组装不良的改善对策报告案例
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D1 Issue Informations and FA Team 基本信息與改善團隊
D2 Problem Description 問題描述
D3 Containment Actions (Immediately) 圍堵措施
Supplier 供應商 长增
Supplier Car No. # 供應商客訴編號 Login Date 客訴日期 2015.12.18 Supplier Reply Date 供應商回覆日期 2015.12.21
Product Name 產品名稱
14-50500-041
CPT Car No. # 群電編號
Happened Place 發現地點
□ IQC
□ Production Line
□ OOBA □ Customer □ ORT □ Other
Team members 改善團隊
Team Leader : 品保:袁树年
工程:寇润林 、李寿炎 製造:张建华 業務:杜军 其他:生管/赵菊芳
Describe the problem 不良問題描述
高效客戶端反應我司料號為14-50500-041组装尺寸0.65偏小,导致组装不良
When 日期 Where 地點 Who 人員 What 事情
How much 不良率 Date Code 生產週期 2015.12.18 高效客戶端
14-50500-041组装不良
不良圖片1、2、3……
D4 FA Analysis ( OK/NG sample contrast) 失效分析
D5 Root Cause 根本原因
分析流程: 展開流程圖找出異常站別→針對異常站別用魚骨圖(人/機/料/法/環)找出可能原因→查檢表排除找出不良原因→5Why找出真因→模擬再現
發生原因結論:
1.工程修模品放入半成品中
2.半成品成型成品包装时作业员全检漏失
流出原因結論:
1.接料员工作疏忽
2.作业员目视全检眼睛疲痨
5 why4M1E排除分析
D6 Corrective and Prevent actions 改善與預防對策
改善與預防對策:
改善前:
1.工程人员未将修模品清理干净
2.接料员疏忽将修模品放入半成品中
3.半成品成型成品包装时作业员全检漏失
4.作业员目视全检眼睛疲痨
改善后:
1.后续工程人员修模后必须把工作台上修模品清理干净,以防混入。工程课长不定期巡查;负责人:寇润林完成时间12/21
2. 现场PQC人员对工作台面物料进行全检。负责人:向海浓完成时间12/21
3.由生产组长每天早上上班前对操作员、全检员进行工作宣导;负责人:王辉志完成时间12/21
4.生产组长每两小时调换全检作业员,以免眼睛疲痨;负责人:王辉志完成时间12/21
5.工程人员.将组装尺寸0.65制作成SIP后续作重点管控;负责人:李寿炎完成时间12/23
D7 Verification 對策有效性驗證
對策有效性驗證:
將此異常納入重點管控
D8 Tracking 效果追蹤
核准(改善方):杜军審核(改善方):寇润林作成(改善方):袁树年------以上資料填寫由供應商負責人填寫,最終核準必須由供應商品管經理級以上(含)人員簽核------