866 稀土永磁无刷电机转子磁钢尺寸及气隙对输出转矩和效率的影响

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

F 方@ 法
作者用稀土钕铁硼磁钢先后制作了七个电机转子, 按照不同的轴向长度、 径向厚度和圆周角度可以分别标 记为: "KCC ( L"K ) 、 )%CC ( L)% ) 、MCC ( LM ) ( 图 )) ; &CC ( N& ) 、 "CC ( N" ) 、 )CC ( N) ) ( 图 ") ; ’#O ( P’# ) 、 %#O ( P%# ) 、&#O ( P&# ) (图 &) 。这样, 轴向 长度 "KCC, 径向厚 度为 &CC, 圆周角度 为 ’#O 的磁钢转子可 以 标 记 为 L"K N& P’# 。 用于实 图 A@ 不同轴向长度的转子磁钢示意图 验的 七 个 转 子 可 以 分别 标 记 为 L"KN&P’# , L)%N&P’# , LMN&P’# , L"KN&P%# , L"KN&P&# , L"KN"P’# 和L"KN)P’# 。 如图 " 所示, 转 子磁钢的 尺 寸 标 记 成 N" 和 N) 表示定 子和转子 之 间 的 间 图 F@ 不同径向厚度的转子磁钢示意图 隙 与 N& 相 比 分 别 增大 )CC 和 "CC。也就是说, 这里同时考虑了转子磁钢 的大小和定、 转子之间的气隙对电机性能的影响。
较少的磁钢、 转子定子间隙较大的情况下, 设计转速一般 都比较高 ( 40 ((( > /( (((* + ,-. 甚至更高) 。
பைடு நூலகம்
如图 % 所示, 从 "/2$)&’( 和 "/2$/&’( 的两条曲线 来看, 转子磁钢的径向厚度对电机最高效率的影响也不 显著, 但是 "/2$4&’( 的效率曲线下降得很大, 表明转子 磁钢不能太薄, 定转子之间的气隙不能取得太大。
! ! 摘! 要: 为满足人工心脏对驱动电机的特殊技术要求, 用 实验的方法, 对小转子、 大气隙和高效率微型稀土永磁无刷电 机的可行性进行了研究。实验结果表明在一定范围内转子磁 钢尺寸的减少以及电机定、 转子之间气隙的加大对微型稀土 电机的性能没有太大的影响, 但是电机最高效率点所对应的 输出转矩将随之减小。 关键词: 稀土永磁无刷电机; 转子磁钢尺寸及气隙; 效率 及扭矩 中图分类号: ;0??@ @ 文献标识码: 8 文章编号: ABBC , DBAE ( FBB? ) B? , BBAD , BF 8G2-+*’-: =:. >300,?,@,12 34 6 A,+B 34 0C6@@ /313/、 @6/7. 6,/ $ 76> 6+B :,7: .44,.+D2 C,D/3 $ /6/. $ .6/1: >./C6+.+1 C67+.1 ?/80:@.00 C313/ ,0 +3E ?.,+7 018B,.B ,+ 3/B./ 13 061,042 1:. 0>.D,6@ 1.D:+3@372 /.F8,/.C.+10 43/ C6+ $ C6B. :.6/1 13 B/,-. C313/G =:. /.08@1 0:3E0 1:61 E,1:,+ 6 D./16,+ /6+7., 1:./.H0 +3 C8D: ,+4@8.+D. 3+ 1:. >./43/C6+D. 34 /6/. $ .6/1: >./C6+.+1 C67+.1 ?/80:@.00 C313/ E:.+ 1:. /313/H0 C67+.1 0,I. ,0 /.B8D.B 6+B 1:. ,+D/.60.B 6,/76> ?.1E..+ 1:. 01613/ 6+B /313/G J3E.-./, 1:. 381>81 13/F8. E,@@ ?. /.B8D.B 3+ 1:. :,7: .44,D,.+D2 >3,+1 34 1:. C313/G H&>I(+72: /6/. $ .6/1: >./C6+.+1 C67+.1 ?/80:@.00 C313/; /313/ C67+.10 0,I. 6+B 6,/ 76>; 13F8. 6+B .44,D,.+D2
从图 1 可见, 电机转速的变化对电机最高效率的影 响并不大, 只是随着转速的增加, 最高效率对应的功率也 相应增大。
图 $# 电机转速对电机输出转矩和效率的影响
’&
! ! ! ! !
# ())! 年第 ! 期
稀土永磁无刷电机转子磁钢尺寸及气隙对输出转矩和效率的影 响
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数: 钱坤喜, 袁海宇, 茹伟民, 曾培 江苏大学,江苏镇江,212013 微特电机 SMALL & SPECIAL ELECTRICAL MACHINES 2003,31(3) 1次
% 讨# 论
本文采用实验的方法来阐明血泵驱动用微型稀土无 刷电机转子磁钢尺寸 ( 轴向长度、 径向厚度、 圆周角度) 以 及定转子之间气隙的变化对电机输出转矩和效率的影 响。结果表明电机转子尺寸和定转子之间的气隙的变化 对电机效率没有太大的影响, 但是电机最高效率点对应 的输出转矩将随着磁钢尺寸的加大而增大, 随着气隙的 减小而增大。这就意味着, 采用较小的电机转子和较大 的气隙也能获得较高效率, 但是最高效率区域的相应输 出转矩将减少。这个不足可以通过增加电机的转速来弥 补, 因为转速的增加可以使输出功率相应增加。因此, 只 要转速足够高, 采用较小的转子、 较大气隙同时实现高效 率和较大的输出功率是可能的。电机转速对于血泵设计 是一个很重要的因素, 电机的设计应该同血泵的研究结 合起来。应用以上结果, 作者研制成叶轮式双心室辅助 血泵, 即叶轮全人工心脏 ( 图 #) , 正在实验室进行试验,
图 &# 全人工心脏在模拟循环回路中用生理盐水做实验
参考文献:
[4] ! ?6..-.@ AB C6DE8.-D8F G-*DHF8IJ*: K:KI6, 4’’0 = L6M N6<-D6K H.O N6* -.<6KI-@8I-J.B P. C6DE8.-D8F G-*DHF8IJ*: QHRRJ*I [ C] B QR*-.@6* 4’’1 : 400 = 4#2B S6*F8@ 58,KI8NI, [/] ! TFK6. 57B UE6 E-KIJ*: JV DJ.I-.JHK VFJM WFJJN RH,RK [ ;] B &*I-V-D8F ?68*I, /((( , /2 (%) : 2(4 = 2(2B [)] ! T-8. XY, ZE6.@ [, $H \C 6I 8FB & NH*8WF6 -,R6FF6* RH,R M-IE *JFFO -.@ W68*-.@ 8.N RH*@6 K:KI6, [ ;] B ;B C6NB A.@B U6DEB , /((4 , /0
图 "# 转子磁钢径向厚度对电机输出转矩和效率的影响
(%) : /1) = /10B [2] ! T-8. XY, Z6.@ [, $H \C 6I 8FB & .J<6F F6VI <6.I*-DHF8* 8KK-KI N6<-D6 M-IE -,R6FF6* RH,R 8.N W*HKEF6KK ,JIJ* DJ,R8DI6N -. J.6 H.-I [ ;] B [*J@*6KK -. L8IH*8F QD-6.D6, /((4 , 44 ()) : /)4 = /)2B [0] ! C-DE86F A, 56W896:, $JW6*I 76.9JMK9-B UE6 N67896: + L&Q& &]-8F [ C] B ?68*I $6RF8D6,6.IB &*I-V-D-8F ^FJM S6.I*-DHF8* &KK-KI 56<-D6 ?68*I %B QR*-.@6* = S6*F8@ UJ9:J, 4’’# : 2(1 = 24)B [%] ! ;8*<-9 $XB Q:KI6, DJ.K-N6*8I-J. V8<J*-.@ *JI8*: 8*I-V-D-8F E68*IK M-IE WFJJN = -,,6*K6N W68*-.@K [ ;] B &*I-VB _*@8.K, 4’’0 , 4’ (1) : 0%0 = 01(B [1] ! GE8.@ = ?66 [8*9, X8‘H.JWH L-KE-,H*8B P. S-I*J 8.N [*6F-,-.8*: P. <-<J &KK6KK,6.I JV 8 L6M G6.I*-VH@8F [H,R: IE6 C8@.6I-D8FF: QHKO R6.N6N G6.I*-VH@8F [H,R [ C] B ?68*I $6RF8D6,6.IB &*I-V-D-8F ?68*I 0B QR*-.@6* = S6*F8@ UJ9:J, 4’’% : //0 = //#B
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!!!!!!!!!!
!
设计分析 ! ! "#$%& ’&( ’&’)*#$# !!
稀土永磁无刷电机转子磁钢尺寸及气隙 对输出转矩和效率的影响
钱坤喜, 袁海宇, 茹伟民, 曾! 培
( 江苏大学, 江苏镇江 ")"#)& )
!"#$%&"’& (# )*+& , &*+-. /0 1+%2.$&22 0(-(+ )(-(+ 0*3"&- 456& *"7 85+3*9 (" -.& :%-9%- ;(+<%& *"7 =##5’5&"’> !"#$ %&’ $ (), *+#$ ,-) $ .&, /+ 01) $ 2)’3, 45$6 71) ( *+,-./0,12 34 5,6+708 , 5,6+708 9:.+;,6+7 ")"#)& , <:,+6)
AD
稀土永磁无刷电机转子磁钢尺寸及气隙对输出转矩和效率的影响! ! ! ! !
! !
!!
!
设计分析 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "#$%& ’&( ’&’)*#$# !!!!!!!!!!
"#$%&’( 的转子分别在 )(((* + ,-. 、 )/0(* + ,-.、 )0((* + ,-. 和 )10(* + ,-. 的条件下进行测试, 以此研究转速的变化对 电机效率的影响。
[0] 。本文实验结果同 567896: 轴流 并将应用于动物试验 [% = #] 泵、 ;8*<-9/((( 轴流泵等 情况吻合, 即转子设计采用
! 实验结果
图 2 表明转子磁钢轴向长度对电机输出转矩和效率 的影响, 横坐标以电机输入功率表示。输入功率 ! 和输 ! 3 "! # " 。式中: 出转矩 " 之间有如下关系: ! 表示角速 度, 转子磁钢的轴向长度 " 表示电机效率。从图 2 可见, 对电机的效率没有太大的影响, 但是最高效率点对应的 输出功率将会随着长度的减小而减小。同样的, 磁钢的 圆周角不 同 对 电 机 的 最 高 效 率 也 没 有 显 著 的 影 响 (图 0) , 但是最高效率对应的输出转矩也随着圆周角度的减 小而减小。
[), "]
图 ?@ 不同圆周角的转子磁钢示意图
。在技术上能否满足这些要求, 作
者用实验的方法, 进行了可行性研究。
收稿日期: "##" $ #% $ #& 基金项目: 国家自然科学基金资助 ( &’’(#(&% )
将这七个转子先后用同一个电机定子做实验 ( 电机 定子结构见文献 & , K) , 电机转速首先保持在 &"Q#/ R C,+ , 然后 以 "Q#/ R C,+ 的 变 化 率 将 转 速 从 &###/ R C,+ 调 到 &(Q#/ R C,+。电机的输入电压和电流由稳压直流电源直接 数显, 输出转矩用自制转矩仪测量, 从而计算出电机的效 率并作出输入功率 $ 效率图。在转速为 &"Q#/ R C,+ 的条 件下, 对上述三组转子分别做比较实验, 即只改变某一参 数 ( 轴向长度、 径向厚度、 圆周角度) , 以研究改变这个参 数对 电 机 输 出 转 矩 和 效 率 的 影 响。 最 后, 对标记为
A 前@ 言
人工心脏用驱动电机要求体积小、 重量轻、 效率高和 耗能少, 以便可以长期随同血泵一起植入试验动物或病 人体内, 且减少电池的体积、 重量, 增加供电时间。此外, 由于电机转子一般都浸泡在血液中, 气隙太小会引起血 液成份的破坏, 因而在电机设计中要求有较 大 的 气 隙。 电机的重量和体积要小, 效率要高, 因此电机转子尺寸必 须减小, 小转子、 大气隙及高效率, 是人工心脏对驱动电 机的特殊技术要求
相关文档
最新文档