旋挖桩处理方案

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浙江广丰建设集团有限公司浙华·金域滨江

项目

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桩基处理方案

一、工程概况

工程名称:浙华·金域滨江项目。

建设地点:张家界市永定区官黎坪组,澧水河南岸,滨南路以东,兴民路以西。

建设单位:湖南省浙华投资置业有限公司。

设计单位:上海建工设计研究院有限公司。

监理单位:湖南稼沛工程咨询有限公司。

施工单位:浙江广丰建设集团有限公司。

项目概况:本项目9#栋为钢筋混凝土剪力墙结构,地下1层,地上24层,基础为旋挖灌注桩基础。共设计59根桩,桩径800mm,其中28根单根竖向力承载特征值为3800KN,31根单根竖向力承载特征值为4200KN,桩端进入持力层中风化砂砾岩不小于1m。

二、主要地质情况

根据本工程施工图纸及本工程岩土工程勘察报告,场地地层主要由杂填土、淤泥、粉质粘土、卵石、强风化和中风

化砂砾岩构成。

地下水位:根椐勘探资料,地下水位埋深10.1m~12.2m,水位高程149.078m~150.434m。

场地土层分布特征及物理力学性质如下:

1)、回填层

1-1杂填土:灰黑、褐黄、褐红等杂色,稍湿,松散,不均匀。成分有粉质粘土,建筑弃土,建筑垃圾,成分多变。填筑时间不超过三年,未完成自重固结。层厚6.1-8.5m。底层标高149.878m~156.53m。

1-2淤泥:灰黑色,流塑,饱和,含有机质,有异味。主要由粉粒和粘粒组成。该层厚0.7-1.1m,底层标高155.035m~155.834m。

2)、粘土层

2-1、粉质粘土层:上部浅灰色,可塑,中下部褐黄色,可塑~软塑状,冲洪积成因,切面光滑,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,压缩中等,含5~15%粉细砂,含量自上而下递增。该层厚2.7m-4.9m,底层标高150.943m~152.335m。

2-2、卵石:褐灰、灰白、褐红等杂色,饱和,级配较差,大于20mm颗粒质量大于总量的50%,其中:粒径大于400mm,

漂粒含量约5%,分布不均匀,余为砂砾及15~20%粘性土充填。颗粒主要成分为灰黑,褐灰,灰白等杂色砂岩,灰岩等,中风化-微风化,磨圆度一般,呈次圆状,部分棱角状。稍密~中密。从上往下,密实度和均匀性渐好,分布不均匀。该层厚度为6.1m-8.5m,底层标高为143.778m~144.086m.

3)、砂砾岩:

3-1、强风化砂砾岩:紫红色,砂砾质结构(砂砾成分主要为灰黑色强风化页岩碎屑,粒径1-3mm),厚层状构造,泥质胶结,夹薄-中厚层泥质粉砂岩,岩质软,手可折断,岩芯呈碎块状,少量短柱状。该层厚0.7m-2.4m,底层标高142.386m~144.035m。

3-2、中风化砂砾岩:紫红色,砂砾质结构,厚层状构造,泥质胶结,夹薄-中厚层粉砂质泥岩,岩体较完整,岩芯呈长柱状,少量短柱状,节长一般30~50cm。该层厚5.1m-5.4m,底层标高136.386m~137.87m。

三、桩基检测情况

本工程9#栋共计59根桩,经检测单位对其59根桩进行低应变检测后发现其中有28根桩有可能存在质量缺陷,后经建设单位要求对此28根桩进行抽芯取样检测,其中有8根芯样完整为一类和二类桩、13根芯样未能取到底(芯样连

续、完整、表面光滑、呈柱状、胶结好,因遇钢筋终止钻探)、7根被判为四类桩(有1根芯样完好,因遇钢筋终止钻,其于6根缺陷表现为:有气孔、芯样破碎、有大粒径卵石、夹泥)。

四、原因分析:

(一)地质复杂,地下水丰富,且有大粒径卵石,在下护筒的过程中造成护筒容易倾斜,浇筑混凝土过程,提升护筒的时机没有把握好,过快就易引起孔周围坍塌的泥土或砾砂裹入新浇混凝土形成夹泥,若塌孔的较大,坍塌的泥土与混凝土发生大面积的置换,如等待时间过长,护筒又拔不出来,以至于发生如上所述的几米以下夹泥和大粒径卵石的现象。

(二)地下水位在卵石层和粘土层交界处在混凝土浇筑时水压很高,新浇混凝土在压力水作用下容易发生离析。

(三)机操手熟练程度不够,桩机操作手在施工中技术不熟练,动作过大,操作不当,未及时校正桩机,导致桩身倾斜。

(四)土质原因,砂层、卵石层向来就是钻孔桩施工较难保证钻孔质量的土层类型。

(六)桩机队伍没有经过考查,工人素质参差不齐,对本地地质不熟悉,操作过程中统一指挥难度较大。

五、缺陷桩的处理:

根据我施工单位多年的施工经验,和借鉴其他施工单位的对缺陷桩的处理方法,建议对其13根芯样未取到底的桩随机抽取3根做静载试验,其于7根四类桩采取高压注浆补强方案,处理效果由当地权威部门验证,合格可进入下道工序,不合格则另行议定处理方案。注浆方案可避免面对以上难题。处理方案的具体操作程序如下:

(一)成孔:先采用XY-1型工程钻机在缺陷桩中心偏10~25cm处进行钻孔取芯验证,孔数一般为二个,孔数可根据缺陷情况增加,其深度为小应变动测成果反映的桩身缺陷部位以下1~2米,如发现桩身混凝土存在离析、夹泥、疏松等质量问题,则对桩身采用高压清洗、注浆进行处理;如钻至桩身缺陷位置以下1~2米芯样仍有不完整、混凝土不密实等现象,则应继续钻芯,确保钻芯深度大于缺陷位置深度1~2米,对桩底反应不明显的桩应全长钻芯,处理办法同前。

(二)埋设注浆管:采用统长埋法、单孔双管(一根埋至钻孔底部作为注浆管用,另一根埋深1~2米作为出浆管排水),注浆管要求耐压、接头不渗漏、出浆口堵塞,埋设管周边及桩头不渗漏。在钻孔有喷涌压力水下,堵孔应先活塞类等先将水止住,然后再用膨胀快硬水泥封堵,封堵长度宜大于1米以上,养护48小时以上,以确保足以抵抗注浆时

的反冲力。

(三)高压注浆:注浆泵采用2TGZ60/210X往复式二柱塞泵,浆液由PO42.5或PO52.5普通硅酸盐水泥、膨胀剂、水、水玻璃组成,压浆施工应在清洗钻孔内淤泥等杂质后进行,压浆量根据桩身缺陷情况确定,并与压力进行双控。注浆时浆液应通过滤网压入进浆管,管路中的水从出浆管排出,直到出浆管流出相同浓度的水泥浆后关闭出浆管,然后匀速加压注浆,压注完成后缓慢减压。水泥浆水灰比0.55,膨胀剂掺量为水泥用量的12%。水玻璃根据注浆情况调节用量,土质疏松,水泥浆注入流失过快或桩周冒浆厉害,则按1:1调配水玻璃溶液,加量注入(与水泥浆同注),加速水泥浆凝结时间,使注入的浆液只在桩缺陷部位四周充盈,不至于流向过远过大的土体内。反之如压力随注浆量增加而稳步增大,则水玻璃减量注入,配比可按1:2~3。

(四)注浆终止条件:注浆控制采用压浆量和压力双控为原则,以压浆量为主,但注浆压力终止压力应不小于4~5Mpa。

(五)验证:注浆后7~10天可进行小应变动测,能达到要求方可进行下一道工序,如不能满足要求再另行协商解决方案。

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