电厂运行技师技术总结

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20**年度技师、高级技师职业技能鉴定专业技术总结

申请人:

职业工种:

单位(人资部章):

集控值班员技师技术总结

本人于20**年**月毕业于****学校热能动力工程专业,在20**年1**月进入****发电厂从事锅炉运行工作至。后于20**年**月进入****发电公司,从事集控运行工作至今。在这十几年的工作生涯中,通过自己的刻苦学习,努力钻研,认真总结,精细操作,严格要求自己,我从一名运行岗位实习生逐步成长为集控运行全能值班员。20* **年取得工程师职称。

一、主要工作情况

火力发电企业是一个特殊的行业,它需要每一位运行职工有良好的自身能力和心理素质,在刚参加工作我就深刻的明白集控运行工作如履薄冰,如临深渊这个道理,因此我不断学习各种电气、锅炉、汽轮机、热控系统相关的操作技能,努力掌握各个相关系统的运行方式及其特点,全面了解各个设备及系统的情况,同时根据各设备及系统运行状态,综合分析判断需要进行的相关操作,及时根据设备运行情况选择最佳安全运行方式及经济运行方法,根据实际运行情况,应用规程要求及时正确处理机组的设备故障以及系统突发性事故。经过这些年的工作学习和经验积累,逐步对大型火力发电机组集控运行工作有了比较全面的了解和认识。在作好本职工作的同时,我在部门专工的推介下,还参与了公司机组系统图的修改绘制工作,这个工作使我在学校所学的CAD制图有了用武之地,并且通过系统图的绘制对系统

流程有了比较全面的理解和认识。为我后来更好的参加工作打下了良好的基础。

二、实际工作案例

(一)、对锅炉超温的分析与对策

我公司一期2×300MW燃煤发电机组锅炉由哈尔滨锅炉厂制造,其型号是HG-1025/17.5-YM30,是采用美国燃烧工程公司(CE)的引进技术设计和制造的。锅炉为亚临界参数、一次中间再热、控制循环汽包炉,采用平衡通风、直流式燃烧器、四角切圆燃烧方式,设计燃料为淮北混煤(刘桥矿)。过热器、再热器蒸汽出口设计温度均为5 40℃。过热蒸汽温度靠两级三点(一级一点、二级两点)喷水减温器调节,再热器调温方式采用摆动燃烧器调温,并配有事故喷水减温器。

自20**年至20**年,锅炉经常出现超温现象,据统计,20**年锅炉主再热汽温共超温48次,而20**年超温次数达到57次。主汽温超温缩短了管道阀门等设备的寿命,严重威胁了机组的安全稳定运行。我从自己的岗位出发,对此进行了原因分析,提出了对策。

1)原因分析

(1)上、下层给粉机转速分配不合理

据现场查评,#1炉A、B、C、D层给粉机转速见表3-1:

表1-1:给粉机转速一览表

由表3-1可以看出,A、B层给粉机转速低于C、D层转速将近1 00r/min,其结果使火焰中心上移,炉膛出口温度升高,对流换热加强,造成主汽温度升高;

(2)一次风速偏高

据现场查评,#1炉一次风速见表1-2:

表1-2:#1炉一次风速一览表

由表1-2可以看出,A、B层的一次风速均高C、D层的一次风速,一次风速偏高,造成着火点偏远(现场观察为500mm左右)。

(3)摆动式喷燃器不能有效调节

#1炉喷燃器已经无法摆动调节。#2炉喷燃器可以摆动调节,在运行时只调节5°,对控制汽温作用不大。

(4)煤粉太粗

锅炉煤粉细度R90规程中要求控制在14~18%,现场检查发现R 90在20%左右,甚至达到24%。煤粉过粗,着火滞后。

(5)煤种偏离设计煤种

我公司设计煤种为淮北混煤(刘桥矿),燃料特性如下:

由于煤碳市场的变化,我公司自2006年以来,大量买入自筹煤,煤种来源混杂,其中比较多的是上江煤种,特点是水份大,一般在8~13%,灰份大,33~38%之间,挥发份低,入炉煤挥发份能达到14%算很好的煤,有时甚至达到9-11%,发热量低,一般在17 MJ/kg,最低时达到13.67 MJ/kg。入炉煤严重偏离设计煤种,造成燃烧恶化,着火滞后,火焰中心上扬。

2)整改建议

(1)调整给粉机转速

适当降低C、D层给粉机转速,提高A、B层给粉机转速;

(2)适当降低一次风速;在保证锅炉粉管不堵塞的前提下,降低一次风压设定值,降低一次风速,保证一次风速在28~30m/s之间。

(3)发挥喷燃器摆动调汽温的作用

修复#1炉喷燃器摆动功能。根据汽温情况,调整喷燃器摆动角度。

(4)将煤粉细度R90控制在14~18%范围

通过试验,将煤粉细度由20%左右降低到14~18%,可有效缩短煤粉差火时间,以降低炉膛出口烟温。

(7)尽量减少运行D制粉系统(#1、3角上层三次风),降低炉膛出口烟汽温度,以降低汽温。

(8)改善煤种掺配情况,提高入炉煤的挥发份。

在采取了一系列的对策后,2009年,超温次数大大下降,总超温次数29次。我值超温次数全年只有3次。

(二)、快速处理给水泵运行事故

我公司每台机组给水系统配有三台给水泵,其中两台汽动给水泵,正常运行保证锅炉给水的需要,一台电动给水泵为备用。给水泵与配套的小汽轮机规范如下:

表2-1 给水泵技术规范

1)事故经过

201**年**月*日,#2机负荷220MW,主汽流量640t/h,总给水流量670t/h,A、B小机转速4460r/min,C电泵正常备用,汽包水位稳定。19:26 #2机B小机“最小流量自动切手动”“AGC自动切手动”报警。B小机转速突然下降,但无跳闸信号发出,给水流量降至405T/ H,并继续下降。汽包水位迅速下降,已经由0mm下降到-60mm,电泵未联启。我立即判断出可能B小机出现故障,手动启动C电泵,迅速

提升其转速至4500rpm。同时发现A小机跳至“转速自动”,在给水画面已经无法操作,切至MEH画面发现其转速已升至4800r/min,且继续上升;立即降低其目标值为当前值,防止转速继续上升导致超速。此时汽包水位开始由-160mm开始回升,将A小机切到“锅炉自动”调整汽包水位稳定后投入给水自动调节。后到就地检查发现B小机调节汽门LVDT连杆折断。

2)故障原因

(1) B小机调节汽门LVDT连杆折断,位置反馈信号不正确,导致小机调门关闭到0,转速下降,给水流量指令叠加到A汽泵,A汽泵转速指令值与实际值偏差大,由“锅炉自动”切为“转速自动”,无法在给水画面操作,且无法在MEH画面切回“锅炉自动”,必须用转速目标值来控制转速。

(2) B小机调门关闭到0,转速下降,但是主汽门未关闭,并不发跳闸信号,故电泵不能联启,只能手动启动电泵。

3)防范措施:

(1)加强技术培训,和反事故演练,提高事故处理能力。

(2)认真学习给水泵操作方法并多进行模拟操作,做到熟练操作。

(3)加强对高低压主汽门等LVDT连杆的检查,防止类似故障的再次发生。

在此次事故中,由于我分析正确,处理果断,避免了一起因水位事故导致跳机事故的发生。

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