精益生产改善案例

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・国内調達品内製化
・組立技術(単軸圧入 →改为复合线)
降低成本比率
・6大浪费的削減展開 (PIA展開) ・学习PIA手法技術
2.内作費的削減展開 (PIA的展開)
・提高生産効率的 展開(PIA展開)
生産体質的改革 (PIA的展開)
2.人材的培养 (PIAの展開)
・操作员指導者的 培养
・設備内製化展開 (PIA展開)
FAP × VS 仕上
PS 导 通 孔
SG 导 通 孔
AS 引 导 孔
AS 贯 通 孔
SJ 仕 上
SJ TA P
SS 底 孔
FA P仕 上
CH S 仕 上
空 工 作 台
连 接 杆 TA P
AV 下 孔
MA J 下 孔
SA J 下 孔
燃 料 球 塞
FU EL 下 孔
TH G 取 膜
SS TA P
AC VIN 孔
工場概要
発展中的南京京滨
……
2003年3月第2栋场房竣工 贩卖数量:2003年预计销售400万台 従業人員:2003年6月止……1560名
05年公司工作重點
***
建立让大家都说KNJ“变了!”的企业体制
1.建立創造提案型開発体制 (只有KNJ)
***
2.全球・全領域的PIA展开(不愧是KNJ)
3.全球性的高档品質的完成
目標値設定
根据05年行动计划设定的目标值
10%×87台(出来高)=96台
PD-KRFN加工出来高UP
目標値
100 95 90
台/ 85 1人 1日
96 87
80
現状
目標
展開計画
計画:
実績:
展開内容
課題選定 現状把握 目標設定
担当
全員 梅宇輝 全員 史進 李維 全員 全員 梅宇輝 郭強 全員
展 開 日 程
-0.03 -0.02 -0.02 0.03
逆组防止压入孔 1孔孔径 ∮2.1±0.03
0
0
-0.03
-0.03 -0.03 0.03
NO.2
PD-KRFN
0.1
判定OK
4.3±0.1
PD-KRFN
逆组防止压入孔 1孔深度
0
0
-0.1
-0.03 0.03
NO.3
0.15
逆组防止压入孔 2孔孔径 ∮1.4±0.15
SJ 仕 上
SJ TA P
SS 底 孔
FA P仕 上
CH S 仕 上
空 工 作 台
移 出
连 接 杆 TA P
A V 下 孔
MA J 下 孔
SA J 下 孔
燃 料 球 塞
FU EL 下 孔
TH G 取 膜
SS TA P
AC VIN 孔
AC VO UT 孔
AC V负 压 孔
ACV OUT 引导 孔
SA J2 压 入 孔 AC V TA P
評価項目
課 題 良品率提高 出来高UP 性能率提高

総 合 評 価 点
◎ ○ △ ○ ○ ○ ○
◎ ○採 ◎用 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ △ ○ ○ △ ○
14 17 13
課題選定理由-Ⅱ
05年生産重心確認
05年 2R生産計画
VK PB VE BE PD 58%
占2R生产计划总量58%的PD型化油器是生产 保证的重点,围绕其进行PIA展开可保证生产安定化 进行
・操作员 (単能工→多能工)
・鋳造K/H集的作成
6大浪费的削減展開 与提高生産効率的展開
可实施性较强
3. K/H集的作成
・加工K/H集的作成
・組立K/H集的作成
課題選定理由-Ⅰ
(課題選定)
展开行动分析
◎=3,○=2,△=1
必要性 緊 急 性 重 要 性 実 現 性 効 上 位 方 針 小組 的実力 全 員 参 加 活 動 期 間
設 備
合 理 化

加 工

刃 具



能力
精度
放置
工数
费用
工程
多 少
要员
多 少

机种
多 少
生 产
裹 屑


加 工
多 少
切 粉
小 软 硬
素 材
出来高
形状
材质


P D - K R F N 加 工 出 来 高 低 下
現状把握 1
ボール盤加工
PS 导 通 孔 口 元
1.5 ″
空 工 作 台
1.5″
PS 导 通 压 入 孔
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
要因分析
調査 対策案検討 対策 効果確認 標准化 反省与下期課題
生産綫概要
PD-KRFN加工生産綫工程説明
1.端面加工
吸入侧 加工 ENG面 加工 TOP面 加工
2.専用機加工
MB×THB BP加工
3.ボール盤加工
FAP × VS仕 上
PS 导通 孔口 元
稼働率 CT 能力 要員 出来高
逆 阻 1孔
效果確認 -Ⅰ
移去空置工作台后,工时缩短 1.5 ″ ×3 = 4.5″
缩减: 4.5″×1750 (班产) ÷3600 ″=2.2 H
對策 — Ⅱ
可行性方案分析
◎=3,○=2,△=1
实现性 能力性 品质 性 效 果 可行性
No
对策方案

2 3
增加一台设备




7
8 5
工程合并
○ 採
空 工 作 台
连 接 杆 TAP
平常 85% 13.99秒 1750台 20名 87台
燃 料 球 塞 FU EL 下 孔 TH G 取 膜
空 工 作 台
PS 导通 压入 孔
PS 导 通 孔
SG 导 通 孔
AS 引 导 孔
AS 贯 通 孔
SJ 仕 上
SJ TAP
SS 底 孔
FAP 仕 上
CH S仕 上

對策実施
TOP端面加工刀具与THB荒加工刀具设计为一体式
TOP面盘铣刀
THB荒×TOP面取刀杆
THB荒刀杆
设计并使用废却刀杆制 作专用车刀替代
TOP面盘铣刀
在THB荒刀杆上增加 装夹孔,安装车刀
THB荒×TOP面取一体式刀具加工
THB荒×TOP面取
對策実施
TOP端面加工工程与THB荒加工工程合并
空 工 作 台
FCB TAP
MA J仕 上
SA J仕 上
NJ TAP
NJ 座 寸
FU EL 仕 上
ACV 压 入 孔
ACV TAP
PSO UT 孔1
逆 阻 1孔
特性要因図
PD-KRFN加工出来高低原因分析
K T K
設備
加工時間 段取
长 困难 容易
刃具
C・T
短 良 悪
K T K 设 备

多 余 低 高 良 悪
AV 下 孔
MA J下 孔
SA J下 孔
SS TAP
AC VIN 孔
ACV OUT 孔
ACV 负 压 孔
ACV 导通 压入 孔
ACV OUT 引导 孔
SAJ 2压 入 孔
ACV -IN 引导 孔
ACV 导通 压入 孔
PS TA P
PSO UT 孔2
PS 磨 平
逆 阻2 孔
PO 孔
PS 下 孔
TO P TA P
AC VO UT 孔
AC V负 压 孔
AC V导 通 压 入 孔
AC VOU T引 导 孔
SA J2 压 入 孔 AC V TA P
AC VIN 引 导 孔
AC V导 通 压 入 孔
P S TA P
PS OU T孔 2
PS 磨 平
逆 阻2 孔
PO 孔
PS 下 孔
TO P TAห้องสมุดไป่ตู้P
空 工 作 台
FC B TA P
課題選定理由-Ⅲ
(課題選定)
行动范围确定 評価項目 緊 急 性 重 要 性 必要性 実 現 性 効
◎=3,○=2,△=1
小組 的実力 上 位 方 針 全 員 参 加 活 動 期 間
課 題 铸造出来高UP 加工出来高UP 组立出来高UP

総 合 評 価 点
◎ ○ △ ○ ○ △ ○
◎ ○採 ◎用 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
精度確認
THB荒×TOP端面加工精度
逆阻防止压入1孔加工完 需要段取后加工2孔
逆阻防止压入1、2孔在1台设备上加工 每台浪费CT=8秒 计每班
重复作业浪费时间: 13.99 ″ (平均CT) - 8 ″=5.99 ″ 5.99″ × 1750台(班产)÷3600 ″=2.91H 工程时间: 8 ″ ×1750台(班产) ÷3600 ″=3.89H 段取时间 : 0.17H 工程浪费时间: 2.91H+3.89H+0.17H=7H
=浪费
6.56H
PD-KRFN
PD-KRFN
對策方案檢討
通过小组成员的研讨,准备三步改善行动
… …
PIA… …
對策 — Ⅰ
空置工作台移走,工程重新布局
空 工 作 台 移 出
PS 导通 压入 孔
FAP × VS 仕上
PS 导通 孔口 元
PS 导 通 孔
SG 导 通 孔
AS 引 导 孔
AS 贯 通 孔
精度確認
「逆阻防止压入1孔」和「逆阻防止压入2孔」加工精度
PD型 KRFN
略圖 NO.1
精度データ経歴表
規格
品名: BODY 部番: 11PD-KRFO-0100

0.03
产 X bar= 0.002 σ= 0.00447 Cpk= 2.087 n= 30 X bar= 0.034 σ= 0.0114 Cpk= 1.92953 n= 30 X bar= 0.04 σ= 0.02236 Cpk= 1.63978 n= 30 X bar= σ= Cpk=
4.开展有共享度企業的活動
05年公司行動計画—— PIA展開
全球 ・ 全領域PIA的展開(不愧是KNJ) —— 课题重点
・現調化計画(投产 日程)重点管理 ・鋳造技術(金型保养 体質的確立)
1.直材費的削減展開
・国内調達品C/D的 展開 1社→2社
1.CーJ 生産线 技術的建立
・加工技術(钻床→ 自動機线)
MA J 仕 上
SA J 仕 上
NJ TA P
NJ 座 寸
FU EL 仕 上
AC V压 入 孔
PS OU T孔 1
逆 阻 1孔
1.5 ″
空置工作台浪费时间:
3台×1.5″=4.5″ 4.5″ × 1750(班产)÷3600 ″ =每班浪费
0.90m 时间浪费 1.5″
2.2 H
現状把握 2
逆阻防止压入2 1孔工程
○ 用


提高工程效率




對策実施
「逆阻防止压入1孔」 和 「逆阻防止压入2孔」刀具设计为一体式台阶钻
◆ 将工程合并
1孔
刀具合并
2孔
∮4
+0 -0.005
∮4
+0 -0.005
+0 ∮2.1 -0.01
+0 ∮2.1 -0.01
∮1.4
-0.005 -0.010
∮1.4
-0.005 -0.010
對策 — Ⅲ
可行性方案分析
◎=3,○=2,△=1
实现性 能力性 品质 性 效 果 可行性
No
对策方案

2 3
将吸入侧工程CT缩短使 TOP面工程等待CT缩短




6
6 10
将引擎侧工程CT缩短使 TOP面工程等待CT缩短




将TOP工程与其它工程进 行合并直接消除工程间的 等待
◎ 採
○ 用

※ 消灭重复作业缩减时间:
13.99 ″ (平均CT) - 8 ″=5.99 ″
5.99″ × 1750台(班产)÷3600 ″=
※ 工程时间:
2.91H
8 ″ ×1750台(班产) ÷3600 ″=
※ 取消段取时间 :
3.89H
0.17H
※ 工程合并缩减时间:
缩 减7 H
7H
2.91H + 3.89H + 0.17H =
0
1
0
-0.15
-0.03 0.03 0.02 0.02
NO.4
0.03 0.03 0.02 0.02
逆组防止压入孔 2孔深度 贯通
0 0 0 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02
销规确认OK 目视不伤对壁
0 0
n=30
0.03
效果確認 - Ⅱ
「逆阻防止压入1孔工程」和「逆阻防止压入2孔工程」合并
13 17 15
課題選定
PD加工生産綫机种别:出来高比较
机种
K48 K50 K53 KRFA
要員
17名 18名 18名 18名
能力
1800台 1800台 1800台 1800台
出来高 (1人/日)
105台 100台 100台 100台
KRFN
20名
1750台
87台
课题:PD-KRFN加工出来高
UP
改善前:
1.端面加工
吸入侧 端 面加工 引擎侧 端 面加工 TOP面 端面加工
改善后:
1.端面加工
吸入侧 端 面加工 引擎侧 端 面加工
2.専用機加工
MB孔 加工 THB下孔 加工 THB 仕上 加工
2.専用機加工
MB孔 加工 THB下孔 ×TOP面取 加工 THB 仕上 加工
TOP端面独立加工工程取消
ACV -IN 引导 孔
ACV 导通 压入 孔
P S TA P
PS OU T孔 2
PS 磨 平
逆 阻2 孔
PO 孔
PS 下 孔
TO P TA P
空 工 作 台
移 出
FC B TA P
MA J 仕 上
SA J 仕 上
NJ TA P
NJ 座 寸
FU EL 仕 上
ACV 导通 压入 孔
AC V压 入 孔
PS OU T孔 1
浪费 7 H
現状把握 3
端面生产现状说明
端面加工工程
吸入侧 端 面加工 引擎侧 端 面加工 TOP面 端面加工
TOP端面加工等待时间 浪费
13 .5″- 5″= 8.5″/台 8.5″×1750台(班产) ÷3600″
13.5″
KTK KTK
5″
KTK

4.13H
端面工程时间
13.5″×1750台(班产) ÷3600″
南京京滨化油器有限公司
GKC
发表小组
製造技術部 & 品質保証部
小組名
「飛渡」小組
所 属 南京京滨化油器有限公司 製造技術部&品質保証部
課題名
PD-KRFN加工出来高UP
小組成員
組長
****** ****** ****** ****** ****** ******
小組口号
用夢想 · 青春去挑戰一切!!!
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