五原则报告

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日期 批准 审核 制作
xxx
把 1-B 握
1、 xx:40外观班反映外观板链不动作,保全员立刻赶到现场. 2、 xx:43检查发现板链电机温度高于正常工作温度,并伴有异味。 3、 xx:45拆下外壳检查电机未发现异常,检查电机制动装置,发现制动盘与制动摩擦片接触不均匀。 4、 xx:55用压缩空气冷却制动装置,并卸下制动盘。 5、 xx:00对卸下的制动盘及摩擦片表面进行打磨处理。 6、 xx:08清洁制动装置并重新安装制动装置,调整制动装置间隙至0.7mm。 7、 xx:15安装完成,开始试车运行。 8、 xx:20试车完成,恢复正常生产使用。
匀。 警。
保存
4
确 认
( 对 策 )
效 果
( 效 果 实 绩 )
检修及更换后,跟踪至xx月10日无发现 异常。
跟进日期200x年xx月10日
5
对(问 题)源头 的反馈 (需落实 到体制 、组织 的内容)
1.在xx月7日晚饭时间更换制动盘和其摩擦片; 2.今后每季度对板链的制动器检查维护,必须进行拆解检 查,以提高维护检查精度; 3.xx月10日,反馈检测线班,对附近出现长久的异味,要 转述保全; 4.水平展开,在xx月10日,与外包单位一起,检查其他板 链电机及制动器的运转状况。

2-A问题明



制动盘固定防松
制动盘与制动摩擦片 螺母位置变动,
板链不能 电机制动器过 在电机运行中,分离 造成制动盘与其
运行(报 热,造成过载 不彻底,有拖刹现 摩擦片的间隙不
警)
来自百度文库
保护报警 象,造成电机负载增 均匀,不能良好
大和温度升高 的分离和结合,
导致两者间磨损
维修时间 超30分钟
制动器过热, 需冷却才能进 行拆解、安装 和调试
板链上的员工未能及 时反馈异常(有烧焦 异味时)

结论
防松螺母长期
处在扭力状
固定防松螺母的防 态,经过几年
松橡胶套老化破裂 运行,导致防
后而脱落 松胶套老化而
脱落,造成制
动盘与摩擦片
员工对异常故 障的反馈意识 不够。
3
4
查明 2-B 原因
发生原因: 1.制动盘固定螺母的防松橡胶失效,令螺母因振动而扭力 下降,从而造成制动盘与摩擦片间隙不均匀,使制动盘与摩 擦片分离不彻底,造成制动器发热导致电机过载保护而报警。 2.员工对异常情况时(附近有异味,且时间较长)的反馈 意识不够,导致设备磨损加剧到不能使用状态后,才通知保 全,使故障时间超长。
解决问题的5原则工作表(xx)
发生的问题: 外观板链电机制动器过热
发 1-A 生
发生场所:xx车间外观板链 发生状况:外观板链不工作,有异味发出。 发生时间:200x年xx月7日1x:40-1x:20(影响生产40分钟) 发生次数:x 处置内容:停用外观板链使用,调整制动器间隙 损失车辆:xx台
设备技术组
5
3( 采 取 ) 适 当 的 对 策
( 对 策 内 容 、 效 果 预 测 PP A )
1.由于更换制动盘和其摩擦片时间比较长,需要30分 钟左右,因此现场立即对制动盘进行打磨和安装,并调 整摩擦片间隙; 2.板链车辆的移动由终检派驾驶员进行车辆移动; 3. 在晚饭时间,对制动盘和其摩擦片进行更换,在此之 前,保全员现场跟踪电机工作状况,出现异常立即检修。
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