液化气脱硫醇工艺操作培训

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Ⅲ、抽提剂循环
整个抽提系统需约156吨循环抽提剂,按最终碱浓度15%,除臭精制液浓 度10%配置,并开泵自循环1小时,确保混合均匀。改好流程将配好的抽提剂 打入二级抽提沉降罐V-3303,控制液位40% ,开半贫液抽提剂泵P-3301向一 级抽提罐V-3302注循环剂,控制界位40%。循化剂压入再生塔,塔满后由塔 顶部自流入V-3304,控制三相分离罐罐V-3304界位30%时。
再生催化剂装填与处理
Ⅰ、支撑格栅的安装
装填下段支撑格栅,然后十字交叉铺两层粗不锈钢丝网、两层细不锈钢 丝网。支撑格栅和丝网用螺栓固定在支撑圈上。每层丝网的直径要比塔内径 大400mm,靠塔璧一周折起200mm。
Ⅱ、填料段装填
支撑格栅安装好后,先装填φ10惰性瓷球200mm,然后装填固定床再生催 化剂。装填固定床再生催化剂时,边装边用除盐水(或软化水)冲实。
原油中含有大量的硫化物,所以液化气中也含有一定量的不同种类的硫 化合物。正常情况下,精制前液化气中主要含有H2S、甲硫醇、乙硫醇和少 量COS、CS2、甲硫醚等含硫化合物。吸收稳定操作不好时,液化气中也会夹 带微量丙硫醇、丁硫醇和噻吩。 无机硫H2S占液化气总硫的90%以上。 H2S 脱除后,硫醇硫含量最高。硫醇硫的含量占到全部有机硫的90%以上。而羰 基硫和甲硫醚等总共不过10%。
Ⅲ、压料格栅的安装
催化剂填料装填到压栅支撑圈附近时,停止装填,铺设压料下格栅。然 后十字交叉铺两层粗不锈钢丝网、两层细不锈钢丝,上面装填φ10瓷球约 100mm高。再十字交叉铺两层粗丝网。最后,用螺栓将压料下格栅、丝网、 瓷球及压料上格栅固定在支撑圈上。
注:催化剂床层装填完毕后,向T-3302打入除盐水约5m³,用泵P-3302A经过 滤器打循环将粉末过滤直至循环的除盐水澄清。
河北精致科技有限公司
开车操作程序 碱液和循环抽提剂配制
Ⅰ、系统氮气置换并建立压力
自液化气来路管线充入氮气,逐步将预碱洗、一、二级抽提罐、液化气 水洗罐、砂滤塔、聚结过滤器内空气赶净(检测排空气体中氧含量不大于 0.5%V为准),并建立液化气路径压力为0.6Mpa。
Ⅱ、预碱洗
改好流程,预碱洗沉降罐收15%的液碱10m3碱液,接近预碱洗罐界位的一 半。
装置规模及组成
河北精致科技有限公司
本液化气脱硫醇装置设计能力为处理催化液化气25万吨/年,装置处理量 上限:32.5万吨/年、处理量下限:12.5万吨/年。年设计(运行)时间8000 小时。
原料、产品规格 原料性质:
硫化氢含量:正常20μg/g,最大50μg/g
硫醇含量: 正常500μg/g,最大1000μg/g
Ⅴ、如果预碱洗罐的安装标高低于抽提罐时,配管时是否采取了防止贫抽提 剂倒入预碱洗罐的措施。如果预碱洗是强制循环,更需要防止预碱洗碱液倒 入胺液沉降罐,造成对脱硫剂的污染。
仪表
河北精致科技有限公司
Ⅰ、界位或液位测量如果选用的是磁翻板,检查磁翻板上表示的所测介质的 密度和实际介质的密度是否对应。
Ⅱ、液控、压控、流量控制等调节阀的作用形式是否正确,调节阀的安装方 向是否正确,流量计的测量范围是否合适。
山东天弘化学有限公司 9万吨/年乙丙橡胶及原料配套工程项目
140万吨/年催化裂化装置产品精制 催化液化石油气脱硫醇单元工艺操作手册
石油液化气及硫形态分布
河北精致科技有限公司
炼厂的液化气主要来源于催化裂化、延迟焦化、常减压、加氢等石油加 工装置,是石油加工过程中所得的一个馏分产品,主要组成为C3、C4烃类 (丙烷、丙烯,丁烷、丁烯)。常温常压下为气体,常温高压下为液体,所 以叫液化气。
反应方程式:
RSH + NaOH ⇌ RSNa + H2O
油相
水相
(从油品中脱除硫醇硫)

2RSNa + 1/2 O2 + H2O 水相
RSSR +2NaOH (从碱中脱硫醇负离子) ⑵ 油相
首先由强碱(NaOH)与硫醇反应生成硫醇钠,硫醇钠溶于碱液中,从而 从液化气中脱除;抽提有硫醇后的碱液(即富溶剂),在催化剂作用下通入 空气将硫醇氧化为二硫化物脱除再生,再生脱除了硫醇后的碱液(即贫溶剂) 循环使用,可以避免大量碱渣的产生。
分离,水洗后的液化气从V-3305顶压出,经砂滤塔T-3301和聚结分离器脱去
微量抽提剂后出装置。作参数
氧化再生塔部分
Ⅰ、再生部分操作参数
项目 循环剂再生量,m3/h 氧化风注入量,Nm3/h 氧化风压力,MPa(表) 氧化塔顶操作压力,MPa(表) 尾气压力操作,MPa(表) 氧化塔操作温度,℃
除臭精制液
河北精致科技有限公司
Ⅰ、除臭精制液主要由天然植物酸鞣花酸和烷基醇反应制得的水性溶剂。
Ⅱ、提高抽提剂中硫醇的溶解度,进而提高抽提剂与硫醇的反应活性。
Ⅲ、提高再生过程中溶剂的溶氧能力,提高硫醇钠向二硫化物转变的活性。
Ⅳ、提供脱硫醇溶剂对羰基硫的溶解,促进羰基硫水解。
氧化再生部分
河北精致科技有限公司
Ⅱ、脱除液化气夹带的富胺液。富胺液中的腐蚀产物、降解产物等极性化合 物会造成脱硫醇催化剂中毒。
Ⅲ、防止液化气铜片腐蚀。装置无预碱洗或预碱洗沉降不好时,抽提碱液中 会出现HS-离子, HS-离子在弱氧化环境下会形成单质硫,单质硫是铜片腐 蚀的主要原因。
抽提部分
河北精致科技有限公司
抽提溶剂中加入功能强化助剂使抽提剂硫容量增大,提高再生活性、延 长了使用寿命;抽提剂中不含有催化剂,消除了抽提过程形成二硫化物副反 应的主要因素,使脱硫醇过程实现了深度脱硫。
河北精致科技有限公司
ห้องสมุดไป่ตู้ 硫醇抽提部分
Ⅰ、硫醇抽提部分操作参数
项目
操作参数
循环剂碱液浓度,%(m/m)
10~15
循环剂除臭精制液浓度%(m/m)
10
操作温度,℃
30-40
混合反应器剂烃比,(v/v)
0.4
操作压力,MPa(表)
1.35-1.45
Ⅱ、抽提段特别是一级抽提罐,剂烃界位必须保持平稳。循环剂界位不得太
安全阀
安全阀的定压是否合适。
开工前试运行 吹扫、试压
河北精致科技有限公司
设备就位管道仪表安装完成后,应按照工艺流程先后,风吹扫清理管路 中的焊渣,并对设备、管路试压,检查漏点等。检查各现场仪表按装情况是 否到位,电力系统,中控控制系统调试完成后,检查调试各压力、液位、流 量的变送信号是否正常。
工艺检查
Ⅰ、首先检查工艺流程是否正确,预碱洗文丘里管混合器离预碱洗罐越近越 好,降低压降,并且安装时要低于脱水包位置。
Ⅱ、系统开停工能否正常补碱和退碱。
Ⅲ、助剂能否打入系统。配剂罐有没有自循环线。反抽提油接口位置,能否 保证进脱硫醇系统压力,反抽提油有没有循环线。
Ⅳ、检查氧化塔是否有再生循环线,正常开工前氧化塔需清洗,生产非正常 (再生)时是否能够切出。
河北精致科技有限公司
操作参数 22.727 40~80 0.7~0.9 0.30~0.40 0.20~0.25
40
Ⅱ、反抽提油 反抽提油采用连续注入连续抽出流程。为了提高循环剂再生效果和反抽
提效果,在反抽提后油的总硫增加不高时,可实现部分循环使用,以降低新 反抽提油的注入量。
硫化氢的脱除
硫化氢的脱除是以可逆的化学反应为基础,以碱性溶剂为吸收剂的脱硫 方法,溶剂与原料气中的酸性组分反应而生产某种化合物;吸收了酸性气的 富液在升高温度、降低压力的条件下,该化合物又能分解而放出酸性气。醇 胺法是液化气脱硫化氢最常用的方法—胺脱。
硫醇脱除原理
河北精致科技有限公司
Merox抽提氧化法是液化气最广泛采用的脱硫醇技术,依据硫醇的弱酸性 和硫醇负离子易被氧化生成二硫化合物这两个特性。
低,防止液化气进入再生塔。
Ⅲ、控制精制后液化气硫醇硫不大于5µg/g和总硫不大于15µg/g,连续出现 不合格时马上更换新循环剂。
Ⅳ、计算好换剂的量,预先在配剂罐准备好新的循环剂。在保证循环的状态 下,逐步将V3302、V3303、V3304内循环剂退出,控制V3302、V3303、V3304 界位10%,再补入新循环剂至正常界位。最后清扫排渣线和补剂线。
Ⅳ、氧化塔注非净化风
氧化再生塔控制尾气出口压力0.2MPa,起动剂循环泵,调节一、二级抽 提沉降罐、三相分离罐界位,控制50%。
石油液化气、反抽提油投料
河北精致科技有限公司
Ⅲ、液化气进料
缓慢引入液化气,控制液化气出装置操作压力在1.2Mpa左右。
Ⅳ、反抽提油投用
脱硫醇系统正常后,把反抽提油(稳定汽油)引入脱硫醇系统,建立反 抽提油循环。反抽提油循环正常后分析反抽提油进出装置的硫含量。依据实 际情况,可适当调节反抽提油循环量,增加或减少反抽提油的循环量,提高 反抽提油效果。
非活性硫含量小于5µg/g,C5含量≤0.5%(v)
密度(20℃):0.56t/m3。
产品规格
液化气石油气抽提脱硫醇后
硫醇硫(µg/g)
≤5
总 硫(µg/g)
≤15
河北精致科技有限公司
开工前设备检查
设备检查
所有设备都要把人孔打开,更换垫片,检查设备尺寸、开口方位是否达 到设计要求。进入罐内进行检查:入口管伸入深度是否合适。特别是三相分 离罐,检查隔板高度是否合适,焊接是否严密,界位上开口位置是否低于隔 板高度。除沫器安装是否牢固。
水联运
动力系统、控制系统等就位后,应用水模拟原料检测设备的动力运行情 况、仪表正常显示情况,并彻底清洗设备及管路。
吹扫、试压、水联运注意事项:
河北精致科技有限公司
启动泵前必须先在泵入口法兰加40-60目的过滤网,防止焊渣损坏泵叶轮,
调试后拆卸并清理。
混合反应器、流量计、调节阀等设备。开始时水应先走旁路,运行一段时间
Ⅱ、防止催化剂富集造成的中毒,稳定了催化活性,确保硫醇钠向二硫化物 的转变活性。
Ⅲ、实现再生催化剂和抽提碱剂的分离,防止抽提时有催化剂存在造成的副 反应发生。
反抽提部分
河北精致科技有限公司
再生工艺采用剂、风、油三相混合接触反应技术,油剂接触时间长,使 再生反应形成的二硫化物能够及时转移到反抽提油中,强化了再生反应推动 力,大大提高了再生和反抽提效果。
后再切换。认真查看控制调节、液位计、压力变送等是否灵敏,显示是否准
确稳定。
起泵前检测各泵的保养情况、正反转是否调试到位、启动运行后确保无杂音、
流量稳定。建议运行几个小时,检测泵的长期运行能力。试车结束后,应更
换各泵的润滑油。
河北精致科技有限公司
辅助料及氧化再生塔处理 辅助原料的准备
1、碱液:70吨。2、需准备除臭精制液14吨。3、脱硫醇再生催化剂62m3
采用固定床催化剂专利技术,使催化剂与抽提剂分离,既提高再生活性 又防止抽提时发生生成二硫化物的副反应。另外,空气与循环剂经混合器预 混合后再在塔底分布。剂风接触充分,均匀分布有保证。再生温度30-40℃, 实现常温再生。
GL-20脱硫醇再生催化剂
河北精致科技有限公司
Ⅰ、脱硫醇再生催化剂以椰壳活性炭为载体,经过高温蒸煮活化、4磺化酞菁 钴乙醇溶液浸渍、醇胺钝化、低温干燥后制得。
液化石油气水洗部分
河北精致科技有限公司
Ⅰ、液化石油气水洗部分
项目 压力操作,MPa(表)
操作温度,℃ 水烃比,体积 水单耗,kg/t液化气
操作参数 1.25~1.3
40 0.3 1.2
Ⅱ、脱硫醇合格的液化气从V-3303顶部压出,与循环水水洗混合,通过液化
气水洗文丘里混合器M-3306充分接触后,进入液化气水洗沉降罐V-3305进行
正常生产操作控制 预碱洗部分
Ⅰ、预碱洗操作参数
河北精致科技有限公司
项目 预碱洗碱液浓度,%(m/m)
操作温度,℃ 混合器碱烃比(v/v)
操作压力,MPa(表)
操作参数 10~15 30-40
0.3-0.5 1.5
Ⅱ、预碱洗换碱
控制预碱洗后液化气的硫化氢含量不大于2mg/Nm3和铜片腐蚀合格,预 碱洗后液化气的硫化氢含量大于2mg/Nm3或铜片腐蚀不合格时,马上更换预 碱洗碱液﹙或预碱洗碱液浓度≤6%﹚。更换时在保证预碱洗循环正常的情况 下,使碱液液位降至最低;再补入新碱液到原操作界位。
液化气脱硫醇工艺流程简图
河北精致科技有限公司
精制液化气
预碱洗
一级抽提
二级抽提
水洗
再生
尾气
液化气进装置
半贫剂泵







氧 化

新抽提剂自配剂罐来 氮气自系统来 新反抽提油进
反抽提油出
稳压自动反洗过滤器
贫剂泵
脱氧塔 反抽油循环泵
预碱洗部分
河北精致科技有限公司
Ⅰ、脱除胺脱未尽的H2S。因为H2S消耗大量的抽提碱液,使抽提碱液的浓度 降低生成硫化钠,而硫化钠浓度的增加会抑制溶剂对硫醇的抽提能力。
相关文档
最新文档