热埋螺母拉力测试
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热埋螺母拉拔力非常的OK.但是在组装整机打螺丝时有时会将螺母旋下来.
热埋螺母,除了测拉拔力外,还需测扭力,拉拔力ok, 扭力可能NG.
另一个可能是driver的扭力过大
1.拉纽力测试只是检测一部分,首先要看看你将螺母旋下来螺母柱是什么样的,在看看你
测试的螺母柱有可能和热熔有关或者是用烙铁烫的,烙铁烫的就很容易出现你说的那样。
两个方案:
1.热溶状况:可更改螺母的外壁,将螺母外壁的滚花做深点;
2.用埋植的方法,在成型时将螺母入模具内成型,此时螺母外壁可做滚花和
凹槽(凹槽方向做与开模方向平行);
7楼 hunk 发表于 2009-10-9 18:24:31引用+0分
针对此最有效方式:滚花用井字形,多开一道胶槽,将埋钉总高加大到,2.7
mm以上
这是nokia E90反复DOE验证得的最佳结论.当初不单是将螺母旋下来,
而且拉拔力过不了200N. 改革后都OK了.
8楼匿名网友发表于 2009-12-3 17:12:24引用
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9楼匿名网友发表于 2009-12-28 18:41:54引用
1、BOSS壁厚太薄
2、PCBB板与面壳、底壳间隙太大,
3、壳体材料素性太差
10楼欧阳HB 发表于 2010-2-23 10:39:27引用+0
分
1、螺母与螺孔的配合有错位等接触不良问题
2、整机大螺丝如果力矩太大同样会有这样的问题
3、来料的扭力或者拉拔力测试未过关
11楼 n_6108 发表于 2010-2-27 10:28:04引用+0
分
孔加胶双边减少0.1MM试试。
12楼 ronnie2005 发表于 2010-3-24 15:19:38引用+0分
优化结构设计-1
1、柱位凸肚、爆裂
针对此现象可从以下几点进行解决:
A、增大柱位孔径;
B、减小螺母外径及长度至适当;
C、增大柱位外径;
D、加深螺母外熔接纹。
优化结构设计-2
2、拉扭力低
针对此现象可以从:
A、加深熔接外纹;
B、改变熔接外纹方向;
C、增大、加深抗拉槽;
塑胶柱位孔要求
一般塑胶内孔径比螺母最大外径小约0.25mm—0.3mm,塑胶孔底部到螺母下端面应有0.5MM以上的深度用储胶;
M1.4规格以上的螺母塑胶柱位孔壁厚应1.0MM以上;
塑胶柱位孔应该是上大下小的锥形孔.所以拔模斜度应该有0.5~2°;
塑胶孔径的直径值为成型后的下限值,在模具上开pin时,请记入塑胶料的缩水值来计算开PIN直径值,以免成型后,塑胶孔的直径值小于下限,造成螺母埋入后溢胶。
13楼 loveluck 发表于 2010-7-5 17:00:41引用+0
分
扭力2.5KGF,拉力是12KGF