化工企业事故案例分析(火灾事故案例 )

化工企业事故案例分析(火灾事故案例)火灾事故案例

一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万元。

1(事故经过

淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富,总经理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000吨/年黄原胶技改项目于2007年7月5日取得设立和安全设施设计审查手续,2007年12月21日取得试生产方案备案告知书。事发时正处于试生产阶段。

2(事故原因

(1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生的直接原因。

(2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安

全管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检修操作规程;未落实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金锁未履行安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是导致事故发生的间接原因。 3(防范措施

(1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安全试车工作规范》,规范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项安全措施,确保试生产环节的安全。

(2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习《化工企业安全生产禁令》和《化工企业安全生产禁令教育读本》,提高员工的安全意识,减少和杜绝"三违"现象,规范生产经营行为,不断提高安全管理水平。

(3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。 (4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度,突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。

二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重

伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。

1(事故经过

山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本19883340

元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。

2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,

落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅速撤离并组织救援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂房,北厂房东侧发生火灾爆炸, 2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成2人重伤,2人轻伤。

2(事故原因

(1)据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无正规设计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和氯离子的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。

(2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出

明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现脱绒釜晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置设计图纸不符合国家规定,图纸载明的设计单位为淄博泰科工程设计有限公司,但无设计公司单位公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许范围(0.05MP以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部封头焊缝的开裂。安全现状评价报告中对脱绒工序危险有害分析不到位,未提及脱绒釜存在晶间腐蚀的危险因素。

3(防范措施

(1)进一步完善建设项目安全许可工作,严格按照"三同时"要求,落实各项规范要求,设计、施工、试生产等各个阶段应严格按规范执行。

(2)严格按照规范、标准要求开展日常设备的监督检验工作,及时发现设备腐蚀等隐患。

(3)严格按照技术规范进行操作,严禁超过工艺规程允许范围运行。 (4)进一步规范评价单位的评价工作,提高安全评价报告质量,切实为企业提供安全保障。

三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 1(事故经过

2004年8月26日,济南市某化工厂一台4M20-75/320型压缩机放空管因

遭雷击发生着火事故。

2004年8月26日9时,正值雷雨天气,厂内设备运行正常。忽然一声雷鸣过后,厂内巡视检查工人发现厂区内8号氮氢气压缩机放空管着火。在通知厂领导的同时,立即向厂消防救援队报警。厂消防救援队在最短的时间内赶到着火现场,在消防救援队和闻讯赶来的厂干部及职工的共同努力下,扑灭了着火,没有酿成重大火灾,避免了更大的损失。 2(事故原因

(1)氮氢气压缩机各级放空用截止阀,在长期的使用过程中磨损严重,没能及时发现进行维修和更换,造成个别放空截止阀内漏严重,使氮氢气通过放空管进入大气遭遇雷击而发生着火事故。 (2)氮氢气压缩机各级油水分离器在排放油水时,所排出的油水都进入到集油器内,而集油器放空管连接到放空总管上。操作工人在进行排放油水的过程中,没能按照操作规程进行操作,使氮氢气进入集油器后随放空管进入大气。在排放过程中遭遇雷击而发生着火事故。 (3)由于放空管没有单独的避雷设施而遭受雷击也是此次着火事故的重要原因。由于该厂采取的避雷措施是在压缩机厂房上安装避雷带,而放空管的高度超过了避雷带,其它的避雷针又不能覆盖放空管,因此引发此次着火事故。

3(防范措施

上述分析肯定了这次事故的主要原因是大量的可燃气体 -- --氮氢气进入大气,以及防雷措施不合理造成的,因此针对这次着火事故提出了如下具体的防治措施:

(1)对氮氢气压缩机各级放空用截止阀进行定期检验,磨损严重的应及时进行维修或者更换新的截止阀。从而避免因阀门内漏使氮氢气进入大气造成事故。

(2)加强巡回检查,确保油水分离器的排放操作按规定进行,严格规定其排放操作时间。

(3)按标准正确设置避雷装置。这次事故发生后,厂内技术人员按防雷的基本措施对全厂内的避雷装置进行了全面细致的检查。对防雷的薄弱环节进行了改造,增设了高性能的避雷器,并进行了合理布置,确保同类事故不再发生。

四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故

1(事故经过

2009年11月23日13时17分,菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库发生粗苯运输车辆燃烧事故,造成1人死亡,1人受伤。菏泽海润化工有限公司位于东明县开发区,2009年7月16日取得经营许可证,主要负责人范新增,危险化学品经营单位,经营产品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(闪点<60?)、溶剂苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重质苯、硫磺?卧式储罐5台,用于储存苯、粗苯、甲等。该公司储存罐区设有100m

苯、二甲苯、甲醇、乙醇、环己酮、苯乙烯等。粗苯运输车辆是张金星和穆勇敢合伙购买,罐容量是46.3立方,于2009年4月1日挂靠在东

明县第二运输公司。

2009年11月23日8时左右,菏泽海润化工有限公司刘喜林给安全员郭凤田打电话说找到了运输粗苯的车辆,10时30分左右刘喜林、郭凤田、穆勇敢三人在东明县石油公司油库集合后,由穆勇敢驾驶运输粗苯的车(鲁R82660)一起去菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库。11时30分左右到达。他们到达1个多小时以后,运输车辆司机就把车停到了存储罐前,连接好泵开始从储存罐往罐车里充装粗苯,装有十五分钟的时候,穆勇敢上到罐车上查看前面的罐口(罐的前后各有一个开启口),看装满没有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口附近对刘喜林说装的太慢了,也就是在他们说话的同时,大概13时17分时左右

发生了爆燃。然后罐车冒出浓烟。刘喜林从开始装车一直在罐车上(后罐口附近),郭凤田在控制电泵的闸刀前,看闸刀。郭凤田见此情况,就立即拉下闸刀,然后跑到储罐前关掉储罐的阀门。郭凤田立即拨打119、120急救电话,消防队来后把火扑灭。此次事故造成穆勇敢死亡,刘喜林受伤。

2(事故原因

(1)据调查分析,驾驶员穆勇敢违反危险化学品运输车辆的相关规定,单独开车运输危险化学品未配带必须的劳保用品及服装,而是穿戴不防静电的普通服装,在罐车上来回走动,衣服上的静电点燃了挥发的苯混合气体,是造成事故的直接原因。

(2)公司的安全员在装车现场自己没有按规定穿着劳保服装,发现

穆勇敢和刘喜林未穿戴劳保服装未加制止;主要负责人没有担负起企业安全生产管理主要负责人的责任,在发生爆燃事故后没有及时采取有效措施组织抢救,并上报安全事故,且逃匿;现场工作人员普遍安全意识差,违章操作,安全生产管理较乱;东明县二运公司对所挂靠车辆的从业人员培训教育不够,监管不力,是造成这次事故的间接原因。

3(防范措施

(1)完善预案。根据本单位所涉及危险物品的性质和危险特性,对每一项危险物品都要制定专项应急救援预案。同时,根据有关法律、法规、标准的变动情况和应急预案演练情况,以及企业作业条件、设备状况、人员、技术、外部环境等不断变化的实际情况,及时补充修订完善预案。

(2)加强教育培训。加强对作业人员和救援人员安全生产和应急知识的培训,使其了解作业场所危险源分布情况和可能造成人身伤亡的危险因素,提高自救互救能力。

(3)组织应急演练。企业应结合自身特点,开展应急演练,使作业和施救人员掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相关应急预案内容,提高企业和应急救援队伍的应急处置能力,做到有序、有力、有效、科学、安全施救。

(4)加强装备建设。为专兼职救援队伍配备必要、先进的救援装备,从而提高防护和施救能力及效果。

五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故

1(事故经过

月11日16时,吉林省吉林化学工业公司化肥厂空分车间682氧气某年9

人,轻伤2人。装瓶站休息室,因违章吸烟致3人被烧死,重伤1

11日16时许,因该厂空分车间的氧气不合格,不能装瓶,682氧气装瓶站的6名工人将室内的压缩机空气吹洗出口阀打开放空后,便集中在休息室内学习。18时50分,1名工人在点香烟时,火柴在富氧中剧烈燃烧,该工人随即将火柴扔在地上用脚踩,火焰即由裤脚向上蔓延,

名工人见状急忙协助其进行扑救,不料自己身上也着起火来,倾另1

刻之间室内烟火弥漫,有2名工人破窗逃出。班长、点烟的工人和1名工人夺门而出,协助灭火的那名工人因惊慌失措未将门拉开而烧死在休息室内,班长和点烟的工人因烧伤过重,经抢救无效而死亡,1名工人因惊恐过度精神失常,其它2人轻伤。

2(事故原因

(1)空分车间是第一个五年计划期间委托苏联设计的,原设计中氧气装瓶站压缩机岗位没有室外放空管线,而是利用室内压缩机一段入口的空气吹洗的出口阀做放空阀,只能将氧气排在室内,事故当时氧气放空达3小时,室内氧气浓度高。

(2)操作人员违反该厂有关安全的规定,在非吸烟点的空分车间682氧气装瓶站休息室内吸烟,加之职工缺乏安全防火知识,对富氧燃烧认识不足,以致扩大了灾情。

(3)氧气装瓶站休息室的门不符合有关建筑设计防火规范的规定,

门向内开,致在紧急情况下,不便撤离。

3(防范措施

(1)增设室外氧气放空管,将室内压缩机一段入口原放空处加盲板。 (2)组织检查厂内所有危险岗位的门窗,将方向不符者均改成疏散方向。

(3)严格执行各项规章制度,禁止在非吸烟区吸烟,并加强对职工的安全教育,使广大职工了解本厂、本岗位易燃易爆、助燃、有毒有害物质的特性及防护措施。

六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故

1(事故经过

2002年4月28日9时左右,热电下部岗位操作工常某及郭某在巡检时发现,3#锅炉冷灰斗南侧入孔门突然外溢燃烧的灰渣,3#鼓风机地面油污被引燃。他们当即报告车间。车间副主任吴某派操作工穆某带领民工灭火、清理现场并疏通冷灰斗积渣。10时左右捅北侧出灰口时,赤热的细灰大量涌流,点燃地面油污,飞灰和黑烟顿时弥漫了现场,不断排出的热灰及炉渣喷向来#、4#球磨机,引起仪表控制及动力电缆着火。在紧急情况下(球磨机高位油箱面镜系有机玻璃,遇火易爆裂,润滑油会大量溢泄),下部司机立即关停了输油泵,球磨机跳车(仪表联锁保护装置启动)。

灰渣引燃油污及电缆,大量烟气由电缆沟窜入场#、3#、4#炉控制室。球磨机跳车后,10时7分38秒热电报告调度室:控制室全黑了,要求

停炉。调席根据蒸汽压力减量时,接到火警的消防车已赶来扑救。 10时11分13秒一系统负荷由4.1万m3减至3.6m3。30秒后,调度员周某向调度室据此信息于10时12分18秒再次要求减量至2.5万m3;10时15分10秒又通知压缩开3台“3回1”阀减量。10时19分46秒调度通知压缩减至2机最低量,即1.2万m3,3台机停车。5分钟后要求减至1机最低量。10时26分40秒调度员余某从压缩现场报告调度室:一系统已停3台剩2台,一入煤气管压力偏高(16KPa),要求降压至5-6KPa。10时30分调度长钟某通知煤鼓岗位停运1台煤气鼓风机。压缩岗位遵照调度指令,连续实施操作。在执行停止3机供气指令,将1#机切除过程中,调度再次指令停止4台机供气,保留1机最低量运行。2#机切气停运后,操作工赶往3#、4#机关阀门时,1#机操作工任某返回,停1#辅机。在按动循环油泵停车按钮时,西配电柜内发生火花,随即听到一楼爆鸣,火焰从1#机回中小学管缝隙窜至二楼平台。操作人员在用灭火器扑救的同时报告调度报火警。随后,1#机自动启动(初步判断系开车回路控制电缆烧结短路所所致)。该机操作工任某及工长段某见装立即赶往总变要求拉闸停车,另一操作工魏某报告调度。拉闸停车后,一楼大火熊熊,浓烟滚滚。车间技术潘某及操作工魏某发现煤气从倒“U”型出水管外泄燃烧,判断1#机水封被冲破。在报告调度室要求停止一入总管供气的同时,在消防水枪的掩护下,打开了1#机水封上水阀,煤气火焰很快熄灭。一楼顶部电缆桥架上的火势仍然很猛,并不时伴有爆鸣。报告调度完全断电后,经消防队员和其他员工的全力

扑救,11时50分火势被彻底熄灭。

2(事故原因

(1)热电火灾事故原因

?直接原因:3#锅炉长期高负荷运行,燃煤灰粉高达40%,炉膛正压大,无法燃尽的煤粉被带至炉膛上部燃烧,致使水冷管壁表面大量结渣。近期煤质的进一步恶

化,使冷灰斗积存了大量灰渣。而炉子在运行状态下无法彻底彻底清理,加之炉膛上部大渣块掉落,引发大量积渣倾泄。

?管理原因:,、车间工艺管理滞后,对煤质变化没有确定防范措施,排渣管理不严、排渣不及时。,、工作安排不周密,只强调积渣的疏通,忽视了工作过程的安全防范。;、油污未清除 (2)压缩岗位火灾事故原因

?直接原因:,、1#机操作工任某在现场煤气外泄时,未发现异常,仍按常规操作程序停运辅机,导致电火花引燃配电柜内积聚的煤气。,、煤鼓操作工刘某、付某对设备运行过程中的压力变化监测、调整不及时。;、系统大幅度减量时,调度室未给煤鼓、压缩岗位监视一入压力的明确指令,使一入压力超标,冲破水封。 ?管理原因,:压缩岗位配员不足,系统在短时间内大幅度减量时,操作工忙于现场处理,忽视了对一入水柱压力的观察。,、调度室在处理突发事故时,忙于事故岗位的联络指挥,忽视而不见了其它岗位的防范措施。;、煤鼓岗位设在电除尘岗位,无法发现煤气压力的波动和异常。,、压缩岗位对系统减量后,对一入压力超标,水封可能

被冲破无预见性。

3(防范措施

(1)热电火灾事故防范措施

?冷灰斗排渣口改变方位,避开球磨机等重要设备。 ?出渣口盖板限定开度,避免大量热灰渣涌出。

?及时清除现场油污等易燃物。

?加强管理,提高巡检质量,及时发现和清理灰渣。 ?及时清理炉膛结渣,避免冷灰斗堵塞。

?加强安全教育,真正做到安全生产“五同时”。 (2)压缩岗位火灾事故防范措施

?分别给一、二系统增设煤鼓上下限压力报警装置,并将监视信号移至电除尘操作室内,以便监控。

?对现行《压缩岗位操作法》进行修改。

?编写事故案例,组织员工学习讨论,杜约类似事故再次发生。 ?加强调度及有关操作岗位人员的专业知识培训学习,规范调度指挥和岗位处理程序。

?在适当的时候完成对压缩水封的技术改造。

七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 1. 事故经过2005年9月28日凌晨6时39分,开发区某公司的板材工厂,在做投产各项准备,对2楼的浆液贮槽进行了MMA清洗,洗涤后发现槽底有块状固体异物,操作工王某在打开人孔盖后发现在槽内壁上部有一圈薄膜状固体聚合块付着,立刻向班长汇报,班长指令王某用MMA冲洗后发现无效果。刘某在木棒(3m长)前端缠上白布,斜着从人孔伸进去捅捣内壁上薄膜,王某在人孔的上方观察内部脱落状况。在捅捣下第一块薄膜后开始第二块的时候,槽内发生燃爆,在事故中有两位员工发生了烧伤。

2. 事故原因

(1)直接原因:设备清洗中,使用木棒捅捣薄膜状固化物时因摩擦产生了静电。当固化块被捅下掉落时,静电在膜与槽内壁之间产生空隙,发生了放电。此时槽内虽然没有MMA液体,但MMA气体浓度正好处于爆炸极限浓度内,于是造成了瞬间起火爆燃。

(2)间接原因

?操作人员安全意识不强,明知浆液贮槽内存在MMA蒸气,且此种操作无操作标准书属于非正常操作行为,在未进行可燃气体测试、未向课长汇报的情况下擅自实施异物去除作业而发生事故。 ?安全管理制度不健全。制造课对于可能存在的非

正常作业未制定管理规定和联络途径,关键设备的人孔盖没有采取防止随意打开的措施。

?安全教育培训不够。虽然受伤人员在上岗前都接受过公司的三级安全教育、危险化学品知识教育及静电方面的安全教育,但是从该起事故看出,两受伤人员对MMA蒸气的危害性及有关静电方面的知识掌握程度不牢。

3. 防范措施

(1)规范设备清洗作业,在火灾爆炸空间作业严格按照规范使用防静电工具。

(2)加强操作人员安全培训,增强安全意识,提高非正常操作行为防范事故的能力。

(3)健全安全管理制度。制造科对于可能存在的非正常作业制定管理规定和联络途径,关键设备的人孔盖采取防止随意打开的措施。 (4)严格开展三级安全教育及日常安全教育培训。切实提高人员对MMA蒸气的危害性及有关静电方面的知识和事故处理能力。

八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 1(事故经过

2月11日15时40分左右,江西樟树市一个体加油站发生火灾,2000年

死亡6人,炸塌小楼一座。

加油站为砖混结构三层楼房,地下一层,地上二层。地下一层建筑面积108平方米,有两个10立方米柴油罐,一个6立方米汽油罐,3立方米空罐一个,及10余个油桶。地上一层建筑面积为57.26平方米,有一个5立方米柴油罐,两台加油机和卧室;地上二层为两间住房,面积与地上一层相同。油罐设在密闭地下室内,室内灯管不防爆,卸油泵也是用不防爆的水泵,且采用敞口喷溅式卸油,卸油时罐室内油气浓度较大,遇电器打火,引发爆炸。

2(事故原因

本案油罐设在室内,爆炸危险区域使用非防爆电气设备,且采用危险的操作方式,是严重的违规建设,导致事故的发生。 3(防范措施

(1)加大执法检查力度,杜绝违规建设,防止类似事故的发生。 (2)加油站的爆炸危险区域严禁使用非防爆电气设备。九:一起氧气管道燃爆事故1(事故经过

近几年,随着钢铁工业的高速发展及高炉富氧等强化冶炼措施的采用,钢铁企业需氧量大幅度增加,尤其是管氧输送量的增多更为明显。管氧大多数采用纯氧、中压输送,因此氧气管道的安全运行尤为重要。防止氧气管道燃爆事故的发生,应引起广大同行的高度重视。本文就我厂新安装两个月后的一根氧气管道燃爆事故进行分析,供同行在管氧管理工作中借鉴。

2003年7月17日0:30,因管网压力高,调度指令停两台1500m3,h氧压机。0:40操作工发现“一万”制氧机恒压装置压力偏高,管网压力上涨较快,此时管网压力为2.4MPa,申请停5000m3,h 氧压机。0:56正当操作工准备停5000m3,h氧压机时,听见一声巨响,随后只见1500m3,h氧压机房后天空一片火红,并持续了几秒钟。事后发现,一条新增的连接新建16000m3,h制氧机与老空分系统的膨胀节被炸裂,被炸裂的膨胀节后面的20多米的氧气管道被烧黑并部分烧熔,同时周围的树及草被烧燃。操作人员赶紧关闭相应的阀门,组织扑火,才未使事态进一步扩大。

2(事故原因

事故发生后,公司立即组织国内制氧专家对现场进行查看和对事故管道、焊接处取样分析。

现场查看及取样分析情况:?管内存在氧化铁皮、焊渣及阀门加工的残渣等杂质;?管内有锈渣、水渍;?管道附件弯头、变径不符合规范要求;?管托、管座设计不合理,使膨胀节产生径向振动而损坏;?施工单位无施工资质。

引起氧气管道燃爆的原因有如下几个方面:

(1)施工质量问题是造成氧气管道燃爆的基本原因。

?管内有氧化铁存在,熔融物剥落层内有铁锈,说明管道酸洗不彻底;?管道有锈渣、水渍,说明管道酸洗后没有进行钝化处理及安装完后较长时间内未投运时没有进行充氮保护;?焊渣及阀门加工的残渣存在,说明管道施工完后吹扫不干净。进行吹扫时阀门末拆除,阀门存在的死角吹扫不到。阀门不应参与吹扫,阀门应在拆除后单独处理,管道应用短管连接进行吹扫。

施工质量问题造成新安装的氧气管道内存在氧化铁、锈渣、焊渣等残留异物,在氧气流动中成为引火物。这些引火物的存在为本次氧气管道燃爆事故提供了基本条件。

(2)管托、管座及管路走向设计不合理,使膨胀节产生径向振动而损坏。

由于管托、管座及管路走向设计时没有充分考虑管道运行中径向振动或位移,当管内压力变化时,管道产生径向振动或位移,使膨胀节也产生径向振动而损坏。压力升高以后膨胀节就被压破,氧气外泄,形成高速气流。

当管网压力升到2(4MPa时膨胀节被冲破,氧气外泄瞬时流速达到亚音速(约300m,s),管内的杂物在高速气流带动下与管道内壁发生强烈摩擦、碰撞,使管道局部过热达到燃点而燃烧。有关资料显示:氧气中混有氧化铁皮或焊渣,在弯管中的氧气流速达到44m,s时,产生的高温能将管壁烧红; 杂质为焦炭颗粒、氧气流速为30m,s,杂质为无烟煤、氧气流速为13m,s时,产生的高温能将管壁烧红。因此当膨胀节破裂时,管道内的氧气流速大大提高,致使施工中留在管道中的氧化铁、焊渣在高纯氧中燃烧起来,钢管在纯氧中也燃熔。

(3)氧气管道设计缺少安全保证措施。

管路设计时未考虑在恒压调节阀前增加过滤器,造成焊渣等杂物将调节阀卡死,不能及时调节恒压阀后管网压力,使管网压力超过正常工作压力。

3(防范措施

3(1 氧气管道安装方面

(1)在确定氧气管道施工单位时应选择具有相应资质和有氧气管道施工经验的施工队伍。

(2)氧气管道在安装之前应按GB 16912—1997 《氧气及相关气体

安全技术规程》进行严格的酸洗、脱脂处理。酸洗、脱脂后管道用不含油的干燥空气或氮气吹净。

(3)氧气管道安装施工后较长时间未投运时应充干燥氮气进行保护,以防潮湿空气进入,使管道生锈。

(4)氧气管道施工完毕后应进行严密的吹扫、试压及气密性试验。吹扫应不留死角,吹扫气体应选用干燥无油空气或氮气,且流速不小于20m,s。严禁采用氧气吹扫。

(5)氧气管路焊接时应采用氩弧焊打底,并按 GBJ 235、GBJ 236标准的有关规定上升一级处理。

3. 2 氧气管道设计方面

(1)在选用膨胀节作管道伸缩补偿时,管道走向设计时应充分考虑减少管道运行过程中的径向振动或位移的措施.

(2)在恒压调节阀前应设计相应的过滤器,防止铁锈、杂物卡住调节阀。阀门后均应连接一段其长度不短于5倍管径、且不小于1.5m的铜基合金或不锈钢管道,防止着火。

(3)氧气管道应尽量少设弯头和分岔,工作压力大于0.1MPa的氧气管道弯头、变径应采用冲压成型法兰制作。分岔头的气流方向应与主管气流方向成45?~60?角。

(4)法兰密封圈宜采用紫铜或聚四氟乙烯材料的O型密封圈。 (5)氧气管道应设有良好的消除静电装置,接地电阻应小于10Ω,法兰间电阻应小于0.1Ω。

十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故

1(事故经过

8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事2008年

人死亡,2人受伤(其中1人严重烧故,事故造成在现场的施工人员3

伤),6个储罐被摧毁。事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下:

2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。 2(事故原因

贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管

道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。 2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与

大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐,1个杂醇油储罐)相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题。

(1)施工单位缺乏化工安全的基本知识,施工中严重违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下,违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管,造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业,没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序,最终引发事故。

(2)企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位,

在施工单位资质已过期的情况下,企业仍委托其进行施工作业;对外来施工单位的管理、监督不到位,现场管理混乱,生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调,危险区域内的施工作业现场无任何安全措施,管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹,未及时制止、纠正;对外来施工单位的培训教育不到位,施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。

(3)地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查,安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违章等行为未能及时发现、处理。地方安监部门应加强监管,将各项监管措施落实到位。

3(防范措施

(1)、切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管,对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

(2)督促、监督企业加强对外来施工单位的管理,确保企业对外来施工单位的教育培训到位;危险区域施工现场的管理、监督到位;交叉作业的统一管理到位;动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位;危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业,要责令停止建设,并给予处罚。

(3)各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门,督促企业认真吸取事故教训,组织企业立即开展全面的

自查自纠,对自查自纠工作不落实、走过场的企业,要加大处罚力度,切实消除安全隐患。

(4)各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管,确保安全生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位,确保安全监管主体责任落实到位。

(5)企业应加强对从业人员的安全培训工作,增强员工安全意识,安全知识,以及应急能力。

(6)加强对外来施工人员的培训教育工作,选择有资质的施工单位来进行施工工作,严格外来施工单位资质审查。

十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 1(事故经过

×××厂3#气柜于1985午8月建成,1987年2月投用,1992年5月8门停用大修。在施工作业前已对气柜内可燃介质作了氮气置换十天(兼换水槽水二次),8月6日,拆开Dg500进口阀,从该处给蒸汽吹扫(并用水垫油流出),三天后停蒸

汽,交检修进行防腐和其他项目施工作业。8月25同上午又拆开Dg600阀门,并清扫干净积存物,16:30时用蒸汽从Dg500法兰处再吹扫,同时用水垫油流出。8月26日上午8:30时,会同检修公司、油厂安全处、车间有关人员到现场研究进出口方箱打开清扫动火措施,根据现场情况研究决定:?垫出来的少量油及聚丙烯粉末要清扫干净;?动火时继续用水冲洗,并加蒸汽掩护。措施落实后,l4:30时施工人员边入现场,15:30时正式动火,先存方箱南

边用火焊割开一个Ф200的孔,没有发现任何异常情况。15:38时,当用火焊在方箱北边开孔时,箱内着火,看火人和存现场的车间安全员用蒸汽及灭火器灭火,未能扑灭,即通知消防队,消防人员于16:20时将火扑灭。火灾烧坏导气管、方箱防腐层及气柜壁、气柜顶部分防腐层。

2(事故原因

(1)事故直接原因:方箱内仍有凝缩油:在没有确认方箱内是否存在可燃物的情况下未做气体分析)违章动火。

(2)事故间接原因:方箱设计、制造不合理,没有任何开口可以清箱内积存物;对气柜防腐层、方箱内积存物分析不够;在上特殊容器特殊条件下动火,采取的措施不够完善。

3(防范措施

(1)气柜、方箱要置换合格,沉积物要清扫干净,动火前必须采样气体分析合格。

(2)导气管口要用石棉布盖住,减少导气管抽力。

(3)动火前先往方箱内灌一层泡沫或通入蒸汽掩护。 (4)动火时,气杠内和气柜顶不能站人。

(5)要有专人监控看火。

(6)在特殊容器特殊条件下动火,要申请消防中心派消防车监护。

化工厂火灾事故案例及分析

化工厂火灾事故案例及分析 化工厂火灾是一种比较常见的事故,由于在化学生产中使用许多易燃、易爆的化学物质,因此如果在生产过程中操作不慎,很容易引发火灾。本文将分析一些化工厂火灾事故案例,以及其教训和预防措施。 案例一:2015年天津港爆炸 2015年8月12日晚,天津港发生了一起惨痛的爆炸,造成173人死亡,数百人受伤。据调查,这次爆炸最初是由一个堆积在港口附近的化学品仓库突然爆炸引起的。而这个仓库属于一家名为天津宝塔化工的企业。据现场工作人员描述,当时爆炸的化学物品主要是亚硝酸盐和硝酸铵,后来还有钠氰化物被浓烟中散发。同时,爆炸还引发了建筑物的倒塌和大面积火灾等重大后果。 分析:造成这次爆炸事故的原因可能是由于企业的管理不规范,未能正确处理化学品的储存和运输。此外,缺乏对当地环境和安全风险的充分认识以及不透明的信息公开也是这次事故的重要原因之一。为了预防类似的事故,企业应该严格遵守国家安全规范并加强安全管理,以及建立环境监测和信息公开制度。 案例二:2011年上海大火 2011年11月15日,上海南汇区的一家化工厂突然发生火灾。火灾现场是一处工厂一层的化学储存仓库,外面垒满了编

织袋、木板和铁皮等物品。据当地媒体报道,火灾初期波及储存室内的一些化学品,包括氢氧化钠、氢氧化钙和氟化钙等。起火后,现场迅速涌上了大量的消防人员和警察,但由于现场的灭火条件恶劣,加上化学品储量较大,直到第二天中午才被完全控制住。 分析:这次事故的原因可能是由于储存化学品的场所条件较为简陋,未能进行有效的隔离和防火措施。此外,当地消防和政府公共管理部门未能及时响应或协调救援,事故扩散造成的后果比较严重。化工企业应该及时进行储存场所改建、加固,加强防火隔离和抗震能力等措施,以及接受相关部门的安全评估和风险评估。 案例三:2005年印度化工厂泄漏 2005年12月3日,印度东北部阿萨姆邦的一家化工厂发 生了液氯泄漏事故。这家化工厂主要生产石墨和氯气,每年的生产量高达15万吨左右。当时发生泄漏的氯气罐储存量为40吨,泄漏的液氯向空中蔓延,污染了当地的空气和水源。此事故导致了数十个人死亡,造成数百人的伤害。 分析:造成这次事故的原因可能是因为该企业的生产许可证过时,没有更新,也没有对设备和工艺流程进行技术更新。此外,管理不规范也是这次事故的原因。为了有效控制化工企业生产安全风险,化工企业建议加强外部部门的检查、监督和管理。此外,建立科学的应急预案和生产安全管理制度也是防范化工企业发生类似事故的必要之举。

化工厂大火灾事故案例分析

化工厂大火灾事故案例分析 一、背景介绍 近年来,随着我国化工产业的高速发展,化工厂火灾事故屡屡发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。这些火灾事故大多由于化工厂的生产设备、工艺、操作和管理等方面存在的安全隐患造成的。其中,大火灾事故更是给人们留下深刻的印象和巨大的影响。下面将结合某化工厂大火灾事故案例,对此进行分析与总结。 二、案例描述 某地某化工厂是一家以生产有机化工产品为主的企业,主要生产硝基化合物、酸性化合物等多种有机物。该化工厂占地面积大,生产规模较大,生产设备和工艺较为复杂。2019年6月1日晚上7时许,该化工厂发生了一起严重的大火灾事故。 据现场目击者和相关人员介绍,当时天色已晚,该化工厂正常生产作业。突然,从一座生产工坊内传来了一声巨大的爆炸声,接着火光冲天而起,夹杂着浓烟涌向天空。整个工厂瞬间被大火包围,现场环境异常恶劣。当班员工纷纷逃生,人员伤亡情况严重。同时,附近居民也被火灾的声音吸引而前来围观,造成了交通和社会秩序的混乱。 消防部门接到报警后,立即派出了多个消防支队前往现场进行灭火和救援。战斗了数小时后,终于将大火扑灭。但此次火灾造成了10名工人死亡,20多人受伤,多个工坊和生产设备被严重破坏,直接财产损失达数千万元。 三、事故原因分析 1. 设备老化、维护不到位 对于化工企业来说,生产设备的老化和维护不到位是较常见的原因。在案例中,该化工厂生产设备多年来未进行全面的检修和维护,很多设备已经过期,存在严重的安全隐患。特别是作为有机化工品生产的化工厂,其生产设备大多是易燃易爆的设备,一旦出现问题,后果不堪设想。 2. 工艺安全风险 在化工生产过程中,操作工艺的安全风险是致命的。化工生产中,可能会产生很多有害气体、蒸汽和烟尘等,如果没有得到有效的排放和处理,极易引发火灾事故。另外,化工工艺本身的复杂性和技术难度也给火灾防控带来了困难。 3. 人员操作不慎 人为因素是导致火灾事故的重要原因之一。由于操作不当、管理不善等原因,可能导致火灾的发生。在该化工厂的工作中,由于操作人员对设备和工艺的了解不深,操作不规范,易造成火灾事故。

化工火灾案例及分析

化工火灾案例及分析 近年来,我国的化工企业发展迅速,但其安全问题始终是业界和社会关注的重点。其中,化工火灾案例的发生屡屡引起人们的警惕。本文将围绕化工火灾案例展开分析,探究其原因和防范措施。 一、化工火灾案例分析 1. 江苏危化品爆炸事故 2019年3月21日,位于江苏省镇江市丹徒区的一家化工 厂发生了爆炸事故。据媒体报道,事故现场处于化工园区,共有78人死亡,另有正式确认失踪的人员约千余人。 分析:该事件的直接原因是,该企业的“三防”措施不到位,其中,防雷措施是导致爆炸事故的主要原因之一。涉事企业之前多次生产事故,却未能有效整改,也成为爆炸事故的重要原因之一。 2. 山东化工厂“11·28”爆炸事故 2018年11月28日,山东省东营市胜利油田城阳工业园一化工厂发生爆炸事故。据媒体报道,该事件造成22人死亡,22人受伤。 分析:该事件的原因是,厂房旧化,管理不到位,没有正确的危险品安全管理制度。且该企业未按照标准规范建立危险

品安全生产责任制度,没有定期开展危险品安全风险评估,更没有缜密的应急预案。 3. 天津港危化品爆炸事故 2015年8月12日晚,天津港一化工企业发生爆炸事故, 爆炸后火势迅速扩散。据统计,爆炸事故导致173人死亡,数百人受伤,受灾面积达18平方公里。 分析:该事件的原因与设施管理不善、安全意识淡漠有关,该企业不具备安全生产基本素质,存在多项违规操作,设施未经过鉴定,违规存储剧毒化学品,且作业人员未穿戴防护装备,才导致此次爆炸事故的发生。 二、化工火灾原因分析 1. 火源 化工企业生产活动过程中,火源是化工火灾的最主要成因之一。化学反应过程产生的热量、电气设备故障等都有可能 成为火种。 2. 危险品泄漏 化学危险品存储、运输过程中,一旦发生泄漏容易引发火灾爆炸事故。 3. 人为操作失误 由于工人经验、安全防护意识差,如烟头乱扔、火点、移动热源引起火灾等。 4. 设备老化

化工企业火灾事故案例分析总结

化工企业火灾事故案例分析总结 一、引言 近年来,化工企业火灾事故频发,给人民生命财产安全带来了严重威胁。为了 深入探讨火灾事故的原因和解决办法,本文将对几起典型的化工企业火灾事故案例进行分析,并总结出预防和应急处理的关键点。 二、背景介绍 1. 案例一:某石油化工公司爆炸事故 该公司位于城市郊区,主要生产石油化工产品。2019年8月,由于管道泄露引起的漏油未及时清理导致积聚,并在高温下引发爆炸。此次爆炸事故造成多人伤亡,数十亿元的经济损失。 2. 案例二:某危险品仓库失火事故 一家危险品仓库存放有大量易燃物品,在防火措施不到位的情况下,由于电 气设备老化触发了火灾,迅速蔓延至整个仓库。该事故造成现场员工无法逃生,造成重大人员伤亡和财产损失。 三、事故原因分析 1. 设备老化与缺乏维护 在上述两起事故中,设备的老化与缺乏定期维护是导致火灾事故发生的重要 原因之一。石油化工公司管道泄漏未及时清理,危险品仓库电气设备老化引发火灾,说明这些企业在设备管理和维护方面存在着诸多问题。 2. 安全管理体系不健全

火灾事故也暴露了这些企业安全管理体系不完善、操作规程不规范等问题。例如,在某石油化工公司爆炸事故中,未能通过合理的保养措施及时发现并消除隐患;在危险品仓库失火事故中,缺乏有效的应急预案和应对措施。 3. 人为操作错误 另一个共同点是人为操作错误。石油化工公司在处理管道泄漏时未采取正确的措施加以修复;危险品仓库工作人员使用老旧设备进行操作,并没有严格遵守相关安全程序。 四、经验教训总结 1. 加强设备维护和管理 为了避免因设备老化和缺乏维护导致的事故,化工企业应加强对设备的定期检查、维护和更新。利用先进的技术手段进行设备运行状态监测,并建立健全的设备寿命周期管理制度。 2. 完善安全管理体系 建立并执行科学有效的安全管理规章制度,明确各岗位之间的职责和权限。定期开展培训和演练,提高员工的安全意识与操作技能。加强隐患排查,及时消除存在问题。 3. 提高人员素质与专业水平 需要在招聘、培训等方面加大力度,确保从业人员具备足够的技能、知识和经验。定期组织安全知识培训,提高员工火灾防控意识以及危险品处置技能。 4. 加强警示教育与宣传 对于化工企业而言,警示教育与宣传是预防火灾事故不可或缺的一环。通过宣传树立“安全第一”的理念,增加公众对火灾危险性的认识,提高企业和个人对火灾防范的重视程度。

化工厂火灾事故案例及分析总结

化工厂火灾事故案例及分析总结 火灾是化工厂所面临的一大隐患,其危害性不容小觑。本文将通过呈现两个真实的化工厂火灾事故案例,对这些案例进行详细分析,并从中汲取教训,提出预防和应急处置措施。旨在引起广大读者对于安全生产的重视并加强相应的防范措施。 一、案例一:XXX石油化工有限公司爆炸事故 该石油化工公司是区域内的龙头企业,拥有大型精炼设备及储罐。XXX年X 月X日凌晨,在该公司储罐区发生了一起严重爆炸事故。初步调查结果表明,此次事故是由操作失误导致,具体原因主要包括: 1. 不合规操作:当时执勤人员在处理相关设备异常时未能即时采取正确措施,并存在在正常作业状态下违规行为。 2. 防护准备不足:部分岗位人员没有佩戴必要的防护装备,并缺乏紧急情况下的闪避和自我保护意识。 二、案例分析 此次事故暴露出化工厂火灾事故中存在的一些普遍问题: 1. 安全意识淡漠:部分人员对生产过程中的潜在危险没有足够的认识,缺乏安全防范的主动性。 2. 操作失误:不合规操作是引发火灾事故的重要原因之一。对于高风险岗位人员,必须加强培训和管理。 3. 防护装备不足:适当的防护装备可以有效减少职工伤害,在高温环境下保证职工正常作业。金属氧化物粉尘爆炸事件及别项表明,用电机巴比特长时间禁电工厂内拖链丧失运转能力或其运转不稳定会给现场设施带来则重大威胁性。 三、预防措施

通过上述案例的分析,提出以下预防措施以确保化工厂火灾事故得到有效预防: 1. 安全培训与技能考核:对所有从业人员进行系统且定期的安全培训,并建立 相应的技能考核制度,保证人员具备必要的安全技能。 2. 制定操作规范:明确各类设备的操作规程和标准,严格执行,禁止任何不合 规或擅自更改操作步骤。 3. 责任分工与制度落实:明确岗位责任与义务,在每个岗位上配备专职负责人,并建立相应的考核评价机制。 4. 增强防护意识:加强员工对火灾风险的认知,定期组织相关演练活动,并普 及逃生和自救知识。 5. 配备合适的防护装备:确保所有员工都配备适当的个人防护装备,在作业过 程中正确佩戴和使用。仿真系统可以帮助员工学习并熟悉如何正确运用这些装备。 6. 优化检测监控体系:完善仪器设备和自动化监测系统,提高火灾预警能力。 四、应急处置措施 除了预防措施外,一个有效的应急处置计划也至关重要: 1. 应急演练:定期开展火灾应急演习来加强员工对突发事故的响应能力训练, 熟悉应急设备的使用以及最佳逃生路线。 2. 联系协调机制:建立与相关消防、公安和医疗机构之间的联系,并确保畅通 通信渠道,以便在事故发生后能够迅速获得支援。 3. 现场处置措施:对于初期火灾,员工应首先尝试使用灭火器进行扑灭或随即 撤离现场。同时要确定是否有爆炸危险,切勿轻率行动。 五、结论

炼油化工厂火灾事故案例分析

炼油化工厂火灾事故案例分析 引言 炼油化工厂是从原油中提取石油化工产品的工厂,它们在生产过程中常常面临着各种安全隐患。由于化工产品的特殊性,一旦发生火灾事故,往往影响面广,后果严重。本文结合实际案例,对炼油化工厂火灾事故进行细致分析,探讨其原因和处理方法,以期为工业生产提供一定的参考价值。 一、案例描述 在某炼油化工厂,一次火灾事故给厂家和当地社会带来了极大的损失。事故发生在夜间,当时工厂正在生产硫酸。据当时值班工作人员描述,他们当时发现某个生产装置突然起火,随即立即启动了应急预案,联系了消防队赶到现场扑救,并通知了相关部门和厂家领导。在消防队到达前,工作人员已经紧急疏散了全部员工,并利用厂内消防设施对火灾进行了初步扑救,但火势迅速扩大,整个生产区域被烟雾和火焰覆盖。事故发生后,该炼油化工厂发生了严重的财产损失,一座生产装置被烧毁,大量原材料被烧毁,导致生产中断数周,厂家形象受损,相关部门对其进行了处罚。 二、事故分析 1.事故原因 火灾事故的发生通常涉及多个方面的原因,常见的有人为因素、设施设备故障、管理不当等。我们对此次事故的原因分析如下: (1)人为因素 在炼油化工厂生产中,人为因素是常见的事故原因之一。据事故调查,火灾事件发生时正在生产硫酸,硫酸生产过程中有一定的

安全隐患,一旦操作不当极易引发火灾。在该事故中,可能是操作人员在生产过程中存在操作失误,或者在清理生产设备时未按程序规定操作,导致硫酸泄漏并引发火灾。 (2)设备故障 事故中的设备故障也是造成火灾的一个主要原因。可能是在生产设备运行时发生了设备故障,导致设备失控,硫酸泄漏并引发火灾。设备故障通常是由于设备老化、维护不当、损坏等原因造成的,因此在生产过程中,对设备的维护和检查至关重要。 (3)管理不当 管理方面的不当也可能是造成事故的原因之一。可能是由于生产过程中监管不到位,未能及时发现问题并采取措施加以修复,或者是对员工的安全教育培训不足,导致员工在操作设备时存在风险,进而引发了火灾。 2.事故后果 此次火灾事故,对该炼油化工厂的生产和经营造成了重大损失。首先是金钱上的损失,生产装置的损毁导致了该工厂数周内的停产,原材料的烧毁也给了厂家巨额经济损失。其次是对生产设备的影响,此次火灾事故造成的设备损毁会对工厂后续的生产造成一定的困难。最重要的是对企业声誉的影响,火灾事故不仅仅会对企业形象造成影响,在一定程度上还会影响到厂家在当地的执照和生产许可证。 三、事故防范和处理 在事故发生后,必须根据事故的原因进行分析总结,针对性地采取措施防范和处理,以避免再次发生类似的事故。 1.加强安全教育培训

化工厂火灾事故案例最新版

化工厂火灾事故案例最新版 化工厂火灾事故在很多国家都是一个严重的问题。我们常常听到各种事故发生,结果是数百人死亡、成千上万人受伤,还有大量的财产和环境损失。化工厂火灾事故给社会带来了极大的伤害和影响。在这篇文章中,我们将探讨几个最新的化工厂火灾事故案例,以便更好地理解该问题,并提出可能有效的解决方法。 1.2020年11月28日,中国江苏苏州一家化工厂发生爆炸事故。据当地媒体报道,这家化工厂生产硅粉和硅锰合金,位于苏州市相城区。事故共造成8人死亡,5人受伤。这个事故 可能由操作不当引起的爆炸造成。这个事故引起了广泛的关注,并促使当地当局加强了对化工厂的管理监督。 2.2019年9月1日,美国得克萨斯州的一家化工厂发生火灾。当局随后实施了紧急撤离,以防止事故进一步扩大。据报道,由于火灾造成了大量化学品泄漏,大约50万人被要求撤 离附近的地区。这个事故造成至少21人死亡,数百人受伤。 这个事故突出了化学品事故的严重性,同时也凸显了化工行业需要采取更多措施来保护人身安全和环境。 3.2018年8月22日,印度南部一个化工厂发生爆炸,造 成至少17人死亡,数十人受伤。该事故发生在塔民德拉维拉 姆县的一家火柴生产厂商的化工厂。爆炸具有破坏力,并引起附近建筑物和车辆的损坏。这个事故引起了人们对工厂安全和管理的关注。

以上是几个最新的化工厂火灾事故案例。这些事件引起了各个国家的关注,也让我们开始思考如何预防和减少化工厂火灾事故。 首先,化工厂应该采取更多的安全措施。这包括设立紧急撤离路线和疏散标志,为员工提供相关安全培训并确保设施处于良好状态。此外,化工厂需要进行定期检查和维护以确保安全。如果发现潜在的危险或问题,应立即解决,以避免火灾事故的发生。 其次,政府和监管机构应该制定更加严格的法规和标准。这些法规应该包括对于化工厂设施和员工的安全要求,以及对公司的责任和处罚。对于那些不遵守规定的公司,应进行适当的惩罚以确保他们遵守规定。 最重要的是,化工厂从业人员应该接受更好的培训和教育,以提高他们对于安全问题的认识。所有的员工都应该知道化学品的特性和风险,并应该了解如何使用和储存化学品。此外,他们还应该知道如何使用安全装置和应急设备,并知道如何在紧急情况下正确反应。 总之,化工厂火灾事故是一个极大的威胁,需要得到所有人的重视。只有通过采取更多的措施,包括增加安全措施、制定更加严格的法规和标准、对从业人员进行更好的培训和教育,才能减少这种事故的发生。我们需要继续努力,确保化工厂能够更加安全地运营,保护员工和周围环境的安全和健康。

化工安全生产案例

化工安全生产案例 案例一:乙炔气瓶泄漏引发火灾事故 某化学公司生产车间中,一名工人在切割金属时使用乙炔气瓶。由于乙炔气瓶连接阀门处存在泄漏,导致乙炔气体泄漏,形成一定浓度的可燃气体环境。同时,由于车间内通风设备不完善,使气体无法及时排出。 不幸的是,当工人使用明火进行切割作业时,乙炔气体与空气中的氧浓度达到可燃极限,引发了火灾事故。由于建筑结构缺乏防火措施,火势迅速蔓延,造成严重的人员伤亡和财产损失。 案例二:有害物质泄漏导致环境污染事故 某化工企业的转运车在携带危险化学品的过程中发生车辆翻转事故,导致容器中的有害物质泄漏。该有害物质具有高毒性和腐蚀性,泄漏后迅速污染了周边土壤和水体。 事故发生后,企业未能及时采取应急措施,导致污染物进一步扩散。社区居民在事发地附近居住,由于未能及时疏散,大量人员中毒。当地环境部门紧急处置,投入大量人力物力清理污染物,但环境恢复工作持续了很长时间。 案例三:设备故障引发化学反应事故 某石化企业一台反应釜由于设备老化和维护不当引发故障,导致反应釜内化学反应失控。随着温度和压力的升高,反应釜在

未能承受的情况下发生爆炸,造成周边设备受损。 事故发生后,企业应急响应不迅速,未能做好人员疏散和火灾扑救工作。事故造成多名工人死亡和受伤,同时对周边环境也造成了一定的污染。 案例四:危险品储存不当引发漏气事故 某化学仓库在储存危险品时未按照规定的方法和条件进行,导致某种化学品产生漏气现象。由于仓库通风设备不足,危险气体积聚在室内,超过了可燃极限,引发了爆炸事故。 事故发生后,周边居民感受到了爆炸的冲击波和烟尘,造成恐慌情绪。部分工人身受重伤,仓库设备也严重损坏。事故后,企业接受了相关部门的调查,并采取了更加严格的安全措施来避免类似事故再次发生。

化工行业火灾事故案例分析

化工行业火灾事故案例分析 一、案例概述 近年来,我国化工行业火灾事故频发,给人们生命财产造成了严重的损失。例如,2015 年8月12日,天津港爆炸事故造成了173人死亡,800多人受伤,直接经济损失达到数 十亿元。此类事故频发,引起了社会各界的高度关注。本文将围绕化工行业火灾事故进行 深入分析,并探讨事故发生的原因及相应的预防措施。 二、化工行业火灾事故原因分析 1. 人为操作不当 在化工行业中,人为操作不当是火灾事故的主要原因之一。一些操作人员在处理危险化学 品时,由于对操作规程的不熟悉或过于粗心大意,导致化学品泄漏或发生火灾。此外,一 些操作人员为了节省时间或成本,可能会忽略操作规程,采取违规操作,从而增加了事故 的发生概率。 2. 设备失效 化工行业中使用的设备大多具有高温高压的特点,一旦设备发生故障,很容易引发火灾事故。例如,压力容器和管道因腐蚀、磨损或设计缺陷而发生泄漏,容易导致化学品的泄漏 和火灾。 3. 安全意识不强 一些从事化工生产的企业和员工对安全意识的重视程度不够,缺乏对危险化学品的正确理 解和处理方法。在工作过程中,他们可能会忽视一些潜在的安全隐患,导致了事故的发生。 4. 管理不善 一些化工企业对安全管理工作的投入不足,缺乏有效的安全管理措施和监督机制。这导致 了一些企业在生产过程中存在诸多安全隐患,很容易引发火灾事故。 三、化工行业火灾事故预防对策 1. 加强安全教育培训 化工企业应该加强对员工的安全教育培训,提高他们对危险化学品的认识,并且制定详细 的操作规程,确保员工具备正确的安全操作技能。 2. 加强设备维护管理 化工企业应该加强对设备的维护管理,定期对设备进行检查和维修,并加强设备运行状态 的监测,及时发现和排除潜在的安全隐患。

化工火灾事故案例及分析总结

化工火灾事故案例及分析总结 现代社会中,化工行业发展迅速,与此同时,由于化学品的特殊性质和高度危险性,也带来了严重的安全隐患。化工火灾事故不仅给人们的生命财产带来巨大损失,更对环境造成了严重污染。因此,对化工火灾事故进行案例分析和总结具有重要意义。本文将通过实际案例探讨化工火灾事故的原因、影响以及防范措施。一、张家口市一化工厂爆炸引发火灾事件 2019年11月28日,河北省张家口市一家氯碱化工厂发生爆炸引发火灾事件。据调查分析,该起火灾事故是由于操作错误导致氯碱粉尘和有机溶剂相互作用而引发连环爆炸,并最终蔓延为大规模火灾。 1. 火灾原因与影响: 初步调查显示,在操作员操作过程中存在着明显的人为失误。他们未按照标准操作程序进行作业,同时忽视了设备检修保养等日常管理事宜。这导致了氯碱粉尘和有机溶剂相互作用,进而引发连环爆炸。 该起火灾不仅造成13人死亡,还给厂区周边居民带来巨大伤害。爆炸产生的冲击波使附近建筑物倒塌、玻璃破碎,甚至形成了火海。此外,事故排放出的污染物对环境造成了严重威胁。 2. 防范措施: 针对该化工火灾事故,可以采取以下防范措施以避免类似事故再次发生: (1)加强安全意识教育:通过开展员工培训和安全意识教育活动,提高操作人员的安全意识和风险防范能力。 (2)严格执行操作规程:制定明确的操作规程,并坚持执行,以减少操作人员的误操作可能性。

(3)加强设备检修保养:及时进行设备维护,并做好检查记录与设备使用寿命预测分析,预防因设备老化引发事故。 二、天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故 2015年8月12日晚间,在天津港发生了一起特别重大的火灾爆炸事故,这场突如其来的灾难震惊了全国。 1. 火灾原因与影响: 初步调查表明,该火灾是由于仓库内存放的危险化学品硝酸铵遭受高温引发自燃,进而导致连锁反应并形成爆炸。天然气管道泄漏也成为事故扩大的一个重要因素。 这场火灾不仅造成173人死亡,还有数百人受伤甚至失踪。现场建筑物被夷为平地,邻近居民住房严重损毁。此外,大量的剧毒、易燃物质以及污染性化学品流入周围环境,对水、土壤和空气造成了持续的污染威胁。 2. 防范措施: 为避免类似悲剧再次发生,我们应采取以下防范措施: (1)加强安全监管:加强对化工企业的安全监管力度,定期进行安全检查和风险评估,及时发现并排除隐患。 (2)引进先进技术:借鉴国外先进的化工安全技术和管理经验,在化工厂中广泛应用,提升整个行业的安全水平。 (3)建设安全保护区域:在化工厂周边建立适当大小的安全保护区域,限制居民和其他非相关人员的进入,确保火灾事故不扩散。 三、总结与启示 通过对以上两起典型火灾事故案例的分析可以得出以下启示:

化工燃烧火灾事故案例分析

化工燃烧火灾事故案例分析 引言 在化工行业,由于化学反应、储存和处理等过程需要高温、高压操作,在不可避免的情况下,火灾事故是存在的。火灾事故的发生不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能对环境 造成严重的污染。因此,对化工燃烧火灾事故进行深入分析,找出事故的原因和教训,对 未来的事故预防和应急处置有着重要的意义。 一、案例描述 2018年5月12日,某化工企业发生了一起严重的火灾事故。据当地媒体报道,当天下 午2点左右,该企业的油罐区突然发生爆炸,并引发了数起大面积的火灾。火势瞬间蔓延,现场浓烟滚滚,火光冲天。事故发生后,企业立即启动应急预案,组织员工疏散和消防救援。同时,相关部门也紧急出动了大量的消防车和人员前往现场进行救援。 经过近10个小时的激烈扑救,火势被成功控制,但仍然造成了大量的人员伤亡和财产损失。根据最终的统计数据,此次火灾造成了10人死亡、30人受伤,企业厂房和设备的损 失高达数千万元。 二、火灾事故原因分析 1. 生产工艺问题 据事故调查报告显示,此次火灾事故的直接原因是由于企业生产工艺中的一系列漏洞和隐患。首先,企业在储存和处理油品的过程中,存在过度集中储存和不合理堆放等问题,导 致了油罐区周围的作业环境混乱且存在隐患。其次,企业在操作人员的培训和安全意识方 面存在不足,导致了员工对火灾的应急响应不足和不及时,错过了最佳救援时机。 2. 安全管理不当 此次火灾事故的另一个重要原因是企业的安全管理不当。事故发生前,企业并未对油罐区 的作业环境进行全面的巡查和检测,缺乏提前的预警机制。此外,企业对于应急预案的制 定和员工的培训也存在严重缺陷,导致了火灾事故后的混乱局面和救援不足。 3. 环境保护意识淡薄 在化工行业中,环境保护意识的薄弱也是一大隐患。此次火灾事故中,由于油罐区的大面 积火灾,大量的有毒气体和污染物被释放至环境中,造成了严重的环境污染。然而,企业 并未在发生事故后积极采取环境保护措施,导致了事故对周围环境的长期影响。 三、火灾事故应急处置 1. 应急预案不足

化工厂火灾案例及分析报告

化工厂火灾案例及分析报告 近年来,化工厂火灾时有发生。这些火灾不仅造成了巨大财产损失,还对周围环境和人民身体健康造成了持久的影响。本文将通过对几起化工厂火灾案例的分析,探讨化工厂火灾的原因、防范措施和应对方案。 化工厂火灾案例一:2015年天津港爆炸事故 2015年8月12日晚间,天津港突发大规模爆炸,爆炸事故导致110多人死亡,超过700人受伤。爆炸涉及到的物品涵盖了各种化学品,包括非法储存的硝酸钠和硝酸钾等货物。经调查,事故起因是“违法改建、违法修建、非法储存和违法使用”等问题,导致火源点蔓延,爆炸发生。 化工厂火灾案例二:2019年江西九江化工厂爆炸事故 2019年3月21日,江西九江发生化工厂爆炸事故,导致7人死亡。经调查,系因九江踏翻化工公司工人泼洒的二氯甲烷时引燃的。二氯甲烷是一种易燃易爆的化学品,存放时一定要特别小心。该化工厂在生产中存在许多危险因素,管理不严导致安全隐患。 化工厂火灾案例三:2020年济南一化工厂起火 2020年21月9日,山东省济南市高新区发生化工企业起火事故,至少3人死亡。经现场勘查,为化工企业贮存过多有机物所致。除了少量的气体外,大量的有机物在适当的环境下

会支持燃烧,加之该化工厂生产并储存大量危险化学品且存在违规行为,火灾的风险很大。 以上这些案例充分表明,化工厂火灾的原因主要有以下几个方面: 1.管理不严:化工企业安全管理能力的缺失导致了许多诸如使用不当、存储不当、违章加工等安全隐患的产生,如天津港、九江发生的爆炸事件都与疏于安全管理有关。 2.技术不过关:化工生产需要掌握先进技术,但目前一些化工企业还存在技术设备落后的问题。 3.危险品存储不当:危险品储存环境温度、湿度等因素都必须达到一定标准,否则就会无法保证安全。 为此,化工企业应该采取防范措施和应对方案: 1.规范管理:严格管理制度,加强对员工的培训,定期进行安全检查,并对违规行为进行严厉打击。 2.加强技术改造:企业要采用先进的技术手段,持续不断进行技术改造,提高企业安全的可持续性。 3.危险品储存:企业必须对危险品进行规范储存,增强危险品的安全防范和管理能力,避免安全事故的产生。 4.建立及时应对措施:对于已经发生的火灾,企业应该及时应对、化解问题,积极采取措施,避免火灾蔓延。建立完善的应对措施,做好危险品事故处理的记录,为永久消除火灾隐患打下坚实的基础。

化工火灾事故案例分析

化工火灾事故案例分析 引言 化工行业因其特殊的生产环境和原料特性,一旦发生火灾事故往往具有较大的破坏性。化 工火灾事故具有隐蔽性、危险性、爆炸性和复杂性等特点,一旦发生火灾事故,会对周边 环境和人员造成严重危害。本文将结合一个具体的化工火灾事故案例,对火灾事故的原因、危害、应对措施等进行深入分析,旨在为化工企业的火灾安全管理提供一定的参考。 案例描述 某化工企业位于河北省,主要生产有机化工原料。该企业生产过程中使用了大量易燃易爆 物质,如乙烯、丙烯等。2018年某一天,由于未经严格控制的热源引发了一场火灾事故。火灾发生后,烟雾滚滚,火势不断蔓延,造成厂房一片狼藉,大量设备被烧毁,部分员工 受伤。由于火势较大,当地消防部门出动了多支消防队伍前来扑救,历经数小时才将火势 完全控制,但企业损失严重,同时也给周边环境和社会造成了严重危害。 案例分析 1.火灾原因分析 根据事故调查报告,此次火灾的原因主要包括以下几点: (1) 过火区域未经严格隔离。火灾发生时,过火区域内的易燃物质、易爆物质和燃料较多,且未设置严格的隔离设施,使得火势蔓延迅速,造成事故扩大。 (2) 未进行安全隐患排查。此次火灾中,火灾现场存在大量未处理的安全隐患,如未限制 明火使用、未设置自动火灾报警设备、未配备足够的灭火设备等。 (3) 未正常开展安全教育培训。企业未对员工进行系统的消防常识教育和应急演练,导致 员工在火灾发生时无法有效处置,造成伤亡。 2.火灾危害分析 此次火灾造成了较大的人员和财产损失,严重影响了企业的正常生产和经营。另外,火灾 会产生大量有毒气体和烟尘,对周边环境和居民造成危害。同时,火灾还带来了社会恐慌 和负面影响,损害了企业的声誉和形象。 3.应对措施分析 此次火灾发生后,企业应采取以下措施来应对: (1) 及时启动应急预案。企业应建立完善的应急预案,并在发生火灾时及时启动,采取有 效措施减少火灾造成的损失。

化工企业火灾事故案例分析报告

化工企业火灾事故案例分析报告引言: 近年来,由于人们对生活质量的要求不断提高,化工行业迅速发展。然而,在化工企业的生产过程中,火灾事故时有发生,给企业和社会带来了巨大的经济损失和人员伤亡。为了更好地预防和应对火灾事故,本文将通过对某化工企业火灾事故案例进行分析,并探讨其原因及防范措施。 一、火灾事故概况 该化工企业位于某省某市,拥有规模较大的生产车间和仓储库。2019年11月15日晚11点50分左右,该企业发生了一起严重的火灾事故。据初步调查,当天夜晚正在使用的一台设备突然起火并迅速蔓延至其他区域。消防部门接到报警后立即赶往现场进行扑救和疏散人员。 二、火灾原因分析 1. 操作不当:根据目击证人描述以及安全监控录像回放显示,在起火前一段时间内,操作人员未按规定程序操作设备,并且在设备运行期间没有进行有效的监控和检查。这种操作不当导致了设备故障,最终引发了火灾事故。 2. 安全管理缺陷:该企业的安全管理存在较大缺陷。首先,在员工培训方面,由于时间紧张和精力有限,公司未能为所有工作人员提供全面的安全培训,使得员工对危险源和应急处理措施的认识不足;其次,在消防设施维护方面,公司保养消防设备的频率低,加之灭火器、喷淋系统等无法正常使用或失效,直接影响了事故扑救效果。 三、火灾事故带来的损失

1. 经济损失:该化工企业在火灾中损失惨重。受到火势蔓延迅猛的影响,多个 车间和仓库被烧毁、严重受损。同时,停产及恢复原貌过程需要大量资金投入,进一步增加了企业经济负担。 2. 人员伤亡:据初步统计,在这起火灾事故中共造成10人死亡、20人受伤。 其中,部分伤者因烟气中毒或身体燃烧导致的严重灼伤,情况危急。 四、火灾事故应对措施和改进建议 1. 加强安全培训:对于化工企业来说,员工的安全意识至关重要。公司应加大 投入,定期组织员工进行安全培训,包括防火知识普及、消防设备操作培训等项目。只有保证每个员工都具备基本的安全常识和技能,才能减少人为因素对火灾事故造成的影响。 2. 完善火灾预警系统:在这起案例中,由于初期火灾被发现较晚,导致火势蔓 延迅速。因此,在企业内部安装并完善可靠的自动化火灾预警系统是非常必要的。这样可以提早发现隐患,并及时采取措施进行处理。 3. 加强日常巡查检查:通过加强对各类设备运行状态的巡视检查,可以更早地 发现未察觉到的隐患,并及时修复或更换需要维修的设备。此外,定期组织模拟演练也是提高员工自身火灾应对能力的重要手段。 4. 动态更新消防设备:消防设备作为火灾扑救和控制的重要工具,其性能和功 能必须保持良好。企业需要定期维护检查消防设施,并及时修复或更换过期或损坏的设备,确保其在关键时刻发挥有效作用。 结论: 本文通过对某化工企业火灾事故进行分析报告,得出了操作不当、安全管理缺 陷以及人为因素等是导致该起火灾事故的主要原因。针对这些问题,加强员工安全培训、完善预警系统、加强巡查检查和动态更新消防设备等措施非常重要。只有通

石化化工火灾事故案例分析

石化化工火灾事故案例分析 概述 石化化工行业是一个高风险行业,因为它涉及到许多易燃易爆的化学品和高温高压的工艺。因此,火灾事故在石化化工行业中并不罕见。火灾事故不仅会造成财产损失,还可能导致 人员伤亡和环境污染。因此,石化化工企业必须高度重视火灾防控工作,加强安全管理和 技术保障,以最大程度地防范火灾事故的发生。 本案例对一起石化化工火灾事故进行了深入分析,探讨了事故的原因、背景、影响及应对 措施,以期为相关企业提供借鉴和警示。 一、事故背景 该火灾事故发生在某石化化工企业的硫化工段,该企业位于工业园区的东部,距离城区 20公里,占地面积达500亩。企业主要生产硫磺、硫酸、硫化氢等产品,拥有完善的生 产设施和成熟的生产工艺。 发生火灾的那天,正值夏季高温,气温达到35摄氏度,工人们正在进行硫磺的生产作业。但由于近期连续高温天气,生产设备和管道出现了老化和破损现象,使得硫磺生产过程中 出现了泄漏现象。由于工人对硫磺的危险性认识不足,对泄漏情况没有及时处理,导致硫 磺在高温下与空气中的氧气发生反应,产生了大量的硫化氢气体。 同时,由于硫磺生产工艺比较特殊,需要使用大量的高温高压设备,这些设备的操作隐患 没有得到及时排查和消除。这一系列的问题最终导致了硫磺生产过程中的火灾事故。 二、事故过程 据事故调查报告显示,火灾是在下午2点左右发生的。当时,一个生产车间内的硫磺储罐 起火燃烧,火势蔓延迅速,并且向周围空气中释放了大量的硫化氢气体。由于硫化氢气体 具有剧毒性、易燃性和爆炸性,导致了多名工人在逃生过程中中毒,并造成难以想象的人 员伤亡。 当地的安全生产监管部门迅速派人赶到现场进行处理,企业也紧急启动了应急预案,进行 了全面的疏散和救援工作。经过数小时的紧张抢救,火灾最终被扑灭,伤者得到妥善安置,事故才算得以基本控制。 三、事故原因 1.设备老化和破损。连续高温天气对生产设备和管道的影响很大,导致了设备老化和破损 现象。这些隐患没有得到及时处理,最终导致了硫磺的泄漏和火灾事故的发生。

化工火灾案例分析

化工火灾案例分析 化工火灾案例分析 化工行业是一种重要的行业,因为它生产的化学品被广泛应用在日常生活中。化学品的生产和处理需要高度的技术和安全保障。因为一旦出现安全事故,这些化学品可能会造成威胁人员、环境和设备的严重后果。特别是化学品的火灾,它在较短的时间内可能导致严重的损失和后果。本文将介绍几起化工火灾案例,并分析其中的原因和预防措施。 案例一:2015年天津港爆炸 2015年8月12日,天津港发生了一起严重的爆炸事故。这是一起涉及到化学品的火灾。此次爆炸事故直接造成173人死亡,798人受伤,同时另有8人失踪。爆炸发生的场所是Ruihai公司的危险化学品仓库。 案例分析: 这一次天津爆炸事故是由许多因素共同造成的。首先是物流公司的规模、实力不足,整个仓库的管理和检查存在问题。其次是一些危险品“串货”而未发现。最后是违规行为,如未遵守安全距离、超载运输等等。这些因素综合起来,导致了整个灾难的发生。 预防措施: 减少危险品“串货”,并严格遵守货物运输的安全距离。

制定合理的应急预案,确保危险品得到及时清除。 加强对物流公司管理的监控和检查。 案例二:2017年湖北蕲春县化工厂爆炸 2017年6月6日,湖北蕲春县一家化工厂发生了一场爆炸。该化工厂主要生产聚酰胺,这是一种有毒有害的物质。在这场爆炸事件中,物厂下方的小学、初中和幼儿园直接受到波及,造成了大量的伤亡。 案例分析: 与天津爆炸事故一样,这也是由多种因素共同制成的。首先是聚酰胺等危险品的存储和管理不当。其次,化工厂的废气排放、有害废水处理不当,导致了污染物的排放和环境污染。最后,违规招聘尚未培训的员工,并缺乏安全设备检测措施。 预防措施: 加强化工厂的管理和监控,严禁化工厂向学校住区等场所安装生产设备。 建立完善的环保制度,确保废水的处理和废气的排放达到国家标准。 严格招聘规定,培训员工的安全防护知识,提高员工的安全意识和措施。 案例三:2018年江苏常州熙菱化工厂爆炸

化工企业事故案例分析(火灾事故案例 )

化工企业事故案例分析(火灾事故案例)火灾事故案例 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万元。 1(事故经过 淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富,总经理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000吨/年黄原胶技改项目于2007年7月5日取得设立和安全设施设计审查手续,2007年12月21日取得试生产方案备案告知书。事发时正处于试生产阶段。 2(事故原因 (1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生的直接原因。 (2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安 全管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检修操作规程;未落实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金锁未履行安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是导致事故发生的间接原因。 3(防范措施

(1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安全试车工作规范》,规范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项安全措施,确保试生产环节的安全。 (2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习《化工企业安全生产禁令》和《化工企业安全生产禁令教育读本》,提高员工的安全意识,减少和杜绝"三违"现象,规范生产经营行为,不断提高安全管理水平。 (3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。 (4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度,突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重 伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。 1(事故经过 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本19883340 元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。 2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,

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