重油催化裂化装置油浆系统结焦的原因及措施
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浅谈重油催化裂化装置油浆系统结焦的原因及措施
【摘要】分析了玉门油田炼油化工总厂催化裂化装置现有加工模式下,引起油浆系统结焦的主要原因,并提出相应的解决措施,确保了装置的长周期运行。
【关键词】油浆结焦原因措施
玉门炼化总厂80万吨/年催化裂化装置是2004年9月在原50万吨/年蜡油催化裂化装置的基础上扩建而成,改造后可掺炼减压渣油,作为全厂最重要的二次加工装置,承担着重质油轻质化的任务。随着我厂“短流程燃料型”炼厂的转型,为维持我厂的重油平衡,装置提高了掺渣量,由于掺渣比的上升和原料油变重,油浆系统结焦问题变得日益突出。本文通过对油浆系统结焦成因分析,有针对性地制定科学合理的对策,保证装置长周期、安全平稳运行。
1 油浆系统结焦的原因
1.1 分馏塔低温度
由于装置进入三年一修的开炼后期,油浆换热系统结焦严重,换热效率下降,导致分馏塔底部温度长期居高不下(348℃~355℃之间),该温度下塔底组分中的芳烃、烯烃等不饱和烃类进一步缩合成胶质、沥青质,造成结焦前反应物浓度的增加。
1.2 分馏塔低液位
由于分馏塔底始终保持着一定的液位,即油浆在分馏塔底有一定的停留时间,而分馏塔底是分馏塔内液相温度最高、催化剂含量最大的部位,在塔底的操作温度下极有可能发生热裂解反应,同时在
油浆的稠环芳烃等多种因素的作用下,更进一步趋于缩合脱氢形成焦质,使得塔底出现结焦。
1.3 油浆返塔温度
油浆自分馏塔底部抽出,通过换热后,其返塔温度降为250℃~280℃,温度的大幅度降低,使得油浆的粘度增加,流动性能变差,油浆在流动过程中对催化剂以及固体悬浮物的夹带作用减弱,导致催化剂颗粒、固体悬浮物和焦粒变得更易沉积,增加了结焦的几率。
1.4 油浆的停留时间
当油浆在某一高温下停留时间足够长时,油浆中将有焦炭生成。
1.5 油浆流速
油浆在管道中的流速过低,容易使缩合物沉积在管道表面而得以富集。聚集的缩合物进一步反应,生成软焦。
1.4 油浆性质
玉门炼油厂调和原料和油浆中所含胶质、沥青质比重较高,胶质、沥青质使得结焦倾向增加。因此,油浆系统结焦倾向与自身组成有十分重要的关系。
2 油浆系统防结焦措施
2.1 控制好调和原料性质
原料性质的改善,减少油浆中的胶质、沥青质等组分的生成,间接的改善了油浆的性质,使得油浆系统的结焦倾向减弱。
2.2 控制适当的反应深度
反应深度直接影响油浆的族组成和性质。反应深度大时,反应油
气中的热裂化反应表现明显,产物的不饱和程度增加,导致油浆的粘度、密度也增大,流动性能变差,这样使得油浆更容易在温度低的区域挂壁结焦,堵塞过滤器、换热器。
2.3 控制油浆固体含量
要控制好油浆固含,一方面要控制好沉降器内旋风分离器线速和高速部位线速(如喷嘴)在工况范围内:vqs出口线速在16~20m/s;粗旋入口线速在15~18m/s;顶旋入口线速在18~22m/s。另一方面监控好新鲜催化剂的性质,如新鲜催化剂的粒径组成、比表面积、孔体积以及活性等,从源头上控制油浆固含值。
2.4 优化分馏塔及设备操作条件
(1)控制较低的分馏塔底温.控制分馏塔底液相温度≯346℃。气相温度≯380℃。避免因分馏塔底温高造成油浆在塔底的结焦(2)保持浆循环量不小于327t/h,在分馏塔底不超温的情况下,尽量保证油浆上返塔流量。使催化剂粉末完全洗涤下来.保证了分馏塔盘不被催化剂粉末堵塞,从而确保分馏塔的分离效率控制(3)确保适宜的油浆外甩量及回炼量,控制油浆固含量≯6.0 g/l,保证设备的长周期运转。
(4)执行油浆泵“一月一切换”制度.防止备用油浆泵由于长期不运行.油浆中的催化剂粉末和焦炭沉积在泵体及管线中。致使启泵后油浆循环量达不到使用要求的情况发生。
(5)对换热效果较差的盘管切出用柴油浸泡,提高其换热效率。
2.6 其他措施
针对油浆结焦原因,采用24小时不间断加注油浆阻垢剂至油浆泵入口,通过油浆循环至整个油浆系统。由于油浆阻垢剂具有清净分散性、抗氧化性、阻聚合性、钝化金属表面性和抗腐蚀性。使用后,换热器的换热效果得到了改善,油浆返塔温度从290℃降至270℃。
3 结束语
(1)油浆系统结焦加重,主要是由外部操作条件造成的,操作中可以采取精细操作、优化工艺参数来实现。比如降低分馏塔底温度、提高搅拌蒸汽量、适当增加油浆循环量等措施来解决。
(2)面对原料较重,芳烃、稠环芳烃等结焦因子较多时,依靠改进操作条件已不能有效地避免结焦、结垢现象的发生,这就需要采取加阻垢剂、柴油冲洗、浸泡和优化操作条件等措施来共同实现减少结焦的目的。
随着调和原料的变重,油浆系统结焦问题越来越普遍,只有结合装置实际,针对本装置生产特点,找出结焦原因并制定出相应的解决方案,才能更好的减少油浆系统结焦,达到催化裂化装置长周期运行。
参考文献
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