二次滤网损坏的原因分析及处理
凝汽式汽轮机二次滤网故障分析与改进措施
2 0 1 4年 4月
囫
凝 汽 式 汽 轮 机 二 次 滤 网 故 障 分 析 与 改 进 措 施
朱 曜 , 杨 君
( 上海电力股份有限公司 吴泾热电厂 , 上海 2 0 0 2 4 1 )
摘 要 : 二 次 滤 网 是 凝 汽 式 汽 轮 机 必 不 可 少 的 一种 辅机 设 备 , 用以过滤和去除凝汽器循环水中的杂质 , 减 少 凝 汽器 的铜 管受 污染 , 尽 可 能 地保 障凝 汽器 的冷 凝 效 率 。 针 对 吴 泾 热 电 厂 1 l 号、 1 2号 两 台 3 0 0 Mw 机 组 经 常 发生 二次 滤 网堵 塞 现 象 , 介绍了以降低设备 的故障次 数、 提 高 运 行 效 率 为 目标 , 从 故 障 发 生 的 时 间 和 原 因 人 手, 逐 一 寻 找 解 决 问 题 的 方 法 。通过 多 次试 验 和优 化 , 调 整循 泵 及 二 次 滤 网 的启 动方 式 , 结 合 黄 浦 江 潮 位 判 断 开启 循 泵 的 时 间 , 调 节 循 环 水 出 水 门 开 度 等 相 应 的 控 制 策 略 和技 改措 施 , 提 高 了 二 次 滤 网 的 清 洗效 率 , 确保 了 机组 安 全 、 经济和稳定运行。 关键词 : 二次滤 网; 差压 ; 循泵启动 ; 出水 门开 度 ; 控 制 策 略
a n d I m pr o v e me n t Me a s u r e s
Zh u Ya o,Y a n g J “
( S h a n g h a i El e c t r i c Po we r Co .,Lt d .,W u j i n g Th e r ma l P o we r Pl a n t ,S h a n g h a i 2 0 0 2 4 1 ,Ch i n a )
循环水二次滤网运行注意事项
循环水二次滤网运行注意事项
近期由于一期循环水中杂物较多,造成循环水二次滤网堵塞情况较为严重。
为防止二次滤网堵塞,影响循环水系统的正常运行,特制定本注意事项。
1、加强循环水二次滤网差压及自动程序排污运行情况的监视;
2、二次滤网投入旋转时,应检查就地相应排污阀、收集器入口阀、
旋转电机等动作是否正确,若出现故障应及时通知相关单位处理;
3、正常运行时,二次滤网投“远方”方式,程序自动根据差压设定
值进行程序旋转排污。
若程序故障,应将方式开关打至“就地”,
进行手动旋转排污,并通知仪控队处理故障程序,故障消除后及
时投入程序运行。
在程序故障未消除前,每2小时检查一次二次
滤网差压,差压高于设定值时及时进行手动排污,手动旋转排污
步骤如下:
A侧二次滤网旋转排污操作顺序
B侧二次滤网旋转排污操作顺序
4、为防止二次滤网旋转时排污水量过大影响进入凝汽器的循环水
量,严禁同时投入两侧滤网旋转;
5、若发现循环水水质较脏时,应适当增加二次滤网的检查和排污次
数;
6、每日白班通过收集器观察窗对收集器内杂物情况进行检查,发现
杂物较多时,及时通知汽机队进行清理;。
百万千瓦级核电厂海水循环系统某国产二次滤网网片失效原因分析及可靠性提升
Vol. 40 No. 6Dec. 2020第40卷第6期2020年]2月核科学与工程Nuclear Science and Engineering 百万千瓦级核电厂海水循环系统某国产 二次滤网网片失效原因分析及可靠性提升侯晓宇(福建福清核电有限公司,福建福清350318)摘要:二次滤网是凝汽式汽轮机必不可少的一种辅机设备,用以去除凝器循环水中的杂质,减少杂质 对凝汽器内钛管的损坏,避免大功率波动产生核安全风险。
二次滤网是保障核电厂运行安全的关键设备之一。
百万千瓦级核电厂二次滤网具有尺寸大、结构紧凑、可靠性要求高的特点。
本文针对国内某电厂国产二次滤网网片破损导致凝汽器钛管划伤问题为切入点,利用显微镜、光谱仪等设备及work bench 等软件建模并进行力学分析、比对,总结出二次滤网网片破损失效机理,制定应对措施并对国产二次滤网网片制造加工工艺和质量提出改进建议,切实提升二次滤网网片可靠性和使用寿命,提升国产大型装备制造水平。
关键词:二次滤网;网片破损;失效模式分析;可靠性提升 中图分类号:TL48文章标志码:A 文章编号:0258-0918 (2020) 06-0999-08Domestic Filters Failure Reason Analysis and ReliabilityImprovement in Seawater Circulation Systemof a Million kW Nuclear Power PlantHOU Xiaoyu(Fujian. Fuqing Nuclear Power Co. Ltd, Fuqing of Fujian Prov. 350318, China)Abstract : The Secondary Filter is an indispensable auxiliary equipment for condensateturbine, it is used to intercept impurities from condensate circulating water in order toreduce the titanium tube damage? and avoid the nuclear safety risk caused by high-pow er fluctuation. The Secondary Filter is one of the key equipments to ensure the operationsafety of nuclear power plant. The Secondary filter screen has the characteristics of largesize, compact structure and high reliability. In this article, we based on titanium mesh damaged in condenser tube scratch problem because of a kind of domestic Secondary Fil ter as the breakthrough point, using microscope, spectrometer, the workbench soft-收稿日期:2020-07-11作者简介:侯晓宇(1988—),男,工程师,学士,现主要从事转机设备管理方面研究999ware modeling and analysis ? comparing with mechanics ? and sums up the Secondary-Filter mesh damage failure mechanism , formulate measures and make some suggestions to improve the processing technology and quality, promote the Secondary Filter relia bility and service life ,enhance the level of domestic large equipment manufacturing. Key words : Secondary Filter ; Broken Mesh ; Failure Mode Analysis ; Reliability Im provement凝汽器循环水冷却系统主管道设置有筒型过 滤器(以下简称二次滤网),二次滤网由滤水机 构、排污机构、驱动机构、控制单元、操作单 元、保护装置、牺牲阳极保护七部分组成。
循环水泵叶片故障的原因分析及预防
0 概况
元宝山发电厂 1 号机组 1 号、2 号循环水泵皆
为 50ZLQ54 型轴流泵,其规范特性如表 1:
表1
型号 流量 M3 扬程 m 转速 r / mi n 功率 Kw 汽蚀余量 m
循环泵规范 50ZLQ54 21 200 23. 2 5 85 16 80 12. 7
在叶轮叶在整个叶栅上逐个叶 片地传播,产生旋转脱流。
(a)零冲角流动;(b)冲角增大,尾部出现旋涡;(c)严 重脱流
图 2 流体绕流叶型脱流的产生
K点的位置取决于液流在叶片进口处的冲角和 叶片轴与泵的夹角。
根据理论分析和试验结果,拟采用 l =A·cos( B·i ) 式中 A和 B是试验确定的经验数,它们随角的 不同而变化。若忽略重力的影响,并认为离心力矩 在旋转脱流现象中变化不大,则叶片上水力矩的变 化即为总力矩的变化。 反洗滤网前时,阻力增加,流量减少,沿叶型 流动的流体冲角增大,在某些叶片上首先发生了脱 流。随着流量的不断减少,冲角越来越大,叶片的 工作面和非工作面压差增大,出现汽蚀现象,有汽 蚀噪声。同时旋转脱流的频率迅速接近叶片的固有 频率,叶片发生共振,发出闷响的声音。 共振使得流道更加堵塞,流量下降。当流量小 到扬程曲线最高点 K相应的流量时,水泵发生喘振 现象,流量在一定范围内波动,因此 2 号循环水泵
2 事故原因分析 事故发生后进行了分析,认为:2 号循环水泵
发生三声闷响是由于水旋转脱流的频率接近叶片
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新疆电力技术
2011 年第 1 期 总第 108 期
的固有频率,叶片发生共振造成的;2 号循环水泵 电流下降,出口压力降低,是叶片共振后,流量减 少,循环水泵发生喘振引起。 2.1 旋转脱流
沿海电厂循环水系统堵塞的处理及预防
沿海电厂循环水系统堵塞的处理及预防摘要:循环水系统作为沿海大型汽轮发电机组的冷却系统,对机组的安全、经济运行至关重要,循环水系统堵塞,轻则引起循环水拦污栅或旋转滤网垮塌、变形拉裂等设备循环,重则造成机组出力下降,甚至全厂停运的恶性事故,通过对循环水系统堵塞事故案例的分析,探讨了应对不同时期旋转滤网堵塞的预防及处理,提出了运行处理的优化策略、设备系统的改进措施并完善自动预警及控制系统,实际应用中确保了循环水系统及机组安全稳定运行。
关键词:旋转滤网;水位差;冲洗;海生物;循环水泵。
0前言某沿海电厂循环水系统为开式循环,水源为海水,取水采用引水明渠,循环水通过引入箱涵进入循环水泵前池,主要由前池、拦污栅、旋转滤网、循环水泵、凝汽器、二次滤网及其附属设备和配套管道阀门组成。
一期2×630MW机组,每台机组设置两台循环水泵,二期2×1000MW机组,每台机组设置三台循环水泵,一、二期机组均采用扩大单元制,一、二期两台机组循环水母管之间设置了联络阀门,可以灵活安排循环水泵的运行方式。
每台循环水泵进水流道上配套装设1台旋转滤网与拦污栅,拦截和清除水流中水草、鱼虾等水生物,以及工农业和城市生活中的废弃杂物。
凝汽器循环水内、外圈进水管道上还设置有二次滤网,以进一步过滤循环水,并设有胶球清洗装置保持凝汽器钛管清洁度。
因电厂地处广东省东部沿海,临近北回归线,年均气温21.5度,每年3-10月渔汛期,海生物群大量聚集且循环水中编织袋等漂浮杂物堆集,多次造成循环水系统堵塞。
本文结合循环水系统堵塞处置实际案例进行分析并对运行方面如何处置及预防进一步探讨。
循环水系统堵塞案例分析1.1异常前工况:16:40,某厂1、2号机负荷550MW、550MW, 1号机循环水泵B运行、A备用,2号机循环水泵A、B运行。
1号机高、低压侧凝汽器真空分别为-94.7/-93.2kpa,凝汽器内/外圈二次滤网差压5.1/3.0KPa,循环水泵B旋转滤网前后水位差0.15m。
某核电厂凝汽器二次滤网卡涩故障原因分析及处理
某核电厂凝汽器二次滤网卡涩故障原因分析及处理发布时间:2021-06-09T06:48:41.847Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年4期作者:张成亮1 章泸尹 2 [导读] 2020年12月,某核电厂发生“二次滤网1CRF505FI电机过载报警,电气处理电机后仍不能正常运行,有卡涩现象”,机械到达现场对凝汽器二次滤网1CRF505FI进行手动盘车,发现确实有卡涩现象,且电机无法连续带动二次滤网运行,由电机带动时管道内伴随有异音。
海南核电有限公司海南省昌江县 572733摘要:核电厂凝汽器入口二次滤网设有自动反冲洗功能,用于去除循环水中的杂质以防止凝汽器钛管堵塞,提高机组凝汽器热效率,是核电站关键设备,对核电站的经济效益和安全效益具有重要影响。
二次滤网卡涩对凝汽器热交换效率及机组的安全稳定运行具有重大影响,快速解决卡涩情况及分析根本原因显得尤为重要,同时需要选择的合适的窗口处理并排查同类项目。
关键词:滤网;卡涩;分析;处理一、故障情况2020年12月,某核电厂发生“二次滤网1CRF505FI电机过载报警,电气处理电机后仍不能正常运行,有卡涩现象”,机械到达现场对凝汽器二次滤网1CRF505FI进行手动盘车,发现确实有卡涩现象,且电机无法连续带动二次滤网运行,由电机带动时管道内伴随有异音。
根据多专业讨论,需要机械维修对1CRF505FI电机及减速箱进行检查。
图1 二次滤网传动结构图二、排查情况1. 使用盘车手柄对二次滤网进行盘车,逆时针盘车约20圈明显感觉卡顿,换向顺时针盘车,手感十分轻松,大约300圈后则继续换向逆时针盘车,同样约20圈出现卡顿,停止盘车。
2. 使用内窥镜,对传动机构进行检查。
正常情况:(1)上部万向节位置未看出异常情况,万向节轴完好。
(2)检查内部减速机及主轴组件情况。
内部减速机外观正常,未见漏水跑油情况;内部减速机及主轴组件连接区域未见漏水,各引漏管线内部接头完好,可确定主轴组件未进水。
大型发电机组循环水二次滤网运行方式浅析
大型发电机组循环水二次滤网运行方式浅析[摘要]本文介绍了北方沿海大型发电机组循环水系统二次滤网的工作环境及特点,分析了二次滤网在运行过程中易发生的问题及其解决方案,可供北方沿海地区发电机组循环水系统的安全运行借鉴。
【关键词】循环水;二次滤网;安全;运行Large generating units circulating water secondary filter operation modeLi Huanxin,Zhang Long,Li KeyiAbstract:This article describes the work environment and the characteristics of the secondary filter in coastal water circulation system of the northern large generating units. Analyzes the secondary filter in operation process prone to problems and their solutions,the safe operation can be used for reference in northern coastal areas generating units circulating water system.Keywords:circulating water;secondary filter;safety;operation1.引言沿海大型发电机组循环水系统一般采用海水作为冷却介质,海水作为冷源循环水有诸多好处,但也饱受贝类滋生、滤网易脏污等状况的困扰。
循环水进入系统前首先经过拦污栅过滤大型动植物及脏污物品,二次滤网是孔径较小的滤网,作为循环水系统的精细过滤单元,理论上可以有效缓解海水微生物等杂质对循环水管路的堵塞,冲洗方式简单方便。
凝汽器二次滤网的常见问题与对策探究
凝汽器二次滤网的常见问题与对策探究
李杨;邵培林;冯春军;任维凯
【期刊名称】《今日自动化》
【年(卷),期】2024()4
【摘要】在电厂中,凝汽器二次滤网是非常重要的设备,其所发挥的主要作用是对进入到凝结器中的循环水实施二次过滤,其中的杂草以及贝壳等都能够被清除,避免凝结器钛管由于这些杂物的存在导致堵塞现象。
凝汽器二次滤网是否能够高效运行,直接关乎到电厂经济效益。
为保证凝汽器二次滤网正常发挥功能,需针对常见问题进行分析,提出科学有效的解决对策。
文章针对凝汽器二次滤网的常见问题以及解决对策展开研究。
【总页数】3页(P53-54)
【作者】李杨;邵培林;冯春军;任维凯
【作者单位】国能宝清煤电化有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM621
【相关文献】
1.汽轮机凝汽器二次滤网用自动旋转滤网后的经济性、安全性分析
2.凝汽器海水二次滤网故障分析及改进
3.浅谈凝汽器二次滤网的常见问题及改进措施
4.凝汽器二次滤网网片破损分析与处理
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核电厂凝汽器泄漏原因及管理措施
核电厂凝汽器泄漏原因及管理措施发布时间:2021-06-02T03:31:52.092Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:陈灵[导读] 凝汽器作为核电厂二回路的重要设备,机组运行过程中,凝汽器泄漏会对机组正常稳定运行造成重大影响,严重情况下甚至会导致停机停堆。
三门核电有限公司浙江台州 317112摘要:凝汽器作为核电厂二回路的重要设备,机组运行过程中,凝汽器泄漏会对机组正常稳定运行造成重大影响,严重情况下甚至会导致停机停堆。
本文主要是结合行业经验阐述凝汽器泄漏的主要原因,包括异物撞击、海水腐蚀、液滴冲击、泥沙冲刷等,并概括几点凝汽器的管理措施。
关键字:核电厂;凝汽器;泄漏0.0.前言凝汽器是一种大型管壳式换热器。
循环冷却水通过水室、管板进入换热管,凝结水侧接收来自低压缸的排汽,这些排汽通过内部流动冷却水的换热管表面被冷凝成液体,热能从蒸汽转移到循环冷却水被带走。
核电厂运行期间凝汽器中钛管、膨胀节、二次滤网等设备长期面临着海水冲击、异物撞击等风险,时有发生换热管破损泄漏、膨胀节老化失效等问题,造成凝汽器泄漏或失效,严重影响凝汽器及机组的安全运行。
1.核电厂典型凝汽器泄漏事件1)异物撞击某电厂机组2018年凝汽器2B钛管被海水中异物磨损造成泄漏。
从原因分析来看,是二次滤网结构存在不足,其网板侧边存在较大间隙,海水中异物通过侧板间隙进入凝汽器钛管,堵塞钛管流道,造成局部流速过高,海水携带泥沙冲刷钛管,形成穿孔。
2)堵头损坏某电厂机组2007年凝汽器钛管堵头脱落,造成海水向凝结水侧泄漏事件。
从原因分析来看,是堵头安装和质量问题,影响压紧力,导致其运行期间在水流冲击下造成脱落。
3)泥沙冲刷2015年5月8日,某电厂凝结水系统突发“凝结水电导率高”报警, 造成凝汽器2B侧发生海水泄漏。
原因分析:海水中泥沙含量大,最终导致2B侧钛管泥沙冲刷减薄最终破管泄漏。
4)气流冲击2006年5月21日,某电厂1 号机组正在进行并网试验,二回路水质突然恶化,经停机用薄膜法检查,发现11根钛管均已断裂。
循环水二次滤网差压大原因分析即处理
循环水二次滤网差压大原因分析即处理摘要:循环水二次滤网装置的安全、稳定运行,是电厂安全、经济生产的重要保证。
循环水系统在日常运行中,常会遇到循环水二次滤网堵塞、差压大的故障,若不能及时发现和妥善处理,会导致循环水进水流量下降,造成凝汽器换热效率降低,凝汽器真空下降,直接影响到发电机组的安全、经济运行,严重时会造成机组负荷出力受限甚至被迫停运的事故发生。
因此,保证循环水二次滤网安全、稳定的运行,是保证电力生产的安全、经济、稳定运行的重要环节。
本文通过对现场发生的实际案例分析了导致循环水二次滤网堵塞、差压大的原因及实际处理方案。
关键词:循环水;二次滤网;差压大;处理一、循环水系统设备运行状况某厂#4 机组汽轮机型号为 N300-16.7/538/538 型亚临界、一次中间再热、双缸、双排汽、凝汽式汽轮机,2006年投产。
循环水系统采用开式循环,从长江取水,回水回至长江。
设置了两台循环水泵,生产厂家为上海凯士比泵业有限公司,型号为:SEZ1600-1400/1050,设计流量为22500m3/h,扬程为17米。
在实际运行时经沿途化学制水取水、管道沿程损失,进入凝汽器前的运行参数:单泵运行约在0.03MPa~0.05MPa、流量15.5t/h,双泵运行约在0.08MPa~0.10MPa、流量21.5t/h。
同时,为防止循环水中的杂物、杂质进入凝汽器水室,在凝汽器A、B侧循环水进水管前设置了二次滤网,循环水通过二次滤网过滤杂物、杂质后进入凝汽器水室,二次滤网为无锡鸿翔电力辅机有限公司生产的WNBD-1800-SHWJ型自动清洗二次滤网。
该二次滤网工作原理,水流在壳体内部的前端面流向滤网内侧再流向网外,杂物被阻挡在固定滤网内侧。
网芯与壳体固定,无杂物钻漏缝隙。
筒体内装有20个梯形相同固定滤网,固定滤网的网板上均匀开了若干φ4.5mm 的小孔。
筒体上进水端装设有排污管,当达到运行(设定的时间)或(设定的差压报警值)时,排污门自动打开,二次滤网转动排污机构,自动依次堵严固定滤芯的每一格,建立网面反冲洗压差,实现分区冲洗。
凝汽式汽轮机二次滤网故障分析与改进措施
凝汽式汽轮机二次滤网故障分析与改进措施朱曜;杨君【摘要】二次滤网是凝汽式汽轮机必不可少的一种辅机设备,用以过滤和去除凝汽器循环水中的杂质,减少凝汽器的铜管受污染,尽可能地保障凝汽器的冷凝效率.针对吴泾热电厂11号、12号两台300 MW机组经常发生二次滤网堵塞现象,介绍了以降低设备的故障次数、提高运行效率为目标,从故障发生的时间和原因入手,逐一寻找解决问题的方法.通过多次试验和优化,调整循泵及二次滤网的启动方式,结合黄浦江潮位判断开启循泵的时间,调节循环水出水门开度等相应的控制策略和技改措施,提高了二次滤网的清洗效率,确保了机组安全、经济和稳定运行.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2014(035)002【总页数】4页(P186-188,196)【关键词】二次滤网;差压;循泵启动;出水门开度;控制策略【作者】朱曜;杨君【作者单位】上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海 200241;上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海 200241【正文语种】中文【中图分类】TK284.9二次滤网的作用是拦住水中污物、保持凝汽器水室处于清洁状态,是凝汽式汽轮机的清洁卫士;二次滤网是辅助设备,如果滤网被堵被卡,会使凝汽器真空下降,严重时还会影响发电机组的安全运行。
目前,黄浦江水受污染比较严重,水面不时有垃圾和水葫芦漂浮,水质浑浊,加上小鱼小虾小蟹游窜,使得二次滤网频繁启动清扫,引发清扫设备故障,成为影响发电机组安全经济运行的设备之一。
1 二次滤网1)滤网结构凝汽器进水管装有ZXL-1800-Ⅱ型锥形机械旋转二次滤网(见图1),采用电动旋转反冲式结构,由壳体、不锈钢网芯、传动机构、减速机、强排污装置等主要部件组成。
滤网进口设计成线型锥头,确保循环水能平滑流畅通过,并采用PLC微机控制系统进行日常清洗。
图1 二次滤网2)工作原理经过拦污栅和一次滤网过滤的循环水中仍含有不少悬浮物和泥沙等杂质,经过循环水泵进入二次滤网再次过滤。
生产过程异常处理规范
生产过程异常处理规范
1、以上涉及成品二次封箱时需要按《二次封箱操作规范》(BYM/D062204)执行
2、所有异常事件都需要在过程记录表中记录,若涉及成品异常的需在NC中提交不合格,若不涉及成品或涉及包材原料异常时可填写《质量反馈单》进行反馈。
3、不良品留样要有代表性,并在样品上标识好信息
4、接班刚开机时发生的异常,还需确认上个班的产品;
5、当班不能处理完成的,都需要在“涉及产品跟踪表”中登记;以便后续其他人员跟踪处理;
6、及时与生产或品控人员沟通,记录当时箱号;
7、对返工过程进行监督,对于挑选式的返工,返工后必须复检抽查;抽查数量(大包装不小于每托2箱,小包装不小于每托100包)
8、跟踪返工处理的结果;。
二次滤网课件
广东大唐国际潮州发电有限责任公司 设备部热工专业
Company Logo 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 编制:陈小勇
内容介绍
1凝汽器冷却水系统简单介绍 2. 二次滤网工作原理
3. 二次滤网热工设备 4. 二次滤网常见故障分析
5. 二次滤网反洗步骤
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控制系统采用可编程控制器(PLC),实现整套二次滤网的运行、控制及监测功能。所有 自动运行所需的控制及监测功能程序均存贮在芯片。 控制面板上的选择开关可选择AUTOMATIC (自动模式)或 MANUAL (手动模式)。 所有其他功能,均通过操作面板上的功能键启动。 AUTOMATIC(自动模式) 控制系统对二次滤网进行监测,并在下列情况下启动滤网反洗: Δp ≥ FILTER BACKWASH (滤网反洗限值)
压差测量表 隔离阀 接高压侧柔性管 接低压侧柔性管 冲洗管 冲洗阀 操作面板
压差测量系统示意图
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3.二次滤网热工设备
压差测量系统介绍
1:压差测量表
将压差量转变为电信号。
2:隔离阀
维修时,用隔离阀将压差测量系统与冷却水隔离。
6:冲洗阀
反洗时间—60s, 每次当压差达到设定的反洗值时,滤网启动反洗,反洗时间为60秒, 即反洗转子转动排污阀打开,压差低于设定值,60秒倒计时,反洗结束,转子停止, 排污阀关闭。 连续反洗-300s,当压差上升到设定的压差过高报警值时,延时10秒,系统发出报警 信号,然后启动连续反洗程序,反洗时间为300秒。 排污阀运行时间-45s, 排污阀由开到关或者由关到开,必须在45秒之内到位,否则 发出报警信号。 自动反洗周期-24h, 滤网每24小时会自动反洗一次,即使压差未到设定的反洗值。 各厂可根据垃圾量大小以及反洗情况设定该自动反洗周期,可以为8小时一次。
循环水二次滤网修复改造
循环水二次滤网修复改造凝汽器二次滤网是电厂关键设备之一,其工作高效与否,直接影响到电厂经济性的提高。
本文对国电新疆红雁池发电有限公司1号机组二次滤网在运行中损坏时所表征的现象进行了描叙,并对其损坏的原因进行了分析。
提出了切实可行的改造方案,并取得了较好效果,提高了设备运行可靠性。
该改造方案对同类产品问题的解决进行了有益的探索,具有实用参考价值。
标签:二次滤网;损坏;分析;处理1、設备概况1.1 设备名称:1号机循环水二次滤网装置1.2 型式及用途:XGD-1800型循环水二次滤网装置由二次滤网装置、电动排污阀和二次滤网自动控制装置等设备组成。
循环水二次滤网装置通过设置于凝汽器循环水进口的滤网将循环水中的杂物拦截下来,再通过排污系统将杂物排出,使进入凝汽器的循环水保持清洁,循环水流量可长期保持在设计范围内,防止凝汽器传热效果恶化,提高汽机热效率,降低发电煤耗。
1.3 设备运行条件1.3.1 布置位置:汽机房0米循环水管沟坑内1.3.2 数量:2套1.4 循环水二次滤网技术规范及结构数据。
1.4.1 二次滤网装置为网芯旋转、刮板固定,并在滤网底部设有支座,其进出水口的直径为DN1800。
1.4.2 二次滤网的水阻<400mmH2O(排污时水阻不应大于950mmH2O);1.4.3 二次滤网的骨架结构、网芯结构等具有足够的强度及刚度,能在0.45MPa的压差作用下正常工作。
1.4.4 二次滤网旋转的驱动方式为电动。
排污阀的驱动方式为电动。
1.4.5 二次滤网的网芯材料采用304材质,壳体采用Q235-A材料。
1.4.6 二次滤网的网孔直径Φ7mm;1.4.7二次滤网系统中的排污阀采用DN300 PN1.6mpa的电动浆液阀,阀门的型式(电动)满足二次滤网装置自动控制的要求。
2、二次滤网故障情况2.1 由于传动系统设计上的原因,造成1号机组循环水二次滤网在运行过程中齿轮箱损坏,传动系统瘫痪,同时造成排污系统无法正常运行,使循环水流量减少,循环水压差增大,流量减小不利于胶球的循环清洗,妨碍胶球的通过。
循环水系统故障的原因分析及其解决措施
循环水系统故障的原因分析及其解决措施本文分析台州发电厂循环水系统故障的原因,介绍循泵进水口前池和一、二次滤网的改造方案及实施后的效果,并对循环水系统改造后尚存在的问题提出了进一步的建议。
概述台州发电厂南临椒江,凝汽器冷却水从椒江江边取水,为开式循环,循环水取水受自然条件限制采用明渠引水。
电厂自1980年筹建以来,已分别建成一、二、三、四期工程a6号机运行,系统布置如图1所示。
1 存在的问题近年来由于进水口及前池出现泥沙淤积,在低潮位时一期循泵进水不足,造成循泵夹带空气严重,振动大,出水压力偏低(母管压力只有0.05MPa)。
尤其是1、2号循泵并列运行时水量明显不足,泵的振动加大,出水压力最低为0.04 MPa。
虽然每年对进水口及前池进行挖泥,但不能解决这一问题。
为了保证循泵的安全运行,不得不调整循泵运行方式,即避开1、2号泵同时运行,使两台泵常年有1台处于备用状态,造成循环水系统安全运行方面存在薄弱环节。
2 原因分析循环水系统影响机组安全经济运行主要表现在凝汽器真空的下降,循环水虹吸的破坏,影响机组的出力。
尤其在夏天,由于1、2号机凝汽器真空低,出水虹吸破坏次数较多,机组不得不经常降出力运行。
其原因一方面是循环水压力偏低(0.04~0.05 MPa)。
另一个方面是一、二次滤网效果差。
一~三期的一次滤网型号为ZH-3000,按66典水标准设计,为无框架正面进水结构,1982年开始投入运行。
由于设计标准低,设备老化,存在以下问题:(1)旋转滤网网板与网板之间间隙太大,约15 mm。
(2)滤网两侧无侧封板。
(3)滤网底部间隙太大。
(4)网板骨架刚性偏低。
造成拦截污物效果差,特别是夏天或汛期,悬浮垃圾及杂物从滤网大量进入,使凝汽器换热效果明显下降,严重影响凝汽器真空。
1、2机凝汽器原设计在厂房内凝汽器入口处装有2台Φ1400固定式二次滤网,需冲洗时,开启蝶阀导流冲洗。
二次滤网经过十几年运行已全部损坏,在大修时已拆除,改成直通管通水。
试析凝汽器二次滤网隔绝反冲洗技术
试析凝汽器二次滤网隔绝反冲洗技术某厂装机容量为两台600MW 亚临界汽轮发电机组,配置双背压、双壳体、单流程、表面式凝汽器,循环水采用开式循环冷却水(海水),虽然在循环水前池已配置旋转滤网,但由于海水中微生物、贝类、鱼类等杂物较多,水质差,需要在凝汽器循环水入口管道安装二次滤网[1]。
由于海水腐蚀性较大,故选用ETP 型自动旋转[2],从选型、选材等方面保证了二次滤网的可靠性,由于该厂使用海水做为凝汽器循环冷却水,海水腐蚀性大、二次滤网及其电动头连杆极易腐蚀,加之海水取水口地处港口附近海生物及生活垃圾较多、同时受海洋潮汐影响造成二次滤网前后差压变化较大,偶尔出现运行中出现外置电动机与内置二次滤网间的连杆断裂的情况,导致二次滤网失去自动冲洗功能,随着滤网脏污情况的加剧,凝汽器循环水入口压力逐渐下降,严重影响着机组的经济性。
虽然该型式凝汽器具备运行中单侧隔绝消缺条件,但检修人员进入循环水管路中进行检修作业存在水淹、窒息等危险性;而且单侧凝汽器隔绝检修期间(48小时左右)需要机组低负荷(400MW以下)运行,对发电量有较大影响。
1 反冲洗可行性分析采取运行中隔绝单侧凝汽器对二次滤网进行反冲洗的方法,可有效缓解由于二次滤网故障无法在运行中正常进行冲洗而对机组经济性、甚至机组出力产生的不利影响,并且此操作相对安全、简单,仅需要2-3名运行人员在机组低负荷期间2小时内便可完成隔绝冲洗操作。
由于循环水出、入口电动门开关行程所用时间较短,虽然将隔绝侧循环水出、入口门全关时中断了水流,但已进入铜管内的水不会立即跑掉,而是进行反方向流动,因此凝汽器真空度在负荷不变的条件下变化很小甚至可以保持原数值不变。
另外,由于本厂汽轮机润滑油主冷油器、全厂闭式水冷却器等冷却用海水均取自循环水入口门前管道处,在截断单侧循环入口水时不会对机组冷油器、闭式水冷却器等冷却设备造成影响。
2 反冲洗理论分析当凝汽器需隔绝侧循环水相对应的出口门及二次滤网排污门开启、循环水入口门关闭后,入口循环水被切断,由于凝汽器高度差的作用,被隔绝侧凝汽器内的存水在凝汽器内反向流动,使滤网入水口处杂物被冲掉,并通过排污管流入循环水出口管内,再通过循环水出口处的虹吸作用被带走;同时由于循环水入口蝶阀的特殊线型结构,在循环水入口门开、关过程中,入口循环水在二次滤网处形成一定的旋流效果,对滤网上杂物的冲刷起到辅助作用[3]。
浅谈凝汽器二次滤网的常见问题及改进措施
浅谈凝汽器二次滤网的常见问题及改进措施
赵桂丽
【期刊名称】《电站系统工程》
【年(卷),期】2010(0)2
【摘要】1二次滤网类型与故障模式分析 1.1固定式滤网固定式滤网就是滤网
和网芯固定不作转动,在清洗滤网时,利用滤网前的蝶阀向左或向右偏转一个角度,使水力产生涡流,将粘附在网面上的杂物剥离带走,以达到清洗滤网的目的。
很显然,这种靠涡流清洗的能力有限,网眼仍极易被堵塞,堵塞后也极难清除。
固定式滤网实际应用效果比较差,需要在运行中频繁清理,工作量很大。
【总页数】1页(P73-73)
【关键词】二次滤网;凝汽器;故障模式分析;固定式;清洗;工作量;涡流;堵塞
【作者】赵桂丽
【作者单位】哈尔滨电站工程有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TK264.11
【相关文献】
1.凝汽器二次滤网的故障分析与结构改进 [J], 姚纪恒
2.凝汽器斜置式二次滤网的改进 [J], 汪志美
3.凝汽器二次滤网的改进 [J], 吴义松
4.秦山二期凝汽器二次滤网装置运行故障分析及技术改进探讨 [J], 何朝辉
5.凝汽器海水二次滤网故障分析及改进 [J], 李文伟
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海水冷却电厂凝汽器循环水二次滤网差压高原因分析及处理
海水冷却电厂凝汽器循环水二次滤网差压高原因分析及处理张绍雄一、海水冷却电厂凝汽器循环水系统简介某厂一期工程机组容量为2×600MW,循环冷却水供应分为开式循环水和闭式循环水。
开式循环水主要由4台循环水泵组成,均位于主厂房外的循环水泵房附近。
循环水取自海水,主要向凝汽器、开式循环冷却水系统提供冷却水。
每台600MW机组配置两台并联运行的循环水泵,出口门采用液控止回蝶阀,出口门后合用一根循环水母管。
在#1、#2机组的循环水母管之间设计有两台联络门,以实现4台循环水泵公用。
系统中设置二次滤网;凝汽器管侧设有两套胶球清洗装置;凝汽器内水管采用钛管。
凝汽器水室设计有抽真空系统,以保持凝汽器处于充满水状态。
循环水系统在各种运行条件下连续向凝汽器供给冷却水,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量;此外,还向开式循环冷却水系统供水。
该厂每台机组的开式循环冷却水系统共设2台100%容量的开式循环冷却水泵,运行方式为1台运行,1台备用。
每台机组循环水泵房旋转滤网设两台100%容量的旋转滤网冲洗水泵,运行方式为1台运行,1台备用。
本系统由循环水泵、凝汽器、拦污栅、清污机、旋转滤网、胶球清洗装置、二次滤网及反冲洗装置、各种阀门及管道组成,简单流程如下:海水吸取井→循泵房前池→拦污栅→旋转滤网→循泵→出口液控蝶阀→供水管路→低压凝汽器→高压凝汽器→回水管路→虹吸井→排水工作井→排入大海二、凝汽器循环水内外圈二次滤网差压高过程1. 凝汽器循环水外圈二次滤网差压高2019年07月09日10时00分,机组负荷500MW,两机三泵(1B循泵未启动),凝汽器真空-92.3/-94.0KPa,凝汽器内外圈循环水出水温度分别为34.4/34.4℃,凝汽器外圈循环水二次滤网差压为9.4KPa。
启动1号机循环水泵B后发现,凝汽器外圈循环水二次滤网差压由9.3KPa 快速上涨至64KPa。
确认外圈二次滤网反冲洗排污电动门在打开状态后,就地手动方式反冲洗外圈二次滤网无明显效果,图1为当时各参数变化趋势图。
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二次滤网损坏的原因分析及处理大唐桂冠合山发电有限公司 (546501)廖忠华 林志标 韦新喻〔摘要〕本文对原合山电厂#6机B 二次滤网在运行中损坏时所表征的现象进行了描叙,并对其损坏的原因进行了分析。
提出了切实可行的改造方案,并取得了较好效果,提高了设备运行可靠性。
该改造方案对同类产品问题的解决进行了有益的探索,具有实用参考价值。
〔关键词〕二次滤网 损坏 分析 处理1 概况原合山电厂#6机B 二次滤网为无锡市华东电力设备有限公司设计生产的EPL---1400型排污斗旋转负压反冲洗二次滤网。
该二次滤网是汽轮机凝结器装置的重要设备,其作用是过滤凝结器的冷却水,除去可能堵塞凝结器管子的杂物,以提高凝结器冷却水管的清洁度,提高换热效率,改善凝结器的真空,降低发电煤耗。
EPL---1400型二次滤网结构图如图1所示。
1一级电动装置 2传动杆 3二级传动装置 4水平轴承室 5网芯 6辐板 7壳体 8排污斗图1 EPL---1400型二次滤网结构图它由一级电动装置、传动杆、二级传动装置、水平轴承室、网芯、辐板、壳体、排污斗八大部分组成。
该二次滤网,利用负压产生反冲效果,清理掉水中杂物。
冷却水从弧形网芯内部往外部流动,垃圾积在网壁上。
网芯分成十二个网格,排污时,排污斗对准某一格,电动排污门打开,形成负压,冷却水通过网芯反向从排污斗排出,网格上的垃圾被冲走。
间隔一定 3 5 8 7 462 1变侧 炉侧时间(设定值为2分钟)后,二级传动装置带动排污斗转动至下一个网格,该网格开始清理……12个网格依次清理完为一个清洗周期。
清洗完毕电动排污门关闭。
二次滤网不运行时,垃圾积在网壁上,网芯前后产生压差,压差升高时(即网芯后无压力),表明垃圾聚集较多,需要清理。
#6机二次滤网于2001年3月15日安装完毕。
正式运行后曾多次发生故障,虽然也频繁处理缺陷,但是对二次滤网发生的故障一直未能采取行之有效的解决方法。
特别是2002年8月20日,#6机B二次滤网严重损坏,使该二次滤网不能正常排污,大量垃圾堵积在网壁上,导致凝结器的冷却水量大大减少, 凝结器真空下降,#6汽轮机被迫在低负荷运行,经济性变差。
对应的单元制锅炉也要投燃油来稳定燃烧,以适应在低负荷运行,这使得油耗增高,导致了厂发电成本增高。
2 二次滤网故障情况2.1 #6机B二次滤网第一次故障的情况及检修时重点进行的消缺工作2001年3月19日运行人员告知B二次滤网一级电动装置的电动机发热。
机修派人检查,一级电动装置处于电动状态时,电动机带动起来很吃力(运转时可听到周期性响声)。
把一级电动装置切换到手动状态,手动状态时可以看见外部传动轴转动。
传动轴每转动一圈,手感觉是周期性的吃力。
初步判断是二次滤网内部存在非正常阻力。
当天晚上机组降负荷,检查二次滤网内部,发现一级电动装置轴心线与二级传动装置轴心线圆周偏差8mm。
分析认为圆周偏差太大,造成了电动机在运行中要承受额外周期性载荷,故其发热。
检修时通过割除和补焊二次滤网壳体来调整一级电动装置地脚螺栓孔的位置,从而达到消除一级电动装置轴心与二级传动装置轴心线圆周偏差的目的。
处理完毕后,手动、电动状态不再听到周期性响声,电动机也不再发热。
2.2 #6机B二次滤网第二次故障的情况及检修时重点进行的消缺工作2001年11月15日运行人员告知#6机B二次滤网后压力0.015Mpa,且电动状态排污后,二次滤网网后压力不见升起。
机修派人检查,发现二次滤网处于电动状态排污时一级电动装置不会自动停止(正常工作时:一级电动装置转动13秒钟,让排污斗对准某一排污格,然后停顿120秒钟,让排污斗自动排污)。
又切换到手动状态,手动状态时可以看见外部传动轴转动,但手感不吃力。
手动状态排污数分钟,二次滤网后压力也不见升起。
初步判断二次滤网内部有问题。
由于当时负荷紧张,不允许停机处理,故二次滤网带病运行。
2001年11月17日#6机降负荷,解体B二次滤网内部二级传动装置,发现蜗轮室内装满了泥沙和水,两只7308轴承的弹珠(滚柱)破碎,蜗轮磨损严重,蜗轮轮齿扣不上蜗杆,造成了传动失效,不能正常排污。
由于检修时间短,故检修时把蜗轮室内的泥沙和水清理干净后,更换一只新蜗轮和两只7308轴承,并联系热工人员更换一只时间继电器后,试转正常。
2.3 #6机二次滤网第三次故障的情况及检修时重点进行的消缺工作2002年5月16日运行中,发现B二次滤网网后压力0.01Mpa,且电动状态排污后,二次滤网网后压力不见升起。
机修派人检查,二次滤网处于电动状态排污时,看见外部传动轴不转动,二次滤网后压力也不见升起。
又切换到手动状态,手动状态时可以看见外部传动轴转动,手动状态时略感吃力。
手动状态排污数分钟,二次滤网网后压力升起。
说明手动状态正常,初步判断问题出在一级电动装置上。
当天解体一级电动装置,发现一只铝质蜗轮轮齿被磨平,造成传动失效,不能正常排污。
检修时更换一只材质为锡青铜的蜗轮,电动状态试转正常。
2.4 #6机二次滤网第四次故障的情况及检修时重点进行的消缺工作2002年8月16日运行人员电话告知B二次滤网后压力0.02Mpa,且电动、手动状态排污之后,B二次滤网网后压力升不起。
机修派人检查,发现处于电动状态时可以看见外部传动轴转动。
又切换到手动状态,手动状态时也可以看见外部传动轴转动,但手感不吃力,手动状态排污数分钟,B 二次滤网网芯后压力也不见升起。
初步判断二次滤网内部有问题。
2002年8月17日#6机降负荷,解体B 二次滤网内部二级传动装置。
发现蜗轮室内装满了泥沙和水,蜗轮及蜗杆磨损严重,但仍能勉强使用。
把一级电动装置切换到手动状态,在二级传动装置蜗轮室内可以看见蜗轮转动而水平轴不转动,再仔细检查发现蜗轮与蜗轮套之间的焊缝已经开裂,蜗轮与蜗轮套有相对运动,导致传动失效,不能正常排污。
检修时把蜗轮室内的泥沙和水清理干净后,从蜗轮室内拆下蜗轮与蜗轮套,用磨光机打磨蜗轮和蜗轮套的焊接处,使之形成V 坡口,以便焊接时能提高焊接强度。
为了安全起见,此次检修也更换了新蜗轮及蜗杆和两只7308轴承。
处理完毕回装,试转正常。
2.5 #6机二次滤网第五次故障的情况2002年8月19日运行人员电话告知B 二次滤网后压力0.01Mpa ,且电动、手动状态排污后压力升不起。
机修派人检查,发现处于电动状态时一级电动装置运转正常。
把一级电动装置切换到手动状态,手动状态时可以看见外部传动轴转动,但手感不吃力,手动状态排污数分钟,B 二次滤网网后压力也不见升起。
初步判断二次滤网内部有问题。
2002年8月20日#6机降负荷,解体B 二次滤网内部二级传动装置。
发现才过了两天的时间,蜗轮室内又装满了泥沙和水。
把一级电动装置切换到手动状态,在二级传动装置蜗轮室内可以看见蜗轮转动及水平轴也转动,但变侧的排污斗不转动的现象。
再认真检查,发现排污斗与辐板顶处间隙太小,有碰磨现象,并发现在水平轴与排污斗连接的轴颈处已被扭断。
由于水平轴轴颈已被扭断,无法把扭矩传递给排污斗,导致传动失效,不能正常排污。
再解体水平轴承室,发现轴承室内装满了泥沙和水,炉侧那只7316轴承的弹珠(滚柱)破碎,轴承的外圈已破裂。
由于此次二次滤网损坏特别严重,短时间内无法处理好,而负荷又紧张,不允许降负荷太久,故只能人工清理网芯上的垃圾后,扣上人孔门,恢复机组运行。
该二次滤网从此用人工清理网芯的垃圾。
此人工清理方法一直维持到#6机大修。
3 二次滤网损坏的原因分析针对#6机B 二次滤网严重损坏的问题,汽机分场组织有关人员进行了损坏的原因分析。
3.1 二级传动装置轴端部密封结构不合理图2为二级传动装置轴端部密封结构图。
每次解体二级传动装置,都发现蜗轮室里装满泥沙和水,两只7308轴承的弹珠(滚柱)破碎,蜗轮及蜗杆磨损严重。
分析认为二级传动装置轴端的O 型密封胶圈的密封形式属于动密封形式,其密封效果差。
它是导致泥沙和水进入蜗轮室的原因。
泥沙和水使7308轴承弹珠及外圈失去润滑而产生锈蚀坑点,进而使轴承在运行中局部受力增大,使弹珠破碎。
弹珠破碎导致蜗杆轴向定位无依靠,使蜗杆轴向窜动量增大,蜗杆与蜗轮啮合分离,传动失效。
并且泥沙进入蜗轮室,加速了蜗轮及蜗杆的磨损,蜗轮轮齿被磨平后,使蜗轮与蜗杆啮合不起,造成传动失效。
故二级传动装置轴端部密封结构不合理是造成二次滤网传动失效的主要原因。
3.2 正常排污时排污斗上存在轴向力在图1中,根据EPL---1400二次滤网的工作原理,当电动排污门打开后(即正常排污时),排污斗内外壁就形成压差。
根据排污斗形状及尺寸,可以算出排污斗的承压面积。
依据排污斗内外壁的压差和承压面积可以计算出排污斗在正常排污时约受21.5KN 的轴向力作 图2二级传动装置轴端部密封结构图 联轴器 O 型胶圈 7308轴承泥沙和水 由此进入 轴承端盖 蜗轮室蜗杆用,轴向力方向由变侧指向炉侧。
正常排污时存在如此大的轴向力,该轴向力产生两个方面的影响。
见图3,一个方面,该轴向力的存在总是力图使排污斗和水平轴朝炉侧方向窜动,这就加剧了炉侧那只7316轴承的载荷,使之更易损坏。
见图1,另一个方面,该轴向力从排污斗形心平移到排污斗根部轴套时,就会对水平轴轴颈产生弯矩,如果水平轴轴颈直径太小,在此弯矩作用下,水平轴轴颈就有可能弯断。
该轴向力的存在是由二次滤网的工作原理所决定的,不可能消除它。
在改造二次滤网时,应该充分重视该轴向力的影响。
3.3 水平轴承室端盖密封结构不合理图3为水平轴承室密封结构图。
解体水平轴承室,发现轴承室里装满了泥沙和水,两只7316轴承的弹珠破碎及外圈破裂。
分析认为轴承室端盖的毛毡密封效果差,是导致泥沙和水水进入轴承室的原因。
泥沙和水使7316轴承弹珠及外圈失去润滑而产生锈蚀坑点,进而使轴承在运行中局部受力增大,使外圈破裂。
炉侧那只7316轴承弹珠及外圈破碎使水平轴轴向定位无依靠。
当电动排污门打开时,此时作用在排污斗上的轴向力使排污斗和水平轴一起往炉侧窜动。
当排污斗往炉侧轴向窜动量超过4mm 时,排污斗就与辐板碰磨,碰磨严重时就会发生卡死。
卡死后就使阻力矩远远超过设计值(102kg.m )。
从2002年8月20日解体检查发现排污斗与辐板顶部有碰磨的现象来判断,排污斗与辐板卡死是造成水平轴轴颈扭断及二级传动装置蜗轮套焊缝开裂的原因。
而造成排污斗与辐板卡死的根本原因是水平轴承室密封结构不合理。
4 二次滤网损坏的处理对策根据对二次滤网损坏的原因的分析,二次滤网损坏的处理对策应该是采用可靠性高的 密封结构来消除二级传动装置轴端部及水平轴承室端盖处漏进泥沙和水,兼顾考虑增大水 平轴轴颈直径。
具体改造是:针对3.1条设计用一种静密封结构来代替原先的动密封结构。
针对3.2条考虑增大水平轴轴颈直径。