同时电机的三相电流也恢复正常。

3. 电机混合原因1.电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。

2.电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。

与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。

这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。

电机本身结构的缺陷和安装的问题。

这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。

而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。

电机拖动的负载传导振动例如:汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。

如何查找振动原因?要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。

1.电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后在测其振动大小,观察是否有消除或减轻,其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象,最后检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止电机运行,以免将电机烧损。

2.如果对表面现象处理后,电机振动未解决,则继续断开电源,解开联轴器,使电机与之相连的负载机械分离,单转电机,如果电机本身不振动,则说明振源是联轴器没找正或负载机械引起的,如果电机振动,则说明电机本身有问题,另外还可以采取断电法来区分是电气原因,还是机械原因,当停电瞬间,电动机马上不振动或振动减轻,则说明是电气原因,否则是机械故障。

针对故障原因进行检修1.电气原因的检修:首先是测定定子三相直流电阻是否平衡,如不平衡,则说明定子连线焊接部位有开焊现象,断开绕组分相进行查找,另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电机绕组重新下线。

例如:水泵电机,运行中电机不仅振动大轴承温度也偏高小修试验发现电机直流电阻不合格,电机定子绕组有开焊现象,用排除法将故障找到消除后,电机运行一切正常。

2.机械原因的检修:检查气隙是否均匀,如果测量值超标,重新调整气隙。

检查轴承,测量轴承间隙,如不合格更换新轴承,检查铁心变形和松动情况,松动的铁心可用环氧树脂胶粘接灌实,检查转轴,对弯曲的转轴进行补焊重新加工或直接直轴,然后对转子做平衡试验。

打风机电机大修后试运行期间,电机不仅振动大,而且轴瓦温度超标,连续处理几天后,故障仍未解决。

我班组人员在帮助处理时发现,电机气隙非常大,瓦座水平也不合格,故障原因找到后,重新调整各部间隙后,电机试转一次成功。

3.负载机械部分检查正常,电机本身也没有问题:引起故障的原因是连接部分造成的,这时要检查电机的基础水平面,倾斜度、强度,中心找正是否正确,联轴器是否损坏,电机轴伸绕度是否符合要求等。

处理电机振动的步骤1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。

2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。

3、如四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓,振动就会合格,说明该底脚下垫得不实,地脚螺栓紧固后引起机座变形产生振动,把底脚垫实,重新找正对中,拧紧地脚螺栓。

4、把基础上四个地脚螺栓全紧固,电机的振动值仍然超标,这时检查轴伸上装的联轴器是否和轴肩靠平了,如不平,轴伸上多余的键产生的激振力会引起电机水平振动超标。

这种情况振动值超得不会太多,往往和主机对接后振动值能下降,应说服用户使用,二极电机在出厂试验时根据GB10068--2006在轴伸键槽内装在半键(公众号:泵管家)。

多余的键就不会额外增加激振力。

如需处理,只需把多余的键截去多出长度的一般即可。

5、如电机空试振动不超标,带上负载振动超标,有两种原因:一种是找正偏差较大;另一种是主机的旋转部件(转子)的残余不平衡量和电机转子的残余不平衡量所处相位重叠,对接后整个轴系在同一位置的残余不平衡量大,所产生的激振动力大引起振动。

这时,可以把联轴器脱开,把两个联轴器中的任一个旋转180℃,再对接试机,振动会下降。

6、振动振速(烈度)不超标,振动加速度超标,只能更换轴承。

7、二极大功率电机的转子由于刚性差,长时间不用转子会变形,再转时可能会振动,这是电机保管不善的原因,正常情况下,二极电机储存期间。

每隔15天要对电机盘车,每次盘车至少转动8圈以上。

8、滑动轴承的电机振动和轴瓦的装配质量有关,应检查轴瓦是否有高点,轴瓦的进油是否够、轴瓦紧力、轴瓦间隙、磁力中心线是否合适。

9、一般情况下,电机振动的原因,可以从三个方向的振动值大小做简单的判断,水平振动大,转子不平衡;垂直振动大,安装基础不平不好;轴向振动大,轴承装配质量差。

这只是简单判断,要根据现场情况,结合以上所述的因素综合考虑,查找振动的真实原因。

10、Y系列箱式电机的振动应特别注意轴向振动,如轴向振动大于径向振动,对电机轴承的危害极大,会引起抱轴事故。

要注意观察轴承温度,如定位轴承比非定位轴承升温速度快,应立即停机。

这是因为机座的轴向刚度不够引起的轴向振动,应加固机座。

11、转子经动平衡后,转子的残余不平衡量已经固化在转子上,不会改变,电机本身的振动也不会随着地点、工况的变化而变化,在用户现场是能处理好振动问题的。

一般情况下,检修电机不需要对电机再做动平衡校验,除了极特别的情况,如柔性基础、转子变形等,须做现场动平衡或返厂处理。

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