创新装车方式提高运输效率
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创新装车方式提高运输效率
[摘要]机械化装车并非是通过改变单一的装车方式就可以完成的工程,它涉及企业物流流程的再造及硬件设施的增加与改造,通过集约化的管理与各环节的配合才能达到高效快捷的运输目标。本文对现有的装车模式、站台的扩建及产品的储存方式等分析后提出一些方案,从而达到现代物流的管理模式,实施了机械化配套,努力降低运输成本,最大限度地提高装卸效率。
[关键词]机械化;货运;运输;叉车;装车模式
1 技改方案的提出
近几年股份公司运输任务逐年增加,铁路运输量从2002年48万吨到2011年280万吨,因运量增加,装车人力不足造成的“民工荒”已困扰销售分公司多年,运输量与运装车能力不足的矛盾已十分突出。特别是在2010年12月—2011年2月,由于装车人员的严重匮乏,销售分公司每天3列车的装车工作都完成得十分困难,每列车在站内的停时均在12小时左右,而铁路给的停留时间为4小时。以人力为主的装车形式已无法满足集团发展物流运输要求。单一靠劳务人员装车的模式必须有所突破,不及时改变现有的装车方式以解决装卸工的劳力短缺与运输的矛盾,将会严重影响到公司发展。
2 技改方案措施的实施
运输管理部作为销售分公司运输工作的组织、协调、指挥者,大胆尝试,创新思路,协同公司各货运车间,部门克服场地、人员、设备、技术等困难在机械化装车试验方面开展了卓有成效地工作。
第一阶段:2008年8月—2009年年底,皮带机装车试验。2008年8月,销售公司利用皮带传送装车机,进行机械化装车首次试验。皮带传输机一端放在货位前,另一端伸入到车皮内,车皮外由两人往皮带上放置钾肥,由皮带传送到车皮内,再有人工在车皮内进行码放。
这种方式在一定程度上减轻了装卸工的劳动强度。但是存在诸多弊端:要在站台铺设电缆安装插座、装车人员没有减少、皮带机体积大移动十分困难、在装车过程中依据货位的远近要不断移动皮带机、外部放置钾肥少不规则就会出现皮带卡死及计数错误、装车时间没有提高。因此此种方式被否决。
第二阶段:2010年2月—2010年7月。叉车(平叉)与硬质铁托盘结合装车试验。首先在货场将钾肥按要求码放在铁托盘上,在倒运至站台。装车时由叉车(平叉)将托盘挑至车厢内,再由装卸人员进行码放。
这种方式减轻了装卸工的劳动强度,装车时间有所提高。但其弊端在于:装车人员没有减少、由于车厢空间及装车重量的因素铁托盘不能直接装入车中,因
此需要专门的托盘存放场地且资金投入大。
第三阶段:2010年7月—2010年11月。叉车(平叉)与软托盘结合装车试验。同样在货场将钾肥按要求码放在软托盘上倒运至站台,装车时由叉车(平叉)挑托盘直接进入车厢内装车。
这种虽然不用将软托盘取出可直接装车。但是由于受车厢空间的限制,叉车(平叉)只能将车厢两端的钾肥装车,靠近门口的货物还是需要由人工进行装车,不能实现机械全过程装车,仍然需要较多劳动力。
第四阶段:2010年11月—2011年4月。叉车(十字吊叉)与软托盘结合装车试验。经过反复试验,对叉车(平叉)进行了改进,将叉尖由平式双齿改为十字可旋转吊叉,将单一门架侧移改为门架、十字吊叉双侧移且增加了侧移度及门架的前倾角度。
此种改进减小了叉车的空间尺寸,便于叉车在车厢内的移动,而且由于十字吊叉的可旋转性及叉车侧移结构的改进,解决了叉车装车过程中在车厢内的死角问题。钾肥在货场按要求码放在软托盘上倒运至站台,再由叉车(十字吊叉)将软托盘挑入车厢内,叉车完全可将全部货物装入车厢中,满足了机械化装车的要求。
3 实际应用效果
2011年4月机械化装车工作方面取得了可喜的成绩,并在实际装车中得到了可靠地检验。
以2010年年底2011年年初和2011年年底及2012年6—8月三个时间段铁路给车、装车进行对比进行说明:
31 给车量
2010年年底2011年年初,铁路每天给车3列(138辆)。2011年年底铁路每天给车6列(276辆),2012年6—8月铁路每天给车4~6列日均182车,其中2012年7月2日装车达337辆合计运输21201吨,而2012年8月专用线装车创纪录的突破39万吨大关。
32 装车时效
2010年年底2011年年初,由于装卸工严重不足,每一列车需要二次装车,3列车相当于装6列。装卸工因严重超劳经常不能按时装车,每列车在站停时12小时以上。而2011年年底及2012年6—8月,这两阶段由于采用机械化装车,每列车的停时均控制4小时以内。
(1)时间对比,以人工装车计算,每装一节车皮需要80~100分钟,实施
机械化装车后,一批次装车可节约40~60分钟。
(2)天气因素对比,装卸作业在室外进行,遇到较大的雨雪及风天时则无法进行正常的装车作业,而高温天气由于体力消耗过大,装车速度会明显降低,使用叉车装车时,叉车直接将货物送入车皮内,装卸工作基本在车内进行,可有效避免以上的影响。
33 装车人员对比
正常情况下,按每列车47辆计算:人工装车每辆车需6人,一列车需47×6=282人。使用叉车装车每节车皮仅使用3名装卸人员就能满足,需要141人,减少141人。
2010年年底2011年年初,专用线共有装车组25个每组5人共计125人,每天只能装3列车,且完成的十分困难。而2011年底及2012年6—8月,采用机械化装车。每车3人(在人员相对紧张时两人也可进行装车作业)共138人,可装6列车。
依靠人力装车时,对装车人员的体力要求非常高,因此装卸工大多要求为25~35岁的壮劳力。而实施叉车机械化装车极大的降低劳动强度和节省了体力,对装车劳务人员的体力、年龄、性别等要求适当的放宽,增加了该行业的从业人员的基数。
以上仅只在装车一个环节对人工和机械进行对比。而机械化装车是一个系统工程,如从产品下线、包装、上站等整个链条进行对比,所产生的经济效益将更加可观。
此外,机械化装车时站台上车辆较多,为避免事故的发生,在机械化装车试验过程中,不仅制定了装车所需软托盘的标准,而且还制定了装车所配套的机械上货标准、机械作业安全标准、机械装车码放标准等相关标准,在2011年4月专用线全面推广机械化装车至今,从未因机械问题发生安全事故。
根据销售分公司对所属劳务队的摸底调查,在未来2~3年内,现有的一批装卸工随着年龄增加、伤病等原因将逐步减少,装卸工这种体力劳动和熟练人员的招收也更加困难,劳务人员不足,运输量与用工量不协调的矛盾将会严重影响盐湖股份公司发展。
机械化运用到实际装车作业后从表面上看较好地解决了“民工荒”的问题,降低了相对的成本,但更深层次的是提升了公司物流的管理水平,体现了物流为营销服务的宗旨,从根本上解决了市场与物流的矛盾,使产品与物流更紧密地结合,使产品较快地完成由产品到商品,商品转化为资本的能力。为更好地占领市场实施营销战略与策略提供有力的支撑。
参考文献: