磁硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践

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X103 kg/m3;
rn3。
则,所需板框压滤机的容积为V=2.86 根据经验公式: V=0.9‰论=0.9 X{(A/2)×L} 式中:‰论——板框压滤机理论容积; A——板框压滤机的面积;
2.3.3介质黏性 过滤介质的黏度的大小,也会影响到过滤的
(1)
效果。黏性越大,过滤时的阻力也就越大,而且容 易堵塞滤布的孔眼。我们的浆液中含有焙烧过程 中形成的细尘及土灰,脱水时的黏性大;为了保持
W,%
1.1原料及生产概况 铜陵有色铜冠冶化分公司目前有2套生产能 力为400 kt/a的硫酸生产线,焙烧制酸所采用的 原料为铜尾矿磁黄铁矿精砂。原料矿性质较为特 殊(见表1),粒度细(精矿粒度为325目的约占 75.3%,见表2)、磁硫铁矿含量高(黄铁矿中s 与磁黄铁矿中的S质量比为51.71:48.29)、发热 量大,对装置及设备的要求较高。根据浮选后原 料矿中S、Fe的品位和性质不同,可将原料矿分为 两2种:一种为高硫精砂,含有效硫W(s)约44 %,铁W(Fe)约42%;一种为低硫高铁精砂,含有
考虑到设备空间、场地及设备维护等方面的因 素,故采用2台过滤面积为62.5 m2的膜过滤器。 2.2.2板框压滤机的选型 压滤机作为一种固液分离设备,应用于:工业 生产已有较长的历史,但在稀酸过滤中的使用尚 不多见。因此针对我们的工况,需要工业化试验 的验证。 据调查,国内常用压滤机的过滤面积为1~
一般通过进料时间的延时可以降低滤饼的含 水率,使滤饼干爽,易于成型。但是延时的时间过 长又会增加过滤的时间周期,降低系统的过滤效 率,这就我们需要寻找一个既能保证滤饼的干爽 成型,又不影响过滤周期的时间节点。目前我们 控制延时1
800
s。
2.3.5延长风干时间 滤饼在经过压榨后,往往需要通人压缩空气
滤布故障
气粉尘分离采用以下工艺流程(图4)可能更适用 更经济:
在改造装置的试运行中,最常见的问题是滤布 堵塞和破损的问题,滤布小孔堵塞也影响了过滤效 率和滤饼的成型,曾出现过最长6 h才完成一个周 期的运行,且滤饼黏结,不易卸料。经过分析对比 多种滤布使用周期、过滤效果等数据,最终确定适 合于我们物料的滤布型号,该型号滤布过滤效果 好,不易破损,且效率较高(平均周期为2 h)。 2.4.2管道堵塞 通过调节浓密机底流泵频率控制回流量,回 流量低,管道容易堵塞,影响生产,回流量大,没有 浓密效果,经多次摸索确定了泵的高速进液转速 和低速回流转速,管道没有再出现堵塞的情况。
・106・
2012年全国硫酸工业技术交流会论文集
对空腔内的滤饼进行进一步的吹干,适当延长风 干的时间,可以进一步减少滤饼中的含水量,j亨便 滤饼的卸渣。目前我们将风干时间控制在150 2.3.6加强工艺指标的控制 焙烧制酸过程中难免会产生单质硫,在设备 中发现升华硫,易造成设备的堵塞,特别是在.±lttd, 的管道或孔眼中,其影响更大。在硫铁矿制酸系 统中,控制好焙烧过程中的烟气含氧量,抑制j十华 硫的出现,减少系统中升华硫的存在,对于提高过 滤的通畅性、提高设备的过滤效率有着重要的影 响。 2.3.7更换滤布 滤布使用一段时间后,一些细小的物料颗粒 会在滤布的表面堆积,堵塞滤布的孔隙。在浆液 浓度未发生明显变化时,当发现过滤时间偏长、滤 饼含水量、卸料困难时,则需要对滤布进行清洗, 若经清洗后过滤效率没有明显提高,则需要对滤 布进行更换,更换周期一般在28 d左右。 2.4净化稀酸固液分离改造存在的问题及改进 措施
000
MPa。根据其实际运行情况,对影响板框压滤机 过滤效果的以下因素进行了控制:
2.3.1
m3/h,引W(H:SO。)10%的稀酸进膜过滤器过滤 后回净化系统,则需要处理的酸量为100 通过计算可得需要的膜过滤面积125
n13/h。 m2。
浆液浓度
在设备状况稳定的条件下,滤饼产量主要取决 于浆液浓度的大小。随着浆液浓度的提高滤饼形 成速度加快,因为压滤机的空腔体积是一定的,浆 液浓度越高,所需的进料时间越短,而且浆液浓度 的提高,有利于滤饼在滤布上的生成,提高了设备 的生产率,将固含量(训)控制在10%一15%比较合 适。 膜过滤器初步浓缩过程中需选用超高分子量 阳离子型絮凝剂进行絮凝,以克服超细粉尘难以 过滤的影响,选择合适孔径的膜及防堵措施,稳定 膜过滤器正常运行。 2.3.2滤布性能 压滤机的过滤过程主要靠滤布的过滤形成 的,滤布性能的好坏直接影响到过滤的效果和效 率,因此要根据过滤物料的pH值或酸浓度、固体 粒径等因素选用合适的滤布,以保证过滤的效率。 通过与滤布厂家的团结协作,不断试验摸索,我们 最终选择了黑达斯较为致密耐蚀滤布。
波底流直接排污,利用原筇.5 m浓密机和新增
厢式板框压滤机进行固液分离。净化排出的污酸 先进入浓密机作为缓冲,底流通过变频泵送往板 框压滤机,由于压滤机是间歇作业,出渣时不能进 液,为保证浓密机底流管道通畅,板框出渣时底流
2工艺改造
2.1工艺改造说明 2010年期间通过走访考察同行业的企业、相
泵调低频回流至浓密机中心筒。压滤后固渣主要 为含铁烧渣可销售综合利用,滤后清液送往石膏 工序和中和工序如图3所示。
电石渣
图2原设计中和工艺流程
1.2污水处理存在问题 在实际的生产过程中,大量使用低硫高铁精 砂与高硫精砂进行搭配,使得平均入炉伽(S)只 有约30%,W(Fe)约48%,原设计使用原料为 训(S)≥36.5%,为保证硫酸生产负荷,需提高投 料量和焙烧强度。由于原料性质的影响,焙烧产 生的残渣量大,粉尘的粘性也大,致使电收尘器的 运行困难,收尘效果差,从而导致大量粉尘带人净 化系统,大大超过设计值200 mg/m3,最高可:达10 g/m3。大量粉尘进入动力波循环酸内,CN过滤 器基本失效,排出废酸含尘量高达50 g/L,结果导 致石膏离心机堵塞频繁。废酸若直接打到中和调 节池,由于酸浓和含尘量远高于原设计值,致使污 水中和系统的压力大增,但在提高烧渣综合利用 率的前提下,不能改变原料配比和焙烧工艺,需要 从污酸的固液分离方面人手,设法减少污酸中的 含固量,提高环保设施的运行效率。
3烟气除尘可以不使用电除尘器
铜冠冶化公司的2台板框压滤系统于2011 年底投入试用,运行至今已有半年多时间,目前2 套硫酸系统每天通过膜过滤器排放含固污酸量约
500
干滤渣
m3,将其全部通过浓密机和板框压滤机处理,
图5净化循环酸分离工艺
洗涛等
醋硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
・107
率有适度提高,有利于环保治理。 b循环酸应用膜过滤器进行初步浓缩需选 用合适的絮凝剂,选择合适孔径的膜,在运行过程 中需有膜防堵措施,可以达到初步浓缩长周期运 行的II标。 C从硫酸净化循环酸固液分离工艺改造实 践中受到启发,电除尘器运行不适应的除尘烟气, 图6压滤出来的烧渣滤饼 完全可以取消电除尘器,在电除尘器的位置改设 冶金行业普遍使用的高效低阻耐磨多管除尘器,
沈涛等.
磁硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
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磁硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
沈涛,林天云
(铜陵有色铜冠冶化分公司,安徽省铜陵市244000)

概况
效硫埘(S)约20%,含铁埘(Fe)约56%(见表 3)。焙烧炉出VI烟气依次通过余废热锅炉、旋 风除尘器、电除尘器进行干法除尘,之后再进入 动力波洗涤器、气体冷却塔和电除雾器进行湿法 净化。净化后的烟气进入干吸、转化工序制酸。 在动力波洗涤烟气的过程中,稀硫酸吸收烟气中 的sO,、粉尘以及少量的SO:,产生大量含固稀 硫酸,为保持循环液的低含固量及酸浓,定期排 出部分污酸并补充新水,排出的污酸加以处理, 以利于环保治理及资源综合利用。 原设计污酸处理主要包括石膏工艺流程(如 图1所示)和废水中和工艺流程(如图2所示)。
1 060 m
2,滤板的材质有铸铁、增强聚丙烯、不锈
钢以及优质合成橡胶等。根据我公司硫酸系统的 具体工况,考虑酸性过滤介质的腐蚀性,并结合设 备投资,选用了增强聚丙烯型滤板。 假定板框压滤机的工作周期为4 h/次; 烟气含尘量:5
g/m3;
烟气量:10×104
m3/h;
粉尘量:1×106 g/h即(1 t/h); 粉尘密度:1.4
4结束语
铜陵有色铜冠冶化分公司2012年3月完成 对磁硫铁矿烟气净化污酸固液分离工艺的改造, 经过采用膜过滤器、浓密机、板框压滤机的应用对 循环酸高固含量进行液固分离预处理,通过5个 月的运行实践证明,对处理硫铁矿制酸净化工序 较高含固量的污酸进行分离是可行的:
和工序 处理
滤饼
图3改造后石膏工艺流程 2。2主要设备的选型 2.2.1膜过滤器的选型 在正常的状态下,净化动力波的循环酸含尘 量约为4 g/L,根据厂方提供的参数,含尘量在
3~5
g/L范围内,膜的过滤系数为0.8 m3/(h・
m2)。
沈涛等.
磁硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
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按照设计要求,动力波的循环酸量为1
关设备厂家及咨询设计院的意见,我们认为导致 CN过滤器失效的主要原因是净化的含尘量过大, 尝试将CN过滤器改为膜过滤器,在石膏系统前 增加I套稀酸粉尘板框过滤系统,将废酸中的粉 尘在净化工序取出,则可保证石膏系统的正常运 行,缓解中和系统的压力。
201
1年做了技术改造的尝试,将膜过滤器替
代CN过滤器,但由于粉尘的特殊性,更换多种膜 后,效果仍不佳,添加多种型号高分子絮凝剂试验 后,才确定膜过滤操作控制流程,将细微粉尘聚集 后通过膜过滤器分离;动力波洗涤液含固量较高 时,为避免膜过滤器堵塞对系统的影响,加大动力
2.4.1
s。
板框系统仍可保持良好的固液分离效果,每天压 滤出来的烧渣滤饼约20 m3,最高可达35 m3,滤 饼成形,无表面水分(如图4所示),运输出售都 比较方便,滤液基本清澈,为后续的石膏和中和处 理系统减轻了压力。板框压滤系统经试验可以运 用在硫铁矿制酸净化污酸的固液分离方面,且处 理量可调。 本公司在焙烧制酸烟气含尘净化在电除尘器 几乎失效的情况下,出电除尘器烟尘含量最高达 到10 g/m3。电除尘器在工艺应用过程中,特别 是烟气中含SO,,粉尘细黏,形成硫酸盐状物质, 电除尘器难以长期高效运行,电除尘器壳体、极板 腐蚀,泄漏气体,极间搭桥短路,每次周期大修都 属重点维修设备,维修周期长,费用昂贵,其运行 除尘效果较差时,给湿式后续烟气净化带来灾难 性压力。 本公司通过对烟气湿法净化污酸固液分离系 统改造及运行经验,在烟气粉尘干法净化过程中 取消传统的电收尘器成为可能,笔者认为焙烧烟
表1磁黄铁矿成分
全S
22.76
磁S
19.10
SOi
0.Baidu Nhomakorabea8
S2一
全Fe
56.22
Fe304
Fe203
3.02
Fe。S。+l 29.2
FeC03 2.15
FeS2 0.1l
FeSi03
O.54
21.90
21.56
和工序 处理
滤饼
图1
原设计石膏工艺流程
・104・
2012年全国硫酸工业技术交流会论文集
电石渣
£——板框压滤机空腔距离,在这里取4
10~rn。

过滤的有效性,提高了滤布的自动清洗频率,平均 两个周期约4 h,进行高压在线自动清洗1次,为 节省滤布,运行1周左右再拆下通过工业彻底洗 涤一次,延长滤布使用寿命。
2.3.4进料延时时间
则,由公式(1)得A=158.73 m2,故板框压滤 机面积应选160 m2。考虑到设备的体积及现有空 间的位置,在实际生产中选用两台80 m2的设备。 滤布在过滤过程中起关键的作用,其性能的 好坏直接影响过滤的效果,因此滤布的选择也很 重要。为了达到比较理想的过滤效果和速度,我 们需要根据物料的颗粒大小、密度、黏度、化学成 分以及过滤工艺条件来选择合适的滤布。 2.3影响板框压滤机过滤效果的因素 我们所选用的板框压滤机为增强聚丙烯厢式 压滤机,过滤面积为160 rn2,过滤压力为0.6
焙烧炉烟气一余热锅炉H旋风除尘器H燃l
卜雾器H除湿塔H曩嚣l
图4烟气除尘净化工艺 将原三级电除尘器、动力波除尘洗涤工艺改
为多管除尘器、动力波洗涤,对净化污酸进行固液 分离,设备空间布置相对简洁,烟气净化效果也能 达到要求,烟气除尘净化系统可以避免传统电除 尘器的诸多问题及昂贵的周期性大修费用。对动 力波循环液进行固液分离(图5):
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