发电机转子绝缘不合格的简单处理方法解析
对发电机绝缘低现象分析及应对措施
对发电机绝缘低现象分析及应对措施摘要:在电力企业中发电机是非常重要的一种设备,因为只有利用好发电机才能够将风力、水力、热力等等原始能源转换为电能。
但是随着运行时间的增加以及外界环境的影响,发电机的绝缘电阻值会变低。
因此,本文对发电机绝缘低现象的原因进行有关讨论,并对该类问题提出相应的解决措施。
关键词:发电机;绝缘;应对措施;1.引言在我们的日常生活对电的使用可以说的上是非常普遍与频繁的了,电力对我们日常生产、生活的重要性不言而喻。
目前全球能源形势异常紧张,无论是煤炭还是天然气的价格都极速的飙升,使得电力企业的生产成本极速上升,部分地区迫不得已开始执行限电限产政策,企业限产限电甚至居民用电也遭到了限制。
在火力发电厂中就是依靠着发电机将热力能源转换为电能的,而发电机的绝缘性会随着运行时间的增加和外界环境的影响逐渐降低,这种情况对于电厂来说危害性非常的大,发电机的绝缘性效果好的话可以有效防止在电机运行的过程中出现绝缘击穿导致的间接短路情况。
而发电机中转子与定子这些绝缘较为薄弱的部位一旦被电瞬间击穿所造成的影响对于发电机而言是非常严重的。
不仅对其维修的时间会很长,还会使机组运行的可靠性受到影响,不仅会影响到电厂的正常发电,还会对社会用电生产有影响,对电厂造成很大的经济损失。
1.影响发电机定转子绝缘性能的原因2.1影响转子绝缘性能的因素(1)部分电厂中的发电机组服役时间较长,发电机内部的转子使用年限较长出现了线圈绝缘材料老化或者是劣化的情况。
除此之外,发电机在运行的过程中因其各种原因或者是转子运行过热也会导致上述情况的发生。
(2)发电机内部的冷却系统有时会因为密封性不是很好而导致轴瓦出现漏油的情况,油污的存在会非常容易吸附空气中灰尘与碳粉造成灰尘与碳粉的堆积,这些堆积的灰尘与碳粉会造成转子绝缘性的降低。
这种情况的出现受转子离心力的影响很大。
(3)在电机运行的过程中受到通风或者是热膨胀的影响,热气会使得转子槽口处的槽衬保护层断裂与老化,严重的时候就会脱落,槽口这个时候就会非常的容易积灰,一旦积灰成型就会影响转子的绝缘性。
发电机转子绝缘不合格原因分析及处置
发电机转子绝缘不合格原因分析及处置1 发电机转子绝缘降低的主要原因1.1转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。
1.2转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。
1.3滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。
1.4由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。
这种原因受转子离心力的影响较大。
1.5由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。
1.6转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。
2 转子绝缘的检查方法2.1停机后的检查方法: 用1000伏摇表测试转子对地绝缘,当绝缘电阻低于2MΩ时应进行处理。
2.2运行中的检查方法: 发电机在运行中通过在线转子绝缘监测装置进行测量,当转子正极或负极对地有电压时应视为转子绝缘电阻已降低,且对地电压越高,绝缘电阻降低的幅度越大,出现这种情况,应停机处理。
3 绝缘电阻降低的处理方法3.1因潮湿而使转子绝缘电阻降低,我们采用直流电焊机烘干法或采用发电机定子三相短路,利用自产热量进行烘干。
3.2转子线圈绝缘老化,则采取拔护环方法,解体转子进行大修。
3.3转子线圈端部积灰、积油,通常处理的方法:3.3.1用干燥的压缩空气进行吹扫。
3.3.2采用拆卸护环,对转子线圈端部的油、灰、碳粉进行清理,然后对端部的绝缘进行重新处理。
此方法工艺复杂、工期长,直接影响发电机的经济效益。
3.3.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘,笔者重点介绍这种方法。
4 机电设备绝缘清洗剂方法处理转子绝缘4.1前几年,我厂接连出现发电机转子绝缘降低,严重影响了发电机的正常运行。
发电机转子的正负极对地最高电压达到180-200伏,针对出现的这种问题,我们采取了除拔护环之外的所有方法,但效果都不明显,并且出现了一种异常现象,也就是在冷态情况下转子绝缘合格,在热态情况绝缘下降,并网后,出现绝缘不合格。
660mw发电机转子绕组绝缘低的分析及处理
运行与维护2019.18 电力系统装备丨101Operation And Maintenance2019年第18期2019 No.18电力系统装备Electric Power System Equipment 1 实际案例1.1 概述某厂两台超临界660 MW 燃煤机组,发电机由东方电机有限公司制造,型号为GFSN-660-2-22B ,额定功率660 MW ,采用水氢氢冷却方式,励磁系统为ABB 公司UNITROL 6800控制系统。
其中#1发电机于2015年投入商业运行,至今已正常运行4年。
在今年机组检修期间,将发电机碳刷拆除后,单独测量发电机转子绕组对地绝缘仅为0.3 M Ω,较上一年测试历史数据比较(18年转子绝缘4500 M Ω)变化较大,且不满足厂家技术要求和电气预防性试验规程要求。
初步判断发电机转子绕组绝缘存在局部受潮的情况。
1.2 处理工艺针对初步检查的结果,将转子绕组绝缘问题作为本次发电机检修的一项重要工作。
查阅厂家相关资料,转子绕组是通过导电螺钉将转子引线、导电杆、集电环三部分进行连接,构成完整的转子绕组回路。
其中导电杆分别由两个半圆构成两极,通过绝缘绑扎后,整体放置于发电机转子大轴中心孔内,而后由本体堵板采用冷套技术将导电杆进行封堵,堵板中心留有堵塞螺钉,也可叫做锥型螺钉,作为中心孔端部密封。
首先把发电机转子两极引线拆除,将发电机转子绕组从励端护环处一分为三,分别测量外集电环、内集电环、转子本体绕组对地绝缘。
各部位试验数据见表1。
表1 转子绕组受潮后各部位绝缘情况转子本体绕组对地绝缘内集电环对地绝缘外集电环对地绝缘内、外集电环之间4800 M Ω50 M Ω0.3 M Ω50 M Ω由表1可以发现发电机转子绝缘缺陷集中在端部,其中包括集电环、导电杆、导电螺钉。
由于转子具体受潮的部位不明确,首先对中心孔开展气密试验,通过试验发现内、外环集电环小螺钉(见图1)多处均有漏气的情况,分别将内、外集电环与导电杆连接的导电螺钉逐一拆除,在拔出的螺钉内侧发现螺钉上附着有小水珠的情况(见图2)。
探讨发电机在检修过程中发现手包绝缘不合格的问题及其处理措施
探讨发电机在检修过程中发现手包绝缘不合格的问题及其处理措施【摘要】随着电力事业的发展,其发电机检修工作就显得尤为重要,由于检修不到位引起的设备损害事故时有发生,尤其是手包绝缘不合格的问题已经引起了电力行业的高度重视。
本文对600MW的发电机检修过程中遇到手包绝缘不合格的问题进行阐述,并分析故障处理的相应措施。
【关键词】发电机;检修;手包绝缘;故障处理;策略近年来,电力设备不断向着大容量、高参数方向发展,600MW的火力发电机已经得到一定的应用,因此,为了促进电力工作的顺利开展,就要加强对发电机的检修工作。
下文就对发电机在检修过程中发现手包绝缘不合格的问题和故障处理的措施进行重点论述,进而为电力工作者提供一些借鉴经验,以促进电力业的快速发展。
1.发电机出现问题的检查方法及过程对于发电机的检修方法,一般从看、摸、听、问四个方面着手。
看,即检修工作人员要对故障进行观察,发现比较细微的症状;摸即工作人员用手摸机组外壳去感受温度的高低,诊断出发电机组是否存在发热故障;听即检修人员去听发电机组正常运行下的声音,根据不同的响声辨别发电机组存在的故障;问即检修人员通过询问,获取可靠的故障信息资料。
但是对于手包绝缘问题的检查方法一般采用的是交、直流泄露和耐压试验法,但此类方法具有一定的局限性,当端部绝缘出现局部问题时,利用此方法就不能查出绝缘缺陷;随着技术的发展,电位外移法应运而出,成为检测手包绝缘的有效方法,它在查找发电机手包绝缘存在的缺陷方面具有较大的优势。
2.检修中发现不合格项目的原因分析2.1厂家自身问题部分厂家对绝缘设计不合理,制造工艺不细,例如:水电接头延伸到绝缘盒的部分太短,手包绝缘泥锥部包裹的不均匀,且内部有气泡,表面看起来非常粗糙。
2.2检修不够仔细对于发电机的运行环境的维护不够,检修不仔细,像出线、中心点和瓷套管连接处的绝缘泥填充过少,有缝隙,运行时会造成油污的侵入;定子绕组端部缺乏必要的支撑,加固质量不够好。
#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案
#3发电机转子绝缘低原因分析及检修方案原因分析:#3发电机自2006年A级检修以来一直长期运行,转子绝缘水平始终在200M 以上,运行情况良好。
2007年7月19日,转子绝缘降至4M,初步怀疑主要原因是机组运行时间较长,电刷磨损积粉较多,积粉部位是刷架绝缘板与固定螺栓绝缘套管缝隙间,由于机组运行无法得到彻底清理。
另外,转子线圈绝缘材料老化,劣化,线圈端部积灰,积油污或碳粉也能造成绝缘性能降低。
于是对刷架主要绝缘部位使用电气绝缘清洗剂处理绝缘,当天处理后绝缘恢复到18M。
7月25日,转子绝缘再次降至3M以下,反复几次彻底清洗后,转子绝缘提高无效果。
7月30日,维护更换6块电刷后,绝缘由1.8M降至1.2M,已接近运行低限。
8月1日,再次清洗后,绝缘恢复至18M。
为了保证#3发电机安全稳定运行,需彻底治理提高发电机转子绝缘水平。
为确保此项工作安全、顺利、圆满地完成,特制定本方案。
1.组织机构总指挥:白德地现场指挥:费伟东安监部:李涛生产部:韩宏基电气工区负责:王龙尹彦禄技术负责:王志本孟广新安全负责:于滢深尹峰班组负责:电机班-尹峰继电班-王英志试验班-冯贵文施工人员:电机班、继电班、试验班2.#3发电机转子绝缘低提高治理工作程序:2.1现场设置围栏,工作区域铺好胶板,明确拆下件位置。
2.2机组停运,氢气置换。
2.3打开发电机底部人孔门,分解发电机定子绕组内冷水出、入口水管法兰,检查内冷水出、入口水管法兰对口是否不正及存在应力,如有应力存在,联系汽机工区改造内冷水管路,消除应力。
2.4用压缩空气吹扫后,从人孔门进入发电机内部,清理内部油污之后,拆开内冷水汇水环下方接管上的疏水管卡箍,拆开疏水管接头,拆下汇水环与引水瓷套管之间的接管。
拆开引水瓷套管螺栓,取下半环和衬垫,清除发电机外壳与引水瓷套管之间的密封填料。
用软绳将引水瓷套管固定。
2.5发电机下方,分解引水瓷套管固定法兰螺栓,取下法兰环和第一道衬垫,解开发电机内部固定软绳,取下引水瓷套管,取下引水瓷套管与发电机壳之间衬垫。
发电机转子磁极绝缘损坏原因分析与处理
发电技术POWER GENERATION TECHNOLOGY0引言水轮发电机的转子绝缘直接影响到机组的安全运行,而导致转子绝缘降低常见的因素有转子受潮和碳刷、滑环上碳粉清扫不彻底。
当发生转子绝缘降低时,如不及时查找原因进行处理,将引起保护动作,严重时可能导致转子匝间短路,造成设备损坏事故。
1故障概述江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂(以下简称“居电”)位于江西省赣州市赣县区大田乡夏湖村,距离县城23km 。
坝址控制流域面积7739km 2,电站总装机容量60MW ,多年平均发电量1.97亿kWh 。
发电机组是由东芝水电设备(杭州)有限公司生产的灯泡贯流式,容量30MW ,冷却形式是强迫风冷,定、转子绝缘等级均为F 级。
发电机技术参数见表1。
表1发电机技术参数2015年10月29日,2号发电机组汛后C 级检修拆除安全措施时,用1000V 兆欧表测得2号发电机转子绝缘电阻仅为0.2M Ω(退出备用时测量值转子绝缘电阻为0.7M Ω),未达到《Q/GJD-JO2-SC.00—2015居龙潭水电厂发电机维护规程》和《DL /T 596—2005电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)规定的不低于0.5M Ω要求。
2故障原因分析故障发生后,技术人员根据工作经验对此情况进行了分析,认为导致发电机转子绝缘电阻降低可能的原因主要有以下几个方面。
1)检修期间对机组的碳刷架、滑环中的碳粉清扫不彻底而造成绝缘降低;2)机组检修期间转子受潮而引起的绝缘低(之前曾经发生过类似情况);3)转子磁极因制造工艺问题而存在绝缘降低。
3故障检查及处理根据上述分析原因,生产人员分步骤对该故障进行了检查处理。
先用无水酒精对碳刷架和滑环清扫,再对碳刷架及滑环内、外检查,未发现异常,最后测得绝缘电阻仍为0.2M Ω,故障未消除。
排除以上原因后,结合曾经发生过汛前检修后转子绝缘电阻降低的情况和本次检修期间环境空气湿度较大的情况,推断转子绝缘降低可能是受潮所导致。
发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理
发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理摘要本文主要针对发电机转子及附属设备绝缘偏低原因和处理方式进行分析,通过分析总结有效的处理方法,从达到处理技术推广的目的。
文章研究分为两部分,第一部分主要探讨发电机转子及附属设备绝缘偏低的主要原因,研究过程中结合文献资料和工作经验,从理论角度总结了转子及附属设备绝缘偏低的主要原因,并且提出了多种处理方法。
第二部分,为了确保研究具有实践性,以某发电机转子绝缘降低故障为例,总结了绝缘降低的现象,分析了偏低以及具体处理方式。
关键词:发电机转子;附属设备;绝缘偏低原因发电机转子及附属设备是发电机运行的关键结构,对于发电机运行有非常重要的影响。
而通过工程实践发现,发电机转子及附属设备在应用过程中最常见的故障为绝缘偏低故障,在该故障的不断影响下,发电机转子及附属设备有可能逐渐失效,也会造成发电机工作异常。
因此,为了确保发电机良好运行,需要对发电机转子及附属设备进行定期检查,确认其绝缘性能,如果确认结构绝缘降低,则需要立刻采取必要的方法解决绝缘偏低问题。
1.总结发电机转子及附属设备绝缘降低的根本原因和处理方法1.1文献分析,总结发电机转子及附属设备绝缘降低原因发电机运行对于发电厂而言至关重要,发电机在整个电力生产中无停止工作,给设备造成严重的损耗,影响到设备运行效果,因此发电机故障问题也比较常见。
尤其是发电机转子及附属设备运行过程中,常见的故障问题便是设备绝缘降低问题。
而本文为了研究该问题,结合文献资料以及实践工作经验,总结发电机转子及附属设备绝缘降低的主要原因包括以下几方面:(1)外部环境原因发电机转子及附属设备运行过程中,势必会受到外部环境的影响,同样外部环境变化也会引起故障问题。
而在本文研究中发现,外部环境因素的变化,会引起发电机转子及附属设备绝缘降低问题。
如,外部湿度过大,将会造成绝缘降低问题,湿度过大、说明空气中的盐分含量较大,而盐中Na离子具有一定的导电性,研发过多,空气的电子搬运能力更强,继而使环境内的转子及附属设备绝缘性能先下降。
发电机定转子绝缘低的原因分析及处理
Telecom Power Technology运营探讨发电机定转子绝缘低的原因分析及处理黄晓辉,刘洋,张佳洁(国电南京电力试验研究有限公司,江苏探讨发电机在潮湿天气条件下自身绝缘性降低的原因,分析发电机定转子的绝缘性,提出对发电机定转子中关键部件的技术调整方案,有效提高发电机定转子的绝缘性能,确保发电机安全、稳定运行。
潮湿天气;发电机定转子;绝缘性能Cause Analysis and Treatment of Low Insulation of Generator Stator and RotorHUANG Xiao-hui,LIU Yang,ZHANG Jia-jieGuodian Nanjing Electric Power Test and Research Co.,reasons why generators reduceinsulation of generator stator rotoradjustment scheme of key components in generator stator rotor is proposedof the generator can be effectively improved and the safe and stable operation of the generator can be ensured.stator and rotor of generator;insulation performance 2020年6月10日第37卷第11期· 287 ·Telecom Power TechnologyJun. 10,2020,Vol. 37 No. 11 黄晓辉,等:发电机定转子绝缘低的 原因分析及处理2.2 定子绕组绝缘电阻测量一般情况下,测量发电机定子绕组时有干式测量和湿式测量两种测量方式。
两种测量方法都需要将汇水管接到摇表的G 端,湿式测量必须使用水冷专用兆欧表,干式测量则使用普通的摇表。
发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理
发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理发电机转子匝间绝缘的缺陷和处理(作者:XXXXXX限责任公司检修公司XX )摘要:在处理一起转子一点接地故障中发现转子冷却水泄漏存在的隐患,介绍了对这一缺陷的处理情况,提出了加强运行监视的建议。
关键词:发电机;转子;线棒绝缘;处理新沪热电有限公司60MW汽轮机发电机组是一台2007年从南市发电厂拆迁的上海发电机厂生产的汽轮发电机。
2台汽轮机发电机组已于2008年7月投入商业运行。
发电机为60000KVA,双水内冷机组。
2号发电机带40MW负荷正常运行时,经运行人员在现场巡检发现有水从发电极端盖处甩出,确认发电机转子冷却水泄漏。
并立即通知值长下令停机检查,针对转子冷却水泄漏打开端盖检查的结果,就转子转子冷却水泄漏的原因和预防进行了分析和探讨。
1转子绕组端部绝缘损坏的发现及原因分析1.1绝缘隐患的发现抽出发电机转子后打压试验发现转子汽侧大护环出有水泄漏,导致绝缘下降。
在对转子滑环损坏部分进行分离后,测量不带转子滑环的直流电阻为0.2560Ω(34℃),折算到25℃后为0.2474Ω,与投产时直流电阻0.2472Ω(25℃)基本一致,同时对发电机转子的交流阻抗的测试结果均正常。
经过技术分析,引线的烧蚀和发电机转子绝缘下降的原因是,滑环引线与通往绕组的导电棒的连接处折螺丝紧力不够,长期承受大电流运行,逐渐发热而松动。
最后引起滑环引线接头熔化、移位,产生火化,导致正负极间弧光短路和接地。
在处理发电机转子滑环引线大面积烧坏,导致绝缘下降的故障期间,根据上海发电机厂专家对发电机转子端部的绕组线圈进行了检查,发现转子绕组匝间的绝缘介质发生大面积的移位。
1.2绝缘发生移位的原因分析一般情况下转子匝间短路有2方面的原因:(1)制造、运输或保存等原因。
由于制造工艺不良,在绕组下线、整形等工艺过程中损伤了匝间绝缘;或绕组铜导体边角毛刺末打光,导电金属屑等清理不彻底;或选用不当的绝缘胶粘剂,由于运输、保存不当导致转子内部受潮、铁芯生锈,随后铁锈进入绕组,造成匝间短路。
水轮发电机转子绝缘故障原因及解决措施
表1 电站 ¥7 D12电刷 的主要技术指标 2和 7 行 过程 中 , 上位机发 “ 号机转子一点接 地” 障 1 故 信号 ,停机后检查一号发 电机 转子 回路绝缘 为 零。 经检修人员对 电刷 、 电环及集 电环支撑绝 集 缘架等处 进行 清扫处理后 , 转子 回路绝 缘达到 20 0 Mn, 机组恢复正 常运行。3 2 日运行人 月 1 员巡检再 次发现 ,一号机转子接地 电阻测量值 下 降接近告警 值 , 机清扫处理 , 后停 转子绝 缘达 碳粉堆积的原因 。 到 50 0 Mn 以上 , 机组 恢复l 行 。 运 电站 自 2 0 年 5 04 月投产发 电以来 , 多次发 生发 电机转子一 点接 地故障 ,严重影响 了机组 4 机组摆度的影响 ) 安全稳定运行 , 了机 组强迫停运次 数 , 增加 加大 正常情况下 ,机组 摆度 也是电刷磨损增加 了设备的检修维 护强度 。通过对机组 的结构 图 的原 因之一 。09 5 2 更换 1 20 年 月 7日 号机 电刷 纸和故 障现象的分析 , 查找故 障产生 的原 因。 在 后测试 机组摆度数据 : 机组空 载时 ,推力头摆 电站允许 的条件 下, 采取相 应的措施 , 有效控 制 度 : 0 m 机 组 负 载 ( = 0 m ; 2 P 故障的发 生。 、 2 . M = . M a) 推 力头摆 度 : 0 m; 9 5 WQ 3 0 vr , 8 1 0 m A 2 2 障类型及 原因分析 放 i 到 目前为止华光潭梯级 电站发现和处理 的转子 级检修后 , 推力 头摆度 :2 m 2 1 年 4 9 0 0 m;0 0 月 接地故 障大致可分 以下三类 : 图 2发 电机 转 子 碳粉 堆 积 位 置 日, 组负载 ( =2 . MWQ 3 6 a ) 力摆 机 P 94 8 = . Mvr 9 推 () 1 一类是 发电机励磁系统直 流回路 中设 度 :2 m 与电刷更换 前后 、 0 5 m; A级检修 前后 , 数 1推力油槽油雾 的影响 ) 备绝缘破坏引起 的转子接地故 障。 不是主要原因。 号发 电机和 A级检修前相 比, 电刷 硬度 据变化不大 , 如 20 年 4月 1 08 8日发生的 3 号机 “ 转子 比以前低 , 5电刷数量 的影响 ) 连续运行 的时间没以前长 , 数量 电刷 号 机 设 计 电刷 共 9对 ,按 额 定 电 流 密度 点接地故障” 检查发现是集电环到转子线圈 没有改变 。为什 么短 时间内就连续二次 出现转 。 1Mc 算 每 0, 穿过转子 大轴 中心的励磁橡皮 电缆 在弯头处破 子一点接地故障呢? 就现场 晴况看 , 下集电环光 (O m r , 只电刷额定通流 8 A发 电机 损, 线芯接触大轴发生接地。具体 接地点如图 l 洁度明显 比上集 电环光 洁度差 ,下集 电环碳 粉 的额定励磁 电流为 60 , 际运行 时发 电机 的 8A 实 0 A左 右 。电刷 数量基本 满足要 所示 。这类接地故 障现 象初期表现为发 电机发 堆 积也明显 比上集 电环 多 , 并且呈 油腻结块 状 。 励 磁电流约 5 0 电运行过程偶尔 发生 瞬时接地 ,停机后绝 缘正 方面 由于 A级检 修后推力 油槽油 位较 高 , 和 求 。 综 上所述 :华光 潭一 号发 电机 A 级 检修 常。 随着励磁橡皮电缆破损程度增加 , 为永 平 时相 比推力油槽油位 高 出 5 m 可转 c 。另一方 面由 久接地。 重复发生 两次接地故障 , 其主要原 因是罩壳 于发 电机 推力油槽盖板 和转 动的发 电机大轴 间 后 , 隙采 用羊毛毡隔离 。这导致从 固定 的推力油槽 内部 油雾 增多和集 电环表面划 痕造成 电刷磨损 碳粉在隔离绝缘圈堆积速度加快引起的。 盖板 和转 动的发 电机大轴 间隙排出的油雾和从 加剧 , 3 处理 办法 推力 油槽 呼吸孔排出 的油雾就增多 ,油雾 与碳 () 1 第一类故 障瞬时接地 , 障点 比较隐 故 粉结合容易在隔离绝缘 圈上堆积着落 。 蔽 , 易查找。 电机转子一点接地短时间仍可 不 发 2集 电环光 洁度影 响 ) 但如果处理不及 时 , 转子 回路另 外再 一旦 21 0 0年 3月 1 1日, A级检 修后 累计 发 电 运 行 , 发生两点 接地 , 转子危害就 很大 对 42 5mn , 7h 0 i后 出现 一号机转 子一 点接地 故障 。 有 一点接地 , 初期判断接地 时, 可用直流 电焊机 , 手动加励 经检查 , 下集 电环 表 面发 暗 , 有 明显的划 痕 , 并 从 引起这一现象 的主要原因应是下集 电环更接 近 磁 电流 , 而判断接地点是 在灭磁开关 回路 前 发电机推力油槽 , 带油雾 的碳粉粘结在集 电环 还是后 ,即励磁调节器控 制回路接地还是转 子 处理时可根据大轴开 口尺寸 , 上, 增大 环火 , 导致 集 电环 表 面温度 升高 , 电刷 本 身或回路接地。 对破 损橡 皮 电缆用玻璃丝 带层层包扎 ,层与层 磨损 加剧 , 隔离绝缘 圈碳粉积 聚速度增加 。 之 间涂上环氧树脂 , 电缆 的绝缘 , 增加 防止 电缆 3电刷 的材质影响 ) 电刷 的材质包括洛 氏硬度 、 电阻系数 、 摩擦 磨破 。同时要确保 电缆 在转子大轴上下孔洞 内 系数 等, 是碳粉产生 的主要原 因。 电站 电刷 的 部不要晃动 。 该 t) 2第二类故障其实 是交流回路接地 , 障 故 ()一类是发 电机 励磁系统交流 回路 中设 主要 技术 指标见表 1 2 。电刷和集 电环 之间 , 电刷
电站发电机定、转子绝缘低检查及处理
可能引起定、转子绝缘低的原因:定、转子比较脏,滑环上碳粉过多定子、转子受潮严重定子、转子绝缘老化定子、转子本身存在接地短路检查方法转子:断开集电环和碳刷之间的连接,对转子进行绝缘检测(500V 挡)。
定子:断开机坑下的发电机出口电缆及中性点的连接;断开开关柜中发电机出口电缆和其他一次设备的连接,然后对定子出口电缆绝缘进行测量(2500挡);注意:测量电阻绝缘时应对当时的湿度及温度进行记录。
处理步骤一、清洗电缆接头及集电环步骤:对每个检查时断开电缆接头进行清理,用汽油对集电环进行清理。
如果在清洗后转子绝缘还是很低,建议将集电环和转子线圈的连接断开以确认是转子绝缘低还是集电环绝缘低,因为在清洗时有可能因为某个集电环和转子的夹缝没有清洗干净,使碳粉因汽油而凝集导致绝缘低,但又没有发现。
注意:清洗时,对每个夹缝都要认真清洗。
(危险点:汽油燃烧。
安全措施:在使用汽油时远离火源,禁止在工作地点吸烟)二、干燥法1、外部升温步骤:用电暖器对机坑空气进行烘干,烘干时应将盖板打开使机坑通风,空气湿度到20—30%为宜,时间为24h_48h。
注意:在烘烤时起暖器应以设备保持一定的距离,不得与设备过近,尤其是电缆与互感器(危险点:烧坏设备。
安全措施:在使用起暖器时应和设备保持一定距离,定时调动起暖器的位置,注意监控。
)2、、空转除湿步骤:关闭发电机空气冷却器阀门,将发电机通风口及定子上、下风板全打开,起到更良好的通风效果,然后将机组开起到额定转速,使其空转18—24个小时。
注意:在空转时注意发电机各温度变化。
(危险点:误关冷却水阀门。
安全措施:关闭发电机空气冷却器阀门时防止轴承冷却水被关闭。
)3、以上处理方法后,绝缘如果还是很低时,考虑对发电机定、转子进行清扫。
4、发电机定、转子外电源加热步骤:将定子出口、中性点断开,并短接,转子与集电环连接断开,用直流电焊机对定子、转子绕组进行加热,利用铜损消耗所产生的热量进行加热干燥。
火力发电厂直流系统绝缘异常原因分析及处理策略
火力发电厂直流系统绝缘异常原因分析及处理策略1. 设备老化:随着设备使用时间的延长,绝缘材料会逐渐老化,导致绝缘性能下降。
电缆、绝缘子等设备容易受到环境因素如高温、湿度等的影响,导致绝缘材料老化。
2. 设备损坏:设备的机械损坏、磨损等也会导致绝缘异常。
电缆的外皮破损、绝缘子碎裂、绝缘垫片松动等情况都会影响绝缘性能。
3. 设备安装不当:如果设备安装不当,如绝缘子颈部接触不良、电缆连接松动等问题,会导致电器设备绝缘异常。
4. 污闪电:在火力发电厂实际运行中,由于设备绝缘表面积聚污染物,容易引发污闪电,造成绝缘异常。
污闪电产生高温和高电流,会导致绝缘材料烧毁。
1. 定期检查:定期对直流系统的绝缘性能进行检查,包括对绝缘子、电缆、绝缘垫片等设备进行检查,及时发现绝缘异常情况。
2. 设备维护:定期对直流系统设备进行维护,如清洁绝缘子表面的污染物,检查电缆接头的松动情况,确保设备安装牢固、接触良好。
3. 绝缘监测:安装绝缘监测设备,实时监测直流系统绝缘状况,及时发现绝缘异常情况,避免绝缘低于安全标准。
4. 绝缘改造:对于老化严重的设备,可以考虑进行绝缘改造,如更换电缆、绝缘子等设备,提高绝缘性能。
5. 员工培训:加强员工对直流系统绝缘异常的认识和应对能力,提高他们的维护意识和操作技能,减少人为因素带来的绝缘异常。
火力发电厂直流系统绝缘异常的原因一般为设备老化、损坏、安装不当和污闪电等因素所致。
针对这些原因,可以采取定期检查、设备维护、绝缘监测、绝缘改造和员工培训等策略来处理绝缘异常。
这些措施旨在提高设备的绝缘性能,确保直流系统的正常运行和安全运营。
发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
( 雅砻江流域水电开发公司锦屏水力发电厂,四川 西昌 615000)
摘要: 水轮发电机组转子绝缘降低故障会严重影响水电站的正常运行。究其原因有: 转子受潮、集电环室滑环碳粉堆
积、漏水或冷凝水进入转子中、转子线圈端部积油污及导电性粉尘、转子线圈绝缘材料老化等。经采取相应措施,可以有
4) 检修期间对发电机各导轴承冷却系统密性 进行检查,确保各导轴承冷却系统可靠封闭。
5) 在机组年度计划检修中检查发电机转子槽内 绝缘情况,及时处理绝缘层老化、异常等问题[4]。
2 某水电站水轮发电机组转子绝缘降 低分析与处置
某水电站在巡检中发现#1 发电机转子接地保护 装置上转子绝缘值在 175 ~ 220 kΩ 之间变化( 正常为 300 kΩ,报警值为 10 kΩ) ,接地参考位置 α 在 20% ~ 25% 之间变化( 正常为 50% ) 。数日后,发现 1 号发电 机转子持续降低,平均每日降低 7 kΩ。采取增加碳粉 收集装置的临时措施后,1 号机转子绝缘值下降趋势 减缓。经过分析,确认发电机集电环室内集电环支架 绝缘支撑套管处碳粉堆积过多,造成滑环爬电至滑环 支撑( 接地) 引起发电机转子绝缘降低。
5) 转子因使用年限较长或运行中转子过热造成 线圈绝缘材料老化,槽内绝缘破损等原因,导致转子绝 缘电阻过低或接地[3]。
针对上 述 原 因,可 提 出 相 应 的 处 理 措 施,具 体 如下:
1) 在发电机组处于冷备用期间,冷备用时间达到
尹永利,等: 发电机转子绝缘降低原因分析及处理措施
2019 年 4 月
10 d 时,将发电机组由冷备用状态转至空载态,空载 运行 1 h 左右。空载过程中利用机组产生的热量对转 子各部位进行加热,可以有效的去潮。
转子绝缘不良的原因分析及处理方法
2刑继 电器 。
发电机组的主要参数如下 :
型号 :S I J00 425 额定功率 :2 0k F — 20 —1/1 0 00W
功率囚数 : _ 滞后) 08( 额定电压 :6 0k 0V 3 额定频 率 :5H 0z 额 定电流 :29 I 2 .A 转 子电流 :264 6 .A 转 子 电压 :9 .V 02 额定转速 : 2 .r i 486 rn / a 飞逸转速 :9 l mn 9r i / 绝缘等级 :B级别 转子温升:9 ℃ o 定子 温升 :8  ̄ 0C 出厂 日期 :1 1 9 9 年 月 9 生产厂家 :杭州发电设备厂 一
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47 ・
维普资讯
运行与维护 清理干净 ,转子转动时由于离心力的作用 ,线圈与 铁芯之间产生相对位移 ,使磁极主绝缘 因磨损而损 坏。缝隙间 积有 灰 尘 、油 污 时也 会 使 转 子绝 缘 下降 。 ②磁极主绝缘损坏 、断裂或者磁极线圈上下两 层的主绝缘存在木纹 ,在电场、高温 、机械应力以 及臭氧、湿气 、污秽沉积物等的作用下 ,绝缘板的 裂缝和木纹就会成为绝缘薄弱点 ,达到一定程度就 会沿木纹或裂缝 的纹路放电。如果磁极 主绝缘 中, 两层绝缘 的同一位置同时存在缺陷 ,而且两处 的缺 陷存在有位移 ( 磁极线圈的底层和面层 的绝缘是在 线圈上垫一层绝缘板 ,再加上一层较厚的一层绝缘 圈组成) ,则在转子转动时,两处缺 陷错位 ,接地 故障消失 ;停机时两处缺陷又回到同一位置 ,故障 出现 。 ③机组并 网过程中的非同期 、运行过程中系统 冲击等引起 的机组振动 ,使得转子线圈与铁芯之间 产生一定的位移 ;在正常运行时机组离心力的作用 下 ,磁极线圈离开转子磁轭 。这些位移都会使磁极 主绝缘与铁芯之间产生摩擦 。如果铁芯表面不光滑 或有 突 起 的地 方 ,就 会使 磁 极 主绝 缘 因 摩擦 而 受损 。
关于发电机转子绝缘不合格的分析和处理
当转子 正极 或 负 极 对 地 有 电压 时 应视 为 转 子 绝 缘 电 阻 已降 低, 且对 地 电压越 高 , 缘 电阻 降低 的 幅度越 大 。出现 这 种情 绝
况 , 停 机处理 。 应
受 转 子 离 心 力 的 影 响 较 大 。 ⑤ 由 于 运 行 中 通 风 和 热 膨 胀 的
影 响 , 子槽 口处 的槽 衬 保 护 层 老 化 、 转 断裂 甚 至 脱 落 , 槽 口 使 处槽衬 的云母 逐渐 剥落 、 断裂 , 风 吹掉 以及 槽 口积灰 等 因素 被
造 成 。⑥ 转 子 的槽 内 绝 缘 断 裂 造 成 转 子 绝 缘 电 阻 过 低 或 金
3 绝 缘 电 阻 降 低 的 处 理 方 法
清 洗剂 喷射 时 的转 子必 须在 盘 车 转 速下 运 转 , 则 可能 产 否 生因 清洗过 程 不 均 匀 , 成 积灰 死 点 , 子绝 缘 强 度 无 法 提 造 转 高; ⑨ 喷头 喷 出清洗 剂 必须 是雾 状 , 否则 会 因压 力过 大造 成 绝 缘 清 洗 剂 的 耐压 必 须 在 2 v及 5k 转 子线 圈绝 缘 损 伤 ; ⑩
缘 . 绝 缘 电 阻 低 于 2M 2时 应 进 行 处 理 。② 当 I
绝缘 达到 1 r 即 为合 格 , 止 清 洗 ; 0M 2 停 ⑦
方法
在盘 车情 况下 , 空转 8h 2h 使清 洗 剂充 分 挥 发 , ~1 , 再用 1 0 0 0
①
因潮湿 而使 转 子 绝缘 电 阻降 低 , 采用 直 流 电焊 机 烘
干 法或 发 电机 定子 三 相 短路 , 用 自产 热量 进 行 烘 干 。② 利 转 子线 圈绝 缘 老化 , 取拔 护环 方 法 , 体转 子进 行大 修 。③ 采 解 转 子 线圈 端部 积 灰 、 油 , 用 干燥 的压 缩 空 气进 行 吹扫 , 积 采 或 者拆 卸护 环 , 转子 线 圈端部 的 油 、 、 粉进 行清 理 , 后 对 灰 碳 然 对端 部 的绝缘 进 行重 新 处理 。此 方法 工艺 复杂 , 工期 长 , 接 直 影 响发 电机 的经 济效 益 。本 文重 点介 绍用 机 电设 备清 洗剂 处
近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理
近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理姓名:XXX部门:XXX日期:XXX近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理1 引言近尾洲水电厂位于湘江中游,地处衡南、常宁、祁东、祁阳四县交界处,距衡阳市公路75公里,是湘江干流开发规划中的第五级电站。
近尾洲水电枢纽工程主要由大坝、发电厂房和船闸三大建筑物组成,水库总库容4.6亿立方米,正常蓄水位66米,坝顶高程76米,大坝全长810米,安装有三台由奥地利制造的灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量为21.06Mw,总装机容量63.18Mw,设计年发电量2.92亿千瓦时。
是一座具有发电、航运、灌溉等综合效益的水电工程。
近尾洲水电厂发电机型号为SV628/80-155,额定转速75r/min,定子槽数480,转子磁极40对,额定电压10.5kV,额定电流1286.7A。
发电机冷却为具有空气冷却器的双密闭循环强迫通风冷却方式,即回流热空气由密闭循环冷却水冷却、冷却热风后的冷却水流经发电机表层冷却器由河水冷却后循环使用。
2存在的问题在机组运行过程中,1#发机组转子绝缘在运行过程中出现降低。
2009年2月中旬在机组维保中发现转子绝缘仅为0.2MΩ,随即进行了风洞内的全面检查。
检查发现组合轴承与大轴密封良好、未见明显渗油,在风洞内检查未见明显油痕;检查空冷器完好、未见渗水;风洞内干燥、停机加热器及除湿器工作正常;检查转子磁极,从外观检查未见有破损,但转子磁极和定子上的碳粉较多。
对磁极绝缘进行了分段测量,数据如表1,数据测量显示磁极整体绝缘偏低。
表1 磁极绝缘测量表磁极绝缘值磁极绝缘值磁极绝缘值71#~80#0.8MΩ1#~70#0.4MΩ1#~68#0.4MΩ磁极绝缘值磁极绝缘值磁极绝缘值69#~80#第 2 页共 7 页1MΩ1#~40#0.5MΩ41#~80#0.5MΩ通过排查,排除了油、水对磁极的污染,碳粉对磁极的污染是造成绝缘降低的主要原因。
而后对转子磁极进行全面彻底地单个绝缘测量,并1#机转子磁极采用爱斯50带电清洗剂进行全面彻底的清洗,清洗后绝缘提高到4MΩ,但运行一段时间后绝缘又有所下降,后经多次清洗,转子绝缘仍然不稳定。
水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理
水电站发电机转子绝缘降低原因分析与处理发布时间:2021-02-19T09:14:08.423Z 来源:《电力设备》2020年第31期作者:游洋[导读] 摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。
(安顺水力发电厂 561000)摘要:水电站发电机转子绝缘降低,会破坏发电机组的正常运行,严重的情况下,还会致使电机发生跳闸故障因此影响电站发电,使电网形成负荷波动。
由此对水电站安全生产形成较严重的影响。
因此做好水电站发电机转子绝缘降低问题的防护便显得特别重要。
所以在此情况下,本文首先对水电站发电机转子绝缘降低问题进行了详细的探究,之后在此基础上提出水电站发电机转子绝缘降低问题的处理对策,望可以为水电站发电机组的正常高效运行提供相应的参考。
关键词:水电站;发电机组;转子绝缘降低原因;处理对策针对水轮发电机来说,如转子回路只出现了一点接地故障时,因为转子绕组未产生短路回路,并且接地点如不存在故障电流,那么所造成的后果就不会太严重。
然而,如继续出现第二点的接地故障,那么一些转子绕组就会被短接,在此情况下流过接地点的故障电流便会烧坏转子本体,一些励磁绕组会被短接,这样气隙磁场所形成的畸变就会致使转子振动增大。
除此之外,转子如两点接地以后还极有可能形成轴系与水轮发电机的现象。
这些问题均会对水轮发电机运行安全造成影响。
所以在发电机组转子绝缘降低情况发生时,必须及时地对绝缘降低原因进行深入地分析,同时采取有效地处理对策来解决。
1.水电站发电机转子绝缘降低原因 1.1发电机转子出现受潮水轮发电机运行环境当中的空气湿度非常大,因为发电机转子绝缘长期受空气内水分的侵蚀,所以如果发电机的停机时间太长,一定会发生绝缘降低故障。
1.2油雾的影响水电站发电机组设置了上下导、推力,及水导油槽和一些油管路。
如发电机组油槽的密封不够严实,一定会形成油雾,如果问题严重还会出现渗油的情况,在机组运行过程中,这些油雾在受到温度及风的影响下会大量发散,同时吸附于发电机设备表面,特别会附着于发电机的定转子线圈及铁芯的表面,由此这些设备更易吸附灰尘。
发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置
发电机转子绕组对地绝缘低分析及处置摘要:近年来,我国电力事业发展迅速,发电设备的可靠性有长足的发展和提高。
但是在火电机组日常运行中,发电机系统相关故障仍常有出现。
笔者对近期某1000MW超超临界压力燃煤发电机组发电机转子一点接地故障进行分析,提出运行技术措施,并对故障排查确认以及处理进行总结,供大家参考。
关键词:超超临界机组发电机转子一点接地分析及处置一、概述及故障现象某电厂超超临界压力燃煤发电机组,锅炉、汽轮机和发电机由上海电气集团设计制造,发电机型号为 THDF125/67,额定容量1112MVA,额定输出功率1000MW,自并励静止可控硅整流励磁系统。
2023年5月,机组C修结束,启动前测量发电机定子绕组、励磁系统绝缘,测得发电机定子绕组绝缘15/60S:102/131MΩ,吸收比:1.28,发电机定子绝缘合格。
测得励磁系统(含转子)绝缘1.28MΩ,励磁系统绝缘≧0.5MΩ标准值,绝缘合格。
5月15日,在发电机并网后,DCS及FECS上间断触发“发电机转子1点接地”灵敏段警告。
FECS系统数据显示,并网后励磁电压180V,其中正极电压160V,负极电压-20V。
负极对地电阻阻值低,在5-15kΩ之间波动,α值(接地位置)为0%左右。
随着机组运行,负荷增加,励磁系统投运行时间延长,转子及励磁回路运行温度上升后,转子励磁回路负极对地绝缘值(RG)有逐渐上升趋势,转子接地报警消失。
15日转子接地报警频繁,16日只有一次报警,17日后未出现报警。
接地电阻波动范围,15日在5-15kΩ之间,16日在13-17kΩ之间,17日在14-20kΩ之间。
其后在27-37kΩ之间(在30kΩ以上的数据占比大),α值在2-3%之间波动,“转子1点接地”灵敏段报警消失,但励磁系统负极对地绝缘值仍然偏低。
二、转子接地保护装置说明该厂发电机转子接地保护装置采用南瑞继保的RCS-985RE注入式发电机转子接地保护装置。
近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理范本(2篇)
近尾洲水电厂发电机组转子绝缘低故障处理范本引言转子绝缘低故障是发电机组运行中常见的故障之一,如果不及时处理,会给发电机组的正常运行带来严重影响甚至损坏设备。
本文将从故障处理的具体操作流程、注意事项和常见解决方法等方面进行详细介绍,以便工程师们能够迅速、有效地处理转子绝缘低故障。
一、故障处理的具体操作流程1. 故障判定:当发电机组运行过程中出现电流突然增大或不稳定现象时,首先需要判断是否是转子绝缘低故障引起的。
可以通过检查转子绝缘电阻值来确认。
2. 断电检修:在确认转子绝缘低故障后,首先需要断开电源,确保安全。
然后进行检修工作,具体步骤如下:a) 全面检查转子绕组是否存在局部烧毁或断裂的情况,特别是在转子槽部分以及接线处;b) 检查转子绕组的绝缘外层是否存在裂纹或破损,需要仔细观察;c) 清洗转子绕组表面,使用干净的布料擦拭;d) 修复或更换故障的转子绕组,确保绝缘性能能满足要求。
3. 架空试验:经过修复或更换后的转子绕组需要进行架空试验,具体步骤如下:a) 将转子绕组接地,确保安全;b) 连接绝缘电阻测试仪,测量转子绕组的绝缘电阻值;c) 利用高压电压表对转子绕组进行高压测试,通常使用1000V或更高的电压进行测试;d) 根据试验结果判断绝缘性能是否满足要求。
4. 复电运行:如果经过架空试验,转子绕组的绝缘电阻值和绝缘性能都满足要求,那么可以进行复电运行。
在复电运行过程中,需要注意以下事项:a) 首先进行空载试运行,观察发电机组的运行状态是否正常,检查电流是否稳定;b) 如果空载试运行正常,逐步增加负载,观察变化;c) 监测转子绕组温度,确保不超过允许范围;d) 定期检查转子绕组的绝缘电阻值,确保长期运行稳定。
二、注意事项1. 安全第一:在处理转子绝缘低故障时,必须遵循安全操作规程,确保自身安全和设备安全。
2. 仔细观察:在检查转子绕组时,需要仔细观察绕组表面是否存在问题,如局部烧毁、断裂、裂纹或破损等,以便及时发现并解决。
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发电机转子绝缘不合格的简单处理方法
作者:佚名 2011-9-11 9:47:12 来源:毕业论文网
[摘要]本文主要介绍空冷式发电机转子绝缘为零原因的分析与处理方法,重点介绍了发电机转子非金属性接地情况的简单而快速处理的方法。
此方法既不用抽转子,也不用拔护环,并且所用的时间短,费用低,经济效益高。
1 发电机转子绝缘降低的主要原因
1.1转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。
1.2转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。
1.3滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。
1.4由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。
这种原因受转子离心力的影响较大。
1.5由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。
1.6转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。
2 转子绝缘的检查方法
2.1停机后的检查方法: 用1000伏摇表测试转子对地绝缘,当绝缘电阻低于
2MΩ时应进行处理。
2.2运行中的检查方法: 发电机在运行中通过在线转子绝缘监测装置进行测量,当转子正极或负极对地有电压时应视为转子绝缘电阻已降低,且对地电压越高,绝缘电阻降低的幅度越大,出现这种情况,应停机处理。
3 绝缘电阻降低的处理方法
3.1因潮湿而使转子绝缘电阻降低,我们采用直流电焊机烘干法或采用发电机定子三相短路,利用自产热量进行烘干。
3.2转子线圈绝缘老化,则采取拔护环方法,解体转子进行大修。
3.3转子线圈端部积灰、积油,通常处理的方法:
3.3.1用干燥的压缩空气进行吹扫。
3.3.2采用拆卸护环,对转子线圈端部的油、灰、碳粉进行清理,然后对端部的绝缘进行重新处理。
此方法工艺复杂、工期长,直接影响发电机的经济效益。
3.3.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘,笔者重点介绍这种方法。
4 机电设备绝缘清洗剂方法处理转子绝缘
4.1前几年,我厂接连出现发电机转子绝缘降低,严重影响了发电机的正常运行。
发电机转子的正负极对地最高电压达到180-200伏,针对出现的这种问题,我们采取了除拔护环之外的所有方法,但效果都不明显,并且出现了一种异常现象,也就是在冷态情况下转子绝缘合格,在热态情况绝缘下降,并网后,出现绝缘不合格。
我们在5号发电机上做试验,从冷态到额定转速3000转/分,出现下列数据:
分析以上数据,我们排除了转子绝缘老化问题(因为我厂发电机当时投产不到10年),得出了转子绝缘电阻与转速有关也就是与转子旋转的离心力有关。
初步判断,为转子端部积灰、积油。
这一问题只能采用拔护环的处理方法,但我们厂不具有拔护环的条件。
所以我们试着采用机电设备清洗剂进行清洗,最后取得了明显的效果。
4.2机电设备清洗剂处理发电机转子绝缘的方法
4.2.1清洗剂的选择
4.2.1.1绝缘性能良好,耐压在25kV及以上;
4.2.1.2在常温下不易燃烧且易挥发;
4.2.1.3能清洗引起电气设备绝缘降低的粉尘、油污、水分等杂质,且不留残渣;
4.2.1.4对电气设备的绝缘无损伤;
4.2.2具体的操作方法
4.2.2.1打开发电机定子两侧的大小端盖;
4.2.2.2采用普通的汽车清洗机进行清洗,出口压力调整到04-1Mpa,喷头喷出液调整到雾状,将喷头伸入转子前端的通风口进行喷射清洗;
4.2.2.3清洗时转子必须在旋转状态下进行,转速在每分钟7-8转;
4.2.2.4两个端部分别进行连续清洗10-30分钟;
4.2.2.5喷射过程采用清洗剂回收装置,回收的清洗剂经沉淀过滤后可重复使用;
4.2.2.6清洗过程中,用1000V摇表对转子绝缘进行测试,绝缘达到10MΩ即为合格,停止清洗;
4.2.2.7转子绝缘合格后,在盘车情况下,空转8-12小时,使清洗剂充分挥发,再用1000V摇表测试转子绝缘,合格后回装发电机端盖,开机运行。
4.2.2.8清洗剂喷射时的转子必须在盘车转速下运转,否则可能产生因清洗过程不均匀,造成积灰死点,转子绝缘无法提高;
4.2.2.9喷头喷出必须是雾状,否则因压力过大造成转子线圈绝缘损伤;
4.2.2.10绝缘清洗剂的耐压必须在25kV及以上,且挥发性良好,这样才能使绝缘清洗剂在线圈上形成一层绝缘性能较高的镀膜,提高转子绝缘强度;
5结论
5.1发电机转子绝缘不合格主要原因一是不按规程操作,二是转子线圈端部积灰、积油和积碳粉造成。
5.2除了解决发电机端瓦渗油之外,还要加强对发电机端盖的密封,防止灰尘进入发电机内部。
5.3用机电设备清洗剂处理转子绝缘电阻的降低,最长时间不超过20小时。
这种处理方法比拔护环费用低,时间短,经济效益高。
5.4清洗剂不仅能把转子端部的灰尘、油污清理出来,最主要的是在转子线圈端部镀上一层高绝缘介质,从本质上提高转子的绝缘强度。
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