燃烧器调试记录
燃烧器检测记录
态 进。入正常燃烧状态后,输入负荷调节模拟 信号,观察空气和燃料调节装置是否随调 节信号的变化进行相应的调节。
符合要求 □不符合要求 不符合描述:
输入停止燃烧模拟信号,通过观察控制箱 面板上相关程序指示灯的亮、熄以检查燃 烧器是否按设定程序停机。
符合要求 □不符合要求 不符合描述:
使燃烧器处于手动控制状态下,操作开关 电器和负荷调节器,观察燃烧器是否按操 作要求进入相应的运行状态。
时,当燃烧器进入前扫气程序时,观察风
门是否处于其调节范围的最大位,并用秒表
测出在此位置上的停留时间间隔,此为前扫
5
扫气和扫气时间 气时间的测量值。 (s)
当停止燃烧时,用秒表测出从火焰熄灭 到风机断电之间的时间间隔,此为后扫 气时间的测量值。
平均值: 平均值:
在自动控制状态下启动燃烧器,
平均值:
当运行至点火程序时,不输入点
5倍后,关闭进气阀,保压15 min,
MPa,关闭进气阀,保压
检查管路内的压降情况。
min,检查管路内的压降为
MPa。
使燃烧器处于自动控制状态下,向控制 符合要求 系统输入相应的模拟信号,通过观察控制 □不符合要求
不符合描述: 箱面板上相关程序指示灯的亮、熄以检查
3 运行控制
燃烧器是否按设定程序进入正常燃烧状
W~ kW
燃料供应压力
kPa
型式试验证书编号
/
生产日期
检测依据 检测项目
GB/T36699-2018 锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件
测试地点
检测日期
年月 日
检测设备
RSAQSJ-1 型燃烧安全时间测试仪、SKF TKSU 10 超声波测漏仪、FLUKTi32电压偏差( v)
燃烧器点火调试方案-报批版
燃烧器点火调试方案编写:审核:批准:日期:一、概述1.1 项目基本情况项目现已经进入开车准备阶段,回转窑、二燃室、余热锅炉等设备完成本体安装,余热锅炉经水压试验合格,完成了炉墙的砌筑与保温,完成了辅助设备和附属系统的安装和分部试运行,并在过冬前经过中低温烘炉并检查合格,具备高温烘炉条件。
高温烘炉和煮炉需要投用在线的三组燃烧器。
燃烧器的点火调试带有一定的危险性,为保证燃烧器点火调试的安全性,特制订本方案。
燃烧器点火调试的范围为回转窑窑头一台燃烧器B303、二燃室两台燃烧器B304A/B。
其它涉及的范围包括燃料气管线,助燃风机三台,补风风机两台,引风机一台;涉及到的整个工艺系统涵盖回转窑、二燃室、锅炉、急冷塔、干法脱酸塔、布袋除尘器、尾气处理系统。
1.2 燃烧器点火调试方案编制依据1)项目回转窑、二燃室、余热锅炉等设备图纸和相应的操作手册;2)整个焚烧单元的PID图,操作手册,开车的方案;3)北京金瑞华GR-AGB9B-B燃烧器调试方案和开车方案4)现场情况调查资料;三、燃烧器点火调试准备程序1、燃料气管线的气密燃料气管线安装完毕后,需要做最基本的气密试验,确保燃料气引进前,系统的严密性合格,没有泄露点。
用氮气直接进行燃料气管网的气密试验,气密压力0.4MPA。
具体检测方法是用肥皂液进行法兰密封,螺纹密封,以及所有焊口和阀门阀杆、阀体密封等的检漏测试!详见附图:燃料气管线氮气气密、置换和投用系统图:●气密合格标准为用肥皂液检测所有会出现泄露的部位,没有泄露点,系统保压1小时,压降不超过10kPA,认为合格;2、燃料气管线的氮气置换●气密合格后,进行各点火口的氮气排放;泄压后,继续给系统供氮气连续吹扫10分钟,认为氮气置换合格(氮气置换时,确保排放口同时进行连续排放,同时注意排放口的位置通风空旷处,不要向回转窑、二燃室、锅炉内吹扫);详见附图:燃料气管线氮气气密、置换和投用系统图:3、燃料气管线的燃料气置换首先确认燃料气主管的燃料气置换已经完成,然后缓慢稍开关断球阀,向燃料气管网引入燃料气(注意氮气置换完成后,各用户点火枪前的截止手阀一定确认关闭),配合点火前选择最远端的两个点火枪,缓慢稍微打开阀门进行连续排放,直到有较浓的燃料气气味出现,认为置换合格(燃料气置换时,周边20米内禁止有动火作业,人员进行疏散和警示);燃烧器阀组后设氮气吹扫管线,调试期间在点火前进行手动吹扫操作,燃烧器停止运行后进行停止后吹扫操作。
RS70利雅路燃烧器锅炉安装性能调试报告
RS70利雅路燃烧器锅炉安装性能调试报告锅炉安装性能调试报告一、概况:
锅炉型号:MS-9 燃烧机型号:RS70 锅炉出厂编号: MS2015090005 燃烧器生产厂家:利雅路适用燃料:天然气
二、调试内容:
调试项目调试参数调试结果备注
点火程序控制 RMG88.62 正常
预吹扫时间 30秒正常
0预吹扫风门开度 90 正常
3预吹扫总风量 25-28m 正常
熄火保护装置离子探针正常
燃气压力低保护压力开关 5mbar 正常
风机故障保护过热继电器正常
0090C,90C 超温报警及保护一、二次温限开关正常 0-120C,
循环泵故障保护与锅炉连锁正常调试结论:
经调试,锅炉运行正常,无异样。
使用单位,盖章,: 调试单位,盖章,:
使用单位代表,签字,: 调试人: 时间:
锅炉安装性能调试报告一、概况:
锅炉型号:MS-9 燃烧机型号:RS70 锅炉出厂编号: MS2015090005 燃烧器生产厂家:利雅路适用燃料:天然气
二、调试内容:
调试项目调试参数调试结果备注
点火程序控制 RMG88.62 正常
预吹扫时间 30秒正常
0预吹扫风门开度 90 正常
3预吹扫总风量 25-28m 正常
熄火保护装置离子探针正常
燃气压力低保护压力开关 5mbar 正常
风机故障保护过热继电器正常
0090C,90C 超温报警及保护一、二次温限开关正常 0-120C, 循环泵故障保护与锅炉连锁正常调试结论:
经调试,锅炉运行正常,无异样。
使用单位,盖章,: 调试单位,盖章,:
使用单位代表,签字,: 调试人: 时间:。
燃烧器调试
燃烧器启动后进入锁定状态
•空气压力开关处于运行位置 •空气压力开关调整不当 •压力开关处的压力测试点管路堵塞 •燃烧头调整不当 •炉膛背压过高
感谢下载
20
常见故障分析
故障现象 燃烧器启动后进入锁定状态
燃烧器出现火焰后被锁定 燃烧器通电后即锁定 感谢下载
故障原因
•电机远程控制接触器故障( 仅用于三相) •电机故障 •电机保护启动 •虚假火焰信号 •伺服电机故障或调整不当
凸轮 II : 0°(最小旋转角度.) 当燃烧器停机时, 风量挡板和燃气蝶阀必须关闭, 角度: 0°.
凸轮 III : 65°(调整点火位置和最小出力.) 这个凸轮在调整点火或最小出力时根据需要来设定
凸轮 V : 与凸轮 III 同步
13
调试——燃烧器校准
调整风量
通过转动螺栓 7),来逐步调整凸 轮 4)(A) 的末端轮廓线。
感谢下载
12
调试——检查燃烧器的设定
确认伺服电机凸轮位置
感谢下载
伺服电机通过可变轮廓线凸轮实现同步调整风量 挡板和燃气蝶阀。伺服电机可在 42 秒内旋转 130 度。 请勿改变以下 5 个凸轮的出厂设定值;只需检查 各凸轮的设置是否与以下所述相符: 凸轮 I : 130°(最大旋转角度.) 当燃烧器最大出力时, 燃气蝶阀必须全开, 开启角 度: 90°.
•运行电磁阀通过的燃气量过小 •电离探针调整不当 •电离不足 •探针接地 •燃烧器接地不良 •零线与火线接反 •火焰检测器故障
感谢下载
15
调试——燃烧器校准
感谢下载
空气压力开关的设定
在进行上述燃烧器各部分调整时,空气 压力开关置于量程(A) 的起点。然后调整 空气压力开关。
燃气锅炉燃烧器单机调试记录
燃气锅炉燃烧器单机调试记录调试日期:[日期]
调试人员:[姓名]
调试背景
[简述燃气锅炉燃烧器的基本情况和存在的问题,例如过烧、
点火困难等]
调试目标
[明确燃气锅炉燃烧器的调试目标,例如调整燃烧效率、解决
点火问题等]
调试步骤及结果
1. 清洗燃烧器内部杂质,并检查喷嘴和点火器是否损坏。
结果:发现喷嘴堵塞,清洗后恢复正常。
2. 检查燃气进气管道,确保无漏气现象。
结果:发现进气管道连接处有漏气,更换密封圈后问题解决。
3. 使用火焰传感器测试点火情况。
结果:点火成功率低,调整点火电极间距后问题得到解决。
4. 调整燃烧器燃气和空气的比例。
结果:经逐步调整,达到了最佳的燃烧效率。
5. 测试燃烧器的燃烧效果和稳定性。
结果:燃烧效果良好,稳定性满足要求。
结论
经过以上调试步骤,成功解决了燃气锅炉燃烧器存在的问题,调整后的燃烧效率满足要求,点火困难等问题得到解决。
后续建议
为了保持燃气锅炉燃烧器的正常运行,建议定期清洗燃烧器内部杂质,检查进气管道的密封情况,以及定期测试和调整燃气与空气的比例,以确保燃烧效率和稳定性。
附件
- [调试前后照片/数据记录等附件,用于进一步分析和备案]。
燃烧器调试报告(一)2024
燃烧器调试报告(一)引言概述:本文是关于燃烧器调试的报告,旨在详细描述燃烧器调试的过程和结果。
燃烧器是工业生产过程中常用的设备之一,其稳定、高效的工作对于保证生产过程的正常运行至关重要。
经过对燃烧器的仔细调试和检测,我们成功解决了燃烧器的一些问题,实现了其稳定、可靠的工作状态。
正文:一、燃烧器的预调试工作1.1 理解燃烧器的工作原理1.2 检查燃烧器的进气系统1.3 检测燃烧器的燃料系统1.4 观察燃烧器的火焰状态1.5 测量燃烧器的排放指标二、排查燃烧器故障2.1 检查燃烧器的电气系统2.2 检测燃烧器的点火系统2.3 分析燃烧器的温度条件2.4 检查燃烧器的燃烧品质2.5 分析燃烧器的机械系统运行情况三、调整燃烧器的参数3.1 针对燃烧器的进气量进行调整3.2 针对燃烧器的燃料量进行调整3.3 调整燃烧器的供氧量3.4 优化燃烧器的点火时间3.5 调整燃烧器的燃烧温度四、燃烧器的安全性检测4.1 检测燃烧器的泄漏情况4.2 测试燃烧器的自动保护系统4.3 检查燃烧器的排烟系统4.4 测试燃烧器的启动和停止过程4.5 检验燃烧器的燃烧安全性指标五、燃烧器调试结果5.1 燃烧器稳定工作,符合预期要求5.2 燃烧器的燃烧效率达到了预期目标5.3 燃烧器的排放指标符合相关环保标准5.4 燃烧器的自动保护系统正常工作5.5 燃烧器已经达到设计要求,可以投入生产使用总结:通过对燃烧器的仔细调试和检测,我们成功解决了燃烧器的一些问题,实现了其稳定、可靠的工作状态。
燃烧器的预调试工作、排查故障、参数调整和安全性检测等方面的工作都非常重要,对于保证燃烧器的正常运行至关重要。
我们将继续跟踪燃烧器的运行情况,进行必要的维护和调整,以确保其持续稳定的工作。
燃烧器验收记录表
就地/远程转换 自动/手动转换
转换开关打至“就地”时,就地指示灯亮,至 DCS指示正常;打至“程控”时,程控指示灯
亮,至DCS指示正常。
转换开关打至“自动”时,就地指示灯亮,至 DCS指示正常;打至“手动”时,程控指示灯
亮,至DCS指示正常。
自动 本 地
手动
启动、停止、急停,等 启动、停止、急停,等
动作正常;无异响、发热现象
其他
1、柜体(若是外购提供相关的质量证明书,防 护等级证明;若是自己加工提供材质证明,检查 、试验报告,防护等级证明)。2、柜内各元器 10 质量证明资料 件的质量证明书。3、电气柜的试验、检查报告 (应包括组装检查、配线检查、绝缘检查,上电 检查、逻辑功能测试等)4、电气柜的质量证明 书。
外观有无缺损、缺陷;油漆喷涂均匀,无脱落、 缺失。
3
安装方式
安装方式与设计资料一致
4
防护喷塑
防护等级IP54,RAL7032
5
接线
配线符合要求、规范;接线牢固、正确
6
元器件
规格、型号、数量,容量符合要求,接线规范
7
通电
无短路现象。控制柜外壳无带电现象。
8
绝缘
绝缘阻值满足规范要求。
功能
控制电源
断路器合上、电源开关闭合时,要求开关电源得 电,电源指示灯亮
1、所有质量证明材料。2、所有的设备的说明书
2
随机资料
。3、必要的设计资料。4、按照合同要求提供相 应套数的资料(一般不少于两套资料/每套设
备)
签字:
4
签字:
3
油泵
规格型号与合同要求一致。
4 空气压力开关
规格型号与合同号与合同要求一致。
供暖系统(燃烧器)的调试方案
供暖系统(燃烧器)的调试方案1. 调试目的确保供暖系统的正常运行,提高燃烧效率,减少能源浪费,确保用户舒适度。
2. 调试前的准备工作- 检查供暖系统所有连接部分是否牢固,无泄漏。
- 检查燃烧器是否清洁,无积灰和油污。
- 检查燃气管道是否畅通,无泄漏。
- 检查电气系统是否正常,包括电源和控制电路。
- 检查供暖系统的管道和阀门是否正常,无堵塞和泄漏。
3. 调试步骤3.1 检查燃烧器- 检查燃烧器是否有损坏或者磨损,如有需要进行更换或维修。
- 检查燃烧器与供暖系统的连接是否牢固,无泄漏。
3.2 检查燃气管道- 检查燃气管道是否有损坏或者磨损,如有需要进行更换或维修。
- 检查燃气管道与燃烧器的连接是否牢固,无泄漏。
3.3 检查电气系统- 检查电源和控制电路是否正常,如有需要进行维修或更换。
3.4 系统试运行- 打开供暖系统的电源和燃气供应,启动燃烧器。
- 观察燃烧器是否正常工作,火焰是否稳定,颜色是否为蓝色。
- 观察供暖系统的管道和阀门是否有泄漏,管道是否通畅。
3.5 调试燃烧器- 根据供暖系统的实际需求,调整燃烧器的火焰大小和燃气供应量。
- 观察火焰的大小和颜色,调整至最佳状态,以提高燃烧效率。
4. 调试后的检查- 检查所有连接部分是否牢固,无泄漏。
- 检查燃烧器的火焰是否稳定,颜色是否为蓝色。
- 检查供暖系统的管道和阀门是否正常,无堵塞和泄漏。
5. 调试记录记录调试过程中发现的问题和解决方法,以及燃烧器的调整情况,以便后续的维护和检查。
6. 调试结果评估根据调试后的运行情况,评估供暖系统的燃烧效率和用户舒适度,如有需要进行进一步的调整和优化。
以上是供暖系统(燃烧器)的调试方案,希望能够帮助到您。
如有其他问题,请随时提问。
燃油系统调试记录卡
□炉前至油罐供油管道吹扫合格。
□燃油系统吹扫方法、路线合理,不存在吹扫死角。
调试执行人:年 月 日
供油系统的调试
□供油泵试运正常。
□检查确认供油泵进出口管路严密不漏;阀门安装正确不泄漏、关启灵活;表计安装正确、指示正常。
炉前燃油系统调试:
炉前燃油母管压力MPa;燃油吹扫气体压力MPa。
□油循环合格、无漏点,循环时间:h。
□燃油系统温度、压力、流量等参数在DCS上显示准确。
□燃油快关阀、回油关断阀、各角阀开关动作可靠,动作时间符合要求;回油调节阀调节灵活、稳定。
□OFT试验、油枪点火程控均试验正常。
□油枪雾化试验正常。
□电子点火试验正常、可靠。
联锁保护试验:
□供油系统联锁保护试验按试验单进行。
环境状态:天气情况□ 晴 □ 阴 □ 雨 □ 雪 环境温度℃
仪器设备的配置:
序号
设备名称
型号
量程
数量
精度等级
用途
备注
1
便携式测振表
VM—63
1
振动测量
2
红外测温仪
MX2
-30~900℃
1
温度测量
试运条件:
□设备及系统安装工作全部结束,单体调试项目全部完毕,并经验收合格,已办理验收签证。
□热控信号、联锁、保护装置安装完善,并经试验正常。
燃油系统调试记录卡(总5页)
燃油系统调试记录卡
锅炉专业记录卡编号:SZ-GL108
工程名称
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司1×30MW机组工程
系统名称
燃油系统
试运阶段
分系统试运
调试依据
热媒炉燃烧器调试两表一单2016.03.16
河南能源化工集团开祥天源化工热媒炉燃烧器调试确认单注:A代表PBT部部长确认、B代表技术员确认、C代表工艺班组确认。
注:确认结果已完成项目标注“√”,未完成条件项目标注“O”的标注形式;本次开停车不涉及项目标注“√”,并予以备注。
热媒炉燃烧器调试开车会签单注: 各负责人进行装置确认时对照分管内容进行逐项确认,并填写确认意见。
确认合格项在对应的□内划√,不合格项划O,对开车不涉及的确认项目划√并注明原因。
河南能源化工集团开祥天源化工热媒炉燃烧器调试开车执行表注:A代表PBT部部长确认、B代表技术员确认、C代表工艺班组确认。
注:确认结果已完成项目标注“√”,未完成条件项目标注“O”的标注形式;本次开停车不涉及项目标注“√”,并予以备注。
河南能源化工集团煤气化公司热媒炉燃烧器调试停车执行表注:A代表PBT部长确认、B代表工艺技术员确认、C代表工艺班组确认。
注:确认结果已完成项目标注“√”,未完成条件项目标注“O”的标注形式;本次开停车不涉及项目标注“√”,并予以备注。
河南能源化工集团开祥天源化工热媒炉燃烧器调试停车确认单注:确认结果已完成项目标注“√”,未完成条件项目标注“O”的标注形式;本次开停车不涉及项目标注“√”,并予以备注。
河南能源化工集团开祥天源化工热媒炉燃烧器调试故障停车执行表注:A代表PBT部长确认、B代表工艺技术员确认、C代表工艺班组确认。
注:确认结果已完成项目标注“√”,未完成条件项目标注“O”的标注形式;本次开停车不涉及项目标注“√”,并予以备注。
河南能源化工集团开祥天源化工热媒炉燃烧器调试紧急停车执行表注:A代表PBT部长确认、B代表工艺技术员确认、C代表工艺班组确认。
注:确认结果已完成项目标注“√”,未完成条件项目标注“O”的标注形式;本次开停车不涉及项目标注“√”,并予以备注。
燃烧器调试报告单
阀后压力
1800 mbar
风压保护
30 mbar
动x压
15 00 mbar
伺服电机小火
40
气阀开度小火
5
伺服电机大火
90
气阀开度大火
95
燃汽流量小火
30M³/h
燃汽流量大火
72M³/h
燃油流量小火
0kg/h
燃油流量大火
70kg/h
设备工作性能记录:
一、燃烧器工作特性以及烟气排放一切正常。
燃烧器调试报告单
用户名称
联系人
电话
用户地址
邮编
锅炉型号
WNS1-1.0-Q
锅炉编号
燃烧器型号
RS100
燃烧器编号
LY2016-1116
燃烧机配件型号
检漏:DSLC
阀组:DN40
电眼:DL-4
控器:LAL1.225
伺服马达:1.1KW
比调仪
调试记录
低压保护50 mbar源自阀前压力1600 mbar
高压保护
二、锅炉燃烧器燃烧工况运行稳定
三、循环水泵、全自动软水器、自动定压补水运行正常.
四、锅炉安全性能:
1、燃烧器油路压力正常无泄漏
2、燃烧器点火正常
3、安全时间
点火安全时间=5秒
4、火焰检测功能正常,一旦熄火、燃烧器立即锁定。
5、锅炉自动停机保护正常
调试人:
年月日
水泥公司燃烧器使用效果调试报告
奥通水泥公司燃烧器使用效果调试报告
2011年3月10日开始公司二线改用奥通公司生产的HJG四通道煤粉燃烧器,试生产至3月22日已12天时间,据初步统计的各项数据分析已经达到购销合同中的条款要求,具体情况如下:
一、产量和节煤情况依报表情况显示:
二、火焰控制情况;更换煤管后,各项温度指标较为理想;二次风温可稳定在1100℃以上,三次风温950℃以上,煤粉燃烧速度快,燃尽率高,火焰活泼有力,高温带位置合适,窑内温度分布理想,窑皮粘挂平整无高温点,窑电流稳定,窑速可实现快转、无波动,可实现大窑长期安全运转。
三、质量情况:在配料三率值正常范围内,熟料游离钙合格率可达到90﹪以上,熟料升重1250克/升以上,熟料无黄心、无飞砂、结构致密、颜色正常,一、三天强度因近期化验小磨故障,无强度数据,当根据经验推断,应无问题。
四、电耗情况:这一次改造将原来的净风机由风量82.9m3/min改为目前的48m3/min,窑头煤风机由原来的48m3/min改为目前的29m3/min,均达到窑冷风减少,电机电流下降的节电效果。
五、煤管调节情况:该燃烧器设计合理,科技含量较高,压力数值有仪表显示,出风各管道截面积大小有标尺显示,调节方便,灵活直观,完全可以满足工艺要求。
燃气设备调试记录
燃气设备调试记录日期:XXXX年XX月XX日地点:XXX燃气公司1.调试前准备在进行燃气设备调试之前,我们需要进行以下准备工作:-确保燃气管道安全:检查燃气管道是否有泄露和损坏情况,并及时处理。
-准备所需工具和设备:准备好所需的调试工具和设备,例如燃气表、压力表等。
-环境检查:确认调试场所的通风情况和安全性。
-燃气质量检测:对燃气进行质量检测,确保其符合国家标准。
2.调试步骤2.1检查设备连接首先,我们检查燃气设备的全部连接,包括燃气管道、燃气表和燃气燃烧器等,确保其连接牢固,不松动,没有泄露。
2.2燃气质量检测使用燃气质量检测仪器,对燃气的浓度、含氧量等进行检测。
确保燃气符合标准。
2.3点火和燃烧测试点火并观察燃气燃烧器的燃烧情况。
观察火苗的颜色是否正常,是否有漂移、抖动或短暂熄灭的情况。
2.4压力测试使用压力表对燃气管道进行压力测试。
检查燃气管道是否存在压力不足或过高的问题,并及时调整。
2.5温度和湿度调节对燃气设备进行温度和湿度的调节,确保设备运行时温度和湿度在适宜范围内。
2.6安全性检查对燃气设备进行安全性检查,检查设备运行时是否存在漏电、过热等安全隐患,并及时解决。
3.调试结果根据以上步骤进行调试后,我们得出以下调试结果:-燃烧情况正常:经过点火测试,燃气燃烧器的火苗颜色均匀、稳定,没有漂移、抖动或短暂熄灭的现象。
-压力正常:经过压力测试,燃气管道内的压力符合标准,无过低或过高的情况。
-温度和湿度调节正常:经过调节,设备运行时的温度和湿度稳定且在适宜范围内。
-无安全隐患:经过安全性检查,设备运行时没有发现任何漏电、过热等安全隐患。
4.注意事项在进行燃气设备调试时,需要注意以下事项:-安全第一:在调试过程中,要确保自己的安全。
佩戴必要的安全装备,如手套、护目镜等。
-严格遵守操作规程:按照相关的操作规程进行调试,不随意更改参数或操作方式。
-环境保护:在使用燃气设备的过程中,要注意环境保护,避免污染环境或浪费资源。
燃烧器调试报告
燃烧机调试报告报告编号:
二、设备
四、燃烧器运行参数设定
检漏报告
锅炉房中的一台锅炉为法国德地氏锅炉,其燃气燃烧机(型号: ; 机号: )由我公司负责调试,现对阀组部分检漏步骤作出以下说明:
1.电磁阀:对阀组内空气加压至150mbar,
保压5分钟,观察气压,气压无降落.
2.电磁阀:采用德地氏VPS检漏装置检漏.
经检验,无泄露.
3.电磁阀至燃烧器进口处:采用燃烧时对法兰接口处加涂肥皂液
的方法,检查无泄露.
以上检漏步骤,结论为阀组部分检漏合格,无泄露.
陕西西美环保设备有限公司
调试人:
年月日。
变频调试记录报告表
保险阀/操控阀(标示)开度
最大=25
11/17
12/18
/
/
/
/
/
/
/
耗气量(流量计)
Nm3/h
1121
1194
助燃空气燃烧头/烟气温度
℃
/112
/114
/
/
/
/
/
/
/
烟气含量O2/ CO
%/ppm
2.8/16
2.7/11
/
/
/
/
/
/
备注:(t变频调试参数报告)变频设置参数:上限为HZ,下线为HZ。
-0.1~1.1
0.9~2.3
1.8~3.4
3.1~4.0
4.8~5.6
6.5~7.1
6.4~9.9
11.3~12.4
操控(主)阀后燃气压力
mbar
0.4~3.2
1.4~3.7
2.7~4.8
5.5~6.5
7.4~9.1
10.9~11.5
16.3~17.8
28.9~29.4
30.4~31.0
保险阀前/后燃气压力
474
544
635
734
1006
1058
助燃空气燃烧头/烟气温度
℃
/78.6
/80.1
/78.7
/75.9
/81
/86
/98.7
/106
/111
烟气含量O2/ CO
%/ppm
4.4/7
4.0/12
3.7/26
3.4/8
3.3/22
3.4/9
3.7/10
2.9/17
2.8/19
燃烧器冷态试验-调试方案
燃烧器冷态试验-调试⽅案⼭西⼤学解耦燃烧器实验装置调试⽅案⼭西三合盛节能环保技术股份有限公司2014年11⽉调试⽅案试验⽬的:为考察新型煤粉解耦燃烧器的⼯作性能,按喷⼝实际结构及尺⼨搭建试验台,进⾏燃烧器冷态空⽓动⼒场试验。
解耦燃烧器解耦⽰意图主体设备:通风机、风箱、风道及其上部的下料和⽰踪装置、烧嘴、炉膛及其外侧⽔平、垂直检测车、积灰箱、钢架平台及扶梯、管道⽀架及连接装置、排架、地传线板、电控操作柜等。
辅助器材:⽰踪⽓体及其容器、粉料及其收集布袋、有机玻璃计量筒、连接软管、细丝⽹及反光彩⾊丝线、激光笔及滑块、⾼清摄像机。
测量仪器:热线风速仪、涡轮风速仪、标准⽪托管、电⼦微压计、温度计、⼤⽓压⼒表试验内容:1、风道、浓淡分离段及喷⼝内部空⽓压⼒及流速测定,炉膛速度场测定2、风道及炉膛有⾊⽓体⽰踪,炉膛速度场彩⾊丝线⽰踪3、风道及炉膛速度场粉料⽰踪4、解耦燃烧器喷⼝煤粉浓缩率测定5、分别在75%、50%、25%额定风量下进⾏以上试验6、调整挡板⾓度,改进喷⼝结构重复以上试验试验前应具备的条件1、整套实验装置安装完毕,检查各设备安装、连接牢固可靠,确保试验安全;2、试验辅助器材及测量仪器配备齐全,安装测试完成,可正常使⽤;3、各电⽓设备、仪器仪表接线正确,电控箱安装完好;4、试验室及试验装置内部杂物清理⼲净,试验设备及其连接装置密封良好;5、试验室及试验装置内部照明、通风设备安装完成,性能良好;6、试验室配备调整试验装置及测量仪器的⼯具;7、试验室配有防尘⼝罩、眼镜、⼿套等劳动保护⽤品;8、做好试验内容记录及数据采集记录准备⼯作。
调试⼯作1、测点检查a 风道及喷⼝测点检查。
测点开孔位置准确、⼤⼩合适,各测点开孔⽤胶塞封堵,固定测点及部分移动测点的测孔胶塞中间穿孔,以⽅便⽪托管、靠背管等测量仪器插⼊。
b 炉膛内、外检测装置检查。
炉膛内部⽀架牢固可靠,外侧⽔平检测车、垂直检测车导轨安装牢固,滑块运动灵活、可靠。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4套
油燃烧器布置
前墙双层对称,共用大风箱
燃料种类
重油
满负荷燃料用量
1367Kg/h
沼气燃烧器厂家
北京佳德昌
沼气燃烧器型号
500万KCal/h
Байду номын сангаас沼气燃烧器数量
1套
沼气燃烧器布置
前墙油燃烧器上方,共用大风箱
燃料种类
沼气
满负荷燃料用量
~700Nm3/h
控制型式
DCS
火焰监控方式
独立火焰监控器
调试记录:
项目名称
亚东石化(上海)石化有限公司2*100t/h燃油锅炉改造项目
建设单位
亚东石化(上海)石化有限公司
施工单位
北京北锅环保设备有限公司
锅炉型号
BG-100/11-YQ
锅炉位号
A炉
燃料
重油
试运行时间
72小时
试运行情况:
1、锅炉燃油系统良好,燃烧稳定,火焰良好,不烧侧、后墙;
2、锅炉试运行时对锅炉各部位进行巡视,注意负荷下的水冷壁以及炉墙状况,无异常。
3、锅炉负荷波动正常。
质量鉴定:
锅炉机组72小时燃油试运行后,在工作参数,燃烧工况,水冷壁及密封均达到设计要求,综合评定合格。
建设单位
施工单位
负责人:
年月日
负责人:
年月日
锅炉试运行合格证书
合格
鼓、引风断电,自动切断燃料供应
合格
蒸汽超压连锁保护,低水位连锁保护功能正常
合格
燃烧器出力符合用户蒸汽负荷、压力及温度控制要求
合格
建设单位
施工单位
调试单位
代表:
检验负责人:
调试人:
工 程 中 间 交 接 记 录
锅 炉 型 号
BG-100/11-YQ
锅 炉 位 号
A炉
内 容
工程简要
亚东石化(上海)有限公司A炉燃油锅炉与2015年5月5日开始改造,主要更换燃烧器以及燃烧器周边部分水冷壁,于2015年8月6日完成燃油调试,并移交运行投入使用,目前系统运转良好。。
理 由
中间交工
本项目是燃油系统改造为燃气,由于建设单位燃气外网尚不具备投入条件,暂时移交建设单位进行燃油维持生产。
后 续 工 作
待天然气具备条件后,再进行整体调试并办理最终交接验收证书。
质
量
鉴
定
合格
建设单位
施工单位
负责人:
年 月 日
负责人:
年 月 日
注:本表仅在因非施工单位原因使锅炉不能进行整体试运行及办理工程交工验收手续时使用。
燃烧器调试记录
燃油锅炉调试记录
项目名称
亚东石化(上海)有限公司2*100t/h燃油锅炉改造
设备位号
A炉
施工单位
北京北锅环保设备有限公司
调试单位
北京北锅环保设备有限公司
锅炉型号
BG-100/11-YQ
生产厂家
北京锅炉厂
锅炉类型
蒸汽
蒸发量
100t/h
油燃烧器厂家
北京佳德昌
油燃烧器型号
1000万KCal/h
调试结果
现场安装位置,接线管道布置与安装合理
合格
燃油压力稳定,符合燃烧器工作要求
合格
燃烧器燃烧状况稳定,不烧侧、后墙
合格
燃烧器安全性能可靠,,火焰检测功能正常,一旦熄火,燃烧器立即锁定
合格
燃烧器点火正常,能够顺利实现点火,程序控制和熄火保护装置工作正常
合格
雾化蒸汽压力,燃油压力保护功能正常,低于规定值时,自动切断燃料供应