捞渣机链条张紧装置改造
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4.1 捞渣机张紧装置改造为单 向机械逆止机构的液压 自 动张 紧装置 。将原张紧轮架及张紧轮拆除 ,在原位置重新放 样 、划线 、定位钻孑L,将单向机械逆止的轮架焊装 在壳体 上 、安 装 好 张 紧 轮 总成 并 连 接 好 液 压 管路 。
4.2 液压 系统采用大连大德 自动化 有限公司 的产 品 ,该 液压 系统 主要元件 为德 国力士乐公司生产 。液压系统 由油箱 装置 、外挂蓄能器 、电控箱组成 。动力源 由电机齿轮泵对蓄能 器供油 。蓄能器 、开关 电磁阀和油缸组成液压 弹簧 ,正常时蓄 能器充 氮气压力至 0.8MPa,蓄能器 工作压力为 5MPa,张紧压 力为 4MPa以上 ,保证链条处于长时间张紧状态 。当齿轮泵压 力小于 2MPa时 ,捞渣机张紧压力低报警 。
【关键 词 】捞 渣 机 ;张 紧装 置 ;断链 检 测
3 原 因 分 析
1 设 备 概 述
3.1 由于捞渣机链条张紧装置投产不久就存在只能升不
合山发电公 司 330MW 机组 #1、{}2炉系东方锅炉 (集 团) 股份有限公司生产 的 1004t/h亚临界 自然循 环汽包锅炉 ,锅炉 型号为 DG1004/18.5一II 1,锅炉底 渣输送 系统包括 1台捞渣 机 、1台 碎 渣 机 、2台 皮 带 输 渣 机 。 其 中 捞 渣 机 型 号 为 GBL12AX26,青岛四洲电力设备有 限公 司生产 ,驱动电机设有 变频 和工频控 制,机械保护设有断链保 护装 置 ,当捞渣机 发生 断链 、卡链 、掉链 时发 出报 警信号并跳 闸停机 ,链条张紧机 构 设有张紧极限报警 、张紧压力低报警 。煤粉在炉膛燃烧后灰渣 落人零米层 的捞渣机 ,经捞渣 机捞进碎 渣机粉碎 ,再 由 2台皮 带输渣机把灰渣送 至渣仓 。
3.2 原设计 断链检测不精确 、不合理 ,保护存 在死 区 ,不 能真正起到保 护的作用 。因为捞渣机有 2根链条 ,原设计 只有 1个检测点 ,安装在尾导轮处 ,尾导轮 2个轮是 同步 的,当 1根 链条断链后 ,另 1根链条仍然带动尾 导轮运行 ,只有 2根链条 同时 断 开 才 能 跳 闸 。
4.5 更换捞渣机链条及机首链轮 。
屋 它搽
GUANG XI DIAN YE
分析与探讨
捞渣机链条张紧装置改造
覃 小光 李建 波 黄 荣山
(大唐桂冠合 山发 电有限公司 ,广西 合山市 546501)
[摘 要】为消除 GBL12AX26型捞渣机刮板及链条磨损严重、张紧架刚性 不足 变形 以及 断链检测 不精 确、保护存在死 区等 问题 ,将捞 渣机 张 紧装 置 改 造 为 单 向机 械 逆 止 机 构 的液 压 自动 张 紧装 置 ,断链 检 测 改 为 2个 检 测 点 ,分 别 检 测 2个 张 紧轮 。 改造 后捞 渣机 2根链条张紧力平衡恒定 ,刮板与底板摩擦 阻力很小 ,断链保护装置动作 灵敏可靠 ,确保 了发 电机组长周期经济稳 定运 行 。
2 故 障现 象
4 改 造 方 案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
由于当时设计 和设 备问题 ,自2004年投产 以来 ,捞渣机 故障频繁 ,捞渣机刮 板 、链 条磨损严重 ,张 紧架 刚性不足易变 形 ,链 条张紧机构可靠 性低 ,不能正 常工 作 ,严 重影响 了锅 炉 的 安 全 、经 济 运 行 。如 :2008年 09月 30 日,#2炉 负 荷 240MW ,10时 l5分因炉膛吹灰掉焦渣量增 多,捞渣机 电机转 速从 1000 r/rain提 至 1350r/min,10时 47分 发 现 捞 渣 机 监 视 屏 画面晃动大 ,立即降捞 渣机 转速 到零 ,就地检查捞渣机 大齿 轮 ,发现 已裂开成两半 ,从 DES上查历史曲线得知 ,捞渣机齿 轮裂 开 前 电机最 大 电流 为 21.79A,电机 额 定 电流 为 24.8A。 10 时 52分降负荷 至 180MW,11时 00分 关闭炉底关 断门 ,断开 捞渣机系统电源进行抢修 。17时 03分 因渣多关断门关不了 , 炉底漏风大 ,负荷降至 150MW。23时 oo分从动轮断裂抢修工 作结 束 ,负荷升至 240MW 运行 。期 间投油稳燃 ,共计用油 10.0IT,损失 电量约 800000kW.h。
力油 ,蓄能器在一段时间内保压并补充压力油 。当液压站系统 板 的摩擦阻力 ,防止捞渣机掉链 、卡链 。
故障时 ,可切换加 油回路 ,油缸加压泵直接为油缸加压张 紧尾
5.2 张紧装置加设单 向机械逆止机构 ,防止张紧滑块 因
轮 。油缸检修 回缩时 ,油缸杆腔进油 ,形成手动回缩。
捞渣机负载加大而 回落 ,杜绝液压张紧系统突然失压或泄漏
4.3 工作链 与回程链 采用滑 动运行 结构 的可靠张 紧装 置 ,保持 张紧力恒定 ,并及时吸收捞渣机拖 动链 条磨损后的增 长量 ,保证链 条 、刮板全程张紧 ,使捞渣机运行平稳 ,降低刮板 与底板 的摩擦阻力 ,防止捞渣机掉链 、卡链 ,张紧行程 400ram。
圈 2010.2、3(总第118期、第119期)
能降 、液压杆不能 回位的问题 ,2006年改用千斤顶调整链 条松 紧度 ,捞 渣机的张 紧极限报警 、张紧压力 低报警信号也取 消 , 两根链 条松 紧不一 时捞渣机所受 到的力矩发生 变化 ,当捞渣 机 的负荷突然加 大 ,捞 渣机链条拉 力加大 ,造成捞渣机过 载 , 最终导致齿轮崩裂 。
分析 与探讨
店 它揲
GUANG XIDIAN YE
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图 1 捞 渣 机 断 链保 护 原 理 图
4.4 液压油缸为双套管结构并设 手动加压 泵 ,双套 管夹
5.1 改造后捞 渣机链条 张紧力恒定 ,链条 、刮板全 程张
层为储油腔 。正常工作时油缸 由张紧液压站 电动油泵供 给压 紧,能及时吸收链条磨损后的增长量 ,有效地降低 了刮板 与底