空压机事故案例

引言(1)

2002年3月15日,某石化厂空分装置离心式空气压缩机检修后试车运行时压缩机发生了烧瓦、高速轴折断事故。事故使压缩机严重损坏,导致空分装置推迟数日开车,造成极大损失。现将事故发生原因分析如下。

事故经过与损坏情况(2)

1

事故经过:由美国纽约布发罗(Buffalo)的Cooper工业公司透平压缩机分部制造的C-8系列,TA-48型离心压缩机经检修后,检修资料及各个控制点经过使用单位、业务主管单位以及检修单位的技术人员和代表鉴证合格并签字。2002年3月15日上午9:00启动运行,启动后约1分钟,试车人员感到声音有些异常,马上对设备全方位巡检,接着仪表发出轴承低油压报警,操作人员观察到油压已下降至低油压停车连锁值,压缩机仍按额定转速运行。操作员立即按下现场控制盘的停车按钮,但连按数次均不能使压缩机停车,于是立刻跑向中控室切断压缩机驱动马达的电源。在操作人员跑往中控室的途中,试车人员在现场听到从机器传出一声巨响,不久压缩机马达的电源被切断,机组停止运行,这时机器共运行了3分钟。

2

损坏情况:拆开解体后检查,压缩机低速轴的两只轴承正常;中速轴的两只轴承合金已熔化,瓦块变形;高速轴的两只轴承合金全部熔化,瓦块严重变形。靠近高压侧叶轮的轴瓦(2)变黑(见图1),并在该处轴颈折断;高速轴上的两个叶轮与壳体相磨,变形较严重;油封、气封烧损,二级扩散器磨损,不能使用,密封“U”形环(成套)烧损老化。以上部件均需成套更换。(机组传动示意图见图1)

图1 离心空压机传动示意图

注:1 高压级叶轮;2 高速轴轴承;3 高速轴齿轮;4 高速轴轴承;5 中压级叶轮;

6 高速轴;7

低速齿轮;8 低速轴轴承;9 中速轴齿轮;10 中速轴轴承;11 中速轴轴承;12 低压级叶轮;13

中速轴;14 低速轴轴承;15 润滑油油泵;16 低速轴;17 联轴节;18 压缩机驱动电机

事故原因(3)

1 未按制造商使用说明书操作,是导致事故发生的主要原因

说明书在预启动检查表中指出:①检查压缩机驱动电机旋转方向,拆去联轴节,点动电机确认与机壳标出的转向一致为正确。②将压缩机和电机联轴节回装后,应手动盘车。据调查,本次试车,在启动机组之前,既无确认电机转向,又无对机组盘车。

由于机组的设计是压力油润滑,且油路系统中,中高速轴轴承由两台油泵接力供油。辅助油泵由小电机单独驱动,将润滑油压力由常压升至0.84MPa。主油泵由压缩机与电机轴联的低速轴直接驱动,将润滑油压力从0.84MPa升至3.9MPa。正常工作时压缩机低速轴的两只轴承润滑油油压为0.75MPa,中速轴和高速轴的四只轴承润滑油油压是3.6MPa。主油泵是回转式容积泵,只有正确的转向和启动前的盘车,主油泵通过输油管,

将升压后的润滑油送往四只轴承,才能在机组启动时,保证中高速轴的四只轴承有足够的润滑油压力,确保轴承的润滑和散热。由于没有盘车,中高速轴的四只轴承在启动运行后的数秒钟内,润滑油压力极低,不能保证润滑和散热,故发出低油报警与停车信号。由此可见,不按要求操作,直接导致事故的发生。《润滑油流程示意图见图2》

图2 润滑油系统流程示意图

注:1 油箱;2 辅助油泵;3 油冷却器;4 油过滤器;5 润滑油主油泵;6 压力调节阀;7 单向阀;8

压力调节阀;9 单向阀;10 压力阀节阀

2 驱动电机没有单机试运,是事故发生的又一重要原因

方案要求:电机检修后,在与压缩机连接之前,应拆去油压联锁,进气温度联锁,油滤器压差等联锁进行单独试运行,以确认正确的旋转方向,电路系统畅通,开关好用,工作电流在合格范围内等技术性能指标正常。

在实际的联机试运中,当压缩机中高速轴轴承油压低于停车联锁值后,操作人员按下停车开关时,开关失灵。在事故发生后的调查中,未能提供有效的电机单试记录、用户的监证记录。事实说明,电机未能按要求单独试运,使现场控制盘开关触片连接不良得不到及时发现和消除,最终不能阻止事故的发生和升级。

3 机组启动前仪表联锁系统未做联校,是事故发生的又一原因

使用要求:机组在投入使用、启动之前,应对机组安全保护的联锁,如轴承润滑油压力低、油滤器压差大、电机工作电流过载等,送上电流模拟信号,检验仪表的自动报警和联锁停车装置灵活好用,并做好记录。

在机组的试车过程中,当仪表检测到润滑油压力低时,已发出报警,遗憾的是油压降至联锁值时,未能自动停车起联锁保护作用。在调查事故原因时,仪表修理人员未能提供有效的记录和用户代表监证记录。说明开车前仪表专业人员未对仪表联锁联校,及早消除仪表系统存在的隐患。在开车中一旦由某方面的原因引起系统不正常,自动保护名存实亡,未能有效地阻止事故发生。

4 管理松懈,间接引发事故发生

从事故调查中发现,工艺操作人员的试车没有按制造商的使用说明操作;电修人员不按方案单试电机;仪修人员对机组的联锁不做联校。这一方面说明员工存在想当然和侥幸心理,从另一方面也暴露出企业存在管理松懈、监督力度不足、跟踪不到位的问题。这些因素的综合,足以间接引发事故的发生。

事故思考(4)

1

开车前的盘车、电机的单独试运、仪表的联校,都是必须做,应该做的工作,是各个专业员工最基本的工作,但实际上许多员工做不到位或不做,而且管理人员也没有跟踪到位进行监督,说明员工的职业道德存在问题,应引起领导人员的高度重视。

2

在事故的调查中,有个别人员认为:以往的开车都没有盘车,为什么不烧坏设备?是的,侥幸的成功,不等于可以不按厂家的说明来正确的操作,正是这一次次侥幸成功,养成了不

按规范、不按要求操作,时间一长,就成了习惯。然而在机器运行8年多时间后,许多配合间隙增大,精度降低,润滑油泄漏量增大,造成油压降低,以致不能正常工作。而且随着设备的老化,腐蚀日益严重,造成仪表系统、电路系统、接触元件的损坏,没有及时发现和消除,直到酿成事故还不知道原因何在。这从反面也说明养成按规范、按要求操作良好习惯的重要性

空压机事故案例

引言(1) 2002年3月15日,某石化厂空分装置离心式空气压缩机检修后试车运行时压缩机发生了烧瓦、高速轴折断事故。事故使压缩机严重损坏,导致空分装置推迟数日开车,造成极大损失。现将事故发生原因分析如下。 事故经过与损坏情况(2) 1 事故经过:由美国纽约布发罗(Buffalo)的Cooper工业公司透平压缩机分部制造的C-8系列,TA-48型离心压缩机经检修后,检修资料及各个控制点经过使用单位、业务主管单位以及检修单位的技术人员和代表鉴证合格并签字。2002年3月15日上午9:00启动运行,启动后约1分钟,试车人员感到声音有些异常,马上对设备全方位巡检,接着仪表发出轴承低油压报警,操作人员观察到油压已下降至低油压停车连锁值,压缩机仍按额定转速运行。操作员立即按下现场控制盘的停车按钮,但连按数次均不能使压缩机停车,于是立刻跑向中控室切断压缩机驱动马达的电源。在操作人员跑往中控室的途中,试车人员在现场听到从机器传出一声巨响,不久压缩机马达的电源被切断,机组停止运行,这时机器共运行了3分钟。 2 损坏情况:拆开解体后检查,压缩机低速轴的两只轴承正常;中速轴的两只轴承合金已熔化,瓦块变形;高速轴的两只轴承合金全部熔化,瓦块严重变形。靠近高压侧叶轮的轴瓦(2)变黑(见图1),并在该处轴颈折断;高速轴上的两个叶轮与壳体相磨,变形较严重;油封、气封烧损,二级扩散器磨损,不能使用,密封“U”形环(成套)烧损老化。以上部件均需成套更换。(机组传动示意图见图1) 图1 离心空压机传动示意图 注:1 高压级叶轮;2 高速轴轴承;3 高速轴齿轮;4 高速轴轴承;5 中压级叶轮; 6 高速轴;7 低速齿轮;8 低速轴轴承;9 中速轴齿轮;10 中速轴轴承;11 中速轴轴承;12 低压级叶轮;13 中速轴;14 低速轴轴承;15 润滑油油泵;16 低速轴;17 联轴节;18 压缩机驱动电机 事故原因(3) 1 未按制造商使用说明书操作,是导致事故发生的主要原因 说明书在预启动检查表中指出:①检查压缩机驱动电机旋转方向,拆去联轴节,点动电机确认与机壳标出的转向一致为正确。②将压缩机和电机联轴节回装后,应手动盘车。据调查,本次试车,在启动机组之前,既无确认电机转向,又无对机组盘车。 由于机组的设计是压力油润滑,且油路系统中,中高速轴轴承由两台油泵接力供油。辅助油泵由小电机单独驱动,将润滑油压力由常压升至0.84MPa。主油泵由压缩机与电机轴联的低速轴直接驱动,将润滑油压力从0.84MPa升至3.9MPa。正常工作时压缩机低速轴的两只轴承润滑油油压为0.75MPa,中速轴和高速轴的四只轴承润滑油油压是3.6MPa。主油泵是回转式容积泵,只有正确的转向和启动前的盘车,主油泵通过输油管,

空分事故案例学习

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空分事故案例汇总 案例分析: 例1 循环水加药造成空分板式换热器冻堵 一、事故时间:2001年10月2日 二、事故地点:石家庄新宇三阳公司空分车间 三、事故经过: 2001年10月2日上午8∶30,1000m3/h空分设备切换系统切换声音突然变得非常沉闷,并伴有管道轻微振动,进塔气量明显减少,进气压力升高,上下塔压力逐渐下降,中控室环流温差大幅增加。根据运行参数,判断为第一组板翅式换热器发生堵塞,打开系统吹-5阀,吹出不少水,于是确定为板翅式换热器带水冻堵。为了不影响生产,把切换时间调整为30秒,想通过自清除能力,将水分带出。因进塔空气量继续下降,氧气产量和纯度随之降低。至10∶10,后工段氧化岗位被迫停车。空分系统继续加强切换,由于带入水量较大,效果不明显,最后决定对板翅式换热器进行局部加温,16∶00,停止向下塔输送空气。 四、防范措施 (1)水处理岗位在加杀菌剂前与空分岗位联系,先倒换用一次水冷却,隔一些时间待系统无泡沫后再使用循环水冷却。(2)对空分系统各进气吹除阀至少每小时吹除一次,防止水分进入板翅式换热器。(3)要求各岗位加强巡检,及早发现设备隐患,防止意外事故的发生。

例1 分子筛进水事故 一、事故时间:2004年10月6日 二、事故经过 2004年10月6日15:02,正在吸附的2#分子筛出口CO2含量突然急剧增加,很快满量程100ppm;膨胀机转速由28000r/min降到21100 r/min;主换热器热端温差急剧扩大,由℃扩大到10℃。此时,空冷塔液位达到2000mm,回水阀LCV1101开度只有5%。由此判断分子筛进水并已经蔓延至主换热器。于是,立刻进行以下操作:1、停冷却水泵、冷冻水泵;2、关空气进冷箱总阀HV101,同时停空压机;3、暂停分子筛程序;4、停膨胀机。打开V1104、V1223、V1225阀排水。16:00,打开2#分子筛纯化器上下人孔盖,发现上部有水浸过痕迹,下部浸泡在水中。打开1#分子筛纯化器上下人孔盖,发现分子筛干燥,无水浸痕迹。由此可见,正在使用的2#分子筛纯化器进水,1#分子筛纯化器没有受到影响。一直到晚上19:30才把水排尽。 三、处理措施 更换空冷塔液位差压变送器。安装完毕后,开启各台水泵,确认空冷塔液位计工作正常,LCV1101阀工作正常。同时,我们将报警值改为1000mm,联锁值改为1700mm,并加上液位与进冷箱总阀HV101联锁,将事故对设备的损害降到最低程度。并进行联锁实验,确认联锁动作正常。 例2 6000m3/h空分设备分子筛受冲击的分析及处理 一、事故时间:1997年12月21日

全国电厂事故经典案例分析

电厂事故案例汇编

前言 目录 大唐集团电厂三起事故的通报 (4) 托克托电厂"10.25"事故通报 (6) 关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 (9) 华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 (11) 裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告 (14) 裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报 (16) 一起发电厂220kV母线全停事故分析 (19) 宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析 (20) 乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析 (24) 秦岭发电厂200MW-5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 (26) 某电厂电工检修电焊机触电死亡 (27) 湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (28) 关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 (30) 某厂#4机跳闸事故分析 (31) 大唐韩城发电厂“8.3”全厂停电事故通报 (34) 托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析 (36) 沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报 (39) 广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 (43) 郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 (43) 汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 (45) 大唐洛阳热电公司“1.23”人身死亡事故的通报 (47) 华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故 (48) 王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告 (49) 大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 (53) 2006年10月17日台山发电公司#4机汽轮机断油烧瓦事故 (55) 泸州电厂“11.15”柴油泄漏事件 (58) 监护制不落实工作人员坠落 (60) 安全措施不全电除尘内触电 (61)

空压机事故案例

山东枣庄防备煤矿“7·6”矿难原因追踪 (空压机事故案例) 山东省枣庄市薛城区防备煤矿7月6日发生重大火灾事故,造成28名矿工死亡。在抢险救援过程中,又有3名救护队员因公殉职。目前,事故原因调查仍在紧张进行。经初步查明,导致火灾发生的空气压缩机(俗称“压风机”)竟然是来自旧货市场、几经转手的“三无”产品。山东省有关负责人表示,一定对相关责任人依法严惩,以告慰死难矿工,警示世人。 事故压风机来自旧货市场 经多方证实,导致事故发生的压风机来自苏北一个旧货市场,把设备卖给防备煤矿的经营者是薛城区邹坞镇杭庄人李言成。 日前记者几经周折来到杭庄。杭庄是一个自然村,由于正在进行村庄整治,所剩房屋已为数不多。记者在村头几经打听,找到了李言成的大哥李言标。李言标告诉记者,距事故发生后一周的一天晚上,经营废旧设备的弟弟突然被公安带走了,原因是将一台压风机卖给了防备煤矿矿长王绍平。 随后,记者找到李言成的妻子周平。周平闲时在齐村旧货钢材市场帮助丈夫打理生意,对于这台设备的基本情况有些了解。 周平说,丈夫在齐村旧货钢材市场从事废旧金属生意多年,有特种行业经营许可证,可以经营矿用废旧设备。她承认:2009年7月,李言成从江苏省徐州市旧货经销商手中购

买了一台压风机,然后以4.2万元的价格卖给防备煤矿。李言成还从枣庄市专卖压风机的商户武兴强那里开了一张4.26万元的发票给王绍平。 她说:“事故发生后,我才知道王绍平买这台设备是进行煤矿技改用的。我们就是卖旧设备的,王绍平也清楚这是一台旧设备。” 矿方伪造证件将“三无”产品买入 负责侦破此案的枣庄市公安局薛城分局副局长刘勇介绍,徐州市贾汪区江庄镇保林村有一个规模较大的二手矿用产品市场,李言成经常去进货。2009年,李言成在保林村看到这台较为完好的压风机后,与商家约定以2.2万元的价格寻找买家。后来,李言成与防备煤矿矿长王绍平以4.2万元的价格谈成交易。李言成又安排两名工人对这台压风机进行打磨、喷漆,第二天送到矿上。 而据徐州保林村两名犯罪嫌疑人供述,这台设备连同一宗废旧钢材来自山西,是以废旧钢材的名义,以2000元一吨的价格买来的。 据防备煤矿机电副总王东亮供述,当时这台设备上连铭牌都没有,更别说矿用产品安全标志证书、矿用合格证和防爆合格证这三项最重要的产品入矿验收证件了。为应付检查,经矿长王绍平授意,由机电科长杨德伟进行了验收入矿环节的造假处理。杨德伟在维修车间找到一本残缺的“格蓝牌”压风机使用说明书,并伪造了三个证件。 作为一家区属煤矿矿长,王绍平明知这是一台“三无”设备,却购买使用。一台从旧货市场几经倒手的“三无”产品,就这样经过简单翻新、伪造证书的方式进入人命关天的煤矿安全生产领域,并最终引发了一场本不该发生的特大井下火灾事故。 办案人员十分痛惜地说,在正规管理的大型煤矿,压风机大多设置在地面,不会引发井下火灾;而且,质量合格的压风机设备在温度达到一定程度时会自动停止运转,并配有泄压

压缩机事故案例

压缩机事故案例 一、事故单位基本情况 xx化工集团有限公司成立于2004年,系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立的民营股份制企业。该公司现有总资产约20亿元,职工约2800人,有2个生产分厂。主要产品年生产能力为:合成氨75万吨,尿素100万吨,甲醇30万吨,碳酸氢铵24万吨,三聚氰胺3万吨。 事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线 二、事故简要经过. 该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。e4ZY经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。

三、事故原因初步调查分析 (一)事故发生的直接原因 事故发生后,山东省德州市人民政府组成事故调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,导致事故的发生。 (二)管理上存在的主要问题 ⒈建设项目未经设立安全审查。该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724万元),拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查,属违规建设项目。 ⒉建设项目工程管理混乱。该项目无统一设计,仅根据可行性研究报告就组织项目建设,有的单元采取设计、制造、安装整体招标,有的单元采取企业自行设计、市场采购、委托施工方式,有的直接按旧图纸组织施工。与事故有关的2号压缩机由沈阳金博气体压缩机制造有限公司制造,并负责压缩机出口阀前的辅助管线设计。项目没有按照《建设工程质量管理条例》有关规定选择具有资质的施工、安装单位进行施工和安装。试车前没有制定周密的试车方案,高压管线投用前没有经过水压试验。⒊拒不执行安全监管部门停止施工和停止试车的监管指令。2007年1月,德州市和平原县安全监管部门发现该公

空分事故案例分析 (1)

一、空压机组增压机高压缸轴瓦温度高 1、问题描述 某系统增压机在原始安装结束第一次试车时,出现高压缸止推轴承TI4721/TI4722温度高,满负荷是最高102℃,但因在设计指标范围内,制造厂家认为属于正常现象,所以,没有进一步检查。 2010年2月份,轴承温度急剧恶化,在高压三段操作压力最高只有60bar是(设计69bar),轴瓦温度最高已达109℃,严重制约着空分高负荷生产。 1、可能原因分析 (1)油质、油量等存在问题。 (2)轴瓦本身存在制造质量问题。 (4)油温高、轴瓦间隙小 (5)赃物进入轴承磨坏轴瓦,造成轴瓦磨损 (6)轴瓦破损 原因总结:设计原因,空压机采用846号透平油(中新为ISO VG 46相当于30#透平油),油质,油量、轴瓦外观检查并无问题,可能是轴瓦本身或设计有问题。 1、处理措施和建议 2010年2月份,利用停车机会,对空压机组高压缸轴瓦进行了检查,发现轴瓦厚度不均,间隙小。对瓦块进行了刮瓦修复,并将油压由原来的0.98bar调整至1.5bar,检查结束后,3月份开

车,在90%生产负荷下,轴瓦温度最高76℃,取得了不错的效果。 沈鼓制造的压缩机普通存在轴瓦温度有一个偏高,建议对机组油质,油压,轴瓦进行检查,若以上没有问题,联系厂家解决。 二、分子筛蒸汽加热器泄漏 1、问题描述 2009年1月31号上午,某系统操作人员发现在分子筛蒸汽加热器 E4201的底部水侧管子与壳体的间隙有水流出,为进一步确认,将 蒸汽加热器底部保温全部拆除,打开蒸汽加热器底部壳侧盲法兰 处有大量空气排出,而且还随着所加工空气的流量变化而变化, 由此判断,蒸汽加热器管侧有漏点。 2、可能原因分析 (1)分子筛蒸汽系统超压,超出材料承受范围。 (2)运行中,蒸汽加热器管壳侧温差过大,产生应力。 (3)蒸汽加热器后汽水分离器无液位,产生水击。 (4)冬季停车期间,防冻不彻底,冻坏设备。 最终原因:在装置运行期间,严格控制蒸汽加热器的操作压力和 温度,分离器液位控制在250mm以上,没有发生过水击现象。蒸 汽加热器在2008年11月份停车以后,管侧已经用仪表空气彻底 吹除,说明设备本体存在设计缺陷。 3、处理方法 (1)2009年2月21日,蒸汽加热器进行抽芯检查,发现漏点为

特大制氧事故案例分析

特大制氧事故案例分析 制氧机主要应用于钢铁企业和石化企业,它的安全运行对于企业的生产经营起着极为重要的作用。以下就五起事故,简要地进行原因分析,并提取可吸取的经验和教训。 一.从表一可以看出这五起特大事故,主要分两大类: (一)是空气透平压缩机事故: 1.97年2月28日,湖南湘潭钢铁公司一万四制氧机刚刚检修完毕,第一次启动过程中,突然发生一声巨响,高速旋转的一级叶轮破碎,飞出的碎片打穿了空压机的蜗壳,并使在场的两位同志受伤。事故发生后,各方专家到现场进行勘察,但对事故的具体原因,未能达成一致意见。有人认为是空压机制造质量问题,也有人认为是空压机的检修质量问题。 2.98年5月1日,湖南涟源钢铁公司一万制氧机正在稳定运行中,突然发生一声巨响,操作工立即进行停车,发现低速轴在齿轮根部断裂,一级蜗壳破碎,轴瓦严重损坏,机座变形,压缩机组除冷却器尚能使用外,其它机体部分,需全部更新。到目前为止,还没有看到具有权威性的分析结果。 (二)是空分设备爆炸事故: 1.96年3 月2 日凌晨3:44,江西新余钢铁公司6000制氧机在不发现异常征兆的情况下,空分塔突然发生爆炸,空分塔保冷箱被炸开,并且整体倒向主操作室厂房,将厂房局部损坏。事故没有造成人员伤亡。 2.97年5月16日9:05,抚顺石化公司进口6000制氧机空分塔发生剧烈爆炸,空分塔保冷箱钢结构框架倾斜,冲击波波及方圆500米,造成4人死亡,31人受伤。 3.97年12月25日,马来西亚滨鲁图壳牌石油公司从法国进口的73000制氧机发生爆炸,爆炸碎片崩飞到周围100米,爆炸声传播200公里,5公里以内的门窗玻璃被震碎,事故没有造成人员死亡,受伤情况不详。 对以上情况的分析,作为使用单位需要吸取以下经验教训: 1.一定要严把检修质量关,对高速运转机械转子,若要进行动平稳校验,一 定要找具有校验的资格的单位。

螺杆空压机事故案例

90KW螺杆空压机机头卡死事故调查处理报告 一、事故经过: 2012年6月18日早晨5点30分,动力车间机修工李兴(兼空压机巡检工)打扫卫生时发现90KW螺杆空压机停机,尝 试启动,空压机不能启动,李兴找到值班电工刘锡林进行对电 气系统进行检查。刘锡林检查后发现电机及电器线路正常,仍 然无法启动,初步怀疑是PLC出现故障。早晨8点上班后,刘 锡林将空压机情况汇报电气部长郑雄国,两人共同检查。经检 查空压机电气系统及PLC均正常,尝试启动时电流高达800- 900A。初步判断空压机机头故障,于是通知动力车间主任刘兴 国安排机修工将电机与空压机机头分离后,人工不能盘动螺杆 空压机转子。 刘兴国电话通知技术设备部刘建军、周正仁到现场对空压 机故障进行检查分析,技术设备部技术人员初步判断机头轴承 散架卡死导致转子不能转动,但打开机头轴承盖检查,轴承完 好没有散架,发现机头不能转动的原因为壳体中阴阳转子卡。 由于拆卸空压机螺杆转子需要专用拆卸工具,于是技术设备部 与空压机供货厂家联系机头拆卸维修事宜,厂家售后服务人员 于2012年6月20日到达现场也判定机头卡死需专用拆卸工具 拆卸,只能送到厂家用专用拆卸工具拆卸后进行检查和维修。 为不影响生产系统空压供给,公司决定先订购一台新机头回复 90Kw空压机正常工作,于2012年7月7日安装后使用正常。二、原因分析 90KW螺杆空压机面板中央控制室二次显示、监控于2009 年4月安装,安装后数据没有传输过来,面板一直未显示。后 工段电气主任郑雄国咨询过生产厂家上海宇盛压缩机厂有限公 司技术人员,对方回复说该空压机没有两块面板数据互相传输 功能,郑雄国也未向各级领导进行汇报,因此该面板从安装到 现在一直未显示,中控室也无法对其做到实时监控。经技术设 备部于2012年7月17日咨询空压机售后服务人员张宇,回复 说只有在中央控制室安装控制器(价格两千多元)后,两块面 板方可同时显示。机头发到空压机生产厂,经厂家拆卸后检查,发现造成空压机机头卡死无法拆卸的原因是一根M12螺栓掉落

空分分厂“3.16”A单元空压机组跳车事故

事故案例/案例分析 空分分厂“3.16”A单元空压机组跳 车事故 一、事故经过: 2015 年03 月16 日14 时,例行巡检(每小时一次)开始,此时B 单元机组盘车已经结束,班长张国栋安排巡检人员张皓天、郑龙在巡检过程中将B 单元润滑油总管回流阀全开,将管道内压力卸掉,同时进行停润滑油系统的操作。张皓天、郑龙在同时离开控制室后,郑龙去B 单元空压机组放空阀处查看仪控人员传动阀门情况,张皓天独自去现场巡检。14 时01 分18 秒张皓天在巡检到A 单元机组油站时,误将A 单元润滑油总管自力阀旁路阀当做B 单元润滑油总管自力阀旁路阀,并缓慢将其打开,造成润滑油压瞬间下降。 14 时01 分20 秒,润滑油总管油压PI370 低于300KPa,备用润滑油泵联锁自启。14 时01 分22 秒,增压机 润滑油压PI250 低于150KPa 触发油压低低联锁,导致A 单元机组跳车,后续系统被迫进行停车。

事故发生后,调度中心立即组织各分厂生产系统紧急停车,并向公司领导汇报空分装置因机组油压低联锁跳车,全厂主装置紧急停车。公司领导、生产部、设备部、电仪部、仪控分厂、电气分厂等部门负责人陆续赶到现场,对出现此次事故的原因进行查找与分析,各专业对本系统出现油压降低的情况进行了详细的分析,最后通过视频录像查找到造成润滑油压瞬间下降的直接原因。调度中心立即组织空分分厂装置开车,后续系统做开车准备, 17 时45 分,空分装置开车,22 时31 分,产出合格氮气。 二、原因分析: (一)张皓天、郑龙未没有严格按公司和分厂要求落实好双人巡检制度,在进行巡检及执行操作任务过程中,虽然办理了操作票,但其中一人中途离开执行其他工作任务,出现部分操作无人监督的情况; (二)空分分厂对“三讲一落实”安全要求执行不到位,对操作风险分析不足,操作票管理制度落实不严; (三)生产部对员工休假返厂后,对员工生产情况、设备运行情况的培训不够深入; (四)当事人张皓天休假10 天后的第一天上班,精神状态欠佳,注意力不集中;空分党支部及工会对员工思想工作了解不够深入,对员工思想状态波动没有及时进行疏导。

安全生产事故案例分析总结

安全生产事故案例分析总结 一、事故概况 20xx年x月x日,下午13:15分左右,在四方地金水铜冶炼厂风压机房,新建空压机座柱子混泥土浇灌施工,振动器联接电缆线漏电触人事件,受伤人庞发荣吃过中午饭后,准备施工,当他的手触到振动器联接电缆线时,被电当场击倒,此时工地上的施工人员立即将电源开关断开,庞发荣此时倒在地上已经昏迷,然后工人们立即将庞发荣抬到室外地上平躺,观察他的心脉跳动缓慢,立即对他进行人工呼吸,同时又组织车辆将庞发荣赶紧送往医院进行抢救治疗,经过两个小时后清醒,在医院治疗6天后,出院回家休养。 二、事故分析 1、通过6:11电触人事故,此次事故的发生,公司虽对施工队组员工进行过进场的安全生产教育,但缺乏有效的`操作规程和安全检查加之庞发荣自我保护意识淡薄是造成本次事故的主要原因。但公司在安全管理自身存在缺陷,公司没有对施工现场配备指定专人和专职电工技术人员加强对施工现场安全生产操作监督和管理。 2、质检安全部没有派出专职安全员到整个施工现场检查、)管理工作,对施工队组人员没有很好的进行安全知识宣传教育,对施工现场的管理,跟班作业不到,落实不到,对 安全生产技术措施以及巡查管理工作不到位;没有理解和传达公司安全生产管理的发展理念,作为质检部门没有认真把“安全发展,

预防第一”当首要任何来抓,没有履行好作为一个质检安全员的工作态度及责任才导致事故的发生。 3、项目部:在现场管理技术人员对平时工作细节疏忽大意,对队组员工安全教育不到位,平时跟踪落实工作力度不够,没有认真把平时预见发生的事情,苗头处理在萌发状态,根据施工现场的环境特点,在思想上高度重视施工安全生产管理制度。 4、队组长:作为施工队组长,缺乏安全生产教育,现场管理不到位,监督队组施工人员安全生产意识力度不够,安全意识淡薄,对一线员工安全管理教育落实不到位,联保互保、三不伤害不到位。 三、总结及要求 1、通过此次事故的发生,暴露了管理者在工作中存在着安全生产思想麻痹,安全意识差,要求今后工作中,杜绝此类事件发生。 2、加强各职能部门的安全知识意识,必须加强对施工现场的巡查力度,同时发现安全隐患立即排除。 3、质检部门必须经常组织员工安全教育学习,对施工安全生产操作规程对联保互保自我防范意识要讲深讲透,必须跟踪管理。 4、各个项目负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责,当工作点分散,监护有困难时,每个工作点要增设专责监护人。 5、坚持以人为本,开展安全知识教育,尤其是加强工作负责人的安全职责教育,提高员工的安全意识和自我保护意识。

空分事故案例学习

空分事故案例汇总 案例分析: 例1 循环水加药造成空分板式换热器冻堵 一、事故时间:2001年10月2日 二、事故地点:**新宇三阳公司空分车间 三、事故经过: 2001年10月2日上午8∶30,1000m3/h空分设备切换系统切换声音突然变得非常沉闷,并伴有管道轻微振动,进塔气量明显减少,进气压力升高,上下塔压力逐渐下降,中控室环流温差大幅增加。根据运行参数,判断为第一组板翅式换热器发生堵塞,翻开系统吹-5阀,吹出不少水,于是确定为板翅式换热器带水冻堵。为了不影响生产,把切换时间调整为30秒,想通过自去除能力,将水分带出。因进塔空气量继续下降,氧气产量和纯度随之降低。至10∶10,后工段氧化岗位被迫停车。空分系统继续加强切换,由于带入水量较大,效果不明显,最后决定对板翅式换热器进展局部加温,16∶00,停顿向下塔输送空气。 四、防X措施 (1)水处理岗位在加杀菌剂前与空分岗位联系,先倒换用一次水冷却,隔一些时间待系统无泡沫后再使用循环水冷却。(2)对空分系统各进气吹除阀至少每小时吹除一次,防止水分进入板翅式换热器。(3)要求各岗位加强巡检,及早发现设备隐患,防止意外事故的发生。 例1 分子筛进水事故 一、事故时间:2004年10月6日

二、事故经过 2004年10月6日15:02,正在吸附的2*分子筛出口CO2含量突然急剧增加,很快满量程100ppm;膨胀机转速由28000r/min降到21100 r/min;主换热器热端温差急剧扩大,由0.6℃扩大到10℃。此时,空冷塔液位到达2000mm,回水阀LCV1101开度只有5%。由此判断分子筛进水并已经蔓延至主换热器。于是,立刻进展以下操作:1、停冷却水泵、冷冻水泵; 2、关空气进冷箱总阀HV101,同时停空压机; 3、暂停分子筛程序; 4、停膨胀机。翻开V1104、V1223、V1225阀排水。16:00,翻开2*分子筛纯化器上下人孔盖,发现上部有水浸过痕迹,下部浸泡在水中。翻开1*分子筛纯化器上下人孔盖,发现分子筛枯燥,无水浸痕迹。由此可见,正在使用的2*分子筛纯化器进水,1*分子筛纯化器没有受到影响。一直到晚上19:30才把水排尽。 三、处理措施 更换空冷塔液位差压变送器。安装完毕后,开启各台水泵,确认空冷塔液位计工作正常,LCV1101阀工作正常。同时,我们将报警值改为1000mm,联锁值改为1700mm,并加上液位与进冷箱总阀HV101联锁,将事故对设备的损害降到最低程度。并进展联锁实验,确认联锁动作正常。 例2 6000m3/h空分设备分子筛受冲击的分析及处理 一、事故时间:1997年12月21日 二、事故地点:凌源钢铁集团公司氧气厂 三、事故经过

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