液化气脱硫醇装置运行情况总结

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液化气脱硫醇装置运行情况总结

一、装置情况简介:

液化气脱硫醇装置由南京金炼科技有限公司设计,2009年4月份建成,12月份随1000万吨/年炼油装置同时开车,开车初期运行平稳,产品质量合格。

装置将纤维膜分离技术和Merox工艺很好的结合到一起,提高了液化气脱硫醇的效率。基本流程如下:

脱硫后的混合焦化液化气经焦化液化气过滤器(SR-301A/B)后,从一级液化气脱硫醇罐(D-301)上部进入一级脱硫醇纤维膜接触器(FFC-301),在纤维膜的表面液化气与自二级碱洗沉降罐(D-302)来的碱液接触,使含有的少量硫化氢以及硫醇被碱液抽提出来进入碱液。之后液化气和碱液依靠重力在一级液化气脱硫醇罐(D-301)沉降分离。为保证液化气中的硫醇脱除至满意的效果,串级设置两台液化气脱硫醇纤维膜接触器。脱除了硫化氢及硫醇的焦化液化气从一级液化气脱硫醇罐(D-301)的顶部流出,从上部进入二级脱硫醇纤维膜接触器(FFC-302),在纤维膜的表面液化气与再生后的碱液接触,进一步脱除硫醇,经二级液化气脱硫醇罐(D-302)沉降聚结分离,进入水洗纤维膜接触器(FFC-303)与除盐水接触,使液化气中的溶解性杂质溶于水中。从液化气水洗罐(D-303)顶出来的精制液化气至产品罐区。除盐水经除盐水过滤器(SR-303A/B) 过滤后,由除盐水注入泵(P-305)间断加入,含油污水间断排出。

从一级液化气脱硫醇罐(D-301)底出来的碱液经碱液加热器(E-301)加热至60℃并与一定量的空气混合后进入氧化塔(C-301),在塔内被空气氧化为二硫化物,碱液得到再生。再生后的碱液依次经过二硫化物沉降分离罐(D-304)、碱液冷却器(E-302)冷却至40℃后,从碱液再生沉降罐(D-305)上部进入碱液再生接触器(FFC-304),在纤维膜表面,碱液和轻石脑

油接触,使碱液中的少量的二硫化物被轻石脑油抽提出来。轻石脑油作为抽提溶剂经汽油循环泵(P-304A/B)循环使用,部分含轻硫石脑油外甩出装置,同时补充少了新鲜的轻石脑油,以控制抽提的总硫含量。再生后的碱液进碱液循环泵(P-303A/B)送回二级碱液接触器(FFC-302)循环使用。

流程图见附图.一

二、运行情况介绍:

装置从开工到2010年2月25日,液化气总硫一直保持合格,在此期间,原油硫含量一直维持在0.5%左右,液化气进脱硫醇前总硫维持在不大于4000mg/Nm3。自2月26日后,炼油部开始调整原油硫含量至1.2%,液化气总硫出现不合格,经车间多次调整工艺参数,液化气总硫仍不能合格(数据见附表二),为此,炼油部聘请石油大学专家和设计公司来到现场研究解决方案。

在此过程中,先后提出了以下解决方案:

1、提高石脑油外送量至2t/h(原1t/h),降低石脑油停留时间。

2、降低二硫化物分离罐D-304压力至 0.23Mpa,降低碱液中氧含量。

3、提高E-302循环水流量,尽量降低碱液温度,降低碱液中氧含量。

4、提高催化剂浓度至225-250PPm。

5、改用液态磺化态箐钴,提高催化剂溶解度。

6、委托石油大学对液化气做形态分析,另外增加分析位置及项目,由原5个采样点增加到

9个,分别为胺洗后、水洗后硫醇和总硫,一级、二级脱后总硫,再生前、萃取前、萃取后碱液硫醇钠、硫化钠、碱浓度,石脑油进的总硫、硫醇,石脑油出的硫醇,帮助分析确认原因。

7、采裂化重石脑油和萃取后碱液,按1:1比例充分混合静置后,分析前后重石硫含量,评

价萃取后碱液效果,为评价萃取效果提供数据。

三、调整分析结果及解决方案

1、原料性质变化对装置造成一定的影响,但不是根本原因。

2、石脑油萃取试验发现再生后碱液二硫化物仍达到4000ppm以上,分离不合格。

3、通过对比发现,美国Merox工艺和南京金炼科技有限公司的工艺存在一定区别,美国

Merox工艺采用了两级二硫化物萃取分离工艺,而后者只是一级萃取,分离效果相对较差,导致一部分二硫化物分离不完全,带入二级碱洗系统后融入液化气,造成液化气总硫不合格。

解决方案:

1、增加石脑油循环量至12t/h,提高石脑油进装置量不小于2t/h,提高萃取效果。

2、委托设计单位改造

附图一

附表二

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