煤粉工业锅炉添加生石灰燃烧的脱硫效率实验研究_范玮

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印染企业循环流化床锅炉添加石灰石燃烧的脱硫效率探讨

印染企业循环流化床锅炉添加石灰石燃烧的脱硫效率探讨
关键 词 :印 染企业 ;循 环流化 床锅 炉 ;石 灰石 ;脱硫
中 图分类 号 : X 0 . 71 3
文献标 识码 :A
文章编 号 :10 — 3 0( 0 1 1 0 6 — 2 0 7 0 7 2 1 )1 — 0 2 0

脱硫试 验 及模 型预测 试验结 果分 析可 得 : 印染 企 业一 般需 要 蒸 汽锅 炉 提供 热量 ,而蒸 汽锅 炉 的燃料 通 () 1 脱硫剂在炉内停留 lO i Omn以后 ,石灰石的转化率基本 常为 煤 ,为 达 到地 区的 S 放 总量 控 制 ,印染 企 业 燃煤 设施 必 不 再增加。这个时间也受所加入石灰石颗粒的粒径分布的影响。 O排 须减排 S O ,目前 可通 过如 下三 种途径 实现 :使用 优质 低硫 煤种 ; 试 验 的石 灰石 粗 颗粒 含量 较 高 ,使得 石灰 石 颗粒 硫 盐化 反应 所 需 的时 间变 长 。 使用低 s 0 排放的清洁燃烧技术 ;采用烟气脱硫技术。 循环 流化床 的燃烧技 术最 近得 到 了广 泛的应用 ,特别是 在佛 山 ( )脱硫 效 率受 C/ 2 a S比和 炉 内温 度 的影 响 很 大 ,在试 验 温 市顺德 区大部 分 的印染企 业都 选择 了循 环流化 床锅炉 ,但该 工艺对 度 范 围 内,炉 内 温度越 高 ,C/ a S越低 ,脱 硫效 率 也 就越 低 。工 况 于二氧 化硫 的去除效 率 ,业 界 一直没有 明确 的说明或 解释 ,基于此 1 炉膛 温度 高达 94 , a 比为 11 和 1 3 的 4 ℃ C/ s . 5 . ,其脱 硫效 率不 到 5 本文将 通过 对循环 流化床 锅炉 添加 固硫 剂 ( 常为石 灰石 ) 通 燃烧 的 5%。而工况 2的床温为 80 0 2 ℃左右,C/ a S比是 31,其脱硫效率 . 0 机 理 、影响该 工艺脱 硫效 率的各 因素进 行分析 ,并综合 周 围典型应 则 达 9 . 1 %。这 说 明加 石 灰 石 脱 硫 时 ,炉 内 温度 不 应 过 高 ,C/ 9 a S 用 该工 艺工 程的试 验或燃 烧监测 数据 ,对循环 流化床 锅炉添 加石灰 比也不 能 过低 ,应该 选择合 适 的炉 内温度和 C/ a S比。 石燃烧 的脱 硫技术进 行评估 ,这 对于指 导相关企 业对 于该类 锅炉 的 在 炉 内温度 80~ 9 0 左右 , a 在 1 7 0_ ℃ C/ S . 8~25 . 的范 围 内时 , 脱 硫设计 、运行 乃至环保 行政 管理 ,都具 有积极 的意义 。 工业试 验 表明 ,其脱 硫效率 一般 可达 8 0—9 %甚 至以~ 。 0 h 除 此之外 , 石 的粒径对 于 系统 的脱 硫效率 也有 一定 影 响 , 石灰 2 循 环流 化床 燃烧 及脱硫 技 术 2 1 循环流化床技术简介 . 脱 硫 效 率 随粒 径 的增大 而 下 降 ,选 用 小粒 径 的颗 粒 ,有 利于 提 高 循环 流 化床 燃烧 是 在一 般 化 工流 态化 工程 和 流化 床燃 烧 的基 吸收集 的转 化率 , 太小 的颗粒 由于分 离器 对其分 离效 率 的降低 , 但 础 上 发展 起 来 的 ,介 于 层 状燃 烧 和悬 浮燃 烧 之 间 的一 种流 态化 燃 平 均 停 留时 问 太短 ,使 得转 化 率反 而 降低 。理 想 的石 灰石 吸 收剂 烧 形 式 ,其 燃煤 的粒 度 一般 为 0~ lm O m,其 中 0 ~ l m 者约 占 m 的粒径 为 O3~O m . . m。 4 5 % ,其 系 统 主要 是 由一 个 流态 化燃 烧 室 ,其后 的物料 分 离器 以 0 24 加入石灰石脱硫对锅炉运行 的影响 . 及 将 收集 物 料返 回燃烧 室 循 环再 燃 的反 料器 所 组 成 ,燃 烧 室 的工 加入石灰石后将使得炉内颗粒流率增加 ,即增加了炉内灰浓 作 温度 一般 在 8WC 90c 间 ,汽 水系统 与常 规锅 炉相 似 。 5 一 0 c之 度 。C / a S比越大 ,颗 粒流 率 越 高。 这是 由于 所 加入 的石灰 石 颗粒 22 循环流化床锅炉烟气 中二氧化硫的排放 系数确定 . 人 部 分 在 03~l m之 间 ,而这 种 粒径 的颗粒 正 是 锅炉 循 环 物料 . m 燃料 中的 硫 在燃 烧 过 程 中生成 s : 化 学反 应 过 程 比较 复 的主要 组成 部分 。 0 ,其 杂 , 及到 有机 硫释放 、黄铁 矿硫分 解 、硫 的还 原及 氧化 等过程 , 涉 加入 石 灰石 后 ,炉膛 温度 会 降低 ,C/ a S比越 高 ,炉膛 温 度越 定量计算 s O 排放的角度 ,可 以计算燃料消耗量为基数进行计 低 。这是 由于 加入石 灰石颗 粒后 , 增加 了炉 内灰浓度 和循 环物 料 , 算 ,认为煤 中的所有硫将随烟气排放 ,其理由是燃料在炉内燃烧 增强了炉膛传热能力和增加了外置式换热器 (H ) E E 的吸热份额, 时 s O 的生 成 比炭 的燃 烧 容 易得 多 ,所 以 可 以认 为未 燃尽 炭 部 分 从 而会 降低锅 炉炉膛 的运行 温度 。 的 燃料 中含 硫也 是全 部 氧 化 的。 但实 际上 ,煤 的 灰分 中含有 的 金 这 也说 明选 择合适 的钙 硫 比非 常重要 。 属 氧 化物 C O g a 、M O、F : 等 与 烟气 中的 s 触时 ,会 生 成 部 3 典型实例工程的运行状况及相对应的脱硫效果分析 e, 0 O接 分 硫酸 盐 ,换 言 之 ,煤灰 中的 金属 氧 化物 具有 一 定 的脱 硫作 用 。 ( )顺德 南 x印染有 限 公 司。该 厂设 置 2 3t 1 台 5h循环 流 化 / 根据 有 关资 料 ,煤 粉炉 烟气 中 S O 的排放 系数 范 围一 般 在 7% 一 床锅炉,煤的含硫量 0 %左右 ,煤种为越南鸿基白煤 ,2台锅炉总 0 . 5 9%,平均 为 8 %。 2 2 耗 煤 量 约 300a 60t ,总耗 石灰 石量 约 26g ,石灰 石成 分 为 C0: / 1 a 0 a 对循 环流化 床锅炉来 说 ,目前运行 数量不多 , 且运行 时间较短 , 5 . 4 %,M o:0 %,SO:0 2 4 g . 8 i2 . %,炉温 90 C a 为 3 。 4 0。 ,C/ S . 7

高倍率灰钙循环脱硫过程及影响因素研究

高倍率灰钙循环脱硫过程及影响因素研究
效手段ꎮ 最后ꎬ在 NGD 脱硫装置上进行工程试验ꎬ研究增湿水量、SO 2 初始浓度、掺混比对脱硫效率的
影响规律ꎬ结果表明ꎬ增湿水量增加ꎬSO 2 初始浓度降低ꎬ熟石灰占比增加ꎬ相当于脱硫反应物初始浓
度增加ꎬ促进脱硫反应向右进行ꎬ初始阶段脱硫反应速率增加ꎬ因此最终脱硫效率呈现增加的趋势ꎮ
但由于脱硫剂孔隙结构及活性物质含量的限制ꎬ脱硫反应存在最佳的工艺条件使脱硫剂中有效物质
CHEN Fuzhong
( Jinan Thermal GroupꎬJinan 250000ꎬChina)
Abstract:Based on the circulating desulfurization with high ratio of ash and calcium( No Gap Desulphurization) of Shendong 30t / h coal-
waterꎬthe desulfurizing reaction changes from gas-solid two-phase reaction to liquid-phase reaction between ionsꎬand the desulfurization
reaction rate increases significantly.At the same timeꎬwith the desulfurization reactionꎬthe reaction products in the desulfurizer increaseꎬso
speed sectionꎬdeceleration section and quasi balance section.The desulfurization reaction rate of first two stages is fast ꎬwhich is the key

高效煤粉工业锅炉燃烧过程的多目标优化

高效煤粉工业锅炉燃烧过程的多目标优化

高效煤粉工业锅炉燃烧过程的多目标优化摘要:工业锅炉是重要的能源设备,燃烧过程的优化对提高能源利用效率和减少环境污染具有重要意义。

本文通过研究高效煤粉工业锅炉的燃烧过程,提出了一种多目标优化策略,旨在同时实现燃烧效率的提高、烟气排放的降低和锅炉运行的稳定性。

1. 引言工业锅炉是工业生产中常用的热能设备,煤粉工业锅炉作为其中的重要类型,具有安全、稳定和高效等优势。

然而,长期以来由于煤粉的燃烧过程存在着复杂的非线性、耦合和多目标等特性,导致煤粉工业锅炉的运行效率不高,同时也会增加烟气排放的污染物含量。

因此,进行煤粉工业锅炉燃烧过程的多目标优化具有重要的现实意义。

2. 煤粉工业锅炉燃烧过程的多目标优化策略在煤粉工业锅炉燃烧过程的优化中,能源利用效率的提高、烟气排放的降低以及锅炉运行的稳定性是主要的优化目标。

为了实现这些目标,可以采取以下策略:2.1 燃烧过程的优化控制通过对煤粉供给、风量调整和燃烧器操作等参数进行优化控制,可以达到燃烧效率的提高和烟气排放的降低。

其中,煤粉供给的优化包括煤粉浓度、煤粉粒径和煤粉气化速率等方面的控制;风量调整的优化包括风速、风温和风氧浓度等参数的调节;燃烧器操作的优化包括燃烧器的启动、稳定和熄火等方面的控制。

通过燃烧过程的优化控制,可以提高煤粉的燃烧效率,减少烟气中的污染物排放。

2.2 燃烧系统的改进设计在煤粉工业锅炉中,燃烧系统的设计也对燃烧效率和烟气排放具有重要影响。

在燃烧系统的改进设计中,可以采取以下措施:优化燃烧器结构,提高燃烧器的燃烧效率和稳定性;改进燃烧室结构,提高燃烧室的温度和压力分布,减少烟道蒸汽损失;增加余热回收装置,提高锅炉的热能利用效率等。

通过燃烧系统的改进设计,可以进一步提高煤粉工业锅炉的能源利用效率和减少烟气排放。

2.3 智能化监测与控制系统的应用在煤粉工业锅炉的燃烧过程中,智能化监测与控制系统的应用可以实现对煤粉供给、风量调整和燃烧器操作等参数的实时监测和自动控制。

工业锅炉脱硫再生耦合技术的应用

工业锅炉脱硫再生耦合技术的应用

煤燃 烧 所 引起 的环境 污 染 问题 已引起 人们 的广
泛关注 , 对煤燃烧污染排放的控制要求越来越严格 ,
其 中 S 排放 是 煤 燃 烧 污 染 的重 要 部 分 。 到 20 O 03
年 底 , 国 在 用 工 业 锅 炉 5 . 4 万 台 、 2 . 0 万 全 27 154
全国中文核心期刊 矿业类核心期刊 ( A— D规范》 C JC 执行优秀期 0J 生 耦 台 技 木 的 应 用
范 玮 , 苗 鹏 , 乃 继 , 王 纪任 山
( 煤炭科学研究总院 北京煤化工研 究分院, 北京 10 1 ) 00 3
脱 附再生 工艺 及技 术 的验 证 , 收集 到 了可 利用 的 并 高浓度二 氧化硫 , 续 工 作 只 要将 硫 资 源 化 的工 艺 后
加 入 即可 。
脱硫 再生耦 合 装 置 主要 由碳 基 脱硫 塔 、 热再 生
炉、 提升 机 、 烟气 引风机 以及 高浓 度 S : 热 O 气体 处理
单元 组成 。
2 脱 硫 再 生流 程
锅炉 系统 排 出 的废 烟气 经 除尘 后进 入 脱 硫 塔 ,
烟气通过脱硫剂实现脱硫处理 , 净化 的烟气从壳体
顶 部 出 口顺烟 囱流 向大气 。 饱 和 的脱 硫剂 进 入 热再 生 炉 , 同时 将 热 烟气 引 入 再生 炉加 热 , 硫 剂 上 吸 附 的 S :在加 热 至 30 脱 0 0
3 号锅炉改造工程 的设计方案 , 20 于 06年 3月 由煤 炭科 学研 究 总 院北京 煤化 工分 院研究 开 发部 完
成 。 同年 7月开 始对 脱硫 装置 系统 进 行整 体施 工 改
脱硫 再 生耦 合 装 置 是 干 法操 作 , 现 了工 业 锅 实

DH-3型助燃固硫除灰剂技术研究

DH-3型助燃固硫除灰剂技术研究

1该项 目研 究 的 目的和 意义
我 们所研 制 的 D 一 3型助燃 固硫 除灰剂 若研发 成功 , H 可广泛 应用 于所有 煤粉 炉 、循 环 流化 床 锅 炉 、链 条炉 、 手烧 炉 、工 业 窑炉 等 的脱 硫 除 尘, 可
吨, 当前煤 售价 为 2 0 1 元 / , 2 0 / 8  ̄3 0 吨 按 8 元 吨计 算, 每年可 节约 4 3 2 则 0 . 万
应 用 技 术


D H一 3 型助燃 固硫除灰 剂技 术研究 ①
王金涛 郑振亚 贾 守仁
4 27 ) 5 4 0 ( 登封 电厂集 团有 限公司
[ 摘 要 ] 本文 通过 在 煤粉 炉 、循 环 流化 床锅 炉 及手 烧 锅 炉上 进 行 的助燃 脱 硫 试验 表 明 : 加粉 煤 灰 、 电石渣 、 蒙脱 土 、 白云 石粉 可 以提 高 生石 灰 的 掺 脱硫 效 率及钙 利 用率, 掺加冰 晶 石、钡 盐等 可促 使煤 粉着 火和 煤 的燃尽 率, 这种作 用 与反应 温 度有密 切 关系 , 在反 应温 度 7 0 0 ℃~9 0 0 ℃范 围 内脱 硫 效果较 好 。 本 文也 研 究 了粉 煤 灰、 电石渣 与 生石 灰 的掺混 方法 , 脱硫 效 率和 钙利 用 率 的影 响 。与此 同时, 过 向石灰 石粉 中加入 冰 晶石 、钡 盐和粉 煤 灰不 同 的剂 量燃 对 通 烧 后, 有不 同的效 果 。该技 术 不但 促 使粉 煤 灰着 火, 且提 高燃 尽 率 和脱 硫 效率 。 而 中图 分类号 :7 1 X 0 文 献标识 码 : A 文章编 号 :0 9 9 3 (0 0 2 — 2 3 0 10 — 1X2 1) 00 6— 1

物 、排 烟黑 度、 节能和 降低 脱硫 一 次性 设备 投资 的功 能, 尤其解 决 了硫 排放

石灰石法炉内脱硫对锅炉热效率影响分析

石灰石法炉内脱硫对锅炉热效率影响分析

石灰石法炉内脱硫对锅炉热效率影响分析张峰【摘要】通过石灰石脱硫改造实例对石灰石脱硫对锅炉的影响进行分析计算,得到各部分影响所带来的损失量所占比重,进而分析在不同钙硫比条件下,对锅炉热效率影响的变化趋势,以及两者之间的相互关系,为锅炉的减排改造提供借鉴意义.【期刊名称】《应用能源技术》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】3页(P27-29)【关键词】脱硫;锅炉效率;影响【作者】张峰【作者单位】大连市节能技术服务中心,辽宁大连116021【正文语种】中文【中图分类】TK229.5近年,国家颁布实施了新的污染物排放标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011),对主要地区的污染物排放物标准进一步提高,同时,国务院也颁布了《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号),对全国主要地区的污染物排放进行了具体规划。

所有这些都要求现有运行的电厂要不同程度的根据自己的情况对减排设备进行升级改造。

目前,不少电站锅炉采用的脱硫技术是炉内喷钙干法,该技术以其装置简单、投资小、运行成本低的特点应用较为广泛。

炉内喷钙是把干的吸收剂(石灰石粉、消石灰或白云石等)直接喷到锅炉炉膛的气流中去,炉膛内的热量将吸收剂煅烧成具有活性的CaO粒子,这些粒子与烟气中的SO2反应生成硫酸钙(CaSO4)和亚硫酸钙(CaSO3),这些反应产物和飞灰一起被除尘设备所捕获。

本文以某电厂采用该工艺改造项目为案例,计算分析该脱硫工艺对锅炉燃烧热效率的影响。

根据我市某热电厂改造项目锅炉脱硫基本参数可知:入炉平均低位发热值为13 782 kJ/kg,平均给煤量为47 000 kg/h,钙硫比为4∶1,石灰石纯度为90%,脱硫效率为80%,煤种含硫0.5%,石灰石含碳酸钙纯度90%,碳酸镁纯度5%。

1.1 添加的石灰石投入量先计算需要消耗的碳酸钙的数量:根据消耗的碳酸钙的量可计算入炉石灰石的量为:Bs=BCaCO3/=2 937.5/0.9=3 263.88 kg/h1.2 石灰石对入炉热量的影响煤炭中除主要含有碳元素外还含有硫、卤素等元素,所以燃烧后形成的烟气中除CO2外还有SO2、SO3、HCl等,但煤炭中硫的含量要远大于卤素元素,硫在燃烧过程中形成的主要是SO2,SO3的比重很少,通常只有SO2的0.5%~2.0%[1],所以这里只考虑SO2的反应。

添加石灰石脱硫对CFB锅炉热效率的影响

添加石灰石脱硫对CFB锅炉热效率的影响

万方数据万方数据万方数据添加石灰石脱硫对CFB锅炉热效率的影响作者:刘光辉, 张秋红, 巩建华, LIU Guang-hui, ZHANG Qiu-hong, GONG Jian-hua作者单位:中国神马集团尼龙化工公司热电厂,河南,平顶山,467000刊名:能源工程英文刊名:ENERGY ENGINEERING年,卷(期):2009,""(3)被引用次数:0次1.期刊论文高小平循环流化床锅炉石灰石脱硫计算方法的探讨-发电设备2004,18(2)该文对循环流化床锅炉炉内加石灰石脱硫机理进行了详细的理论分析,并结合设计实践,提出了循环流化床锅炉炉内加石灰石脱硫计算方法.2.期刊论文周一工循环流化床锅炉添加石灰石脱硫后排放与灰平衡计算-环境技术2000,18(1)循环流化床锅炉添加石灰石脱硫是其特出优点之一,它具有脱硫效率高,脱硫成本低,操作简单、无水污染等特点.本文通过实例分析总结了循环流化床锅炉添加石灰石脱硫后排放与灰平衡计算方法.3.会议论文高小平循环流化床锅炉石灰石脱硫计算方法的探讨2005本文对循环流化床锅炉炉内加石灰石脱硫机理进行了详细的理论分析,并结合设计实践,提出了循环流化床锅炉妒内加石灰石脱硫计算方法.4.会议论文周一工循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对性能设计的影响2001定量分析了添加石灰石脱硫后锅炉性能计算中燃烧产物计算的新方法,并通过实例分析总结出循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉性能产生的重要影响因素.5.会议论文张树杰.范荣谦.王士林循环流化床锅炉添加石灰石脱硫运行分析2002循环流化床锅炉添加石灰石脱硫具有脱硫效率高、脱硫成本低、操作简单、无水污染等特点.本文通过对循环流化床锅炉添加石灰石投入量及脱硫前、后SO<,2>排放的计算,从运行方面加以分析影响SO<,2>排放量的因素,供其它循环流化床锅炉运行参考.6.期刊论文汤骏骥循环流化床锅炉石灰石脱硫工艺探讨-上海节能2010,""(8)通过对循环流化床锅炉的石灰石脱硫输送系统设计及运行情况分析,提出影响脱硫效率的主要运行参数:锅炉的运行床温、石灰石的粒度与性质、钙与硫物质的量比和锅炉流化速度的优化方案,阐述石灰石炉内脱硫对锅炉性能产生的影响.7.期刊论文周一工循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉效率的影响-环境技术2001,19(1)文章阐述了循环流化床锅炉添加石灰石脱硫对锅炉效率的影响,指出了影响因素,并定量分析了各种影响因素的影响程度。

石灰石对煤粉燃烧特性影响的热重法的研究

石灰石对煤粉燃烧特性影响的热重法的研究

石灰石对煤粉燃烧特性影响的热重法研究张洪,李梅,孙明,范佳鑫(中国矿业大学化工学院,江苏徐州221008)摘要:用热重法研究了石灰石对太西无烟煤燃烧特性的影响。

结果表明,掺加70%石灰石对原煤着火有促进作用,但总体影响不大,而对原煤的燃烧速度和燃烬有明显改善,且试样总量增大改善作用更明显。

在45-80%范围内改变石灰石掺加量,混合样中煤炭着火点没有明显变化;随着石灰石掺量提高,样品最大失重速率温度降低,表观最大失重速率提高,但分析表明最大失重率提高是样品中原煤绝对含量变化造成的,不是石灰石掺量变化造成的;虽然石灰石掺加明显促进煤炭燃烬,但石灰石掺加量变化不显著影响燃烬温度。

机理分析表明,石灰石掺加改善了样品热传导是产生上述现象的主要原因。

关键词:石灰石;燃烧特性;热分析;水泥燃烧特性是煤炭燃烧理论研究的重要内容之一,可用于指导锅炉及燃烧装置的设计和操作。

前人主要针对煤炭在工业锅炉条件下的燃烧特性进行了研究[2, 3],对于煤中矿物质影响煤炭燃烧特性的研究不多,已有的研究[6, 7]都针对原煤,其矿物质主要是粘土矿物,含量也大多小于50%,这与水泥窑中以石灰石为主的高矿物质含量完全不同。

而国内外对水泥窑炉条件下煤燃烧的研究很少,已有的研究也大多没有考虑无机矿物对煤炭燃烧特性的影响[4, 5]。

新型干法技术生产水泥是水泥生产技术的一大进步,但我国新型干法水泥生产仍然存在热耗水平高、产量低和对煤质要求高的问题,一个重要原因是对水泥窑条件下煤炭燃烧特性认识了解不够引起的。

比如研究表明因为煤部分着火或不能及时燃烬而导致分解炉燃烧效率低,甚至导致窑尾“粘结堵塞”[1]。

采用热重法研究煤粉燃烧特性,指导工业窑炉设计和预测煤粉实际燃烧状况是燃烧界的发展趋势。

本文采用热重法研究石灰石对煤炭燃烧特性的影响。

1.材料与试验方法1.1材料虽然煤炭种类很多,但在水泥窑炉中无烟煤最为重要。

因为对于新型干法回转窑挥发份较高的烟煤燃烧情况良好,而使用无烟煤存在严重的着火、燃烬问题[8]。

石灰石在煤燃烧中固硫能力的评价

石灰石在煤燃烧中固硫能力的评价

石灰石在煤燃烧中固硫能力的评价
余兆南;吕建伟;曹欣玉;岑可法
【期刊名称】《环境保护》
【年(卷),期】1997(0)7
【摘要】本文提出了两种评价石灰石固硫能力的方法:热分析仪法和ZCL自动测硫仪直接积分法。

结果表明,这两种方法均能很地好评价不同吸收剂的相对固硫能力,但用ZCL自动测硫仪直接积分法效果更好些。

【总页数】3页(P28-30)
【关键词】煤燃烧;石灰石;固硫;流化床燃烧;脱硫;吸收剂
【作者】余兆南;吕建伟;曹欣玉;岑可法
【作者单位】浙江大学热能工程研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TQ534.9
【相关文献】
1.丙酸改性钙基固硫剂在煤燃烧过程中固硫特性研究 [J], 周飞;牛胜利;韩奎华;邹鹏;路春美
2.石灰石在煤燃烧过程中固硫反应机理研究进展 [J], 韩翔宇;陈皓侃;李保庆
3.影响石灰石在煤气化中固硫能力的因素 [J], 常丽萍;朱素渝
4.正交法在提高煤燃烧过程中固硫率的应用 [J], 王洋; 张学梅; 贾龙; 马青华; 王龙
5.型煤燃烧过程中石灰石固硫的试验研究(Ⅰ)——CaCO_3、Na_2CO_3和
K_2CO_3固硫试验 [J], 于洪观;宋吉勇;陈丽慧;刘泽常
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CFB锅炉炉内添加石灰石脱硫对床温和锅炉效率的影响

CFB锅炉炉内添加石灰石脱硫对床温和锅炉效率的影响

CFB锅炉炉内添加石灰石脱硫对床温和锅炉效率的影响苏建民1 邹 峥2 洪方明1 何宏舟2(1石狮热电厂 福建石狮 362700) (2集美大学 厦门 361021)摘要 通过在石狮热电厂一台35t/hCF B锅炉(DG35/3182-17型)上进行的炉内添加石灰石脱硫工业性实验,得到炉内脱硫反应过程会造成床温小幅度的下降,并按本实验工况计算,锅炉热效率也略微有所降低。

但同时指出燃烧福建Ⅱ类无烟煤可以采用这种经济而简单易行的脱硫方式。

关键词 脱硫 石灰石 热效率 Ⅱ类无烟煤1 前言福建省目前有循环流化床(CF B)锅炉30多台,经过多年的实践,摸索并总结了一套适用燃用本省Ⅱ类无烟煤的运行和操作经验,很好体现了CF B锅炉燃料适应性广,启动迅速,负荷调节能力强等优点。

而CF B锅炉最主要的优势是它可以有效控制煤炭燃烧时所产生的有害污染物,是高效洁净燃烧设备。

通过向CF B锅炉炉内添加石灰石等脱硫剂的方法即可达到较高脱硫效率,降低二氧化硫排放。

但是,到目前为止,我省还没有一台CF B锅炉实施炉内脱硫方案,其原因一方面是电厂认为我省无烟煤的含硫量较低,尽管环保部门执行了严格的S O2排放收费制度,所收费用尚能承担,若实施炉内脱硫工艺,担心费用可能更高;另一方面因国内可借鉴的实例几乎没有,担心会影响炉子的可靠运行和经济性。

石狮热电厂现在共有东方锅炉厂设计制造的4台循环流化床(CF B)锅炉,两台35t/h和两台75t/ h,均燃用本省Ⅱ类无烟煤,锅炉运行良好。

由于没有成熟的脱硫手段,目前仍没有采取脱硫措施。

为了探索燃用我省无烟煤的CF B锅炉的脱硫机理,为CF B锅炉炉内脱硫方式的实际工业应用提供运行经验和参数,石狮热电厂配合集美大学,于2001年12月份,在一台35t/h的CF B锅炉上进行了脱硫工业实验,取得了准确的第一手试验数据。

本文着重分析了炉内加石灰石脱硫对床温、锅炉效率等运行参数和经济指标的影响。

煤粉工业锅炉添加生石灰燃烧的脱硫效率实验研究_范玮

煤粉工业锅炉添加生石灰燃烧的脱硫效率实验研究_范玮
图 1 不 同 钙 硫 比 对 脱 硫 效 率 的 影 响
(2) 炉膛温度对脱硫效果的影响。炉膛温度对 脱硫效率的影响 如 图 2 所 示, 脱 硫 效 率 受 Ca/S 比 和炉内温度的影响很大,在试验温度范围内,炉内 温度越 高,Ca/S 越 低, 脱 硫 效 率 也 就 越 低。 煤 粉 锅炉炉膛温度在 1 000℃ 以 上, 通 过 调 节 供 料 配 风 等方式,可将炉膛温度升高。实验表明,在炉膛温 度超过1 200℃以 后, 钙 硫 比 不 变 的 情 况 下, 脱 硫 效率有明显下降。因此,添加生石灰脱硫时,应控 制炉温不宜过高。
4 实 例 工 程 的 运 行 及 相 对 应 脱 硫 效 果 分 析
在应用 2 台 20t/h 煤 粉 工 业 锅 炉 的 某 蒸 汽 厂 进行运行脱硫状况测算。 其 中 煤 粉 的 含 硫 量 0.5% 左右,2台锅炉总耗煤量约 20 000t/a, 选 用 Ca/S 为2.5 (物质的量比),总消耗生石灰量为881t/a, 生石灰中 CaO 含 量 为 51.1%。 未 加 石 灰 前 SO2 浓 度796mg/m3,加石 灰 后 SO2 浓 度 为 260 mg/m3, 加 石 灰 石 脱 硫 效 率 55% 。
半干法 FGD 技 术 是 指 脱 硫 剂 在 干 燥 状 态 下 脱 硫、在湿状态 下 再 生 (如 水 洗 活 性 炭 再 生 流 程 ), 或者在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物 (如 喷雾干燥法) 的烟气脱硫技术 。 [5] 特别是在湿 状 态 下脱硫、在干状态下处理脱硫产物的半干法,以其 既有湿法脱硫反应速度快、脱硫效率高的优点,又 有干法无污水废酸排出、脱硫后产物易于处理的优 势而受到人们广泛的关注。
基金项目:国际科技合作项目 (2011DFA60390)

一种NGD脱硫用粉煤灰f-CaO含量测定方法

一种NGD脱硫用粉煤灰f-CaO含量测定方法

一种NGD脱硫用粉煤灰f-CaO含量测定方法李婷【摘要】为探索一种NGD脱硫用粉煤灰脱硫活性的快速评价方法,采用蔗糖浸取EDTA滴定法对几种灰样中的f-Cao含量进行测定.在测试煤种和工况下,锅炉燃烧得到的纯粉煤灰f-CaO含量约为7%,分别加入0.5%和1%熟石灰后灰样中f-CaO 含量增加为7.43%和7.89%.滴定结果与计算值一致.通过脱硫效果测试发现,样品的脱硫效率与其f-CaO含量的趋势一致.该测试方法得到的数据可靠且操作简单.作为评价NGD用粉煤灰脱硫活性的辅助手段,本方法具有很强的实用价值.【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2016(022)004【总页数】4页(P42-44,72)【关键词】粉煤灰;脱硫活性;蔗糖-EDTA络合滴定法;高倍率灰钙循环脱硫【作者】李婷【作者单位】煤炭科学技术研究院有限公司节能工程技术研究分院,北京100013;煤炭资源开采与环境保护国家重点实验室,北京100013;国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京100013【正文语种】中文【中图分类】X705高倍率灰钙循环脱硫[1-2](No Gap Desulfurization,以下简称NGD脱硫)是将锅炉燃烧产生的粉煤灰直接作为脱硫剂使用,利用其中的碱性组分,在潮湿降温的环境下与烟气中SO2、SO3、HCl等酸性气体发生反应后脱除。

由于其他碱性氧化物含量较少,钱玲等[3]、陆靓燕等[4]、李婷等[5]认为起脱硫作用的主要是粉煤灰中活性氧化钙及氢氧化钙(简称f-CaO),因此f-CaO含量测定是评价粉煤灰脱硫活性的重要手段。

为保证脱硫效果,粉煤灰中f-CaO含量不能太低,在10%左右。

目前国内涉及样品氧化钙含量及活性测定方法主要有以下几种:乙二醇法[6-8],主要用在建材行业,适用电站锅炉粉煤灰游离氧化钙含量测定,CaO的测定范围较窄(0.01% ~3.50%)。

冶金行业一般采用盐酸络合滴定法[9-10]测石灰石、白云石氧化钙含量,但该法测量范围要求氧化钙含量大于25%。

电石渣基高效助燃脱硫剂制备及其应用研究

电石渣基高效助燃脱硫剂制备及其应用研究

电石渣基高效助燃脱硫剂制备及其应用研究
张美香;罗忠涛;白建飞;李海桥
【期刊名称】《粉煤灰》
【年(卷),期】2013(000)002
【摘要】采用电石渣复合生石灰及其他助燃组分制备干基脱硫剂,完全可适用于
循环流化床的气力输送喷入系统。

通过添加复合矿产尾渣催化助燃组分,可有效提高其炉内燃烧效率。

试验表明:使用本研究的电石渣基高效助燃脱硫剂,
Ca/S >2.5时,在循环流化床锅炉的炉内脱硫效率可达到90%以上,且煤炭燃烧
效率提高3%以上。

其所产生固硫灰按照30%掺量替代52.5号强度等级水泥熟料所配比胶凝材料,28 d抗压强度达到45.40MPa,且物理性能良好。

【总页数】3页(P12-14)
【作者】张美香;罗忠涛;白建飞;李海桥
【作者单位】郑州大学材料科学与工程学院,河南郑州 450052;郑州大学材料科学与工程学院,河南郑州450052;乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司,乌鲁木齐市 830063;乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司,乌鲁木齐市830063
【正文语种】中文
【中图分类】X701.3
【相关文献】
1.用电石渣浆制备烟气脱硫剂 [J], 廖军
2.电石渣脱硫剂的干燥及应用研究 [J], 李盈海;韩志宏;岳永飞;赵旭;孙中心
3.电石渣制备脱硫剂的成功应用 [J], 解传明;徐欣宇
4.炭基载体对超声加压浸渍法制备锌基脱硫剂中温硫化性能的影响 [J], 张肖阳;郑仙荣;韩鹏;刘泽;常丽萍
5.关于冶金废渣作为煤的高效助燃脱硫剂的建议 [J], 廖波;刘业翔
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基于手持技术的燃煤烟气脱硫效率实验探究

基于手持技术的燃煤烟气脱硫效率实验探究

基于手持技术的燃煤烟气脱硫效率实验探究作者:杨香涛朱冬萍
来源:《化学教学》2016年第01期
摘要:利用SO2含量测定传感器,对空气中、燃煤直接燃烧后及在燃煤中添加碳酸钙或碱石灰再燃烧后所排放的烟气中SO2的含量进行研究,得出了不同实验下SO2的含量与时间的关系曲线图,同时根据曲线图分析得出了相同条件下碱石灰较碳酸钙的脱硫效率更高这一结论,并阐述了手持技术对中学化学实验教学的启示作用。

关键词:手持技术;SO2含量测定;燃煤烟气;脱硫效率;实验探究
文章编号:1005-6629(2016)1-0058-03 中图分类号:G633.8 文献标识码:B。

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(5) 计 算 公 式[7]:η = CrawgCas-rawCgascleangas×100% 其中,η 为 脱 硫 效 率,%;Crawgas为 原 烟 气 在 标 准状 态 干 烟 气 和 过 剩 系 数 1.4 时 的 SO2 浓 度, C 为 cleangas 净烟气 在 标 准 状 态 干 烟 气 和 过 剩 系 数 1.4 时的 SO2 浓度。 (6) 实验实况。每次钙硫比的改变都需更换原 料煤粉,故实验为间歇进行。每次实验状况改变均 需重新稳定燃烧再采取数据。判断稳定燃烧的依据 为炉膛达到预先设定的温度。选用煤粉指标见表1。
高效煤粉工业锅炉系统具有高效节能、环保排 放、启停快速、操作简单、密闭清洁等特点,其不 仅为传统高污染、高能耗燃煤工业锅炉的升级换代 产品,也是中小型燃油、燃气锅炉的理想替代品。 高效煤粉锅炉作为热能领域新兴的高新技术产品, 其独特的设计、极高的节能减排效益使其必将有广 阔的市场前景。但在国家对环境保护的日益重视及 地方政府对 SO2 的排 放 标 准 越 来 越 严 格 的 局 势 下, 煤粉锅炉要想占据更大的市场份额,脱硫技术的实 施势在必行 。 [1]
1 煤 粉 工 业 锅 炉 燃 烧 及 脱 硫 技 术
1.1 煤 粉 工 业 锅 炉 煤粉燃烧技术是先进的燃烧方式之一,在发达
国家尤其是德国普遍应用于工业锅炉。文中所采用 的新型高效煤粉锅炉系统,其具体流程如下:来自 煤粉加工厂的密闭罐车将符合质量标准的煤粉注入 煤粉塔,塔内的煤粉按需进入中间计量仓后由供料 器及风粉混合管道送入煤粉燃烧器;煤粉在锅炉炉 膛燃烧产生的高温烟气完成辐射和对流换热后进入
文章编号:1007-7677 (2013)04-0052-03
Study on the desulfurization efficiency test by adding quicklime in
pulverized coal industrial boiler
FANG Wei,MIAO Peng,YAN Li-li
干法 FGD 技术 的 脱 硫 吸 收 和 产 物 处 理 均 在 干 态下进行,该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程
第4期
煤质技术
2013 年 7 月
度较轻, 烟 气 在 净 化 过 程 中 无 明 显 降 温、 净 化 后 烟温高、利于烟囱排气扩散、二次污染少等优点, 但存在 脱 硫 效 率 低, 反 应 速 度 较 慢、 设 备 庞 大 等 问 题[4]。
图 2 炉 膛 温 度 对 脱 硫 效 率 的 影 响
53
第4期
煤质技术
2013 年 7 月
(3) 煤粉工业锅炉加石灰石炉内脱硫时,炉内 温度不应过高,Ca/S 比 也 不 能 过 低, 应 该 选 择 合 适的炉 内 温 度 和 Ca/S 比。 在 炉 内 温 度 1 000℃ ~ 1 200℃左 右,Ca/S 在 1.8~2.5 的 范 围 内 时, 工 业试验表明, 其 脱 硫 效 率 一 般 可 达 50% ~55% 甚 至更高。
(4) 加入生石灰脱硫对锅炉运行的影响。加入 石灰石后将使得炉内颗粒流率增加,即增加了炉内 灰浓度。Ca/S 比 越 大, 颗 粒 流 率 越 高。 加 入 石 灰 石后,炉膛 温 度 会 降 低,Ca/S 比 越 高, 炉 膛 温 度 越低。主要由于加入石灰石颗粒后,增加了炉内灰 浓度增强了炉膛传热能力从而会降低锅炉炉膛的运 行温度。另外,原料煤粉中混入过多的生石灰对于 锅炉点火也有一定的不良影响,总之选择合适的钙 硫比非常重要。
第4期
煤质技术
2013 年 7 月
煤粉工业锅炉添加生石灰燃烧的脱硫效率实验研究
范 玮,苗 鹏,闫黎黎
(煤炭科学研究总院 节能工程技术研究分院,北京 100013)
摘 要:针对煤粉工业锅炉炉内喷生石灰的脱硫技术进行研究,并对不同钙硫比、不同炉膛温度的 脱硫效率进行比较。结果表明:炉膛温度和钙硫比是影响炉内脱硫效率的2个主要因素;通过控制
compared the desulfurization efficiency under different calcium-to-sulfur ratios and different furnace temperatures.The results showed that:the furnace temperature and the calcium-to-sulfur ratio were two of the main factors which affected the desulfurization efficiency of the furnace;through controlling the furnace temperature and the calcium-to-sulfur ratio,the desulfurization efficiency inside furnace could reach around 58.9% ;moreover,through the material balance under the normal operation of one pulverized coal industry boiler in a steam plant,it was proved that adding a certain proportion of quicklime could be helpful to desulfurization. Key words:pulverized coal industrial boiler;desulfurization efficiency;quicklime;calcium-to-sulfur ratio;material balance
表 1 煤 粉 的 主 要 指 标
பைடு நூலகம்
Qnet,ar/ MJ·kg-1
Vdaf/ %
Mar/ %
Aar/ %
St,ar/ %
细度 (过筛率 >90%)/μm
25.09 34 3.8 5.5 0.48
74
实验分2个部分进行,分别研究钙硫比和温度 对煤粉炉炉内喷钙脱硫效率的影响。首先控制炉温 稳 定 在 1 100℃ 左 右 , 选 用 钙 硫 从 0,0.5 逐 步 增 加 到 3.5 的 不 同 煤 粉 喷 入 炉 内 进 行 燃 烧 , 通 过 便 携 式 烟 气 分 析 仪 测 定 烟 气 中 SO2 的 含 量。 然 后 选 用 钙 硫比为2.5,通过调解风量和供 粉 量 使 炉 膛 温 度 从 900℃ 到1 200℃ 逐 步 变 化 , 在 稳 定 燃 烧 一 段 时 间 后 再测定烟气中 SO2 含量。
上述燃烧后脱硫技术都存在占地面积过大及运 行不够经济等问题,与高效节能的煤粉锅炉系统匹 配性不高。因此,以下对煤粉工业锅炉炉内添加生 石灰燃烧脱硫技术进行研究。
2 实 验 部 分
(1) 实验装备:0.5 MW 煤 粉 锅 炉 实 验 台 架, 该实验台架为自行搭建的小型煤粉锅炉系统。
(2) 烟气分析仪:testo350便携式烟气分析仪。 (3) 实验方法:生石灰按照不同钙硫比 (物质 的量比 ) 添 加 混 合 在 0.074 mm 细 度、 含 硫 量 为 0.48%的原料煤粉中 , [6] 混合了生石灰的煤粉 通 过 供料器稳定地输送到锅炉内进行燃烧,燃烧产生的 烟气经过布袋除尘器之后由实验室二层排出。测点 选在除尘器后面的烟道部分。 (4) 测 试 标 准:GB/T 21508—2008 《燃 煤 烟 气 脱 硫 设 备 性 能 测 试 方 法 》。
合适的炉膛温度以及钙硫比,可 使 炉 内 喷 钙 的 脱 硫 效 率 达 到 58.9% 左 右; 对 某 煤 粉 工 业 锅 炉 正 常
运行的蒸汽厂进行物料衡算,验证了炉内添加一定比例生石灰可脱硫的实验结论。
关键词:煤粉工业锅炉;脱硫效率;生石灰;钙硫比;物料衡算
中 图 分 类 号 :TQ534 文 献 标 识 码 :B
图 1 不 同 钙 硫 比 对 脱 硫 效 率 的 影 响
(2) 炉膛温度对脱硫效果的影响。炉膛温度对 脱硫效率的影响 如 图 2 所 示, 脱 硫 效 率 受 Ca/S 比 和炉内温度的影响很大,在试验温度范围内,炉内 温度越 高,Ca/S 越 低, 脱 硫 效 率 也 就 越 低。 煤 粉 锅炉炉膛温度在 1 000℃ 以 上, 通 过 调 节 供 料 配 风 等方式,可将炉膛温度升高。实验表明,在炉膛温 度超过1 200℃以 后, 钙 硫 比 不 变 的 情 况 下, 脱 硫 效率有明显下降。因此,添加生石灰脱硫时,应控 制炉温不宜过高。
锅炉脱硫按照脱硫工艺所处部位的不同可分为 燃烧前脱硫,燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。按吸收剂 及脱硫产物在脱硫过程中的干湿状态又可将脱硫技 术分为湿法、干法和半干 (半湿) 法 。 [2]
湿法 FGD 技术 是 用 含 有 吸 收 剂 的 溶 液 或 浆 液 在湿状态下脱硫和处理脱硫产物,该法具有脱硫反 应速度快、设备简单、脱硫效率高等优点,但普遍 存在腐蚀严重、运行维护费用高及易造成二次污染 等 问 题[3,4]。
基金项目:国际科技合作项目 (2011DFA60390)
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布袋除尘器;除尘器排出的洁净烟气经引风机排入 大气,除尘器收集的粉煤灰经密闭系统排出,集中 处理和利用;锅炉系统的运行由点火程序控制器和 上位计算机监控系统共同完成。
煤粉锅炉系统采用煤粉室燃方式悬浮燃烧,煤 粉 研 磨 至 74μm 细 度。 燃 煤 的 粒 度 细, 易 点 燃; 挥发分值高,可提高燃尽率;燃煤的灰分低,可降 低除尘负荷,能有效提高燃煤锅炉燃烧效率及节省 燃料,同时还可以减少有害气体和粉尘的排放,达 到国家节能减排标准要求。 1.2 煤 粉 工 业 锅 炉 脱 硫 技 术
半干法 FGD 技 术 是 指 脱 硫 剂 在 干 燥 状 态 下 脱 硫、在湿状态 下 再 生 (如 水 洗 活 性 炭 再 生 流 程 ), 或者在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物 (如 喷雾干燥法) 的烟气脱硫技术 。 [5] 特别是在湿 状 态 下脱硫、在干状态下处理脱硫产物的半干法,以其 既有湿法脱硫反应速度快、脱硫效率高的优点,又 有干法无污水废酸排出、脱硫后产物易于处理的优 势而受到人们广泛的关注。
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