煤粉工业锅炉添加生石灰燃烧的脱硫效率实验研究_范玮

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高效煤粉工业锅炉系统具有高效节能、环保排 放、启停快速、操作简单、密闭清洁等特点,其不 仅为传统高污染、高能耗燃煤工业锅炉的升级换代 产品,也是中小型燃油、燃气锅炉的理想替代品。 高效煤粉锅炉作为热能领域新兴的高新技术产品, 其独特的设计、极高的节能减排效益使其必将有广 阔的市场前景。但在国家对环境保护的日益重视及 地方政府对 SO2 的排 放 标 准 越 来 越 严 格 的 局 势 下, 煤粉锅炉要想占据更大的市场份额,脱硫技术的实 施势在必行 。 [1]
3 结 果 与 讨 论
(1) 钙 硫 比 对 脱 硫 效 果 的 影 响。 取 得 实 验 数 据,通过适当的计算分析得出实验结果如图 1所 示。从图1可知,钙硫比提高到一定程度之后,脱 硫效率不再增加。通过多次实验得出,钙硫比超过 3以后,煤粉锅炉炉内脱硫效率不再有明显变化。 因为煤粉通过风机达到一定的速度,在炉膛内停留 时间有限, 钙 硫 比 继 续 增 加 对 反 应 的 影 响 是 有 限 的。控制炉膛温度 稳 定 在 1 100℃ 左 右, 分 别 取 用 Ca/S比 为 1.1,1.5,2.0,2.5,3.0 的 煤 粉 进 行 燃烧实验,通过对烟气含量的测算,其脱硫效率分 别 为 44.5% ,48% ,51.2% ,55.3% ,58.9% 。
基金项目:国际科技合作项目 (2011DFA60390)
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布袋除尘器;除尘器排出的洁净烟气经引风机排入 大气,除尘器收集的粉煤灰经密闭系统排出,集中 处理和利用;锅炉系统的运行由点火程序控制器和 上位计算机监控系统共同完成。
煤粉锅炉系统采用煤粉室燃方式悬浮燃烧,煤 粉 研 磨 至 74μm 细 度。 燃 煤 的 粒 度 细, 易 点 燃; 挥发分值高,可提高燃尽率;燃煤的灰分低,可降 低除尘负荷,能有效提高燃煤锅炉燃烧效率及节省 燃料,同时还可以减少有害气体和粉尘的排放,达 到国家节能减排标准要求。 1.2 煤 粉 工 业 锅 炉 脱 硫 技 术
文章编号:1007-7677 (2013)04-0052-03
Study on the desulfurization efficiency test by adding quicklime in
pulverized coal industrial boiler
FANG Wei,MIAO Peng,YAN Li-li
表 1 煤 粉 的 主 要 指 标
Qnet,ar/ MJ·kg-1
Vdaf/ %
Mar/ %
Aar/ %
St,ar/ %
细度 (过筛率 >90%)/μm
25.09 34 3.8 5.5 0.48
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实验分2个部分进行,分别研究钙硫比和温度 对煤粉炉炉内喷钙脱硫效率的影响。首先控制炉温 稳 定 在 1 100℃ 左 右 , 选 用 钙 硫 从 0,0.5 逐 步 增 加 到 3.5 的 不 同 煤 粉 喷 入 炉 内 进 行 燃 烧 , 通 过 便 携 式 烟 气 分 析 仪 测 定 烟 气 中 SO2 的 含 量。 然 后 选 用 钙 硫比为2.5,通过调解风量和供 粉 量 使 炉 膛 温 度 从 900℃ 到1 200℃ 逐 步 变 化 , 在 稳 定 燃 烧 一 段 时 间 后 再测定烟气中 SO2 含量。
锅炉脱硫按照脱硫工艺所处部位的不同可分为 燃烧前脱硫,燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。按吸收剂 及脱硫产物在脱硫过程中的干湿状态又可将脱硫技 术分为湿法、干法和半干 (半湿) 法 。 [2]
湿法 FGD 技术 是 用 含 有 吸 收 剂 的 溶 液 或 浆 液 在湿状态下脱硫和处理脱硫产物,该法具有脱硫反 应速度快、设备简单、脱硫效率高等优点,但普遍 存在腐蚀严重、运行维护费用高及易造成二次污染 等 问 题[3,4]。
半干法 FGD 技 术 是 指 脱 硫 剂 在 干 燥 状 态 下 脱 硫、在湿状态 下 再 生 (如 水 洗 活 性 炭 再 生 流 程 ), 或者在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物 (如 喷雾干燥法) 的烟气脱硫技术 。 [5] 特别是在湿 状 态 下脱硫、在干状态下处理脱硫产物的半干法,以其 既有湿法脱硫反应速度快、脱硫效率高的优点,又 有干法无污水废酸排出、脱硫后产物易于处理的优 势而受到人们广泛的关注。
图 2 炉 膛 温 度 对 脱 硫 效 率 的 影 响
53源自文库
第4期
煤质技术
2013 年 7 月
(3) 煤粉工业锅炉加石灰石炉内脱硫时,炉内 温度不应过高,Ca/S 比 也 不 能 过 低, 应 该 选 择 合 适的炉 内 温 度 和 Ca/S 比。 在 炉 内 温 度 1 000℃ ~ 1 200℃左 右,Ca/S 在 1.8~2.5 的 范 围 内 时, 工 业试验表明, 其 脱 硫 效 率 一 般 可 达 50% ~55% 甚 至更高。
(4) 加入生石灰脱硫对锅炉运行的影响。加入 石灰石后将使得炉内颗粒流率增加,即增加了炉内 灰浓度。Ca/S 比 越 大, 颗 粒 流 率 越 高。 加 入 石 灰 石后,炉膛 温 度 会 降 低,Ca/S 比 越 高, 炉 膛 温 度 越低。主要由于加入石灰石颗粒后,增加了炉内灰 浓度增强了炉膛传热能力从而会降低锅炉炉膛的运 行温度。另外,原料煤粉中混入过多的生石灰对于 锅炉点火也有一定的不良影响,总之选择合适的钙 硫比非常重要。
合适的炉膛温度以及钙硫比,可 使 炉 内 喷 钙 的 脱 硫 效 率 达 到 58.9% 左 右; 对 某 煤 粉 工 业 锅 炉 正 常
运行的蒸汽厂进行物料衡算,验证了炉内添加一定比例生石灰可脱硫的实验结论。
关键词:煤粉工业锅炉;脱硫效率;生石灰;钙硫比;物料衡算
中 图 分 类 号 :TQ534 文 献 标 识 码 :B
干法 FGD 技术 的 脱 硫 吸 收 和 产 物 处 理 均 在 干 态下进行,该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程
第4期
煤质技术
2013 年 7 月
度较轻, 烟 气 在 净 化 过 程 中 无 明 显 降 温、 净 化 后 烟温高、利于烟囱排气扩散、二次污染少等优点, 但存在 脱 硫 效 率 低, 反 应 速 度 较 慢、 设 备 庞 大 等 问 题[4]。
第4期
煤质技术
2013 年 7 月
煤粉工业锅炉添加生石灰燃烧的脱硫效率实验研究
范 玮,苗 鹏,闫黎黎
(煤炭科学研究总院 节能工程技术研究分院,北京 100013)
摘 要:针对煤粉工业锅炉炉内喷生石灰的脱硫技术进行研究,并对不同钙硫比、不同炉膛温度的 脱硫效率进行比较。结果表明:炉膛温度和钙硫比是影响炉内脱硫效率的2个主要因素;通过控制
1 煤 粉 工 业 锅 炉 燃 烧 及 脱 硫 技 术
1.1 煤 粉 工 业 锅 炉 煤粉燃烧技术是先进的燃烧方式之一,在发达
国家尤其是德国普遍应用于工业锅炉。文中所采用 的新型高效煤粉锅炉系统,其具体流程如下:来自 煤粉加工厂的密闭罐车将符合质量标准的煤粉注入 煤粉塔,塔内的煤粉按需进入中间计量仓后由供料 器及风粉混合管道送入煤粉燃烧器;煤粉在锅炉炉 膛燃烧产生的高温烟气完成辐射和对流换热后进入
上述燃烧后脱硫技术都存在占地面积过大及运 行不够经济等问题,与高效节能的煤粉锅炉系统匹 配性不高。因此,以下对煤粉工业锅炉炉内添加生 石灰燃烧脱硫技术进行研究。
2 实 验 部 分
(1) 实验装备:0.5 MW 煤 粉 锅 炉 实 验 台 架, 该实验台架为自行搭建的小型煤粉锅炉系统。
(2) 烟气分析仪:testo350便携式烟气分析仪。 (3) 实验方法:生石灰按照不同钙硫比 (物质 的量比 ) 添 加 混 合 在 0.074 mm 细 度、 含 硫 量 为 0.48%的原料煤粉中 , [6] 混合了生石灰的煤粉 通 过 供料器稳定地输送到锅炉内进行燃烧,燃烧产生的 烟气经过布袋除尘器之后由实验室二层排出。测点 选在除尘器后面的烟道部分。 (4) 测 试 标 准:GB/T 21508—2008 《燃 煤 烟 气 脱 硫 设 备 性 能 测 试 方 法 》。
compared the desulfurization efficiency under different calcium-to-sulfur ratios and different furnace temperatures.The results showed that:the furnace temperature and the calcium-to-sulfur ratio were two of the main factors which affected the desulfurization efficiency of the furnace;through controlling the furnace temperature and the calcium-to-sulfur ratio,the desulfurization efficiency inside furnace could reach around 58.9% ;moreover,through the material balance under the normal operation of one pulverized coal industry boiler in a steam plant,it was proved that adding a certain proportion of quicklime could be helpful to desulfurization. Key words:pulverized coal industrial boiler;desulfurization efficiency;quicklime;calcium-to-sulfur ratio;material balance
4 实 例 工 程 的 运 行 及 相 对 应 脱 硫 效 果 分 析
在应用 2 台 20t/h 煤 粉 工 业 锅 炉 的 某 蒸 汽 厂 进行运行脱硫状况测算。 其 中 煤 粉 的 含 硫 量 0.5% 左右,2台锅炉总耗煤量约 20 000t/a, 选 用 Ca/S 为2.5 (物质的量比),总消耗生石灰量为881t/a, 生石灰中 CaO 含 量 为 51.1%。 未 加 石 灰 前 SO2 浓 度796mg/m3,加石 灰 后 SO2 浓 度 为 260 mg/m3, 加 石 灰 石 脱 硫 效 率 55% 。
图 1 不 同 钙 硫 比 对 脱 硫 效 率 的 影 响
(2) 炉膛温度对脱硫效果的影响。炉膛温度对 脱硫效率的影响 如 图 2 所 示, 脱 硫 效 率 受 Ca/S 比 和炉内温度的影响很大,在试验温度范围内,炉内 温度越 高,Ca/S 越 低, 脱 硫 效 率 也 就 越 低。 煤 粉 锅炉炉膛温度在 1 000℃ 以 上, 通 过 调 节 供 料 配 风 等方式,可将炉膛温度升高。实验表明,在炉膛温 度超过1 200℃以 后, 钙 硫 比 不 变 的 情 况 下, 脱 硫 效率有明显下降。因此,添加生石灰脱硫时,应控 制炉温不宜过高。
(5) 计 算 公 式[7]:η = CrawgCas-rawCgascleangas×100% 其中,η 为 脱 硫 效 率,%;Crawgas为 原 烟 气 在 标 准状 态 干 烟 气 和 过 剩 系 数 1.4 时 的 SO2 浓 度, C 为 cleangas 净烟气 在 标 准 状 态 干 烟 气 和 过 剩 系 数 1.4 时的 SO2 浓度。 (6) 实验实况。每次钙硫比的改变都需更换原 料煤粉,故实验为间歇进行。每次实验状况改变均 需重新稳定燃烧再采取数据。判断稳定燃烧的依据 为炉膛达到预先设定的温度。选用煤粉指标见表1。
(Research Institute of Energy Saving Engineering and Technology,China Coal Research Institute,Beijing 100013,China) Abstract:This paper studied the desulphurization technology of spraying quicklime into the pulverized coal industrial boiler and
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